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文檔簡(jiǎn)介

1、精品文檔高溫油品進(jìn)入存有低沸點(diǎn)油品或水的設(shè)備時(shí),隨著高溫油品進(jìn)入量的增多,熱交換速度的增快,易產(chǎn)生突沸。如某廠在生產(chǎn)煤瀝青筑路油時(shí),貯槽內(nèi)油品在未預(yù)熱又沒(méi)有開(kāi)泵循環(huán)攪拌的情況下,加進(jìn)260的熱油5h 后發(fā)生突沸,油品從貯槽頂部人孔串出 10 余米高。大量低沸點(diǎn)物質(zhì)進(jìn)入儲(chǔ)存有較高溫度的高沸點(diǎn)油品的設(shè)備時(shí),并充分接觸,易產(chǎn)生突沸。如某廠在配制煤瀝青燃料油時(shí),誤將含水的焦油餾分油加入溫度為300的煤瀝青貯槽。發(fā)生強(qiáng)烈突沸,突沸時(shí)貯槽發(fā)生振動(dòng)。因此,應(yīng)盡量避免冷物料,特別是低沸點(diǎn)冷物料( 或水 ) ,進(jìn)入儲(chǔ)存有大量熱物料的設(shè)備,或大量高溫油品進(jìn)入存有低沸點(diǎn)冷物料的設(shè)備。某煤焦油化工廠,工業(yè)萘蒸餾裝置為

2、了開(kāi)停工操作方便,在兩個(gè)萘蒸餾塔底部安裝了蒸汽加熱器。開(kāi)工準(zhǔn)備時(shí)用蒸汽加熱塔底油品至100后,開(kāi)始正常用管式加熱爐加熱升溫,當(dāng)溫度升至 270時(shí),蒸汽加熱管突然破裂(使用時(shí)間較長(zhǎng),局部腐蝕),塔底壓力急劇升高,一分鐘后恢復(fù)正常,檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)塔底部?jī)蓪铀P(pán)受力變形。防護(hù)措施 : 管道和設(shè)備用蒸汽加熱完畢后, 將蒸汽加熱系統(tǒng)疏水器旁通閥門(mén)打開(kāi), 然后才允許慢慢進(jìn)入高溫油品,這樣蒸汽通道內(nèi)蒸汽冷凝水被加熱汽化后由疏水器旁通閥排出,達(dá)到 泄壓的目的。間歇生產(chǎn)過(guò)程,高溫油品切換頻次比較大時(shí),不宜采用蒸汽加熱方式。萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)著火事故萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)刮刀與轉(zhuǎn)鼓面接觸不可太緊,以免摩擦力增大,生熱著火。例如 ,1

3、971 年 10月 15 日,某焦油加工廠廠精萘車(chē)間夜班0 點(diǎn)接班。外廠實(shí)習(xí)人員接班時(shí)發(fā)現(xiàn) 1 萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)有一把刮刀有點(diǎn)翹起,便用板子和手錘去調(diào)整刮刀頂絲。由于調(diào)整過(guò)緊,刮刀面承受壓力過(guò)大, 與轉(zhuǎn)鼓面摩擦力增大, 產(chǎn)生大量的熱將刮刀燒紅, 引燃轉(zhuǎn)鼓罩附近及轉(zhuǎn)鼓內(nèi)精萘著火, 瞬間火焰順著結(jié)晶機(jī)放散管燒到結(jié)晶機(jī)升華萘小房, 引起爆炸。 此時(shí)的火焰又蔓延到2 結(jié)晶機(jī), 操作工驚慌失措, 既沒(méi)有切斷電源停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn), 又沒(méi)關(guān)閉通向轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)來(lái)油管道閥門(mén),造成液體精蔡外流燃燒,從而擴(kuò)大了火勢(shì),增加了火災(zāi)損失。此次事故共燒毀580m2成品庫(kù)房、精秦20t、包裝空桶200只;造成停產(chǎn)16h,部分停產(chǎn)7天。

4、水進(jìn)入高溫瀝青貯槽,發(fā)生串油事故某工廠瀝青機(jī)操作工在交班時(shí)為給下班創(chuàng)造條件,由2#瀝青槽往1#瀝青槽輸送瀝青。由于輸送管道內(nèi)有殘存的蒸汽和冷凝水串到2#槽內(nèi),冷凝水遇到300高溫瀝青汽化噴出,貯槽下2名操作工被熱瀝青所燙, 1 死 1 傷。儲(chǔ)槽吸癟事故事故經(jīng)過(guò)2003 年 12 月 6 日晚,某焦油加工廠油庫(kù)乙班操作工接班后,于 20: 15 開(kāi)始由2#焦油槽向4#焦油槽翻油, 當(dāng)時(shí)2#槽液位5.19 米, 第二天有人發(fā)現(xiàn)2#槽上部向內(nèi)凹陷。通知操作工做停車(chē)處理。此時(shí)2#槽為2.49 米。事故原因:為了防止槽頂放散管有冷凝液滴撒落在槽頂造成污染, 在放散管下彎處掛一鐵桶, 當(dāng)晚有寒流,鐵桶內(nèi)冷

5、凝液結(jié)冰(主要是水)將放散管凍住,造成儲(chǔ)槽封閉,開(kāi)泵翻油時(shí),由于槽內(nèi)空間不能及時(shí)通過(guò)放散管得到空氣補(bǔ)償,造成槽內(nèi)形成負(fù)壓,焦油槽壁被吸凹。瀝青高置槽爆炸著火:某焦化廠焦油車(chē)間瀝青高置槽因人孔打開(kāi), 空氣吸入, 瀝青煙發(fā)生強(qiáng)烈氧化, 溫度高達(dá)閃點(diǎn)而引起爆燃。高置槽上部?jī)商幒缚诹验_(kāi), 50 分鐘后火被撲滅。以上是事故分析得出的結(jié)論, 但是本人認(rèn)為,爆炸可能還有另外一種原因:有關(guān)資料介紹, 瀝青自燃點(diǎn) 250 度,還有資料介紹瀝青自燃點(diǎn) 280 度,總之,瀝青自燃點(diǎn)比較低,從這一點(diǎn)進(jìn)行分析,很有可能是溫度達(dá)到了自燃點(diǎn),空氣進(jìn)入發(fā)生自燃爆炸。萘初餾塔輔助油槽頂蓋崩開(kāi)著火某焦化廠焦油車(chē)間工業(yè)萘裝置開(kāi)工時(shí)

6、,萘蒸餾工龍某某向萘初餾塔投料開(kāi)塔,在 19 時(shí) 30 分點(diǎn)火升溫, 20 時(shí) 40 分,停止進(jìn)料。蒸餾工康某某在23 時(shí) 45 分接班,交班者告以一切正常,交班記錄為塔頂溫度88,出口油溫度160。接班者康某某檢查塔下層發(fā)現(xiàn)塔壓為 0.9kgf/cm2 ,隨手往回流管給蒸汽以清掃管道, 準(zhǔn)備打回流液, 但未檢查塔頂回流管開(kāi)閉器 (按規(guī)定應(yīng)關(guān)閉,但實(shí)際上班已打開(kāi)4 扣)??低亓鞴芙o蒸汽約十分鐘左右,即發(fā)生萘初餾塔輔助油槽頂蓋突然崩開(kāi),同事發(fā)生著火。帶火的油點(diǎn)分離油槽距事故點(diǎn)約 20 米處,使停放的交運(yùn)隊(duì)汽車(chē)著火,又使距 30 米處的黃血鹽塔頂著火。消防隊(duì)趕到,歷時(shí)50 分鐘才將火全部撲滅。事

7、故原因:輔助油槽事故前處于“病”態(tài),頂部曾冒過(guò)煙;萘初餾塔裝料過(guò)多,液面上升,使輔助油槽裝滿了油;原料成分發(fā)生變化,蒸汽夾帶著冷凝水進(jìn)入塔內(nèi),接觸210高溫油層,冷凝水瞬間汽化,體積突然膨脹,造成強(qiáng)大壓力,經(jīng)油層傳遞至小槽薄弱點(diǎn)突破,將槽蓋崩裂,同事碳素鋼拉斷發(fā)生火花,將易燃萘蒸汽引燃爆炸著火;違章操作。一、事故經(jīng)過(guò)根據(jù)工作計(jì)劃 2008 年 11 月 12 日二系鼓冷班清掃 3 號(hào)初冷器。 11 月 12 日 18: 45, 由操作工 *先關(guān)閉 3 號(hào)初冷器下液總閥門(mén),后關(guān)閉頂部熱氨水噴灑,打開(kāi)3 號(hào)初冷器下段熱氨水噴灑, 19:15分* 關(guān)閉 3 號(hào)初冷器下段噴灑,初冷器清掃完畢。趙#和董

8、*發(fā)現(xiàn) 3 號(hào)下段水封堵塞,然后打開(kāi)水封伴熱,開(kāi)水封放空閥門(mén)8扣,在21: 00發(fā)現(xiàn)水封還沒(méi)有吹透,于是就接入DN25臨時(shí)蒸汽管,21: 50分3號(hào)下段水封吹透,撤DN25臨時(shí)蒸汽管。放下液時(shí)董*發(fā)現(xiàn)3號(hào)初冷器下液管 堵塞,關(guān)閉2個(gè)下液分閥門(mén),打開(kāi)下液總閥門(mén)10扣,開(kāi)DN8噱汽管進(jìn)行吹掃,蒸汽閥門(mén)開(kāi)度 1/2后董*和郝*撤離水封到平臺(tái)處等候,22: 20下段水封液面突然升高10cmi蒸汽夾帶氨水 從水封防爆口躥出,噴到水封平臺(tái)上站立的董 * 、郝 * 身上,其中郝江紅被噴到背面,董 * 被噴到正面,臉部有灼熱感, * 立即打電話通知調(diào)度員 * 打 120送往醫(yī)院就醫(yī),同時(shí)趙*立即關(guān)閉DN80I

9、I汽吹掃閥門(mén),到醫(yī)院清洗面部后確診為面部受刺激性液體灼傷。二、事故原因1、事故直接原因( 1)初冷器下液管蒸汽閥門(mén)開(kāi)度大、壓力高,導(dǎo)致下液管凍堵消除后,下液迅速急速落下并從放暴口噴出。( 2)操作工董榮站立位置距水封防爆口太近,對(duì)處理凍堵工作,清掃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想不足,規(guī)程執(zhí)行不到位。2、事故間接原因( 1)夜間天氣驟冷加之煤氣中石墨較多,造成初冷器容易堵塞。( 2)水封加熱閥門(mén)開(kāi)度較小,水封底部溫度低。( 3)帶班長(zhǎng)趙* 安排工作不細(xì),考慮不周,清理初冷器,安全措施安排不到位。( 4)化產(chǎn)車(chē)間主任工程師董* 初冷器清掃操作培訓(xùn)不到位,員工安全管理不到位。( 3)化產(chǎn)車(chē)間尤其對(duì)防凍堵工作培訓(xùn)不到位,安

10、全培訓(xùn)教育不到位,安全管理有待加強(qiáng)。三、事故安全措施( 1)清掃安排在白班處理,必須夜間處理的車(chē)間派專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。( 2)水封加熱閥門(mén)增開(kāi)到三扣,保障水封底部溫度60度。 ( 3)初冷器停用時(shí)下段水封內(nèi)焦油排放干凈,換成氨水。( 4)強(qiáng)化員工安全意識(shí),清掃水封時(shí)操作工應(yīng)避開(kāi)水封防爆口3 米。(5)清掃初冷器下液管道時(shí),DN80II汽閥門(mén)開(kāi)度不應(yīng)該超過(guò)1/3。( 6)組織廣大員工認(rèn)真學(xué)習(xí)冬季防凍堵措施及操作規(guī)程, 提高員工防凍堵操作及處理凍堵操作水平。洗油再生器殘?jiān)鼱C傷1 人某焦化廠回收車(chē)間洗油再生器放殘?jiān)?,因渣模大修,渣臨時(shí)放在地面,未裝欄桿。翡寸某某檢查時(shí),誤以為殘?jiān)牙?,右腳踏入熱殘?jiān)胁?/p>

11、能拔出,隨即左腳也踏進(jìn)殘?jiān)?,造成雙腳燙傷,右腳踝部3 度灼傷,瀝青中毒,下肢肌腱粘連,神經(jīng)麻痹,行動(dòng)障礙而致殘。事故原因:臨時(shí)放渣而無(wú)欄桿,誤入而燙傷。某焦化分廠回收車(chē)間六名工人上五樓平臺(tái)檢修蒸氨分縮器。 14 時(shí) 50 分,一名工人聞到有股臭雞蛋味(硫化氫臭雞蛋味),回頭向班長(zhǎng)建議說(shuō):“今天有味,別干了”,但未引起重視。另一工人提出要休息會(huì)兒, 剛從腳手架上下來(lái)就感到頭暈惡心, 緊接著就躺倒了。 班長(zhǎng)看到, 就去搶救,也躺下了,工人即喊: “快來(lái)救人!”許多人跑來(lái)?yè)尵龋壬先扇?,再上去五人,后又上四人,以后又上去多人,先后共?5 人中毒,當(dāng)即送醫(yī)院搶救,其中 3 人死亡,其余脫離危險(xiǎn)。事

12、故原因: 10kgf/cm2 的高壓蒸汽(正常為 2 kgf/cm2 )串入分解器,被高溫分解后的氰化物、硫化物等被帶入蒸氨塔, 又通過(guò)分縮器進(jìn)入冷卻器, 但由于停了冷水, 有毒混合氣未經(jīng)冷凝而從放散管放散,穿過(guò)有孔的五樓樓板,導(dǎo)致樓上作業(yè)人員中毒;冷凝冷卻器放散管太低,放散的有毒氣體,仍處于工作面。某焦化廠焦油車(chē)間輕油水分離器,因冷卻水壓低,輕油蒸汽冷凝不下來(lái),大量油氣外逸,充滿焦油蒸餾操作室,達(dá)到爆炸極限,遇靜電火花引起爆炸,操作工人胡某某被氣浪震倒。焦油加工廠吡啶工段一操作工發(fā)現(xiàn)吡啶計(jì)量槽跑漏, 三次進(jìn)入室內(nèi)關(guān)閉進(jìn)計(jì)量槽的閥門(mén)。 因沒(méi)戴防毒面具,而吸入大量吡啶蒸汽,使神經(jīng)中樞受損被熏倒,

13、在被拖出時(shí),已失去知覺(jué),送醫(yī)院搶救無(wú)效死亡。某焦化廠精苯車(chē)間操作工王某某見(jiàn)初餾塔油水分離器排水閥門(mén)不靈活, 誤認(rèn)為是閥門(mén)掉鉈, 決定更換閥門(mén)。王和李某某一起處理,因風(fēng)大危險(xiǎn)便停止更換。 1 小時(shí)后,李發(fā)現(xiàn)油水分離器水位較6歡迎下載 。精品文檔高,便向王匯報(bào),王決定同李繼續(xù)處理。卸下法蘭用鐵絲透仍不見(jiàn)效果,便決定換閥門(mén)。由于違 章操作,沒(méi)穿防護(hù)服和戴防毒面具,松動(dòng)螺絲后,大量液體苯濺在王、李身上,王當(dāng)即中毒倒在 平臺(tái)上,搶救無(wú)效于3小時(shí)后死亡。焦油加工廠儲(chǔ)梢集中放散管堵塞,防爆板爆破,儲(chǔ)梢內(nèi)油品噴出2008年12月15日15時(shí)38分,某焦油加工廠開(kāi)工時(shí),按工藝要求吹掃管道,當(dāng)吹自重油儲(chǔ) 梢時(shí),儲(chǔ)

14、梢防爆板突然爆裂,儲(chǔ)梢內(nèi)有隨之噴出十余米高,數(shù)量有兩噸多。事故原因:從環(huán)保角度考慮,將所有儲(chǔ)梢放散集中后引入吸收塔凈化處理,當(dāng)時(shí)從安全考慮, 將人孔蓋板換成防爆板,事故發(fā)生時(shí),儲(chǔ)梢放散管堵塞,儲(chǔ)梢內(nèi)油品溫度160度,蒸汽進(jìn)入后帶有一定量水,水遇高溫立即汽化,體積膨脹,壓力升高,造成防爆板破裂,油品噴出。關(guān)于焦油加工廠設(shè)備放散尾氣集中后,進(jìn)行凈化處理的建議:在熱帶地區(qū),(也就是說(shuō),在年最低溫度不低于 0度地區(qū)),可以將所以?xún)?chǔ)梢尾氣集中,然后 引入尾氣吸收塔用吸收劑進(jìn)行處理。 通常采用洗油-洗油-水三級(jí)洗滌處理后排放,臺(tái)灣中鋼碳素焦油加工即采用這種方法。在我國(guó),大部分焦油加工企業(yè)所在地區(qū)年最低溫度都能達(dá)到零下,焦油加

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