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1、 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班培訓(xùn)課件硫化分部:除化班2009.05.14 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班培訓(xùn)目的:1.掌握撈渣機(jī)驅(qū)動輪安裝工藝、液壓驅(qū)掌握撈渣機(jī)驅(qū)動輪安裝工藝、液壓驅(qū)動及張緊油站工作的基本原理。動及張緊油站工作的基本原理。2.規(guī)范撈渣機(jī)(包括二級刮板輸送機(jī))規(guī)范撈渣機(jī)(包括二級刮板輸送機(jī))驅(qū)動輪檢修安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動輪檢修安裝工藝標(biāo)準(zhǔn) 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班事件:2008年02月11日上午11:00,巡檢發(fā)現(xiàn)2號爐撈渣機(jī)驅(qū)動輪(北側(cè))齒板夾緊固螺栓有1顆存在松動判斷螺栓斷裂。 檢查:2月11日下午完成螺栓檢查
2、更換的施工方案及提出退備申請單(GHTD-TB-2008-003)并走完相關(guān)審批流程。12日2:35 時開始進(jìn)行至13:15時結(jié)束工作。在檢修過程中共發(fā)現(xiàn)有3顆螺栓斷裂 。處理: 2月11日4:50時開始拆除驅(qū)動輪連接螺栓,有2根螺栓的內(nèi)六角打滑, 所有螺栓都 與驅(qū)動輪的齒板靠緊,轉(zhuǎn)動困難,至7:55時驅(qū)動輪齒板及 加緊板全部拆除。7:55時開始拆除3顆斷頭螺栓并對所有9顆螺紋進(jìn)行 修整,工作至13:15結(jié)束。1、2號撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂經(jīng)過:號撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂經(jīng)過: 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班2、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂現(xiàn)象及分析:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂現(xiàn)象及分析:現(xiàn)
3、象:驅(qū)動輪齒組件計三層,兩塊夾板中間一塊驅(qū)動齒板。安裝要求為三塊齒 板斷開部位接縫必需錯開裝配,以確保運行時驅(qū)動輪齒9根螺栓同時受 力,輪齒安裝后需多次逐漸均勻緊固螺栓,使三層驅(qū)動輪齒組件及輪盤 完全貼緊,夾緊板及齒板接合面緊靠增加摩擦力,達(dá)到所有螺栓共同受 力目的。在檢修過程中共發(fā)現(xiàn)有3顆螺栓斷裂。分析:更換驅(qū)動輪及螺栓時,由于沒有對螺紋進(jìn)行徹底清理,當(dāng)螺栓緊固到銹 蝕的螺紋部位時螺栓卡塞緊固不動,工作人員誤以為已經(jīng)緊固到位,撈 渣機(jī)投入運行后,由于螺栓緊固不到位,三層驅(qū)動輪齒組件及輪盤未能 完全貼緊,造成螺栓受力不均勻,驅(qū)動輪旋轉(zhuǎn)受力時,齒板產(chǎn)生的力矩 不能均勻地傳遞到每個螺栓上,最終造成
4、螺栓受剪切力過大斷裂。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班2、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂現(xiàn)象及分析:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂現(xiàn)象及分析:驅(qū)動齒輪主軸驅(qū)動輪齒板連接法蘭連接螺栓 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班3、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂故障的同類狀況:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂故障的同類狀況:1、2008-8-5 10:20,點檢發(fā)現(xiàn)1號爐刮板撈渣機(jī)靠近驅(qū)動馬達(dá)側(cè)驅(qū)動輪有螺栓 松動,判斷螺栓已斷裂,為了防止事故擴(kuò)大,提出退備申請,停撈渣機(jī)檢修。 2、2007-12-24,2號機(jī)撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂,提出退備申請,停撈渣機(jī)檢修。3、2008年7月17日,二級刮板輸送機(jī)東側(cè)驅(qū)動齒
5、輪有3塊輪齒夾板松脫(總計9 塊),致使驅(qū)動輪鏈條脫落卡澀造成輸送機(jī)跳閘停運 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班4、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊工作原理:、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊工作原理:1、驅(qū)動:撈渣機(jī)由閉環(huán)式靜壓驅(qū)動裝置驅(qū)動。液壓站驅(qū)動液力馬達(dá)(向心活 塞馬達(dá))帶動一個直接與水浸式刮板撈渣機(jī)驅(qū)動軸相連的單級行星式減速 機(jī)。液力驅(qū)動裝置中包含一個電動馬達(dá),電動馬達(dá)驅(qū)動可調(diào)速的泵來滿足 液力馬達(dá)(向心活塞馬達(dá))的容積流量和壓力需求, 并且可以實現(xiàn)反轉(zhuǎn)。 由于采用液力驅(qū)動裝置,當(dāng)負(fù)荷變化時(渣量變化時)能自動實現(xiàn)埋刮板撈 渣機(jī)輸送速度的無級調(diào)速。液力驅(qū)動裝置帶有過載保護(hù)。當(dāng)出現(xiàn)過載時, 液力驅(qū)動裝
6、置的輸送速度自動減為零,液力驅(qū)動裝置自動設(shè)置相應(yīng)的輸送 速度以克服過載。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班4 4、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊工作原理:、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊工作原理:2、張緊:尾部鏈條張緊裝置為液壓張緊裝置,主要控制原理是控制雙向作用 的液壓缸張緊鏈條。 液壓缸垂直安裝并由鋼條連接在惰輪導(dǎo)向塊上,主要就是維持液壓缸的壓 力在50-190bar之間,保持鏈條張緊。液壓站上有一個油泵和一大一小兩個 儲能器。有四個壓力開關(guān),分別為50bar,190bar,200bar。其中最低、高壓 力為50 bar和200 bar是用來控 制油泵啟停的。當(dāng)壓力小于50 bar時,啟 動油泵,同
7、時向儲能器供油。當(dāng)壓力過了200bar時停油泵。儲能器用來維 持壓力在50-190bar 之間。通過減壓閥最張控制張緊壓力恒定為18bar左右。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班5、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:撈渣機(jī)聯(lián)鎖及保護(hù)邏輯1、撈渣機(jī)出口油壓傳感器壓力400 bar, CRT畫面10AHS01BT014 報警液壓驅(qū)動馬達(dá)堵塞2、撈渣機(jī)液壓驅(qū)動油站 CRT畫面10AHS01BT012報警,油過濾器差壓開關(guān)動作 ,需更換液壓油站油箱的油濾網(wǎng)3、撈渣機(jī)液壓驅(qū)動油站油過濾器差壓開關(guān)動作CRT畫面10AHS01BT013報警,油過濾器需維護(hù)4、CRT畫面
8、10AHS01BT002報警,液壓驅(qū)動油泵油箱油位低 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班5 5、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:5、撈渣機(jī)驅(qū)動油站油箱油溫傳感器故障,即油溫(0200)以外的數(shù)值CRT畫面10AHS01BT023或無數(shù)值顯示 液壓油溫(油箱內(nèi))傳感器損壞6、鏈條張緊油站遠(yuǎn)程啟動超過90S,正常情況下鏈條張緊油站油泵啟動15S即可打好鏈條的張緊油壓。超過90S油站油壓還未建立說明油站有故障,需進(jìn)行維護(hù)。7、液壓泵出口壓力傳感器壓力值18bar ,撈渣機(jī)驅(qū)動油站油泵有一大一小兩個油泵(向心活塞馬達(dá))。剛開始啟動油泵會小泵先轉(zhuǎn),在10秒內(nèi)建立內(nèi)部
9、潤滑油壓,建立后再大泵開始轉(zhuǎn),向撈渣機(jī)頂部驅(qū)動裝置輸出液壓油。8、液壓驅(qū)動油站油箱油溫75 ,油箱油溫傳感器正常狀態(tài)CRT畫面10AHS01BT010報警,撈渣機(jī)跳閘 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班5 5、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:、撈渣機(jī)驅(qū)動、張緊控制原理:9、鏈條張緊油站中間管路壓力開關(guān)1(35bar)動作,鏈條張緊油站出口到液壓活塞,壓力開關(guān)4(20bar)動作10、撈渣機(jī)鏈條張緊油站馬達(dá)過流保護(hù),空開動作(10.6A,撈渣機(jī)跳閘11、斷鏈感應(yīng)器1、2動作(鏈條松動報警),撈渣機(jī)跳閘 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班6、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油
10、站歷史檢修主要數(shù)據(jù):、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油站歷史檢修主要數(shù)據(jù):1、2008年8月5日22時00分至2008年8月6日17時50分,1號爐刮板撈渣機(jī)靠近驅(qū)動馬達(dá)側(cè)驅(qū)動輪有螺栓松動,判斷螺栓已斷裂, 重新退備更換驅(qū)動螺栓。2、2007年12月24日19時01分至2007年12月25日05時35分,2號爐撈渣機(jī)驅(qū)動輪(北側(cè))齒板夾緊固螺栓有3顆存在移位現(xiàn)象 ,判斷螺栓已斷裂, 重新退備更換驅(qū)動螺栓。3、2008年02月12日2時35分至2008年02月12日13時10分 ,2號爐撈渣機(jī)驅(qū)動輪(北側(cè))齒板夾緊固螺栓有1顆存在松動判斷螺栓斷裂。,重新退備更換驅(qū)動螺栓。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故
11、障分析課件 硫化分部除化班6 6、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油站歷史檢修主要數(shù)據(jù):、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油站歷史檢修主要數(shù)據(jù):4、2008年01月16日,班組進(jìn)行“2號爐刮板撈渣機(jī)液壓驅(qū)動油站油質(zhì)化驗”定 期維護(hù)工作,采取放出與注入潤滑油同等體積,保證油位箱油位在標(biāo)準(zhǔn)范 圍內(nèi)(2/3)的方式進(jìn)行潤滑油置換 。后三次發(fā)差壓大報警 ,停運撈渣機(jī) 打開油箱兩端手孔對油箱內(nèi)部進(jìn)行全面的檢查清理,更換新油(DTE25), 并多次清理過濾器后1月19日撈渣機(jī)運行正常。5、2008年1月28日上午9:30左右,巡檢人員發(fā)現(xiàn)2號爐刮板撈渣機(jī)張緊液壓油 站蓄能器壓力表波動幅度較大,油站蓄能器壓力值從5
12、0bar突變升150bar, 之后又降到50bar左右,分析判斷出蓄能器壓力不足,導(dǎo)致壓力波動頻繁, 而且油站油溫升高 。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班 使用蓄能器充氣閥校驗蓄能器是否有壓力,當(dāng)?shù)獨鈮毫Υ蛑?5bar時,關(guān)閉氮氣輸 入閥,發(fā)現(xiàn)蓄能器充氣壓力迅速下降,由此最終核實蓄能器充氣閥損壞,于是跟設(shè) 備部陳之殿協(xié)商,更換蓄能器,18:21,蓄能器更換工作完成,張緊壓力80bar, 穩(wěn)定無異?,F(xiàn)象。6、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油站歷史檢修主要數(shù)據(jù):、撈渣機(jī)驅(qū)動輪、驅(qū)動油站、張緊油站歷史檢修主要數(shù)據(jù):6、2008年7月17日,二級刮板輸送機(jī)東側(cè)驅(qū)動齒輪有3塊輪齒夾板松
13、脫(總計 9塊),致使驅(qū)動輪鏈條脫落卡澀造成輸送機(jī)跳閘停運 ;檢查二級刮板輸 送機(jī)驅(qū)動輪夾緊螺栓斷裂所致,重新更換夾緊螺栓安裝恢復(fù)。7、2008年8月13日16:40時,張緊油壓由58bar突升至258bar,5號爐撈渣機(jī)張 緊油壓高保護(hù)跳閘。發(fā)現(xiàn)有一個長約35mm的M14螺栓卡在撈渣機(jī)刮板與尾部 外殼槽鋼之間,從而導(dǎo)致5號爐撈渣機(jī)張緊油站油壓過高過載保護(hù)跳閘。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班7 7、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:驅(qū)動輪齒板組件安裝控制(包括刮板輸送機(jī)):1、夾緊螺栓螺紋徹底清理
14、修復(fù),安裝齒板組件時對稱緊固螺栓,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的扭矩設(shè)定值進(jìn)行緊固,確保齒板組件面面結(jié)合無間隙。2、采用分割方式安裝齒板時,就位夾緊后必須對齒板割開部位進(jìn)行焊接恢復(fù),確保齒板周向的完整性,減少單個齒片剪切單個夾緊螺栓。3、對設(shè)備檢修后存在的風(fēng)險組織評估,并制定措施,同時加強(qiáng)巡檢(每天巡檢次數(shù)增加到4次),確保設(shè)備正常運行。4、有針對性的對員工進(jìn)行技術(shù)、檢修工藝培訓(xùn),加強(qiáng)溝通教育,培養(yǎng)員工的責(zé)任心,檢修后的設(shè)備要保證一次啟動成功并且長周期安全穩(wěn)定運行 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班7、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油
15、站系統(tǒng)故障控制措施:驅(qū)動油站故障控制:1、 油站潤滑油置換嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn),必須對油箱進(jìn)行全面清理,從設(shè)備運行工況、定維周期等全方面做出分析預(yù)控 ,進(jìn)而制定相應(yīng)的油箱清理和換油周期。2、 加強(qiáng)撈渣機(jī)設(shè)備運行工況的巡檢,及時消除渣量大等機(jī)械卡澀給撈渣機(jī)驅(qū)動造成過負(fù)載運行。3、 液壓馬達(dá)驅(qū)動過負(fù)荷壓力高報警跳閘為33MPa(廠家給定值),設(shè)定值偏高,導(dǎo)致保護(hù)未起作用,已變更為30MPa ,確保在過載驅(qū)動時撈渣機(jī)跳閘而驅(qū)動管路接管不會脫開。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班4、 驅(qū)動油站過濾器的定期清洗必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn),清洗后的過濾器不得 將清洗液帶入油箱;必要時必須更換同規(guī)格
16、型號的過濾器。5、 更換的驅(qū)動潤滑油必須經(jīng)檢驗合格,注油方式必須經(jīng)由濾網(wǎng)前注油口注 入,禁止直接通過油箱排氣口加注。張緊油站故障控制:1、 針對撈渣機(jī)液壓張緊裝置油站油泵啟停間隔大大縮短,由于油泵頻繁動作 導(dǎo)致液壓油溫快速上升、油泵電動機(jī)本體溫度明顯上升的故障,及時對張 緊油站蓄能裝置進(jìn)行檢測;包括蓄能器自身充氮壓力是否符合標(biāo)準(zhǔn),蓄能 器自身密封是否良好;否則必須及時對蓄能器進(jìn)行充壓或更換新備件。2、 借助就地表記,采用試驗的方法檢測所涉及閥門的故障與否。7 7、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施: 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂
17、等故障分析課件 硫化分部除化班7 7、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:3、 可能造成供回油管道失壓的部件有:供油逆止閥8、供油手動門2、回油 手動門3、回油泄壓閥4、供油蓄能器放油泄壓閥5、供油蓄能器放油手 動門6、回油蓄能器放油泄壓閥7。4、 將供油手動門2、回油手動門3均關(guān)閉,若液壓缸行程沒有改變,則說明 供油手動門2、回油手動門3截止可靠,與造成供回油管道失壓無關(guān)。5、 將回油手動門3關(guān)閉,若油壓無下降,則供油蓄能器放油泄壓閥5、供油 蓄能器放油手動門6、供油逆止閥8工作正常。分別將供油蓄能器放油泄 壓閥5、供
18、油蓄能器放油手動門6、油泵出口手動門1兩兩關(guān)閉可以測試 出故障閥門。 撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂等故障分析課件 硫化分部除化班7 7、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:、撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂、驅(qū)動和張緊油站系統(tǒng)故障控制措施:6、 將供油手動門2關(guān)閉,若油壓無下降,則回油泄壓閥4、回油蓄能器放油 泄壓閥7工作正常。分別將回油泄壓閥4、回油蓄能器放油泄壓閥7可以測 試出故障閥門。驅(qū)動輪齒板組件故障控制:1、 最常見故障就是驅(qū)動輪齒板松動,在切向力的作用下將齒板組件夾緊螺 栓剪切斷,進(jìn)而造成無法驅(qū)動或脫鏈,撈渣機(jī)故障停運。2、 驅(qū)動輪齒組件計三層,兩塊夾板中間一塊驅(qū)動齒板。安裝要求為三塊齒 板斷開部位接縫必需錯開裝配,以確保運行時驅(qū)動輪齒9根螺栓同時受 力,輪齒安裝后需多次逐漸均勻緊固螺栓,使三層驅(qū)動輪齒組件及輪盤 完全貼緊,
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