優(yōu)化磨機(jī)及大型設(shè)備運行,降低噸鈦液電耗-精益6西格瑪案例_第1頁
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文檔簡介

優(yōu)化磨機(jī)及大型設(shè)備運行,降低噸鈦液電耗綠帶項目負(fù)責(zé)人介紹項目匯報人:

擔(dān)任職務(wù):萬噸鈦白一車間工程師所在公司:

辦公電話:電子郵件:

優(yōu)化磨機(jī)及大型設(shè)備運行,降低噸鈦液電耗_濟(jì)南裕興_謝鳳俊改進(jìn)前狀況改進(jìn)后狀況關(guān)鍵措施項目直接收益:項目12個月的預(yù)計總收益為:46.27萬元RMB

項目間接收益:降低了產(chǎn)品成本,提高了產(chǎn)品市場競爭力和占有率,積累了項目經(jīng)驗和方法,職工的節(jié)約意識和質(zhì)量意識得到了增強(qiáng),精益六西格瑪知識得到了推廣和應(yīng)用,為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項目關(guān)鍵指標(biāo):鈦液電耗由256kwh/噸鈦液降低到210kwh/噸鈦液綠帶項目摘要08年1月份至09年2月份電耗波動較大,08年4月份更換原料后至08年12月份鈦液電耗的加權(quán)平均值為256kwh/噸,電耗偏高。時間月平均電耗2009.03225.2332009.04222.8552009.05231.7392009.06215.8112009.07184.674項目控制階段結(jié)束時,鈦液電耗降至210kwh/噸鈦液。7月份平均電耗降至184.674kwh/噸鈦液,8月份降至173.773kwh/噸鈦液。1、降低磨機(jī)工序設(shè)備的開停機(jī)次數(shù),提高磨機(jī)工序的設(shè)備稼動率2、提高酸礦比,使酸解反應(yīng)更徹底,投礦量更低,減輕磨機(jī)工序的負(fù)荷3、酸解噴淋泵由開二備一,改為開一備二4、穩(wěn)定沉降劑加量,提高鈦液的澄清度5、改善精濾壓濾機(jī)助濾層的鋪設(shè)質(zhì)量,提高壓濾速度。定義階段(DefinePhase)

目的定義問題定義階段DefinePhase項目選擇確定關(guān)鍵輸出變量界定項目范圍戰(zhàn)略聲音/客戶聲音/流程聲音客戶訪談及調(diào)查表價值流圖,柏拉圖,時間序列圖SIPOC價值流圖價值分析SIPOC價值流圖項目選題理由項目指標(biāo)及其定義項目目標(biāo)項目團(tuán)隊項目立項書工具步驟項目輸出成立項目團(tuán)隊項目管理變革管理完成項目立項書項目立項書D1項目背景VOB:戰(zhàn)略聲音:全球金融危機(jī)的爆發(fā),行業(yè)的競爭日趨激烈,企業(yè)需要不斷降低生產(chǎn)成本。VOC:客戶聲音:客戶要求低價位,高品質(zhì)的產(chǎn)品。VOP:流程聲音:08年主料成本占鈦一車間總成本87.1%,能源成本占總成本的6.4%,需要在能源成本上進(jìn)一步改善。在能源成本中,主要為蒸汽、電力、水成本,電力成本占34.9%,本次重點關(guān)注電力成本的改善。D2問題陳述2008年8月由于產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整停產(chǎn),產(chǎn)量低、噸鈦液電耗高,電耗沒有可比性。結(jié)論:1、08年一至三月份使用鈦礦,自08年4月份更換高鈦渣以后,至12月底噸鈦液平均耗電為256kwh/噸鈦液(去除8月份).

2、縱觀08年電耗波動較大,至08年底有走高的趨勢。藍(lán)星持續(xù)改進(jìn)辦目標(biāo)藍(lán)星公司戰(zhàn)略目標(biāo)濟(jì)南裕興目標(biāo)■產(chǎn)值:65000萬元■金紅石總量:18000噸項目改善指標(biāo)降低噸鈦液電耗由256kwh/噸鈦液降到236kwh/噸鈦液2009年,通過推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動,藍(lán)星生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本要求降低0.5%■力爭2年內(nèi)實現(xiàn)海外上市?!鲣N售收入達(dá)到800億元。■成為全球領(lǐng)先的化工新材料和特殊化學(xué)品公司。D3

戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)使用鈦白粉的客戶外部客戶

無異物潔凈的產(chǎn)品外部客戶聲音需要低價位、高質(zhì)量的產(chǎn)品生產(chǎn)運營中心萬噸鈦一車間萬噸鈦二車間內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶聲音目前噸鈦液電耗偏高,應(yīng)進(jìn)一步降低電力消耗,提升鈦白產(chǎn)品的市場競爭力。關(guān)鍵質(zhì)量特性CTQ:噸鈦液電耗D4

客戶聲音輸入Input供應(yīng)商Supplier輸出Output過程Process客戶Customer鈦一車間倉庫辦運輸公司生產(chǎn)運營中心采購部質(zhì)檢中心機(jī)動中心技術(shù)中心前粉碎↓酸解↓沉降↓精濾↓濃縮鈦液產(chǎn)量鈦液質(zhì)量噸鈦液耗電量噸鈦液鈦渣耗量收率內(nèi)部客戶:公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)運營中心鈦一車間鈦二車間外部客戶:使用鈦白粉的公司、廠家管理人員操作及工藝技術(shù)人員磨機(jī)酸解罐壓濾機(jī)濃縮分離器鈦渣硫酸電自來水工藝操作規(guī)程核子稱電子稱D5

項目范圍-SIPOCD6

Y的定義與目標(biāo)陳述噸鈦液電耗=每月鈦一車間耗電總量/鈦一車間每月的鈦液總產(chǎn)量(已折算為100%的Tio2)Y的定義256kwh/噸鈦液236kwh/噸鈦液226kwh/噸鈦液改善前目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)目標(biāo)值為公司歷史最好水平,挑戰(zhàn)目標(biāo)為行業(yè)最好水平直接財務(wù)收益2008年除去1至3月份的電耗(因此期間使用鈦礦),4至12月份的電耗平均值為256kwh/噸鈦液,09年電耗消耗目標(biāo)為236kwh/噸鈦液,生產(chǎn)1噸鈦液電耗降低20度,噸鈦液節(jié)省電力折合人民幣12元。一年生產(chǎn)18000噸金紅石鈦白粉,折鈦液19080噸。預(yù)計年收益為:19080×12=23萬元。間接收益降低了產(chǎn)品成本,提高了產(chǎn)品市場競爭力和占有率,積累了項目經(jīng)驗和方法,職工的質(zhì)量意識和節(jié)約意識得到了增強(qiáng),精益六西格瑪知識在企業(yè)得到應(yīng)用和推廣,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項目結(jié)束后一年的預(yù)計財務(wù)收益23萬元。D7

項目收益預(yù)估D8

團(tuán)隊成員Leader:謝鳳俊顧問:

鄧友力周玉忠倡導(dǎo)者:李海強(qiáng)部門倡導(dǎo)者:張樹亭工段長工段長工程師工程師張心聲張德強(qiáng)組織前粉工序生產(chǎn),從事磨機(jī)工序生產(chǎn)管理30多年組織酸解工序生產(chǎn),具有豐富的酸解業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗從事磨機(jī)工序工藝技術(shù)管理,具有較強(qiáng)的工作能力和責(zé)任心從事鈦白工藝技術(shù)管理20多年,是鈦白技術(shù)的業(yè)務(wù)專家榮慶新任遵寶階段3月4月5月6月定義測量分析改善控制D9項目計劃7月4月14日-5月14日5月14日-6月14日6月14日-7月14日4月1日—4月14日3月14日—3月31日21-24選定項目:改善鈦液成本;確定項目指標(biāo)為降低噸鈦液電耗25-27畫出SIPOC圖,成立項目團(tuán)隊28-31與財務(wù)核算收益4.18-28收集現(xiàn)階段工藝數(shù)據(jù)從產(chǎn)量、設(shè)備開機(jī)時間、開機(jī)次數(shù)、開機(jī)臺次等不同方面初步分析影響電力消耗的原因4.29-5.15利用假設(shè)檢驗等手段識別根本原因1-6收集數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)過程存在的問題7-14組織團(tuán)隊成員從過程流程中初步尋找原因畫出過程流程圖。通過因果矩陣找出主要原因5.16-18制定相關(guān)改進(jìn)措施和行動方案5.19-6.10通過試驗設(shè)計找到最佳運行條件。6.11-15對比前后過程能力,實施解決方案改善方案,跟蹤改善效果6.16-30制定控制計劃,完成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書,7.1-14核算收益,總結(jié)心得,制定下一步計劃D10項目可行性和財務(wù)效果收益預(yù)估

可行性低高財務(wù)效果&重要度高

60萬/年40萬/年20萬/年50%25%75%測量階段(MeasurePhase)關(guān)鍵輸出的測量系統(tǒng)分析初步尋找原因并識別快贏機(jī)會魚骨圖過程流程圖因果矩陣潛在失效模式及后果分析關(guān)鍵輸出的當(dāng)前表現(xiàn)過程能力分析精益評估合格的測量系統(tǒng)輸出變量的當(dāng)前表現(xiàn)潛在原因快贏措施工具步驟項目輸出測量階段MeasurePhase目的測量當(dāng)前表現(xiàn)初步尋找原因計量型測量系統(tǒng)分析計數(shù)型測量系統(tǒng)分析測量內(nèi)容:車間耗電量測量方法:車間各生產(chǎn)工序在配電室都有記錄累計用電的電表,核算人員每天上午9:00進(jìn)行抄表統(tǒng)計。產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于崗位原始記錄和崗位交接班記錄。電耗=用電總量÷產(chǎn)量。M1電耗數(shù)據(jù)真實性驗證M2

電耗的現(xiàn)狀分析結(jié)論:從08年1月份至09年2月份時間序列圖可以看出,08年整年電耗波動較大,從09年1月份開始回落,但電耗離目標(biāo)值仍有一定的差距,需要改善。M3

詳細(xì)流程圖M3

詳細(xì)流程圖M4詳細(xì)流程圖的快贏機(jī)會我們在使用詳細(xì)流程圖這個工具時發(fā)現(xiàn)一個可以進(jìn)行快速改善的地方:沉降劑的加量是可控的——“C”;又是重要因子——“X”,操作規(guī)程要求鈦液與沉降劑的比值為30:1,但是現(xiàn)場沒有方法去監(jiān)控這個指標(biāo)。我們采取的改善方法:安裝沉降劑流量表。M5

因果矩陣

對客戶的重要性排序988

123

電耗產(chǎn)量質(zhì)量總和過程步驟過程輸入

前粉碎磨機(jī)開車頻次939177酸解酸解噴淋泵開機(jī)臺數(shù)933129酸解酸礦比933129精濾助濾劑厚度339123沉降沉降劑加量319107前粉碎料倉存料930105沉降壓濾機(jī)39099

酸解熱電偶01980前粉碎操作人員33375前粉碎鈦渣品種33375前粉碎鈦渣品位33375酸解操作人員33375M6FMEA潛在失效模式及后果分析項目/功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度S級別潛在失效的起因/機(jī)理頻

O現(xiàn)行過程控制探測度DRPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期預(yù)防探測磨機(jī)開機(jī)頻次磨機(jī)開機(jī)頻次高電耗增加9

經(jīng)驗不足10

2180晚上開車2009.3.20酸礦比酸礦比不穩(wěn)定酸解反應(yīng)不充分,礦耗增加,延長磨機(jī)開機(jī)時間,電耗高9

計算錯誤,操作不認(rèn)真6

3162檢查2009.5.1酸解噴淋泵開機(jī)臺數(shù)酸解噴淋泵開機(jī)臺次多電耗增加8

經(jīng)驗不足10

2160開一備二2009.3.28酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗8

經(jīng)驗不足,業(yè)務(wù)水平低5

4160培訓(xùn)2009.5.1沉降劑加量加量過多壓濾困難,電耗增加7

操作失誤5

績效考核操作人員4140加強(qiáng)績效考核2009.4.1沉降劑加量加量過少壓濾困難,電耗增加7

操作失誤5

績效考核操作人員4140加強(qiáng)績效考核2009.4.1助濾層厚度助濾層太厚壓濾速度慢,電耗高7

操作失誤4

績效考核操作人員4112加強(qiáng)績效考核2009.4.1M6FMEA潛在失效模式及后果分析項目/功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度S級別潛在失效的起因/機(jī)理頻

O現(xiàn)行過程控制探測度DRPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期預(yù)防探測壓濾機(jī)濾布太臟壓濾速度慢,電耗高8

不遵守制度4

264每周不定期車間查崗2009.4.1壓濾機(jī)濾布規(guī)格不對質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗8

進(jìn)貨錯誤2退貨

232進(jìn)貨時車間派人驗收2009.4.1料倉存料存量太少間歇生產(chǎn),產(chǎn)量低,電耗高8

設(shè)備故障2不定期檢修

232每月一檢修2009.4.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

計算錯誤2培訓(xùn)

330實行每周一題2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

操作失誤2

檢查操作記錄330對記錄情況考核2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

操作失誤2

績效考核操作人員330安裝記錄儀2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

計量不準(zhǔn)2定期校驗

330三個月校驗一次2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

分析不準(zhǔn)2培訓(xùn)

330化驗人員定期上崗培訓(xùn)2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

分析不準(zhǔn)2

績效考核分析人員330加強(qiáng)績效考核2009.5.1酸礦比酸礦比過低質(zhì)量不合格,重復(fù)加工,增加電耗5

工藝人員業(yè)務(wù)水平低3

績效考核工藝人員230加強(qiáng)績效考核2009.5.1主要的快贏措施:1、磨機(jī)白天停車,晚上集中開車,既可減少磨機(jī)開機(jī)次數(shù),又可節(jié)約電費(因電費用電谷期比峰期收費1kwh少0.6元)。2、酸解反應(yīng)時減少開啟一臺酸解噴淋泵。3、跟蹤精濾壓濾機(jī)木炭粉加量,控制精濾壓濾機(jī)鋪設(shè)厚度和循環(huán)時間。M7

快贏措施改善前改善后1、前粉磨機(jī)及其附屬設(shè)備開停車頻繁,電耗偏高1、控制前粉料倉存料,確保酸解工序用料的情況下,磨機(jī)集中晚上開車,白天檢查維護(hù)保養(yǎng)。并且可以享受國家晚上用電電價優(yōu)惠的政策,電耗下降,電費也開始降低。2、酸解反應(yīng)時開兩臺136KW噴淋泵2、酸解反應(yīng)時只開一臺136KW噴淋泵,每小時可節(jié)電136度,每天開噴淋水泵的時間縮短至6小時,每天節(jié)約用電2448kwh。3、精濾鋪設(shè)助濾層沒有一個有效的控制措施3、精濾壓濾機(jī)鋪設(shè)助濾層的作用是為了防止鈦液中的雜質(zhì)堵塞壓濾機(jī)布眼,吸附雜質(zhì),提高壓濾速度,改善濾液質(zhì)量,延長循環(huán)周期。關(guān)于助濾層的鋪設(shè)(木炭粉的加量、木炭粉鋪設(shè)時間、更換濾布周期)在崗位操作法中都有詳細(xì)的規(guī)定,只是一個如何管理,怎樣執(zhí)行的問題。我們針對助濾層的鋪設(shè)管理采取了剩余木炭粉數(shù)量崗位交接班,鋪設(shè)木炭粉時間有記錄,工段長每天早晨清點替換下來的濾布數(shù)量,考核每班產(chǎn)量等手段來解決這一問題。NO過程改善前問題描述改善點描述執(zhí)行者完成日期1前粉碎改善前磨機(jī)及其附屬設(shè)備開車頻繁,電耗高??刂屏蟼}存料,磨機(jī)僅限于晚上開車。張新生2009.4.52酸分解酸解反應(yīng)時,同時開兩臺136KW噴淋泵,用于捕集二氧化硫煙氣,每天開啟運轉(zhuǎn)時間12小時。通過試驗發(fā)現(xiàn)酸解反應(yīng)時只開啟一臺噴淋泵就可以滿足煙氣排放的環(huán)保要求,并且,開啟時間縮短至每天6小時。張德強(qiáng)2009.4.103精濾精濾壓濾機(jī)助濾層鋪設(shè)缺失監(jiān)控,木炭粉加量不穩(wěn)定,影響壓濾速度,增加電力消耗。剩余木炭粉數(shù)量交接班,鋪設(shè)助濾層時間有記錄,工段長每天清點木炭粉數(shù)量。李忠2009.4.10M8

快贏措施小結(jié)測量階段結(jié)束時電耗降至222.855kwh/噸鈦液,實現(xiàn)了項目目標(biāo)。M9

指標(biāo)回顧256kwh/噸鈦液236kwh/噸鈦液226kwh/噸鈦液改善前目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)222.855kwh/噸鈦液改善后210kwh/噸鈦液更高的目標(biāo)經(jīng)過測量階段,篩選出的重要兩個因子X是:我們將在分析階段收集數(shù)據(jù)驗證因子“磨機(jī)開機(jī)次數(shù)”和“酸礦比”對電耗的影響X1:磨機(jī)開機(jī)頻次X2:酸礦比M10

測量階段小結(jié)分析階段(AnalyzePhase)初步分析潛在原因識別根本原因時間序列圖點圖箱形圖散點圖主效應(yīng)圖多變量圖交互作用圖假設(shè)檢驗T檢驗方差檢驗等方差檢驗非參數(shù)檢驗相關(guān)性及回歸分析動作分析與線平衡卡方檢驗七大浪費浪費來源問題根本原因工具步驟項目輸出分析階段AnalyzePhase目的識別根本原因A1

磨機(jī)開停機(jī)次數(shù)的數(shù)據(jù)真實性驗證結(jié)論:分析數(shù)據(jù)的搜集來源于磨機(jī)工序的崗位原始記錄表,數(shù)據(jù)真實性可信。A2

X1磨機(jī)開機(jī)頻次的分析1、萬噸鈦一車間前粉碎工序現(xiàn)有380KW磨機(jī)一臺160KW循環(huán)風(fēng)機(jī)一臺、兩臺60KW脈沖風(fēng)機(jī)、及12臺5KW輸送螺旋電機(jī),總裝機(jī)容量720KW。現(xiàn)有成品料倉4個,一個300噸料倉,三個40噸料倉。300噸料倉作為備用料倉,三個40噸料倉作為正常生產(chǎn)用料倉。2、本項目實施前,磨機(jī)工序的開車是以酸解是否下料決定的,酸解只要投料,前粉碎就要開車,目的是為了防止前粉碎設(shè)備出現(xiàn)故障而不耽誤后工序的生產(chǎn)。這樣導(dǎo)致磨機(jī)及其附屬設(shè)備開停車頻繁。3、磨機(jī)每一次開車要有兩小時的調(diào)整礦粉細(xì)度時間,每一次停車要需要空車運行一小時,進(jìn)行磨機(jī)清掃。這樣每一次開停車磨機(jī)及其附屬設(shè)備有三個小時的做工效率低下時間。A3X1磨機(jī)工序設(shè)備稼動率分析08年1月份至09年3月份磨機(jī)工序設(shè)備稼動率=(總開機(jī)時間-總開停機(jī)調(diào)整和準(zhǔn)備時間)÷總開機(jī)時間=(4824-368×3)÷4824=77.1%結(jié)論:磨機(jī)工序設(shè)備稼動率不足,是電耗高的一個重要原因。日期開機(jī)時間磨機(jī)開機(jī)次數(shù)2008.01403402008.02398382008.03396382008.04382212008.05258252008.06284202008.07279202008.09318282008.10336232008.11350272008.12385302009.01340232009.02376202009.0331915A4X1磨機(jī)工序設(shè)備稼動率現(xiàn)狀分析結(jié)論:從2008年1月份至2009年3月份的每月設(shè)備稼動率數(shù)據(jù)分析,磨機(jī)工序的稼動率屬于穩(wěn)定的低,均值等于77.88%時間稼動率2008.0170.222008.0271.362008.0371.212008.0483.512008.0570.932008.0678.872008.0778.492008.0887.502008.0973.582008.179.462008.1176.862008.1276.622009.0179.712009.0284.042009.0385.89Y:噸鈦液電耗X:磨機(jī)開機(jī)次數(shù)H0:開機(jī)次數(shù)與電耗不相關(guān)H1:開機(jī)次數(shù)與電耗相關(guān)結(jié)論:1、開機(jī)次數(shù)與電耗的Pearson相關(guān)系數(shù)=0.946,P值=0.000<0.05,開機(jī)次數(shù)與電耗線性相關(guān)。2、磨機(jī)開機(jī)次數(shù)越少,電耗越低。項目團(tuán)隊下一步重點研究減少開機(jī)次數(shù)的解決方案

A5X1磨機(jī)開機(jī)頻次與電耗的相關(guān)性研究日期電耗磨機(jī)開機(jī)次數(shù)2008.01436.549402008.02415.794382008.03402.789382008.04235.464212008.05260.571252008.06236.512202008.07236.179202008.09281.863282008.10248.61232008.11273.662272008.12397.737302009.01252.646232009.02232.403202009.03225.23315A6

X2酸礦比的數(shù)據(jù)真實性驗證結(jié)論:酸礦比分析數(shù)據(jù)的搜集來源于酸解崗位的原始記錄表,數(shù)據(jù)是真實可信的。A7X2酸礦比的穩(wěn)定性分析與過程能力分析時間班次酸礦比時間班次酸礦比4.14白班1.54.21夜班1.494.14白班1.494.21夜班1.554.14中班1.484.21白班1.514.15夜班1.454.21白班1.54.15白班1.514.21中班1.54.15白班1.494.22夜班1.454.15中班1.494.22夜班1.424.16夜班1.464.22白班1.514.16夜班1.474.22白班1.54.16白班1.524.22中班1.454.16中班1.54.22中班1.54.16中班1.484.23夜班1.444.17夜班1.484.23白班1.54.17白班1.494.23中班1.484.17白班1.494.23中班1.464.17中班1.474.24夜班1.464.18夜班1.464.24白班1.514.18夜班1.514.24中班1.54.18白班1.494.24白班1.514.18中班1.514.24中班1.494.18中班1.54.24中班1.494.19夜班1.454.25夜班1.444.19白班1.54.25白班1.514.19白班1.54.25白班1.524.19中班1.464.25中班1.494.20夜班1.464.25中班1.474.20夜班1.444.26白班1.494.20白班1.524.26中班1.454.20白班1.514.26中班1.484.20中班1.494.27夜班1.45結(jié)論:Cp=0.69,Cpk=0.2,過程能力非常低,既有中心偏移又有數(shù)據(jù)波動大,酸礦比的過程能力需要提高,數(shù)據(jù)需要穩(wěn)定。A8X2酸礦比的MOOD檢驗白班、中班、夜班的酸礦比基本穩(wěn)定,從圖形上可以看出白班酸礦比的操作控制明顯好于中班,中班好于夜班。數(shù)據(jù)顯示:白班與夜班的數(shù)據(jù)非正態(tài)Y:酸礦比X:班次(白班、中班、夜班)H0:不同班次(白班、中班、夜班)的酸礦比一致Ha:不同班次(白班、中班、夜班)的酸礦比不一致Mood中位數(shù)檢驗:酸礦比與班次區(qū)分酸礦比的Mood中位數(shù)檢驗卡方=16.61DF=2P=0.000

單組95.0%置信區(qū)間班次區(qū)分N<=N>中位數(shù)Q3-Q1-----+---------+---------+---------+-酸礦比_白班6161.50000.0200*----)酸礦比_夜班1521.46000.0300(----*----)酸礦比_中班1561.49000.0300(------*-)-----+---------+---------+---------+-1.4601.4801.5001.520整體中位數(shù)=1.4900A9X2酸礦比的MOOD檢驗結(jié)論:P=0.000<0.05,拒絕原假設(shè)H0,接受Ha,不同班次(白班、中班、夜班)的酸礦比不一致,白班酸礦比的操作控制明顯好于中班,中班好于夜班。所以,我們的項目團(tuán)隊將改善重點放在解決班次操作的差異上Y:噸鈦液電耗X:酸礦比H0:酸礦比與電耗不相關(guān)H1:酸礦比與電耗相關(guān)結(jié)論:1、酸礦比與電耗的Pearson相關(guān)系數(shù)=-0.811,P值=0.000<0.05,開機(jī)次數(shù)與電耗線性相關(guān)。2、酸礦比越高,電耗越低。項目團(tuán)隊下一步重點研究提高酸礦比的解決方案

A10X2酸礦比與電耗的相關(guān)性研究日期電耗酸礦比2008.01436.5491.352008.02415.7941.382008.03402.7891.402008.04235.4641.422008.05260.5711.452008.06236.5121.482008.07236.1791.482008.09281.8631.422008.10248.611.482008.11273.6621.452008.12397.7371.372009.01252.6461.442009.02232.4031.552009.03225.2331.552009.04222.8551.58A11

8種浪費分析開空車現(xiàn)象。設(shè)備跑冒滴漏。廠房常明燈。后工序物料走得慢,前工序物料放不下去,部分設(shè)備空轉(zhuǎn)。操作巡檢不到位,設(shè)備故障沒有及時發(fā)現(xiàn)。酸解鐵粉加量過多,導(dǎo)致三價鈦超標(biāo),延長空壓機(jī)開機(jī)時間。精濾壓濾機(jī)木炭粉加量過多或過少(正常加量為每次循環(huán)100Kg,循環(huán)時間40分鐘),使壓濾后鈦液質(zhì)量下降,重復(fù)加工。酸解反應(yīng)完成后,忘記停排風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)。精濾和濃縮當(dāng)班生產(chǎn)完成后,打料泵循環(huán)運行。我們將在下一階段對以上重要因子作出改善!X1:磨機(jī)開機(jī)次數(shù)

X2:酸礦比經(jīng)過A階段分析驗證,我們判斷對電耗有影響的重要因子有:A12分析階段結(jié)論改善階段(ImprovePhase)制定并驗證解決方案實施解決方案目視管理5S+1全員生產(chǎn)性維護(hù)試驗設(shè)計變革管理行動計劃潛在失效模式及后果分析差錯預(yù)防需求及庫存管理精益物流拉動系統(tǒng)與看板管理假設(shè)檢驗快速換型改善行動計劃改善方案改善效果工具步驟項目輸出改善階段ImprovePhase目的實施改善降低磨機(jī)開機(jī)頻次的主要改善措施I1

X1磨機(jī)開機(jī)頻次的改善1、改善前:磨機(jī)及其附屬設(shè)備的運行在測量階段已經(jīng)實施快贏措施,僅限于晚上開車,白天停車維護(hù)保養(yǎng),初步見到成效,電耗有了一定的降低,但仍然有繼續(xù)改善的余地,進(jìn)一步降低電耗。2、改善措施:經(jīng)過項目團(tuán)隊討論決定,磨機(jī)及其附屬設(shè)備要集中開車,進(jìn)一步降低開車頻次,300噸備用料倉投入正常生產(chǎn)使用。具體措施如下:以四個料倉存料60噸為限(保證酸解每次兩罐料的下料噸位),總存料噸位高于60噸磨機(jī)禁止開車。當(dāng)存料噸位小于或等于60噸時,磨機(jī)工序集中開車,直至粉滿。磨機(jī)每小時粉7噸料,這樣四個料倉全部粉滿,磨機(jī)工序至少需要72小時的連續(xù)開機(jī)時間。這樣,磨機(jī)及其附屬設(shè)備的每月開機(jī)次數(shù)將降低到10次以下。I1

X1磨機(jī)開機(jī)次數(shù)的改善改善后磨機(jī)工序的設(shè)備稼動率:改善階段磨機(jī)總開機(jī)時間為278小時,開停機(jī)次數(shù)為8次,設(shè)備稼動率=(278-8×3)÷278=92.1%,設(shè)備稼動率得到了改善。改善階段磨機(jī)開機(jī)次數(shù)降低到8次I2

X2酸礦比的改善1、改善前:酸礦比是酸分解時濃硫酸與鈦渣(或鈦礦)的重量比值,酸礦比的高低對酸分解率及各項消耗會產(chǎn)生重要的影響。我們廠以前在鈦白生產(chǎn)過程中一直以鈦礦作為生產(chǎn)原料,對于高鈦渣的使用還處于摸索階段。從去年4月份使用高鈦渣以來,各項消耗有了明顯的改善,但由于高鈦渣鈦含量比較高,為了控制反應(yīng)速度,酸礦比一直控制在1.47~1.57之間,每罐投礦量25.5噸,從反應(yīng)情況來看,仍有提高酸礦比的余地。2、改善措施:項目團(tuán)隊經(jīng)過討論,將酸礦比提高到1.60~1.61,每罐投礦量降低到23噸。這樣每罐料就少投2.5噸,磨機(jī)工序每月可減少43小時的開機(jī)時間,每月節(jié)約3.1萬kwh的電力。同時,車間針對酸礦比波動大,過程能力不足的問題,車間安排工藝人員輪流跟班盯崗,指導(dǎo)操作人員現(xiàn)場作業(yè),對鈦渣和硫酸下料記錄儀工藝人員每天檢查,看原始記錄是否與記錄儀一致,責(zé)任落實到人。酸礦比的主要改善措施I3

X2酸礦比過程能力的改善效果驗證結(jié)論:經(jīng)過改善以后,過程能力明顯提高,但是沒有達(dá)到較好的水平,我們的團(tuán)隊還在繼續(xù)討論如何將酸礦比的過程能力提高到1.33以上改善前改善后Cp0.691.3Cpk0.200.82改善后的酸礦比數(shù)據(jù)搜集于6月1日至6月14日改善后改善前I3

X2酸礦比操作的改善效果驗證結(jié)論:P=0.835>0.05,白中夜三班酸礦比操作差別不大,中夜班操作得到了改善酸礦比數(shù)據(jù)搜集于6月1日至6月14日班次日期酸礦比班次日期酸礦比白班6.011.605夜班6.081.603白班6.011.603夜班6.081.603中班6.011.603白班6.081.604夜班6.021.604白班6.081.603白班6.021.602中班6.081.605白班6.021.602夜班6.091.603中班6.021.6夜班6.091.604夜班6.031.6白班6.091.604夜班6.031.605白班6.091.604白班6.031.602中班6.091.603中班6.031.6中班6.091.603中班6.031.603夜班6.101.605夜班6.041.602白班6.101.603白班6.041.6中班6.101.605白班6.041.6中班6.101.604中班6.041.6夜班6.111.603夜班6.051.602白班6.111.605夜班6.051.602中班6.111.604白班6.051.602白班6.111.605中班6.051.605中班6.111.603中班6.061.603中班6.111.604夜班6.061.6夜班6.121.605白班6.061.604白班6.121.604白班6.061.605白班6.121.604中班6.061.602中班6.121.603夜班6.071.602中班6.121.604夜班6.071.605白班6.131.603白班6.071.601中班6.131.605白班6.071.605中班6.131.604中班6.071.603夜班6.141.604酸礦比

的Mood中位數(shù)檢驗卡方=0.36DF=2P=0.835

單組95.0%置信區(qū)間班次N<=N>中位數(shù)Q3-Q1+---------+---------+---------+------白班11111.603500.00225(------------------------*-------)夜班1071.603000.00250(----------------*---------------)中班1291.603000.00100*---------------)+---------+---------+---------+------1.602001.602601.603201.60380整體中位數(shù)=1.60300I4

沉降劑加量的改善效果分析

鈦液沉降劑的加量是根據(jù)酸解放料的流量來確定的,但要保證沉降效果,鈦液和沉降劑的體積比必須要保持恒定(30:1),為此,我們在沉降操作室安裝了鈦液和沉降劑的流量表,調(diào)節(jié)流量的閥門安裝到操作室門口,使操作人員在調(diào)節(jié)流量時能夠看到流量表,這樣,有效地保證了鈦液的沉降效果。(料劑比數(shù)據(jù)搜集于4月18至4月25日)結(jié)論:沉降劑加量的穩(wěn)定,改善了鈦液的沉降效果,提高了壓濾機(jī)的壓濾速度,降低了電力消耗。I5

八種浪費改善措施和效果浪費現(xiàn)象改善措施月節(jié)省電力開空車現(xiàn)象填寫設(shè)備運行記錄,檢查考核5250kwh設(shè)備跑冒滴漏,導(dǎo)致物料浪費,使電力消耗增加填寫崗位巡檢記錄,設(shè)備運行記錄3150kwh

廠房常明燈現(xiàn)場警示300kwh后工序物料走得慢,前工序物料放不下去,部分設(shè)備空轉(zhuǎn)做好計劃,前后工序加強(qiáng)溝通600kwh操作巡檢不到位,設(shè)備故障沒有及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致設(shè)備效率低,浪費電力填寫崗位巡檢記錄,填寫設(shè)備運行記錄300kwh酸解鐵粉加量過多,導(dǎo)致三價鈦超標(biāo),延長空壓機(jī)開機(jī)時間填寫設(shè)備運行記錄,績效考核1300kwh精濾壓濾機(jī)木炭粉加量過多或過少(正常加量為每次循環(huán)100Kg,循環(huán)時間40分鐘),使壓濾后鈦液質(zhì)量下降,重復(fù)加工填寫設(shè)備運行記錄,績效考核450kwh酸解反應(yīng)完成后,忘記停排風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)填寫設(shè)備運行記錄,績效考核1500kwh精濾和濃縮當(dāng)班生產(chǎn)完成后,打料泵循環(huán)運行填寫設(shè)備運行記錄,績效考核330kwh結(jié)論:通過消除以上浪費現(xiàn)象,每月節(jié)約電力13180kwh,折合人民幣7908元。I5

八種浪費改善措施現(xiàn)場采取警示措施,避免浪費I9

推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動宣傳精益六西格瑪知識,推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動I10

推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動組織職工進(jìn)行精益六西格瑪認(rèn)知培訓(xùn)結(jié)論:通過認(rèn)知培訓(xùn),職工的節(jié)約意識和質(zhì)量意識得到了提高,能夠自覺查找和解決生產(chǎn)中的各種浪費現(xiàn)象。I11

車間班組管理開展班組勞動競賽活動I12車間班組管理通過目視化管理,提高員工素養(yǎng)改善措施:降低磨機(jī)開機(jī)次數(shù)提高酸礦比和改善酸礦比的操作差異1.60~1.61因子試驗水平Y(jié)Y:215.811kwh/噸鈦液目標(biāo)Y:236kwh/噸鈦液

15次/月現(xiàn)有水平1.58I13X1磨機(jī)開機(jī)頻次,X2酸礦比的改善X1:磨機(jī)開機(jī)次數(shù)X2:酸礦比8次/月控制階段(ControlPhase)標(biāo)準(zhǔn)化跟蹤改善效果控制計劃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書潛在失效模式及后果分析目視化管理差錯預(yù)防統(tǒng)計過程控制過程能力分析項目管理控制計劃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書潛在失效模式及后果分析項目收益項目心得體會下一步計劃工具步驟項目輸出控制階段ControlPhase目的維持改善成果C1控制計劃

ControlPlan零件/過程編號過程名稱/操作描述機(jī)器、裝置夾具、工裝特性方法反應(yīng)計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)過程能力指數(shù)樣本容量抽樣頻率控制方法1前粉碎球磨機(jī)1開機(jī)次數(shù)粉碎<10次/月崗位記錄1次/月車間統(tǒng)計向車間主任匯報2酸解酸解罐2酸礦比酸分解反應(yīng)1.60-1.605化驗分析Cp>1,CpK>0.9≥301次/月I-MR向車間主任匯報3沉降沉降池3沉降劑加量沉降雜質(zhì)29.8~30.2儀表顯示Cp>1,CpK>1.33

≥301次/周I-MR向車間主任匯報4精濾板框壓濾機(jī)4助濾劑加量過濾雜質(zhì)120公斤現(xiàn)場清點、崗位記錄

1次/天崗位交接班向當(dāng)班班長反映5酸解酸解噴淋泵5開機(jī)臺數(shù)酸解反應(yīng)1臺崗位記錄1次/天班長檢查績效考核C2控制與標(biāo)準(zhǔn)化——開停機(jī)次數(shù)08年1月份至09年7月份磨機(jī)工序開停機(jī)次數(shù)09年1月份以來開機(jī)次數(shù)基本呈下降趨勢,

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