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文檔簡介
1、XX電廠電廠2015年上半年度經濟技術分析年上半年度經濟技術分析安全生產技術部XXX1. 機組運行情況機組運行情況n1.1 #1機組:2015-1-23 21:49 解列 2015-2-16 15:46 并網 (省調調停); 2015-4-28 21:36 解列 2015-5-06 02:00 并網 (配合供電局對錢古2733線路古溝變側CT更換);n1.2 #2機組:2015-2-16 23:35 解列 2015-5-25 01:19 并網 (省調調停并進行機組A級檢修) n1.3 2015年上半年#1機組累計運行3601.65小時,累計發(fā)電量34849.8797萬 KWh,#2機組累計運行
2、2014.26小時,累計發(fā)電量19434.7277萬KWh。 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.1電量指標電量指標n2.1.1 產量:產量:n(1) 2015年上半年計劃發(fā)電量54191萬千瓦時,實際發(fā)電量為54284.6074萬千瓦時,完成公司下發(fā)的發(fā)電任務。除四月份因受#2機組調試影響未能完成發(fā)電任務外,其它各月均超額完成發(fā)電任務;發(fā)電量比去年同期減少17602.75萬千瓦時,主要是今年上半年1機組調停兩次,#2機組調停一次同時進入大修周期,長期單機運行發(fā)電量下降。另外,受經濟下行影響,省調給我廠的發(fā)電量也低于去年同期。n(2)完成公司每月下發(fā)的發(fā)電任務,關系到職工的切身利
3、益,是工作的重中之重。各生產部門需加強機對機組運行工況的監(jiān)控并做好維護消缺工作,避免因機組非?;蛑匾O備停運消缺造成的電量損失及考核,尤其是已進入迎峰度夏期間,任何原因造成的不能正常跟帶AGC,都有可能造成高峰欠發(fā)并進行雙倍電量考核。生產指標月份2015年發(fā)電量2014年發(fā)電量計劃發(fā)電量同比與計劃差發(fā)電量(KWh)一月份12571.99911312.136125001259.862771.9987二月份6143.053411313.5496100-5170.495743.0534三月份7748.953913018.2587700-5269.303748.9539四月份7527.49151397
4、2.4237691-6444.9312-163.5085五月份7460.72168794.08867400-1333.36760.7216六月份12832.38813476.90312800-644.515232.3882上半年累計54284.60754284.60771887.35771887.3575419154191-17602.75-17602.7593.607493.6074古溝側上網電量(KWh)一月份11681.31410507.966116131173.34868.3136二月份5701.291210499.7555667-4798.46434.2912三月份7208.1241
5、2086.2637153-4878.139255.124四月份7043.65212964.6187145-5920.9656-101.348五月份6905.23688090.8086875-1185.571230.2368六月份11908.80212407.81511891-499.012817.8024上半年累計50448.4250448.4266557.22566557.2255034450344-16108.805-16108.805104.42104.42(圖1:2015年上半年產量對比示意圖) (單位:萬KWh)2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.2 綜合廠用電率(以高
6、廠變出口計算)綜合廠用電率(以高廠變出口計算)n2.2.1總體情況總體情況n2015年上半年平均廠用電率為6.90%,同比上升0.03%。n2.2.2同比分析同比分析n去年同期#1機組給泵未進行變頻改造,電除塵未進行高頻改造,但從上表可以看出,1季度廠用電率下降并不明顯,主要原因是#1爐空預器1月中下旬漏風嚴重,爐側風機耗電率上升;2月份兩臺機組相繼調停,檢修互帶電源耗電量上升;3月份#2機組進入大修周期,外購電量增加。4月份廠用電率同比上升較明顯,主要是4月份#2機組進行調試,調試期間使用外購電量較多。5月底及6月份雙機正常運行,廠用電率明顯下降,可見#2機組給泵變頻改造后節(jié)電效果較明顯。生
7、產指標月份2015年2014年同比廠用電率 (%)1月份6.66.590.012月份6.936.690.243月份6.566.6-0.044月份7.766.71.065月份7.167.42-0.266月份6.717.36-0.65上半年6.96.96.876.870.030.032.2.3節(jié)電措施:節(jié)電措施:目前主要高壓耗電輔機均已進行變頻改造,從技改方向達到大幅降低電耗率的空間已不大。下一步需從優(yōu)化運行方式及調整措施的角度多進行思考。如合理控制鍋爐運行氧量,降低風機電耗;減少給泵出口節(jié)流,提高給泵變頻效率;根據負荷及真空情況合理選擇循泵變頻及工頻運行方式組合等。另外,低壓變頻器的造價相對較低
8、,可以考慮對低壓耗電率高的輔機進行變頻改造,如工業(yè)水泵、高壓流化風機、真空泵等。 注 1.上網電量以高廠變出口進行計量,自用電量含購網電量。 2.已扣除顧橋電廠河下補給水泵所用電量。(2015年上半年供顧橋用電112.3680萬KWh, 占廠用電率0.21%)(圖2:2015年上半年廠用電率比較示意圖) (單 位:%) 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.3 標煤耗標煤耗n2.3.1指標情況統(tǒng)計如下表指標情況統(tǒng)計如下表:生產指標月份2015年2014年同比月份2015年2014年同比發(fā)電標煤(g/KWh)1月份338.5350.1-11.64月份350.24324.2825.96
9、2月份336.43351.06-14.635月份340.12327.5812.543月份342.36341.3616月份330.9331.86-0.96第一季度平均第一季度平均339.1339.1347.21347.21-8.11-8.11上半年平均上半年平均336.82336.82340.11340.11-3.29-3.29外供氣量(噸)1月份159241441015144月份52425526-2842月份1356915238-16695月份50805539-4593月份80318643-6126月份48725146-274第一季度累計第一季度累計37524375243829138291-7
10、67-767上半年累計上半年累計52718.4852718.485450254502-1783.52-1783.52耗煤量(噸)1月份4927572874-235994月份2819547707-195122月份2366272486-488245月份280662678812783月份2682677526-507006月份48226462391987第一季度累計第一季度累計9976399763222886222886-123123-123123上半年累計上半年累計204250204250272213272213-67963-67963煤泥量(噸)1月份276822407336094月份191002
11、4473-53732月份1094223414-124725月份1431321113-68003月份2325427686-44326月份2036528546-8181第一季度累計第一季度累計61878618787517375173-13295-13295上半年累計上半年累計115656115656149305149305-33649-33649摻燒比例(%)1月份35.9724.8311.144月份40.3833.916.482月份31.6224.427.215月份33.7744.08-10.33月份46.4326.3120.126月份29.6938.17-8.48第一季度平均第一季度平均38.
12、2838.2825.2225.2213.0613.06上半年平均上半年平均36.1536.1535.4235.420.730.732.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.3 標煤耗標煤耗n2.3.2指標分析指標分析 n(1)2015年上半年度平均發(fā)電標煤耗336.82g,同比下降3.29g/KWh。n(2)2015年上半年度耗用原煤204250噸,同比減少67963噸,煤泥115656噸,同比減少33649噸。同比均有大幅下降,主要是同比發(fā)電量減少1.76億度。n(3)2015年上半年度平均煤泥摻燒比例36.15%,平均熱值4000.78 Kcal/Kg。其中,3月份摻燒比例46.6
13、3%,燃料熱值3552.97 Kcal/Kg。n(4)2015年上半年度我廠外供汽量52718噸(壓力0.40MP,溫度160),同比去年的54502噸,下降1783噸。n(5)2015年一季度選煤廠來煤及煤泥的發(fā)熱量低于去年同期,為我廠開展低熱值燃燒創(chuàng)造了有利條件。同時我廠大量摻燒煤泥,對低熱值燃燒機組運行性能進行了試驗。二季度受潘三礦煤泥供應、煤泥發(fā)熱量高、置換煤場高熱值煤、負荷等因素影響,平均熱值均在4000 Kcal/Kg以上。2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.3 標煤耗標煤耗n2.3.3影響影響2015年上半年煤耗的主要因素年上半年煤耗的主要因素n(1)機組運行周期長
14、,機爐效率下降。n(2)機組運行周期長,汽水系統(tǒng)閥門內漏問題突出。n(3)影響煤耗主要運行指標集中在排煙溫度、真空及減溫水流量方面。n(4)煤泥大比例摻燒后帶來的負面效果,如燃燒不充分造成灰渣含碳量高、煤泥水份汽化吸熱、平均床溫下降等都在不同程度上增加了煤耗。n(5)系統(tǒng)缺陷,如空預器漏風、高加泄漏、省煤器泄漏等。n(6)設備老化,冷水塔淋水盤破損、結構布水不均,冷水塔效率下降;凝汽器管束內部結垢等造成真空下降。n2.3.4降低煤耗措施降低煤耗措施n(1)定期對機組進行機爐效率試驗,分析造成效率下降的原因并予以解決。n(2)開展對標管理,根據負荷及時調控設備各項參數,最大優(yōu)化機組運行方式。n(
15、3)加強設備維護管理,對設備及時消缺,保證設備的穩(wěn)定運行。n(4)嚴格控制煤泥水分和泵送壓力,盡量降低煤泥表水汽化吸熱。n(5)嚴格控制入爐煤顆粒,防止出現床溫波動,流化不良等問題,造成燃燒效率下降。n(6)增加吹灰次數,降低排煙溫度,減少排煙熱損失。并考慮增加低溫省煤器或增加輔助吹灰系統(tǒng)等,徹底解決排煙損失。2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.4設備利用情況設備利用情況n2.4.1機組運行小時及負荷指標如下表機組運行小時及負荷指標如下表:指 標月份2015年2014年同比月份2015年2014年同比發(fā)電利用小時數(h)1月份465.63418.9746.664月份278.851
16、7.5-238.72月份227.52419.02-191.55月份276.32325.71-49.393月份287482.16-195.166月份475.27499.14-23.87季度累計季度累計980.15980.151320.151320.15-340-340上半年累計上半年累計2010.542010.542662.492662.49-651.95-651.95機組在線運行小時數(h)1月份1293.821221.772.124月份669.61438.63-769.032月份679.811114.58-434.775月份788.68872.82-84.143月份7441209.67-46
17、5.676月份144014400季度累計季度累計2717.632717.633545.953545.95-828.32-828.32上半年累計上半年累計5615.915615.917297.47297.4-1681.49-1681.49機組在線平均負荷(MW)1月份97.1792.594.584月份112.4297.1215.32月份90.36101.51-11.155月份94.6100.75-6.153月份104.15107.62-3.476月份89.1193.59-4.48季度累計季度累計97.3897.38100.52100.52-3.14-3.14上半年平均上半年平均96.6696.6
18、698.5198.51-1.85-1.85機組在線平均出力系數(%)1月份71.9868.593.394月份83.2771.9411.332月份66.9475.19-8.255月份70.0774.63-4.563月份77.1579.72-2.576月份66.0169.33-3.32季度累計季度累計72.1372.1374.4674.46-2.33-2.33上半年平均上半年平均71.671.672.9772.97-1.37-1.37(備注:機組在線平均負荷報告期內發(fā)電量/機組在線運行小時數100 機組在線平均負荷率機組在線平均負荷/報告期最高負荷100) 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成
19、情況n2.4設備利用情況設備利用情況n2.4.2分析分析n(1)2015年上半年累計發(fā)電利用小時數2010.54 h,同比減少651.95 h。n(2)2015年上半年機組在線運行小時累計5615.91 h,同比減少1681.49 h。n(3)2015年上半年機組在線運行平均負荷96.66MW,同比下降1.85MW。n(4)2015年上半年平均負荷率71.60%,同比下降1.37%,主要受省調調控原因。n(5)設備利用情況各項數據同比均有所降低,主要原因一方面是機組受省調調停次數多于去年同期,另一方面是#2機組大修周期長,第三是目前經濟形勢下行,網上用電負荷少,省調對我廠機組在線運行時間和發(fā)電
20、負荷計劃進行了壓控。n(6)我廠計劃9月底即迎峰度夏后#1機組進行A修,所以要完成今年的發(fā)電目標難度較大。一方面值長需積極與省調溝通爭取負荷,在雙機運行期間爭取多發(fā)電,為#1機組A修贏得充足的消缺時間;另一方面各個部門做好機組的工況分析及維護工作,避免出現計劃外停運影響發(fā)電任務。 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.5非生產用電量統(tǒng)計非生產用電量統(tǒng)計 n2.5.1非生產用電量統(tǒng)計數據報表非生產用電量統(tǒng)計數據報表指標單位2015年 1季度2015年 2季度2015年 上半年2014年 上半年同比啟備變電量萬kWh33.95177.8686211.818628.3248183.493
21、8供顧橋電量萬kWh51.0261.348112.368129.7488-17.3808線損電量萬kWh91.28101.308192.588287.0472-94.4592省調考核萬kWh0.39128.667129.0570.37128.687 n2.5.2 分析分析n(1)2015年上半年省調考核電量129.057萬kWh,同比增加128.687萬kWh。造成考核電量同比增加主要原因是4月份#2機組調試,調試期間各項考核指標均有不同程度考核,其中機組可靠性中機組啟停管理單項考核電量就有115.79萬kWh。另外上半年AGC考核電量3.44萬kWh,AVC考核電量3.51萬kWh。造成AG
22、C考核主要原因是一季度煤泥摻燒量大,煤泥燃燒滯后性較大,燃燒波動造成負荷跟帶不及時,運行人員仍需進一步摸索煤泥對燃燒的影響。AVC考核主要受通訊影響,同時機組啟停機過程中需注意及時按要求投退。n(2)2015年上半年啟備變購電電量211.8186萬kWh,同比增加183.4938萬kWh。主要是因為上半年#1機組調停兩次,#2機組調停一次并進入大修周期,機組檢修調試耗電量增大。另外機組啟動過程中因設備、系統(tǒng)缺陷等造成啟動時間長也一定程度上增加了啟備變的耗電量,如#1機組的射油器出口噴嘴堵塞、#2機組的油槍出力不足等問題。(機組檢修期間利用檢修互帶節(jié)約外購電量178.2KWh,降低廠用電0.32
23、%)n(3)2015年上半年供顧橋補給水變電量112.3680萬kWh,同比變化不大。占綜合廠用電率0.21%n(4)2015年上半年220KV線路損耗電量192.5880kWh,同比下降94.4592萬kWh。線損下降主要是因為上半年#1、#2機組分別調停,長時間是單線路運行。 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.6 輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析n2.6.1 #1機組輔機耗電率統(tǒng)計表機組輔機耗電率統(tǒng)計表#1機組 15年一季度14年一季度15年上半年14年上半年半年同比一次風機1.31.051.271.10.17二次風機0.40.270.380.330.05引
24、風機0.670.560.630.590.04給水泵1.532.081.52.07-0.57循泵0.520.570.770.70.07凝泵0.20.190.20.190.01n2.6.2 #1機組輔機耗電率同比分析機組輔機耗電率同比分析n(1)#1機組高壓輔機發(fā)電耗電比,給泵占1.5%,一次風機占1.27%,循泵機占0.77%。n(2)鍋爐輔機耗電率同比均上升,主要原因一是負荷低于去年同期,二是煤泥摻燒比例高于去年同期,三是上半年一季度空預器漏風嚴重,各風機電耗上升。n(3)給泵電耗同比下降0.55%主要是去年同期B給泵未進行變頻改造。n(4)循泵電耗同比下降0.05%。同比下降主要是循環(huán)水溫度
25、比同期低,合理控制循泵變頻出力達到節(jié)電效果,而去年因負荷高及天氣溫度較高,循泵基本處于滿頻運行。2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.6 輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析n2.6.3 #2機組輔機耗電率統(tǒng)計表機組輔機耗電率統(tǒng)計表#1機組 15年一季度14年一季度15年上半年14年上半年半年同比一次風機1.131.081.211.150.06二次風機0.470.390.400.44-0.04引風機0.680.650.620.68-0.06給水泵2.021.991.781.99-0.21循泵0.490.610.870.750.12凝泵0.190.180.210.200.
26、01n2.6.4 #2機組輔機耗電率同比分析機組輔機耗電率同比分析n(1)#2機組高壓輔機發(fā)電耗電比,給泵占1.78%,一次風機占1.21%,循泵機占0.87%。n(2)鍋爐輔機耗電率同比一次風機略有上升,二次風機及引風機略有下降,主要原因一是負荷低于去年同期,二是去年同期#2機組省調調停三次機組啟停耗電量高,三是去年#2爐空預器漏風嚴重,并利用調停進行了最下兩層空預器的更換,漏風導致各風機電耗上升。n(3)給泵電耗同比下降0.21%主要是此次A修對給泵進行變頻改造。6月份單月給泵耗電率下降0.47%。n(4)循泵電耗同比上升0.12%。同比上升主要是#2機組調試期間啟停機次數多,且調試期間發(fā)
27、電量少而輔機保持正常運行時耗電量。另同比真空提高0.14KP的情況下。2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.6 輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析n2.6.5 公用系統(tǒng)耗電率統(tǒng)計表公用系統(tǒng)耗電率統(tǒng)計表公用系統(tǒng)(15年上半年) 電量 萬kWh(15年1季度)電耗率 %(14年1季度)電耗率 %(15年上半年)電耗率 %(15年上半年) 電耗率 %上半年同比公用變46.2470.060.050.09 0.080.01 化水水工變92.87610.150.120.17 0.140.03 空壓機283.52240.50.350.52 0.360.16 廠前區(qū)變19.65990
28、.040.030.04 0.030.01 輸煤變23.18890.050.040.04 0.040.00 補給水變34.64230.060.050.06 0.050.01 煤泥50.1130.10.080.09 0.080.01 低廠變205.71770.370.340.38 0.330.05 除塵變133.36660.230.360.25 0.37-0.12 低備變139.1510.0100.26 00.26 2.主要生產指標完成情況主要生產指標完成情況n2.6 輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析輔機及公用系統(tǒng)耗電率分析n2.6.6 公用系統(tǒng)耗電率分析公用系統(tǒng)耗電率分析n(1)2015年上半年公用系統(tǒng)
29、發(fā)電耗電比,空壓機組占0.52%,低壓廠變占0.38%,低備變占0.26%,除塵變占0.25%。n(2)同比分析變化較大的是空壓機、除塵變和低備變,其中空壓機耗電率同比上升0.15%, 主要原因一是今年一季度大比例摻燒煤泥,飛灰量增大,輸灰次數增加用氣量增大;二是重視環(huán)保指標控制,增加石灰石吹堵次數;三是#2機組大修,水冷壁噴涂長時間需要五臺空壓機運行,造成空壓機電耗上升。除塵變耗電率同比下降0.13%,主要是去年同期除塵變未進行高頻改造。低備變電耗率同比上升0.26%,主要是#2機組調試期間耗電量大。n(3)除空壓機外, 其它各變壓器耗電率同比也有小幅上升,主要是受負荷影響, 今年上半年平均
30、在線負荷低于去年同期,變化在正常變化內。另煤泥變同比上升0.01%,主要是煤泥摻燒比例大于去年同期。水工變同比上升0.03%,低廠變同比上升0.05%,主要原因是今年上半年機組啟停次數多,造成公用系統(tǒng)耗電率上升。3.主要運行參數及耗差分析主要運行參數及耗差分析n3.1 #1機組運行參數及耗差分析機組運行參數及耗差分析n3.1.1 #1機組運行參數統(tǒng)計表機組運行參數統(tǒng)計表#1機組2015年第1季度2014年第1季度2015年上半年2014年上半年上半年同比平均負荷(MW)95.76100.3596.7698.7-1.94主蒸汽壓力(MPa) 8.579.178.699.01-0.32主蒸汽溫度(
31、)535.5535.25535.42534.31.12再熱汽溫度()535.4535.23535.4534.950.45給水溫度 ()228.57227.67229.29226.882.41真 空 (KPa)97.4796.9396.0996.14-0.05汽耗 (KgkWh)3.0333.093.050.04凝汽器端差()5.054.054.754.390.36補水率 ()2.932.662.522.72-0.2平均床溫 ()828.27844.3827.17834.48-7.31排煙溫度 ()144.03148.3151.27148.213.06灰可燃物 ()2.282.872.583.0
32、7-0.49渣可燃物 ()4.094.124.54.390.113.主要運行參數及耗差分析主要運行參數及耗差分析n3.1 #1機組運行參數及耗差分析機組運行參數及耗差分析n3.1.2 #1機組耗差分析機組耗差分析n(1)2015年上半年影響#1機組發(fā)電煤耗主要參數為排煙溫度、真空、再熱器減溫水流量。其它各參數對發(fā)電煤耗影響較小。n(2)排煙溫度控制方面,增加吹灰次數及根據負荷變化及煤泥摻燒情況合理安排吹灰時間,降低排煙溫度,減少排煙熱損失。并考慮增加低溫省煤器或增加輔助吹灰系統(tǒng)等,徹底解決排煙損失。n(3)真空控制,嚴格執(zhí)行真空嚴密性試驗,確保真空運行優(yōu)良;定期對真空系統(tǒng)及設備進行維護;根據負
33、荷及氣溫等情況合理調整循泵運行方式。n(4)再熱器減溫水控制,在壁溫、汽溫不超溫的前提下合理使用減溫水量;優(yōu)化再熱器減溫水控制方式,目前再熱器減溫水自動同時控制A/B側再熱器汽溫,不方便調整且造成減溫水浪費,建議增加一套電動門及調門,使A/B側可以根據汽溫變化分開調整;加強對減溫水系統(tǒng)閥門的維護和檢修力度,解決減溫水系統(tǒng)閥門內漏問題。3.主要運行參數及耗差分析主要運行參數及耗差分析n3.2 #2機組運行參數及耗差分析機組運行參數及耗差分析n3.2.1 #2機組運行參數統(tǒng)計表機組運行參數統(tǒng)計表#2機組2015年第1季度2014年第1季度2015年上半年2014年上半年上半年同比平均負荷(MW)9
34、5.45100.9196.4998.24-1.75主蒸汽壓(Mpa)8.679.238.269.07-0.81主蒸汽溫度()535.25536535534.950.05再熱汽溫度()534.98535.7534.99534.980.01給水溫度 ()229.41232.33228.77232-3.23真 空 (Kpa)97.3596.8495.9295.780.14汽耗 (KgkWh)2.912.932.962.960凝汽器端差()5.265.784.995.21-0.22補水率 ()2.572.012.081.840.24平均床溫 ()833.1857835.88853.38-17.5排煙溫
35、度 ()145.6136.6145.8148.39-2.59灰可燃物 ()2.062.912.672.96-0.29渣可燃物 ()4.564.363.874.67-0.83.主要運行參數及耗差分析主要運行參數及耗差分析n3.2 #2機組運行參數及耗差分析機組運行參數及耗差分析n3.2.2 #2機組耗差分析機組耗差分析n(1)2015年上半年影響#2機組發(fā)電煤耗主要參數為排煙溫度、真空、再熱器減溫水流量。其它各參數對發(fā)電煤耗影響較小。n(2)通過兩臺機組對比分析可見,影響我廠發(fā)電煤耗上升的幾項重要因素并非運行調整原因,拋開計算上的誤差,主要還是機組設計及運行方式變化造成的。需從技改的角度考慮解決
36、辦法。n(3)#2機組運行中不僅存在排煙溫度高問題,一直存在通過給煤機計算煤耗較#1爐偏大的問題,是否#2爐分離器存在分離效率差有待認真分析,若分離器效率低則造成煤耗上升,排煙溫度高及輸灰量大的問題。可在兩臺機組運行負荷及煤泥摻燒比例較接近的月度進行灰量的對比分析。n(4)6月份#2機組真空系統(tǒng)嚴密試驗結果(0.22KPa/min)分析#2機組大修后真空系統(tǒng)嚴密性略好于修前(0.29KPa/min),但仍未達到大修標準0.2 KPa/min。需聯(lián)系施工單位檢查真空系統(tǒng)。 4.石灰石耗量及環(huán)保參數分析石灰石耗量及環(huán)保參數分析石灰石耗量1月2月3月4月5月6月2015年上半年2014年上半年同比發(fā)
37、電量萬Kwh125726143774977547461128325451171886.9-17375.9石灰石子噸2856110816471748127019701059911309-710石灰石粉噸70044046716041074029175232394含鈣量%91.691.391.29191.191.191.2290.70.52燃料含硫量%0.50790.370.370.380.390.40.40.280.12單位石灰石耗量g/kwh28.2825.227.5824.622.521.1224.8815.69.28鈣硫比Ca/S2.713.513.233.163.012.813.072.8
38、80.19#1機組1月2月3月4月5月6月2015年上半年2014年上半年同比煙塵平均值(mg/m3)27.222.9923.622.920.7224.0223.5729.38-5.81SO2平均值(mg/m3)103.268.861.454.762.5165.1369.2996.37-27.08NOX平均值(mg/m3)99.175.27987.265.5360.6977.7950.2827.51#2機組1月2月3月4月5月6月2015年上半年2014年上半年同比煙塵平均值(mg/m3)24.322.419.12221.9527.84-5.89SO2平均值(mg/m3)113.592.748
39、.351.576.5101.93-25.43NOX平均值(mg/m3)9268.760.36772109.93-37.93n4.1 2015年上半年石灰石耗量及環(huán)保參數統(tǒng)計年上半年石灰石耗量及環(huán)保參數統(tǒng)計4.石灰石耗量及環(huán)保參數分析石灰石耗量及環(huán)保參數分析n4.2 2015年上半年石灰石耗量分析年上半年石灰石耗量分析n(1)2015年上半年石灰石總耗量13516噸,在發(fā)電量同比減少1.74億度的情況下,同比1684噸。其中石灰石子耗量10599噸,同比減少710噸,石灰石粉耗量2917噸,同比增加2394噸。石灰石耗量的增加特別是石灰石粉量的增加,主要是今年的考核標準嚴格,控制SO2瞬時超標所
40、至。n(2)上半年各月份石灰石用量基本與當月的發(fā)電量變化趨勢時對應的,其中4月份對石灰石自動進行改造后,石灰石粉用量明顯下降,但后期因系統(tǒng)閥門頻發(fā)故障出現自動效果差及內漏等問題,造成石灰石粉耗量增加。發(fā)電部需對石灰石自動調節(jié)系統(tǒng)進一步的摸索,達到既不出現超標問題又能節(jié)約石灰石粉用量的效果。設備部需加強對石灰石系統(tǒng)的維護,確保能夠自動調節(jié)正常。n(3)上半年鈣硫比及單位石灰石耗量同比均上升,主要是因為環(huán)??己藰藴什煌c去年同期,另外上半年燃料含硫量同比增大,發(fā)電量同比降低 4.石灰石耗量及環(huán)保參數分析石灰石耗量及環(huán)保參數分析n4.2 2015年上半年環(huán)保參數分析年上半年環(huán)保參數分析n(1)201
41、5年上半年兩臺機組環(huán)保指標控制較好,因環(huán)保參數造成的考核電量將明顯低于去年同期。各項環(huán)保參數同比大幅降低,主要環(huán)??己藰藴拾l(fā)生變化。n(2)環(huán)保參數控制需加強對SO2的瞬時超標控制,發(fā)電部要對負荷、煤泥料位、氧量等參數變化引起的環(huán)保數據變化認真總結,做到調整有提前量,提前控制,又要做到避免過調,造成石灰石的浪費。n(3)加強機組啟停期間環(huán)保參數的控制,機組啟停期間燃燒不穩(wěn)定,各項運行參數波動大,極易造成環(huán)保數據超標。發(fā)電部要掌握機組啟停過程中環(huán)保參數變化規(guī)律,及時調整。另外機組啟停期間設備管理部及生技部也需積極協(xié)助發(fā)電部對環(huán)保參數的控制。n(4)上半年因環(huán)保設施造成的環(huán)保數據異常較多,下一步工
42、作中,設備管理部需加強對環(huán)保設施的維護。n(5)安全生產技術部要定期聯(lián)系電科院對我廠環(huán)保數據進行校對,確保上傳環(huán)保數據準確無誤。 5.化學用品及經濟指標分析化學用品及經濟指標分析統(tǒng)計項目2015年一季度2014年一季度2015年上半年2014年上半年同比發(fā)電量(萬KWh)26464356445428471887-17603鹽酸(t)645086788燒堿(t)362750455聚合氯化鋁(t)1618.23338-5阻垢劑(t)17.722.83646-10殺菌劑(t)7121522-7河下來水(t)88157098030618773792165767-288388除鹽水(t)61093675
43、85105913115276-9363#1機汽水合格率(t)1001001001000#2機汽水合格率(t)1001001001000n5.1 2015年上半年化學用品用量統(tǒng)計年上半年化學用品用量統(tǒng)計n5.2 2015年上半年化學用品用量分析年上半年化學用品用量分析n(1)2015年上半年兩臺機組原水用量及除鹽水用量同比降低,主要是同比發(fā)電量減少。酸、堿用量同比增加,主要是上半年水質較去年同期差。n(2)原水、除鹽水、酸、堿單位用量同比均增大,主要是#2機組調試期間耗量大,而發(fā)電量少。n(3)聚合氯化鋁、阻垢劑、殺菌劑等化學藥品用量同比降低,主要是發(fā)電量同比減少。n(4)上半年汽水合格率保持1
44、00%。n(5)#2機組A修進行化學監(jiān)督檢查,整體情況較好。但對汽輪機末級葉片檢查水蝕嚴重,對汽包、除氧器內部檢查有積水且有停用腐蝕現象。針對以上問題,在機組啟動時需注意對氣溫的控制,機組停用時需做好機爐保養(yǎng)工作。消耗品2015年一季度2014年一季度2015年上半年2014年上半年同比鹽酸(Kg/百萬kWh)24114015810850燒堿(Kg/百萬kWh下來水(t/百萬kWh)3331275034583012446制除鹽水(t/百萬kWh)23018919516035化學用品消耗統(tǒng)計表 化學用品單位產品消耗統(tǒng)計表 6.機組對標管理機組對標管理7.上半年主要經濟技
45、術措施上半年主要經濟技術措施n7.1 #1爐空預器換管爐空預器換管n#1爐B側空預器漏風嚴重,元月初一次風機電流為62A左右,1月23日停爐前一次風機的電流為70A左右,尾部煙道煙氣中氧量上升約2%左右。停爐后檢查#1爐空預器無大面積積灰現象,#1爐A側空預器管5、6層磨損比較嚴重,3、4層腐蝕比較嚴重,B側5、6層空預器管磨損比較嚴重,部分管已磨通,3、4層管腐蝕較嚴重,部分管已腐蝕斷裂,A、B側7、8層空預器管相對較好。小修更換#1爐A、B側3、4、5、6層空預器管?,F運行一次風機電流55A左右;二次風機、引風機電耗也明顯下降。n7.2 #27.2 #2機組通流間隙改造機組通流間隙改造n2
46、號機組大修期間對汽封進行了改造,100道葉頂汽封、29道隔板汽封、10道過橋汽封、23道軸封全部進行了更換。2號機組于5月25日并網投入連續(xù)穩(wěn)定運行,6月17日,安徽省電科院來廠進行了大修后效率試驗。VWO工況下高壓缸通流效率為79.97%,中壓缸通流效率為93.69%。相比大修前,略有提高,汽輪機通流狀況有所改善。VWO工況和90MW負荷工況經過參數修正后的熱耗率分別為8244 kJ/(kWh)和8416 kJ/(kWh),相比大修前下降明顯,機組熱力性能得到顯著提高。 n7.3 #27.3 #2機組冷水塔填料更換機組冷水塔填料更換n根據2號機組冷卻塔運行現狀,兩臺機組相同工況下,比#1機組
47、循環(huán)水溫低約1.5,填料嚴重結垢,部分噴濺裝置堵塞,面積約500m左右,個別托架斷裂,噴濺裝置、填料脫落。我廠在2號機組本次大修中對冷卻塔填料全部更換,配水管、噴濺裝置全部清理疏通,損壞噴濺裝置、托架更換。2號機冷卻塔改造后,出塔水溫下降約1 n7.4 #27.4 #2機組給水泵組變頻改造機組給水泵組變頻改造n在#1機組給水泵變頻改造的基礎上,#2機組采用了變頻一拖二的接線方式,即在原給水泵組系統(tǒng)不變的情況下,增加一臺與給水泵電動機配套的高壓變頻器實現給水泵的變頻調速。一臺變頻裝置帶兩臺電機,變頻器可以分別帶任一給水泵電機變頻運行,另外一臺給水泵電機工頻運行。給水泵實現變頻一拖二的辦法是,從給
48、水泵斷路器負荷側與變頻器電源側配置兩個隔離開關,變頻器輸出側配置兩個隔離開關,分別與給水泵電動機輸入端工頻并接,實現通過切換的變頻一拖二運行方式。既便于給水泵的定期切換運行,又便于互相備用。正常運行方式為變頻調速泵運行,兩臺泵可定期自動切換變頻調速運行。改造后廠用電率下降達到0.5%左右。n7.5 #2爐空預器管更換爐空預器管更換 n此次大修對#2爐A、B側第3層至第8層空預器管子進行了更換,總共為31164根,其中將原規(guī)格為1-1/4inch的Q215-A管子更換為1-1/4inch的09CuPCrNi-A耐腐蝕考登管,共2544根;將原規(guī)格為401.5mm的Q215-A管子更換為401.5
49、mm的09CuPCrNi-A耐腐蝕考登管,共28620根。從更換下來的管道損壞情況來看,靠近下部主要為低溫腐蝕,上面兩層為磨損導致部分管道泄漏。 8.影響上半年安全經濟運行的主要因素分析影響上半年安全經濟運行的主要因素分析n8.1 #1爐空預器漏風爐空預器漏風n#1爐B側空預器漏風嚴重,月初一次風機電流為62A左右,1月23日停爐前一次風機的電流為70A左右,尾部煙道煙氣中氧量上升約2%左右。停爐后檢查#1爐空預器無大面積積灰現象,#1爐A側空預器管5、6層磨損比較嚴重,3、4層腐蝕比較嚴重,B側5、6層空預器管磨損比較嚴重,部分管已磨通,3、4層管腐蝕較嚴重,部分管已腐蝕斷裂,A、B側7、8層空預器管相對較好,此次小修更換#1爐A、B側3、4、5、6層空預器管。n8.2 #2爐省煤器泄漏爐省煤器泄漏n2月8日#2爐省煤器B側出口煙溫降至80,排除測點故障后,通過對補水量、補水率、鍋爐瞬時給水流量、主汽流量的變化趨勢觀察,由于泄漏量較小不能確定是否為受熱面泄漏。從2月9日后#2爐B側低過以下的煙溫、風溫均呈下降趨勢。并通過低過和省煤器出口煙溫的下降趨勢和幅度,以及兩側風溫的對比分析可以確定為省煤器泄漏,2月16日#2機組解列。大修期間對泄漏管束進行了封堵。n8.3 #1機機#1射油器出口堵塞射油
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