光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案_第1頁
光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案_第2頁
光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案_第3頁
光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案_第4頁
光伏玻璃原板生產(chǎn)過程中線條缺陷產(chǎn)生原因及解決方案_第5頁
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文檔簡介

引言光伏玻璃現(xiàn)多為壓延法制造,即通過一對上、下輥在一定的壓力下連續(xù)輥壓成型,因而其產(chǎn)生缺陷類型有別于浮法玻璃。本文就其中一種板面線條缺陷作相關(guān)的分析,提出改善建議。玻璃板面出現(xiàn)線條缺陷及表征2020年9月,某公司在原有熔化量560t/d窯爐上冷修技改為650t/d一窯四線光伏窯爐,為降低成本,技改僅就卡脖結(jié)構(gòu)及全窯保溫做了局部調(diào)整。在正常投產(chǎn)運營2個月后,適逢市場價格大好,超標(biāo)提升到680t/d熔化量。但11月15日凌晨在1#線、4#線靠外側(cè)玻璃板上表面首先出現(xiàn)線條缺陷,線條方向與玻璃流向一致,寬度1~2mm,深度為0.05~0.1mm,有數(shù)十條之多,肉眼觀察明顯,初期為邊部出現(xiàn),后續(xù)擴散到整個板面,在出現(xiàn)2h后,中間2#、3#線亦同時出現(xiàn),4條線整個玻璃板面線條情況在緊急措施后持續(xù)約7h,出現(xiàn)了大量的廢玻璃,嚴重影響當(dāng)日玻璃成品率。原因分析排除法是較為常用的查找并解決玻璃出現(xiàn)缺陷問題的方法。對線條缺陷處取樣進行相關(guān)成分化學(xué)分析,結(jié)果見表1。表1線條缺陷樣品化學(xué)分析結(jié)果線條位置含鐵量、氧化鋁、二氧化硅含量增高,玻璃密度小于正常玻璃密度,密度變化約26×10-4g/cm3,大幅超過密度極差±10×10-4g/cm3的要求,意味著可能出現(xiàn)熔化、均化不良,料方污染或錯誤,甚至跑料等情況,且該缺陷持續(xù)時長過長,玻璃在退火窯處應(yīng)力紊亂,自動破板。基于上述現(xiàn)象,初步判定可能由以下幾種原因引發(fā):(1)玻璃熔爐內(nèi)均化不良因?qū)嶋H拉引量高于設(shè)計拉引量約13%,玻璃表層流速高于原流速,且在短時間即達到最高拉引速度,窯爐內(nèi)出現(xiàn)泡線后移,泡沫覆蓋面積過大導(dǎo)致熱點不突出,玻璃在熱點位置沒形成回流,投料流直接進入了澄清區(qū)并隨之流向工作部。現(xiàn)象表征:①投料口池底溫度持續(xù)下降,在增加燃料的情況下,反而出現(xiàn)碹頂升高,各爐池底至澄清部底部溫度下降;②泡線末端從原5#小爐位置拉到6#小爐位置,泡呈致密且薄狀,泡層遠移,意味著料堆下層熔化減慢,泡沫區(qū)含有未熔化完全石英砂粒,易發(fā)生“跑料”事故。(2)原料中Al2O3含量異常在發(fā)生線條缺陷前,每周例行檢驗玻璃成分,檢測到玻璃中Al2O3含量從0.9%到1.15%波動,甚至最高波動到1.30%,設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值則為1.05%。究其原因:硅砂存在細粉含量13%~15%情況(細粉含鐵高,含泥多),造成混料不均情況出現(xiàn)(與純堿粒度配合度差);另外,因使用的硅砂為高嶺土洗砂工藝制砂,砂中常有泥團出現(xiàn),不可避免地會混入鋁土等物質(zhì),對部分泥團進行檢驗,相關(guān)成分見表2。表2部分泥團砂樣品化學(xué)成分(3)玻璃池窯耐火磚材影響此前,玻璃窯爐冷修時,在窯爐池壁工作部拐角位置,有池壁縫存在綠色玻璃液的情況,且外部高鋁保溫磚已被玻璃液侵蝕,池壁縫無法得到有效冷卻,致使玻璃液流出,侵蝕高鋁保溫磚,并出現(xiàn)與玻璃液對流交換的情況,此情況亦可能在玻璃上產(chǎn)生線條缺陷。在排查此項影響時,拆除高鋁保溫磚的過程中,確實發(fā)現(xiàn)玻璃液已滲出。拐角保溫結(jié)構(gòu)及玻璃液與高鋁保溫磚反應(yīng)池壁情況如圖1~圖3所示。圖1池壁俯視實景圖2池壁內(nèi)側(cè)圖3池壁外側(cè)圖1中,玻璃液滲出與保溫磚反應(yīng),超白玻璃已完全呈綠色,變成高鐵料。圖2中,高鋁保溫磚與玻璃液反應(yīng)熔化滲出,因高鋁磚鐵含量高,池壁縫有綠色玻璃液。圖3中外部拐角高鋁保溫磚與池壁縫處未留冷卻縫,已進行局部拆除。采取的措施(1)及時降低拉引量至630t/d,正對卡脖出口的中間線優(yōu)先降低。冷修時未對窯爐結(jié)構(gòu)進行大幅調(diào)整前,窯爐熔化率原1.84t/(m2·d)直接提升到2.24t/(m2·d),熔爐熔化能力不足,過于勉強,后續(xù)為配合大熔化量,適時改變配方,如增加碎玻璃、增加純堿等以利于熔化。(2)當(dāng)即停用含有泥團的硅砂,嚴格規(guī)范硅砂細粉,小于125目嚴格要求低于10%的比例,并嚴格要求硅砂綜合樣的含鋁量低于0.3%。該批硅砂后續(xù)計劃按3∶7的比例與正常合格硅砂進行混用。(3)及時拆除拐角處壓縫的高鋁保溫磚,并增加拐角處冷卻池壁方法,如進行吹風(fēng)或者用銅管滴水冷卻。(4)增大窯爐內(nèi)1#、2#小爐熱負荷,單小爐用油量從780kg/h,提升至>830kg/h。(5)在溢流口邊部觀察孔增設(shè)伸入窯內(nèi)擋玻璃液水包,水包以40mm×40mm無縫方管制成,浸沒玻璃液深約20mm,呈外八字形,將表面玻璃液引流到邊部。后由切除壓延無效板改善。實施效果在及時實施上述措施(1)(4)后4h,窯爐底部溫度逐步回升,泡界線回縮1個小爐,7h后玻璃線條消失,玻璃切割恢復(fù)正常。由此判定線條的出現(xiàn)很大概率來源于玻璃的均化不良。為排除后續(xù)可能再出現(xiàn)玻璃線條的情況,后續(xù)亦實施了措施(2)(3)。措施(5)中水包制作完成后備用。結(jié)語光伏玻璃制造概念自歐美引入我國已有十幾年,我國在原有一窯一線、一窯兩線的基礎(chǔ)上,不斷推陳出新,技改升級,單位耗能及良率均已達到世界領(lǐng)先水平,但偶爾仍有些玻璃板面出現(xiàn)質(zhì)量問題

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