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電動機振動的原因及處理措施摘要:對生產(chǎn)裝置現(xiàn)場電動機設備運行情況進行調(diào)查分析,分析電動機振動產(chǎn)生原因、處理方法和預防控制措施,通過剖析振動原因,使生產(chǎn)工作崗位人員和維保人員全面了解電動機產(chǎn)生振動的原因,特點和處理解決的方法,從而保證電動機正常運行。關鍵詞:電動機振動問題原因處理方法預防1刖言電動機對煉化企業(yè)生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行至關重要,電動機運轉(zhuǎn)中振動值超標,對電機及泵設備都會造成影響,并損壞設備,關鍵電動機的停機還會造成裝置停工。通過對電動機引起振動原因的查找,防范處理,保證電動機安全和穩(wěn)定的運行,同時也保證了裝置生產(chǎn)的平穩(wěn),荊門分公司各生產(chǎn)裝置的高、低壓電動機有4600臺左右,讓他們“安靜”的運行,是裝置穩(wěn)定運行的前提。2電動機振動的危害振動對電動機產(chǎn)生的危害主要表現(xiàn)在以下幾個方面:電機在電氣方面的振動會加速電機前后兩側(cè)軸承的磨損,大大縮短了電機的正常運行壽命。超標的電機振動值會使繞組線圈絕緣下降。由于振動,電機端部繞組會相互磨損,端部絕緣會破損。同時超標的振動值會使繞組絕緣縫隙不斷擴大,使外界環(huán)境粉塵和水分侵入繞組,造成定子絕緣電阻降低和泄漏電流激增,形成一個絕緣擊穿事故。當振動嚴重超標時,定轉(zhuǎn)子相互碰撞,損壞電機鐵芯繞組。在大型機組中電動機振動又容易使冷卻器水管,潤滑油站的油管振裂,焊接點振開,與電動機進行連接的機械轉(zhuǎn)動部分功能損傷,降低產(chǎn)品精度,造成設備受到振動影響的機械組成部分工作疲勞,造成地腳螺絲松動或斷裂,發(fā)生安全事故。電機的振動降低了電機的使用效率,增加了電能的消耗。電動機的振動引起從動設備的機械損壞,影響外部設備的正常工作,并產(chǎn)生巨大的噪音。電動機振動規(guī)定值如表1。表1電動機空載運行時的振動評價等級標準(GB10068-2008規(guī)定)方式裝振中心高/mm速度速度速度/mm//mm/s/p/mm//mm/s/p/mm//mm/s

方式裝振中心高/mm速度速度速度/mm//mm/s/p/mm//mm/s/p/mm//mm/s性安裝剛21.3292 1.82.873 2.33.6懸置自1 0.181 1.792 1.8.2性安裝剛- --41 0.91.442 1.52.4注1:等級A適用于對振動無特殊要求的電機。注2:等級B適用于對振動有特殊要求的電機。軸中心高小于132mm的電機,不考慮剛性安裝。注3:位移與速度,速度與加速度的接口頻率分別為10Hz和250Hz。3電動機振動的原因電動機結構由電氣和機械設計兩部分內(nèi)容組成,所以,分析查找電動機振動的故障原因時,從機械設備故障和電磁系統(tǒng)故障問題兩方面入手。3.1機械故障引起振動轉(zhuǎn)子不平衡、軸彎曲,定子和轉(zhuǎn)子氣隙不勻、定子和轉(zhuǎn)子磁力中心不一致、軸承故障、基礎安裝差、機械機構強度不夠、共振、螺桿松動、電機風機損壞、聯(lián)軸器不適度都會引起電機振動3.1.1轉(zhuǎn)子不平衡原始不平衡:轉(zhuǎn)子制造誤差、裝配誤差、材料不均勻引起的振動。如電機出廠時動平衡沒有能夠達到一個平衡精度設計要求,在投運初期便會發(fā)展,產(chǎn)生影響較大的振動。漸進不平衡:轉(zhuǎn)子結垢不均勻,介質(zhì)中灰塵沉積不均勻,介質(zhì)中顆粒對葉片和葉輪的磨損不均勻,以及工作介質(zhì)對轉(zhuǎn)子的腐蝕。結果表明,振動值隨運行時間的增加而增大。突發(fā)性不平衡:是由于轉(zhuǎn)子上零部件脫落或葉輪流道有異物附著、卡塞,造成機組振動值突然增大后,穩(wěn)定在一定水平上。案例1:原油成品四號高壓電動機振動超標。4#機YB-450S2-2功率350kW,轉(zhuǎn)速2980r/min,因帶載運行水平、垂直都超標,將聯(lián)軸器脫開空載試運,數(shù)值如表2:表2脫開聯(lián)軸器單試電機(mm/s)水垂軸非4 7軸端.1 .6電機地腳分布如圖1。1.圖1電機地腳分布表3電機地腳垂直振動值(mm/s)12 3 4根據(jù)數(shù)據(jù)分析判斷為轉(zhuǎn)子有不平衡,做轉(zhuǎn)子動平衡檢測,在軸伸端加275g,非伸端53g,達到動平衡合格。再空試,振動合格,如表4。轉(zhuǎn)子動平衡超標后增加配重情況如圖2。表4配載后空載試驗振動情況(mm/s)水平

軸伸端0.61.10.4非軸端0.81.3圖2轉(zhuǎn)子動平衡超標后增加配重3.1.2聯(lián)軸器不對中聯(lián)軸器不對中的分類如圖3。圖3聯(lián)軸器不對中分類案例1:焦化P-25/1,帶載運行振動超標(軸伸端V:3.2mm/s,H:4.1mm/s,非軸端V:4.8mm/s,H:4.2mm/s),空試正常。拆裝對輪時發(fā)現(xiàn),對輪內(nèi)的膠墊嚴重破碎,引起不對中,更換膠墊后振動正常(軸伸端V:0.5mm/s,H:1.5mm/s,非軸端V:0.4mm/s,H:1.3mm/s)。案例2:異構P-11/2帶載運行振動超標(軸伸端V:2.8mm/s,H:3.8mm/s,非軸端V:2.3mm/s,H:4.4mm/s),空試正常。拆裝對輪時發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸片斷裂,如圖4,引起不對中,更換聯(lián)軸片后振動正常(軸伸端V:0.5mm/s,H:0.7mm/s,非軸端V:0.3mm/s,H:0.6mm/s)。圖4異構P-11/2聯(lián)軸片斷裂3.1.3共振電動機運行時,當機械設計部分的固有諧振頻率與電動機的工作進行頻率相等時,機械組成部分和電動機的振動,噪音,振幅迅速增大,發(fā)生共振。一般來說,電機制造商在設計生產(chǎn)時考慮到避免共振點。電機軸與負載連接后,作為傳動系統(tǒng)的一部分,整個傳動鏈上的共振點不再是原電機制造商所避免的共振點,共振點會發(fā)生偏移,當電機在共振點帶負載運行時,電機聲音異常,徑向振動值超過標準值,然后,電機的頻率達到一定的頻帶,工作頻率超過該頻帶,振動值恢復正常。電動機進行長期反復運行在共振點,將影響電動機的安全工作穩(wěn)定經(jīng)濟運行。消除共振的措施:(1) 改變電機機械部分的剛度。采用夾緊腳消除墊料造成的變形,提高軸承座或機架的剛度,影響電機機械部分固有的諧振頻率。(2) 精確的動平衡,即通過減小受迫振源(不平衡)和減小共振幅度,即使在共振情況下,精確的動平衡處理也能明顯降低動平衡受迫振動的幅度,將共振幅度降低到合理的范圍。(3)增減自身和附件重量,增減冷卻電動機風葉的重量,將金屬風葉和塑料風葉進行工作調(diào)換,調(diào)整潤滑脂的用量,在電動機端蓋軸承座鍍套或在轉(zhuǎn)子前后軸承處鍍套。(4)跳頻,在設定功能時,在變頻器上將此頻帶跳躍,避免電機發(fā)生共振。案例:糠醛6/3Q132lkW兩級電機由變頻器控制運行,帶載運行33Hz---36Hz振動超標(振動值如圖)。首先,做變頻器跳頻處理,但不滿足生產(chǎn)工藝要求,不能避開共振點。再從電機,機械方面改變固有頻率。對現(xiàn)場電動機臺板檢查發(fā)現(xiàn),電動機臺板并不是原配,為配合泵的高度,電動機臺板是改造過的,可能造成剛度不夠。針對此情況做如下處理。(1) 將泵與電動機連接片調(diào)整180度安裝;(2) 將電動機四個底腳螺栓墊片直徑擴大一倍,厚度增加四倍,并增加備帽;(3) 電動機四個底腳螺栓由扭矩扳手按標準加力。處理后,電動機在帶負荷并且負荷量在33—36Hz之間時震動H值為1.5—1.8mm/s符合振動值標準??啡?/3Q頻率振動實測值糠醛6/3Q增重解決共振3.1.4電機本身結構方面的原因定子與轉(zhuǎn)子之間的氣隙不均勻,定子與轉(zhuǎn)子的磁力中心不一致,軸承座、基礎板、部分基礎甚至整個電機的安裝基礎剛度不夠,電機與基礎板之間的固定不牢固,地角螺栓松動,軸承座與固定端蓋之間的螺栓松動等。從軸承結構看發(fā)生故障部位主要包括,內(nèi)圈,外圈,保持架,滾動體故障,表現(xiàn)為:疲勞剝落、壓痕、磨損裂紋和斷裂(材料質(zhì)量缺陷、熱處理方法不當、配合過盈量過大、選配不當、銹蝕),電流腐蝕,潤滑系統(tǒng)失效,這些影響軸承故障問題都會直接影響到振動。案例:二循2#高壓變頻電機355kW4極電機大修后兩個月帶載運行振動超標(軸伸端V:3.1mm/s,H:5.6mm/s,非軸端V:2.7mm/s,H:3.8mm/s),同時LQ值報警。加注潤滑脂沒有效果。因為電動機為高壓變頻電機,對其載波頻率由2.5k到4.9k進行調(diào)整,也并無改觀。同時對其進行軸電流測試,軸伸端共測試6次,測得電流為Imin0.2A,lmax1.1A之間。判斷為軸電流損傷軸伸端6224軸承軌道。再次大修,發(fā)現(xiàn)6224軸承潤滑脂變色,軸承軌道損壞。將軸承更換為絕緣軸承,其外圈有一層絕緣層,可以阻斷軸電流通路,達到軸承不會受到軸電流的侵蝕。檢修后試運軸伸端V:0.3mm/s,H:0.4mm/s,非軸端V:0.2mm/s,H:0.4mm/s,LQ值0.22達到優(yōu)良級別。

軸伸端軸承潤滑脂變色二循2#機軸電流腐蝕軸承內(nèi)圈3.2電磁故障引起的振動電源:三相電壓不平衡,或跑單相。定子:定子鐵心橢圓、偏心、松動、繞組斷線、接地擊穿、匝間短路、接線錯誤、定子三相電流不平衡。轉(zhuǎn)子:轉(zhuǎn)子部分鐵心變橢圓,偏心、松動,轉(zhuǎn)子籠條與端環(huán)開焊,轉(zhuǎn)子斷條,繞線方式錯誤等。定子電磁振動異常的原因(1)定子三相磁場的不對稱,電壓不平衡、接觸不良和斷線導致無法運行、定子繞組不對稱等,會引起磁場的不對稱和異常振動。(2)鐵芯和線圈松動,將使電磁振動加大。轉(zhuǎn)子繞組故障引起的電磁振動?;\型電動機保持架斷條,轉(zhuǎn)子回路不平衡導致繞組異步電機產(chǎn)生不平衡電磁力。轉(zhuǎn)子繞組出現(xiàn)故障問題產(chǎn)生的原因主要包括:籠條鑄造產(chǎn)品質(zhì)量控制不良,產(chǎn)生斷條和高阻;大負載頻繁啟動,產(chǎn)生斷條或高阻;繞線式異步電動機的轉(zhuǎn)子繞組回路不平衡產(chǎn)生的不平衡電磁力。4電動機振動處理方法一般情況下,可以簡單地從三個方向的振動值判斷電機振動的原因。水平振動大,轉(zhuǎn)子不平衡;垂直振動大,安裝基礎不平衡;軸向振動大,軸承裝配問題。要根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)展情況,綜合各種影響因素查找振動原因進行數(shù)據(jù)處理。(1) 斷電法區(qū)分電氣,機械原因。當電源切斷瞬間,電機振動值迅速下降,則是電氣原因,振動值沒有明顯變動則是機械原因。(2) 把電動機與負載脫開,空試電動機,檢測振動值(電動機前端后端,水平H,垂直V,軸向振動值)(3)檢查電機腳的振動值,根據(jù)振動值的比較,電機腳板處的振動值不應大于軸承對應位置處振動值的1/4,如大于此值,則電機基礎不是剛性基礎。(4)如果我們四個底腳只有其中一個或?qū)浅瑯耍砷_螺栓合格,說明對于該地腳下墊的不實,地腳螺栓緊固后引起基座變形,把地腳墊實重新找正對中,擰緊地腳螺栓。電機上四個地腳螺栓全部緊固,仍超過電機振動值。這時,用軸鍵檢查軸伸上的聯(lián)軸器是否平。如果軸伸上的冗余鍵產(chǎn)生的激振力不均勻,就會超過電機的水平振動,冗余鍵應被切斷。如果電機的空試振動沒有超過標準,則電機負載的振動超過標準有兩個原因。第一,找正偏差影響較大。需重新進行找正。第二,主機的旋轉(zhuǎn)運動部件和電動機轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量,所處的相位信息重疊,對接后,整個系統(tǒng)軸系在同一水平位置的殘余結構不平衡數(shù)據(jù)量大,所產(chǎn)生的激振力大引起振動。檢查電源三相電壓是否平衡,三相熔斷器是否燒斷,電動機三相電流是否平衡。大功率兩級電動機轉(zhuǎn)子由于剛性差,長時間不使用會發(fā)生變形。軸瓦電動機,要檢查軸瓦是否有高點,軸瓦的進油量,軸瓦的緊力和間隙,與磁力中心線是否合適5結束語根據(jù)數(shù)據(jù)分析,在維護電動機時,要注意以下幾點:大功率兩級電機由于轉(zhuǎn)子剛性差,長時間停機待機,會造成轉(zhuǎn)子變形,造成轉(zhuǎn)子動平衡問題,

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