無熱源水泥立磨運(yùn)行的優(yōu)化措施_第1頁
無熱源水泥立磨運(yùn)行的優(yōu)化措施_第2頁
無熱源水泥立磨運(yùn)行的優(yōu)化措施_第3頁
無熱源水泥立磨運(yùn)行的優(yōu)化措施_第4頁
無熱源水泥立磨運(yùn)行的優(yōu)化措施_第5頁
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文檔簡介

立磨熱風(fēng)烘干管道拆除后,出現(xiàn)了出磨水泥溫度低、水分高的問題,減少磨內(nèi)噴水后,磨機(jī)振動(dòng)值過高,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降。通過對磨盤堆焊尺寸調(diào)整和刮料板的安裝,磨機(jī)振動(dòng)值下降,做功效率提高,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)。采取措施提升系統(tǒng)熱效率后,出磨水泥溫度提高,水分降低,避免了水泥在儲(chǔ)庫內(nèi)的水化,穩(wěn)定了出廠水泥強(qiáng)度。1、存在的問題商洛龍橋堯柏水泥有限公司水泥制備系統(tǒng)選用立磨系統(tǒng),主機(jī)規(guī)格TRMK45.4,設(shè)計(jì)生產(chǎn)P·O42.5水泥的產(chǎn)量150t/h,比表面積350m2/kg。原工藝流程設(shè)計(jì)中,烘干熱源從窯尾高溫風(fēng)機(jī)出口抽取210℃熱風(fēng)(見圖1),因環(huán)保政策影響,將此熱風(fēng)管道進(jìn)行了拆除。圖1水泥立磨系統(tǒng)操作畫面熱風(fēng)管道拆除后,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),出磨水泥溫度較低(從90℃下降到63℃),導(dǎo)致出磨水泥水分從0.2%上升到0.5%,水泥儲(chǔ)存一段時(shí)間后,出廠水泥后期強(qiáng)度衰減2~3MPa。為控制出磨水泥水分,提高出磨溫度,采取減少磨內(nèi)噴水量措施,但磨盤料層不穩(wěn),水平振動(dòng)值由1.0mm/s增加到3.5mm/s,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量從220t/h下降至180t/h。為穩(wěn)定料層,擋料圈高度由200mm加高到220mm,雖振動(dòng)值下降到2.0mm/s,但主電機(jī)電流上升了25A,水泥產(chǎn)品電耗由26kWh/t大幅上升至28.5kWh/t。為此,該公司結(jié)合原材料和設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀,進(jìn)行了一系列優(yōu)化調(diào)整,取得了較好的效果,本文對此做一總結(jié),供同行參考。2、改造措施2.1調(diào)整磨盤堆焊尺寸現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)磨盤工作面較窄,受力面寬度在250~300mm,僅占磨盤工作面堆焊寬度的50%~60%(設(shè)計(jì)工作面寬度為500mm),且受力面出現(xiàn)波紋條狀磨損(見圖2),進(jìn)一度加大了磨機(jī)振動(dòng)值。圖2磨損后磨盤波紋條狀查看磨盤設(shè)計(jì)圖紙(見圖3)和工作面堆焊圖紙(見圖4a),與堆焊廠家進(jìn)行溝通后決定,將磨盤工作面加寬到600mm(見圖4b),增加磨輥與磨盤的接觸面,同時(shí)更換焊材的材質(zhì),使用更耐磨的焊絲,減小工作面受力產(chǎn)生的波紋條狀磨損,減小立磨振動(dòng)值。2.2增加刮料板裝置該立磨原設(shè)計(jì)為四輥立磨,兩輥用于保持料層平整,另外兩輥為工作輥,四輥同時(shí)運(yùn)行時(shí),加載壓力較低,產(chǎn)量低。正常運(yùn)行時(shí),只用兩個(gè)工作輥,兩個(gè)輔助輥處于懸空狀態(tài)備用。為保證兩輥工作時(shí)磨盤料層平整,安裝了刮料板裝置(見圖5)。2.3提高系統(tǒng)的熱效率無熱源水泥立磨系統(tǒng)運(yùn)行更需要注重系統(tǒng)熱效率的管理,主要從增加系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)風(fēng)的利用、系統(tǒng)漏風(fēng)量的控制和系統(tǒng)保溫三個(gè)方面改進(jìn),最大化地保證出磨水泥溫度的控制。圖3磨盤圖紙(藍(lán)色為工作區(qū),紅色為給料區(qū),白色為輔料區(qū))(a)原設(shè)計(jì)

(b)調(diào)整后圖4磨盤工作面堆焊示意圖5刮料板裝置(1)增加系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)風(fēng)利用。在日常開機(jī)運(yùn)行過程中,入磨熟料溫度和立磨運(yùn)行兩者產(chǎn)生的熱量,能將系統(tǒng)風(fēng)溫逐步提高到63℃,但仍與立磨出口風(fēng)溫設(shè)計(jì)值85℃相差22℃。為此,首先將循環(huán)風(fēng)閥全開,充分利用63℃循環(huán)風(fēng)溫補(bǔ)充系統(tǒng)風(fēng)量,避免冷風(fēng)摻入系統(tǒng)。其次對磨尾袋收塵斜槽離心風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口進(jìn)行改造(見圖6),將兩臺(tái)離心風(fēng)機(jī)進(jìn)口與循環(huán)風(fēng)管連接,將循環(huán)風(fēng)輸送到磨尾袋收塵斜槽處,減少室外冷空氣的吸入,降低系統(tǒng)溫度。(2)系統(tǒng)漏風(fēng)管理方面,入磨進(jìn)料口采用熟料密封板鏈秤,吐渣下料口采用無動(dòng)力簾式鎖風(fēng)閥,磨輥與殼體采用新式活動(dòng)軟連接。(3)殼體保溫方面,對立磨殼體進(jìn)行外保溫(見圖7),在尾排風(fēng)機(jī)出口安裝百葉閥門(見圖8),日常磨機(jī)停機(jī)后,將系統(tǒng)進(jìn)出口閥門全部關(guān)閉,進(jìn)行系統(tǒng)保溫操作,減小系統(tǒng)熱損失,為下一次開機(jī)做好準(zhǔn)備。(a)改造前(b)改造后圖6袋收塵斜槽離心風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口(a)改造前(b)改造后圖7立磨殼體外保溫圖8尾排風(fēng)機(jī)出口安裝閥門3、結(jié)束語通過磨盤堆焊尺寸調(diào)整和刮料板裝置安裝,保證了料層的穩(wěn)定,立磨振動(dòng)值下降明顯,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)到220t/h,水泥電耗控制在26kWh/t以內(nèi)。通過提

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