EH系統(tǒng)的典型故障及處理_第1頁
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文檔簡介

1、EH系統(tǒng)的典型故障及處理在控制理論及電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,新建機組普遍采用高壓抗燃油的純電調(diào)系統(tǒng),而大部分使用液調(diào)的機組也已經(jīng)改為高壓純電調(diào)系統(tǒng)。隨著DEH系統(tǒng)的普及,EH系統(tǒng)的故障判定及處理方法已成為電廠越來越關(guān)心的課題。本文將對EH系統(tǒng)的一些典型故障進行分析,并將常規(guī)的處理方法介紹給大家。1、 EH油壓波動EH油壓波動是指在機組正常工作的情況下(非閥門大幅度調(diào)整),EH油壓上下波動范圍大于1.0MPa。EH系統(tǒng)中配置的二臺主油泵是恒壓變量泵。恒壓變量泵是通過泵出口壓力的變化自動調(diào)整泵的輸出流量來達到壓力恒定的目的,所以,從理論上講恒壓泵是有一定的壓力波動。但如果壓力波動范圍超過1.0MP

2、a,我們則認為該泵出現(xiàn)調(diào)節(jié)故障。當(dāng)然,如果此時泵的最低輸出壓力大于11.2MPa,并不影響機組運行。出現(xiàn)EH油壓波動現(xiàn)象,主要是由于泵的調(diào)節(jié)裝置動作不靈活造成的。調(diào)節(jié)裝置分為二部分:調(diào)節(jié)閥和推動機構(gòu)。調(diào)節(jié)閥裝在泵的上部,感受泵出口壓力變化并轉(zhuǎn)化成推動機構(gòu)的推力,其上的調(diào)整螺釘用于設(shè)定系統(tǒng)壓力。當(dāng)調(diào)節(jié)閥閥芯出現(xiàn)卡澀或摩擦阻力增大時,不能及時將泵出口壓力信號轉(zhuǎn)換成推動機構(gòu)的推力,造成泵流量調(diào)整滯后于壓力變化,使泵輸出壓力波動。出現(xiàn)這種情況,可以拆下調(diào)節(jié)閥并解體,清洗相關(guān)零件,檢查閥芯磨損情況,復(fù)裝后基本可以消除該閥故障。推動機構(gòu)在泵體內(nèi)部,活塞產(chǎn)生的推動力克服彈簧力來決定泵斜盤傾角。當(dāng)推動活塞發(fā)生

3、卡澀或摩擦力增大時,調(diào)節(jié)閥輸出的壓力信號變化不能及時轉(zhuǎn)化成斜盤傾角(即泵輸出流量)變化,使泵的輸出壓力發(fā)生波動。出現(xiàn)這種情況,需清洗推動機構(gòu)的相關(guān)零件,并檢查推動活塞的表面質(zhì)量。因該部分機構(gòu)裝在泵體內(nèi),最好由泵制造商委派的專業(yè)技術(shù)人員來完成。2、 抗燃油酸值升高抗燃油新油酸度指標為0.03(mgKOH/g),新華公司規(guī)定的運行指標為0.1,當(dāng)酸度指標超過0.1時,我們認為抗燃油酸度過高,高酸度會導(dǎo)致抗燃油產(chǎn)生沉淀、起泡和空氣間隔等問題。影響抗燃油酸度的因素很多,對于我們使用的EH系統(tǒng)來講,影響抗燃油酸度的主要因素為局部過熱和含水量過高,其中以局部過熱最為普遍。因為EH系統(tǒng)工作在汽輪機上,伴隨著

4、高溫、高壓蒸汽,難免有部分元件或管道處于高溫環(huán)境中,溫度增加使抗燃油氧化加快,氧化會使抗燃油酸度增加,顏色變深。所以,我們在設(shè)計和安裝EH系統(tǒng)時應(yīng)注意:1)EH系統(tǒng)元件特別是管道應(yīng)遠離高溫區(qū)域;2)增加通風(fēng),降低環(huán)境溫度;3)增加抗燃油的流動,盡量避免死油腔。由于冷油器的可靠性設(shè)計,由冷油器中漏水進抗燃油的例子鮮有發(fā)生,抗燃油中的水分多數(shù)是由于油箱結(jié)露產(chǎn)生的。水在抗燃油中會發(fā)生水解,水解會產(chǎn)生磷酸,磷酸又是水解的催化劑。所以,大量的水分會使抗燃油酸值升高??谷加偷乃嶂瞪吆?,必須連續(xù)投入再生裝置。再生裝置中的硅藻土濾芯能有效地降低抗燃油的酸度。當(dāng)抗燃油的酸度接近0.1時(例如大于0.08),就

5、應(yīng)投入再生裝置,這時酸度會很快下降。當(dāng)抗燃油酸度超過0.3時,使用硅藻土很難使酸度降下來。當(dāng)抗燃油酸度超過0.5時,已不能運行,需要換油。3、 EH油溫升高EH系統(tǒng)的正常工作油溫為2060,當(dāng)油溫高于57時,自動投入冷卻系統(tǒng)。如果在冷卻系統(tǒng)已經(jīng)投入并正常工作的情況下,油溫持續(xù)在50以上,則我們認為系統(tǒng)發(fā)熱量過大,油溫過高。油溫過高排除環(huán)境因素之外,主要是由于系統(tǒng)內(nèi)泄造成的。此時,油泵的電流會增大。造成系統(tǒng)內(nèi)泄過大的原因主要有一下幾種:1)安全閥DB10泄漏。安全閥DB10的溢流壓力應(yīng)高于泵出口壓力2.53.0MPa,如果二者的差值過小,會造成安全閥溢流。此時DB10閥的回油管會發(fā)熱。2)蓄能器

6、短路。正常工作時蓄能器進油閥打開,回油閥關(guān)閉。當(dāng)回油閥未關(guān)緊或閥門不嚴時,高壓油直接泄漏到回油管,造成內(nèi)泄。此時,閥門不嚴的蓄能器的回油管會發(fā)熱。3)伺服閥泄漏。當(dāng)伺服閥的閥口磨損或被腐蝕時,伺服閥內(nèi)泄增大。此時,該油動機的回油管溫度會升高。4)卸荷閥卡澀或安全油壓過低。當(dāng)油動機上卸荷閥動作后發(fā)生卡澀會造成泄漏,當(dāng)泄漏大時油動機無法開啟,當(dāng)泄漏小時造成內(nèi)泄。此時,該油動機的回油管溫度會升高。當(dāng)安全系統(tǒng)發(fā)生故障出現(xiàn)泄漏時,安全油壓降低,會使一個或數(shù)個卸荷閥關(guān)不嚴造成油動機內(nèi)泄。4、 油動機擺動在輸入指令不變的情況下,油動機反饋信號發(fā)生周期性的連續(xù)變化,我們稱之為油動機擺動。油動機擺動的幅值有大有

7、小,頻率有快有慢。產(chǎn)生油動機擺動的原因主要有以下幾個方面:1)熱工信號問題。當(dāng)二支位移傳感器發(fā)生干涉時、當(dāng)VCC卡輸出信號含有交流分量時、當(dāng)伺服閥信號電纜有某點接地時均會發(fā)生油動機擺動現(xiàn)象。2)伺服閥故障。當(dāng)伺服閥接收到指令信號后,因其內(nèi)部故障產(chǎn)生振蕩,使輸出流量發(fā)生變化,造成油動機擺動。3)閥門突跳引起的輸出指令變化。當(dāng)某一閥門工作在一個特定的工作點時,由于蒸汽力的作用,使主閥由門桿的下死點突然跳到門桿的上死點,造成流量增大,根據(jù)功率反饋,DEH發(fā)出指令關(guān)小該閥門。在閥門關(guān)小的過程中,同樣在蒸汽力的作用下,主閥又由門桿的上死點突然跳到門桿的下死點,造成流量減小,DEH又發(fā)出開大該閥門指令。如

8、此反復(fù),造成油動機擺動。DEH對由于閥門突跳引起的油動機擺動無能為力,只有通過修改閥門特性曲線使常用工作點遠離該位置。5、 油管振動EH油管路特別是靠近油動機部分發(fā)生高頻振蕩,振幅達0.5mm以上,我們稱之為EH油管振動,其中以HP管為最多。油管振動會引起接頭或管夾松動,造成泄漏,嚴重時會發(fā)生管路斷裂。引起油管振動的原因主要有以下幾個方面:第一、機組振動。油動機與閥門本體相連,例如200MW機組中壓調(diào)門,油動機在汽缸的最上部,當(dāng)機組振動較大時,勢必造成油動機振動大,與之相連的油管振動也必然大。第二、管夾固定不好。EH系統(tǒng)安裝調(diào)試手冊中規(guī)定管夾必須可靠固定,如果管夾固定不好,會使油管發(fā)生振動。第

9、三、伺服閥故障,產(chǎn)生振蕩信號,引起油管振動。第四、控制信號夾帶交流分量,使HP油管內(nèi)的壓力交變產(chǎn)生油管振動??梢酝ㄟ^試驗來判斷是哪一種原因引起的振動。當(dāng)振動發(fā)生時,通過強制信號將該閥門慢慢置于全關(guān)位置,關(guān)閉進油門,拔下伺服閥插頭,測量振動。如果此時振動明顯減小,說明是伺服閥或控制信號問題;如果振動依舊,說明是機組振動。對于前一種情況,打開進油門,使用伺服閥測試工具通過外加信號的方法將閥門開啟至原來位置,如果此時沒有振動,說明是控制信號問題,由熱工檢查處理;如果振動加大,說明是伺服閥故障,應(yīng)立即更換伺服閥。6、 ASP油壓報警ASP油壓用于在線試驗AST電磁閥。ASP油壓由AST油壓通過節(jié)流孔產(chǎn)

10、生,再通過節(jié)流孔到回油。ASP油壓通常在7.0MPa左右。當(dāng)AST電磁閥1或3動作時,ASP壓力升高,ASP1壓力開關(guān)動作;當(dāng)AST電磁閥2或4動作時,ASP壓力降低,ASP2壓力開關(guān)動作。如果AST電磁閥沒有動作時,ASP1或2壓力開關(guān)動作,或AST電磁閥復(fù)位后壓力開關(guān)不復(fù)位,就存在ASP油壓報警。ASP油壓報警多數(shù)是由于節(jié)流孔堵塞造成的。當(dāng)前置節(jié)流孔(AST到ASP的節(jié)流孔)堵塞時,ASP油壓降低,ASP2壓力開關(guān)動作,發(fā)出ASP油壓報警;當(dāng)后置節(jié)流孔(ASP到回油的節(jié)流孔)堵塞時,ASP油壓升高,ASP1壓力開關(guān)動作,發(fā)出ASP油壓報警??梢酝ㄟ^檢查清洗節(jié)流孔來清除故障。當(dāng)然AST電磁閥

11、故障也會發(fā)出ASP油壓報警。報警后首先要確定是哪一只電磁閥故障,可以通過更換電磁閥的位置來判定。例如ASP高報警,說明AST電磁閥1或3故障。可以將電磁閥1與電磁閥2互換位置,如果此時仍為高報警,則說明電磁閥3故障,如果此時變?yōu)榈蛨缶?,說明電磁閥1故障。找到了故障電磁閥,就可以通過檢修或更換來處理。7、 掛閘問題在改造機組中,使用掛閘電磁閥進行遠方掛閘。早期使用的掛閘電磁閥為美國Vickers的DG4S4型電磁閥。該閥在實際使用中時常會出現(xiàn)開泵掛閘和掛閘后又掉閘的問題。機組保安系統(tǒng)改造后,掛閘電磁閥一般安裝在前箱外部。集油管內(nèi)的壓力油經(jīng)過6的節(jié)流孔到掛閘電磁閥,再到危急遮斷器的掛閘油口,而集油管內(nèi)的壓力油經(jīng)過6的節(jié)流孔直接到危急遮斷器的保安油口,管路短且經(jīng)過的節(jié)流少,使保安油壓先于掛閘油壓建立,造成一開泵就掛閘??梢酝ㄟ^放大掛閘油路的節(jié)流孔至810,或減小保安油路的節(jié)流孔至4來解決。掛閘后又掉閘的問題是因為危急遮斷滑閥的研磨面不好造成的。掛閘電磁閥通電后,危急遮斷器的掛閘油口油壓降低,保安油壓推動危急遮斷滑閥上移,使研磨面貼合,完成掛閘。掛閘電磁閥斷電后,掛閘油口的油壓由0上升至2.0MPa,對

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