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化工典型事故分析及其防范措施主講人:

編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施化工生產(chǎn)具有易燃、易爆、易中毒、易窒息、高溫、高壓、腐蝕性強(qiáng),工藝條件苛刻,連續(xù)化生產(chǎn)等特點(diǎn)。因而,化工生產(chǎn)過程具有較大的危險(xiǎn)性?;どa(chǎn)有以下特征:a〕化工生產(chǎn)使用的原料、半成品和成品種類繁多,絕大局部是易燃、易爆、有毒害、有腐蝕的危險(xiǎn)化學(xué)品。b〕化工生產(chǎn)的工藝條件苛刻。c〕毒害性。d〕腐蝕性。e〕生產(chǎn)規(guī)模大型化。f〕生產(chǎn)方式高度自動(dòng)化與連續(xù)化。在工業(yè)企業(yè)發(fā)生的爆炸事故中,化工企業(yè)占其30%。平安生產(chǎn)在化工行業(yè)尤為重要?;どa(chǎn)的特點(diǎn)編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故二、爆炸事故三、中毒與職業(yè)危害事故四、灼燙事故五、材料與設(shè)備腐蝕損壞事故六、其他事故和隱患七、事故救援案例分析化工典型事故分析及其防范措施編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故【事故名稱】某廠輕油罐火災(zāi)事故【事故概況、經(jīng)過】1993年10月21日13:00,某公司煉油廠油品分廠半成品車間工人黃某某在當(dāng)班期間,發(fā)現(xiàn)310號(hào)油罐油面高度已達(dá)14.21m,接近14.3m警戒高度,黃馬上向該廠總調(diào)度報(bào)告,并向總調(diào)度請(qǐng)示310號(hào)油罐汽油調(diào)合量。根據(jù)總調(diào)度的指示,黃進(jìn)入罐區(qū)將油切換至304號(hào)油罐。13:30左右,黃在給310號(hào)油罐作汽油調(diào)合流程準(zhǔn)備時(shí),本應(yīng)翻開310號(hào)罐D(zhuǎn)N400出口閥門,卻誤開了311號(hào)油罐D(zhuǎn)N400出口閥門。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施15:00許,黃開啟11A號(hào)泵欲對(duì)310號(hào)油罐進(jìn)行自循環(huán)調(diào)合,由于錯(cuò)開了311號(hào)B400出口閥門,實(shí)際上此時(shí)310號(hào)油罐不是在自循環(huán),而是將311號(hào)罐中的汽油抽入310號(hào)油罐。15:40,儀表工陳某從計(jì)算機(jī)顯示屏上發(fā)現(xiàn)310號(hào)油罐油面不斷上升,隨后計(jì)算機(jī)開始“高位報(bào)警〞,陳當(dāng)即讓黃到罐區(qū)去核實(shí)310號(hào)罐的油面高度,黃卻誤認(rèn)為是計(jì)算機(jī)不準(zhǔn)確,未去核實(shí)也未采取其他措施。16:00,在交班時(shí)違反規(guī)定,沒有在油罐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接班,也未核實(shí)油罐流程。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施17:50,310號(hào)油罐的汽油開始外冒,局部汽油揮發(fā),在空氣中形成爆炸性混合氣體。18:15,江蘇省洪澤縣某建筑公司工人呂某駕駛手扶拖拉機(jī)路過罐區(qū)11號(hào)路時(shí),排氣管排出的火星遇空氣中的爆炸混合氣體發(fā)生起火爆炸,呂被當(dāng)場(chǎng)燒死,當(dāng)班工人被嚴(yán)重?zé)齻麚尵葻o(wú)效死亡。310號(hào)油罐當(dāng)即燃燒,17h后被撲滅。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】〔1〕誤操作導(dǎo)致油品泄漏。操作工在對(duì)310號(hào)油罐進(jìn)行加劑循環(huán)調(diào)和作業(yè)時(shí),本應(yīng)翻開310罐的副出線主控制閥,卻錯(cuò)開了311號(hào)罐的副出線主控制閥,導(dǎo)致311罐裝滿的汽油泵入310罐并外溢,在罐區(qū)內(nèi)外大面積擴(kuò)散,形成爆炸氣體?!?〕平安系統(tǒng)報(bào)警被無(wú)視。310罐油品外溢后,曾發(fā)生聲光、計(jì)算機(jī)報(bào)警,都被操作員無(wú)視。〔3〕交接班未到現(xiàn)場(chǎng)。操作員在15:15發(fā)生錯(cuò)誤操作,16:00并沒有按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接班,錯(cuò)過了發(fā)現(xiàn)泄漏的時(shí)機(jī)?!?〕拖拉機(jī)進(jìn)廠沒被制止。拖拉機(jī)進(jìn)入一級(jí)防火防爆區(qū),嚴(yán)重違反平安規(guī)定;拖拉機(jī)防火平安帽形如虛設(shè),不能起到阻火作用?!?〕消防設(shè)計(jì)、審查、施工、驗(yàn)收管理混亂,有些隱患長(zhǎng)期得不到整改,半固定泡沫滅火管線的底閥未裝,延誤了救火時(shí)機(jī)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕加強(qiáng)企業(yè)的消防平安管理,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)平安制度,事故隱患應(yīng)安排方案進(jìn)行整改,未整改到位前應(yīng)制定完善的防范措施?!?〕加強(qiáng)員工的平安教育,樹立平安第一的思想,工作中嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)程和平安規(guī)程?!?〕廠區(qū)內(nèi)加強(qiáng)明火管理,廠內(nèi)車輛行駛時(shí)一律加裝阻火器,阻火器應(yīng)連接牢固?!?〕完善儲(chǔ)罐的平安設(shè)施,增設(shè)儲(chǔ)罐液位高位報(bào)警和進(jìn)料切斷的連鎖裝置。〔5〕加強(qiáng)儲(chǔ)罐設(shè)施的消防設(shè)計(jì)、審查、施工、驗(yàn)收管理。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故【事故名稱】某公司“7·9〞重大火災(zāi)事故【事故概況、經(jīng)過】某中外合資化工制品位于錫澄公路西側(cè),占地面積約1萬(wàn)平方米,有職工135人,主要生產(chǎn)聚苯乙烯(PS)和可發(fā)性聚苯乙烯(EPS),年產(chǎn)量均為5000t左右。1995年7月9日19:00,30多名工人在崗工作,19:50突然停電,2min后公司自備發(fā)電機(jī)啟動(dòng)供電,恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),當(dāng)班工人發(fā)現(xiàn)6號(hào)釜和12號(hào)釜啟動(dòng)不起來。經(jīng)檢查,確認(rèn)6號(hào)釜已結(jié)釜,12號(hào)釜可能還未結(jié)釜。為此,當(dāng)班車間主任A與工藝員B商量后決定對(duì)12號(hào)釜放料處理。于是PS車間5號(hào)操作工C立即啟動(dòng)冷卻水泵,12號(hào)釜操作工D翻開12號(hào)釜底閥放料,放料時(shí)釜內(nèi)壓力為0.66MPa,溫度為60℃,排放10min后確認(rèn)12號(hào)釜已結(jié)釜(此時(shí)釜內(nèi)壓力為0.4MPa,溫度為40℃)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施20:20,C由門衛(wèi)返回車間的途中(C去門衛(wèi)準(zhǔn)備打向廠長(zhǎng)匯報(bào)情況,門衛(wèi)叫他問清情況后再打),發(fā)現(xiàn)EPS車間地面發(fā)生爆燃,引燃車間內(nèi)外堆放的EPS和PS,化驗(yàn)員E當(dāng)場(chǎng)燒死,另有13人燒傷。20:35,市公安消防大隊(duì)接到報(bào)警,立即出動(dòng)3輛消防車、25名指戰(zhàn)員,并調(diào)集附近單位專職消防隊(duì)3輛消防車趕赴現(xiàn)場(chǎng)撲救,市消防支隊(duì)接到增援報(bào)告后,派出4輛消防車增援。經(jīng)過消防人員奮力撲救,大火于22:40被撲滅,保住了緊鄰的PS車間設(shè)備和周圍建筑及鄰近的發(fā)電機(jī)房、苯乙烯儲(chǔ)罐等大量物資。事故當(dāng)場(chǎng)燒死1人、傷13人,后經(jīng)醫(yī)院搶救無(wú)效,又有2人死亡,過火面積近100m2,直接經(jīng)濟(jì)損失40余萬(wàn)元。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施該公司生產(chǎn)EPS每釜需丁烷140kg、戊烷70kg,PS2t、水3.5t、肥皂液30kg,7月9日19:50突然停電后,6號(hào)釜、12號(hào)釜先后結(jié)釜,操作工在對(duì)12號(hào)釜采取放料措施時(shí)致使大量的丁烷、戊烷氣體大量溢出,當(dāng)時(shí)氣溫為30℃,相對(duì)濕度為81%,室外風(fēng)速為1m/s,車間與倉(cāng)庫(kù)之間加搭涼棚,通風(fēng)條件較差,加之丁烷、戊烷氣體比重較大,不易散發(fā),大量沉積于車間地外表。據(jù)目擊者C稱,當(dāng)時(shí)看見12號(hào)釜的底部和地面突然沖出一團(tuán)火球,正在操作平臺(tái)上的沈某向下看時(shí),突然發(fā)現(xiàn)車間底層發(fā)生爆炸,正在底層操作平臺(tái)上沖洗肥皂液的A也目擊地面起火,據(jù)此確認(rèn)起火部位為EPS車間的底層。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故技術(shù)分析】

根據(jù)對(duì)起火部位的排查、分析,造成此次事故的起火源可能是非防爆的手提式縫包機(jī)運(yùn)行中產(chǎn)生的電火花。這次火災(zāi)的直接原因是由于公司未接到任何通知而被停電,造成12號(hào)釜、6號(hào)釜結(jié)釜,車間主任A、工藝員B在處理12號(hào)釜結(jié)釜放料過程中,平安應(yīng)急措施不力,致使丁烷、戊烷易燃?xì)怏w大量散發(fā),并積聚于車間底層,形成可燃性混合氣體,遇車間內(nèi)正在使用的非防爆手提式縫包機(jī)產(chǎn)生的電火花而發(fā)生大面積爆燃,引起重大火災(zāi),造成重大的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失?!瞝〕車間主任和工藝員作為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的指揮者,12號(hào)反響釜無(wú)法開動(dòng)攪拌時(shí),緊急處置不當(dāng),在沒有采取任何平安防范措施的情況下決定放料,以致釜內(nèi)的約180kg的丁烷和戊烷大量溢出,在車間內(nèi)形成大量易燃易爆性混合氣體。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施〔2〕公司主管設(shè)備的生產(chǎn)部經(jīng)理、主管工藝的生產(chǎn)部副經(jīng)理對(duì)平安監(jiān)督管理不力,明知是易燃、易爆危險(xiǎn)作業(yè),且平安規(guī)程明確規(guī)定生產(chǎn)場(chǎng)所“所有照明、馬達(dá)、電機(jī)物品一律采用防爆型〞,但仍然在EPS車間里使用非防爆的手提式縫包機(jī)和電源插座。〔3〕公司制度不完善,沒有事故應(yīng)急措施;有的工藝規(guī)定不切合企業(yè)實(shí)際情況,管理不嚴(yán)格;有的技術(shù)人員、管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,對(duì)職工沒有進(jìn)行認(rèn)真培訓(xùn)?!?〕廠內(nèi)物料堆放混亂,通道狹窄,火災(zāi)發(fā)生后人員撤離困難,擴(kuò)大了事故的嚴(yán)重后果。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕新改〔擴(kuò)〕建工程工程必須依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)審,嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)〞規(guī)定,總體布置和工藝流程等要報(bào)有關(guān)部門審批,經(jīng)批準(zhǔn)前方可進(jìn)行建設(shè),竣工后要經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格前方可生產(chǎn)?!?〕加強(qiáng)對(duì)職工的平安培訓(xùn)、教育,建立健全各項(xiàng)平安操作規(guī)程,制定事故應(yīng)急預(yù)案?!?〕認(rèn)真吸取教訓(xùn),開展全面的平安檢查,對(duì)不具備平安生產(chǎn)條件的事故隱患必須落實(shí)整改,消除不平安因素,防止事故重復(fù)發(fā)生。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故【事故名稱】某化工廠“5·18〞重大火災(zāi)傷亡事故【事故概況、經(jīng)過】1995年5月18日15:00左右,某化工廠在生產(chǎn)對(duì)硝基苯甲酸過程中發(fā)生爆燃火災(zāi)事故,當(dāng)場(chǎng)燒死2人,重傷5人,至19日上午又有2名傷員因搶救無(wú)效死亡,該廠320m2生產(chǎn)廠房屋頂和280m2的玻璃鋼棚以及局部設(shè)備、原料等被燒毀,直接經(jīng)濟(jì)損失為10.6萬(wàn)元。該化工廠前身為拉絨廠。1992年10月10日更名,主營(yíng)甲硫醇鈉,兼營(yíng)織布、拉絨。1994年2月,該廠甲硫醇鈉停產(chǎn),同年5月開始改造,轉(zhuǎn)產(chǎn)為硝基苯甲酸。1995年2月21日,該廠與北京某公司簽訂了租賃經(jīng)營(yíng)合同,明確自1995年3月1日起至2000年2月28日由北京公司派出總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該化工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作,并對(duì)生產(chǎn)工藝作了局部改造,重新招用操作工人,1995年4月下旬開始投產(chǎn)。5月15日起正式投產(chǎn)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施5月18日14:00,當(dāng)班生產(chǎn)副廠長(zhǎng)王某組織8名工人接班工作,接班后氧化釜繼續(xù)通氧氧化,當(dāng)時(shí)釜內(nèi)工作壓力0.75MPa,溫度160℃。不久工人發(fā)現(xiàn)氧化釜攪拌器傳動(dòng)軸密封填料處發(fā)生泄漏,當(dāng)班班長(zhǎng)鐘某在觀察泄漏情況時(shí),泄漏出的物料濺到了眼睛,于是離開現(xiàn)場(chǎng)去沖洗眼睛。隨之工人劉某、星某在副廠長(zhǎng)的指派下,用扳手直接去緊攪拌軸密封填料的壓蓋螺栓,當(dāng)劉、星將螺母緊了幾圈后,物料繼續(xù)泄漏,且螺栓已跟著轉(zhuǎn)動(dòng),無(wú)法旋緊,經(jīng)副廠長(zhǎng)同意,劉將手中的2把扳手交給在場(chǎng)的工人陳某,自己去修理間取管子鉗。劉離開操作平臺(tái)約45秒鐘,操作平臺(tái)上發(fā)生爆燃,接著整個(gè)車間起火。當(dāng)班工人除鐘某、劉某離開現(xiàn)場(chǎng)之外,其余7人全部陷入火海,副廠長(zhǎng)王某、工人李某當(dāng)場(chǎng)燒死,陳某、星某在醫(yī)院搶救過程中死亡,另有3人重傷。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故技術(shù)分析】

1直接原因經(jīng)調(diào)查取證、技術(shù)分析,這起事故的發(fā)生是由于氧化釜攪拌器轉(zhuǎn)動(dòng)軸密封填料處發(fā)生泄漏,副廠長(zhǎng)指揮工人處理不當(dāng),反致泄漏更加嚴(yán)重,釜內(nèi)的物料從泄漏處大量噴出,在釜體上部空間與空氣形成爆炸性混合氣體,遇到金屬撞擊產(chǎn)生的火花發(fā)生爆燃,形成大火。

事故的直接原因是氧化釜發(fā)生物料泄漏,泄漏時(shí)處理方法不當(dāng)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2間接原因2.1管理混亂,生產(chǎn)無(wú)章可循該廠自生產(chǎn)對(duì)硝基苯甲酸以來,沒有制訂與生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的平安生產(chǎn)管理制度、工藝操作規(guī)程、設(shè)備使用管理制度,特別是北京公司3月1日租賃該廠后,對(duì)工藝設(shè)備作了改造,操作工人全部更換,沒有建立各項(xiàng)平安管理制度和工藝操作規(guī)程,生產(chǎn)無(wú)章可循;對(duì)生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的異常情況,沒有平安防范措施,也沒有事故應(yīng)急處理預(yù)案。2.2工人未經(jīng)培訓(xùn),倉(cāng)促上崗該廠自租賃以后,生產(chǎn)操作工人全部重新招用外來勞務(wù)工,進(jìn)廠最早的在1995年4月中旬,最遲的一批5月15日下午剛剛從青海趕到工廠,僅當(dāng)晚開會(huì)說說本卷須知,第二天就上崗操作。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施因此,工人沒有起碼的工業(yè)生產(chǎn)常識(shí),沒有任何平安知識(shí),不懂平安操作,不知道操作要求,根本不了解化工生產(chǎn)的危險(xiǎn)性,對(duì)如何處置生產(chǎn)異常情況一無(wú)所知。整個(gè)生產(chǎn)過程全由租賃方的總經(jīng)理和生產(chǎn)副廠長(zhǎng)具體指揮工人怎么干。2.3工程生產(chǎn)沒有依法辦理任何報(bào)批手續(xù),企業(yè)不具備平安生產(chǎn)根本條件該廠自1994年5月生產(chǎn)對(duì)硝基苯甲酸起,未按規(guī)定向有關(guān)主管部門申報(bào)辦理手續(xù),生產(chǎn)車間的搬遷改造也未經(jīng)過消防等部門批準(zhǔn),沒有進(jìn)行勞動(dòng)平安衛(wèi)生“三同時(shí)〞審查驗(yàn)收。作為工藝過程中最危險(xiǎn)的要害設(shè)備——氧化釜,是1994年5月從無(wú)制造資質(zhì)證的壓力容器廠家訂購(gòu)的,設(shè)備檔案資料沒有,違法使用。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)混亂,原材料與成品混放。整個(gè)企業(yè)不具備從事化工平安生產(chǎn)根本條件。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕工廠必須依照法律法規(guī)辦理一切必要的手續(xù),辦理“三同時(shí)〞審查驗(yàn)收,建立健全各項(xiàng)平安衛(wèi)生管理制度,抓好職工技術(shù)業(yè)務(wù)和平安培訓(xùn),對(duì)現(xiàn)有設(shè)備嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn),不合格的一律不得使用,尤其是氧化釜不得再作受壓容器使用?!?〕地方政府應(yīng)對(duì)全鎮(zhèn)所有企業(yè)逐一檢查,凡不具備平安生產(chǎn)條件的企業(yè)必須停產(chǎn)整頓。要教育各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)增強(qiáng)法制觀念,認(rèn)真貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)法律法規(guī),健全各項(xiàng)管理制度。狠抓措施的落實(shí)到位,消除平安生產(chǎn)工作中的盲區(qū)?!?〕地方政府還應(yīng)該認(rèn)真分析當(dāng)前平安生產(chǎn)工作的薄弱環(huán)節(jié)和難點(diǎn),制訂出切實(shí)可行的對(duì)策措施,遏制重大惡性事故的發(fā)生,加大平安生產(chǎn)投入,提高企業(yè)本質(zhì)平安度。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故【事故名稱】某化工廠“6·27〞重大火災(zāi)爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年6月27日,北京某化工廠石腦油罐溢油,當(dāng)時(shí)油罐防火堤下方的小擋門敞開,石腦油和輕質(zhì)柴油四處流淌,遇到明火爆炸;首先是泵房爆炸,形成大火后又引起乙烯球罐爆炸,導(dǎo)致罐區(qū)大面積起火,炸毀裝有多種化工原料的球罐20多座,電氣設(shè)備64臺(tái)、罐區(qū)火車槽車、管架等遭到破壞,燒掉物料25kt,大火持續(xù)50多小時(shí),致使9人死亡,40多人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失3億元,使工廠遭受沉重打擊,時(shí)隔2年才恢復(fù)生產(chǎn);另外還造成剛投產(chǎn)的150kt乙烯生產(chǎn)裝置停產(chǎn),以此為原料的多個(gè)廠家相繼受到影響,間接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)12億元以上。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】在卸火車上的輕柴油時(shí),通向輕柴油罐區(qū)的總閥未開,而通向石腦油罐區(qū)的閥門卻開著,將本應(yīng)卸入柴油罐的柴油被錯(cuò)誤地裝入已滿的石腦油罐,導(dǎo)致大量石腦油冒頂跑油。由于值班工人只顧織毛衣,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)油品外溢,導(dǎo)致油氣竄進(jìn)泵房配電室發(fā)生爆炸,并引發(fā)連鎖的系列爆炸。從20:00開始漏油到21:42發(fā)生大爆炸,歷時(shí)1小時(shí)40分鐘,在此期間只要能切斷“多米諾骨牌〞事故鏈中的任何一個(gè)環(huán)節(jié),就能有效地制止此次事故。

事故的直接原因是操作失誤,但根本原因是企業(yè)平安管理體系不健全,管理存在嚴(yán)重漏洞。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕加強(qiáng)平安教育,強(qiáng)化職工的平安意識(shí)和責(zé)任心?!?〕增設(shè)防止誤操作的措施;增設(shè)平安報(bào)警設(shè)施?!?〕建立和完善平安管理制度,加強(qiáng)檢查和執(zhí)行,對(duì)每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施有效的平安監(jiān)控,落實(shí)巡回檢查制度。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施一、火災(zāi)事故【事故名稱】因盜竊汽油引發(fā)“4·24〞汽油儲(chǔ)罐重大火災(zāi)事故【事故概況、經(jīng)過】2004年4月24日22:10左右,因盜竊汽油引發(fā)某油庫(kù)6號(hào)覆土汽油儲(chǔ)罐火災(zāi),直到25日20:30明火被撲滅,又由于巷道內(nèi)溫度較高,在26日晨,2號(hào)罐及南側(cè)巷道入口處出現(xiàn)復(fù)燃?;馂?zāi)發(fā)生后,消防人員立即采取向油罐壁外空間及巷道內(nèi)注入泡沫液和填土封閉主巷道與各油罐分巷道的隔離措施,至26日15:00大火被徹底撲滅。此次事故造成6號(hào)覆土汽油儲(chǔ)罐及局部設(shè)施報(bào)廢,損失汽油1千多噸,直接經(jīng)濟(jì)損失316.89萬(wàn)元。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】1直接原因盜油分子在盜油時(shí),采用的自制工具產(chǎn)生靜電火花,引燃油罐內(nèi)油氣。引起油罐著火的條件及主要原因有:一是盜油分子采用導(dǎo)電性差的聚乙烯塑料吊桶、棉制背包帶拉繩和在油罐量油孔內(nèi)反復(fù)提放,造成了靜電積聚;二是自制聚乙烯塑料吊桶內(nèi)鐵質(zhì)封頭靜電電容較大,且充電面積大;三是吊桶與量油管間間隙小,吊桶直徑100mm,量油管直徑157~200mm,塑料吊桶與鐵質(zhì)封頭間又有固定連接的4個(gè)等距離外露鋁鉚釘,在放吊桶晃動(dòng)時(shí),當(dāng)鋁鉚釘與油罐量油管間隙到達(dá)1~2mm時(shí),導(dǎo)致靜電火花放電;四是在量油管內(nèi)反復(fù)提放吊桶,原有工況改變,致使油氣濃度到達(dá)爆炸極限,盜油分子在向罐內(nèi)提放吊桶時(shí),由于靜電放電產(chǎn)生局部閃爆,引燃罐內(nèi)油氣。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施根據(jù)公安消防部門調(diào)查取證,火災(zāi)發(fā)生時(shí),火焰首先從罐內(nèi)至量油口噴出,盜油分子只有額頂部頭發(fā)有灼烤痕跡,其他部位均無(wú)損傷。由此,專家認(rèn)定鋁鉚釘與油罐量油管之間靜電放電是導(dǎo)致罐內(nèi)著火的直接原因。2間接原因〔1〕油庫(kù)的平安管理工作存在盲區(qū),平安生產(chǎn)責(zé)任制和“一崗一責(zé)制〞不落實(shí),油罐區(qū)值班人員不履行職責(zé),對(duì)外來人員進(jìn)入罐區(qū)既不辦理手續(xù),也不登記,甚至讓農(nóng)民進(jìn)庫(kù)區(qū)種莊稼,庫(kù)區(qū)的管理制度、門衛(wèi)制度形同虛設(shè)。〔2〕在企業(yè)的快速開展和持續(xù)改革中,無(wú)視了對(duì)職工的思想、法紀(jì)和職業(yè)道德教育。有人盜油在油庫(kù)早有耳聞,也有反映,但油庫(kù)、石油分公司都因思想麻痹,沒有高度重視,也沒有果斷采取強(qiáng)有力的措施,最終釀成重大事故。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施〔3〕檢查監(jiān)督制度不落實(shí)。對(duì)油罐區(qū)管理未按規(guī)章制度的要求進(jìn)行巡檢和定期崗檢,工作不深入,監(jiān)督檢查責(zé)任不到位,對(duì)罐區(qū)的管理失控,使盜油者有機(jī)可乘?!?〕在油品計(jì)量制度執(zhí)行上存在嚴(yán)重問題,計(jì)量員工作懈怠。據(jù)盜油分子交代曾一次性盜油達(dá)700kg,而計(jì)量員檢尺后對(duì)油品計(jì)量數(shù)據(jù)的變化卻毫無(wú)覺察,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題?!?〕覆土油罐區(qū)沒有按新的?石油庫(kù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?配置消防水系統(tǒng)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕必須對(duì)油庫(kù)、加油站、關(guān)鍵裝置、要害部位進(jìn)行全面檢查,采取有力措施消除隱患、堵塞漏洞,嚴(yán)防事故重復(fù)發(fā)生?!?〕領(lǐng)導(dǎo)干部要牢固樹立“平安第一、預(yù)防為主〞的指導(dǎo)思想和“平安責(zé)任重于泰山〞的理念,全面強(qiáng)化平安管理工作。真正做到經(jīng)常深入基層,搞好調(diào)查研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決平安工作中存在的突出問題,確保平安工作不流于形式,防止出現(xiàn)平安管理失之以寬,失之以松的官僚主義現(xiàn)象?!?〕認(rèn)真落實(shí)各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制和全員“一崗一責(zé)制〞,在進(jìn)一步充實(shí)、完善各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制和“一崗一責(zé)制〞的根底上,做到嚴(yán)考核,硬兌現(xiàn)?!?〕加強(qiáng)“三基〞工作,夯實(shí)平安管理根底。要突出抓好隊(duì)伍建設(shè),在企業(yè)深化改革中,強(qiáng)化職工的法制教育和政治思想教育,及時(shí)了解和掌握職工的思想動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)職工隊(duì)伍中存在的思想問題,真正把思想工作落實(shí)到基層。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】冷卻器水壓試驗(yàn)造成爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】2001年2月9日,某壓力容器制造廠對(duì)新制的冷卻器進(jìn)行出廠前水壓試驗(yàn)。當(dāng)時(shí)正值冬令時(shí)節(jié),氣溫較低,加壓水溫在4~5℃,水壓試驗(yàn)從上午10:00開始,至11:00時(shí)壓力升到7.0MPa,工人停泵午餐休息,下午12:00繼續(xù)啟動(dòng)泵加壓,到下午1:15水壓升至37MPa時(shí),發(fā)生了爆炸事故。爆炸事故發(fā)生在水冷卻器管箱無(wú)折邊球形封頭與管板相連接處,根本上是沿著封頭與管板相接焊縫處沿管板側(cè)斷裂,封頭裂成3塊〔2塊較大,1塊較小〕,有1塊較大的飛出后撞在附近的平板車上反彈,致使中間也開裂,并造成1人重傷。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】1結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介該水冷器為U形管換熱器。管程走高壓合成氣,操作壓力為31.4MPa,水壓試驗(yàn)壓力為39.0MPa;殼程走冷卻水,操作壓力為0.6MPa。其結(jié)構(gòu)與參數(shù)為:管程封頭局部為無(wú)折邊球形封頭,球半徑為710mm,封頭壁厚為85mm,由13MnNiMoNbR厚板沖壓而成;殼程為圓筒形,直徑為1300mm,壁厚為12mm;水冷器的管板厚360mm,由20MnMo鍛件加工而成。管板與封頭的焊接采用自動(dòng)焊,焊絲為H10Mn2。2事故原因分析事故的原因是多方面的,主要原因如下:2.1斷裂的性質(zhì)編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2.1斷裂的性質(zhì)斷口的宏觀形貌觀察與檢查發(fā)現(xiàn),所有斷口的斷面無(wú)明顯的收縮或減薄,斷裂完全是脆性的。整個(gè)斷口外表呈現(xiàn)清晰的放射紋,由放射紋排列的方向和斷口的顏色很容易區(qū)分出裂源,它是一條最大深度達(dá)23mm,長(zhǎng)度為200mm的裂紋。由裂紋斷面的顏色可以看出,該裂紋是在爆炸斷裂前由低應(yīng)力脆斷引起的,它的形成可以認(rèn)為是斷裂的第一階段,在試驗(yàn)壓力升到37MPa時(shí),開始了斷裂的第二階段,即斷裂失穩(wěn)階段,所產(chǎn)生的斷口表現(xiàn)出快速失穩(wěn)斷裂的典型特征形貌。另外在斷口的其他部位,還可見有較多的焊接氣孔和夾渣,這說明斷裂主要發(fā)生在焊縫上。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2.2斷裂的力學(xué)原因有限元應(yīng)力分析的結(jié)果說明,在封頭與管板連接處,其軸向應(yīng)力〔因?yàn)榱鸭y是周向的〕沿壁厚分布不均勻,其中最大軸向應(yīng)力為301.3MPa,最小應(yīng)力為32.1MPa。對(duì)結(jié)構(gòu)的斷裂分析是根據(jù)宏觀檢查的裂紋尺寸及有限元分析得到的應(yīng)力結(jié)果,經(jīng)分析,該結(jié)構(gòu)產(chǎn)生脆性斷裂。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2.3斷裂的制造原因斷口金相磨片照片可見,斷裂是發(fā)生在封頭與管板相連的焊縫上,并沿著接頭區(qū)的焊接缺陷擴(kuò)展,這些焊接缺陷有氣孔、夾渣、層間未焊透、再熱裂紋和冷裂紋等,因此焊接缺陷是引起爆炸斷裂的主要原因。斷口附近的金相顯微組織分析說明,該處的組織為珠光體+鐵素體,其中鐵素體呈網(wǎng)狀連續(xù)分布于晶界,具有該組織的珠光體鋼塑性儲(chǔ)藏會(huì)出現(xiàn)明顯的降低,并伴有解理型脆性破裂,這類顯微組織的出現(xiàn)是由于不當(dāng)?shù)暮附舆^程而引起的。對(duì)斷口的啟裂區(qū)和擴(kuò)展區(qū)進(jìn)行掃描電鏡觀察分析,結(jié)果說明其啟裂區(qū)斷口形貌有沿晶撕裂和穿晶塑性韌窩,并發(fā)現(xiàn)有大量的氣孔和夾渣,這是冷裂紋的典型特征形貌;擴(kuò)展區(qū)的斷口形貌以解理、準(zhǔn)解理為主,僅在斷口的最后斷裂區(qū)才見到塑性韌窩和解理、準(zhǔn)解理的混合斷口形貌特征,這也說明材料的塑性儲(chǔ)藏缺乏,這與斷口的金相分析結(jié)果是一致的,它再一次說明焊接過程的不當(dāng)是此次爆炸事故的重要原因。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2.4斷裂的試驗(yàn)原因水冷器水壓試驗(yàn)時(shí)的水溫偏低,未能到達(dá)材料壓力試驗(yàn)溫度的要求(高于15℃),使材料塑性降低;同時(shí)水壓試驗(yàn)時(shí),本應(yīng)該連續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),中間不能停頓,而本次水壓試驗(yàn)中間停泵1h;再有水壓試驗(yàn)時(shí)由于排氣結(jié)構(gòu)設(shè)置欠妥,致使水冷器內(nèi)氣體未能排盡,也加大了斷裂時(shí)的能量。本起事故發(fā)生的根本原因是在球形封頭與管板連接處的焊接缺陷未能檢測(cè)出來,因此導(dǎo)致水壓試驗(yàn)時(shí)的爆炸。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕壓力容器的制造是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證,尤其是承受高壓的、由高強(qiáng)度鋼制造的容器。焊接工藝〔焊接材料、焊前預(yù)熱、焊接電流與電壓以及焊后熱處理等〕的制定與考核,以及實(shí)際施焊過程一定要嚴(yán)格。〔2〕壓力容器的檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品完好的重要手段,尤其是對(duì)容器、封頭、管板等厚壁件的焊縫檢驗(yàn)?!?〕水壓試驗(yàn)是壓力容器出廠前的最后一次檢驗(yàn),也是十分重要的一次考驗(yàn),應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)進(jìn)行。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)8.5特大爆炸火災(zāi)事故【事故概況、經(jīng)過】某年8月5日13:26某市安貿(mào)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)運(yùn)公司(以下簡(jiǎn)稱安貿(mào)公司)清水河化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生特大爆炸事故。爆炸引起大火,lh后著火區(qū)又發(fā)生第二次強(qiáng)烈爆炸,造成更大范圍的破壞和火災(zāi)。次日凌晨5:00大火被撲滅。這起事故造成15人死亡,200多人受傷,其中重傷25人,直接經(jīng)濟(jì)損失超過2.5億元。爆炸地點(diǎn)位于某市東北角,占地約2000m2的清水河倉(cāng)庫(kù)區(qū)清六平倉(cāng),其中6個(gè)倉(cāng)〔2~7號(hào)倉(cāng)〕被徹底摧毀,現(xiàn)場(chǎng)留下2個(gè)深7m的大坑,其余的1號(hào)倉(cāng)和8號(hào)倉(cāng)遭到嚴(yán)重破壞。幸虧,緊挨清六平倉(cāng)的存有240t雙氧水的倉(cāng)庫(kù)和存有8個(gè)大罐、41個(gè)臥罐的液化氣站和剛運(yùn)到的28個(gè)車廂的液化氣、1個(gè)加油站未發(fā)生爆炸。否那么,將會(huì)造成更大的損失。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施8月5日13:10分,4號(hào)倉(cāng)庫(kù)的管理員發(fā)現(xiàn)庫(kù)房堆放的過硫酸銨冒煙、起火,因消防設(shè)施無(wú)水,用滅火器滅火沒有撲滅;報(bào)警“119〞接不通。于是,保安員趕緊截住一輛汽車前去筍崗報(bào)警。市公安局消防處值班員接到報(bào)警后即調(diào)筍崗消防中隊(duì)的消防車前往滅火。當(dāng)消防車開出后不久〔13:26〕,4號(hào)庫(kù)房堆放的可燃物發(fā)生了第一次爆炸,根本上徹底摧毀了2,3,4號(hào)連體倉(cāng),強(qiáng)大的沖擊波還破壞了附近貨倉(cāng),使多種化學(xué)危險(xiǎn)品暴露于火焰之前。緊接著發(fā)生了第二次爆炸,使大批正在現(xiàn)場(chǎng)搶救的工作人員遭受重大傷亡。傷亡人員中,以公安、武警及消防人員最多。最早趕到現(xiàn)場(chǎng)指揮救火的市公安局副局長(zhǎng)王某、楊某、筍田派出所副所長(zhǎng)曾某等犧牲。市公安局局長(zhǎng)梁某被毒煙熏得昏迷過去,現(xiàn)場(chǎng)100多人身負(fù)重傷。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】事后,經(jīng)中央和地方聯(lián)合調(diào)查組認(rèn)定,這起爆炸事故的直接原因是4號(hào)庫(kù)房?jī)?chǔ)存的過硫酸銨遇硫化堿發(fā)生放熱化學(xué)反響,引燃了庫(kù)區(qū)多種可燃物質(zhì),在熱氣流和熱輻射的作用下,6號(hào)庫(kù)房存放的約30t有機(jī)易燃液體被加熱到沸點(diǎn)以上,并迅速揮發(fā),形成爆炸性混合氣體。14:27第一次發(fā)生燃爆,爆炸釋放出巨大能量,造成瞬時(shí)局部高溫高熱,引發(fā)該庫(kù)房存放的硝酸銨第二次劇烈爆炸。清水河倉(cāng)庫(kù)被違章改作危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)房,危險(xiǎn)化學(xué)品存放嚴(yán)重違章是事故的主要原因。4號(hào)庫(kù)房混存的氧化劑與復(fù)原劑接觸是事故的直接原因?!?·5〞特大爆炸火災(zāi)事故是一起嚴(yán)重的責(zé)任事故。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】

(1)在城市建設(shè)規(guī)劃中,要統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)建設(shè)與市政建設(shè)同步開展的原那么,確保人民生命和國(guó)家及個(gè)人財(cái)產(chǎn)的平安。新建、改建、擴(kuò)建工程在確保平安的前提下,方可施工、投產(chǎn)和使用,已建工程有平安問題的,要及時(shí)采取補(bǔ)救措施,對(duì)嚴(yán)重影響城市平安的重大隱患要徹底加以解決。(2)要把危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)運(yùn)問題納入城市規(guī)劃統(tǒng)籌考慮,特別是要把化學(xué)危險(xiǎn)品、劇毒物品、爆炸物品及易燃易爆物品的庫(kù)區(qū)、專用線、碼頭等工程作為重點(diǎn)列入總體規(guī)劃。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施行政管理部門要嚴(yán)格執(zhí)法,堅(jiān)持原那么,嚴(yán)格危險(xiǎn)物品審批發(fā)證手續(xù)。危險(xiǎn)化學(xué)品和民用爆炸物品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門,要加強(qiáng)平安管理。從事危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、使用的單位,一定要建立和落實(shí)嚴(yán)格的管理制度,加強(qiáng)對(duì)有關(guān)人員平安意識(shí)的教育和有關(guān)專業(yè)知識(shí)與技能的培訓(xùn),提高人員素質(zhì)。(3)各地區(qū)、各部門和企業(yè)的行政一把手,是平安生產(chǎn)的第一責(zé)任者,要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)平安工作的領(lǐng)導(dǎo),真正負(fù)起平安生產(chǎn)的責(zé)任,要嚴(yán)格按國(guó)務(wù)院?關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)平安生產(chǎn)工作的決定?,做好平安工作。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品及民用爆炸品企業(yè)的監(jiān)督檢查,對(duì)不符合平安生產(chǎn)要求的企業(yè)和倉(cāng)庫(kù),要采取果斷措施進(jìn)行整改,防止重大事故的發(fā)生。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某公司合成橡膠廠“11·6〞丙烯罐閃爆死亡事故【事故概況、經(jīng)過】2002年11月4日,某公司合成橡膠廠聚丙烯車間安排清理高壓丙烯回收罐〔R-104a〕和原料罐〔R-101a,b,c〕內(nèi)的聚丙烯粉料。車間通過合成橡膠廠銷售部管理的聚丙烯轉(zhuǎn)運(yùn)隊(duì)找來4名民工進(jìn)行清理。5日下午對(duì)罐內(nèi)氣體采樣分析,可燃?xì)怏w含量為1.33%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過不大于0.2%的企業(yè)指標(biāo)要求。車間技術(shù)員丁某違章指揮,安排民工清理R-101c。6日上午未進(jìn)行采樣分析,清理了R-101a。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施6日下午14:30,對(duì)高壓回收罐R-104a采樣分析,丙烯和氧含量均不合格。15:20再次采樣分析,丙烯含量為1.84%,仍為不合格。16:39車間南工段二班副班長(zhǎng)胡某向丁詢問分析結(jié)果,丁在中表示合格了,指示胡某安排民工進(jìn)罐作業(yè),并安排人在外監(jiān)護(hù)。胡某安排民工廖某〔男,35歲〕、袁某〔男,35歲〕和李某開始進(jìn)入罐內(nèi)作業(yè),胡和另一名民工楊某在外監(jiān)護(hù)。16:45發(fā)生了爆炸,火柱從人孔處噴出約3m高。罐內(nèi)作業(yè)的3人及罐外2名監(jiān)護(hù)人員被不同程度燒傷。罐內(nèi)作業(yè)3人被送往醫(yī)院搶救,其中廖某于當(dāng)日18:00死亡,袁某于25日死亡,李某重傷。罐外監(jiān)護(hù)人楊某、胡某受輕傷。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】高壓丙烯回收罐置換不徹底,罐內(nèi)的殘存氣體及聚丙烯粉料被攪動(dòng)過程中揮發(fā)出的丙烯氣體與空氣混合,形成了爆炸性混合氣體。技術(shù)員丁某嚴(yán)重違章,在氣體分析不合格的情況下,盲目安排人員進(jìn)罐作業(yè)。胡某在未見到合格的氣體分析單,沒有在簽批進(jìn)設(shè)備作業(yè)票的情況下傳遞違章作業(yè)指令。作業(yè)過程中民工使用的鐵鍬與罐壁摩擦產(chǎn)生火花,引起閃爆,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。聚丙烯車間管理松弛,管理人員和職工平安意識(shí)淡薄,對(duì)習(xí)慣性違章作業(yè)熟視無(wú)睹,麻木不仁。事故發(fā)生前的11月5日及6日上午分別在氣體分析不合格或未進(jìn)行氣體分析的情況下,不簽批進(jìn)設(shè)備作業(yè)票,違章安排民工進(jìn)罐作業(yè),屬于嚴(yán)重違章。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施車間平安管理存在嚴(yán)重漏洞,平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)層層衰減。有關(guān)職能部門對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)重視不夠,車間沒有按規(guī)定編制作業(yè)方案和平安技術(shù)措施,有關(guān)職能部門也未嚴(yán)格要求。在2天的作業(yè)過程中,平安監(jiān)督管理人員沒有到現(xiàn)場(chǎng)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止無(wú)證進(jìn)罐的嚴(yán)重違章行為。沒有執(zhí)行外來人員平安教育制度,4名作業(yè)民工中只有1人有入廠平安教育記錄,作業(yè)人員不具備最根本的平安防范意識(shí),也是此次事故發(fā)生的根本原因。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】進(jìn)入受限空間內(nèi)作業(yè),一定要進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);一定要按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)票證,采取針對(duì)性的平安措施;一定要對(duì)空間內(nèi)的可燃?xì)怏w、毒物和氧的濃度進(jìn)行分析,并到達(dá)行業(yè)和企業(yè)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);在可能存在可燃?xì)怏w的場(chǎng)所,使用的檢〔維〕修工具必須是防爆型的;一定要指定專職監(jiān)護(hù)人員監(jiān)護(hù);一定要準(zhǔn)備好隔離式呼吸器材;一定不能認(rèn)為該受限擴(kuò)建已平安地進(jìn)過人員,便在以后再進(jìn)入受限空間內(nèi)作業(yè)時(shí)就不按規(guī)定去做。

〔1〕認(rèn)真落實(shí)各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制,扎扎實(shí)實(shí)地把各級(jí)平安生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處。特別是認(rèn)真執(zhí)行重大危險(xiǎn)作業(yè)平安方案的編制、審批制度,落實(shí)好各項(xiàng)防范措施,確保平安作業(yè)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施〔2〕嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)入設(shè)備作業(yè)平安管理制度,加強(qiáng)進(jìn)入設(shè)備作業(yè)平安管理。在進(jìn)入設(shè)備作業(yè)時(shí),一定要落實(shí)好防范措施。要嚴(yán)格辦理進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票證的審批手續(xù),堅(jiān)持“誰(shuí)簽批,誰(shuí)負(fù)責(zé)〞的原那么,落實(shí)平安責(zé)任,確保萬(wàn)無(wú)一失。〔3〕要進(jìn)一步嚴(yán)格直接作業(yè)環(huán)節(jié)的平安監(jiān)督管理,加強(qiáng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的平安監(jiān)督,堅(jiān)決制止違章作業(yè)、違章指揮和違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為?!?〕加強(qiáng)職工的平安教育、培訓(xùn)工作。加強(qiáng)對(duì)外來施工人員的平安管理,完善外來人員的招用、教育制度,確保外來施工人員100%接受必要的平安教育培訓(xùn),增強(qiáng)平安意識(shí)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某化工廠6000m3/h空分塔惡性爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年5月16日9:05,撫順某化工廠6000m3/h空分塔發(fā)生了惡性爆炸,導(dǎo)致27米高、2米直徑的空分上塔被炸毀;主冷被撕裂成碎片并燃燒、爆炸,其形成的碎片散落在半徑為500m范圍內(nèi);上塔頂部的純氮塔飛離30m外;爆炸形成的沖擊波使周圍建〔構(gòu)〕筑物及設(shè)備均以空分塔為中心呈放射狀傾斜、倒塌,并造成周圍〔最遠(yuǎn)處達(dá)1500m〕建筑物的門窗玻璃被擊碎;下塔〔高8.3m〕雖外觀完好,但底部裙座被壓扭曲;位于空分塔東側(cè)、相距約20m,高21m的空冷塔向東南傾斜30°;編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施位于爆炸中心南側(cè)的壓縮機(jī)廠房四周鋼制支撐柱向南傾斜3°~4°,四周槽鋼及廠房頂部槽鋼也嚴(yán)重扭曲,廠房屋頂被沖掉;冷箱全部被炸,飛向四周,其中1塊重約800kg的鋼板飛出200m外;位于空分塔西側(cè)約6m,高15.2m的液氮貯槽向西南傾斜;位于北側(cè)磚結(jié)構(gòu)的空壓站房向北側(cè)倒塌。事故造成4人死亡〔其中1人在200m外被飛來的冷箱鋼板擊中頭部死亡〕、4人重傷、27人輕傷;損壞空分塔等靜設(shè)備12臺(tái)、動(dòng)設(shè)備〔水泵〕4臺(tái),使空分裝置喪失生產(chǎn)能力。直接經(jīng)濟(jì)損失460余萬(wàn)元。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】該空分裝置系1988年引進(jìn),由法國(guó)TECNIP承包建設(shè)安裝的生產(chǎn)氧氣、氮?dú)飧?000m3/h的制氧設(shè)備。流程中具有常溫分子篩吸附器和低溫液氧吸附器,分子篩后設(shè)有CO2在線分析儀,卻無(wú)碳?xì)浠衔镌诰€分析儀,也未開展該項(xiàng)分析。事故后,法國(guó)SNPE國(guó)家級(jí)爆炸研究所的專家到現(xiàn)場(chǎng)勘察、計(jì)算,得出以下結(jié)論:(1)原料空氣中,危險(xiǎn)雜質(zhì)的含量嚴(yán)重超限,是該次爆炸事故的根源。由于裝置排放含有大量碳?xì)浠衔锏难h(huán)氣,又恰逢西北風(fēng),使空分塔吸入的加工空氣中的大局部危險(xiǎn)雜質(zhì)含量,顯然都大大超過了極限許可含量。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施危險(xiǎn)雜質(zhì)C2H4與C3H6的實(shí)際含量分別為極限許可含量的3.6倍和17.65倍,鑒于它們既不容易被分子篩和硅膠吸附,在液氧中的揮發(fā)度又特小,不容易隨氧氣帶走,因而在液氧中積聚、濃縮,到達(dá)爆炸極限。液氧沸騰時(shí)其運(yùn)動(dòng)速度可達(dá)10m/s,隨沖擊波方向的壓力可達(dá)10MPa,逆向沖擊波方向的壓力可達(dá)20MPa,液氧沸騰形成的氣泡絕熱壓縮所產(chǎn)生的能量也可能是引爆的原因之一。(2)對(duì)液氧中危險(xiǎn)雜質(zhì)未進(jìn)行在線、離線監(jiān)測(cè),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)有害雜質(zhì)含量超標(biāo)是這次爆炸的又一重要原因。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施(3)未連續(xù)排放液氧,導(dǎo)致C2H2和CmHn在液氧中積聚、濃縮,析出固體,是這次爆炸的直接原因。在大氣條件正常時(shí),連續(xù)排放折合1%氣氧產(chǎn)量的液氧,即可防止C2H2及CmHn在液氧中積聚、濃縮。當(dāng)大氣被有害雜質(zhì)污染時(shí),排放的液氧量應(yīng)作相應(yīng)增加,可防止它們?cè)谝貉踔械姆e聚、濃縮。而該化工廠不但未增加液氧排放量,而且連正常的液氧排放也未進(jìn)行,這就使C2H2和CmHn在液氧中積聚、濃縮,進(jìn)而析出固體C2H2和CmHn,導(dǎo)致空分塔爆炸。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】要從技術(shù)力量、檢測(cè)手段、規(guī)章制度、運(yùn)行操作、檢查催促等諸方面健全平安保證體系,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)空分設(shè)備平安運(yùn)行的管理。防止有害雜質(zhì)在空分塔內(nèi)積聚、爆炸的根本要求如下:〔1〕制氧的原料空氣條件要好,大氣中的有害雜質(zhì)不超量;〔2〕加工原料空氣入塔前要盡最大可能將其中的有害雜質(zhì)去除掉;〔3〕有害雜質(zhì)一旦進(jìn)入塔內(nèi)后,應(yīng)采取有效措施,阻止或不讓它們?cè)谝貉踔袧饪s;〔4〕配備足夠的必要的檢測(cè)儀器,隨時(shí)監(jiān)測(cè)它們?cè)谝嚎?、液氧中的含量,一旦超過正常運(yùn)行的允許值,立即采取有效措施,進(jìn)行稀釋或消除。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施為了保證分子篩正常、高效工作,必須抓好如下幾個(gè)環(huán)節(jié):〔1〕保證分子篩、活性氧化鋁的質(zhì)量〔強(qiáng)度、粒度、吸附性能及使用壽命等〕良好;〔2〕鑒于空氣溫度升高,分子篩吸附性能降低的特性,故入純化器的空氣溫度應(yīng)盡可能低,這不僅可提高分子篩吸附雜質(zhì)的能力,而且空氣溫度降低的同時(shí)可使分子篩〔或活性氧化鋁〕吸附水分的負(fù)荷降低;〔3〕不超周期運(yùn)行,按規(guī)定的工作周期運(yùn)行,不得隨便延長(zhǎng)吸附器的工作時(shí)間。特別要指出的是,當(dāng)制氧站200m范圍內(nèi)的其它裝置大量排放C2H2,CmHn及CO2等有害氣體時(shí),即應(yīng)縮短分子篩運(yùn)行周期,將有害雜質(zhì)拒之空分塔外。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施〔4〕按操作規(guī)程徹底清理再生分子篩,定期〔如每年1次〕對(duì)在役分子篩篩分,保證其良好的吸附性能。防止入塔有害雜質(zhì)的積聚濃縮:一是防止C2H2及CmHn在液氧中積聚,二是防止它們?cè)谥骼渲芯植繚饪s析出固體。為防止C2H2及CmHn在液氧中積聚,對(duì)只生產(chǎn)氣氧的空分裝置,在分子篩有效工作時(shí),應(yīng)連續(xù)不斷地排放液氧,其量為0.5%~1%氣氧產(chǎn)量。但如果在離制氧站200m范圍內(nèi)大量排放CO2,C2H2或其它CmHn時(shí),為防止它們?cè)谝貉踔械姆e聚,首先是縮短分子篩的工作周期,同時(shí)增加液氧的排放量。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施為防止C2H2及CmHn在液氧中的局部濃縮,一方面要注意改進(jìn)主冷結(jié)構(gòu),另一方面更重要的是主冷凝蒸發(fā)器應(yīng)采取全浸式操作,保證液氧的循環(huán)倍率。配備足夠、有效的檢測(cè)儀表,隨時(shí)監(jiān)督CO2,C2H2及CmHn總量:〔1〕在分子篩出口處配備在線檢測(cè)儀,當(dāng)CO2≥5×10-6時(shí),必須立即切換分子篩吸附器,保證加工空氣中含有的CO2,C2H2及CmHn應(yīng)盡量少;〔2〕完善監(jiān)測(cè)手段,在線監(jiān)測(cè)與定期監(jiān)測(cè)兩者并用,應(yīng)盡可能配置質(zhì)量可靠的在線監(jiān)測(cè)儀表,隨時(shí)監(jiān)測(cè)液氧中的C2H2及其它碳?xì)浠衔锖?,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題;編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施同時(shí)每天至少做一次離線檢測(cè),當(dāng)C2H2及總碳量到達(dá)報(bào)警值時(shí),應(yīng)及時(shí)采取包括增加排放液氧量在內(nèi)的各項(xiàng)措施,以稀釋它們?cè)谝貉踔械臐舛龋瑖?yán)格執(zhí)行對(duì)液氧中C2H2及總碳含量的規(guī)定。防止或降低液氧中產(chǎn)生高電位靜電電壓的最根本措施,是保證分子篩吸附效果和防止分子篩、活性氧化鋁〔或硅膠〕粉末進(jìn)入塔內(nèi)。防止或降低空分裝置產(chǎn)生靜電的根本措施,是在裝置內(nèi)外分別設(shè)置完善、可靠的防雷、防靜電接地裝置,接地電阻應(yīng)≤10Ω,且每年至少檢測(cè)1次。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某化工廠硝基苯精餾塔爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年5月28日1:50,某化工廠硝基苯車間硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸,造成1人輕傷,經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重。5月27日10:00~15:00由于更換洗后油泵,苯硝化工序停止生產(chǎn),但硝基苯粗餾塔、精餾塔仍在運(yùn)行,只是在中班減少了對(duì)粗餾塔的進(jìn)料量。23:10操作人員交接班檢查時(shí),生產(chǎn)正常,未發(fā)現(xiàn)異常情況,到零點(diǎn)時(shí),某操作工發(fā)現(xiàn)塔液面上漲超過工藝控制要求80%以上,他立即采取了加大蒸汽量,減少進(jìn)料量,降低回汽量的措施,28日1:00兩操作工檢查時(shí)液面在60%~70%,1:25液面已下降60%,準(zhǔn)備在2:00再適當(dāng)提高進(jìn)料量;編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施但在1:50,精餾塔發(fā)生了爆炸:巨大的爆炸能量將精餾塔連根底拔起,塔體與下封頭環(huán)焊縫撕裂斷開,塔上部飛出越過在2樓的控制室后落在地面,爆炸形成的沖擊波,把周圍數(shù)十米內(nèi)的廠房門窗和玻璃都炸壞,炸開的閥門、道門孔蓋飛出數(shù)十米,在數(shù)千米范圍內(nèi)都能聽到巨大的爆炸聲。此次精餾塔爆炸,還損壞了粗餾塔、再沸器、冷水塔、電氣儀表、廠房等設(shè)備、設(shè)施??刂剖覂?nèi)有人受傷。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】〔1〕塔釜中多硝基化合物含量偏高,是引發(fā)此次爆炸事故的原因之一。在硝化反響中,伴隨著副反響,會(huì)生成2,4-二硝基酚及其鹽類、間二硝基苯等多硝基化合物,這些物質(zhì)在高溫、磨擦、撞擊等條件下會(huì)分解放熱而引起爆炸,爆炸能量再迅速推動(dòng)全部硝基化合物引起爆炸,瞬間形成巨大的爆炸威力。此次事故分析已證明由于未按規(guī)定停止精餾,定期排出精餾塔底焦?fàn)钗镔|(zhì),塔內(nèi)富集的多硝基化合物的平均濃度已超過工藝控制指標(biāo),精餾塔底聚集的殘焦?fàn)钗镔|(zhì)中,多硝基化合物的富集已到達(dá)足以引起爆炸的物質(zhì)量?!?〕操作人員發(fā)現(xiàn)塔液面過高,同時(shí)采取了多種降液位措施,致使蒸發(fā)量過大,液位下降較快,在此情況下,檢查不及時(shí),塔液面下降,未及時(shí)將液位調(diào)高,溫度迅速上升,引起已富集的多硝基化合物分解而發(fā)生爆炸。〔3〕工藝控制手段落后,本質(zhì)平安度不高。如果工藝控制中,采用高液位和低液位報(bào)警,自動(dòng)控制液位、流量分析等裝置,一旦操作人員失誤,也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除或自動(dòng)緊急停車,爆炸事故是可以防止的。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制副產(chǎn)物多硝基化合物的含量,嚴(yán)禁超標(biāo),可加強(qiáng)中和水洗別離的能力,保證多硝基化合物的含量在平安指標(biāo)范圍內(nèi)?!?〕按規(guī)定進(jìn)行排焦,使多硝基化合物在焦油中不至富集成患。〔3〕嚴(yán)禁脫崗、睡崗,加強(qiáng)巡回檢查,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,必須及時(shí)處理。要加強(qiáng)教育培訓(xùn),提高操作人員診斷和排除各種事故隱患的能力?!?〕提高生產(chǎn)工藝控制的自動(dòng)化水平,實(shí)行DCS和FSC控制,至少要設(shè)置必要的報(bào)警聯(lián)鎖裝置?!?〕本起爆炸6名操作人員幸免于難,得益于操作室防爆墻的設(shè)計(jì)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某市助劑廠蒸餾釜超壓爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年10月22日20:15,某市助劑廠防老劑DBH車間蒸餾釜因超壓發(fā)生爆炸,造成4人死亡,3人重傷,直接經(jīng)濟(jì)損失11.2萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失18.8萬(wàn)元。防老劑DBH生產(chǎn)由車間40名工人分4班兩倒連續(xù)進(jìn)行。10月22日夜班〔19:00~次日7:00〕當(dāng)班的10名工人,于18:45分別在各自的崗位與前一班的工人交接班。酒精蒸餾工做完準(zhǔn)備工作后〔上一班工人已將釜內(nèi)料渣出清,并已將釜冷卻〕開始抽料,當(dāng)班班長(zhǎng)去各崗位巡回檢查。20:15酒精蒸餾釜突然發(fā)生爆炸并燃起大火。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】1直接原因酒精蒸餾釜出料閥沒有開啟是造成這起事故的直接原因。由于出料閥未翻開,當(dāng)開通蒸汽后酒精蒸發(fā),使蒸餾釜從常壓狀態(tài)變?yōu)槭軌籂顟B(tài),當(dāng)釜內(nèi)酒精蒸汽壓力超過釜蓋螺栓的應(yīng)力強(qiáng)度時(shí),將釜蓋沖開,大量酒精蒸汽沖出后與空氣迅速混合,形成爆炸混合物,遇火源瞬間發(fā)生化學(xué)爆炸。酒精爆炸極限為3.3%~19.0%編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2間接原因(1)防老劑DBH擴(kuò)建,未嚴(yán)格按“三同時(shí)〞要求進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。防老劑DBH生產(chǎn)屬甲類生產(chǎn),但設(shè)計(jì)未報(bào)有關(guān)部門審查批準(zhǔn),設(shè)計(jì)不標(biāo)準(zhǔn),沒有正規(guī)圖紙,局部電氣設(shè)備不符合防爆要求,如離心機(jī)、排氣扇等未采用防爆型電機(jī)。生產(chǎn)廠房利用的是原順酐庫(kù)房,房頂為大型屋面板〔混凝土預(yù)制板〕,未考慮泄壓等問題,不符合有關(guān)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(2)制度不嚴(yán),管理不善。雖經(jīng)企業(yè)整頓,但沒有健全必要的規(guī)章制度,無(wú)章可循、有章不循現(xiàn)象普遍存在,生產(chǎn)管理混亂。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施防老劑DBH車間共有49名職工,正式工僅4人,合同工16人,臨時(shí)工27人,外借2人。其中進(jìn)廠時(shí)間最短的還不到1個(gè)月。這些工人中,大多數(shù)未經(jīng)就業(yè)前培訓(xùn),進(jìn)廠后也沒有認(rèn)真進(jìn)行專業(yè)崗位和平安教育培訓(xùn),只是在試產(chǎn)前2天進(jìn)行了為期1天的平安、消防、法紀(jì)、技術(shù)、工藝紀(jì)律教育,即上崗獨(dú)立操作。人員素質(zhì)與生產(chǎn)的性質(zhì)、要求不相適應(yīng)。大局部工人缺乏平安生產(chǎn)知識(shí),操作不夠熟練,事故應(yīng)變能力差。(3)擴(kuò)建工程沒有很好地組織,缺乏嚴(yán)密的方案。下達(dá)工程承包任務(wù)只有時(shí)間、進(jìn)度要求,沒有具體的平安要求。安裝結(jié)束后,沒有制定試車方案,沒有制定與擴(kuò)建裝置相適應(yīng)的平安和工藝操作規(guī)程,也沒有認(rèn)真地向維修人員和操作人員進(jìn)行設(shè)備、工藝交底,即倉(cāng)促投入試生產(chǎn)。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕按照甲類生產(chǎn)、Q-1級(jí)防爆要求,應(yīng)重新設(shè)計(jì)廠房和生產(chǎn)裝置,調(diào)整工藝布局。針對(duì)這起事故的直接原因,考慮到蒸餾出料閥的平安可靠性,在工藝上對(duì)進(jìn)料方式進(jìn)行改造,既滿足工藝要求又保證平安?!?〕對(duì)全廠所有規(guī)章制度進(jìn)行清理,并重新修訂防老劑DBH工藝規(guī)程和平安操作規(guī)程?!?〕整頓用工制度,加強(qiáng)職工的培訓(xùn)教育:①對(duì)全廠所有化工生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行技術(shù)、平安的培訓(xùn)教育;②對(duì)原DBH車間人員進(jìn)行改組,清退不符合招工政策和規(guī)定的進(jìn)廠人員,并從其他車間抽調(diào)骨干充實(shí)加強(qiáng)該車間,缺乏人員,按招工政策和要求從社會(huì)上擇優(yōu)錄用。同時(shí),要加強(qiáng)車間管理。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某縣化肥廠煤氣爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年4月20日10:40,某縣化肥廠合成工段煤氣爆炸,死亡17人,重傷9人,輕傷16人,經(jīng)濟(jì)損失70萬(wàn)元。該廠年度大修即將結(jié)束,變換工段已經(jīng)開車升溫,同時(shí)開啟高壓機(jī)將空氣向合成系統(tǒng)輸送,對(duì)合成系統(tǒng)進(jìn)行試壓、試漏。當(dāng)系統(tǒng)壓力升至14MPa,停高壓機(jī),并切氣5min,保持系統(tǒng)恒壓。10:40,合成工段突然發(fā)生大爆炸,造成1臺(tái)油別離器、2臺(tái)氨別離器、1臺(tái)冷交換器、1臺(tái)水冷卻器被炸毀;合成塔、合成氨冷凝器、立式冷卻器等多臺(tái)設(shè)備受到不同程度的損壞,局部廠房倒塌、傾斜;當(dāng)班的17名操作工死亡,另有9人重傷,16人輕傷,造成直接經(jīng)濟(jì)損失27萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失43萬(wàn)元。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】〔1〕合成系統(tǒng)大修前置換使用的惰性氣體中含有一氧化碳,經(jīng)分析,確認(rèn)此氣體系半水煤氣和空氣的混合氣體?!?〕在合成送氣時(shí),開動(dòng)4號(hào)壓縮機(jī),通過總管從6號(hào)壓縮機(jī)一小法蘭處吸氣。事后檢查,6號(hào)壓縮機(jī)一段入口閥門開度有問題,致使管內(nèi)形成負(fù)壓,而管又與脫硫系統(tǒng)相連,吸進(jìn)半水煤氣?!?〕連通管與半水煤氣總管的大副線閥沒有關(guān)嚴(yán),閥芯與閥座有4~5mm寬的月牙形縫隙。其他兩閥門雖關(guān)閉,但試漏時(shí)仍發(fā)現(xiàn)有大量漏氣,第4只閥門有少量漏氣,并且試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)未加盲板?!?〕合成系統(tǒng)進(jìn)行氣壓試驗(yàn)時(shí),冷卻排管上正在切割淋水板鋸齒,切割的熔渣落到排管上,同時(shí)碳化工段正在用電焊,焊機(jī)地線連在全廠設(shè)備管線上,如有接觸不良,便產(chǎn)生電火花導(dǎo)致事故的發(fā)生。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)要用盲板隔開,試壓、試漏時(shí)要對(duì)氣體進(jìn)行嚴(yán)格分析,氣體合格前方可送氣?!?〕檢修完畢后要對(duì)所有設(shè)備、管道等進(jìn)行嚴(yán)格檢查,到達(dá)技術(shù)要求后才能開車。〔3〕嚴(yán)格禁止各種手開工具的接地線與設(shè)備管道相連,嚴(yán)格動(dòng)火制度。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】某縣煉油廠油罐爆炸事故【事故概況、經(jīng)過】某年8月23日16:45,山東省莘縣煉油廠發(fā)生油罐起火破裂爆炸事故,造成10人死亡,4人重傷,2人輕傷,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)20多萬(wàn)元。為擴(kuò)大再生產(chǎn),該廠1992年4月在廠原油儲(chǔ)藏區(qū)新建4m3原油罐1個(gè),因原油加工要保持一定的溫度,油罐需要加設(shè)保溫層;在7月底,該罐已裝進(jìn)原油60t;8月23日下午,由施工隊(duì)長(zhǎng)帶人對(duì)油罐進(jìn)行保溫施工,油罐周圍還有煉油廠的6名工人〔其中包括廠方平安監(jiān)督員〕,在保溫施工至油罐的上部時(shí),罐體突然起火破裂。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘察,發(fā)現(xiàn)起火油罐西側(cè)有“大雞牌〞香牌盒,內(nèi)有香煙6支,另外在保溫磚底部發(fā)現(xiàn)散落香煙2支,罐周圍有煙蒂。據(jù)該廠工人反映,在事故發(fā)生前一天〔8月22日10:00〕發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)長(zhǎng)在油罐西側(cè)吸煙。通過分析確認(rèn),事故發(fā)生的當(dāng)天氣溫較高,罐體原油受熱后,罐內(nèi)可燃?xì)怏w大量蒸發(fā),從油罐氣孔往外排出,在罐旁點(diǎn)火抽煙是造成這次事故的主要原因。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕加強(qiáng)施工平安管理,廠區(qū)嚴(yán)禁吸煙。〔2〕企業(yè)應(yīng)落實(shí)專人對(duì)外單位施工進(jìn)行監(jiān)護(hù),施工單位進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)經(jīng)過平安培訓(xùn),考試合格前方可作業(yè)。〔3〕企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)平安檢查和平安巡查,對(duì)違章行為立即制止,發(fā)生隱患及時(shí)消除。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施二、爆炸事故【事故名稱】焊補(bǔ)稀硫酸罐引起化學(xué)爆炸【事故概況、經(jīng)過】某單位運(yùn)輸稀硫酸的金屬罐體底部因故需補(bǔ)焊。某年7月27日20:15,補(bǔ)焊工作在某廠機(jī)加工車間鉚焊廠房?jī)?nèi)進(jìn)行。當(dāng)焊工剛開始焊接引弧時(shí),酸罐即發(fā)生爆炸。1名工人被爆炸飛散物擊中,當(dāng)場(chǎng)死亡,焊工被酸燒傷。另有工具箱被炸壞,并震碎廠房53塊玻璃。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】現(xiàn)場(chǎng)取樣分析結(jié)果說明,溶液及有關(guān)材料中皆沒有易爆物,從而可排除罐中有易爆物引起爆炸的可能性。根據(jù)罐體材料分析可知,其材料系非耐酸鋼。因此在稀硫酸的作用下,罐體中的鐵與酸會(huì)發(fā)生反響,產(chǎn)生氫氣。而氫的爆炸范圍是2.3%~81.5%(體積分?jǐn)?shù)),當(dāng)氫氣與空氣混合后到達(dá)爆炸極限,遇明火發(fā)生化學(xué)爆炸。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】(1)盛裝過稀硫酸的容器應(yīng)用耐酸鋼板與襯鉛鋼板或其它防腐材料制作。(2)盛裝過稀硫酸的容器在焊接前,應(yīng)使用堿水清洗或冷風(fēng)、蒸氣吹掃,以去除容器內(nèi)易燃易爆的氫氣。(3)焊補(bǔ)前容器所有工藝孔、人孔及手孔等應(yīng)全部翻開。(4)焊補(bǔ)前應(yīng)對(duì)容器進(jìn)行用火分析,辦理用火手續(xù)前方可補(bǔ)焊。(5)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入補(bǔ)焊現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)禁站在容器進(jìn)出口、人孔及工藝孔正前方。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施三、中毒與職業(yè)危害事故〔一氧化碳中毒窒息預(yù)防〕【事故名稱】硫化氫中毒3人死亡事故【事故概況、經(jīng)過】2021年11月7日南京某化工公司在維修硫化釜時(shí),發(fā)生硫化氫中毒事故,造成3名工人中毒死亡。

編輯ppt3號(hào)、4號(hào)硫化釜尾氣排放系統(tǒng)、管線及閥門布置示意圖大家想一想:假設(shè)3號(hào)釜內(nèi)是N2會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果?化工典型事故分析及其防范措施編輯ppt從圖中可以看出:3號(hào)和4號(hào)硫化釜并聯(lián),維修3號(hào)硫化釜時(shí),4號(hào)硫化釜處于生產(chǎn)狀態(tài),此時(shí)3號(hào)硫化釜捕集管閥未關(guān)閉,造成4號(hào)硫化釜內(nèi)硫化氫竄入3號(hào)硫化釜是引起事故的直接原因,工人在維修和施救過程中人個(gè)防護(hù)用品使用不當(dāng)是事故的重要原因。

N2是有害氣體,具有窒息性。某單位用N2置換反響釜,一工人進(jìn)入反響釜進(jìn)行檢測(cè)看是否能夠動(dòng)火,人進(jìn)入反響釜后因N2窒息死亡?;さ湫褪鹿史治黾捌浞婪洞胧┚庉媝pt化工典型事故分析及其防范措施三、中毒與職業(yè)危害事故【事故名稱】下紙漿池救人中毒傷亡事故【事故概況、經(jīng)過】2000年2月2日,某造紙廠因故停車后,三車間的紙漿池一直未進(jìn)行清理。紙漿池的容積為35m3,深約3.2m,池頂有邊長(zhǎng)0.6m的方形入口。紙漿池由于原料腐敗時(shí)間長(zhǎng),積聚了有毒有害物質(zhì)。2月19日車間安排清理,1名工人在入口用水沖洗后,1名碎漿工人從池頂入口沿踏梯下到紙漿池內(nèi)清理,一到池底立即暈倒。池頂工人見狀大聲呼救,3名工人迅速感到現(xiàn)場(chǎng),最初認(rèn)為是因?yàn)檎玖⒉环€(wěn)而跌倒,先后有2人下池救人,均中毒昏倒。此時(shí)才意識(shí)到是中毒;找來繩子、風(fēng)扇和濕毛巾等,用風(fēng)扇向池內(nèi)吹風(fēng),然后在其他人的幫助下,由2人戴著墊有濕毛巾的口罩,腰系繩子下池將3人救了上來。但其中2人已死亡,另1人昏迷,救人者也因中毒住院。

編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】〔1〕紙漿池由于殘留原料,生成相對(duì)密度較大的硫化氫(d=1.198,空氣為1),溶于漿質(zhì)中而沉于低凹處,人下池后因硫化氫濃度過高,達(dá)1000mg/m3左右?工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值?規(guī)定,硫化氫最高允許濃度為10mg/m3,在數(shù)秒內(nèi)發(fā)生“閃電型〞急性中毒而倒下,瞬間停止呼吸。雖然事故發(fā)生后經(jīng)過幾小時(shí)的吹風(fēng)和向池內(nèi)灌水,采樣檢測(cè)結(jié)果硫化氫的含量仍超標(biāo)15.9倍?!?〕搶救人員也缺乏漿池會(huì)產(chǎn)生硫化氫導(dǎo)致下池會(huì)發(fā)生急性中毒的平安知識(shí),因而在毫無(wú)防護(hù)的情況下,冒然下池救人,擴(kuò)大了事故?!?〕該廠沒有對(duì)職工進(jìn)行平安衛(wèi)生教育,也未制定防范措施和急救預(yù)案。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕對(duì)職工進(jìn)行硫化氫的毒性及其防護(hù)知識(shí)的平安教育。〔2〕在有可能產(chǎn)生硫化氫中毒的場(chǎng)所作業(yè)時(shí),應(yīng)進(jìn)行硫化氫濃度檢測(cè),只有檢測(cè)分析無(wú)害,并戴好防護(hù)用品后,方可進(jìn)行作業(yè);與此同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)、監(jiān)護(hù),并現(xiàn)場(chǎng)備有急救器材?!?〕制定硫化氫中毒的應(yīng)急救援預(yù)案。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施三、中毒與職業(yè)危害事故【事故名稱】印度博帕爾市農(nóng)藥廠甲基異氰酸酯泄漏中毒傷亡事故【事故概況、經(jīng)過】1984年12月3日凌晨,印度博帕爾市農(nóng)藥廠發(fā)生毒氣泄漏事故,有近40t劇毒的甲基異氰酸酯〔MIC〕及其反響物在2h內(nèi)沖向天空,順著7.4km/h的西北風(fēng),向東南方向飄蕩,剎時(shí)間毒氣彌漫,覆蓋了市區(qū)64.7km2。密度大于空氣的MIC蒸汽,在當(dāng)時(shí)17℃的大氣中,迅速凝聚成毒霧,貼近地面層飄移,許多人在睡夢(mèng)中因中毒就離開了人世。而有更多的人被毒氣熏嗆后驚醒,涌上街頭,人們被這驟然降臨的災(zāi)難弄得暈頭轉(zhuǎn)向,不知所措。博帕爾市頓時(shí)變成了一座恐怖之城,一座座房屋完好無(wú)損,滿街遍野到處是人、牲畜和飛鳥的尸體,現(xiàn)場(chǎng)慘不忍睹。在短短的幾天內(nèi)死亡2500余人,有20多萬(wàn)人受傷需要治療。1星期后,每天仍有5人死于這場(chǎng)災(zāi)難;半年后的1985年5月還有10人因事故受傷而死亡。據(jù)統(tǒng)計(jì)本起事故共死亡3500多人。受害要治療、孕婦流產(chǎn)、胎兒畸形、肺功能受損者不計(jì)其數(shù),數(shù)千人雙目失明。經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)近百億美元。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】1甲基異氰酸酯的理化性質(zhì)甲基異氰酸酯是無(wú)色、易揮發(fā)、易燃燒的液體。相對(duì)分子量為57,沸點(diǎn)為39.1℃。20℃時(shí)的蒸汽壓為46.4kPa。蒸汽密度比空氣重1倍。MIC的化學(xué)性質(zhì)很活潑,能與有活性的氫基團(tuán)起反響;能和水反響并產(chǎn)生大量熱;能在催化劑的作用下,發(fā)生放熱聚合反響。促進(jìn)聚合反響的催化劑很多,如堿、金屬氯化物及金屬離子鐵、銅、鋅等,因此MIC不能與這些金屬接觸。接觸它的容器需用304不銹鋼和襯玻璃材料制成。輸送管道需用不銹鋼或襯聚四氟乙烯材料制成。容器體積要大,盛裝MIC量只容許占容積的一半。大量?jī)?chǔ)存時(shí)應(yīng)使溫度保持在0℃。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施2事故原因2.1直接原因清洗時(shí),沒有在閥門附近插上盲板使管道與610號(hào)儲(chǔ)罐隔開,水進(jìn)入儲(chǔ)罐后與MIC反響產(chǎn)生CO2和熱量,因產(chǎn)品中氯仿及光氣提供的氯離子起催化作用,加速水和MIC之間反響,反響放熱使蒸發(fā)加劇,蒸汽壓上升,造成泄漏事故發(fā)生。2.2主要原因(1)廠址選擇不當(dāng)。建廠時(shí)未嚴(yán)格按工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,設(shè)計(jì)平安衛(wèi)生隔離帶。大批失業(yè)者和貧民在廠區(qū)周圍安家落戶,并大多數(shù)住在工廠主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)側(cè),廠址選擇不當(dāng)為這次中毒事故埋下了禍根。(2)當(dāng)局和工人對(duì)MIC毒性缺乏認(rèn)識(shí),不懂得MIC急性中毒搶救方法,普遍缺乏自救、互救知識(shí),裝置負(fù)責(zé)人沒有應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)。發(fā)生泄漏事故后,根本沒有應(yīng)急救援和疏散方案。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施(3)工廠的防護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)施差。工廠僅有1套平安裝置,事故發(fā)生后卻不能啟動(dòng)。該廠沒有早期報(bào)警系統(tǒng),也沒有自動(dòng)監(jiān)測(cè)平安儀表。(4)管理混亂。工藝要求MIC儲(chǔ)存溫度應(yīng)保持在0℃,而該廠610號(hào)儲(chǔ)罐長(zhǎng)期為20℃〔因溫度指示已撤除〕。平安裝置無(wú)人檢查和維修,致使在事故中燃燒塔完全不起作用,淋洗器不能充分發(fā)揮作用。因隨意撤除溫度指示和報(bào)警裝置,當(dāng)儲(chǔ)罐開始泄漏時(shí),未能起報(bào)警作用,從而坐失搶救良機(jī)。交接班不嚴(yán)格,常規(guī)的監(jiān)護(hù)和化驗(yàn)記錄漏記。該廠先后曾發(fā)生過6起中毒事故,造成死亡1人,48人中毒,這些事故卻未引起該廠領(lǐng)導(dǎo)層足夠重視,未能認(rèn)真汲取教訓(xùn),終于釀成大禍。(5)違反操作規(guī)程。操作規(guī)程要求,MIC裝置應(yīng)配置專職平安員、3名監(jiān)督員、2名檢修員和12名操作員;關(guān)鍵崗位操作員要求大學(xué)畢業(yè)。而該裝置無(wú)專職平安員,僅有1名負(fù)責(zé)裝置平安責(zé)任者、1名監(jiān)督員、1名檢修者,操作員無(wú)1名大學(xué)畢業(yè)生。(6)違章作業(yè)。MIC儲(chǔ)罐按規(guī)程實(shí)際儲(chǔ)量不得超過容積的50%,而610號(hào)儲(chǔ)罐實(shí)際儲(chǔ)量超過70%。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【對(duì)策措施】〔1〕對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品工廠,在建廠選址時(shí),應(yīng)作平安預(yù)評(píng)價(jià)。根據(jù)危險(xiǎn)程度提出對(duì)策措施,留有足夠防護(hù)帶,不得臨近居民區(qū)等。〔2〕對(duì)于生產(chǎn)和加工有毒化學(xué)品的裝置,應(yīng)配自動(dòng)化儀表和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)等設(shè)施,提高裝置的本質(zhì)平安度?!?〕對(duì)劇毒化學(xué)品的儲(chǔ)存量應(yīng)以維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)為限,嚴(yán)格控制儲(chǔ)量?!?〕健全平安管理制度與操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行。提高操作人員技術(shù)素質(zhì),杜絕誤操作和違章作業(yè)。嚴(yán)格交接班制度,記錄齊全?!?〕強(qiáng)化職業(yè)平安衛(wèi)生教育,提高職工的自我保護(hù)意識(shí)和普及事故中的自救、互救知識(shí)?!?〕對(duì)生產(chǎn)和加工劇毒化學(xué)品的裝置應(yīng)有獨(dú)立的平安處理控制系統(tǒng),一旦發(fā)生泄漏事故能即時(shí)啟動(dòng)。該系統(tǒng)應(yīng)定期檢修維護(hù),使其處于良好的應(yīng)急工作狀態(tài)?!?〕制訂化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案,并定期進(jìn)行事故預(yù)案演練,使員工具有突發(fā)事故應(yīng)急處理能力。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施三、中毒與職業(yè)危害事故【事故名稱】氮?dú)庵舷⑺劳鍪鹿省臼鹿矢艣r、經(jīng)過】某車間油氣化爐主要以重油為原料,生產(chǎn)純度>98%的氫氣,2002年9月12日停爐降溫置換檢修,人孔全開,工藝管線與系統(tǒng)完全斷開,底部管線因清堵也被割開,此爐與系統(tǒng)完全隔絕。9月23日廠總工辦組織有關(guān)人員入爐檢查,9月24日入爐清理,均按規(guī)定辦理了作業(yè)許可證,未出現(xiàn)異常情況。9月25日15:00左右車間副主任到此爐旁進(jìn)行措施確認(rèn)和監(jiān)護(hù),無(wú)意中發(fā)現(xiàn)此爐內(nèi)有燈光,爐內(nèi)有人,立即組織人員搶救。17:00左右正副兩工段長(zhǎng)被先后救出送醫(yī)院全力搶救,終因搶救無(wú)效于18:00左右2人死亡。

編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施【事故原因分析】專家組對(duì)事故的發(fā)生做了如下推理和推斷:正、副工段長(zhǎng)事先知道爐底出口煙道磚已砌完,2人商定準(zhǔn)備于9月25日下午進(jìn)爐檢查,他們誤認(rèn)為氮?dú)忾y門已完全關(guān)死(氮?dú)夤芫€25日用于動(dòng)火前吹掃置換),而且23日、24日均有多人進(jìn)爐清理和作業(yè),一切正常,爐內(nèi)工藝條件和24日相同,此爐處于平安狀態(tài),因此從思想上放松了對(duì)進(jìn)設(shè)備作業(yè)的平安警惕,在沒有取樣分析、沒有平安確認(rèn)及未按規(guī)定辦理進(jìn)設(shè)備作業(yè)許可證的情況下,2人先后直接通過鐵梯進(jìn)入此爐。此時(shí)爐內(nèi)漏有氮?dú)?,造成?yán)重缺氧,2人先后在入爐的過程中因氮?dú)庵舷?,從梯上墜落。編輯ppt化工典型事故分析及其防范措施1直接原因由于氮?dú)饪偣艹隹陂y內(nèi)漏,泄漏的氮?dú)馔ㄟ^臨時(shí)管線進(jìn)入此爐,并在爐內(nèi)積聚,致使?fàn)t內(nèi)氧含量大幅度降低,2人進(jìn)入爐內(nèi)缺氧死亡。事故發(fā)生后做模擬試驗(yàn),1h后取樣分析爐內(nèi)氧含量從20.6%降至0.6%~1.8%。2間接原因

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