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文檔簡介

D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)不通電(虛焊)8DReport(撰寫人):日期:2013.11.12目錄D1團(tuán)隊(duì)D2問題描述D3緊急對策D4根本原因分析及驗(yàn)證D5永久性糾正對策D6糾正行動有效性確認(rèn)D7預(yù)防再發(fā)生(標(biāo)準(zhǔn)化)D8感謝團(tuán)隊(duì)協(xié)作D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D1成立團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員

組長品質(zhì)(DIPQE)(SMTQE)(客服)工程(SMT工程)(DIP工程)(TE)生產(chǎn)(SMT生產(chǎn))(組裝生產(chǎn))(DIP生產(chǎn))開發(fā)/其他/D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D2問題描述客戶華三發(fā)生時間213.11.12地點(diǎn)菲菱科思不合格類別歸屬□來料■制程

□體系□成品□客驗(yàn)□客訴□其它:現(xiàn)場稽核問題批量1700檢驗(yàn)數(shù)/不良數(shù)13不良描述:11月9號下午初測反饋投產(chǎn)1700PCS產(chǎn)品,在一小時內(nèi)發(fā)現(xiàn)連續(xù)13PCS不通電。異常發(fā)生后立刻要求產(chǎn)線停線。后經(jīng)工程分析為U5位置虛焊導(dǎo)致不良圖片:無D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D3緊急對策狀態(tài)可疑品數(shù)量處理措施責(zé)任人庫存不涉及在工品17001.對組裝車間已經(jīng)好的400PCS成品安排24小時的老化試驗(yàn);----發(fā)現(xiàn)4PCS不良(不通電)故要求對1700PCS全部返工,對芯片做拖錫處理后流線。2.返工后的U5不良PCS,現(xiàn)象為燈不亮,沒有不通電現(xiàn)象,拿20PCS成品給到開發(fā)部做高低溫試驗(yàn)(高溫60度,低溫-20度,各2H-----無不良;3.不通電異常通過返工維修基本上能把問題改善,將風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)部攔截。顧客端不涉及D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D4根本原因及驗(yàn)證

No.根本原因及驗(yàn)證責(zé)任人完成時間1從倉庫借出114pcs物料,對庫存物料狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),目前庫存狀態(tài)物料只有“GD34”/”GD35”兩個批次,物料為真空包裝,打開包裝后卻發(fā)現(xiàn)濕度卡變色,60%級已經(jīng)變色,可以推論:“GD34”/”GD35”兩個批次還未投入產(chǎn)線生產(chǎn),目前已經(jīng)出現(xiàn)受潮現(xiàn)象,不良板“GD24”周物料也一定是在受潮之后繼續(xù)投產(chǎn)使用。2013.11.122從TRAY盤內(nèi)取出物料,顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn),沒有貼片的物料前端也出現(xiàn)棕黃色同過爐后出現(xiàn)的現(xiàn)象類似,同時引腳底部表面附著有白色粉末狀物體,判定產(chǎn)品受潮影響。2013.11.123現(xiàn)場從其他規(guī)格的物料上錫情況做對比,發(fā)現(xiàn)其他規(guī)格的IC引腳爬錫飽滿,三面吃錫均勻。2013.11.12D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D4根本原因及驗(yàn)證

No.根本原因及驗(yàn)證責(zé)任人完成時間4總結(jié):1.物料存儲期限12個月,在使用時間內(nèi),SMT物料存儲溫濕度條件合格,物料來料真空包裝合格,此批上線的物料真空袋漏氣,物料存儲異常。2.物料受潮是此次不良產(chǎn)生的主要因素,造成焊接過程中浸潤不良,行成不固定位置的引腳出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象。4.生產(chǎn)人員未按規(guī)定作業(yè),上線前對真空袋漏氣的產(chǎn)品沒有檢查潮敏卡的受潮情況,也沒有爆露問題,潮敏卡受潮了仍在生產(chǎn)。3.SMT的檢測設(shè)備對此種虛焊的不良無法篩選出來,導(dǎo)致流入下一工序。2013.11.12D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D5永久性糾正對策No.永久對策責(zé)任人完成時間1受潮物料烘烤上線驗(yàn)證200PCS,無不良。為避免后續(xù)在生產(chǎn)過程中“GD34”/”GD35”兩個批次出現(xiàn)焊接問題,烘烤后上線,烘烤方式采用125°±5°時間48小時。2013.11.152品質(zhì)QE組織相關(guān)人員培訓(xùn)潮濕敏感器件存放及管控進(jìn)行培訓(xùn);2013.11.153倉庫后續(xù)拆包后無法再次抽真空的更換新帶子,對于漏氣的產(chǎn)品檢驗(yàn)是否受潮,從新抽真空處理。2013.11.154對SMT主管進(jìn)行處罰,生產(chǎn)拆包前檢驗(yàn)真空袋是否漏氣,拆包后后要檢查潮敏卡的受潮狀況,如果有變色的應(yīng)立即通知班組長處理。2013.11.155SMT工程優(yōu)化檢測設(shè)備和檢測手法,AOI人員檢驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)同一異常連續(xù)發(fā)生,無法確定異常問題時,找工程部技術(shù)人員確認(rèn),技術(shù)員無法確認(rèn)將問題升級讓工程師處理,確定問題后品質(zhì)要求停線整改。2013.11.15D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D6糾正行動有效性確認(rèn)No.永久對策責(zé)任人完成時間1對策執(zhí)行中,效果后續(xù)IPQC持續(xù)監(jiān)督。涂楊威2013.11.16D6:永久對策的實(shí)施及跟蹤(Implementation&ValidationofPCA)D7預(yù)防再發(fā)生(標(biāo)準(zhǔn)化)No

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