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文檔簡介
1、液膜脫硫醇與堿液富氧再生組合工藝的應(yīng)用西安石化分公司50萬噸/年的催化裂化裝置于2006年4月經(jīng)過技術(shù)改造后, 液化氣的產(chǎn)量從10t/h增加到15t/h,同時經(jīng)過總部批復(fù)新建12萬噸/年氣體分離 裝置一套,精制后的液化氣將作為氣分裝置的原料,分離得到高附加值的化工原 料-丙烯,余下的輕烴作為民用液化氣出廠。在進(jìn)行技術(shù)改造前精制后液化氣總硫偏高(基本上在80-240 mg/m3范圍內(nèi)); 銅片腐蝕不合格。本次改造后精制液化氣的處理量增加50%;同時對精制后液化 氣質(zhì)量如總硫和銅片腐蝕等提出了更高要求,要求總硫不大于46 mg/m3,銅片 腐蝕不大于1級。因此公司經(jīng)過充分的技術(shù)調(diào)查和論證,決定對液
2、化氣精制裝置 實(shí)施原地改造,脫硫醇部分采用寧波中一石化科技有限公司的液膜脫硫技術(shù)和成 套設(shè)備。裝置設(shè)計(jì)目標(biāo):1)液化氣處理量15t/h2)原料液化氣總硫含量最高為1500mg/m33)產(chǎn)品液化氣總硫含量不超過46mg/m34)產(chǎn)品液化氣銅片腐蝕合格率100%液膜脫硫塔等主要設(shè)備2006年3月25日開始安裝,2006年4月15日投 用。其中堿液富氧常溫氧化再生部分于6月2日投用。自4月15日催化裝置開工至今,液膜脫硫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。改造基本情況改造前采用常規(guī)堿洗流程,即“預(yù)堿洗+篩板抽提塔+砂濾沉降+堿液空氣加 溫氧化再生”流程。由于銅片腐蝕不合格,在砂濾沉降后,串聯(lián)了一座精脫硫塔
3、, 需要定期更換精脫硫劑,增加了操作成本。改造后采用寧波中一石化科技有限公司設(shè)計(jì)的“預(yù)堿洗+1級液膜脫硫+堿液 富氧常溫氧化再生+堿液反萃取脫二硫化物”流程。取消了篩板抽提塔、砂濾沉 降罐、精脫硫塔。部分設(shè)備利舊,其中堿液氧化再生塔原地原位改造。1.1拆除的設(shè)備有:1)液化氣抽提塔2)液化氣水洗罐3)液化氣沉降罐4)液化氣精脫硫塔5)堿液換熱器(2臺一組)1.2利舊的設(shè)備主要有:1)液化氣原料緩沖罐2)預(yù)堿洗罐3)二硫化物分離罐4)二硫化物儲罐5)堿液儲罐1.3原地改造利用的設(shè)備主要有:1)堿液氧化再生塔1.4增加的設(shè)備有:1)液化氣胺液聚結(jié)分離罐(1臺)2)液膜脫硫塔(1座)3)堿液反萃取脫
4、二硫化物塔(1臺)4)防爆型富氧發(fā)生機(jī)(1臺)控制箱:防爆等級ExdIIBT6電磁閥:型號DF10-0.6礦用澆封型防爆等級Exml空氣干燥機(jī):防爆等級EXdnBT55)堿液預(yù)過濾器(1個,待安裝)6)堿液精細(xì)過濾器(2個一組并聯(lián))7)液化氣精細(xì)過濾器(2個一組并聯(lián))1.5裝置布局通過本次改造,在液化氣處理量增大后,裝置布局更加合理,精制裝置占地面積減少。工藝流程及分析方法改造后新流程見附錄1,裝置改造前后的實(shí)景圖片參見圖1和圖2。分析方法:序號項(xiàng)目分析方法1液化氣總硫SH/T 0233-922液化氣銅片腐蝕SH/T 0232-923堿液總堿度酸堿滴定法4堿液中硫醇鈉電位滴定法,ZYSK020
5、1-065液化氣夾帶堿液量李森科瓶揮發(fā)法,ZYSK0203-066尾氣中氧含量OX100A測氧儀7尾氣中二硫化物含量微庫侖法,ZYSK0205-06開工初期情況開工初期,由于堿液循環(huán)泵的揚(yáng)程偏小、原堿液儲罐未吹掃干凈等原因,堿 液精細(xì)過濾器經(jīng)常堵塞需要頻繁切換吹掃再生。堿液循環(huán)量上不去,經(jīng)常達(dá)不到 設(shè)計(jì)要求。約2周后更換同型號的濾芯后,過濾器使用周期逐步恢復(fù)正常。堿液 循環(huán)量控制也恢復(fù)正常。液化氣過濾器使用情況正常,壓差一般在0.05MPa左右。液膜塔的阻力降小 于 0.05MPa。由于開工初期催化裝置加工的低硫原油,原料液化氣中總硫含量不高,基本 在150 mg/m3以下,精制后產(chǎn)品的總硫則
6、大多在10-50 mg/m3之間。因此,堿液濃 度也控制在15-20% ;堿液富氧氧化再生暫緩?fù)队谩A液未氧化,循環(huán)利用至今。液化氣脫總硫情況主要工藝條件:液化氣處理量t/h預(yù)堿洗堿液循環(huán)量t/h液膜塔堿液循環(huán)量(頂端)t/h液膜塔堿液循環(huán)量(頂側(cè)端)t/h堿液濃度 %wt堿液再生用富 氧濃度 %v富氧空氣 進(jìn)料量 NM3/H10 - 130.8 - 1.00.3 - 0.400.3 - 0.4015-20455操作溫度:35C左右操作壓力:1.0-1.2MPa主要分析數(shù)據(jù)表參見表1表1:主要分析數(shù)據(jù)表日期(每日上午9: 00 樣)未精制液化氣總S精制液化氣總S堿液濃度堿液中NaRS濃度銅片腐
7、 蝕備注(mg/m3)(mg/m3)(%)(%)2006041652200604176220060418562006041943200604201532812.82006042110913.8堿液循環(huán)不正常200604227311.1堿液循環(huán)不正常200604236414.7200604247412.90.1合格200604253313.4200604268316.6堿液循環(huán)不正常200604276415.7200604285524.7補(bǔ)充30%的新堿10噸200604295121.82006043091合格堿液循環(huán)不正常200605016318.6200605026518.620060503
8、2318.4200605046318.4200605055218.6合格200605065017.2200605072018.4200605082417.2200605092718.120060510641718.6200605112418.50.87合格200605121117.7200605132117.520060514952317.420060515602318200605161318.1200605171218.2200605181117.9200605191517.61.27合格200605201518.2200605211217.420060522718.11.372006052
9、3817.61.51合格20060524516.8合格20060525517.91.6220060526817.120060527520.8200605281117.420060529520.51.720060530520.420060531517.52006060151.712006060251.7416點(diǎn)投用氧化再生, 堿液反抽提未投用2006060351.22006060450.88:00停制氧機(jī)20060605103.59138.5922.7/因6月5日早班化驗(yàn) 分析錯誤,10:00補(bǔ)堿 導(dǎo)致堿液過濾器頻繁 杜塞,在6月12日對 濾芯進(jìn)行清理后堿液 循環(huán)恢復(fù)正常,總硫 恢復(fù)正常2006
10、0606/92.8622.4/20060607/87.4520.0/20060608/67.7719.7/20060609/100.1320.0/20060610/88.9119.7/20060611/87.4619.9/20060612/94.3619.7/20060613/33.2219.5/20060614/36.6319.3/合格20060615/29.5719.5/20060616/37.6619.5/20060617/32.3818.8/20060618/31.719.2/20060619/25.0818.2/20060620/22.6919.6/合格20060621/32.631
11、8.7/20060622109.6613.4519.0/20060623/29.6218.6/20060624/27.5018.8/20060625/35.3318.7/20060626/28.6619.6/從表1可以看到,這段時間原料總硫不高,基本在150 mg/m3以下。在開工 初期由于對裝置操作條件處于摸索階段,故總硫稍高于設(shè)計(jì)值,但在開工正常后, 精制后液化氣的總硫含量基本保持在5-20mg/m3之間。但在6月5日由于化驗(yàn)分 析錯誤,向脫硫系統(tǒng)補(bǔ)了 10噸濃堿,因該堿較臟,遂導(dǎo)致堿液過濾器多次杜塞, 影響到了液膜塔的脫硫效果,在6月12日,被迫對堿液過濾器采取清洗措施, 再次投用后系統(tǒng)
12、恢復(fù)正常,精制液化氣的總硫含量維持在40 mg/m3以下。在開 工后的生產(chǎn)過程中,整個系統(tǒng)的總堿濃度只達(dá)到了 20%左右,沒有達(dá)到2530% 設(shè)計(jì)指標(biāo),且一直沒有開堿液反抽提設(shè)施,今后若將堿濃度提高到30%,將堿液 反抽提設(shè)施投入使用,預(yù)計(jì)在原料總硫含量高于1000 mg/m3時脫硫率將會有大 幅度提高,可能達(dá)到95%以上。(堿濃度越高,原料液化氣總硫越高,脫硫率也 越高)在6月1日,堿液中的硫醇鈉含量達(dá)到1.71%,為了檢驗(yàn)富氧氧化再生工藝 的效果,下午16: 00投氧化再生工藝,在6月4日早8: 00堿液中的硫醇鈉含 量下降到0.8%,遂停該富氧再生工藝。從4月15日裝置投用后至6月5日,
13、共運(yùn)行50天。其中的硫平衡測算如下:液化氣平均處理量t/h裝置實(shí)際運(yùn) 行時間h液化氣總處理量t堿液中總含硫 kg反推算到液化氣平均脫硫量g/t相當(dāng)于平均硫含量mg/m31212001440045*1000*1.8%=81056.3128備注:系統(tǒng)中堿液總量為45噸,6月5日堿液中硫含量分析值為1.8%從硫平衡分析數(shù)據(jù)可以看到,近2個月中,平均脫硫率可達(dá)到128 mg/m3,產(chǎn)品總硫維持在10 mg/m3以下。而改造前精制產(chǎn)品總硫大多在100mg/m3上下,且堿渣排放量大,因此本次技 術(shù)改造效果明顯。液化氣銅片腐蝕情況開工后,對精制后液化氣在液膜塔后進(jìn)行了采樣分析,銅片腐蝕均為1級。而改造前基本
14、在2-4級,效果明顯。對液膜塔后的液化氣的堿液夾帶情況也進(jìn)行了分析。采用精度達(dá)0.02ml的李 森科瓶揮發(fā)試驗(yàn)分析方法進(jìn)行分析,未檢出堿液。(PH試紙?jiān)囼?yàn)值在7-8之間, 基本為中性)。表明液膜塔對堿液的分離效果很好,無須進(jìn)一步的沉降和水洗。堿液使用及排放情況原工藝中,預(yù)堿洗和抽提脫硫醇堿液分別使用,預(yù)堿洗的堿液不再生,循環(huán) 使用幾次后即成為廢堿液排放。抽提脫硫醇堿液也是定期更換。堿渣排放量大。新工藝中,預(yù)堿洗和液膜脫硫醇均采用同一濃度的再生循環(huán)堿液(催化劑為 W803高效脫硫催化劑(雙核酞菁鉆磺酸銨)。堿渣排放量大大減少。系統(tǒng)堿液儲量達(dá)到45噸。開工初期由于原料液化氣中總硫濃度低,運(yùn)行40
15、天,因堿液系統(tǒng)中雜質(zhì)多,更換過15噸堿液。自2006-4-27日至2006-6-1,堿液總濃度維持在19%左右;沒有開堿液氧化 再生,堿液中硫醇鈉逐步累積到1.7%。液化氣脫硫正常,未更換過堿液。到2006-6-2日,堿液常溫富氧氧化再生開始投用。投用前,制氧機(jī)經(jīng)過單機(jī)現(xiàn)場驗(yàn)收合格后,先試運(yùn)行2天,富氧濃度設(shè)定并 穩(wěn)定在45%;進(jìn)口非凈化風(fēng)壓力0.65MPa,出口富氧空氣壓力0.55MPa,流量設(shè) 定并穩(wěn)定在5.1NM3,全自動正常運(yùn)行。投用前,富氧空氣分布頭以0.6 MPa的小流量除鹽水反沖洗,時間5分鐘。 沖洗結(jié)束后,即關(guān)閉進(jìn)水閥,開富氧空氣進(jìn)料閥。投用初期的主要條件和結(jié)果如表2、表3:表
16、2:堿液富氧常溫氧化主要條件非凈化風(fēng)進(jìn)料量nms/h25富氧濃度%45富氧進(jìn)料量nms/h5.3二硫化物分離罐 氮?dú)膺M(jìn)料量nms/h12系統(tǒng)內(nèi)堿液總量t45堿液總堿度%wt19 - 20堿液溫度C25 - 30氧化塔壓力MPa0.32氧化塔體積ms7.4堿液循環(huán)速率t/h3表3:堿液富氧常溫氧化主要結(jié)果采樣時間硫醇鈉 濃度 %wt( 以硫計(jì) 算)堿液脫硫時間h上段時間區(qū)間堿液脫硫量kg上段時間區(qū)間堿液平均脫硫速率kg/h上段時間區(qū)間氧化塔內(nèi)氧氣平均利用率尾氣中的氧濃度v尾氣取樣分析時間氧氣即時利用率尾氣中的二硫化物濃度mg/m32006-0602-16:201.7/2006-0603-09:0
17、01.216.722513.5982.82006-06-03-085082不太臭2006-0603-15:001.07658.59.8698.22006-06-03-145046不太臭2006-0604-08:500.817.8121.56.85010.82006-06-04-084025不太臭2006-0605-08:000.672358.52.51811.32006-06-05-075020不太臭根據(jù)進(jìn)氣濃度和尾氣濃度計(jì)算用傳統(tǒng)液化氣堿液空氣氧化再生工藝時,堿液需加熱到55C以上,氧氣的利 用率一般在15-20% (堿液中硫醇鈉含量在2%以上時)。尾氣中夾帶大量的二硫 化物,一般在3%以上
18、;尾氣中的氧含量達(dá)15%以上。由于堿液中夾帶的二硫化 物也較多,因此需要頻繁換堿,才能滿足正常工藝生產(chǎn)的需要。但從表3可以看到,即使在常溫下,富氧對堿液中硫醇鈉的再生效率也很高, 堿液中硫醇鈉含量在1.7%時氧氣利用率可達(dá)到98%以上。在設(shè)計(jì)量12 NM3的氮 氣流量下,尾氣中的氧含量只達(dá)到了 2.8%。尾氣中夾帶的二硫化物降到了約100 mg/m3以下。二硫化物分離罐尾氣中二硫化物濃度很低,大大減輕了后續(xù)尾氣處理裝置的 壓力。隨著堿液中硫醇鈉濃度的逐步降低,氧氣利用率也逐步下降。硫醇鈉濃度在 1.07%時,氧氣的利用率仍達(dá)到46%。當(dāng)硫醇鈉濃度下降到0.8%時,氧氣的利用 率持續(xù)下降到25%
19、。在這時候,降低富氧空氣進(jìn)料量將有利于提高氧氣的利用率。在用制氧機(jī)產(chǎn)生富氧時,對非凈化風(fēng)中的氧氣提取率為46%。液化氣脫硫量與富氧空氣進(jìn)料量的關(guān)聯(lián),參見表4。表4:液化氣脫流量與富氧空氣進(jìn)料量的關(guān)聯(lián)項(xiàng)目數(shù)值備注液化氣中的總S濃度mg/m310030050070010001390液化氣中的S濃度g/t44132220308440612液化氣流量t/hr151515151515液化氣中硫流量kg/hr0.661.983.34.626.69.2需要的對應(yīng)氧氣流量(理論值)Nm3/hr0.170.500.831.161.652.29需要的對應(yīng)氧氣流量(實(shí)際值)Nm3/hr0.240.711.181.6
20、62.363.27氧氣利用率70%純度45%的富氧實(shí)際需要量Nm3/hr0.371.101.832.573.675.10開工初期需要的對應(yīng)氧氣流量(實(shí)際值)Nm3/hr0.290.861.432.002.853.96氧氣利用率78%二硫化物排放量kg/hr1.454.367.2610.1614.5220.18從表4可以看到,即使在原料液化氣中硫含量達(dá)到1390 mg/m3處理量達(dá)到15t/h的工況下,目前45%濃度5.1NM3的富氧空氣也足以再生所需要的堿液。在 液化氣硫含量較低時,可以將富氧空氣減少到1 NM3以下,或者視脫硫效果間 歇啟用。本次液化氣脫硫醇部分?jǐn)U能改造與改造前相比,廢堿液的排放量大大減少, 從源頭上減少了對大氣和水體的污染,為我公司的節(jié)水減排工作作出了貢獻(xiàn)。堿液常溫富氧氧化再生系統(tǒng)的安全措施本次技術(shù)改造由于時間倉促,在設(shè)計(jì)和改造過程中遇到以下幾方面的問題:過量氧氣在二硫化物分離罐中的累積。氧化塔內(nèi)堿液因壓差波動倒灌到氣體分布頭和制氧機(jī)富氧緩沖罐和空 氣過濾器。制氧機(jī)非防爆型。針對以上情況在施工過程中,對其設(shè)計(jì)進(jìn)行變更(變更后流程如圖三所示), 主要采取措施如下:在二硫化物分離罐中通入常量的稀釋和保護(hù)用氮?dú)猓⒃O(shè)置與產(chǎn)生富氧 的非凈化風(fēng)進(jìn)料量之間的聯(lián)鎖自保。一旦氮?dú)庖馔饨盗炕?/p>
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