YJ19卷煙機吸絲通道導(dǎo)軌的改進_第1頁
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YJ19卷煙機吸絲通道導(dǎo)軌的改進_第3頁
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文檔簡介

YJ19卷煙機吸絲通道導(dǎo)軌的改進項目簡介一、立項原因在近期廠部工藝檢查中發(fā)現(xiàn),5#和9#卷煙機煙支單支重量標準偏差CPK值超出設(shè)定標準,現(xiàn)設(shè)定要求煙支重量標準偏差CPK<23。統(tǒng)計后,制作以下表格:機組日期1#3#5#7#9#4191821232852315272022616232918267172028202481921221723通過對影響煙支單支重量CPK值的各項因素,逐一排查調(diào)整后,查找到由于煙絲束在經(jīng)吸絲通道導(dǎo)軌運動時,運行不順暢造成煙支單支重量CPK值超標,現(xiàn)急需對吸絲通道導(dǎo)軌進行改進。二、原因分析吸絲通道導(dǎo)軌的作用是整理吸絲帶上的煙絲,把煙絲初步整理成矩形截面的束狀。吸絲通道導(dǎo)軌可分為吸絲道導(dǎo)軌(第一、第二吸絲道導(dǎo)軌)、劈刀盤導(dǎo)軌和延伸導(dǎo)軌,每段導(dǎo)軌在風室體前后成對配置,后導(dǎo)軌固定于風室上,前吸絲道導(dǎo)軌固定在長蓋板上,前劈刀盤導(dǎo)軌及延伸導(dǎo)軌裝置為活動式,便于清理吸絲帶上的煙絲及更換吸絲帶。煙絲導(dǎo)軌上均鑲有硬質(zhì)合金,它是煙絲導(dǎo)軌的工作面,前后煙絲導(dǎo)軌之間的區(qū)域構(gòu)成了煙絲束通道,煙絲導(dǎo)軌下平面與前后煙絲導(dǎo)軌側(cè)面構(gòu)成了吸絲帶的通道并為吸絲帶導(dǎo)向,并固定吸絲帶位置。為保證煙絲運動不受阻礙,從右至左煙絲導(dǎo)軌的間距逐漸增大。圖1煙絲導(dǎo)軌間距圖吸絲帶及煙絲束受力分析1.吸絲帶的摩擦阻力分析如圖2所示,圖中為吸絲帶驅(qū)動輪對吸絲帶的驅(qū)動摩擦力,吸絲帶在傳送煙絲束的過程中,受到煙絲束的摩擦力作用,與吸風室導(dǎo)軌接觸產(chǎn)生摩擦阻力。圖2吸絲帶受力分析示意圖圖2吸絲帶受力分析示意圖同時,如圖2所示,吸絲帶在傳送煙絲束的過程中,受到吸風室負壓吸風、煙絲束壓力的作用,與吸風室導(dǎo)軌接觸產(chǎn)生摩擦阻力,即:式中,——吸絲帶摩擦力阻力——煙絲束對吸絲帶的摩擦力阻力——導(dǎo)軌對吸絲帶的摩擦力阻力QUOTE——吸絲帶與導(dǎo)軌的摩擦系數(shù)——煙絲束對吸絲帶的正壓力QUOTE——煙絲束單元對吸絲帶的平均壓強A——吸絲帶與導(dǎo)軌的接觸面積G——煙絲束單元的重力2.煙絲束受力分析煙絲束在吸絲帶的帶動下向前傳送,煙絲束吸附在吸絲帶上,即受到吸絲帶力的作用而進行輸送,力的大小與吸風室負壓、吸絲帶與煙絲束摩擦系數(shù)、煙絲束之間的緊密程度、煙絲束高度相關(guān)。建立煙絲束與吸絲帶的簡化模型,設(shè)煙絲束的重力為G,兩側(cè)板對煙絲束的正壓力分別為FN2、FN3,兩側(cè)板對煙絲束的摩擦力分別為Ff1和Ff2,煙絲束由于負壓產(chǎn)生的對吸絲帶的正壓力為FN,吸絲帶對煙絲束的摩擦力為Ff,吸絲帶與煙絲束的摩擦系數(shù)為,煙絲束與兩側(cè)壁的摩擦系數(shù)為煙絲束與吸絲帶的接觸面積為A,見圖3。圖3煙絲束受力分析示意圖圖3煙絲束受力分析示意圖沿煙絲束運動方向,煙絲束所受到的驅(qū)動力的計算公式如下:(式2)(式3)由式(2)、式(3)得到(式4)煙絲束在運動的過程中,除了與吸絲帶接觸外,還與導(dǎo)軌前側(cè)邊和后側(cè)邊相接觸,煙絲束與其之間的相對運動會產(chǎn)生一定的摩擦力Ff1和Ff2,該摩擦力與導(dǎo)條的摩擦系數(shù)、煙絲束與前、后側(cè)邊的壓力呈正比,即:Ff1=μAFN2(式5)Ff2=μAFN3(式6)理論上,根據(jù)吸絲帶受力分析可知,當吸絲帶所受的驅(qū)動力(吸絲帶摩擦阻力)QUOTE時,煙絲束能夠吸附在吸絲帶上向前運動;當QUOTE時,吸絲帶對煙絲束的驅(qū)動力不足,吸絲帶相對導(dǎo)軌之間發(fā)生移動,造成煙絲堆積,進而產(chǎn)生煙絲堵塞和煙支空頭。又根據(jù)煙絲束受力分析可知,當煙絲束所受的驅(qū)動力(摩擦力)QUOTE時,煙絲束能夠吸附在吸絲帶上向前運動;當QUOTE時煙絲束與吸絲帶之間會產(chǎn)生相對滑移,一方面造成滑移部位煙絲填充度下降,卷制成型后可能成為空頭煙;另一方面會使滑移處之后的煙絲束填充值增大,進而使得該處煙絲束與導(dǎo)條的正壓力增大,摩擦力也進一步增大,嚴重時就會產(chǎn)生連鎖反應(yīng),最終造成煙絲阻塞。特別是,當吸絲帶驅(qū)動力不足,同時,煙絲束在吸絲帶上吸附不緊密(煙絲束相對增高),則導(dǎo)致煙絲束相互之間產(chǎn)生滑移,從而造成煙絲堵塞和煙支空頭。三、改進內(nèi)容經(jīng)查詢相關(guān)資料及反復(fù)觀察研究其部位的特性,決定對吸絲導(dǎo)軌進行改進。將吸風室導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)形式改進為將導(dǎo)軌擴寬0.4mm,在增加導(dǎo)軌對吸絲帶受風面積的情況下,可增加吸絲帶對煙絲束的驅(qū)動力。在煙絲流量一定下,可降低煙絲束高度,以降低側(cè)邊導(dǎo)條對煙絲束的摩擦阻力。由于吸絲軌道加寬,在煙絲流量一定下,降低了煙絲束高度,從而降低了側(cè)邊導(dǎo)條對煙絲束的摩擦阻力,由于吸風室結(jié)構(gòu)的改進實現(xiàn)側(cè)壁對煙絲束壓力分布的改善,使得煙絲束所受的側(cè)壁的摩擦阻力減小了,同時吸風室導(dǎo)軌與煙絲束接觸部位改進后采用合金材料,并且其表面粗糙度為0.8μm從另一方面最大限度的降低煙絲束與導(dǎo)軌的摩擦。煙絲束的受風面積改進后增加了,從而實現(xiàn)吸絲帶對煙絲束驅(qū)動力的增加,與此同時煙絲高度降低減小了煙絲各層相互滑動的可能性。1.后導(dǎo)軌2.前導(dǎo)軌3.蓋板4.墊片5.導(dǎo)柱6.銷軸7.制動塊8.楔緊塊9.吸風室門10.密封條圖煙絲導(dǎo)軌工作截面在不改變煙絲初步整理成矩形截面的束狀形狀,將導(dǎo)軌擴寬0.4mm,在考慮由小組成員手工減少劈刀導(dǎo)軌厚度無法準確保證工藝的標準,只能委托廠家人員進行按照要求進行調(diào)整。煙絲導(dǎo)軌在調(diào)整后,安裝到設(shè)備測試運行,效果良好。對改進后,5#和9#卷煙機煙支單支重量標準偏差CPK值進行統(tǒng)計調(diào)查。機組日期1#3#5#7#9#211921171922222219192021232016192117242015202021252121232319262323211823271819222222從圖中可以看出:5#和9#卷煙機煙支重量標偏已達到標準,質(zhì)量有了保證,設(shè)備運行順暢。四、改造費用零備件消耗費用合計35000元。由外協(xié)加工廠制作劈刀導(dǎo)軌。五、效果分析5.1產(chǎn)品質(zhì)量提升,節(jié)約原材料消耗。在2020年上半年生產(chǎn)中,按單支重量不穩(wěn)定共報廢卷煙30萬支。改進后,減少了因單支重量不穩(wěn)定報廢卷煙現(xiàn)象。按照全年報廢60萬支計算。據(jù)漯河卷煙廠財務(wù)部統(tǒng)計得知:卷煙紙:8.8元/萬支;接裝紙:15.39元/萬支;濾棒:70.96元/萬支;卷煙用膠:1.85元/萬支;成品煙絲:531.85元/萬支。據(jù)卷包部統(tǒng)計(經(jīng)過計算)得知殘煙數(shù)60萬支,則節(jié)約費用60×(8.8+15.39+70.96+1.85)元=58

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