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文檔簡介
1、提高防撞墻的外觀合格率的數(shù)據(jù)分析一、數(shù)據(jù)來源本數(shù)據(jù)分析采自某大橋和引橋及道路工程,工程位于某城區(qū)東北約1.5km處的頭圍 村一帶,跨越流溪河,東起河東埔仁厚里規(guī)劃防洪堤,西至河西頭圍村中聯(lián)堤,大橋全 長440m。其中引橋分東西兩段,全長650米。大橋部分包括坑基礎、系梁、立柱、預 制T梁、預制及安裝橋面系、欄桿及人行道彩磚、巧妙瀝青以及防撞墻。引橋部分包括 路地面道路、大橋兩端引道及引道兩側輔道、輔道接線處西岸河濱北路、防洪專用通道、 迎賓大橋至河堤路的上下橋梯道及防撞墻和擋土墻。二、提高防撞墻的外觀合格率的原因隨著橋梁工程向精品方向發(fā)展,對外觀質量的要求也越來越高。我們主要從以下幾個方面來考
2、慮,最終確定我們的課題。1、創(chuàng)優(yōu)方面:本工程的目標是爭創(chuàng)市政優(yōu)良樣板工程,橋梁的外觀質量是工程驗 收重要的組成部分,而防撞墻外觀又是橋梁外觀重要的組成部分,因此為了確保工程創(chuàng) 優(yōu)成功,我們必須確保防撞墻的外觀質量達到優(yōu)良工程的要求。2、經(jīng)濟方面:業(yè)主承諾如果該工程創(chuàng)優(yōu)成功,將返還工程造價的5%作為獎勵。3、公司方面:為了公司能更好的開拓建筑市場,進一步提高我司在廣東地區(qū)的影響力,我們也必須嚴格控制防撞墻的外觀質量,爭取工程項目質量創(chuàng)優(yōu)。三、數(shù)據(jù)分析防撞墻外觀質量(調(diào)查表)檢測項目檢 測 數(shù)量(點)不合格或出現(xiàn) 缺陷(點)不合格率或缺陷率()累計比例(%)蜂麻64710.9453.85直順度64
3、23.1369.23伸縮縫寬度6411.5776.92墻向平整度6411.5784.61其他6423.13100總計3201320.3110013示,蜂窩和麻面合起來稱為蜂麻)的不合格點是 7個,而墻面平整度、伸縮縫寬度和直順度都都是非控制項目,這樣的偏差是允許出現(xiàn)的。外觀質量出現(xiàn)的問題主要是混凝土 表面有蜂麻。在對已經(jīng)完工的防撞墻的檢驗中,蜂麻出現(xiàn)的較為頻繁。我們目前的防撞墻合格率僅為79.69% ,而其中由于蜂麻原因導致的不合格率已經(jīng)達到了53.85% ??梢娀炷帘砻娉霈F(xiàn)蜂麻是造成防撞墻外觀質量出現(xiàn)問題的主要原因防撞墻的外觀質量雖然不會影響到工程的使用效果, 但是外觀的質量直接影響了工程
4、的整個評優(yōu)。為了確保中報市政優(yōu)良樣板工程,防撞墻的外觀首先要達到要求。通過 現(xiàn)狀分析,我們確認了蜂麻是影響防撞墻外觀質量的主要原因。我們確定本次活動的目標:在以后的施工工程中,通過降低蜂麻率,提高防撞墻外觀的合格率。由于優(yōu)良工程的分項工程檢測項目的合格率要求達到 85%或以上,因此經(jīng)過小組討論,我們決定將防 撞墻的外觀合格率定為85% o1)由上面的分析可以看到,外觀質量的不合格率達到了 20.31%,其中蜂麻就占到 了總量的53.85%。20.31 X (1-53.85% X80%) =11.56% 而 100%-11.56%=89.44>85%我們可以看到,只要我們將蜂麻的問題解決8
5、0% ,防撞墻的外觀質量合格率就可以達到甚至超過我們所設定的目標。因此,我們將合格率設定為85%是可以實現(xiàn)的。2)根據(jù)公司歷年完成的同類型工程的質量評定結果及外觀檢測結果顯示,防撞墻的外觀合格率達到85%是完全可以實現(xiàn)的。綜上兩點所述,我們最終將目標定為 85%。85%目前的合格率79.69%目標合格率為85%四、數(shù)據(jù)分析方法本數(shù)據(jù)分析采用因果分析方法。對防撞墻外觀質量出現(xiàn)不合格主要是防撞墻墻身出現(xiàn)蜂麻。我們利用因果分析圖作如下分析:防撞墻出現(xiàn)蜂麻的原因施工人員缺少技能培訓工人作業(yè)技能不熟練五、要因確認要因確認一:施工人員缺少技能培訓【確認方法】對施工班組人員進行考核【標 準】考核優(yōu)良率達到1
6、00%【實測】經(jīng)統(tǒng)計,各施工班組人員共計 49人,2007年3月18日對其進行崗位考核,成績?nèi)缦?考核項目優(yōu)良中差理論知識1915150操作技能2215120根據(jù)考核情況,崗位考核優(yōu)良率是 71.4%,未達到標準100%的要求?!窘Y論】施工人員缺少技能培訓是要因。要因確認二:施工過程無質量員旁站監(jiān)督【確認方法】對現(xiàn)場和施工記錄進行檢查【標準】施工工程有質量技術人員旁站監(jiān)督【實 測】通過對現(xiàn)場和對施工記錄進行檢查發(fā)現(xiàn),在施工過程中,始終有質量技術人員旁站監(jiān)督和指導工人進行施工。【結論】施工過程無質量員旁站監(jiān)督不是要因。要因確認三:振搗工具不足【確認方法】對現(xiàn)場施工的振搗工具進行清點【標準】振搗工
7、具滿足施工需要【實測】通過對施工現(xiàn)場振搗工具數(shù)量清點,現(xiàn)場共有插入式振搗器10臺。而實際劃分施工段后只需 6臺插入式振搗器就能滿足施工要求【結論】振搗工具不足不是要因。要因確認四:振搗工具故障多【確認方法】現(xiàn)場監(jiān)控施工情況【標準】每次澆筑混凝土時振搗器發(fā)生故障次數(shù)< 4次【實 測】對2007年2月16日2007年2月29日期間施工現(xiàn)場所有振搗工具及其維修臺帳進行檢查,檢查結果如下:混凝土澆筑時間所需振搗工具個數(shù)(個)維修次數(shù)(次)2007 仝月2月16日632007 4F 2月21日612007 412月29日62根據(jù)調(diào)查情況,可見插入式振搗工具每次故障次數(shù)均 <4次,因現(xiàn)場共備有
8、振搗器10臺,完全滿足施工要求?!窘Y 論】:振搗工具故障多不是要因要因確認五:振搗工具功率過大【確認方法】現(xiàn)場檢查及查看施工記錄【標 準】功率不超過施工規(guī)范規(guī)定的額定功率 1.0KW【實測】現(xiàn)場檢查中插入式振搗器的額定功率為1KW,與施工規(guī)范的要相符合,機械功率配備合理。【結論】:振搗工具功率過大不是要因要因確認六:碎運輸車輛供應不足【確認方法】檢查現(xiàn)場施工有無停滯記錄【標準】混凝土澆筑無中斷記錄【實測】通過對現(xiàn)場混凝土澆筑施工記錄進行檢查,由于每次澆筑所需混凝土的數(shù)量都不大,所有混凝土都是一次性運送到現(xiàn)場才開始澆筑,從未發(fā)生混凝土澆筑中斷現(xiàn)象,符合要求。【結論】碎運輸車輛供應不足不是要因。要
9、因確認七:碎施工過程中跑?!敬_認方法】檢查施工記錄【標準】模板尺寸符合要求,不發(fā)生跑?!緦崪y】通過檢查施工記錄,由于模板跑模造成的移位如下表所示:混凝土施工時間測量的位移(mm)規(guī)范規(guī)定的位移(mm)2007.2.163.652007.2.212.952007.2.294.15由上表可以看出,由于模板跑模造成的移位都小于規(guī)范規(guī)定的尺寸,符合施工規(guī)范的要求?!窘Y 論】碎施工過程跑模不是要因。要因確認八:碎坍落度不符合要求【確認方法】按混凝土設計配合比的要求對混凝土坍落度進行現(xiàn)場檢查【標 準】混凝土坍落度在120140mm之間【實測】通過檢查施工過程混凝土坍落度,詳細情況見下表:檢查時間檢查批次坍
10、落度最大值最小值(mm)(mm)2月16日41381242月21日41361222月29日4138124由表可知,混凝土坍落度控制在 120140mm之間,滿足設計要求和施工規(guī)范規(guī)定,滿足現(xiàn)場施工要求?!窘Y 論】坍落度不符合要求不是要因要因確認九:鋼筋綁扎不牢固【確認方法】現(xiàn)場檢查【標 準】鋼筋嚴格按照梅花狀進行綁扎【實測】對鋼筋的加工、制作和質量驗收記錄進行檢查,詳細如下表所 示:檢查時間檢測點數(shù)(個)合格點數(shù)(個)合格率()2007 年 2 月 15日24241002007 年 2 月 20日26261002007 年 2 月 28日2828100由表可以看出,鋼筋綁扎牢固。質量合格,符合
11、施工要求?!窘Y論】鋼筋綁扎不牢固不是要因。要因確認十:模板接縫過大造成漏漿【確認方法】現(xiàn)場檢查 【標 準】施工過程模板接縫處不發(fā)生漏漿【實測】現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)模板接縫間出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,在拆模后發(fā)現(xiàn)模板接縫處的混凝土表面局部出現(xiàn)蜂麻現(xiàn)象?!窘Y 論】模板接縫過大造成漏漿是要因要因確認十一:無振搗技術交底【確認方法】現(xiàn)場檢查【標 準】澆筑前有振搗技術交底【實測】經(jīng)查閱交底記錄發(fā)現(xiàn),由于工程趕工未及時進行澆筑部分振搗技術的交底,工人在澆筑混凝土時, 未按施工規(guī)范要求進行振搗,造成過振或漏 振,影響到混凝土澆筑后的外觀質量?!窘Y 論】無振搗技術交底是要因要因確認十二:伸縮縫設置不合理【確認方法】現(xiàn)場檢查【標
12、準】每5米設置一個伸縮縫,40米為一個施工單位【實測】通過現(xiàn)場檢查和測量得出的伸縮縫間距如下表所示:檢查時間施工段長度(m)伸縮縫間距(m)2007 年 3 月 15日40.015.005.014.995.005.024.985.002007 年 3 月 20日40.004.995.005.015.005.005.014.99由上表可以看出,伸縮縫的間距均在5米左右范圍浮動,設置符合規(guī)范的要求?!窘Y 論】 伸縮縫設置不合理不是要因。要因確認十三:灑水養(yǎng)護次數(shù)不夠【確認方法】查看現(xiàn)場施工記錄【標 準】混凝土澆筑后的七天內(nèi)混凝土表面要保持濕潤。【實測】通過檢查施工記錄,檢查次數(shù)和合格情況如下表所示
13、:澆筑時間養(yǎng)護時間段檢查次數(shù)合格次數(shù)合格率2007.2.162007.2.16-1.222424100%2007.2.212007.2.21-2.272626100%2007.2.292007.2.29-3.62222100%混凝土澆筑后均采取了麻袋覆蓋,灑水養(yǎng)生的辦法,對混凝土進行了連續(xù)7大的養(yǎng)生,防撞墻表面始終保持濕潤狀態(tài),養(yǎng)護條件能夠滿足要求。【結論】灑水養(yǎng)護次數(shù)不夠不是要因。六、制定對策針對發(fā)現(xiàn)的主要原因,小組成員進行了綜合論證分析,按5W1H原則制定了以下對策、措施。序 號要因目標措施負責人地點完成日 期1施工 人員 缺少 技能 培訓對施工人員 進行全面的 技能培訓和 考核通過人員培
14、訓, 使所有施工人 員培訓考核的 結果達到優(yōu)良制定培訓計劃,開展技能培訓和 考核。刃、珀口項目部3月24 日2板縫大成漿 模接過造海采用玻璃膠 封堵鋼模板 之間的接縫通過封堵確保 碎澆筑過程中 接縫位置不出 現(xiàn)漏漿1 .由黃國榮負責對模板制作和安裝個環(huán)節(jié)進行檢查;2 .對重復使用的鋼模板進行尺 寸的校正;3 .如檢查中發(fā)現(xiàn)模板接縫過大的情況,由項目部主要人員負 責采購玻璃膠,對接縫進行玻 璃膠封堵;4 .由黃國榮檢查封堵效果, 達到 要求后才允許混凝土的澆筑姚雄標施工現(xiàn) 場3月24 日3搗少術氐 振缺技交對澆筑工人 進行振搗施 工技術交底, 使其掌握振 搗技能避免振搗過程 中出現(xiàn)過振或 漏振現(xiàn)
15、象1 .對工人進行振搗技術交底,提 局工人的振搗技能水平2 .加強現(xiàn)場的施工質量技術指導和檢查黃國榮施工現(xiàn) 場3月24 日七、對策實施實施一對施工人員進行技能培訓和考核1、制定培訓計劃、培訓課程:課程和計劃參考了相關技術規(guī)范、技術手冊及我司在同類工程中的施工實踐經(jīng)驗,使培訓教材內(nèi)容扎實、可操作性強,從理論知識、技能操作對施工人員進行強化培訓。2、開展“學習日”活動。在每個星期六的下午、晚上對施工人員進行業(yè)務輪 訓,使其掌握施工的主要技術要求和步驟,熟悉防撞墻的施工流程。3、在之后的施工過程中,對工人的工作進行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題隨時糾正。實施效果檢查:強化培訓后的考核結果如下:考核項目優(yōu)良中差
16、理論知識351400操作技能361300通過培訓,考核優(yōu)良率達到100%,工人的施工技能得到很大提高,施工質量得到有效保證。實施二 檢查模板質量和接縫,控制接縫的寬度。1、對模板制作和安裝個環(huán)節(jié)進行檢查;2、對重復使用的鋼模板進行尺寸的校正3、如檢查發(fā)現(xiàn)模板接縫過大的情況,則由材料設備部負責采購玻璃膠,對接縫進行玻璃膠封堵;4、檢查封堵效果,達到要求后才允許之后的混凝土澆筑實施效果檢查:在模板接縫處填充玻璃膠后,采取一側灑水的方法,看另一 側是否發(fā)生泌水的方法對接縫的封堵效果進行檢查。檢查結果發(fā)現(xiàn)泌水得到有效 控制,由于漏漿原因的造成的混凝土外觀問題得到了解決。實施三對工人進行振搗技能的交底,
17、并派遣質量監(jiān)督員旁站監(jiān)督指導工人 施工1、對澆筑工人進行振搗技術交底,提高混凝土澆筑工人的振搗技能水平。2、對工人振搗技能的掌握情況進行考核,具體結果如下表所示:考核項目優(yōu)良中差理論知識8200現(xiàn)場操作73003、在以后的防撞墻施工中,項目部落實質量員在現(xiàn)場旁站,監(jiān)督工人施工, 及時糾正發(fā)現(xiàn)漏振或過振現(xiàn)象。實施效果檢查:工人在質量技術人員的指導下,通過技術交底使工人對振搗技能的掌握有了很大提高,振搗質量得到了保證。八、效果檢查1、通過實施以上措施,對之后的施工質量進行檢測,檢測結果如下:檢測結果檢查時間檢查數(shù)量蜂麻墻間平整度伸縮縫寬度直順度其他4月15日4月16日64121114月18日4月20日64111214月21日4月23日6412221總計19235453檢測項目檢 測 數(shù)量(點)不合格或出現(xiàn) 缺陷(點)不合格率或缺陷率()累計比例()蜂麻19231.615直順度19252.640伸縮縫寬度19242.160墻間平整度19252.685其他19231.6100合計1922010.42100卜面是三次效果檢查的匯總圖20直順度墻面平整度伸縮縫寬度蜂麻其他由圖中我們可以看出,原先影響防撞墻外觀質量的主要因素蜂麻已經(jīng)轉化為非主要因素。通過活動,使防撞墻外觀合格率率由之前的79.69%提高到活動后的89.58%,已經(jīng)高于了設定的85%的目標,完
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