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文檔簡介

1、內(nèi)燃機車柴油機常見故障例析筆者是大板機務(wù)段檢修車間的一名技術(shù)員,與內(nèi)燃機車朝夕相處,深知柴油機作為機車的動力源,其復(fù)雜性和重要性,在日常工作中,筆者注重積累經(jīng)驗,針對所遇到的故障,看現(xiàn)象、查原因、定措施,養(yǎng)成了既強調(diào)抓預(yù)防,又重視應(yīng)急處理的良好習(xí)慣,下面結(jié)合工作實際就柴油機啟動前、啟機時及運行中的一些典型故障做部分例析,請老師指正。第一章 內(nèi)燃機車柴油機的發(fā)展第一節(jié) 內(nèi)燃機車的發(fā)展簡史1897年,德國人狄塞爾首先研制成功柴油機。1905年,美國通用電氣公司(GE)研制成功第一臺電傳動內(nèi)燃機車。1924年,世界上第一臺干線內(nèi)燃機車在蘇聯(lián)誕生,功率736KW,時速50km/h。1958年,我國開始

2、設(shè)計試制內(nèi)燃機車,1964年開始批量生產(chǎn)。第二節(jié) 我國內(nèi)燃機車的發(fā)展?fàn)顩r我國鐵路運用機車中,內(nèi)燃機車數(shù)量約合運用機車總數(shù)的70%,2005年12月在集通鐵路大板機務(wù)段蒸汽機車全部下線,這標(biāo)志著我國鐵路用電力牽引和內(nèi)燃牽引取代蒸汽牽引的牽引動力現(xiàn)代化已經(jīng)全面實現(xiàn)。我國的內(nèi)燃機車發(fā)展歷史,自1958年開始,從早期仿造水平由低到高,經(jīng)歷了幾個階段的發(fā)展。當(dāng)前,我國生產(chǎn)的內(nèi)燃機車從技術(shù)性能指標(biāo)等方面,都達到了國內(nèi)外的先進水平。如我國主型客、貨運機車東風(fēng)4B型、4C、4D,客運快速所使用的東風(fēng)4D型客,貨運重載用東風(fēng)8B等。 第二章 內(nèi)燃機車的基本結(jié)構(gòu)第一節(jié) 內(nèi)燃機車柴油機的組成一、固定件:主要由機體、

3、氣缸、氣缸蓋和主軸承等組成。固定件是柴油機的基礎(chǔ)部件,是柴油機各種零部件的基礎(chǔ)。二、運動件:主要有活塞組、連桿組、曲軸組等組成。運動件是柴油機的主要能量轉(zhuǎn)換件。三、配氣結(jié)構(gòu):主要有氣門、氣門彈簧、搖臂、推桿、頂桿及凸輪軸等組成,配氣機構(gòu)是柴油機換氣過程的控制機構(gòu)。四、進、排氣系統(tǒng):由空氣濾清器、中冷器、渦輪增壓器、進(排)氣管道等組成,它能足夠的清潔空氣送入氣缸,并將作功后的廢氣排入大氣。五、燃油系統(tǒng):主要有燃油濾清器、噴油泵、噴油器和有關(guān)管路組成,保證清潔的燃油進入氣缸。六、潤滑系統(tǒng):主要由主機油泵、啟動機油泵,機油濾清器及管路組成。七、其它還有調(diào)控系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)等。第三章 內(nèi)燃機車故障的

4、形成第一節(jié) 內(nèi)燃機車故障的形成在運用過程中,機車的技術(shù)狀態(tài)達不到預(yù)定的工作性能,就是說機車發(fā)生了故障。機車發(fā)生故障的主要表現(xiàn)是:1.動力性能的惡化柴油機功率下降,牽引力下降;2.經(jīng)濟性變壞燃燒不良、機油燒損嚴(yán)重、燃料與潤滑油的耗量增加;3.可靠性下降例如電氣系統(tǒng)絕緣老化、擊穿、短路、動作失靈;再如機械部分配間隙增大、聯(lián)接松動、產(chǎn)生沖擊、出現(xiàn)敲擊聲,可能引起零、部件的斷裂,甚至危及行車安全。機車運用和修理經(jīng)驗表明,機車零、部件的損傷也是各種各樣的。但是,如果從修理角度加以檢查,就會發(fā)現(xiàn)機車故障的形成都是零件與零件之間的關(guān)系不對;或者是零件本身有了缺陷;或者兩者都有。零件與零件之間的關(guān)系不對,包括

5、配合關(guān)系、相對應(yīng)和協(xié)調(diào)關(guān)系遭到破壞。例如,柴油機排氣顏色不正常,可能由于活塞環(huán)和汽缸套磨損間隙增大、活塞環(huán)彈力減弱等原因,使活塞環(huán)和汽缸套的配合特性受到破壞。顏色不正常,還可能由于噴油時間不對,說明配氣系統(tǒng)零件的相對位置有問題。隨著油泵柱塞副的磨損,柴油機工作轉(zhuǎn)速常常變得不平穩(wěn),大多由于柱塞的過分磨耗和各柱塞磨耗不一致,使燃油供量減少,各缸供量不均,結(jié)果調(diào)速器的轉(zhuǎn)速與相應(yīng)燃油供量間出現(xiàn)不協(xié)調(diào)以及各缸之間的供油量不協(xié)調(diào)。零件的缺陷包括尺寸、形狀的變化(例如軸和孔出現(xiàn)橢圓度、圓柱度超差;零件的彎曲、扭曲和斷裂等);表面質(zhì)量變壞(例如表面出現(xiàn)刮痕、銹蝕、積炭和水垢等)以及材質(zhì)變壞等。零件尺寸、形狀的

6、變化往往導(dǎo)致配合特性的破壞。這就屬于零件既有缺陷,而零件與零件之間的關(guān)系也不對的情況。第二節(jié) 產(chǎn)生損傷的原因一、自然損傷一臺技術(shù)狀態(tài)良好的機車,即使運用正確,機車零、部件也會由于磨損、蝕損、疲勞和變形等原因而逐漸損傷。這是不能避免的,我們稱之為自然損傷。它包括:1.1 磨損 就是指一個物體工作表面的材料,由于表面相對運動而逐漸損耗的現(xiàn)象。是導(dǎo)致現(xiàn)代機器失效的主要原因。在機車的運用中,即使我們正確地進行操縱和保養(yǎng),機車零件間的原有配合特性仍然不可避免的會遭到破壞逐漸產(chǎn)生磨損。既所謂正常磨損。如果對于機車的使用不當(dāng),引起零件迅速的、突然的磨損,則稱為非正常磨損,或稱為先期磨損。非正常磨損是由于責(zé)任

7、性原因所造成的,是可以避免的。正常磨損是隨機車走行公里的增加而緩慢增長的,它是使機車技術(shù)狀態(tài)不斷變壞的一個重要因素。正常磨損是不可避免的,但我們可以設(shè)法減輕它。1.2 蝕損 (一)零件的腐蝕:就是金屬和周圍介質(zhì)發(fā)生的化學(xué)作用或電化學(xué)作用而造成的破壞。按其機理可分為兩類:即化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕。腐蝕的結(jié)果,使金屬零件表面的成分、性質(zhì)、尺寸和形狀發(fā)生了變化,從而縮短了金屬零件的使用期限。對于內(nèi)燃機車金屬零件來說,腐蝕也是一個很普遍的問題。例如,汽缸頭、汽缸套、冷卻單節(jié)和管道水腔的腐蝕,高溫下的氧化,轉(zhuǎn)向架的銹蝕以及機體和汽缸套水側(cè)表面穴蝕等等。(二)金屬零件的穴蝕隨著柴油機轉(zhuǎn)速的不斷提高,在某些零

8、件與冷卻水、高壓燃油接觸的表面上,就會產(chǎn)生穴蝕,也可以稱為點蝕。由于柴油機有效壓力和轉(zhuǎn)速的提高,結(jié)構(gòu)日益緊湊,零件壁厚減小,因而穴蝕問題越顯的突出。隨著零件耐磨性的提高,有時磨損量僅為0.01至0.03mm,而穴蝕深度已超過壁厚的一半,所以穴蝕漸漸成為零件使用壽命的決定因素。1.3 疲勞 在長期交變載荷下,齒輪、軸和軸類的零件往往由于某些原因產(chǎn)生疲勞裂紋,導(dǎo)致零件表面剝落或整個斷裂。疲勞與裂紋是內(nèi)燃機車零件常見的損傷之一。(一)疲勞機理疲勞是材料在交變載荷作用下的一種破壞現(xiàn)象。疲勞破壞的發(fā)生決定于:交變載荷所引起應(yīng)力的大??;交變載荷的循環(huán)次數(shù)以及材料的抗疲勞強度三個因素。交變載荷所引起的應(yīng)力小

9、于一定數(shù)值時材料可以承受無限多次循環(huán)載荷而不致破壞,這個數(shù)值叫做疲勞強度極限。如果應(yīng)力大于疲勞強度極限時,材料所承受的循環(huán)次數(shù)就有限度,達到這個循環(huán)次數(shù)時,材料就會破壞。有關(guān)研究證明,材料的疲勞破壞是由于材料在交變載荷作用下,首先產(chǎn)生了微觀裂紋,然后逐漸加深和擴展形成宏觀裂紋。隨著循環(huán)次數(shù)的增加,裂紋不斷擴展,即有效面積不斷縮小,當(dāng)有效面積縮小到不能承受外加載荷時,即發(fā)生斷裂。(二)疲勞裂損的原因在常規(guī)的“無限壽命”設(shè)計中,都是根據(jù)疲勞強度極限曲線和安全系數(shù)進行設(shè)計的。可是零件在運用過程中仍然過早地發(fā)生意外破壞,這就是說設(shè)計的可靠性仍未得到充分保證。這種情況的出現(xiàn),是由于用來確定材料疲勞特性的

10、試樣與實際零件存在著很大的差別。傳統(tǒng)的疲勞強度極限曲線,是用表面經(jīng)過精心拋光的光滑試樣通過實驗獲得的。所謂疲勞強度極限,實際上是試樣不產(chǎn)生疲勞裂紋(或微小疲勞裂紋不發(fā)生擴展)的最高應(yīng)力水平。但是實際零件在制造、檢修和運用過程中,往往由于各種原因,使零件表面存在著各種缺陷。當(dāng)帶著這種類裂紋的零件,承受交變載荷時,即使其交變載荷所引起的應(yīng)力,小于疲勞強度極限,表面上存在的裂紋可能不斷擴展,最終導(dǎo)致零件的破壞。1.4 變形 材料長期承受載荷,會產(chǎn)生緩慢的塑性變形,其結(jié)果使零件伸長、縮短、彎曲或扭曲。變形超過一定限度時,零件與零件的相互關(guān)系既遭到破壞。二、責(zé)任性原因1、設(shè)計方面 由于計算錯誤、結(jié)構(gòu)設(shè)計

11、不合理、材質(zhì)和熱處理選用不當(dāng)?shù)仍?,而造成某些零件的慣性損傷。2、工藝方面 沒有嚴(yán)格遵守正確的制造和修理技術(shù)工藝。例如材質(zhì)和熱處理不合要求、焊縫質(zhì)量不合格、加工精度和粗糙度不合要求、裝配時沒有保證所要求的配合等等。3、使用方面 大多是由于沒有嚴(yán)格遵守正確的規(guī)章制度。例如操縱不當(dāng)、保養(yǎng)維修不良等等。很顯然,對于自然損傷,我們必須對它作進一步的研究,盡量減少它的危害。而對于責(zé)任原因,只要我們在思想上加以重視,建立健全崗位責(zé)任制,認(rèn)真遵守執(zhí)行正確的有關(guān)技術(shù)規(guī)定和規(guī)章制度,完全可以避免責(zé)任性原因造成的損傷。第四章 內(nèi)燃機車柴油機常見故障及處理第一節(jié) 啟機前的常見故障及異?,F(xiàn)象一、甩車時曲軸不轉(zhuǎn);二、甩

12、車時示功閥噴水;三、甩車時示功閥噴機油;四、甩車時示功閥噴火或噴燃油;五、穩(wěn)壓箱排污閥有水或油排出。第二節(jié) 啟機前的常見故障例析我們以示功閥噴水為例結(jié)合實際案例,從現(xiàn)象、后果、剖析原因以及如何預(yù)防等幾方面做以解析:1、現(xiàn)象:柴油機甩車過程中,示功閥有水噴出。2、后果:甩車時示功閥噴水,說明燃燒室有水進入,當(dāng)水量達到一定程度,就會發(fā)生水錘,由于水的壓縮產(chǎn)生巨大沖擊力,沖出活塞頂和汽缸蓋,造成氣缸蓋碎裂,連桿彎曲,曲軸斷裂等嚴(yán)重事故。3、水的來源:(1)機車露天存放,從煙筒處由于蓋不嚴(yán)進入雨水。(2)中冷器漏水。(3)氣缸蓋水腔裂漏。為防止水錘,應(yīng)加強勞動紀(jì)律,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序,按規(guī)定啟機前,長

13、時間停留的機車,應(yīng)對其進行甩車。事故案例:大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6104機車,機車到段后段備,夜班20:00非常預(yù)備,對機車進行了正常整備作業(yè)。第二天早7點乘務(wù)員出勤時,發(fā)現(xiàn)煙筒冒白煙,初步以為是中冷器漏泄,后經(jīng)判斷為第五缸頭漏(從示功閥處排出水霧),后入庫解體發(fā)現(xiàn)為五缸進氣閥內(nèi)水腔裂80100mm,五缸連桿彎曲,將五缸缸套打碎,同一曲柄的13缸連桿也相應(yīng)彎曲,造成很大損失。事故原因為乘務(wù)員長時間停留不按規(guī)定甩車,并且沒有及時發(fā)現(xiàn)煙筒冒白煙。由此可見啟機前的許多異?,F(xiàn)象對我們判斷機車狀態(tài)是決不能忽視的。第三節(jié) 啟機時和啟機后故障及異?,F(xiàn)象一、啟動時,曲軸轉(zhuǎn)動但不發(fā)火;二、啟動后,松開1QA后又停

14、機;三、排氣冒黑煙;四、排氣冒白煙;五、排氣冒藍煙;六、柴油機轉(zhuǎn)速失控;七、柴油機飛車;八、柴油機敲缸;九、聯(lián)合調(diào)節(jié)器輸出軸抖動,但轉(zhuǎn)速無明顯變化。第四節(jié) 啟機時和啟機后故障例析當(dāng)柴油機啟動后,應(yīng)該對其進行全面檢查,熟悉每一部件的特點和結(jié)構(gòu),主要是憑眼看、耳聽、手摸和憑積累的工作經(jīng)驗。眼看主要看三漏(漏氣、漏水、漏油)現(xiàn)象,以及能目測到的異常情況;耳聽柴油機是否平穩(wěn),有無異音、雜音,運轉(zhuǎn)是否正常有規(guī)律,手摸高壓油管、傳動齒輪箱溫度及這些零部件內(nèi)的油壓脈沖來判斷機件工作是否正常。例如敲缸是柴油機比較常見的故障:(一)現(xiàn)象:柴油機在正常工作狀態(tài)下,聲音柔和穩(wěn)定,但由于某種原因,燃燒室內(nèi)會發(fā)出“嘡、

15、嘡、嘡”的響聲,這種現(xiàn)象稱為敲缸。(二)后果:1、柴油機在長期敲缸的狀態(tài)下工作,會影響燃燒室的零部件的使用壽命。如果敲缸的原因是由于燃燒室內(nèi)有異物,它不但會打壞氣缸蓋、活塞頂部、氣門、噴油器等,而且當(dāng)異物由排氣支管排出到總管后,會隨廢氣到達增壓器,打壞增壓器的噴嘴環(huán)和渦輪葉片,后果是嚴(yán)重的。2、無論是活塞與缸套間隙過大,或因燃燒方面的原因引起敲缸,均會使未完全燃燒的或沒有燃燒的燃油進入曲軸箱的機油內(nèi),使機油發(fā)生稀釋。(三)原因分析:產(chǎn)生敲缸的原因有很多,有機械方面的原因,燃燒方面的原因,產(chǎn)生的后果也不同,綜合起來主要原因有以下幾個方面1、機械敲缸(1)活塞與缸套的配合間隙過大;(2)柴油機工作

16、時的油水溫度過底,特別是在冷機時啟機更易發(fā)生敲缸。(3)氣門彈簧折裂。(4)燃燒室內(nèi)有異物,如噴油器頭斷落在燃燒室內(nèi),亦或有金屬件落入燃燒室內(nèi)。2、燃燒敲缸,也就是所說的“爆燃”。(1)啟機時敲缸,啟機后消失,積存燃油的原因。(2)噴油器霧化不良造成間斷敲缸。(3)各噴油泵的小供油量相差懸殊造成間斷敲缸。(4)噴油提前角偏大,大量燃油過早氣缸內(nèi)造成連續(xù)性敲缸。(四)防止措施:1、柴油機組裝時,嚴(yán)防雜物落入燃燒室內(nèi);2、組裝時檢查活塞與缸套的配合間隙,防止間隙過大;3、各缸噴油泵的小供油量盡可能一致;4、噴油提前角避免過大以防粗暴燃燒 ;其余的還要注意啟機時一定要預(yù)熱到20度以上,保證燃油霧化質(zhì)

17、量、及時修正功率等。例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6108號機車于2005年11月15日擔(dān)當(dāng)好魯庫大板間44135次貨物列車。好魯庫站17:10分開車,18:31分運行至經(jīng)棚站時,副司機巡檢檢查發(fā)現(xiàn)柴油機第8缸有敲缸聲音,沒有引起注意,列車運行至上店站時,發(fā)現(xiàn)增壓器大量噴油,維持回段后檢查發(fā)現(xiàn)8缸氣門脫落、汽缸蓋破損、各缸內(nèi)、穩(wěn)壓箱內(nèi)、增壓器內(nèi)有大量油、水及機械殘渣,初步判斷是8缸氣門脫落,造成原因擴大的后果是乘務(wù)員判斷處理不及時,發(fā)現(xiàn)機械敲缸應(yīng)正確處理,防止事態(tài)擴大。第五章 機車運行中柴油機的故障及分析 第一節(jié) 柴油機的故障機車運行中柴油機一般為重功率運轉(zhuǎn)。對各部件要求達到一定程度,這時的常見故

18、障一般表現(xiàn)為:一、柴油機功率不足;二、柴油機功率不穩(wěn);三、回手柄停機;四、柴油機飛車;五、增壓器喘振;六、柴油機總管、支管發(fā)紅;七、差示壓力計動作;八、柴油機大油封漏;九、柴油機小油封漏;十、機油壓力低或無壓力等。第二節(jié) 運行中柴油機的常見故障例析機車運行中柴油機發(fā)生故障時,一定不能慌亂,找出故障原因,根據(jù)具體情況分別對待,不能盲目維持運行。例如由于機油壓力低強行維持運行造成嚴(yán)重后果:我段東風(fēng)4B型9010機車中修后走行8500公里左右,在經(jīng)棚補機所擔(dān)當(dāng)補機,機車運行時發(fā)生卸載,乘務(wù)員發(fā)現(xiàn)機油壓力低,由于經(jīng)驗不足,沒有進一步查明原因,懷著僥幸心理把DLS頂住維持運行,造成曲軸瓦碾片,曲軸粘在機

19、體上的嚴(yán)重后果損失很大。機油壓力偏低時應(yīng)該嚴(yán)格按下列程序檢查處理:(1)首先要要鑒別機油壓力表顯示是否正確。(2)如機油壓力表顯示正確,表明機油壓力正常,但油壓繼電器動作,使柴油機發(fā)生卸載或停機,則可能是油壓繼電器本身失效。若機車是在運行途中,可短接油壓繼電器,維持運行。例如2007年4月5日白旗機務(wù)段東風(fēng)4D型4069機車,擔(dān)當(dāng)大板好魯庫間33520次,運行至公主梗車站時,柴油機突然停機,司機再次啟機失敗,停車后檢查,發(fā)現(xiàn)DLS線圈座安裝松動,活動芯桿下移后,不能有效的使滑閥關(guān)閉聯(lián)合調(diào)節(jié)器油路,使動力活塞下方因建立不起油壓而停機。經(jīng)緊固DLS線圈后再次啟機,油壓正常,順利牽引到目的地。再例如

20、2007年5月25日大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0636機車,擔(dān)當(dāng)大板好魯庫間33180次,運行至嘎啦德斯太車站時,柴油機突然停機,司機再次啟機失敗,停車后檢查,發(fā)現(xiàn)DLS線圈芯桿備帽松動,頂死DLS仍不能啟機,經(jīng)查找故障處所,為DLS線圈芯桿備帽松動所致。該備帽松動后,芯桿相對位置提高,工作時下移行程較小,使針閥不能再工作位,聯(lián)調(diào)不能再工作位,導(dǎo)致停機。(3)如更換了油壓繼電器后仍出現(xiàn)油壓繼電器動作的現(xiàn)象,說明到達油壓繼電器的油壓確實低了,此時絕對不能用短接油壓繼電器的方法去處理了。例如,2006年5月18日,大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6103機車,擔(dān)當(dāng)通遼大板間33128次列車,運行至開魯車站時,柴油機

21、突然停機,經(jīng)了解,此車段內(nèi)啟機正常,機油壓力、燃油壓力符合標(biāo)準(zhǔn),開魯站停機后再次啟機失敗,后經(jīng)司機逐項檢查發(fā)現(xiàn)柴油機油底殼油位太低,低于下刻線50MM。分析原因,主機油泵泵油困難,使油壓達不到98KPA,12YJ不能吸合,在啟機過程中,松開1QA后啟機失敗。途中以外停機,首先要檢查原因,不能盲目啟機。檢查CS、4ZJ滑油系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、聯(lián)調(diào)、極限調(diào)速器等。如因油位太低而停機,應(yīng)急時補油。(4)檢查機車上機油濾清器的前后壓力差是否過大,進行處理。(5)檢查機油的粘度。運行中我們只能從這幾個方面來排查了。還有幾個實例:1、大板機務(wù)段東風(fēng)4B型0570機車于2006年2月15日,擔(dān)當(dāng)大板好魯庫間運行

22、,突然柴油機卸載,轉(zhuǎn)速降至最低,司機立即將手柄回至零位,檢查后無異狀,再次提手柄時,除1、2位能加載外,其它柴油機轉(zhuǎn)速不上升,于是采取扳動供油拉桿維持運行至好魯庫站。2、大板機務(wù)段東風(fēng)4B型0392機車,于2006年3月7日,第二次小修后,在庫內(nèi)11道過濾機油完畢,啟機轉(zhuǎn)線時,突然停機,再次起機時無效,發(fā)現(xiàn)供油拉桿不動作,解體聯(lián)合調(diào)節(jié)器,發(fā)現(xiàn)聯(lián)調(diào)內(nèi)傳動軸折損。3、大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6011機車,于2006年3月13日,擔(dān)當(dāng)好魯庫大板間運行,柴油機轉(zhuǎn)速突然上升,加載,斷4K極限動作,柴油機停機,啟機時發(fā)現(xiàn)供油拉桿不動作,人工扳動供油拉桿啟機后,檢查發(fā)現(xiàn)機油壓力及各部正常,于是人工扳動供油拉桿維

23、持運行至大板站,回段修車發(fā)現(xiàn)聯(lián)調(diào)傳動軸花鍵剃齒。4、大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0636號機車,于2006年02月12日擔(dān)當(dāng)好魯庫大板間44125次列車。好魯庫13.57開車,運行至上店站外,司機發(fā)現(xiàn)機車煙囪冒黑煙,當(dāng)時柴油機轉(zhuǎn)數(shù)800,司機回手柄,柴油機轉(zhuǎn)速突然上升,副司機去動力間進行檢查,發(fā)現(xiàn)柴油機轉(zhuǎn)速已經(jīng)上升至1600轉(zhuǎn),立即擊打緊急停車按紐,柴油機停機,沒有擴大后果;檢查發(fā)現(xiàn)前后通風(fēng)機轉(zhuǎn)子破損變形,無法運行,乘務(wù)員根據(jù)當(dāng)時情況,初步判斷機車增壓器作用不良,17.22停,處理無效請求救援, 回段后進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)該車聯(lián)合調(diào)節(jié)器傳動軸花鍵打平,柴油機無任何破損,前后通風(fēng)機轉(zhuǎn)子破損變形。造成該現(xiàn)象

24、的主要原因聯(lián)合調(diào)節(jié)器傳動軸花鍵因材質(zhì)不良打平,致使柴油機在高轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)的情況下,不起調(diào)節(jié)作用,轉(zhuǎn)速失控,在回手柄處理時造成柴油機轉(zhuǎn)速飛升,機電功率瞬間失調(diào),致使柴油機過載冒黑煙。5、大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0666號機車于2006年12月1日,因柴油機停機,造成機破?;囟魏髮θ加臀凸苈愤M行解體檢查、分析確認(rèn):是由于吸油管路老化,距吸油管底部170mm處出現(xiàn)砂眼,使燃油泵不能把燃油吸上、柴油機不能工作。6、大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0666號機車于2007年1月2日擔(dān)當(dāng)查布嘎大板間44168次列車。查布嘎站1:46分開車,運行至古魯滿汗寶木吐間622K237m處,柴油機突然停機,停車后檢查、試驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生不

25、了機油壓力,請求救援。 回段后對機油系統(tǒng)進行解體檢查發(fā)現(xiàn):主機油泵傳動軸斷,使機油不能產(chǎn)生壓力,柴油機不能工作,造成機破。7、大板機務(wù)段東風(fēng)4D型4069號機車,于2007年7月10日擔(dān)當(dāng)大正間40910次貨物列車。8:27分運行至桑根達來壓拉蓋圖間291公里384米時,突然機油無壓力,柴油機停機,8:42分維持進壓拉蓋圖站,于9:13分請求救援。機車回段后經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn),由于主機油泵主動軸斷裂,機油壓力無法建立,造成機破。8、大板機務(wù)段東風(fēng)4D型4071號機車,于2007年8月13日擔(dān)當(dāng)集正間39011次貨物列車。該機車運行至星耀朝格間202公里989米時,機車柴油機轉(zhuǎn)速突然下降至600轉(zhuǎn),

26、前煙筒冒黑煙、噴油并起火,于17:16停車后滅火,檢查發(fā)現(xiàn)自由端增壓器故障,無法繼續(xù)運行, 于17:19分請求救援,造成機破。 機車回段后經(jīng)鑒定,導(dǎo)致機破發(fā)生的原因為:自由端增壓器因內(nèi)油封破損漏泄致使葉輪掃膛、轉(zhuǎn)子固死。9、大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0392號機車,于2007年9月19日擔(dān)當(dāng)哲大間39028次貨物列車。該車哲里木22:22開,9月20日5:30該車運行至沙日乃道德間801公里+783米處時,柴油機劇烈抖動,司機迅速回手柄斷電,此時機械間傳來爆炸聲并起火,停車滅火后檢查發(fā)現(xiàn)第6缸連桿折損,并打碎6缸曲軸箱觀察孔蓋,無法運行 ,于5:34分請求救援。 機車回段后經(jīng)、鑒定認(rèn)為,該車由于第6

27、缸曲軸斷裂,造成6缸連桿脫落,并打碎6缸曲軸箱觀察孔蓋,無法維持運行,造成機破。機車回庫后通過檢查發(fā)現(xiàn):(1)曲軸6位連桿徑已斷成數(shù)塊.(2)6位連桿從曲軸箱內(nèi)甩出,將機體筋板打壞,曲軸檢查孔打壞,2個連桿螺釘被拉伸斷裂.(3)第6缸活塞從銷孔處碎開.(4)機體6位缸孔下筋板已打壞. 原因分析:(1)由于運行中產(chǎn)生油水錘已排除(2)曲軸先斷,柴油機因立即停機;單曲軸斷,無抱缸不會造成活塞破損以及連桿螺釘拉伸斷裂.10、大板機務(wù)段東風(fēng)4D型4273機車,于2007年9月30日擔(dān)當(dāng)正集間40908次貨物列車。正鑲白旗18:23開,運行達蓋保健間154公里828米處,因柴油機轉(zhuǎn)速突然下降至600轉(zhuǎn),

28、前煙筒大量冒黑煙,維持運行至保健站,經(jīng)處理無效后,于13:26分請求救援,造成機破。 回段后經(jīng)鑒定,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致機破發(fā)生的原因自由端增壓器軸承燒死致使葉輪掃膛、轉(zhuǎn)子固死。造成機破。以上幾個例子使我們不難看出對于有關(guān)增壓器及聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障的檢查和判斷,對于途中是否繼續(xù)維持運行和有效防止事故后果進一步擴大至關(guān)重要,就此我們結(jié)合聯(lián)合調(diào)節(jié)器或調(diào)控系統(tǒng)有關(guān)的機車柴油機故障問題予以淺析:一、柴油機起機困難或根本就起不了機1、噴油泵齒條沒有拉了來或拉出量過小。這時要考慮有如下可能:檢查聯(lián)合調(diào)節(jié)器:(1)DLS是否吸合或吸合了停車閥不到位。(2)油池油位高低和蓄壓室油壓高低。(3)傳動軸折斷或滾鍵。(4)對于C3

29、X型聯(lián)合調(diào)節(jié)器,起動限油量調(diào)的過小。(5)柱塞相對滑閥位置不正確或卡滯。例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4D型4178號機車,于2007年10月7日擔(dān)當(dāng)正集間88182次貨物列車,編組50131161.2。該車運行至東井子站下行預(yù)告信號機時,發(fā)現(xiàn)柴油機功率突然下降,提手柄,柴油機不長轉(zhuǎn),低轉(zhuǎn)速運行至化德站。經(jīng)檢修人員到化德站上車后,對機車進行檢查,發(fā)現(xiàn)原因為該車新造聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障,功率滑閥卡滯,油馬達不起,機車功率900KW左右。搶修人員對聯(lián)合調(diào)節(jié)器進行清洗換油后,啟機后機車運轉(zhuǎn)正常。檢查油量調(diào)節(jié)桿:(1)移動阻力大或固死在停油位。(2)運動間隙大或連接銷脫落。檢查滑油壓力是否低,使停機油壓繼電器動作。例

30、如:大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0438號機車,于2007年10月4日擔(dān)當(dāng)大查間T82261次貨物列車,司機楊立民、學(xué)習(xí)司楊曉亮。牽引55-482466.4。大板站14:21開,運行至寶木吐站,車級聯(lián)控車站回答2道停車,站外調(diào)速后,車站通知2道通過,緩解后發(fā)現(xiàn)柴油機停機,學(xué)習(xí)司機立即去機械間檢查,未發(fā)現(xiàn)異狀,重新啟機,距出站信號機20米左右啟機成功,14:45分停車,停車后柴油機再次自然停機,檢查無異狀后,再次啟機,發(fā)現(xiàn)滑油壓力低(80KPA),于是短封12YJ,處理完畢后15:00開車,18:20分運行至查布嘎站, 回段后經(jīng)技術(shù)、驗收、檢修、運用、安全共同進行鑒定,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致機破發(fā)生的原因為主機油泵齒

31、系量大,造成機油壓力低于12YJ動作值,12YJ保護裝置動作,切斷DLS電路,致使柴油機停機。例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0666號機車于2007年1月2日擔(dān)當(dāng)查大間44168次列車,司機張景明、學(xué)習(xí)司機佟云海。牽引41-3512-48.9。查布嘎站1:46分開車,運行至古魯滿汗寶木吐間622K237m處,柴油機突然停機,停車后檢查、試驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生不了機油壓力,請求救援。 回段后經(jīng)技術(shù)、驗收、安全、檢修、運用共同對機油系統(tǒng)進行解體檢查、分析確認(rèn):是由于主機油泵傳動軸斷,使機油不能產(chǎn)生壓力,柴油機不能工作,造成機破。2、噴油泵齒條拉出足夠多:這時,不太可能是調(diào)節(jié)器故障。應(yīng)檢查:(1)柴油機各缸氣密性

32、:如氣門間隙、活塞環(huán)耗量,甚至氣門變形都可能使氣密性降低,從而使氣缸壓縮壓力降低,柴油機難以著火。(2)柴油機機油、水溫低:和氣缸壓縮壓力降低一樣,油、水溫度低,也使柴油機難以著火燃燒。(3)燃油壓力低或燃油中混有空氣。(4)起動電機電路有故障,使柴油機達不到其發(fā)火轉(zhuǎn)速。二、聯(lián)合調(diào)節(jié)器蓄壓室油壓異常1、油壓偏高。這可能是:(1)蓄壓彈簧剛度大或自由高度高,上、下壓蓋擰入過多。(2)蓄壓室內(nèi)活塞卡死。(3)蓄壓室內(nèi)2直徑4.5泄油孔位置偏低、堵死或沒鉆通。2、油壓偏低。這可能是:(1)齒輪油泵吸油孔進油不暢。(2)齒輪油泵齒輪齒測間隙、齒輪頂圓和中間體徑向間隙、齒輪兩端面和中間體、下體軸向間隙等

33、超限。(3)蓄壓彈簧剛度小或自由高度低,上、下壓蓋擰入量不足。(4)蓄壓室泄油孔位置偏上。(5)自動停車裝置中停車閥關(guān)閉不嚴(yán)。(6)滑閥組裝在中間體中軸向間隙大。(7)高壓油路系統(tǒng)有關(guān)鑄件鑄造缺陷,加工件油孔鉆偏,組裝件間結(jié)合面上密封件放置不正或缺損。三、柴油機悠車1、低速空轉(zhuǎn)悠車檢查聯(lián)合調(diào)節(jié)器:1)油池油位過高或過低;油液中混有異物如機械雜物、棉線、水或空氣等。(2)補償針伐調(diào)整不當(dāng)或松動。(3)貯氣筒油位下降。(4)柱塞和滑閥或滑閥和套座相對滑動阻力大。(5)補償活塞或動力活塞及柱塞縱向竄動。(6)補償活塞和缸體間或動力活塞桿和隔板間徑向間隙超限。(7)緩沖彈簧軟硬不當(dāng)。扭簧變形或調(diào)整不當(dāng)

34、。(8)飛錘擺動不靈活。(9)滑閥裝配中油泵主動齒輪和套座間錐形螺釘松動。檢查控制機構(gòu):(1)機構(gòu)運動間隙是否超限。(2)機構(gòu)運動阻力是否過大。檢查調(diào)控傳動:(1)傳動齒輪傳動間隙過大或掉牙。(2)傳動軸上傳動鍵滾鍵。檢查柴油機:(1)各缸壓縮壓力和爆發(fā)壓力均勻性。(2)各缸噴油泵和噴嘴工作均勻性。(3)某些運動件非正常損壞,影響柴油機工作平穩(wěn)性。(4)燃油中混有水份或空氣。2、高轉(zhuǎn)速負載悠車檢查聯(lián)合調(diào)節(jié)器:(1)增載和減載速度調(diào)節(jié)針閥開度。(2)貯氣筒油位變化。(3)功率滑閥套上方壓力彈簧未裝或彈力太弱。(4)功率滑閥相對功率滑閥套移動阻力大。(5)勵磁調(diào)節(jié)電阻間虛接。(6)電刷動觸頭和定觸

35、頭間或觸頭和滑環(huán)裝配間接觸不良。檢查勵磁電氣系統(tǒng)故障,如測速發(fā)電機皮帶打滑或松曠,調(diào)整電阻卡子接觸不良等。檢查柴油機運動件或燃燒室包容件狀態(tài)。四、柴油機飛車飛車一般發(fā)生在柴油機起動過程中或大功率卸載時,有時甚至降轉(zhuǎn)速的操縱也會導(dǎo)致轉(zhuǎn)速飛升以致飛車事故發(fā)生。當(dāng)極限調(diào)速器動作時,聯(lián)合調(diào)解器可能導(dǎo)致的因素有:(1)最高轉(zhuǎn)速止擋螺釘松脫或掉頭。(2)動力活塞抗勁或其復(fù)位彈簧復(fù)位力弱、折斷;動力活塞下方卸油回路不暢。(3)柱塞犯卡或柱塞位置偏下。(4)補償針閥開度過小。(5)滑閥裝配中1.60.1裝配重疊調(diào)整不當(dāng)。例如:06年3月13日,我段東風(fēng)4B型6011機車好大間運行,柴油機轉(zhuǎn)速突然上升,加載,斷

36、4K極限動作,柴油機停機,啟機時發(fā)現(xiàn)供油拉桿不動作,人工扳動供油拉桿啟機后,檢查發(fā)現(xiàn)機油壓力及各部正常,于是人工扳動供油拉桿維持運行至大板站,回段修車發(fā)現(xiàn)聯(lián)調(diào)傳動軸花鍵剃齒。再例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4A型0666號機車于2006年5月15日擔(dān)當(dāng)好大間44135次列車,司機劉包容、副司機許強。牽引45-2347-55.8。好魯庫站7:11分開車,8:31分運行至下坑車站外479K500m回手柄柴油機轉(zhuǎn)速上升,更換無級調(diào)速器插頭失效,手動調(diào)整轉(zhuǎn)速仍不能降速,擊打緊急停車按鈕無效,回段后解體檢查發(fā)現(xiàn),柴油機6、15、16缸高壓油泵注塞卡在供油位,多個缸進排氣閥間隙過大,前通風(fēng)機絞壞,尼龍繩斷裂。經(jīng)檢查

37、分析燃油精濾器有一個濾芯膠墊裝錯位置,致使未經(jīng)過濾就進入高壓油泵中,污物將3個高壓油泵柱塞卡死,造成飛車。五、柴油機停不了機這有4種可能:1、噴油泵齒條于供油“0”位還供油。2、DLS沒斷電或停車閥沒完全打開油路及卡死。3、油量調(diào)節(jié)桿卡在供油位。4、柴油機滑油進入燃燒室。例如:07年5月12日東風(fēng)4B型6011機車本段小修2次水阻時完畢時,斷1K、4K柴油機停不了機,經(jīng)檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)QC沒有粘連,進一步檢查發(fā)現(xiàn)油量調(diào)節(jié)桿卡在供油位,致使柴油機停不了機,后處理完畢后停機正常。六、柴油機在降低轉(zhuǎn)速過程中停機其原因可能是:1、聯(lián)合調(diào)節(jié)器中:(1)DLS斷電、停車閥動作。(2)最低轉(zhuǎn)速擋螺釘松脫或掉

38、頭。(3)柱塞位置偏上或運動阻力大。(4)滑閥裝配中1.60.1裝配重疊有誤。(5)蓄壓室油壓低。(6)油馬達卡在增載位。2、其他原因:(1)油量調(diào)節(jié)桿移動阻力大。(2)柴油機滑油壓力隨轉(zhuǎn)速下降過快。(3)柴油機運動件非正常損壞。七、運轉(zhuǎn)中控制手把沒變,柴油機突然停機可能產(chǎn)生的原因如下:(1)極限調(diào)速器卸載減油滯后動作了。(2)聯(lián)合調(diào)節(jié)器中DLS斷電。(3)聯(lián)合調(diào)節(jié)器油液太臟、影響其正常調(diào)節(jié)功能。(5)差壓壓力計動作。(6)滑油系統(tǒng)故障,停機油壓繼電器動作。例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6031號機車于2006年9月15日擔(dān)當(dāng)好大間L35次列車,司機鄒春輝、副司機許廣強。牽引15-847-35.8

39、。好魯庫站7:11分開車,8:31分運行至下坑車站外479K500m時發(fā)現(xiàn)8缸波紋管裂損,差示動作柴油機停機,檢查處理后無效,8:45分請求救援。 回段解體發(fā)現(xiàn)5活塞裂,致使大量燃起竄入曲軸箱,曲軸箱壓力超過588KPA,接通4ZJ電路,造成CS動作柴油機停機。再例如例如:大板機務(wù)段東風(fēng)4B型6020號機車于2006年12月17日擔(dān)當(dāng)好大間35021次列車,司機朱春輝、副司機李廣強。牽引55-2847-65.8。好魯庫站12:41分開車,18:01分運行至上店車站外492K900m出時,回手柄停機,再次啟機失敗。回段后分析造成停機的原因為聯(lián)合調(diào)節(jié)器油稀釋,聯(lián)調(diào)齒輪泵達不到規(guī)定泵油壓力,動力活塞

40、承受壓力小于彈簧壓力時供油拉桿回移而停機。造成聯(lián)調(diào)油稀釋的原因混入其它如柴油,或清洗時余油未放盡或者油溫太高所致。八、柴油機轉(zhuǎn)速達到730780轉(zhuǎn)/分時,柴油機卸載故障分析判斷:1、觀察司機室及動力室的機油壓力表的指示值大于156KPa時,為807與810號線之間的卸載油壓繼電器3YJ、4YJ故障或觸點接觸不良??啥探覺5/10,X5/11維持運行。2、若機油壓力低于156KPa時,可檢查機油系統(tǒng)管路有無漏泄;檢查機油濾清器進出口壓力差,如果大于245KPa則為機油濾清器太臟引起堵塞,應(yīng)按濾清器蓋上的標(biāo)記方向轉(zhuǎn)動濾芯軸,當(dāng)轉(zhuǎn)動濾芯軸后壓力差仍不下降,應(yīng)拆下濾芯組分解清洗。3、若機油濾清器進出口

41、壓差不大,可觀察動力室儀表,根據(jù)主機油泵出口壓力和機油濾清器前壓力,檢查機油熱交換器的阻力大小,判斷機油熱交換器是否有堵塞現(xiàn)象。如機油熱交換器阻力大小,可打開與機油熱交換器并聯(lián)管路上的截止閥,使一部分機油不經(jīng)過熱交換器以減少機油系統(tǒng)的流阻。4、若機油系統(tǒng)各部件阻力不大,管路系統(tǒng)無故障,在柴油機停機后打開曲軸管箱檢查孔蓋,觀察油底殼油網(wǎng)上是否有合金末。如有合金末,說明軸瓦大面積剝離或嚴(yán)重磨損,軸頸與瓦之間的間隙過大而漏油嚴(yán)重,導(dǎo)致機油壓力降低。5、若油底殼油網(wǎng)無合金末,可檢查柴油機油底殼油位高度和機油溫度。如油底殼油位太低可加油補充到近于油尺上刻線位置。若機油溫度太高;應(yīng)檢查冷卻風(fēng)扇溫度控制閥是否發(fā)生故障,如有故障進行處理,加強冷卻降低機油溫度。6、若柴油機油底殼油位和機油溫度均正常,則是主機油泵故障。可能是人字具體內(nèi)容輪端面與軸承座板磨損嚴(yán)重,間隙增大或拉傷磨成凹陷,或是機油稀釋嚴(yán)重而使粘度降低,漏泄嚴(yán)

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