




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、 #5汽輪機大修總結 我公司#5汽輪機為武漢汽輪機廠生產(chǎn),型號為:C125-8.83/0.981。自2013年6月調(diào)試結束投產(chǎn)以來,該機#5軸承瓦振、軸振及#3軸承瓦振偏大;主汽門調(diào)門關不嚴;盤車裝置有異音。安全、經(jīng)濟、長周期運行無法得到保障,給公司的經(jīng)濟效益造成嚴重影響。為了提質(zhì)增效、達產(chǎn)達效、扭虧增效,公司于2016年7月1日安排了對#5汽輪機停運進行了大修?,F(xiàn)將本次大修情況總結如下:一、檢修概況2016年7月4日機組停盤車,辦理工作票,本次汽輪機檢修工作全面開展。2016年7月8日汽門解體完成,開始進行清掃檢修。2016年7月9日發(fā)電機抽轉(zhuǎn)子。2016年7月16日穿發(fā)電機轉(zhuǎn)子。2016年
2、7月19日低-發(fā)轉(zhuǎn)子中心測量、調(diào)整完成。2016年7月25日軸承座扣蓋、汽門、發(fā)電機等部件回裝完成。2016年8月3日#5汽輪機檢修后首次沖轉(zhuǎn)3000r/min,機組振動偏大,達到報警。2016年8月4日開始#5汽輪機動平衡的準備工作及開始動平衡工作。2016年8月18日#5汽輪機第11次沖轉(zhuǎn)3000r/min,機組振動符合要求。1.軸承檢修:(單位:mm)軸承編號#1#2#3#4#5頂隙0.350.570.570.650.68緊力0.130.140.140.150.04側(cè)隙0.40 0.500.75 0.750.45 0.450.75 0.750.66 0.70推力間隙0.42A.軸承無磨損
3、、烏金無脫胎、裂紋等現(xiàn)象。B.軸承間隙見上表。C.軸承座內(nèi)部件回裝齊全、清掃干凈無雜物。2.盤車檢修:(單位:mm)A.齒輪無損傷和裂紋。B.蝸桿支撐軸承(6314)更換2個,蝸輪軸有磨損拉毛,進行車削加工,并進行配套的軸套加工更換2個,軸與軸套的配合間隙為0.20mm。 C.通過試轉(zhuǎn)油泵,盤車外觀無漏油現(xiàn)象 3.前軸承箱檢修:(單位:mm)A.主油泵軸承無磨損和裂紋、脫胎等現(xiàn)象。B.調(diào)節(jié)保安部套動作靈活自由,無卡澀現(xiàn)象。C.前箱油管路接頭緊固牢靠,無松動現(xiàn)象。D.軸承箱內(nèi)部件清潔干凈、無雜物。4.主汽調(diào)節(jié)聯(lián)合閥檢修:(單位:mm)A.采用涂色法檢查、研磨,閥頭與閥座密封線均勻、整圈連續(xù)。對于
4、#2調(diào)節(jié)閥的密封線嚴重斷線,采用專用工具對閥座進行研磨,閥頭進行加工,以此滿足密封線均勻、整圈連續(xù)的要求。B.解體閥門,各部件清掃干凈。C.閥門行程測量:項目名稱調(diào)節(jié)閥主汽閥#1#2#3#4左右預啟行程7.07.107.207.2010.309.80總行程41.1040.1039.5040.079.5080.0D.閥門開關靈活自由無卡澀。E.主汽閥更換3個螺母(M56×4),更換墊片503*455*52個。F.#2調(diào)節(jié)閥由于操縱座的彈簧對門桿無預緊的壓縮力,去掉閥與操縱座之間的墊片(厚5mm),以保證彈簧對門桿的預緊壓縮量為5mm。G.閥門各部件回裝齊全無漏裝、錯裝現(xiàn)象。5.中壓旋轉(zhuǎn)
5、隔板檢修 對旋轉(zhuǎn)隔板的連桿的密封壓蓋進行緊固,防止由于壓蓋過松造成延連桿軸向漏汽。 6.頂軸試驗(單位:mm) 通過試轉(zhuǎn)頂軸油泵,檢查各個軸承的頂軸油路是否暢通,保證機組的正常安全啟動,見下表各軸承的頂起高度:(單位:mm)軸承編號#1#2#3#4#5頂起高度0.020.060.040.080.06二、本次檢修工作主要的目的1.減小#3、#5軸承的瓦振和軸振。針對振動偏大的問題,在檢修前相關技術人員進行了各種可行的解決方案的探討,并根據(jù)現(xiàn)場施工的情況,進行逐一仔細的、有針對性的處理。a.低-發(fā)轉(zhuǎn)子中心測量、調(diào)整,保證中心符合要求。b.對#3軸承座與臺板的結合面進行壓縮空氣吹掃,緊固聯(lián)系螺栓,保
6、證軸承座與臺板接觸密實。c.對發(fā)電機后軸承座臺板的地腳螺栓進行檢查并緊固。2. 消除主汽調(diào)節(jié)聯(lián)合閥閥門關不嚴的問題。a.涂色法檢查閥頭和閥座的密封線,采用手工研磨閥頭或閥座相應的位置,以達到密封線整圈連續(xù),寬度均勻。b.解體各調(diào)節(jié)閥的操縱座,對于可能卡澀的部位進行除銹打磨,針對#2調(diào)節(jié)閥的彈簧預緊壓縮量,去掉其之間的5mm厚的墊片來保證。c.在汽輪機檢修后首次沖轉(zhuǎn)3000r/min做氣門嚴密性試驗時,發(fā)現(xiàn)左右側(cè)主氣門前后壓力幾乎相等,確定閥門關不到位。在停機后,查閱圖紙,發(fā)現(xiàn)油動機和閥桿之間的連桿處有可調(diào)整的墊片,拆卸油動機和連桿,在其之間增加10mm厚的墊片,以保證在油動機的行程范圍內(nèi)閥門關
7、閉嚴密。3、 汽輪機動平衡 由于原合同計劃的現(xiàn)場動平衡,考慮在開機后根據(jù)振動情況再進行。8月3日第一次開機后#3、#5軸承的瓦振和軸振振動嚴重超標,與檢修公司商談由西安電科院振動專家負責本次動平衡,費用在工程合同款中扣除。序號時間工作內(nèi)容沖機次數(shù)備注12016年8月3日首次沖機3000r/min一次22016年8月4日低壓缸電端右側(cè)導流環(huán)割洞 32016年8月5日發(fā)電機轉(zhuǎn)子電端端面鉆孔(17.1×25-8)、攻絲(M18-8)42016年8月6日沖機3000r/min一次52016年8月7日揭#3軸承箱蓋子62016年8月8日復查對輪晃動72016年8月9日解列對輪,調(diào)整對輪晃動82
8、016年8月10日復查對輪中心,連接對輪,發(fā)電機轉(zhuǎn)子對輪加重1塊273.5g92016年8月11日扣#3軸承箱蓋子102016年8月12日沖機3000r/min,發(fā)電機轉(zhuǎn)子電端加重3塊二次112016年8月13日換位置發(fā)電機轉(zhuǎn)子電端加重共7塊,沖機3000r/min一次122016年8月14日換位置發(fā)電機轉(zhuǎn)子電端加重共3塊,沖機3000r/min二次132016年8月15日低壓轉(zhuǎn)子電端末級葉輪根部加重2塊,沖機3000r/min一次142016年8月16日低壓缸汽端左右側(cè)導流環(huán)割洞,換位置低壓轉(zhuǎn)子電端末級葉輪根部加重3塊,汽端加重1塊,沖機3000r/min二次152016年8月17日去掉低壓
9、轉(zhuǎn)子電端末級葉輪根部3塊加重,將其加到汽端,汽端共計加重4塊162016年8月18日沖機3000r/min一次 1.在對汽輪機沖轉(zhuǎn)后振動偏大的問題,在電科院振動專家張工的建議和指導下,a.對發(fā)電機聯(lián)軸器的對應的聯(lián)軸器進行晃動復查、測量、調(diào)整,解列發(fā)電機的聯(lián)軸器,對波形節(jié)電機側(cè)的晃動測量、調(diào)整,將其晃動調(diào)整為0.08mm,最終調(diào)整后晃動為0.10mm(經(jīng)過共同確認)。復查聯(lián)軸器中心,在要求范圍內(nèi)。連接聯(lián)軸器,螺栓全部緊固后,測量晃動為:發(fā)電機聯(lián)軸器0.05mm,波形節(jié)聯(lián)軸器0.08mm,最高點為4點(即#6、#7螺栓之間,連接前后相同)。在回裝聯(lián)軸器保護罩前,在最低點8點(即#14、#15螺栓之
10、間)加重273.5g(1塊)。b.對#3軸承座的地腳螺和聯(lián)系螺栓栓逐一進行卸松后,重新緊固。在汽輪機沖轉(zhuǎn)3000r/min后,機組振動并無明顯好轉(zhuǎn)。 2.做動平衡之前,在電科院振動專家張工的建議和指導下,a.在發(fā)電機轉(zhuǎn)子電端軸端面鉆孔(均布)17.1×25-8、攻絲M18-8 。b.拆除低壓缸右后側(cè)人孔蓋板,對后側(cè)導流環(huán)進行割洞,以利于在轉(zhuǎn)子上加重。 3.通過多次動平衡后,#5機各瓦軸振及瓦振指標都達到優(yōu)秀,達到了檢修前預計狀態(tài)。徹底解決了#5機振動大問題。四、 本次檢修做出改動的有1.#2調(diào)節(jié)閥去掉厚5mm墊片1個,并對閥座、閥頭進行研磨(外施工隊進行施工)。2.主氣門(左右側(cè))增加厚10mm墊片各1個(見主氣門操縱座圖紙件7)。3.發(fā)電機轉(zhuǎn)子增加平衡塊4塊:轉(zhuǎn)子電端軸端面1塊,轉(zhuǎn)子電端護環(huán)處3塊。4.低壓缸調(diào)、電端導流環(huán)割洞:調(diào)端左右側(cè)共2處,電端右側(cè)1處。5.低壓轉(zhuǎn)子加重:轉(zhuǎn)子調(diào)端4塊。五、本次檢修更換的備品備件1. 盤車裝置:滾珠軸承63142個 蝸輪軸加工,更換軸套2個2. 主氣門:罩螺母M56*43個 齒形墊503*455*52個3. 發(fā)電機后軸承箱油擋1套4. #3軸承箱后油擋1套6、 本次檢修的不足1、主汽門不嚴問題仍然未徹底解決,需在下次小修時解決。在檢修時因發(fā)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 貨物運輸合同(水路)
- 醫(yī)療行業(yè)人才引進合同
- 房地產(chǎn)開發(fā)商與購房者合同大全
- 勞動用工安全責任合同模板:應對與處理
- 地區(qū)授權代理合同書
- 基礎設施建設項目土地征用合同
- 房地產(chǎn) -鏈家地產(chǎn) 二手房業(yè)務知識與經(jīng)驗介紹
- 安全責任的落實強化企業(yè)安全主體責任考核試卷
- 攝影器材行業(yè)知識產(chǎn)權保護與合規(guī)經(jīng)營策略研究考核試卷
- 數(shù)據(jù)結構與算法基礎考核試卷
- 現(xiàn)澆墩臺身軸線偏位、全高豎直度檢測記錄表
- 激光共聚焦顯微鏡校準規(guī)范編制說明
- 樓板配筋計算表格(自動版)
- GB∕T 1348-2019 球墨鑄鐵件-行業(yè)標準
- 中藥的煎法及注意事項
- 認識校園植物課件
- 大氣污染控制工程課程設計-某廠酸洗硫酸煙霧治理設施設計
- 外墻外保溫粘結強檢測PPT教案
- 信陽礦產(chǎn)資源概況
- 標準擊實試驗自動計算記錄表
- 一個近乎完美的微信引流招生方案
評論
0/150
提交評論