1、第七節(jié)、排放水系統(tǒng)異常 第二組 一、定子冷卻水系統(tǒng)異常工況及處理 1、定冷水壓力降低: 現(xiàn)象:1)定冷水壓力下降。 2)定冷水流量下降。 3)定子進(jìn)水壓力低并報(bào)警。 4)定冷水回水溫度及定子線圈溫度 升高。 原因: 1)運(yùn)行定冷水泵故障。 2)定冷水箱水位過低。 3)定冷水濾網(wǎng)堵。 4)定冷水壓力調(diào)節(jié)閥故障。 5)表計(jì)失靈。 6)定冷水系統(tǒng)泄漏。 7)定冷水溢流閥故障。 8)運(yùn)行定冷水泵跳閘,備用定冷水 泵聯(lián)動(dòng)不成功或聯(lián)動(dòng)后跳閘。 處理:1)發(fā)現(xiàn)定冷水壓力降低,立即檢查原 因并 采取措施果斷進(jìn)行處理,設(shè)法恢復(fù)正常運(yùn)行, 必要時(shí)依據(jù)發(fā)電機(jī)風(fēng)溫及線圈溫度及時(shí)減負(fù) 荷。 2)檢查系統(tǒng)有無泄漏、閥門有
2、無誤關(guān)、濾 網(wǎng)有無堵塞、定冷泵運(yùn)行是否正常,并設(shè)法 處理。 3)若定冷水箱水位低引起則將水位補(bǔ)至正 常。 4)若定冷水壓力調(diào)節(jié)閥故障,應(yīng)手動(dòng)調(diào)節(jié), 并維持定子線圈的進(jìn)水壓力在196kPa且流 量不低于92m3/h。 2、定冷水箱水位降低: 現(xiàn)象: 1)定冷水箱水位指示下降或低水位報(bào)警。 2)定冷水壓力、流量可能降低。 3)發(fā)電機(jī)檢漏儀液位高報(bào)警。 原因: 1)補(bǔ)水系統(tǒng)閥門誤關(guān),以及補(bǔ)水系統(tǒng)濾網(wǎng)堵。 2)定冷水系統(tǒng)放水閥誤開,定冷水系統(tǒng)管道泄漏, 定冷水冷卻器內(nèi)漏。 3)定冷水系統(tǒng)在發(fā)電機(jī)內(nèi)發(fā)生泄漏。 4)定冷水取樣流量過大。 處理: 1)發(fā)現(xiàn)定冷水箱水位異常降低,應(yīng)檢查上述原 因并采取相應(yīng)措施
3、。加強(qiáng)對(duì)定冷水壓力的監(jiān)視, 并檢查發(fā)電機(jī)內(nèi)有無漏水現(xiàn)象。 2)立即開啟補(bǔ)水閥,設(shè)法維持定冷水箱水位。 3)檢查系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),將誤開的閥門關(guān)閉。 4)若管道破裂或定冷水冷卻器泄漏,對(duì)可隔離 部分的管道進(jìn)行隔離,定冷水冷卻器可進(jìn)行切換并 隔離,通知檢修處理;若無法隔離且又無法維持定 冷水箱水位,則應(yīng)匯報(bào)值長請(qǐng)求停機(jī) 3、定冷水溫度升高: 現(xiàn)象:1)定冷水冷卻器出水溫度指示升高或報(bào)警。 2)定冷水回水溫度指示升高或報(bào)警。 3)定子線圈溫度普遍升高或報(bào)警。 原因: 1)定冷水冷卻器堵塞,冷卻水中斷。 2)定冷水溫度控制閥失靈,定冷水壓力調(diào)節(jié) 閥失靈。 3)定冷水冷卻器管側(cè)進(jìn)、出水閥誤關(guān)或閥芯 脫落
4、。 4)定冷水反沖洗水閥、定冷水加熱器、反沖 洗水濾 網(wǎng)誤投。 5)定冷水壓力降低或集水環(huán)內(nèi)聚集有空氣。 6)發(fā)電機(jī)過負(fù)荷。 處理: 1)發(fā)現(xiàn)定冷水溫度升高,應(yīng)檢查上述原因并采取 相應(yīng)措施。 2)應(yīng)檢查運(yùn)行定冷水冷卻器管、殼側(cè)進(jìn)、出水閥 均在全開位;若閥芯脫落或定冷水冷卻器堵塞應(yīng)及 時(shí)投入備用定冷水冷卻器,退出故障定冷水冷卻器。 3)若定冷水溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)失靈,應(yīng)切為手動(dòng)調(diào)節(jié)。 4)若冷卻水壓力下降或溫度升高,應(yīng)該及時(shí)采取 相關(guān)措施,必要時(shí)投入兩臺(tái)定冷水冷卻器并列運(yùn)行, 如果定冷水壓力低及時(shí)調(diào)整至正常,如果定冷水箱 水位過低應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)水。 5)當(dāng)定子進(jìn)水溫度升高至49或回水溫度高至 73,應(yīng)嚴(yán)密
5、監(jiān)視定子線圈溫度,匯報(bào)值長,并按 規(guī)定相應(yīng)降低機(jī)組負(fù)荷直至停機(jī)。檢查循環(huán)冷卻水 是否正常,開大進(jìn)水門增加流量或?qū)?nèi)冷水箱持續(xù) 換水臨時(shí)降溫。 4、定子繞組線圈進(jìn)水導(dǎo)電率高: 現(xiàn)象:1)定冷水導(dǎo)電率高報(bào)警。 原因:1)離子交換器樹脂失效。2)定冷水箱長 期未換水。 3)定冷水補(bǔ)水水質(zhì)不合格。4)表計(jì)失靈。 處理: 1)發(fā)現(xiàn)定冷水導(dǎo)電率高報(bào)警 (1.5s/cm)時(shí)應(yīng)立 即對(duì)定冷水系統(tǒng)換水,換水時(shí)注意定冷水 箱水位不 得過低,以免影響定冷水壓力波動(dòng)。 2)如果補(bǔ)水水質(zhì)不合格,應(yīng)該注意檢查離 子交換 器運(yùn)行情況。 3)檢查是否由定冷水冷卻器泄漏所致,若 定冷水 冷卻器泄漏,則應(yīng)隔離并聯(lián)系檢修處理。 一
6、、 事件經(jīng)過 年月日,發(fā)電有限責(zé)任公司,#1機(jī)組在帶負(fù) 荷試驗(yàn)。17日3時(shí),計(jì)量化驗(yàn)室化驗(yàn)定子冷卻水水 質(zhì)導(dǎo)電度呈上升趨勢(shì),提出進(jìn)行換水的建議。17日 3時(shí)40分,調(diào)總令:#1發(fā)電機(jī)定子冷卻水水質(zhì)不合 格,需進(jìn)行換水。17日4時(shí),當(dāng)值運(yùn)行總值長征 得調(diào)總同意后,下令主值班員安排人進(jìn)行操 作。主值班員派巡檢員到就地打開定子冷卻 水箱放水門,進(jìn)行放水。4時(shí)20分,巡檢員到就 地打開了定子冷卻水箱放水門,當(dāng)時(shí)電建一名值 班人員對(duì)巡檢員說:應(yīng)該用1號(hào)定子冷卻水濾網(wǎng) 排污門放水。4時(shí)40分巡檢員打開了1號(hào)定子冷 卻水濾網(wǎng)排污門,關(guān)閉了定子冷卻水箱放水門(此時(shí) 2號(hào)濾網(wǎng)運(yùn)行,1號(hào)濾網(wǎng)備用),電建工作人員又
7、擅 自打開了#1濾網(wǎng)進(jìn)水門,使#1濾網(wǎng)快速充水。#1發(fā) 電機(jī)定子冷卻水流量大幅減少,造成發(fā)電機(jī)斷水保 護(hù)動(dòng)作,#1發(fā)電機(jī)解列。#1發(fā)電機(jī)組造成非計(jì)劃停 運(yùn)事故。 二、 原因分析 1. 未嚴(yán)格執(zhí)行值長的操作命令??傊甸L下令打開定 子冷卻水箱放水門,巡檢員執(zhí)行后,卻又聽從電建 人員的說法,在未向總值長請(qǐng)示匯報(bào)的情況下,違 反調(diào)度管理規(guī)定,擅自進(jìn)行操作,改變了設(shè)備的運(yùn) 行方式,是本次事故發(fā)生的主要原因; 2. 安全、技術(shù)培訓(xùn)工作不到位,安全意識(shí)不強(qiáng)。 3. 管理工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。安排巡檢員操作時(shí),總 值長、值長沒有對(duì)巡檢員認(rèn)真交待安全注意事項(xiàng), 也沒有安排其他人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)。 三、 防范措施 1. 加
8、強(qiáng)技術(shù)和規(guī)章制度的培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的技 術(shù)水平和安全意識(shí)。認(rèn)真吸取本次事故的教訓(xùn),舉 一反三,對(duì)類似的油、汽、水系統(tǒng)進(jìn)行匯總討論, 提出防范措施,防止類似事故的再次發(fā)生; 2. 加強(qiáng)運(yùn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,設(shè)備重大操 作或系統(tǒng)中有保護(hù)的操作項(xiàng)目,要按照電氣操作規(guī) 定,必須安排監(jiān)護(hù)人,填寫操作票。嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行 管理制度,操作人員對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行切換或改變運(yùn) 行方式前,要先聯(lián)系后操作,操作結(jié)束后,要對(duì)投 運(yùn)情況進(jìn)行匯報(bào) 二、密封油系統(tǒng) 密封油系統(tǒng)發(fā)生的主要故障有發(fā)電機(jī)進(jìn)油、密 封油壓不正?;蛎芊庥椭袛嗟取?1、發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)概述 密封油系統(tǒng)是為氫內(nèi)冷汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)密封油供油 的輔助系統(tǒng),它向發(fā)
9、電機(jī)機(jī)密封瓦提供連續(xù)不斷的 密封油,密封發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣,防止向外泄露。 2、密封油系統(tǒng)組成 主要由2臺(tái)空側(cè)密封油泵(其中一臺(tái)為直流),2 臺(tái)氫側(cè)密封油泵,空、氫側(cè)各兩臺(tái)冷卻器、過濾器, 加熱管,消泡箱, 排油煙機(jī),一個(gè)空側(cè)回油箱,一個(gè)氫 側(cè)回油箱,壓差閥、平衡閥,安全閥,減壓閥等部件 組成. 3、密封油氫差壓低 故障處理 1) 發(fā)現(xiàn)密封油壓下降,應(yīng)檢查空側(cè)密封油泵和 其進(jìn)出口差壓、油氫差壓調(diào)門調(diào)整情況。若發(fā)現(xiàn)密 封油泵或油氫差壓調(diào)門故障,應(yīng)改為高壓備用密封 油供油運(yùn)行,注意監(jiān)視備用油氫差壓調(diào)門動(dòng)作正常, 根據(jù)情況啟動(dòng)SOB泵,油氫差壓保持在56kPa,并 聯(lián)系檢修處理,及早恢復(fù); 2) 若油氫
10、差壓不能維持時(shí),繼續(xù)下跌至35kPa時(shí), 應(yīng)注意直流密封油泵自動(dòng)啟動(dòng),否則應(yīng)手動(dòng)啟動(dòng); 3) 直流密封油泵啟動(dòng)后,若空側(cè)密封油泵短時(shí) 間無法恢復(fù)、無高壓備用密封油源時(shí),應(yīng)及時(shí)將機(jī) 內(nèi)氫氣壓力降低到0.014Mpa,啟用第三備用油源(汽 輪機(jī)軸承潤滑油供給) 事件經(jīng)過 1997年3月25日重整裝置開始停工準(zhǔn)備大檢修,3月 28日17:00開始分子篩干燥,29日14:00干燥結(jié)束, 并入重整催化劑再生系統(tǒng)。重整催化劑開始升溫?zé)?焦。30日四點(diǎn)班崗位人員發(fā)現(xiàn)重整循環(huán)機(jī)K-3201潤 滑油有減少現(xiàn)象,21:00被迫停循環(huán)機(jī),催化劑再 生中斷。由于發(fā)現(xiàn)較遲,對(duì)潤滑油跑油可能引起的 問題認(rèn)識(shí)不足,造成分子
11、篩全部泡上潤滑油。3月 31日進(jìn)行了K-3201出口至E-3201入口管線爆破吹掃, 4月1日重新開機(jī)進(jìn)行催化劑再生。經(jīng)分析,重整一 反催化劑也受到?jīng)_擊失活,全部更換,分子篩也全 部更換,造成較大損失。 原因分析 1.重整循環(huán)機(jī)密封不好,密封油跑油是這次事故的 主要原因。 2. 當(dāng)班崗位人員密封油跑油油箱液位下降發(fā)現(xiàn)不夠及 時(shí),且對(duì)其危害認(rèn)識(shí)不足。 3. 循環(huán)機(jī)一直存在輕微密封油跑油現(xiàn)象,尤其是在再 生開始操作條件發(fā)生較大變化時(shí),密封油更易跑油, 循環(huán)機(jī)出口未設(shè)分液罐,沒有防范措施,也是這次 事故的原因之一。 防范措施 1.循環(huán)機(jī)出口一二段混氫增設(shè)分液罐,避免帶液對(duì) 分子篩和催化劑造成沖擊,1
12、997年5月實(shí)施投用。 2.循環(huán)機(jī)操作條件發(fā)生改變時(shí),尤其是正常生產(chǎn)轉(zhuǎn) 入再生階段時(shí),應(yīng)特別注意密封油的狀況,注意油 箱液位變化。 3.崗位人員應(yīng)認(rèn)真巡檢,提高安全意識(shí),注意保護(hù) 催化劑。 三、氫氣系統(tǒng) 氫氣系統(tǒng)的主要故障有漏氫、氫氣系統(tǒng)著火爆 炸等。 1、氫氣特性 1)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,發(fā)電機(jī)通風(fēng)損耗的大小取決 于冷卻介質(zhì)的質(zhì)量,質(zhì)量越輕,損耗越小,氫氣在 氣體中密度最小,有利于降低損耗; 2)另外氫氣的傳熱系數(shù)是空氣的5倍,換熱能力 好; 3)氫氣的絕緣性能好,控制技術(shù)相對(duì)較為成熟。 4)缺點(diǎn)是一旦于空氣混合后在一定比例內(nèi) (4% 74%)具有強(qiáng)烈的爆炸特性,所以發(fā)電機(jī)外 殼都 設(shè)計(jì)成防爆型,
13、氣體置換采用CO2作為中間 介質(zhì) 1)組成: 氫氣系統(tǒng)主要由氫站的高壓儲(chǔ)氫罐、備 用氫瓶,置換用的CO2鋼瓶,氫氣干燥器,氫氣減 壓器,氫氣過濾器,純度分析器,液體探測儀,氫 氣露點(diǎn)儀,壓力及溫度測點(diǎn)等組成。 2) 作用:向發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和定子鐵芯提供適當(dāng) 壓力、高純度的冷卻用氫,同時(shí)還要完成對(duì)氫氣的 冷卻、干燥及檢測。 3、遇到下列情況之一,有發(fā)生爆炸和著火的危險(xiǎn): 發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度降至576。 發(fā)電機(jī)內(nèi)含氧量超過2。 軸承回油或油箱中含氫量超過5。 距離漏氫點(diǎn)5米內(nèi)遇有明火或火花時(shí)。 一、氫氣濕度超標(biāo) (一)原因: (1)制氫站供氫不合格。(2)密封油含水量過大。 (3)氫氣冷卻器漏水。(
14、4)定子繞組水路滲漏。 (5)氫氣干燥器運(yùn)行不正常。 (二)處理: (1)補(bǔ)氫前對(duì)氫氣進(jìn)行干燥,保證氫氣濕度合格。 (2)對(duì)密封油進(jìn)行凈化。 (3)檢查氫氣干燥器運(yùn)行是否正常,異常時(shí)聯(lián)系 檢修處理 二、氫氣冷卻器出口溫度過高 (一)原因: (1)冷卻水流量小。 (2)冷卻器內(nèi)部臟污或冷卻水管道堵塞。 (3)冷卻水進(jìn)水溫度高。 (二)處理: (1)增大冷卻水流量。 (2)清理冷卻器及冷卻水管。 (3)降低冷卻水溫度。 三、氫壓下降 (一)現(xiàn)象 1. 氫壓指示下降或報(bào)警。 2. 補(bǔ)氫量增加。 3. 發(fā)電機(jī)風(fēng)扇差壓降低。 4. 氫、水差壓降低。 (二)原因 1. 補(bǔ)氫調(diào)節(jié)閥失靈或供氫系統(tǒng)壓力下降。
15、2. 密封油壓力降低。 3. 氫冷器出口氫氣溫度突降。 4. 氫系統(tǒng)泄露或誤操作。 5. 表計(jì)失靈。 (三)處理 1. 如密封油中斷,應(yīng)緊急停機(jī)并排氫。 2. 發(fā)現(xiàn)氫壓降低,應(yīng)就地核對(duì)表計(jì),確認(rèn)氫壓下降, 必須立即查明原因予以處理,并增加補(bǔ)氫量以維持 發(fā)電機(jī)內(nèi)額定氫壓,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)氫氣純度及發(fā)電機(jī) 鐵芯、線圈溫度的監(jiān)視。 3. 檢查氫溫自動(dòng)調(diào)節(jié)是否正常,如失靈應(yīng)切手動(dòng)調(diào) 節(jié)。 4. 管子破裂、閥門法蘭、發(fā)電機(jī)各測量引線出泄漏 等引起漏氫。在不影響機(jī)組正常運(yùn)行的前提下設(shè)法 處理,不能處理是停機(jī)處理。 5. 發(fā)電機(jī)密封瓦或出線套管損壞,應(yīng)迅速回報(bào)值長, 停機(jī)處理。 四、氫溫升高或降低 (一)現(xiàn)象 1. 氫溫指示升高或降低。2. 氫溫高或低報(bào)警。 3. 定子鐵芯溫度升高或降低。 (二)原因 1. 氫溫自動(dòng)調(diào)節(jié)失靈。2. 閉冷水壓力、溫度變化。 3. 機(jī)組