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文檔簡介

1、GIS設(shè)備典型缺陷及故障分析專題匯報廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院2010年08月 高壓所 盧啟付 TEL:Email: qf_ 第1頁,共46頁。匯報內(nèi)容一、GIS常見缺陷分類及原因分析二、2009年廣東電網(wǎng)GIS運行分析三、GIS典型缺陷分析四、GIS典型故障分析 第2頁,共46頁。常見缺陷分類一、 GIS常見缺陷分類及原因分析1、氣體泄漏-最為常見的缺陷2、水分含量高3、內(nèi)部放電4、機(jī)構(gòu)故障5、內(nèi)部元件故障斷路器滅弧室氣室:大修后:150L 運行中: 300L其他氣室:大修后:250L 運行中: 500L 內(nèi)部不清潔、運輸或安裝過程中的意外碰撞以及絕緣件質(zhì)量低劣等都

2、會引起內(nèi)部發(fā)生放電現(xiàn)象。較為常見的缺陷,包括了斷路器、隔離開關(guān)的操作機(jī)構(gòu)故障,如液壓機(jī)構(gòu)的漏油、頻繁打壓等。包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、避雷器、互感器、套管及母線等。第3頁,共46頁。元件名稱開關(guān)元件盆式絕緣子母線電壓互感器斷路器其他故障率3026.61511.66106.74GIS 各種元件故障率%注:本表引自陳化鋼等編著高低壓開關(guān)電器故障診斷與處理第4頁,共46頁。GIS 局部放電 缺陷產(chǎn)生的主要原因車間清潔度差。使金屬顆粒、粉末或其他雜物殘留在GIS內(nèi)部,留下隱患,導(dǎo)致故障發(fā)生。裝配誤差大。裝配過程中,使可動元件與固定元件發(fā)生摩擦,從而產(chǎn)生金屬粉末和殘屑并遺留在零件的隱蔽地方,沒有清

3、理干凈。不遵守工藝流程。零件裝錯、裝漏及安裝不到位等。材料質(zhì)量不合格。不遵守工藝流程。金屬件有劃痕、凹凸不平之處未得到有效處理?,F(xiàn)場清潔度差。導(dǎo)致絕緣件受潮、被腐蝕;外部的塵埃、雜物侵入GIS內(nèi)部。安裝錯誤。安裝過程中出現(xiàn)零件裝錯、裝漏及安裝不到位等。異物沒有處理。設(shè)計不合理或絕緣裕度較小運行維護(hù)或過電壓導(dǎo)致內(nèi)部局放產(chǎn)生進(jìn)而發(fā)展為內(nèi)部閃絡(luò)、絕緣擊穿工廠內(nèi)安裝現(xiàn)場其他第5頁,共46頁。匯報內(nèi)容一、GIS常見缺陷分類及原因分析二、2009年廣東電網(wǎng)GIS運行分析三、GIS典型缺陷分析四、GIS典型故障分析 第6頁,共46頁。二、 廣東電網(wǎng)GIS運行分析第7頁,共46頁。廣東電網(wǎng)2009年度GIS緊

4、急(重大)缺陷統(tǒng)計第8頁,共46頁。截至2009年底,廣東電網(wǎng)公司110kV及以上電壓等級的GIS運行數(shù)量4442個間隔,同比2008年增加了912間隔,增幅25.8%。2009年度共發(fā)生GIS事故2起,總體運行質(zhì)量比2008年度有了較大提升。從GIS典型缺陷分析,SF6氣體漏氣所占比重最大,為41.67%,其次為斷路器操作機(jī)構(gòu)缺陷,為14.29%,隔離開關(guān)機(jī)構(gòu)缺陷以11.19%排在第三??梢钥吹?,氣體滲漏和機(jī)構(gòu)(斷路器、隔離開關(guān)和接地開關(guān))兩項的缺陷率占GIS全部缺陷率的75.7%,問題突出。 第9頁,共46頁。年度總事故制造質(zhì)量安裝質(zhì)量2004年5322005年3302006年761200

5、7年4132008年4402009年211第10頁,共46頁。安裝工藝質(zhì)量控制不嚴(yán) 220kV某站GIS,運行過程中11PT發(fā)現(xiàn)電壓不穩(wěn)定,約為正常電壓一半,內(nèi)部有異響?,F(xiàn)場解體發(fā)現(xiàn)A相觸頭安裝工藝差造成三相觸頭錯位,導(dǎo)致接觸不良產(chǎn)生間隙放電。 110kV某站110kV汾古線133開關(guān)發(fā)生非全相分閘(B相未分開,A、C相正常分開)。解體發(fā)現(xiàn)B相滅弧室動觸頭拉桿的緊固螺栓松脫掉落,造成開關(guān)B相滅弧室動觸頭的拉桿傳動失效,從而導(dǎo)致B相不能進(jìn)行分閘操作。存在的問題舉例第11頁,共46頁。安裝工藝質(zhì)量控制不嚴(yán) 220kV某站明中乙線2765開關(guān)CT氣室異響和振動,主要由于廠家在總裝過程中工藝控制不嚴(yán),

6、對“CT氣室內(nèi)填充用和緊固用金屬部件的斷口必須對齊,防止形成磁回路”的關(guān)鍵質(zhì)量點沒有特別把關(guān),造成斷口交錯,形成磁回路,造成異響和振動。 某站在發(fā)現(xiàn)110kV GIS 1535梧鹽線間隔存在較強(qiáng)局放信號,開蓋檢查發(fā)現(xiàn)15354刀閘B相傳動機(jī)構(gòu)彈簧脫落于導(dǎo)電桿內(nèi),在隔離開關(guān)分、合操作時使得撥叉與軸銷燒損。 某站110kV德能線1161GIS間隔特高頻局放測試中發(fā)現(xiàn)有間歇性局部放電信號,最后通過停電解體發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在大量粉塵,造成懸浮放電,主要原因是由于廠家出廠時對GIS內(nèi)部隱蔽位置的粉塵未清理干凈造成。 第12頁,共46頁。元件質(zhì)量缺陷 110kV某站110kV #1變高主變側(cè)11014刀閘氣室S

7、F6氣壓低報警,經(jīng)檢漏發(fā)現(xiàn),漏點位于GIS室穿墻套管與室外出線瓷套的連接法蘭處。GIS滲漏的原因除了膠圈老化外,還存在瓷套老化導(dǎo)致的滲漏。 110kV某站110kV GIS洞橫線12840地刀C相導(dǎo)電桿折斷,地刀無法分閘。原因分析為該GIS線路快速地刀使用帶絕緣接地導(dǎo)電桿,其安裝結(jié)構(gòu)使尼龍棒絕緣材料在地刀快速分合中直接承受沖擊力,當(dāng)尼龍棒絕緣材料強(qiáng)度不夠時容易發(fā)生折斷,屬于材料設(shè)計強(qiáng)度不夠缺陷。 第13頁,共46頁。匯報內(nèi)容一、GIS常見缺陷分類及原因分析二、2009年廣東電網(wǎng)GIS運行分析三、GIS典型缺陷分析四、GIS典型故障分析 第14頁,共46頁。110kV某站110kV GIS母線異

8、常缺陷巡視發(fā)現(xiàn)110kV 2M GIS母線筒有異響和較大振動,經(jīng)試驗分析母線氣室氣體分解物無異常,超高頻及超聲波的在線局放試驗有輕微間斷信號。停電并解體發(fā)現(xiàn)C相母線導(dǎo)電桿的頂絲螺栓滑牙,根本沒有頂住導(dǎo)電桿,窩頭和導(dǎo)電桿上均有明顯放電痕跡。 原因分析:屬于GIS廠家的裝配質(zhì)量問題。GIS母線的安裝結(jié)構(gòu)是支持絕緣子通過金屬窩頭套住導(dǎo)電桿來起到支撐作用,金屬窩頭通過M8頂絲螺栓來與導(dǎo)電桿固定連接。M8頂絲螺栓在廠內(nèi)裝配過程中滑牙,致使對導(dǎo)電桿緊固不到位。經(jīng)過長時間負(fù)荷電流的振動影響,導(dǎo)電桿逐漸松動,與金屬窩頭之間的間隙逐漸增大,放電也隨之明顯,從而出現(xiàn)異響和較大振動。 三、 GIS典型缺陷分析第15

9、頁,共46頁。110kV某站110kV GIS線路快速地刀導(dǎo)電桿折斷缺陷 110kV某站110kV GIS07年9月投運。09年7月22日,洞橫線12840地刀C相導(dǎo)電桿折斷,地刀無法分閘。更換導(dǎo)電桿后7月26日復(fù)電。 原因分析:該GIS線路快速地刀使用帶絕緣接地導(dǎo)電桿,其安裝結(jié)構(gòu)使尼龍棒絕緣材料在地刀快速分合中直接承受沖擊力,當(dāng)尼龍棒絕緣材料強(qiáng)度不夠時容易發(fā)生折斷。廠家之前已對這種帶絕緣接地導(dǎo)電桿的安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),使尼龍棒絕緣材料在地刀快速分合中間接承受沖擊力,減少了折斷發(fā)生機(jī)率。但該站地刀仍為舊式設(shè)計,結(jié)構(gòu)中合格的絕緣材料拉力為15000N,現(xiàn)更改后使用鋼材料的拉力為25000N,滿足

10、結(jié)構(gòu)受力要求。 第16頁,共46頁。220kV某站220kV GIS刀閘合閘不到位 2009年12月16日, 220kV睦端甲線母差報警,運行人員發(fā)現(xiàn)220kV睦端甲線缺相運行,A相電流約78A,B、C相電流為0A。通過220kV睦端甲線28094隔離開關(guān)觀察孔發(fā)現(xiàn)B、C相內(nèi)部有燃弧現(xiàn)象。 原因分析:廠家出廠時儲能彈簧裝配錯誤,采用力學(xué)性能略低的彈簧,在運行期間儲能彈簧疲勞老化,動力不足,加上機(jī)構(gòu)傳動部分銹蝕卡阻,造成傳動動力不足,同時刀閘機(jī)構(gòu)拐臂角度沒有調(diào)整到位,造成A相不完全接觸,B、C相動、靜觸頭沒有接觸。 第17頁,共46頁。220kV某站110kV GIS 116PT氣室缺陷 201

11、0年1月13日,電科院技術(shù)人員對該站全站GIS設(shè)備進(jìn)行帶電局放測試,發(fā)行110kVGIS 116PT A相PT至PT刀閘盆式絕緣子處存在異常局放信號,最大幅值為300mV,其余兩相信號幅值為20mv左右。2月6日,再次對同一部位進(jìn)行跟蹤測量,測得放電量最大為520mV,其余間隔放電量為20mV左右,發(fā)行A相放電現(xiàn)象有較大增長,且放電量較大,分析認(rèn)為該PT不宜繼續(xù)運行,即申請將110kV#6PT轉(zhuǎn)為冷備用狀態(tài),并聯(lián)系廠家人員確定解體檢查。 解體發(fā)現(xiàn):在工廠對該PT間隔進(jìn)行解體,發(fā)現(xiàn)PT的四塊屏蔽板中有一塊松動,細(xì)查發(fā)現(xiàn)屏蔽板有5個6mm塑料螺栓斷裂,其螺栓和金屬螺帽全散落到底部。 第18頁,共4

12、6頁。原因分析:據(jù)解體后情況分析,屏蔽板上絕緣螺栓斷裂后,與其配套使用的金屬平墊、金屬螺母在倒置安裝狀況下,散落于絕緣盆子上,在PT通電時形成懸浮電位,致使用超高頻測試儀測試時該項PT的數(shù)值與其他相有異。絕緣螺栓斷裂現(xiàn)象分析:與絕緣螺栓的材質(zhì)有關(guān),因為PT器身在裝配前工藝要求需經(jīng)過烘干處理(烘干溫度為605),原聚四氟乙烯材質(zhì)尼龍螺栓在烘干后變脆,再加上長途運輸過程中震動,造成斷裂。 原絕緣螺栓現(xiàn)用絕緣螺栓顏色純白色乳白色材質(zhì)聚四氟乙烯尼龍施加力2N3N是否發(fā)生斷裂是否,但螺栓有少量變形,螺紋出現(xiàn)滑絲原、現(xiàn)用絕緣螺栓對比 第19頁,共46頁。220kV某站110kV GIS刀閘傳動機(jī)構(gòu)彈簧脫落

13、缺陷 在進(jìn)行GIS局放測試工作中發(fā)現(xiàn)110kV GIS 1535梧鹽線間隔存在較強(qiáng)局放信號,對梧鹽I線1535間隔線路側(cè)刀閘部門進(jìn)行了開蓋檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)了15354刀閘B相傳動機(jī)構(gòu)彈簧脫落于導(dǎo)電桿內(nèi),導(dǎo)電桿內(nèi)粉塵較多,撥叉有輕微電弧燒傷痕跡,軸銷被電弧燒蝕較嚴(yán)重軸銷脫落于導(dǎo)電桿內(nèi),B相導(dǎo)電桿未正常分開。 原因分析:在廠內(nèi)裝配時彈簧掉入導(dǎo)電桿中沒有發(fā)現(xiàn),在隔離開關(guān)分、合操作時使得撥叉與軸銷間產(chǎn)生間隙,致使撥叉與導(dǎo)電桿間產(chǎn)生電位差,產(chǎn)生局部放電,放電使撥叉和軸銷燒損并產(chǎn)生粉塵。經(jīng)過長期的局放放電,軸銷燒蝕嚴(yán)重直至脫落,致使B相傳動機(jī)構(gòu)失靈,最后導(dǎo)致B相導(dǎo)體無法正常分開。 第20頁,共46頁。2

14、20kV某站220kV GISCT氣室異響 運行人員在設(shè)備巡視過程中發(fā)現(xiàn)該站220kV明中乙線2765開關(guān)母線側(cè)B相 CT氣室有異響和振動。對220kV明中乙線B相 CT氣室進(jìn)行開蓋檢查。檢查發(fā)現(xiàn)CT氣室中填充用的工字型鐵件和緊固鐵夾件用于斷磁作用的斷口沒有在同一位置,角度差約110度,與設(shè)計不符 。原因分析:為了防止在填充用的工字型鐵件和緊固鐵夾件中有閉合磁回路產(chǎn)生環(huán)流,特地在上述兩個金屬部件上設(shè)計了斷口。而現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)上述兩個金屬部件斷口位置相互錯開,而且兩個部件之間也是直接接觸沒有用其他材料隔開。在這種情況下,運行中上述兩個金屬部件上就可以因為有磁閉合回路產(chǎn)生環(huán)流,進(jìn)而由電動力引起異響第21

15、頁,共46頁。匯報內(nèi)容一、GIS常見缺陷分類及原因分析二、2009年廣東電網(wǎng)GIS運行分析三、GIS典型缺陷分析四、GIS典型故障分析 第22頁,共46頁。110kV某站110kV GIS開關(guān)非全相分閘2009年11月1日21時19分,該站由于110kV汾古線133開關(guān)非全相分閘(B相未分開,A、C相正常分開),發(fā)生了#1主變中性點避雷器爆炸,#1主變差動保護(hù)動作,全站失壓事件。經(jīng)對故障GIS斷路器解體發(fā)現(xiàn),汾古線133隔斷路器B 相滅弧室動觸頭拉桿松脫,兩顆M6 緊固螺栓一顆脫落于斷路器倉室,另一顆被拔出固定位置,B相主觸頭未分開。 原因分析:由于汾古線開關(guān)B相滅弧室動觸頭拉桿的緊固螺栓松脫

16、掉落,造成開關(guān)B相滅弧室動觸頭的拉桿傳動失效,從而導(dǎo)致B相不能進(jìn)行分閘操作。此螺栓松脫是由于上海西門子廠內(nèi)安裝工藝控制不到位而導(dǎo)致的。 四、 GIS典型事故分析第23頁,共46頁。220kV某站110kV紫伯乙線間隔內(nèi)部故障跳閘事故2009年4月13日16時54分,該變電站110kV GIS紫伯乙線1F1兩側(cè)差動保護(hù)動作,紫峰站接地距離I段保護(hù)同時動作,開關(guān)跳閘,重合不成功。對該段GIS設(shè)備開蓋檢查,在線路CT與1F1C0地刀之間發(fā)現(xiàn)B相支撐絕緣子表面有明顯放電痕跡,罐體內(nèi)有因放電產(chǎn)生的粉塵。 原因分析:廠家對放電絕緣子重新進(jìn)行打磨后按規(guī)定進(jìn)行耐壓試驗合格,排除了絕緣子質(zhì)量不良的可能。經(jīng)廠家技

17、術(shù)人員分析,導(dǎo)致絕緣子放電的主要原因是,廠家技術(shù)人員在GIS的安裝、調(diào)試或現(xiàn)場更換吸附劑的過程中,廠家安裝人員未嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行安裝,一些灰塵、微小雜質(zhì)遺留在罐體內(nèi),在設(shè)備運行過程中,灰塵等雜質(zhì)在電場的作用下極化橋接致使絕緣子沿面發(fā)生閃絡(luò)。 第24頁,共46頁。進(jìn)入2010年以來的GIS設(shè)備故障或事故110kV某站110kV備用136間隔1364刀閘氣室放電故障 220kV某站#2 主變變高斷路器短路故障220kV某站220kV備用間隔2M側(cè)刀閘氣室短路故障220kV某站1M母線氣室短路故障220kV某站2號主變變高2202斷路器短路故障220kV某站2號主變變高2203斷路器短路故障220

18、kV某站220kV世藤甲線GIS出線套管氣室故障110kV某站體立甲線避雷器故障第25頁,共46頁。220kV某站2號主變變高2203斷路器短路故障2010年3月6日2203主變開關(guān)間隔由檢修狀態(tài)進(jìn)行恢復(fù)送電過程中,在操作22031刀閘(母線側(cè)隔離開關(guān))合閘后1分鐘發(fā)生I段母線差動I保護(hù)動作,并跳開在I段母線運行的所有設(shè)備(2間隔/#1變高2201、3間隔/橫寒甲線2522、9間隔/橫板甲線2845、10間隔/母聯(lián)2012),母差動作時2203開關(guān)為分閘位置,相當(dāng)于熱備用狀態(tài)。3月7日廠家對斷路器氣室進(jìn)行開蓋(手孔)檢查,確認(rèn)故障點在B相斷路器氣室。 檢查發(fā)現(xiàn):將2203開關(guān)三相蓋容器打開檢查

19、,發(fā)現(xiàn)B相開關(guān)內(nèi)部有大量的白色粉末,而A、C相沒有發(fā)現(xiàn)白色粉末,確認(rèn)2202開關(guān)B相故障引起母差差動動作。 第26頁,共46頁。第27頁,共46頁。第28頁,共46頁。原因分析:通過現(xiàn)場專家分析,結(jié)合工廠內(nèi)的試驗和理論計算,推定絕緣拉桿放電是本次2203間隔B相斷路器故障的直接原因。絕緣拉桿放電是因某種原因受到污染,拉桿內(nèi)電場畸變,導(dǎo)致絕緣劣化,引起絕緣閃絡(luò)故障。 第29頁,共46頁。220kV某站#2 主變變高斷路器短路故障該220kV GIS 設(shè)備于2009年12 月30 日投入運行。2010 年4月3日,#2主變變高間隔B 相發(fā)生對地短路故障。經(jīng)檢查、化驗各氣室SF6氣體成份,確定故障發(fā)

20、生在B相斷路器內(nèi)部。檢查發(fā)現(xiàn):回收B 相斷路器氣室的SF6 氣體,打開手孔蓋板檢查,發(fā)現(xiàn)斷路器下側(cè)與CT 氣室相連的盆式絕緣子下方對罐體沿面放電,罐體內(nèi)部零部件表面附著較多粉塵,斷路器罐體底部有盆式絕緣子碎塊。第30頁,共46頁。原因分析:經(jīng)詳細(xì)檢查沒有發(fā)現(xiàn)斷路器內(nèi)部零部件松動、脫落或錯裝漏裝現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)在盆式絕緣子上端的觸頭端面有撞擊的溝痕,判斷是產(chǎn)品在廠內(nèi)車間裝配作業(yè)時,下CT 與斷路器對接時中心沒有對正,對接時造成觸指座中心處的導(dǎo)向桿沒有插到觸頭的中心孔里,而頂?shù)接|頭的端面。撞擊在觸頭端面從而留下了溝痕。造成盆式絕緣子的澆注體與中心導(dǎo)體的結(jié)合面產(chǎn)生了微小的裂紋。產(chǎn)品投運后,在交變磁場的作用

21、下,導(dǎo)體會產(chǎn)生振動,使得裂紋逐步延長,并且裂紋處會伴隨局放產(chǎn)生,局放會使盆式絕緣子局部發(fā)熱,導(dǎo)致絕緣性能下降,最終產(chǎn)生對地短路故障。第31頁,共46頁。110kV某站110kV備用136間隔1364刀閘氣室放電故障 2010年4月22日10時43分,該站110kV珠蘭丙線136開關(guān)零序過流I段動作跳閘(全電纜線路,重合閘正常退出),始發(fā)為B相故障,進(jìn)而迅速發(fā)展成BC相和三相故障。初步判斷故障點為夏灣站備用間隔1364刀閘氣室。 檢查發(fā)現(xiàn):現(xiàn)場將1364刀閘氣室及過渡母線氣室(兩氣室通過外部銅管聯(lián)通)SF6氣體回收后,通過氣室手孔對故障氣室進(jìn)行了開蓋檢查。在1364刀閘氣室開蓋后,大量粉末掉落,

22、并伴隨強(qiáng)烈的HS氣體氣味(臭雞蛋氣味)。經(jīng)檢查,1364刀閘觸頭不同程度燒傷,B相最為嚴(yán)重,B相靜觸頭側(cè)支持絕緣子有明顯貫穿燒傷痕跡。其余絕緣子外觀未有貫穿性放電痕跡。 第32頁,共46頁。原因分析:事故原因主要是對GIS生產(chǎn)及安裝環(huán)境控制不嚴(yán),導(dǎo)致灰塵進(jìn)入并殘留于GIS設(shè)備氣室內(nèi)部。 136備用間隔1364刀閘長期處于單邊帶電狀態(tài),氣室內(nèi)部電場分布不均勻,氣室內(nèi)灰塵在單側(cè)電場的作用下,積聚于B相帶電端導(dǎo)體的支柱絕緣子上,導(dǎo)致B相絕緣子絕緣性能惡化,最終發(fā)展成B相接地短路,短路電弧進(jìn)而引發(fā)BC相間短路和三相短路。 第33頁,共46頁。某站220kV世藤甲線GIS出線套管氣室故障2010年5月7

23、日16時37分,該站220kV世藤甲線2753開關(guān)間隔GIS出線套管氣室C相發(fā)生內(nèi)部短路故障,世藤甲線主一、主二保護(hù)動作,跳開世藤甲線2753開關(guān)C相,重合閘后主一、主二保護(hù)再次動作,跳開三相開關(guān)。 檢查發(fā)現(xiàn):解體檢查發(fā)現(xiàn)故障點:該處的導(dǎo)電桿折斷成兩節(jié)。導(dǎo)電桿的結(jié)構(gòu):由鋁導(dǎo)體和銅插頭通過6根螺栓連接組成。現(xiàn)折斷的部位剛好就在鋁導(dǎo)體和銅插頭的連接處。銅插頭仍在盆式絕緣子觸座上,斷開的鋁導(dǎo)體仍連接在另一側(cè)的盆式絕緣子觸座上。鋁導(dǎo)體和銅插頭之間的6根連接螺栓全部燒斷。氣室內(nèi)殼遍布灰白色粉末,有異味 。第34頁,共46頁。第35頁,共46頁。原因分析:故障的起因是由于導(dǎo)電桿的鋁導(dǎo)體和銅插頭之間的連接螺

24、栓未緊固到位出現(xiàn)松動所致。該處的連接螺栓是由在廠內(nèi)車間進(jìn)行緊固。若鋁導(dǎo)體螺孔處的導(dǎo)向螺紋深度不足,緊固時雖然已滿足力矩要求,但實際上因螺紋深度問題并未真的緊固到位,而由于彈簧墊圈的作用,投運前做回路電阻測試無法發(fā)現(xiàn)此情況。運行后在負(fù)荷電流的電動力作用下,螺栓逐漸松動,間隙逐漸增大,出現(xiàn)局部發(fā)熱并產(chǎn)生局部放電,惡性循環(huán)下去,鋁導(dǎo)體融化,放電燃弧加劇,最終發(fā)生對地短路故障。因此該次故障是由于廠內(nèi)制造工藝控制不嚴(yán)造成的。 第36頁,共46頁。220kV某站2號主變變高2202斷路器短路故障2010年05月9日19時40分10秒, 220kV I、II母母差保護(hù)I、II動作,跳開220kV母聯(lián)2012

25、開關(guān)、220kV莞彭乙線2565開關(guān)、#2主變變高2202開關(guān),故障后現(xiàn)場外觀檢查2主變及變高2202開關(guān)無異常,但手測2202開關(guān)A相本體比B、C相要熱,后來SF6氣體成份檢測發(fā)現(xiàn)2202開關(guān)氣室不合格,初步判斷故障點在2202開關(guān)A相氣室內(nèi)部。 檢查發(fā)現(xiàn):現(xiàn)場將2202開關(guān)三相蓋容器打開檢查,發(fā)現(xiàn)A相開關(guān)內(nèi)部有大量的白色粉末,而B、C相沒有發(fā)現(xiàn)白色粉末,確認(rèn)2202開關(guān)A相故障引起母差及#2主變差動動作。 2202開關(guān)A相故障后氣室內(nèi)部情況,有大量的白色粉末 第37頁,共46頁。原因分析:通過對主觸頭單元的壓氣缸、絕緣臺、絕緣拉桿和接地法蘭盤解體檢查,判斷電弧應(yīng)發(fā)生在絕緣臺內(nèi)部,由內(nèi)部向壓

26、氣缸及絕緣桿方向發(fā)展,斷路器罐體僅部分熏黑,未有燒灼的痕跡,可見接地點不在動觸頭外部。絕緣臺內(nèi)壁有電弧通道。絕緣件絕緣性能良好。事故原因為廠方質(zhì)量控制不嚴(yán),在斷路器內(nèi)部存在粉塵或異物等引起局部放電。局放長期發(fā)展導(dǎo)致?lián)舸瑩舸╇娀慕^緣臺頂部的動觸頭處流經(jīng)絕緣臺內(nèi)壁到絕緣臺底部。 第38頁,共46頁。220kV某站220kV備用間隔2M側(cè)刀閘氣室短路故障2010年5月15日10時11分58秒,該站220kV母差保護(hù)變化量差動、穩(wěn)態(tài)差動動作,跳開220kV母聯(lián)2012開關(guān)及掛接220kV 2M所有220kV開關(guān)(220kV鵬育乙線2503開關(guān)、220kV育公乙線2957開關(guān)),220kV 2M失壓

27、,同時跳開掛接220kV 2M對側(cè)線路開關(guān)。母線最大故障電流為28.6kA,故障持續(xù)時間約50ms。 檢查發(fā)現(xiàn):檢查220kV 2M各相關(guān)氣室氣體分解物情況,發(fā)現(xiàn)220kV備用間隔2M側(cè)刀閘氣室分解物超標(biāo),該備用間隔只安裝220kV 1M側(cè)刀閘及220kV2M側(cè)刀閘。備用間隔刀閘處于分閘狀態(tài),因此氣室內(nèi)部只有盆式絕緣子和一節(jié)分支母線帶電。 第39頁,共46頁。原因分析:初步分析為刀閘在廠內(nèi)裝配時,零部件清洗不徹底,表面遺留灰塵雜質(zhì)?;蛘甙惭b時由于設(shè)備處于露天環(huán)境,帶入灰塵或其它雜質(zhì)。當(dāng)設(shè)備運行后,灰塵雜質(zhì)會被電場極化,并且在電場作用下,被極化的灰塵雜質(zhì)會漂浮起來。漂浮的灰塵雜質(zhì)比較分散時,不會

28、對絕緣件構(gòu)成威脅,當(dāng)雜質(zhì)集中引起電場畸變,有可能導(dǎo)致盆式絕緣子沿面放電。從故障過程來看,先是C相對地放電,由于氣室相通,發(fā)展為A、C相對地放電。第40頁,共46頁。220kV某站1M母線氣室短路故障6月11日20時06分,該站220kV GIS 1M母線氣室發(fā)生內(nèi)部短路故障,母線差動保護(hù)動作跳220kV1M、5M母線,跳開220kV丹雷甲線2868開關(guān)、羅丹乙線2428開關(guān)、#1變高2201開關(guān)、母聯(lián)2012開關(guān) ,首先是AB相的相間短路,17毫秒后發(fā)展為ABC三相短路,短路電流值為25kA,持續(xù)60毫秒。 檢查發(fā)現(xiàn):解體檢查發(fā)現(xiàn)故障點位于1M母線2號氣室靠近丹雷甲線間隔的波紋管附近,該處的三相導(dǎo)體連接出現(xiàn)短路,情況如下:1、A相導(dǎo)電桿與觸指座的連接不在同一個中心線上,有錯位。2、三相導(dǎo)電桿

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