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文檔簡介
中國大唐集團(tuán)公司火電機(jī)組施工安裝及試運(yùn)期間問題匯總工程管理部2005年8月·北京前言近幾年來,集團(tuán)公司系統(tǒng)基建投產(chǎn)容量逐步加大,2005年計(jì)劃及爭取投產(chǎn)容量將達(dá)到29臺機(jī)組,828.12萬千瓦容量。2006年預(yù)計(jì)投產(chǎn)容量也將超過1000萬千瓦。投產(chǎn)規(guī)模大,投產(chǎn)時(shí)間較集中,調(diào)試隊(duì)伍人員緊張,技術(shù)力量分散,業(yè)主和調(diào)試單位缺乏有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)試管理技術(shù)人員的問題越來越突出。從2005年已經(jīng)投產(chǎn)的機(jī)組試運(yùn)過程來看,由于設(shè)備缺陷引起的質(zhì)量問題較多。另外,調(diào)試過程中的誤操作、邏輯設(shè)計(jì)錯(cuò)誤和檢查不到位等情況時(shí)也有發(fā)生,個(gè)別機(jī)組在調(diào)試過程中已經(jīng)暴露和發(fā)生了安裝、調(diào)試等質(zhì)量問題,影響了機(jī)組啟動試運(yùn)的進(jìn)展。調(diào)試質(zhì)量管理已經(jīng)成為工程質(zhì)量管理的重點(diǎn)之一。為交流經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn),使公司在后續(xù)電源項(xiàng)目的建設(shè)中少走彎路、避免類似問題發(fā)生,我們在大唐國際發(fā)電有限責(zé)任公司工程建設(shè)部下發(fā)的《2000年以來火電機(jī)組建設(shè)期間及投產(chǎn)后暴露出的問題匯編》(第一輯)的基礎(chǔ)上,增加了戶縣第二發(fā)電廠、徐塘擴(kuò)建和韓城二廠等工程安裝或試運(yùn)期間總結(jié)的主要問題,現(xiàn)發(fā)給你們。請各分、子公司組織項(xiàng)目公司認(rèn)真學(xué)習(xí),仔細(xì)分析,吸取其他工程已經(jīng)發(fā)生問題的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),超前預(yù)防和采取措施,避免類似問題重復(fù)發(fā)生。同時(shí),各項(xiàng)目公司也要及時(shí)總結(jié)、積累安裝和試運(yùn)期間的問題,集團(tuán)公司今后將定期匯總整理,為以后的機(jī)組提供借鑒和參考。需要說明的是,匯總材料中部分項(xiàng)目涉及到不同的設(shè)計(jì)、制造、施工、調(diào)試、運(yùn)行及檢修等部門存在的問題,僅僅是對工程建設(shè)不同階段暴露出問題的分析,并不說明工程建設(shè)管理存在多大的問題,也不代表對工程建設(shè)各參加方的評判和傾向性意見。從一定的角度講,檢查和總結(jié)出的問題較多,更說明工程建設(shè)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)運(yùn)行及設(shè)備管理工作比較到位,具有超前意識。注:各分、子公司、項(xiàng)目公司如需要本次匯總材料的電子版,可在集團(tuán)公司工程管理信息系統(tǒng)中下載使用。二○○五年八月一日
目錄1、河北大唐國際張家口發(fā)電廠二期工程機(jī)組調(diào)試及試生產(chǎn)期間主要問題及設(shè)備質(zhì)量缺陷匯總……………………52、天津大唐國際盤山發(fā)電廠二期機(jī)組調(diào)試和試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的主要問題及設(shè)備缺陷……………133、山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司機(jī)組試運(yùn)期間存在的主要問題……………174、唐山熱電公司#1、2機(jī)組試運(yùn)期間的主要問題及處理結(jié)果……………275、山西大唐國際神電#3機(jī)組調(diào)試及試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的主要問題及處理結(jié)果………………………296、甘肅大唐國際連城發(fā)電廠二期擴(kuò)建工程試運(yùn)期間存在問題匯總……………647、江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司擴(kuò)建工程#6機(jī)組試運(yùn)期間出現(xiàn)的主要問題匯總……………………768內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電廠調(diào)試及試生產(chǎn)期間主要問題及設(shè)備質(zhì)量缺陷匯總………………989、戶縣第二發(fā)電廠安裝期間影響工程進(jìn)度的設(shè)備及設(shè)備缺陷匯總……………11110、大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司#1機(jī)組試運(yùn)期間設(shè)備問題匯總……………115河北大唐國際張家口發(fā)電廠二期工程機(jī)組調(diào)試及試生產(chǎn)期間主要問題及設(shè)備質(zhì)量缺陷匯總張家口發(fā)電廠二期4×300MW工程(5~8號機(jī)組)于1996年12月開工,2001年8月完工,2002年2月27日二期工程最后一臺機(jī)組順利完成半年試生產(chǎn),標(biāo)志著張家口發(fā)電廠二期擴(kuò)建工程結(jié)束。一、五號機(jī)組:(一)整套啟動調(diào)試期間主要問題及處理結(jié)果:(1)98年12月21日17:09負(fù)荷230MW,機(jī)組誤上電保護(hù)動作、跳機(jī),手動MFT。原因:誤上電保護(hù)邏輯設(shè)計(jì)不完善,未能在并網(wǎng)后自動退出,在負(fù)荷大于230MW時(shí),阻抗元滿足動作條件,保護(hù)誤動。處理情況:修改邏輯后投入運(yùn)行,經(jīng)過運(yùn)行考驗(yàn),已無問題。(2)98年12月22日18:07負(fù)荷308MW,勵(lì)磁系統(tǒng)故障,TR1啟動全停,大聯(lián)鎖動作,機(jī)爐全停。原因:靜態(tài)勵(lì)磁柜301號B相可控硅組件損壞,引弧造成交流側(cè)相對相,相對地放電,可控硅柜嚴(yán)重?fù)p壞,引起保護(hù)動作。處理情況:更換新的可控硅柜,對柜上部的金屬槽板及交流母線排全部采取了絕緣措施,取消了可造成短路的測試點(diǎn),R—R公司承諾經(jīng)采取措施后的勵(lì)磁系統(tǒng)可以長期、安全運(yùn)行。經(jīng)大負(fù)荷運(yùn)行考驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)問題。(3)99年1月22日22:03負(fù)荷220MW,切換廠用電時(shí),高廠變差動保護(hù)動作、汽機(jī)跳閘、MFT。原因:高廠變差動保護(hù)低壓側(cè)CT錯(cuò)選型號,使用了測量用CT,其伏安特性與保護(hù)專用CT差異很大,造成大負(fù)荷、工角較大切換廠用電時(shí),由于CT伏安特性的差異,造成差流大于保護(hù)定值,引起保護(hù)誤動。處理情況:向廠家訂購保護(hù)專用CT,到現(xiàn)場后予以更換。因到貨周期長,試運(yùn)時(shí)將原發(fā)—變組差動保護(hù)用CT用于高廠變差動保護(hù);原高廠變差動保護(hù)用CT用于發(fā)—變組差動保護(hù),因其定值較大,可以在區(qū)內(nèi)故障時(shí),正確動作。采取以上措施后,經(jīng)運(yùn)行考驗(yàn),廠用電在大負(fù)荷下多次切換已無問題。(4)99年1月26日0:03負(fù)荷261MW,機(jī)組跳閘,首出原因“電氣故障停機(jī)”。原因:“電氣故障停機(jī)”由三路信號驅(qū)動:1、停機(jī)按鈕。2、切機(jī)保護(hù)。3、失靈保護(hù)。經(jīng)檢查系統(tǒng)和裝置未發(fā)現(xiàn)動作的原因,不排除微機(jī)保護(hù)裝置干擾誤動的可能。處理情況:對系統(tǒng)和裝置進(jìn)行了多次檢查,系統(tǒng)傳動無誤?,F(xiàn)將三路驅(qū)動信號分別接入A柜、B柜或A、B柜,可以在該保護(hù)動作時(shí),有效區(qū)分動作原因。改后經(jīng)過運(yùn)行未發(fā)現(xiàn)問題。(5)98年12月20日9:30負(fù)荷150MW,因電泵勺管受DCS系統(tǒng)邏輯閉鎖,無法調(diào)整水位,手動停機(jī)、爐。原因:DCS系統(tǒng)中泵最大流量限制邏輯設(shè)計(jì)不合理,造成勺管閉鎖,不能調(diào)整,經(jīng)專業(yè)組討論研究,電廠同意取消此邏輯。改后經(jīng)運(yùn)行考驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)問題。(6)99年1月21日14:02負(fù)荷70MW,低真空保護(hù)動作,機(jī)組跳閘。原因:由于凝結(jié)器真空取樣管太長且坡度不夠大,當(dāng)真空變化時(shí)凝結(jié)水不易很快排出,造成表計(jì)顯示,壓力開關(guān)動作值與實(shí)際值有很大差異,引起保護(hù)動作。處理情況:已將真空取樣管的坡度增大,解決了凝結(jié)水排出不暢,造成表計(jì)不準(zhǔn)的問題,經(jīng)運(yùn)行考驗(yàn)已無問題。(二)試生產(chǎn)期間主要問題及處理結(jié)果:(1)半年試生產(chǎn)期間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中漏氫量較大,經(jīng)過多方努力解決達(dá)到≤10m3/d。(2)半年試生產(chǎn)期間做空氣預(yù)熱器做漏風(fēng)試驗(yàn)時(shí),密封間隙跟蹤系統(tǒng)未投上,漏風(fēng)率偏大。(3)機(jī)組打閘后系統(tǒng)報(bào)“抗燃油壓力低”,其在事故情況時(shí)易使事故分析復(fù)雜,但其原因是由于主汽門伺服閥積分飽和,打閘時(shí)主汽門伺服閥大量泄油所致。二、六號機(jī)組:(一)整套啟動調(diào)試期間主要問題及處理結(jié)果:(1)2號凝結(jié)水泵自機(jī)組試運(yùn)開始,發(fā)現(xiàn)振動逐步增大超標(biāo),先后進(jìn)行泵解體檢查、更換電機(jī)、加固支持電機(jī)的泵體,振動情況有所好轉(zhuǎn),但仍然超標(biāo),停機(jī)后進(jìn)行了更換電機(jī)處理;(2)鍋爐2號引風(fēng)機(jī)動葉可調(diào)裝置軸承機(jī)械密封漏油,后停機(jī)更換機(jī)械密封膠圈,消除了泄漏;(3)1號汽泵泵體卡澀盤車盤不動,在廠家配合下,對泵體進(jìn)行了解體重新組裝,達(dá)到了正常運(yùn)行;(4)12月2日、3日先后發(fā)現(xiàn)三級減溫內(nèi)套筒固定螺絲堵根部廠家焊縫漏水,現(xiàn)場全部進(jìn)行了補(bǔ)焊;(5)12月8日發(fā)現(xiàn)鍋爐右側(cè)39米(再熱)減溫水管吊架處泄漏,停機(jī)后進(jìn)行了處理;(6)12月11日發(fā)現(xiàn)鍋爐右側(cè)58米處再熱減溫水向右彎頭處泄漏,臨時(shí)采取打卡子措施,停機(jī)后進(jìn)行了處理;(7)12月14日發(fā)現(xiàn)鍋爐右側(cè)21米再熱減溫水吊架處泄漏,臨時(shí)采取打卡子措施,停機(jī)后進(jìn)行了處理;(8)2號高加端頭汽側(cè)設(shè)備絲堵漏汽和疏水門焊口砂眼漏水,進(jìn)行了補(bǔ)焊處理;(9)3號低加出口至3號高加入口的凝結(jié)水管(BC列6.5米上方彎頭處)焊口砂眼漏水,臨時(shí)采取堵漏措施,停機(jī)后進(jìn)行了處理;(10)2號射水泵密封環(huán)內(nèi)焊瘤等雜物卡澀,進(jìn)行了處理;(二)試生產(chǎn)期間主要問題及處理結(jié)果:1、熱控專業(yè):(1)熱工信號、火檢柜、DEH控制柜、旁路控制柜、24V電源柜、ETS柜、大機(jī)超速保護(hù)裝置電源改為P4、P5電源柜兩路供電。(2)#1、2低加液位平衡容器上堵頭側(cè)加裝一灌水針形閥,以便在機(jī)組啟動時(shí)灌水,使水位指示準(zhǔn)確。(3)凝汽器電容式液位計(jì)和電接點(diǎn)液位計(jì)加裝排污門,定期沖洗排污,提高液位計(jì)的準(zhǔn)確度。(4)高低加液位開關(guān)從接線盒到元件的連接改放四聚乙烯導(dǎo)線(普通導(dǎo)線易燒毀),提高開關(guān)的可靠性。(5)將汽包電接點(diǎn)水位計(jì)二次表箱移至水位攝像機(jī)處,解決了二次表箱距熱源近,運(yùn)行不安全的問題。(6)完成了點(diǎn)火電磁閥的外移;電、汽泵6組就地壓力表改造;小機(jī)就地盤面內(nèi)部設(shè)備外移及改造;擺動火咀執(zhí)行機(jī)構(gòu)12臺管路、接頭更換;火檢冷卻風(fēng)機(jī)控制裝置上的設(shè)備改造;密封油站、頂軸油、定冷水站等更換閥門;小機(jī)油系統(tǒng)等更換焊接閥門;抽汽逆止門更換行程開關(guān);預(yù)熱器間隙控制更換行程開關(guān);汽機(jī)廠供2號盒外移等多項(xiàng)完善工作。(7)通過系統(tǒng)調(diào)試和完善,AGC試運(yùn)合格后正式投入運(yùn)行。2、鍋爐專業(yè):(1)密封風(fēng)機(jī)入口加裝隔離門;由于原密封風(fēng)機(jī)入口管道上所裝風(fēng)門為擋板門,嚴(yán)密性差,濾網(wǎng)差壓大時(shí)無法在開機(jī)狀態(tài)下清理,所以對密封風(fēng)機(jī)入口管道進(jìn)行了改進(jìn),加裝了隔離門,實(shí)現(xiàn)了單臺密封風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口全部隔離。(2)吹灰手動總門改進(jìn):由于鍋爐吹灰經(jīng)常操作,閥門易發(fā)生內(nèi)、外漏,影響整個(gè)吹灰系統(tǒng)的投運(yùn)及檢修,曾一度因手動總門不嚴(yán)造成電動總門無法秀麗,所以對來汽手動總門及電動總門進(jìn)行了徹底更換,提高了其可靠性。(3)一次風(fēng)機(jī)軸封改進(jìn):一次風(fēng)機(jī)軸封漏油是二期一次風(fēng)機(jī)的老大難問題,在試生產(chǎn)過程中對其進(jìn)行了改進(jìn),改為接觸式蜜蜂,取得了理想的效果。(4)一次風(fēng)機(jī)出口加裝隔離門:一次風(fēng)機(jī)出口為擋板門,在停單側(cè)風(fēng)機(jī)時(shí),風(fēng)機(jī)發(fā)生倒轉(zhuǎn),不利于檢修及風(fēng)機(jī)的啟動,且漏風(fēng)量大,單側(cè)運(yùn)行所能帶的負(fù)荷低,為解決上述問題,在一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)箱(冷風(fēng)管以前)加裝了隔離門。(5)撈渣機(jī)鏈條調(diào)整裝置改進(jìn):撈渣機(jī)鏈條緊張度調(diào)節(jié)是常見的維護(hù)工作,由于原撈渣機(jī)鏈條調(diào)整裝置為螺栓調(diào)節(jié),調(diào)整很不方便,影響撈渣機(jī)的正常維護(hù),所以將其改為蝸輪/蝸桿調(diào)節(jié),方便了檢修維護(hù)。3、電氣專業(yè):(1)將發(fā)電機(jī)500KV側(cè)開關(guān)控制電源改為兩段母線,避免一組控制電源失去時(shí)引起停機(jī)事故的發(fā)生。(2)將6KVF—C開關(guān)小車軌道更換,方便了運(yùn)行操作和維護(hù);將電除塵高壓柜直流側(cè)電纜壓接方式改進(jìn),避免運(yùn)行中接頭發(fā)熱和事故的發(fā)生。(3)在直流母線室和發(fā)電機(jī)勵(lì)磁小間加裝空調(diào)系統(tǒng),改善運(yùn)行環(huán)境,提高設(shè)備運(yùn)行可靠性。(4)將整流輔助柜電源改進(jìn),增加整流柜的運(yùn)行可靠性。(5)在變送器及電度表交流回路加裝二次保險(xiǎn),方便了運(yùn)行檢修和維護(hù)。(6)處理了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地造成停機(jī)的事故,避免了今后類似事故的重復(fù)發(fā)生。4、汽機(jī)專業(yè):(1)在低壓軸封進(jìn)汽管道加裝不銹鋼膨脹節(jié),防止碳鋼膨脹節(jié)熱漲時(shí)引起的斷裂發(fā)生,。(2)小機(jī)加裝蓄能器,防止了主油泵切換時(shí)引起小機(jī)掉閘。(3)通過對凝結(jié)泵振動問題的研究分析試驗(yàn),采取各種方法緩解了凝結(jié)泵的震動。(4)將低旁后疏水管道改為直接接入凝汽器,解決了啟機(jī)過程中左中壓主汽門進(jìn)水問題。(5)在凝結(jié)水供各有關(guān)水泵(共7臺)冷卻水母管上加裝調(diào)節(jié)閥,解決各分路冷卻水流量大的問題。(6)通過更換#6、7機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子處理了#6機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子彎軸事故,目前機(jī)組運(yùn)行良好。三、七號機(jī)組:(一)整套啟動調(diào)試期間主要問題及處理結(jié)果:(1)機(jī)組帶負(fù)荷試運(yùn)啟動前OSP試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)速汽門關(guān)閉時(shí)間長,更換新的遮斷集成塊。(2)帶負(fù)荷試運(yùn)中發(fā)現(xiàn)給水三通閥密封泄漏,更換新的三通閥。(3)真空系統(tǒng)查漏,處理多處漏點(diǎn),真空嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果為優(yōu)良0.13Kpa/min。(4)12月2日鍋爐上水過程中發(fā)現(xiàn)省煤器吊掛管泄漏,經(jīng)檢測為吊掛管母材裂紋、皴皮,割管更換。(5)12月2日鍋爐上水過程中同時(shí)發(fā)現(xiàn)低過入口聯(lián)箱引出管與低過蛇形管入口安裝焊口泄漏。由于更換管子困難,且焊后無法保證焊接質(zhì)量,采用了挖補(bǔ)方法處理,經(jīng)射線檢驗(yàn)、水壓試驗(yàn)合格。(6)12月6日11:55。因電超速試驗(yàn)后保護(hù)未復(fù)位,超速保護(hù)信號有記憶,再次投入保護(hù)時(shí)造成超速保護(hù)誤動作,停機(jī)解列。(7)12月7日,因吸風(fēng)機(jī)廠家制造的轉(zhuǎn)子和軸承套配合間隙超標(biāo),更換了吸風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子。(二)試生產(chǎn)期間主要問題及處理結(jié)果:(1)1號瓦瓦口墊松動引起振動大,更換了1號瓦瓦口墊和軸承。大修中對#1瓦上瓦墊鐵接觸進(jìn)行了研刮,振動大、接觸不好問題解決。(2)主變風(fēng)扇電源容量偏小,進(jìn)行了增容改進(jìn);(3)汽機(jī)DEH繼電器插頭松動,誤發(fā)信號引起保護(hù)動作停機(jī),更換了信號電纜。四、八號機(jī)組:(一)整套啟動調(diào)試期間主要問題及處理結(jié)果:(1)6月29日,主變油樣色譜檢查發(fā)現(xiàn)乙炔超標(biāo),經(jīng)檢查為主變內(nèi)B相的屏蔽短接線漏接造成,現(xiàn)場進(jìn)行了處理。(2)7月15日,正常運(yùn)行中的8號主變發(fā)生嚴(yán)重內(nèi)部故障,中斷機(jī)組的聯(lián)合試運(yùn)。試運(yùn)指揮部研究決定,將備用的#2主變檢查后安裝于8號機(jī)組,損壞的主變運(yùn)回廠家查找事故原因修理。(3)由于變頻器輸出模塊故障和壓力變送器及反饋回路故障,#1一次風(fēng)機(jī)變頻器發(fā)生多次掉閘。采取有效的臨時(shí)措施在保證一次風(fēng)機(jī)變頻器安全的情況下,確保滿負(fù)荷試運(yùn)的正常進(jìn)行。后在備件到貨后進(jìn)行了徹底處理。(4)投產(chǎn)時(shí)汽機(jī)發(fā)生打閘后又重新掛閘現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)也發(fā)現(xiàn)打閘后瞬間危急遮斷滑閥頂部有一股油噴出,改大復(fù)位電磁閥進(jìn)口節(jié)流孔后(由3mm改為5mm),打閘正常,但易發(fā)生掛閘困難。(二)試生產(chǎn)期間主要問題及處理結(jié)果:2號凝結(jié)泵試生產(chǎn)期間發(fā)生斷軸事故,及時(shí)進(jìn)行了處理,并采取了預(yù)防措施。05年小修中,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)磁力中心不對應(yīng),造成#5發(fā)電機(jī)內(nèi)油檔與風(fēng)葉產(chǎn)生碰磨,進(jìn)行了處理。
天津大唐國際盤山發(fā)電廠二期機(jī)組調(diào)試和試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的主要問題及設(shè)備缺陷一、汽機(jī)專業(yè):1、事件名稱:調(diào)試階段350MW時(shí),4#機(jī)組8#瓦振動大原因:廠家設(shè)計(jì)對輪螺栓為松配合導(dǎo)致8#、9#對輪偏移,350MW以上負(fù)荷時(shí)矩大使對輪摩擦力不足,導(dǎo)致對輪偏移破壞動平衡。處理結(jié)果:更換過渡配合的對輪螺栓。2、事件名稱:汽泵前置泵推力軸承易燒損(推力瓦塊)原因:設(shè)計(jì)不合理,軸向推力大處理結(jié)果:更換滾動軸承承擔(dān)推力3、事件名稱:凝泵電機(jī)溫度高原因:所設(shè)計(jì)潤滑油粘度大68#處理結(jié)果:更換為32#。4、事件名稱:主機(jī)6#、8#溫度高原因:軸瓦負(fù)荷高,短圓瓦潤滑散熱能力差處理結(jié)果:更換為4瓦塊可傾瓦。5、事件名稱:高調(diào)門操縱座螺栓斷裂原因:設(shè)計(jì)螺栓強(qiáng)度不夠(M12碳鋼)處理結(jié)果:更換為強(qiáng)度大的螺栓(M16、25Cr2MoV)。二、電氣專業(yè):1、#3發(fā)電機(jī)主引線導(dǎo)電管與軟連接接線塊焊接處焊料堵塞,導(dǎo)致V形主引線過熱??鹃_焊接處,取出焊料,重新焊好。2、在2002年10月,因#3發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)油密封部分中間環(huán)水平結(jié)合面密封槽開口開錯(cuò),造成發(fā)電機(jī)氫氣泄漏。將錯(cuò)誤開口焊死,在正確位置開口。三、鍋爐專業(yè):1、密封風(fēng)機(jī)承力軸承軸向振動達(dá)80μm,整體噪聲達(dá)100dB。經(jīng)基礎(chǔ)由彈性基礎(chǔ)改為剛性基礎(chǔ),軸承由滾動軸承改為滑動軸承,風(fēng)殼加隔音材料,調(diào)整機(jī)殼蝸舌與葉輪間隙,將蝸舌處理管子φ108的管件后密封風(fēng)機(jī)振動和噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。2、2001年12月20日末級過熱器出口管管材裂紋泄漏。位置為末級過熱器出口段(大包內(nèi))左數(shù)第14排,后數(shù)第3根母材裂紋,長50mm,吹損左數(shù)第14排,后數(shù)第4根管。原因?yàn)殇撗?02母材裂紋。換管處理。3、2002年6月4日#3鍋爐末級過熱器泄漏,末級過熱器泄漏原因是制造缺陷折疊端部在運(yùn)行條件下產(chǎn)生裂紋導(dǎo)致。4、2002年7月22日#4鍋爐水冷壁泄漏事件7月22日,#4鍋爐四管泄漏儀報(bào)警,承壓部件泄露。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)后水冷壁左數(shù)第38排第93根管(規(guī)格Φ63×8mm,材質(zhì)#20g)母材上有一條長約100mm的螺旋向裂紋,泄露后將旁邊的第92根后水冷壁管(規(guī)格Φ63×8mm,材質(zhì)#20g)和左數(shù)第38排外一圈(規(guī)格Φ63×4mm,從金相分析可見,管子外壁與鐵板邊緣處存在一個(gè)凹坑,該處存在明顯的過熱魏氏組織。由于該魏氏組織與焊縫邊緣相隔一定距離,可判斷該凹坑的魏氏組織與橫焊縫無關(guān),魏氏組織為運(yùn)行前產(chǎn)生。該組織的存在會割裂基體組織,使管材的強(qiáng)度及韌性指標(biāo)下降,導(dǎo)致管子出現(xiàn)脆性破壞的幾率增大。該處水冷壁管子之間焊接有一段鋼筋,管子下部與鐵板焊接固定,受力較為復(fù)雜,管子除承受正常的內(nèi)壓載荷外,由于管子下部與鐵板焊接固定,還要承受豎墻水冷壁的彎曲應(yīng)力,熱膨脹應(yīng)力以及煙氣擾動造成的附加應(yīng)力等。運(yùn)行過程中,在多種因素的共同作用下,管子的最薄弱部位(即魏氏組織處)產(chǎn)生裂紋,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,裂紋不斷擴(kuò)展。裂紋擴(kuò)展方向一方面取決于應(yīng)力,另一方面取決于材料的強(qiáng)度,裂紋總是沿著最小阻力路線—材料的薄弱環(huán)節(jié)擴(kuò)展。由于該管材存在帶狀組織及環(huán)向帶現(xiàn)象,故裂紋傾斜擴(kuò)展,直至貫穿。處理:換管三根。四、熱工專業(yè):1、熱工系統(tǒng)電源原設(shè)計(jì)由雙路供電、手動切換,改造為自動切換。2、翻車機(jī)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為硬件盤臺,已全部改造為CRT控制。3、輸煤系統(tǒng)原接線盒質(zhì)量不高,易進(jìn)水造成短路,已進(jìn)行改造。4、輸煤系統(tǒng)因?yàn)榫嚯x遠(yuǎn),通訊易受干擾,造成自動控制失效,已更換為光纜。5、循環(huán)水系統(tǒng)原通過通訊的方法與DCS聯(lián)接,可靠性差,已全部改造。6、除氧器、高低液位開關(guān)原設(shè)備故障率高,定位不準(zhǔn),已全部進(jìn)行改造。7、OIS原供電電源無UPS,已全部進(jìn)行改造。8、水位電視換燈管原型號易燒毀,已全部進(jìn)行改造。9、火焰電視冷卻風(fēng)原設(shè)計(jì)容量不足,易造成探頭過熱退出,已全部改造。10、GPS未能接入DCS系統(tǒng)。11、工程師站原無安全級別設(shè)置,不利于系統(tǒng)安全,現(xiàn)已進(jìn)行改造。12、工程師站原無隔斷,大、小修時(shí)易誤動給運(yùn)行機(jī)組造成威脅,已改造。五、化學(xué)專業(yè):1、凝汽器膠球清洗裝置不能正常投入,收球網(wǎng)關(guān)閉不到位,收球率低;凝汽器管形成沉積物,導(dǎo)致沉積物下腐蝕,穿孔泄漏。改造更換為進(jìn)口裝置,收球網(wǎng)管道內(nèi)壁襯膠。2、環(huán)水弱酸水處理系統(tǒng)不能穩(wěn)定運(yùn)行,三層濾料過濾器底部布水裝置為穹形孔板,因過濾器直徑為3200mm,該孔板布水不均勻,引起亂層,漏濾料。雙流床中間出水裝置制造強(qiáng)度低,產(chǎn)生彎曲變形,漏樹脂;底部石英砂墊層操作不當(dāng)時(shí),容易亂層。改造布水裝置為梯形繞絲濾元。3、循環(huán)水弱酸水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力偏小,無法滿足夏季兩臺機(jī)組補(bǔ)水需要。擴(kuò)容改造,增加制水設(shè)備。六、輸煤除灰專業(yè):1、煤水處理系統(tǒng)采用的是普通鋼管腐蝕嚴(yán)重,泥漿泵質(zhì)量存在嚴(yán)重問題。2、渣機(jī)水封高度與爐膛壓力不匹配。設(shè)計(jì)和制造問題。
山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司機(jī)組試運(yùn)期間存在的主要問題一、設(shè)備存在的問題汽機(jī)方面:1、#1機(jī)高壓內(nèi)缸存在鑄造裂紋,現(xiàn)場已處理。2、#1機(jī)高壓轉(zhuǎn)子制造時(shí)推力盤平行度超標(biāo),去北京、電力修造廠處理。3、主機(jī)各段抽汽運(yùn)行存在不同程度超設(shè)計(jì)參數(shù)現(xiàn)象。4、#1機(jī)#3、4氫氣冷卻器質(zhì)量差,漏氫。5、熱網(wǎng)加熱器進(jìn)汽方式設(shè)計(jì)不合理,相繼出現(xiàn)泄漏。6、熱網(wǎng)循環(huán)泵、疏水泵振動偏大。7、#2機(jī)蒸汽冷卻器管束發(fā)生泄漏3根、堵管9根。8、#1機(jī)組性能試驗(yàn)最終試驗(yàn)熱耗為8747.99KJ/KWh,#2機(jī)組性能試驗(yàn)最終試驗(yàn)熱耗為8674.57KJ/KWh,均未達(dá)到東方汽輪機(jī)廠合同保證熱耗8575KJ/KWh。按照合同要求:如果汽輪機(jī)凈熱耗在THA工況下高于保證值,每增高4.18KJ/KWh,賣方向買方支付140萬元人民幣的違約金,但累積計(jì)算的最大違約金總金額將不超過該套合同設(shè)備總價(jià)的10%(合同總價(jià)為6204萬元)。供熱工況下機(jī)組的性能試驗(yàn)未做。9、#1、2機(jī)組軸封漏汽偏大。10、#1機(jī)組#3、4瓦軸振超標(biāo)。11、#1機(jī)組左側(cè)低壓調(diào)門供熱工況時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,影響供熱。12、#1、2機(jī)組空冷系統(tǒng)在變頻器超過50HZ頻率運(yùn)行時(shí),空冷凝汽器迎風(fēng)面風(fēng)量增量不足,沒有達(dá)到該頻率下風(fēng)機(jī)耗功對應(yīng)的設(shè)計(jì)出風(fēng)量,由此導(dǎo)致空冷系統(tǒng)整體性能下降,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)性能。13、空冷伸縮節(jié)運(yùn)行中變形損壞。電氣一次方面:1、天水長城開關(guān)廠生產(chǎn)的6KV開關(guān)柜,上柜門二次線與柜體相磨,造成二次線導(dǎo)電部分裸漏,引起二次線接地故障。發(fā)現(xiàn)缺陷后,與廠家聯(lián)系,進(jìn)行了處理。目前還有發(fā)生類似的缺陷,原因?yàn)殚_關(guān)柜二次線安裝不合理。2、南自廠生產(chǎn)的500H變壓器保護(hù)裝置箱內(nèi)的母板上電容器性能不良,引起繼電保護(hù)裝置多次誤動作。更換繼電保護(hù)裝置一套。3、四方立德公司生產(chǎn)的發(fā)變組故障錄波器質(zhì)量不良,經(jīng)常死機(jī),不能正常投運(yùn)。準(zhǔn)備更換發(fā)變組故障錄波器。4、繼電保護(hù)裝置的部分邏輯不合理,要求廠家進(jìn)行改進(jìn)。電氣二次方面:凝結(jié)水泵和電機(jī)在部分頻率下運(yùn)行,振動超標(biāo)。鍋爐方面:1、#1、2爐因采用水平濃淡燃燒器,爐膛結(jié)焦嚴(yán)重。2、高再出口管密封段因焊接工藝不良,造成管材金相組織變化。3、由武鍋廠配的減溫水電動截止閥密封圈泄漏較多。4、近期設(shè)計(jì)的受熱面管排有向密集發(fā)展趨勢,我公司鍋爐尾部受熱面等設(shè)計(jì)每排管8根,實(shí)際上運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)了缺陷已經(jīng)無法處理,只能打堵。建議要求設(shè)計(jì)廠家在受熱面設(shè)計(jì)中不要超過每排管6根。5、我公司鍋爐廠在高再制造中將穿過爐頂部分的密封套在廠家焊接,這樣方便了安裝和運(yùn)輸,但由于焊接質(zhì)量未按高壓焊接要求控制,焊接時(shí)過火,無焊接記錄。使安裝后產(chǎn)生多次泄漏。處理極其部方便,并且造成爐頂密封的破壞,應(yīng)在今后的設(shè)計(jì)、安裝施工中注意。6、燃燒器設(shè)計(jì)應(yīng)綜合考慮低負(fù)荷穩(wěn)燃、結(jié)渣、脫氮等因素,避免鍋爐結(jié)焦而影響運(yùn)行。7、對于新產(chǎn)品、新技術(shù)要大力推廣,但也不能盲目使用。我公司的磨煤機(jī)加載系統(tǒng)、除灰雙套管的應(yīng)用存在一定的問題。其中磨煤機(jī)變加載系統(tǒng)不能在運(yùn)行磨損后調(diào)整磨輥磨盤間隙,使用壽命縮短到1年以下,嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)要求;雙套管在運(yùn)行半年后開始發(fā)生磨損造成內(nèi)套管掉的故障,致使系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,經(jīng)??L(fēng)門、鎖氣器等,影響正常生產(chǎn)。熱控方面:1、鍋爐減溫水調(diào)整和汽機(jī)凝結(jié)水箱補(bǔ)水調(diào)整電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)選用德國奧馬執(zhí)行器,故障率高。2、空冷變頻器夏季運(yùn)行工況下超溫報(bào)警并有跳閘現(xiàn)象,無法滿足正常帶負(fù)荷要求。3、四管泄漏檢測裝置不能檢測?;瘜W(xué)方面:1、水處理氣動襯膠隔膜閥有嚴(yán)重質(zhì)量問題,在運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生膜片破損現(xiàn)象。2、工業(yè)廢水處理污泥系統(tǒng)不能正常投運(yùn)。輸煤除灰方面:1、皮帶跑偏嚴(yán)重,投產(chǎn)后增加防跑偏托棍。2、導(dǎo)料槽固定銷子劃皮帶。3、三通擋板漏煤。4、落煤筒漏煤。5、斗輪機(jī)出力不足。6、碎煤機(jī)液壓油站升不起壓力。7、水噴霧電磁閥損壞較多。8、沖洗卷盤損壞快。9、撈渣機(jī)故障頻繁,已改造。10、#1、2爐撈渣機(jī)后續(xù)設(shè)備拆除,無法使用。11、干除灰系統(tǒng)存在嚴(yán)重問題,如:氣化頭全部脫落,造成倉泵磨穿;耐磨彎頭、閥門、管道等不耐磨,經(jīng)常損壞。12、干除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量較小,不足以滿足現(xiàn)在運(yùn)行需要。13、雙套管技術(shù)不太成熟或加工工藝不好,套管經(jīng)常脫落。二、設(shè)計(jì)存在的問題汽機(jī)方面:1、凝結(jié)水補(bǔ)水方式設(shè)計(jì)不合理,造成機(jī)組溶氧超標(biāo)。2、部分機(jī)外管存在設(shè)計(jì)壁厚超標(biāo)(高旁電動門前疏水、高壓內(nèi)缸疏水)。3、目前夏季空冷達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的額定出力,有待于進(jìn)一步進(jìn)行試驗(yàn)確認(rèn)空冷散熱器是否存在設(shè)計(jì)余量較小的問題。4、主油箱事故放油管道設(shè)計(jì)不符合25項(xiàng)反措要求。電氣二次方面:1、發(fā)電機(jī)-變壓器-線路級繼電保護(hù)用直流電源配置不符合反措要求。對其進(jìn)行整改。2、鍋爐一次風(fēng)變頻器、凝結(jié)水泵變頻器室通風(fēng)效果不良,粉塵多,變頻器運(yùn)行環(huán)境不好。3、微機(jī)型繼電保護(hù)抗干擾措施設(shè)計(jì)不符合反措要求,4、繼電保護(hù)裝置未設(shè)計(jì)GPS對時(shí)系統(tǒng)。電氣一次方面:1、凝泵房太小、太矮,電機(jī)檢修時(shí)拆裝困難。2、電纜溝太窄,交叉處人員無法通過。3、空冷風(fēng)扇橋架振動大,使電機(jī)振動超標(biāo),燈具損壞快。4、電纜封堵及防火、設(shè)計(jì)不符合二十五項(xiàng)反措要求。5、消防泵電源設(shè)計(jì)不符合二十五項(xiàng)反措要求。鍋爐方面:1、設(shè)計(jì)理想化,未考慮市場變化會帶來影響,使燃煤、除灰等系統(tǒng)嚴(yán)重偏離實(shí)際運(yùn)行工況,給生產(chǎn)帶來巨大的困難和不便。主要表現(xiàn)在:場地過分壓縮,使一些管道無法布置和改進(jìn),如疏水箱布置在室外,正常運(yùn)行又無疏水,管道及水泵防凍困難;燃煤設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量大,而實(shí)際較設(shè)計(jì)值可能低到50%以下,使制粉系統(tǒng)出力嚴(yán)重不足;燃煤含硫量設(shè)計(jì)0.65%,而實(shí)際平均超過1.2%,最大超過5%,使尾部煙道的防酸腐蝕達(dá)不到要求,預(yù)熱器及容易堵灰;燃煤含灰量超過設(shè)計(jì)值1倍以上,使出灰系統(tǒng)出力根本不可能滿足要求,造成嚴(yán)重的受熱面、煙風(fēng)道、灰系統(tǒng)磨損,影響電除塵運(yùn)行,直接影響今后的生產(chǎn),大大提高了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用。2、200MW機(jī)組中速磨煤機(jī)高,操作平臺標(biāo)高10米滿足不了安裝要求。我公司的磨煤機(jī)出口輸粉管由于受現(xiàn)場制約,設(shè)計(jì)的彎曲半徑小,直管段短,運(yùn)行周期不能保證3個(gè)月,影響安全文明生產(chǎn)。3、我公司熱一次風(fēng)管道初設(shè)計(jì)為方截面,后再安裝過程中進(jìn)行了變更,但仍然有部分未變化,其中方截面的部分運(yùn)行中容易開裂泄漏,特別是熱一次通過預(yù)熱器帶灰,加重磨損漏灰,污染環(huán)境,不易運(yùn)行中處理,應(yīng)采用圓截面風(fēng)道。4、武漢鍋爐設(shè)計(jì)無油槍區(qū)域操作平臺,給安裝、運(yùn)行帶來困難。此部分平臺受風(fēng)箱影響,應(yīng)要求制造廠在設(shè)計(jì)階段與設(shè)計(jì)院積極聯(lián)系,保證鍋爐平臺的設(shè)計(jì)完整性。5、鍋爐廠提供的爐頂?shù)?0米以下的垂直管道設(shè)計(jì)膨脹吸收不夠,支吊架及膨脹彎需要改進(jìn)。我公司安裝的事故放水管道就根本不能滿足熱膨脹要求,分別加裝了支吊架和膨脹彎。6、鍋爐的鄰爐加熱系統(tǒng)、暖風(fēng)器系統(tǒng)等采用一個(gè)輔助汽源,汽源參數(shù)不能同時(shí)滿足多處不同用汽參數(shù)要求。7、預(yù)熱器冷風(fēng)溫度設(shè)計(jì)20℃,運(yùn)行中由于煤含硫量的增加和灰份的增加,會造成預(yù)熱器堵灰現(xiàn)象,特別是冬季更嚴(yán)重,因此應(yīng)設(shè)計(jì)為30~40℃,以保證足夠的調(diào)整余量。8、撈渣機(jī)脫水部分以簡單設(shè)計(jì),以減少運(yùn)行中的故障以及防凍等問題。熱控方面:1、部分輔機(jī)保護(hù)設(shè)計(jì)為單點(diǎn),目前大部分已優(yōu)化改為報(bào)警,或重新設(shè)計(jì)增加測點(diǎn)改為三取二。2、圖紙技術(shù)資料提供不全?;瘜W(xué)方面:1、高溫取樣二級除鹽冷卻水設(shè)計(jì)不合理,夏季水溫較高影響在線儀表準(zhǔn)確性和投運(yùn)。2、過濾器反洗入口管設(shè)計(jì)不合理,堵塞容器上部人孔。輸煤除灰方面:1、斗輪機(jī)設(shè)計(jì)選型較小。2、輸煤系統(tǒng)上煤時(shí)間太長,設(shè)計(jì)為300T/H的出力,不利于設(shè)備檢修。3、輸煤系統(tǒng)暖氣不熱,暖氣分段門太少,處理缺陷需擴(kuò)大系統(tǒng)。4、#1、2帶式除鐵器離皮帶較遠(yuǎn),除鐵作用基本沒有。5、垂直拉緊滾筒處未密封。6、灰管道未保溫,冬季容易造成堵灰。7、空壓機(jī)系統(tǒng)母管基本無分段門,不易進(jìn)行缺陷處理。備用容量不足,后增加兩臺空壓機(jī)。三、安裝存在的問題汽機(jī)方面:1、#1、2機(jī)軸封漏汽大。2、#1機(jī)中低壓對輪連接晃度大(0.12mm),解體#3瓦時(shí)發(fā)現(xiàn)下瓦墊鐵超過3塊,是機(jī)組振動超標(biāo)主要原因之一。3、#1機(jī)低調(diào)閥安裝工藝不高,經(jīng)常發(fā)生卡澀影響供熱電氣二次方面:1、啟動/備用變壓器受電后,曾多次無故障跳閘,經(jīng)對繼電保護(hù)裝置進(jìn)行詳細(xì)的檢查試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),保護(hù)裝置母板上的一個(gè)電容器性能不良引起。2、#2發(fā)電機(jī)-變壓器組在72+24試運(yùn)行時(shí)2003年12月8日許繼產(chǎn)801發(fā)電機(jī)差動、802發(fā)-變組差動保護(hù)動作跳閘;2003年12月13日南自產(chǎn)801主變差動保護(hù)動作跳閘;2004年1月4日許繼產(chǎn)801發(fā)電機(jī)差動、802發(fā)-變組差動保護(hù)動作跳閘。原因基建安裝質(zhì)量不合格,發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)及機(jī)端處CT二次引線與二次電纜的接頭絕緣包扎不合格。3、二次線接線錯(cuò)誤較多、有的甚至未接線,進(jìn)行二次線查線,并按設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行了正確性改進(jìn)、重新配線。4、#2機(jī)微機(jī)型繼電保護(hù)裝置的抗干擾措施安裝不符合反措要求。電氣一次方面:1、#2爐#1、2空預(yù)器主、副電機(jī),水洗電機(jī)電纜穿管包在保溫層內(nèi),受熱短路,造成空預(yù)器多次誤動跳閘,影響機(jī)組負(fù)荷。2、高壓配電室,變壓器室及低壓動力中心防小動物措施不完善。3、電纜分段阻燃措施中的防火涂料施工質(zhì)量差,如涂層厚度不夠,有的甚至只涂了圓周方向的一半。上下層電纜槽盒之間沒有放置隔火板。4、電纜溝防火門關(guān)不嚴(yán),有部分門與墻密封處使用了木條。熱控方面:1、兩個(gè)電建單位電纜防火封堵均存在問題,尤其山西電建一公司問題較嚴(yán)重,由于遺留問題多,我公司多次整改,安評時(shí)仍不能滿足要求。2、吉林電建#2爐火檢電纜敷設(shè)問題嚴(yán)重,導(dǎo)致部分火檢在較長時(shí)間內(nèi)無法監(jiān)視,在2004年小修時(shí)已全部進(jìn)行了更換。3、吉林電建#2機(jī)水環(huán)真空泵入口門就地控制柜控制電纜接線太亂,未按廠家資料接線,且將動力液流量開關(guān)電源與真空泵入口門電源共用,由于就地控制柜電源線短路造成所有真空泵入口門電源開關(guān)跳閘,動力液流量開關(guān)失電,真空泵跳閘停機(jī)。4、吉林電建未對主變、高廠變上溫度元件進(jìn)行校驗(yàn),無校驗(yàn)報(bào)告。5、山西電建一公司#1爐#2吸風(fēng)機(jī)入口擋板執(zhí)行器安裝時(shí)未將曲柄與執(zhí)行器固定,運(yùn)行中曲柄脫開,擋板全關(guān)導(dǎo)致鍋爐滅火。6、山西電建一公司未參與熱網(wǎng)站投運(yùn)前熱控設(shè)備調(diào)試工作,且熱網(wǎng)站除污器控制柜未安裝,未接線。熱網(wǎng)站缺15個(gè)變送器排污門,熱網(wǎng)疏水泵就地溫度計(jì)未安裝。化學(xué)方面:1、#1機(jī)械加速澄清池出水槽眼中不一致,影響出水水質(zhì)。2、水處理廢水池三臺廢水泵安裝與設(shè)計(jì)不符,致使水泵檢修困難。3、兩個(gè)絕緣油罐施工未完。4、工業(yè)廢水站散水地基下沉。5、水處理地面下沉。輸煤除灰方面:1、部分落煤筒安裝反了,有防磨襯板的地方在上部不易磨損部位;2、皮帶接頭不正造成皮帶跑偏;3、暖氣控制閥門在地溝里,不易處理缺陷;4、1#、2#帶式除鐵器離皮帶較遠(yuǎn);5、灰?guī)焖惺謩硬灏彘T與鎖氣器距離太近,發(fā)生鎖氣器犯卡后,缺陷不易處理;6、由于焊接問題,造成灰斗多次泄漏;7、3#、4#皮帶減速機(jī)基礎(chǔ)不好,振動偏大,現(xiàn)雖進(jìn)行了加固,但效果不是太好;四、調(diào)試存在的問題汽機(jī)方面:1、空冷系統(tǒng)的性能需進(jìn)一步試驗(yàn)論證2、供熱工況時(shí)機(jī)組的性能試驗(yàn)未做電氣二次方面:1、低壓廠用變壓器保護(hù)裝置整定、使用混亂,對其進(jìn)行了整定規(guī)范化工作,保護(hù)護(hù)校驗(yàn)工作。2、廠用高壓電動機(jī)綜合保護(hù)裝置整定、使用混亂,對其進(jìn)行規(guī)范,并重新進(jìn)行整定,試驗(yàn)工作輸煤除灰方面:1、6#皮帶跑偏擠傷。
唐山熱電公司#1、2機(jī)組試運(yùn)期間的主要問題及處理結(jié)果唐山熱電公司#1、2機(jī)組分別于2004年1月27日、9月14日投入運(yùn)行,在機(jī)組調(diào)試及試運(yùn)階段出現(xiàn)了一些問題,其中主要問題如下:1、2003年12月25日#1組第一次起動后發(fā)現(xiàn)主油泵出口壓力低,不能切換主油泵運(yùn)行,經(jīng)停運(yùn)解體檢查發(fā)現(xiàn)主油泵上殼體流道制造反向,約堵住油流40%左右,與制造廠代表研究確定,采用將上殼體流道進(jìn)行打磨成與下流道一致的方法處理。2、2004年1月26日上午10:00鍋爐爐管檢漏第12、14、16點(diǎn)報(bào)警,27日上午約7:43在爐右側(cè)56.7M末過處發(fā)出爐管爆破聲,11:52停爐。28日上午電建及我部人員進(jìn)入爐膛對受熱面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)爐右末過處延伸側(cè)墻59M處第62、63根(材質(zhì)20G規(guī)格Ф51*6)均發(fā)現(xiàn)2個(gè)泄漏點(diǎn),前頂棚管出口部位第122根(材質(zhì)15GrMo規(guī)格Ф51*6)有2處泄漏點(diǎn)。1月27日北京電鍵對泄漏管進(jìn)行更換,爐右末過處延伸側(cè)墻59M處共更換6根(61、62、63、64、65、66、其中61、64、65、66為磨損管),前頂棚管更換3根(120、121、122其中120和121為磨損管)并對前包墻上部第92根磨損部位進(jìn)行了更換。2004年2月4日華聯(lián)監(jiān)理組織電建、上海鍋爐廠工代三方對鍋爐管泄漏進(jìn)行了分析(見監(jiān)理鍋爐爐管泄漏分析會紀(jì)要)。分析結(jié)果如下:監(jiān)理、電建、上鍋工代認(rèn)為此次爆管是由于包墻管材在運(yùn)輸或安裝過程中受到機(jī)械損傷而造成末過處延伸側(cè)墻第43根泄漏,并使其它管吹損、減薄、爆破。3、#2機(jī)組于2004年9月14日完成168小時(shí)試運(yùn)投入試生產(chǎn),2004年11月13日至2005年1月3日#3高壓加熱器分別三次發(fā)生泄漏,目前已堵管32根,加堵64個(gè)。原因是#3高壓加熱器存在嚴(yán)重工藝、制造質(zhì)量問題。4、2004年11月11日#2機(jī)組運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)右側(cè)主汽門下疏水管處焊口嚴(yán)重泄露,經(jīng)停機(jī)解體檢查發(fā)現(xiàn),管道與三通處焊口裂紋、管道與主汽門管座處焊口裂紋,原因?yàn)楣苈钒惭b不合理,沒有膨脹余量,經(jīng)重新設(shè)計(jì)管路,主汽門根部加裝連接管座。5、2004年12月#2機(jī)組B真空泵因內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢卡死不能轉(zhuǎn)動,返廠對垢進(jìn)行清除處理。6、2004年4月30日#1機(jī)發(fā)電機(jī)密封油真空泵轉(zhuǎn)軸靠電機(jī)側(cè)斷裂,返廠處理,更換轉(zhuǎn)子,但泵本體未作檢查,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)真空低,且內(nèi)部有雜音,目前我公司正在組織人員進(jìn)行處理。
山西大唐國際神電#3機(jī)組調(diào)試及試生產(chǎn)期間出現(xiàn)的主要問題及處理結(jié)果汽機(jī)專業(yè):#3主汽輪機(jī)#8軸瓦溫度高一、存在問題2004年11月23日,#3汽輪機(jī)首次啟動,16:31汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3000rpm。11月27日汽輪發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷,最高至262MW。從主機(jī)運(yùn)行情況看,低壓轉(zhuǎn)子軸承溫度高,其中以6瓦、8瓦溫度最高。現(xiàn)將主機(jī)軸承溫度在空載和帶負(fù)荷時(shí)的參數(shù)記錄如下:空載時(shí):潤滑油供油溫度:44.42℃,潤滑油回油溫度59℃,潤滑油壓176KPa。軸瓦1234567891011溫度(℃)686772758696851067482676667727586968510675896771677375909390108728267油壓(KPa)150162159175171162159機(jī)組帶255MW負(fù)荷時(shí):潤滑油供油溫度:44.7℃,潤滑油回油溫度60℃,潤滑油壓173KPa。軸瓦1234567891011溫度(℃)70687381809490107748267油壓(KPa)142163139163162150150二、原因分析1、雖然整個(gè)汽輪機(jī)軸系中心完全符合捷方標(biāo)準(zhǔn)要求,其中對輪張口均在0.01mm以內(nèi),外圓除發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心高于#2低壓轉(zhuǎn)子中心0.18mm外(捷方要求:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心高于#2低壓轉(zhuǎn)子中心0.08-0.22mm),其它均在0.015mm以內(nèi)。但大唐神頭發(fā)電有限責(zé)任公司2*500MW汽輪機(jī)均在原機(jī)型基礎(chǔ)上經(jīng)過了較大的改型,其各項(xiàng)安裝標(biāo)準(zhǔn)均需經(jīng)過運(yùn)行的進(jìn)一步檢驗(yàn),才能得到驗(yàn)證。對比各軸瓦在運(yùn)行中的溫度值偏差較大(67—107℃),可以明確肯定機(jī)組軸瓦負(fù)荷分配需要經(jīng)過進(jìn)一步檢驗(yàn)、修正,以保證主汽輪機(jī)各軸瓦負(fù)荷分配處于一個(gè)比較合理的水平。2.在施工過程中,因捷方專家要求,除對軸承各部尺寸進(jìn)行測量外,未做任何調(diào)整工作,但從下面數(shù)據(jù)可以看出,#8瓦瓦口間隙偏小。軸頸尺寸頂隙A側(cè)隙緊力φD1ΦD2左側(cè)右側(cè)標(biāo)準(zhǔn)值0.72-0.850.79-0.850-0.03實(shí)測值#5軸承501.60500.780.89前0.650.600.01后0.650.60#6軸承501.60500.830.86前0.650.650.03后0.650.65#7軸承501.60500.800.84前0.650.700.03后0.700.65#8軸承501.62500.820.86前0.750.550.01后0.550.75三、處理過程機(jī)組停運(yùn)后,對八瓦軸承標(biāo)高進(jìn)行了處理,將8瓦徑向標(biāo)高下降0.10mm。對#8瓦進(jìn)行檢查。測量8瓦間隙、緊力,均符合要求。翻下瓦,檢查下瓦接觸,發(fā)現(xiàn)下瓦存在偏接觸(并不嚴(yán)重),適當(dāng)修研后,回裝。機(jī)組再次并網(wǎng)運(yùn)行至今,#8軸瓦溫度下降至96℃機(jī)組帶500MW負(fù)荷時(shí):潤滑油供油溫度:41.2℃,潤滑油回油溫度58℃,潤滑油壓173KPa。軸瓦1234567891011溫度(℃)7067728770949096838767油壓(KPa)142163150163162150150#3汽輪機(jī)組潤滑油冷卻器冷卻能力不足一、存在問題:大唐神頭#3汽輪機(jī)組成套設(shè)備系由捷克斯克達(dá)公司皮爾森汽輪機(jī)廠生產(chǎn),其汽輪機(jī)潤滑油牌號為#32透平油,要求供給汽輪機(jī)各軸瓦的潤滑油溫為38-42℃。為了滿足要求,系統(tǒng)設(shè)置了三臺潤滑油冷卻器和AMOT溫控三通調(diào)整閥,三通閥布置在冷卻器的出口,自動調(diào)整冷卻器出口冷油和冷卻器入口短路管來的熱油混合比例,其出口調(diào)溫范圍為41-42℃。在正常運(yùn)行過程中,冷油器二臺運(yùn)行,一臺備用。潤滑油冷卻器為立管式換熱器,隔板采用弓形布置;冷卻水采用循環(huán)水,單流程設(shè)計(jì);冷卻器高6070mm,殼體直徑為900mm,銅管規(guī)格為φ16×1,管內(nèi)為冷卻水,管外為潤滑油。形式立管式功率1556KW工作介質(zhì)水水油容積1110L2435L最大壓力5BAR7BAR最大溫度75℃75℃換熱面積220m從2004年11月23日機(jī)組第一次沖轉(zhuǎn),三臺冷卻器都投入運(yùn)行,冷卻器出口油溫最高達(dá)46℃,為保證機(jī)組安全運(yùn)行,采取了在冷卻器外殼淋水的臨時(shí)措施,供油溫度降至43℃。但仍不能保證汽輪機(jī)組潤滑油供油溫度要求,汽輪機(jī)軸瓦溫度升高,其中#6、#7、#8軸瓦溫度均達(dá)到或超過了100℃,上述問題的存在,嚴(yán)重制約機(jī)組的安全運(yùn)行。二、原因分析在#3機(jī)組進(jìn)入168小時(shí)試運(yùn)前,對潤滑油冷卻器進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)中間隔板為弓形布置,隔板與殼體間隙為90mm,相鄰兩隔板中間重疊的部分為78mm(殼體內(nèi)徑為850mm)。通過計(jì)算,隔板與殼體間的通流面積相當(dāng)于φ190mm的管路通流,而進(jìn)入冷卻器潤滑油管路為φ200mm,大約90%的潤滑油量通過隔板與殼體間隙短路流出冷卻器;再者,相鄰兩管板的重疊量約為殼體內(nèi)徑的9%,導(dǎo)致S型通道的流程量不足。查對《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范汽輪機(jī)篇》4.6.11冷卻器管束隔板與殼體徑向總間隙表:換熱面積60-200mm2,隔板為弓形布置的冷卻器間隙要求≤0.9mm。因此捷方制造的冷卻器結(jié)構(gòu)不合理,必須對之進(jìn)行更換和改造??紤]潤滑油冷卻器冷卻水供水接至循環(huán)水,回水與閉式水冷卻器、磨煤機(jī)、空調(diào)冷卻回水相連,閉式水冷卻器、磨煤機(jī)、空調(diào)冷卻所用水為脫碳水,由于脫碳水回水壓力高,造成循環(huán)水回水不暢,現(xiàn)場測量流量,將脫碳水切除后,潤滑油冷卻器冷卻水流量為470T/H,投入脫碳水,潤滑油冷卻器冷卻水流量為350T/H,可見潤滑油冷卻器回水與脫碳水回水接至一處存在壓力排擠現(xiàn)象。三、處理過程11月29日,機(jī)組停運(yùn)后對冷卻器進(jìn)行解體改造,采取了在管板外圈補(bǔ)加鋼板的措施,將間隙縮小至5mm。給冷卻器的水側(cè)補(bǔ)接了一路脫碳水(脫碳水溫度比循環(huán)水低),作為備用水源。將潤滑油冷卻器冷卻水回水接至小汽輪機(jī)凝汽器循環(huán)水回水管,避免壓力排擠,保證冷卻水流量。經(jīng)初步改造后,2004年12月2日機(jī)組啟動后,潤滑油溫一直保持在41℃。#3主機(jī)水環(huán)真空泵抱死一、存在問題2005年1月14日,凝汽器真空低,啟備用#3水環(huán)真空泵,啟動過程中,真空泵電機(jī)電流過載,就地檢查真空泵及電機(jī)并盤車,手盤盤不動,松開聯(lián)軸器檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)完好,而真空泵抱死,隨后開專題會分析真空泵抱死原因,具體如下:1、水環(huán)真空泵軸承損壞,軸與軸承抱死卡澀;2、水環(huán)真空泵水側(cè)、抽氣側(cè)濾網(wǎng)損壞,異物進(jìn)入泵體卡澀;3、水環(huán)真空泵入口側(cè)錐體與轉(zhuǎn)子配合間隙小,廠家說配合間隙約為0.20mm。由于真空泵形成水環(huán)的介質(zhì)使用的是脫碳水,而脫碳水水質(zhì)較差,易結(jié)垢,導(dǎo)致入口側(cè)錐體與轉(zhuǎn)子幾乎沒有間隙;4、水環(huán)真空泵出口側(cè)錐體與轉(zhuǎn)子配合間隙??;(同2)5、水輪損壞或軸彎曲,真空泵抱死;隨后開始大修水環(huán)真空泵,解體后發(fā)現(xiàn);1、水環(huán)真空泵轉(zhuǎn)子入口側(cè)水輪有六處裂紋,與根部支撐減弱,導(dǎo)致錐體與轉(zhuǎn)子配合間隙小,出現(xiàn)磨擦;2、水環(huán)真空泵入口側(cè)錐體有輕微磨損,深度約有0.30---0.70mm;轉(zhuǎn)子也有輕微磨損;3、軸承與濾網(wǎng)均完好無損;二、處理結(jié)果針對以上發(fā)現(xiàn)的問題需聯(lián)系廠家訂購備件更換轉(zhuǎn)子(水輪與轉(zhuǎn)子為一體),同時(shí)考慮到機(jī)組運(yùn)行的實(shí)際情況真空泵無備用,廠部決定將#4機(jī)的水環(huán)真空泵整體移到#3機(jī)作備用(#4機(jī)末投產(chǎn))。高壓加熱器不能正常投運(yùn)一、存在問題:大唐神頭發(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)兩臺高壓加熱器和一臺蒸汽冷卻器,自機(jī)組投產(chǎn)以來由于水位高問題一直不能正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。二、處理結(jié)果:在機(jī)組168h期間至后期的試生產(chǎn)期間,雖對高壓加熱系統(tǒng)做了以下檢查工作:1、高加水位測量裝置檢查、試驗(yàn),確認(rèn)水位顯示準(zhǔn)確,無明顯偏差;2、高加水側(cè)、汽側(cè)關(guān)斷閥、調(diào)整閥開關(guān)校驗(yàn),確認(rèn)閥門開關(guān)到位,調(diào)門就地位置與畫面相一致;3、#1高加疏水出口總逆止門(LCH20AA701)、至除氧器逆止門(LCH22AA710)、至機(jī)擴(kuò)調(diào)整門(LCH21AA001)、至除氧器調(diào)整門(LCH22AA001)解體檢查,檢查是否存在閥門門芯開關(guān)不到位,是否堵塞等。在上述檢查工作未發(fā)現(xiàn)明顯問題時(shí),通過多次臨修對高加疏水調(diào)整門、節(jié)流孔板進(jìn)行處理,以增大通流面積,具體情況好下:#1高加事故疏水節(jié)流孔板由Φ80mm擴(kuò)大至Φ105mm、調(diào)整門流量擴(kuò)大了2倍、#2高加事故疏水節(jié)流孔板由Φ55mm擴(kuò)大至Φ90mm、#1高加疏水至除氧器節(jié)流孔板由Φ54mm擴(kuò)大至Φ140mm、調(diào)整門流量擴(kuò)大了4倍之后通流面積相當(dāng)于Φ202mm管徑高加疏水至除氧器調(diào)門檢查,擴(kuò)孔90個(gè)(Ф12),打孔90個(gè)(Ф8),#2高加至#1高加疏水門流量增加2倍90個(gè)(Ф8)。經(jīng)過上述檢查處理后,#1高加進(jìn)汽門可以全開,#2高加進(jìn)汽門開30%,可保證高加可靠投運(yùn),但高加給水出口溫度偏低設(shè)計(jì)值18℃左右,不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。2005年2月27日在#3機(jī)臨修中,將#1高加疏水出口管切開,發(fā)現(xiàn)高加內(nèi)部殼體出水口防沖刷鐵板變形嚴(yán)重,造成疏水出口面積明顯縮小,最小間距不足5㎜,通過與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,確認(rèn)此間距應(yīng)在42㎜。因此,可以肯定,高加水位高的原因是此位置通流面積嚴(yán)重不足所致,后采用千斤頂將變形鐵板頂回至原來位置,并加支撐以防止再次擠壓。機(jī)組啟動運(yùn)行后,高加投入運(yùn)行后,高加出口給水溫度低于設(shè)計(jì)值4℃,高加水位正常,各調(diào)門開度正常,高加能夠滿足運(yùn)行要求。電氣專業(yè)#3發(fā)電機(jī)匯水環(huán)漏氫停運(yùn)原因分析:2004年12月7日發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)漏氫嚴(yán)重,168小時(shí)試運(yùn)行后,168小時(shí)試運(yùn)行后,停機(jī)打水壓檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)匯水環(huán)有11根水管根部有裂口。2005年2月25日機(jī)組運(yùn)行中發(fā)電機(jī)漏氫量突然增大,停機(jī)后打水壓檢查發(fā)現(xiàn)出水匯水環(huán)母管與16號線棒連接處焊口完全裂開,重新焊接后打水壓12.5Mpa檢查未發(fā)現(xiàn)有滲漏點(diǎn)。經(jīng)過分析認(rèn)為外方設(shè)計(jì)制造的匯水環(huán)材質(zhì)和結(jié)構(gòu)有缺陷。處理情況及結(jié)果:2004年12月7日,168小時(shí)試運(yùn)行后,對內(nèi)匯水環(huán)的24根水管接口全部進(jìn)行重新焊接,仍存在漏氫現(xiàn)象。2005年2月25日重新焊接后打水壓12.5Mpa檢查未發(fā)現(xiàn)有滲漏點(diǎn)。進(jìn)行環(huán)氧樹脂加固、手包絕緣包扎、清掃、檢查合格、回裝護(hù)板、端蓋、打風(fēng)壓406.4kpa合格、恢復(fù)系統(tǒng)。32送風(fēng)機(jī)電機(jī)停運(yùn)原因分析:2005年1月15日11:40分,32送風(fēng)機(jī)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí),軸承溫度由30℃開始上升,11:45分溫度達(dá)到85℃,最后90℃時(shí),保護(hù)動作,32送風(fēng)機(jī)電機(jī)停運(yùn)。停運(yùn)后軸承溫度上升至125℃。從故障現(xiàn)象分析,32送風(fēng)機(jī)電機(jī)的軸向推力軸承滾珠保持架為銅架,在運(yùn)行中嚴(yán)重磨損,保持架與滾珠之間的間隙變大,使保持架嚴(yán)重下垂,發(fā)展為保持架脫落,保持架外圈與軸承外圈產(chǎn)生磨擦,導(dǎo)致保持架產(chǎn)生卡澀。最后造成軸向推力軸承在運(yùn)行中滾珠不能正常滾動運(yùn)行,拖動運(yùn)動造成了保持架斷裂。軸承溫度迅速上升,從而損壞軸承,電機(jī)停運(yùn)。處理情況及結(jié)果:將電機(jī)前軸頸嚴(yán)重磨損,拉到沈陽電機(jī)廠進(jìn)行修理。主機(jī)盤車電機(jī)啟動不了,更換電機(jī)后變頻器無法啟動原因分析:原設(shè)計(jì)的主機(jī)盤車電機(jī)為22kw,在機(jī)組冷態(tài)時(shí)啟動正常,機(jī)組熱態(tài)時(shí)啟動不了。處理情況及結(jié)果:更換了37kw的電機(jī)后冷、熱態(tài)時(shí)啟動正常;變頻器相應(yīng)是為22kw設(shè)計(jì)的,更換為37kw的電機(jī)后變頻器無法啟動,最后更換了變頻器。31一次風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行中有異音原因分析:2005年2月3日0時(shí)15分,31一次風(fēng)機(jī)電機(jī)停下檢查,解體后發(fā)現(xiàn)前徑向推力軸承NU1034MC3內(nèi)滾道表面有條形高低不平的波紋,軸向推力軸承6034M珠架有一道裂口;后徑向推力軸承NU1034MC3滾道表面有條形波紋。處理情況及結(jié)果:更換前后軸承后于2005年2月4日6時(shí)40分31一次風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行。32一次風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸承運(yùn)行中溫度高原因分析:2005年2月4日23時(shí)15分,32一次風(fēng)機(jī)電機(jī)停下檢查,解體后前徑向推力軸承NU1034MC3無明顯問題,軸向推力軸承6034M無明顯問題,前油蓋內(nèi)圈與前軸向推力軸承6034M外圈有磨痕,并有2mm的間隙;后徑向推力軸承NU1034MC3無明顯問題。處理情況及結(jié)果:更換前軸向推力軸承6034M,并將軸承裝到位后于2005年2月5日23時(shí)30分32一次風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行。撈渣機(jī)、碎渣機(jī)、煙道給料機(jī)、空預(yù)排灰給料機(jī)傳動部分易跑套磨損原因分析:由于撈渣機(jī)、碎渣機(jī)、煙道給料機(jī)、空預(yù)排灰給料機(jī)的負(fù)荷較大,電機(jī)與機(jī)械的傳動用鍵連接造成其機(jī)械強(qiáng)度不夠,連接方式不合理,易導(dǎo)致電機(jī)傳動軸及鍵槽磨損。而且在檢修或更換電機(jī)時(shí),此種傳動方式將電機(jī)拆開是非常困難的,并且拆開一次后,會造成配合松動,更易造成磨損。#3發(fā)電機(jī)氫干燥器運(yùn)行不可靠原因分析:#3發(fā)電機(jī)組氫干燥器原設(shè)計(jì)為一臺,沒有備用設(shè)備,一旦出現(xiàn)設(shè)備故障,就會使發(fā)電機(jī)的氫氣濕度增大,進(jìn)而會降低發(fā)電機(jī)的使用壽命,會引起一系列設(shè)備隱患和故障。盤段負(fù)荷設(shè)計(jì)不合理#1、#2、#3磨煤機(jī)電機(jī)在3BBA段,#4、#5、#6磨煤機(jī)電機(jī)在3BBB段;#1、#2、#3磨密封風(fēng)機(jī)電機(jī)在3BFA段,#4、#5、#6磨密封風(fēng)機(jī)電機(jī)在3BFB段#1、#2、#3、#4、#5、#6磨潤滑油泵電機(jī)在3BJC段#1、#2、#3、#4、#5、#6磨給煤機(jī)電機(jī)在3BJD段#1、#2干除灰空壓機(jī)電機(jī)同在34BCC段原因分析:因磨煤機(jī)電機(jī)在爐膛內(nèi)排列為前墻為#1、#2、#3磨、后墻為#4、#5、#6磨,當(dāng)3BBA段發(fā)生電壓波動或故障時(shí),#1、#2、#3磨煤機(jī)電機(jī)同時(shí)掉閘,將引起鍋爐單側(cè)燃燒、負(fù)壓不穩(wěn)定而引起停爐。上述所列其它盤段同理。處理情況及結(jié)果:將同類分配在兩段的負(fù)荷從新分配,如將#2、#4磨煤機(jī)電機(jī)電源互換;將單盤段改造為雙電源帶母聯(lián)開關(guān)的兩段母線,再將負(fù)荷合理分配在兩段母線將3BFA、3BFB、34BGA、3BJA、3BJB、3BJC、3BJD、3BMB段的“甩負(fù)荷”信號取消原因分析:盤內(nèi)配置的低電壓繼電器動作電壓范圍不合適,當(dāng)電壓降低至76.3%Ue時(shí)繼電器就動作,不利于盤段正常穩(wěn)定運(yùn)行。處理情況及結(jié)果:1、現(xiàn)已將信號線甩開。2、訂購低電壓繼電器進(jìn)行改造做開機(jī)短路試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)相序接反原因分析:現(xiàn)場按圖施工,估計(jì)原設(shè)計(jì)圖有誤。處理情況及結(jié)果:將勵(lì)磁機(jī)母線進(jìn)線柜母線排換相斗輪機(jī)變高壓電纜B相接地原因分析:敷設(shè)電纜時(shí)將電纜損傷,在給斗輪機(jī)變送電時(shí),將電纜B相絕緣擊穿,造成高壓電纜單相接地。處理情況及結(jié)果:更換電纜#1電除塵變溫度高2004年12月7日19時(shí),當(dāng)#1電除塵變負(fù)荷電流分別為A相電流2600A、B相2200A,C相2000A時(shí),變壓器溫度A相高達(dá)100度、B相89度,C相80度。(變壓器原設(shè)計(jì)二次額定電流達(dá)2889A時(shí),最大溫升不超過115度)原因分析:變壓器廠家原設(shè)計(jì)有冷卻風(fēng)機(jī),訂貨時(shí)未要求安裝。在電除塵電場電流不均衡的情況下,變壓器負(fù)荷未達(dá)到額定值時(shí),線圈溫度已接近報(bào)警值。處理情況及結(jié)果:加強(qiáng)配電室通風(fēng)加裝冷卻風(fēng)機(jī)鍋爐專業(yè):#3爐包墻墻體變形一.存在的現(xiàn)象和問題:1.在鍋爐點(diǎn)火及吹管過程中發(fā)現(xiàn)存在以下現(xiàn)象問題:(1)主給水管道振動、撞擊.分析認(rèn)為省煤器存在汽化現(xiàn)象,通過排空的手段上述現(xiàn)象減弱進(jìn)而消除.(2)鍋爐膨脹指示器顯示鍋爐的膨脹不對,主要是水平膨脹,存在明顯的受阻現(xiàn)象,停爐后重點(diǎn)檢查分析處理。(3)16米、24米爐墻晃動并伴隨金屬撞擊聲.可能是冷熱鋼帶不是相對比較平行,平行滑塊存在一定的受阻,鋼帶拉桿長度存在一定程度上的不一致,進(jìn)而受力也不一致,相對短的拉桿受力大可能造成斷裂。(4)運(yùn)行集控顯示左右側(cè)墻煙溫相差比較大,最大時(shí)相差230℃,后經(jīng)燃調(diào)整,溫差減小為702.停爐后檢查發(fā)現(xiàn)水平鋼帶的斜拉桿花蘭螺絲斷(1)水平鋼帶的斜拉桿花蘭螺絲斷30個(gè).詳細(xì)情況見下表冷鋼帶斜拉桿斷裂情況統(tǒng)計(jì)序號名稱標(biāo)高位置數(shù)量備注冷鋼帶斜拉桿16米后墻第6根1從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿24米右墻第1根1從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿32米后墻第2、6根2從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿54米前墻第1、2、3根3從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿54米左墻第2、4、6根3從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿54米后墻第1、2根2從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿66米右墻第6根1從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿66米下一層右墻第3根1從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿66米上一層左墻第5根1從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿66米上二層左墻第4、6、2根3從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿71.2米前墻第4、6根2從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿71.2米左墻第1、6根2從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿77米前墻第2根1從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿77米右墻第2、4根2從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿77米后墻第1根1從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿82米上一層右墻第2根1從前向后數(shù)冷鋼帶斜拉桿82米上一層前墻第5、6根2從左向右數(shù)冷鋼帶斜拉桿89米前墻第1根1從左向右數(shù)(2)平臺立柱吊架欄桿等多處影響鍋爐的膨脹,詳細(xì)情況見下表序號標(biāo)高具體位置影響情況189米左右兩側(cè)墻人孔小平臺平臺立柱使?fàn)t墻水平鋼帶左右膨脹受阻282米左右兩側(cè)墻人孔小平臺平臺立柱使?fàn)t墻水平鋼帶左右膨脹受阻375.8米左右兩側(cè)墻人孔小平臺平臺立柱使?fàn)t墻水平鋼帶左右膨脹受阻471.2米左右兩側(cè)墻人孔小平臺平臺立柱使?fàn)t墻水平鋼帶左右膨脹受阻566米大平臺左右鋼梁大平臺左右鋼梁使?fàn)t墻水平鋼帶左右膨脹受阻666米平臺下小平臺欄桿使?fàn)t墻水平鋼帶垂直膨脹受阻763-79前后墻密封箱人孔小平臺人孔小平臺影響密封箱的前后水平膨脹854米前后恒力吊架恒力吊架與平臺護(hù)板卡澀,影響垂直膨脹954米前左2恒力吊架恒力吊架與平臺小鋼梁及下部管道吊架鋼梁相撞,影響該懸吊管向左膨脹1042米大平臺左右兩側(cè)欄桿使?fàn)t墻水平鋼帶垂直膨脹受阻1140米前后墻的平臺懸吊拉桿的水平橫梁使?fàn)t墻水平鋼帶的垂直立柱向前后的水平膨脹受阻1216-38米16米、24米、32米及相間的三層炊灰小平臺的懸吊拉桿使?fàn)t墻水平鋼帶的垂直立柱向前后的水平膨脹受阻,同時(shí)使?fàn)t墻水平鋼帶前后水平膨脹受阻(3)包墻過熱器墻體存在變形,70米上下較嚴(yán)重.范圍從60米-90米,左右墻垂直方向觀察發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了波浪形的變形,70米上下較嚴(yán)重.左右墻水平方向觀察發(fā)現(xiàn)也產(chǎn)生了波浪形的變形,主要集中在角部;前后墻存在局部變形,前墻密封箱內(nèi)72米處下水平鋼帶靠右面有四個(gè)工字鋼滑塊與鋼性梁的焊口斷裂,在第五5根拉桿處爐墻向外突出臌肚變形,72米處上水平鋼帶的中心膨用死點(diǎn)限位塊脫落;后墻密封箱內(nèi)72米二.初步原因分析:從上面的檢查統(tǒng)計(jì)不難看出鍋爐點(diǎn)火及吹管過程中發(fā)生的主要問題是:水平剛性梁的拉桿斷裂;包墻過熱器的墻體嚴(yán)重變形。究其原因初步分析認(rèn)為:(1)拉桿斷裂從設(shè)計(jì)上看,設(shè)計(jì)只有水平剛性梁而未設(shè)計(jì)豎向剛性梁,水平剛性梁采用斜拉桿吊掛,斜拉桿生根在墻體上,斜拉桿除承受剛性梁的重量外,在墻體的膨脹和收縮過程中還要承受其它的附加應(yīng)力。該設(shè)計(jì)不利于水平剛性梁的糾偏,一旦出現(xiàn)局部應(yīng)力集中,勢必造成冷熱鋼帶的不平行,滑塊移位受阻,成為一個(gè)新的膨脹死點(diǎn)。進(jìn)而造成拉桿受力不均,出現(xiàn)拉桿花蘭螺絲的拉斷現(xiàn)象。(2)拉桿斷裂從安裝上看,斜拉桿只是安裝連接而已,從受力、長度上未作進(jìn)一步的調(diào)整,使斜拉桿存在一定程度上的長度不一致,受力不均勻,造成局部應(yīng)力集中,出現(xiàn)了部分拉桿斷裂,進(jìn)而造成墻體局部變形。(3)墻體變形從設(shè)計(jì)上看,剛性梁設(shè)計(jì)不太合理是一個(gè)原因,另一是鍋爐膨脹量值現(xiàn)場考慮太小,造成了好幾個(gè)方面對鍋爐膨脹的限制,如平臺剛梁、立柱、吊架、拉桿對爐膨脹的限制。(4)墻體變形從安裝上看,對鍋爐膨脹的認(rèn)識不足,考慮的太少,安裝上的偏差,造成了對爐膨脹的限制。如平臺剛梁、立柱、吊架、拉桿,雖設(shè)計(jì)上余量存在不足,如果安裝過程中加以注意、考慮,完全可以避免上述問題對對爐膨脹的限制。(5)捷方提供的吹管方案欠妥,鍋爐上冷水,造成分離器的蒸發(fā)量小,且為了滿足吹管9MPa的要求,將分離器出口的臨時(shí)門幾乎關(guān)死,包墻的冷卻介質(zhì)很少,使包墻管得不到應(yīng)有的冷卻,出現(xiàn)了超過設(shè)計(jì)溫度的運(yùn)行,這樣墻體的實(shí)際膨脹量勢必超過設(shè)計(jì)值,這也是造成墻體的立體膨脹變形及冷剛帶拉桿斷裂的一個(gè)因素,再就是每隔15小時(shí)就可以進(jìn)行一次吹管,為了達(dá)到吹管的要求進(jìn)行了七次,這么頻繁的啟停對鍋爐的膨脹、收縮是大大不利的,這也是造成墻體的立體膨脹變形及冷剛帶拉桿斷裂的一個(gè)因素。另外,現(xiàn)在表面上看是墻體膨脹變形、冷剛帶拉桿斷裂;再往深層次看,這種吹管運(yùn)行方式會使包墻受熱面管的壽命縮短。三.采取的對策及建議:(1)對水冷壁、包墻過熱器的二十七層剛帶進(jìn)行全面檢查,對上面提到的斷裂花蘭螺絲進(jìn)行更換,同時(shí)對所有的拉桿按長度設(shè)計(jì)值進(jìn)行調(diào)試整定。通過后面的沖轉(zhuǎn)、168小時(shí)運(yùn)行再沒有發(fā)生爐墻晃動及伴隨金屬撞擊聲,也沒有再發(fā)生拉桿斷裂。說明方法還是對頭的,美中不足的是還有一部分變形拉桿沒來的及更換。(2)消除膨脹死點(diǎn),使?fàn)t本體自由膨脹,上面提到的12項(xiàng)膨脹限制的地方,前11項(xiàng)全部解決,第12由于時(shí)間及其它的原因至今未處理。通過后面的沖轉(zhuǎn)、168小時(shí)運(yùn)行看膨脹要比以前好的多。(3)調(diào)整較核已安裝的三層膨脹指示器(95米、54米、16米)并在16米每個(gè)角部加裝一個(gè)指示器,另再加裝兩層膨脹指示器(32米、71.2米(4)從運(yùn)行方式上進(jìn)行完善,一方面回避鍋爐上冷水,投入加熱系統(tǒng),增大分離器的蒸發(fā)量;另一方面調(diào)整燃燒方式(包括檢查發(fā)現(xiàn)的21#、27#、34#、38#(上部正中一片)燃燒器旋流方向裝反,進(jìn)行重新調(diào)整。),盡量減少左右側(cè)墻的溫差,進(jìn)而降低膨脹偏差。(5)針對#3爐出現(xiàn)的上術(shù)情況,建議#4爐積極改進(jìn),避免出現(xiàn)類似問題。#3鍋爐包墻人孔門處包墻管泄漏原因初步分析一.發(fā)現(xiàn)和存在的問題:1.鍋爐整套啟動及168小時(shí)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)以下的問題:(1)右側(cè)的兩個(gè)主汽打壓堵板門都存在漏汽現(xiàn)象(密封墊損壞,更換)(2)95米平臺處右后角有漏灰現(xiàn)象(檢查發(fā)現(xiàn)伸縮節(jié)角部撕裂)(3)左側(cè)75米左前角有異音,疑高溫再熱器泄漏(4)38米爐后攝像機(jī)附近水冷壁泄漏2.停爐后檢查發(fā)現(xiàn)存在以下問題:(1)有16個(gè)人孔門處包墻管發(fā)生泄漏,左側(cè)74米左前角高溫再熱器管吹爆3根,減薄12根.左側(cè)75米左前角內(nèi)懸吊管減薄3根,詳細(xì)情況見下表(2)左墻16米至32米間水冷壁管上有煤粉,24米嚴(yán)重,左后角嚴(yán)重。#3爐168小時(shí)試運(yùn)后爐本體缺陷統(tǒng)計(jì)序號標(biāo)高位置缺陷內(nèi)容所屬系統(tǒng)138米后墻中部水冷壁管泄漏水冷壁266米右墻后側(cè)人孔人孔靠后側(cè)直管上端密封撕裂包墻過熱器371米左墻第一層小平臺前側(cè)人孔人孔靠后直管下部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器471米右墻第一層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭3處包墻過熱器571米右墻第一層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器674米左墻第二層小平臺前側(cè)人孔人孔前后兩側(cè)直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭4處;直管下部密封撕裂包墻過熱器774米左墻第二層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前側(cè)下部第三個(gè)彎頭密封撕裂包墻過熱器874米右墻第二層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭3處包墻過熱器974米右墻第二層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前后兩側(cè)直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭各1處包墻過熱器1077米左墻第一層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前直管上下部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭各1處包墻過熱器1177米左墻第一層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前直管上下部密封撕裂包墻過熱器1278米左墻第二層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前后兩側(cè)直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭各1處;前直管下部密封撕裂損傷直管吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器1377米右墻第一層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂包墻過熱器1477米右墻第一層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器1578米左墻第二層小平臺前側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂包墻過熱器1678米左墻第二層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器1795米第三層小平臺后側(cè)人孔人孔靠前直管上部密封撕裂損傷直管發(fā)生泄漏,并吹損相鄰讓位管彎頭1處包墻過熱器1895米右墻靠后角右墻從后數(shù)第四根管密封撕裂發(fā)生泄漏,并吹損后墻上部墻過出口聯(lián)箱左后角包墻過熱器1975米爐內(nèi)左右兩側(cè)高再受熱面管道泄漏高溫再熱器2075米爐內(nèi)內(nèi)懸管道受沖刷減薄內(nèi)部懸吊二.原因分析:從上面的檢查統(tǒng)計(jì)不難看出#3鍋爐整套啟動及168小時(shí)運(yùn)行中出現(xiàn)的主要問題為包墻人孔處包墻管密封的撕裂。左側(cè)74米左前角高溫再熱器管吹爆3根,減薄12根.左側(cè)75米左前角內(nèi)懸吊管減薄3根,也是由包墻管密封的撕裂而吹損造成的。另一個(gè)大問題是左墻16米至32米間水冷壁管上有煤粉,24米嚴(yán)重,左后角嚴(yán)重。初步分析認(rèn)為:(1)包墻人孔處包墻管密封的撕裂的原因有下面幾方面,一是撕裂處發(fā)生在人孔的直管段密封焊趾處,沒有圓滑過渡,易造成應(yīng)力集中;二是該處的情況類似于焊縫的熱影響區(qū)及熔合線處,組織復(fù)雜,性能不良,是一個(gè)薄弱經(jīng)環(huán)節(jié),三是該人孔的結(jié)構(gòu)決定了應(yīng)力主要集中在人孔處兩側(cè)直管段的四個(gè)密封處;四是七次吹管時(shí)間間隔太短為15小時(shí),啟停頻繁,造成的應(yīng)力較大,且捷方提供的吹管方案不妥,鍋爐上冷水,造成分離器的蒸發(fā)量小,且為了滿足吹管9MPa的要求,將分離器出口的臨時(shí)門幾乎關(guān)死,包墻的冷卻介質(zhì)很少,使包墻管得不到應(yīng)有的冷卻,出現(xiàn)了超過設(shè)計(jì)溫度的運(yùn)行,這樣墻體的實(shí)際膨脹量勢必超過設(shè)計(jì)值,同樣產(chǎn)生的膨脹力也較大,五是本臺爐的滑銷系統(tǒng)只有水平方向的,沒有豎向的滑銷系統(tǒng),這樣設(shè)計(jì)使滑銷系統(tǒng)的糾偏能力差,易造成冷鋼帶滑塊與熱鋼帶的銷釘出現(xiàn)卡澀,使包墻不能水平自由膨脹,出現(xiàn)局部的墻體變形與應(yīng)力集中。以上幾方面的原因使人孔的直管段密封焊趾處產(chǎn)生裂紋,在168小時(shí)滿負(fù)荷的工況下,裂紋發(fā)展泄漏。另外還有一個(gè)問題彎管密封焊接上了彎頭,這是不對的,應(yīng)該焊至直管段,起碼避開彎頭起弧點(diǎn)。雖然眼下沒有產(chǎn)生裂紋,但時(shí)間長了該處同樣會產(chǎn)生應(yīng)力裂紋或疲勞裂紋。建議要求打磨處理。(2)左墻16米至32米間水冷壁管上有煤粉,24米嚴(yán)重,左后角嚴(yán)重,原因初步認(rèn)為:燃燒方式調(diào)整不太妥善,使煤粉直接噴射至水冷壁墻體上,這樣的危害眼下是左墻煙氣溫度高,運(yùn)行調(diào)整困難,墻體膨脹不一致,嚴(yán)重會導(dǎo)致塔帽伸縮節(jié)撕裂,爐墻四角撕裂,時(shí)間長會導(dǎo)致該處水冷壁管產(chǎn)生高溫腐蝕。出現(xiàn)一期#1爐水令壁右墻現(xiàn)象,嚴(yán)重高溫腐蝕進(jìn)行墻體更換。(3)38米爐后攝像機(jī)附近水冷壁泄漏,原因?yàn)楝F(xiàn)場組合墻體時(shí),割密封損傷水冷壁管子,割了一個(gè)小孔洞后補(bǔ)焊不好出現(xiàn)泄漏。為個(gè)別現(xiàn)象。三.采取的措施:(1)包墻人孔處包墻管密封的撕裂采取的措施:對包墻的44個(gè)人孔門、水冷壁的兩個(gè)人孔門處的彎管、直管各換兩根,并對密封焊趾處進(jìn)行圓滑過渡處理。并對94個(gè)吹灰器處的省煤器處彎管、直管的密封焊趾進(jìn)行檢查,以及對40個(gè)觀火孔處彎管、直管的密封焊趾進(jìn)行檢查。6個(gè)人孔門由于情況不一樣不作處理。對由包墻管密封的撕裂而吹損造成的左側(cè)74米左前角高溫再熱器管更換15根,內(nèi)懸吊管更換3根。(2)對38米爐后攝像機(jī)附近水冷壁泄漏管進(jìn)行更換處理,換管三根,長度300mm。(3)針對左墻16米至32米間水冷壁管上有煤粉,24米嚴(yán)重,左后角嚴(yán)重這一現(xiàn)象,建議重新調(diào)整燃燒方式。(4)建議對鍋爐的三層導(dǎo)向裝置進(jìn)行調(diào)試整定。(5)建議對鍋爐現(xiàn)有的五層膨脹指示器進(jìn)行調(diào)試整定。#3爐磨煤機(jī)振動大一、存在問題#3爐磨煤機(jī)在機(jī)組整套啟動及168小時(shí)試運(yùn)期間表現(xiàn)為振動較大,在168小時(shí)試運(yùn)后試生產(chǎn)期間逐步出現(xiàn)磨煤機(jī)部件因振動而損壞的現(xiàn)象,表現(xiàn)為一月底發(fā)現(xiàn)#3爐各磨煤機(jī)底部殼螺栓有松動現(xiàn)象,對磨煤機(jī)底部殼螺栓進(jìn)行緊固時(shí)部分螺栓斷裂,斷口形狀為疲勞損壞。二月二十五日停爐后進(jìn)磨檢查發(fā)現(xiàn)磨內(nèi)密封風(fēng)管多數(shù)出現(xiàn)斷裂和裂紋。二、原因分析磨煤機(jī)內(nèi)部磨輥中心不正及壓架與切向支撐間隙過大,該間隙設(shè)計(jì)值為3-5mm,而實(shí)測值為10-15mm不等,致使磨輥及壓架在磨內(nèi)的自由度增大引起振動。減速機(jī)與基礎(chǔ)臺板的間隙過大,由于MPS磨煤機(jī)要求兩平面緊密接觸,并通過該基礎(chǔ)臺板將磨煤機(jī)的振動傳到基礎(chǔ)上,據(jù)了解,兩平面自由間隙在0.2-0.4mm左右,設(shè)計(jì)要求應(yīng)小于0.1mm。一次風(fēng)量與給煤量的配比不合理。由于磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫低及一次風(fēng)量的標(biāo)定不準(zhǔn),運(yùn)行中沒有嚴(yán)格按風(fēng)煤曲線調(diào)節(jié),造成煤層厚度不穩(wěn)定,形成振動。磨煤機(jī)加載壓力原因引起。外方提供的變加載壓力曲線運(yùn)行時(shí)振動太大,而將加載力降低后易引起磨煤機(jī)滿煤,需重新設(shè)定一個(gè)比較合理的變加載壓力曲線由于此種磨煤機(jī)的轉(zhuǎn)速比其他電廠同型號變加載磨煤機(jī)的轉(zhuǎn)速高,運(yùn)行時(shí)煤的流速變快,所以各種參數(shù)都應(yīng)有變化,如變加載壓力及風(fēng)量的要求也不相同,有可能引起振動。煤質(zhì)原因。煤質(zhì)太差如三塊過多,煤矸石過多也可能引起磨煤機(jī)的振動。三、處理過程對磨中心重新調(diào)整。加切向墊,重新調(diào)整切向間隙。清理密封風(fēng)管內(nèi)煤粉并加固焊接密封封管斷口。在磨煤機(jī)底部殼體與底部基礎(chǔ)間加入合適的鍥鐵。加工專用螺母,緊固斷裂的地腳螺栓。建議重新標(biāo)定風(fēng)量,運(yùn)行合理的風(fēng)煤曲線,考察其他電廠相同轉(zhuǎn)速的同類磨煤機(jī),確定合適的運(yùn)行參數(shù)。熱工專業(yè):變頻器種類多、故障頻繁一、存在的問題3#機(jī)組的各個(gè)工藝系統(tǒng)中設(shè)計(jì)、安裝了很多變頻器,生產(chǎn)廠家有美國ABB、日本富士、日本安川、法國施耐德、丹麥丹佛斯和臺灣的臺安等多個(gè)廠家。由于現(xiàn)場安裝使用的變頻器種類多、規(guī)格和型號各不相同,給設(shè)備的檢修和維護(hù)帶來了諸多不便。特別要說的是不同規(guī)格的變頻器普遍存在過流、過熱和莫名其妙的死機(jī)等故障。如送引風(fēng)機(jī)入口調(diào)整擋板執(zhí)行器使用的是日本富士生產(chǎn)的變頻器,自從機(jī)組試運(yùn)行以來,經(jīng)常發(fā)生變頻器過流和變頻器內(nèi)過熱等故障,造成運(yùn)行人員經(jīng)常不能進(jìn)行正常的運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,曾經(jīng)由于變頻器死機(jī)造成鍋爐滅火。變頻器的頻繁故障已經(jīng)嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。二、原因分析變頻器設(shè)計(jì)容量小,機(jī)誡緊極易引起變頻器故障。經(jīng)常出現(xiàn)變頻器過流及變頻器內(nèi)過熱故障設(shè)備選型或執(zhí)行器參數(shù)設(shè)置不合適。(但現(xiàn)行參數(shù)基本是按照廠家說明書設(shè)置。)現(xiàn)場安裝環(huán)境差。三、處理情況及結(jié)果控制箱門加冷卻風(fēng)扇進(jìn)行變頻器及相關(guān)部件降溫。故障時(shí)就地復(fù)位恢復(fù),以后逐步改造磨煤機(jī)一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵運(yùn)行可靠性差一、存在的問題在鍋爐吹管期間,由于磨煤機(jī)運(yùn)行中一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵曾多次自動釋放造成磨煤機(jī)無故掉閘,暴露出磨煤機(jī)一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵存在吸力不夠、故障率高、運(yùn)行可靠性差等問題。本次機(jī)組168小時(shí)試運(yùn)行期間,為了避免磨煤機(jī)無故停運(yùn)影響機(jī)組出力,采取了對磨煤機(jī)一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵捆綁運(yùn)行的臨時(shí)措施;這一臨時(shí)措施無法保證鍋爐MFT保護(hù)動作時(shí)快速切斷進(jìn)入爐膛的燃料,直接威脅著鍋爐的安全運(yùn)行,必須進(jìn)行技術(shù)改造,達(dá)到反措的要求,確保鍋爐安全運(yùn)行。二、原因分析磨煤機(jī)一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵存在吸力不夠、故障率高、運(yùn)行可靠性差三、處理情況及結(jié)果1.采取了對磨煤機(jī)一次風(fēng)快關(guān)電磁鐵絲捆綁運(yùn)行的臨時(shí)措施主輔機(jī)保護(hù)投退功能設(shè)計(jì)不合理一、存在的問題目前3#機(jī)組的操作員站沒有設(shè)計(jì)主輔機(jī)保護(hù)投退按鈕,只是在組態(tài)內(nèi)部設(shè)置了0N/OFF塊進(jìn)行保護(hù)的投退。這樣的保護(hù)投退方式既沒有實(shí)行保護(hù)投退的分級管理,又不利于熱控人員和運(yùn)行人員快捷了解機(jī)組的保護(hù)投退情況,也不利于保護(hù)回路故障時(shí)的快速處理。二、原因分析無設(shè)計(jì)三、處理情況及結(jié)果在操作員站增加保護(hù)投退按鈕在操作員站增加輔機(jī)試驗(yàn)啟動條件按鈕#3機(jī)帶伺放執(zhí)行器抱閘故障一、存在的問題配NOTREP21伺服放大器的執(zhí)行器(型號為52222.6619)現(xiàn)執(zhí)行器抱閘回路故障,抱閘無法正常工作。其導(dǎo)致的后果為執(zhí)行器故障或斷電時(shí)無法保持當(dāng)前位置,引起回路系統(tǒng)參數(shù)失控。具體執(zhí)行器如下:HFE41AA001#1磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE42AA001#2磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE43AA001#3磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE44AA001#4磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE45AA001#5磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE46AA001#6磨熱風(fēng)調(diào)整擋板HFE51AA001#1磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HFE52AA001#2磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HFE53AA001#3磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HFE54AA001#4磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HFE55AA001#5磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HFE56AA001#6磨冷風(fēng)調(diào)整擋板HHL11AA001#11煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL12AA001#12煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL13AA001#13煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL14AA001#14煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL21AA001#21煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL22AA001#22煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL23AA001#23煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL24AA001#24煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL31AA001#31煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL32AA001#32煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL33AA001#33煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL34AA001#34煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL15AA001#15煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL16AA001#16煤粉燃燒器調(diào)節(jié)二次風(fēng)擋板HHL17AA001#17煤粉燃燒器調(diào)節(jié)
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