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1、制粉系統(tǒng)動態(tài)分離器改造及分析 摘 要: 針對儀征化纖熱電生產(chǎn)中心動態(tài)旋轉(zhuǎn)式粗粉分離器存在的缺點,對原粗粉分離器結(jié)構(gòu)和參數(shù)進行了優(yōu)化改造。對改造前、后的粗粉分離器性能進行了現(xiàn)場試驗和分析。結(jié)果表明:改造后的動態(tài)分離器提高了分離效率和煤粉均勻性,改善了鍋爐燃燒狀況。 關(guān)鍵詞:中儲式制粉系統(tǒng);動態(tài)分離器;結(jié)構(gòu)優(yōu)化 1 概述 儀征化纖熱電生產(chǎn)中心#1爐甲乙側(cè)兩臺動態(tài)分離器于2012年安裝完成,投運后未能達到預(yù)期效果,其主要表現(xiàn)為制粉系統(tǒng)出力低以及出粉細度調(diào)節(jié)性較差等情況。2013年期間,對這兩臺分離器進行了一系列實驗、論證,并進行了初步優(yōu)化,但結(jié)果并不理想。2013年7月下旬,對甲側(cè)動態(tài)粗粉分離器進行
2、了部分改動,在動靜葉之間增加一擋板。并在8月中旬又將回粉錐的間隙調(diào)小,但回粉量大的情況還是沒有得到根本改善。之后,根據(jù)長期的試驗、調(diào)整及數(shù)據(jù)分析,找到了造成動態(tài)分離器回粉率高、出力不理想的根本原因,即靜葉片分離作用過強,而動葉輪分離器作用相對較弱。最后,根據(jù)試驗和三維模擬的結(jié)果及分析,提出以下的改造方案并實施。 2 具體整改措施 (1)增大動葉輪的尺寸。包括直徑和高度。目的是增強動葉輪的分離作用,同時可使動葉輪轉(zhuǎn)速與出粉細度有明顯的線性關(guān)系。(2)安裝導流板。對煤粉起到均流作用。可減少小顆?;胤勐剩瑫r提高大顆?;胤勐?,從而提高回粉的準確性。(3)去除徑向葉片。削弱靜葉片的分離作用,相對進一步
3、加強動葉的分離器作用。 3 調(diào)試數(shù)據(jù)分析 2014年9月10日2014年9月15日,對#1爐甲側(cè)制粉系統(tǒng)進行了調(diào)試。從出粉細度及可調(diào)性、出粉均勻性指數(shù)、制粉出力等多方面的數(shù)據(jù)進行了試驗,并得到了全面的定性和定量的數(shù)據(jù)結(jié)果。由此,可對甲側(cè)動態(tài)粗粉分離器改造的具體效果進行以下判定。 3.1 細度調(diào)節(jié)性的改善(圖2) 可見,本次改造后,主要由于動葉輪尺寸增加,導致顆粒受到的離心力增加。出粉細度的調(diào)節(jié)性能明顯增強且線性關(guān)系明顯。這樣的好處包括:(1)對于不同煤種,能夠方便的通過細度調(diào)節(jié),使出粉細度始終在經(jīng)濟情況下運行;(2)由于出粉細度調(diào)節(jié)范圍更廣,尤其是可以調(diào)到很細的這種特點,可以完全適應(yīng)低氮燃燒器
4、改造后的需求。當然,更低的細度r90是以損失部分出力為代價的。鑒于目前#1爐的運行情況,建議排粉機電流保持在16.517a,分離器轉(zhuǎn)速維持在20-30rpm的運行方式,此時對應(yīng)的出粉細度r90=25.2-23.2%,均勻性指數(shù)n1.2。下述的出力試驗也是在該工況下進行的。 3.2 出力的提高 3.2.1 出力試驗 2014年9月15日進行了如下試驗:將#1爐負荷穩(wěn)定在220t/h(以下粉位為甲乙兩側(cè)平均值) (1)從上午9:55到下午13:15這段時間(200分鐘),甲側(cè)乙側(cè)同時運行,觀察#1爐粉倉的粉位變化,從3.8m漲到4.3m;(2)從下午13:15到下午15:10這段時間(115分鐘)
5、,只運行甲側(cè),觀察#1爐粉倉的粉位變化,從4.3m降到3.3m;(3)從下午17:30到下午19:30這段時間(120分鐘),只運行乙側(cè),觀察#1爐粉倉的粉位變化,從4m降到2.9m;從上述的數(shù)量關(guān)系可以列出含三個未知數(shù)的方程組: 式中:x-單位時間內(nèi)甲側(cè)磨煤機的出力換算成粉位的變化,單位m/min;y-單位時間內(nèi)乙側(cè)磨煤機的出力換算成粉位的變化,單位m/min;z-單位時間內(nèi)220t/h負荷下,對于的煤粉消耗量換算成粉位的變化,單位m/min; 最后計算得到(x+y)/z=1.123,也就是說甲乙兩側(cè)同時運行后,能夠供應(yīng)的鍋爐負荷為:2151.123=241(t/h)。 相比改造之前甲乙兩側(cè)
6、同時運行可維持的最大負荷210t/h,制粉系統(tǒng)的出力提高了:(241-210)/210100%=13.8% 3.2.2 回粉比例減少。同樣在上述工況下,對#1爐甲側(cè)的進粉、出粉和回粉進行取樣并化驗細度,并和改造前(2013年8月)數(shù)據(jù)進行對比(表1)。 回粉比例即回粉占進粉的質(zhì)量比。回粉比例減少23.2%,意味著有23.2%的煤粉不需要回到磨煤機重復(fù)研磨,做無用功。出力也就相應(yīng)的提高23.2%。考慮到改造后的出粉細度r90比改造前的出粉細度r90還要小,所以在相同出粉細度情況下,甲側(cè)磨煤機提高的制粉出力是大于23.2%的。 4 結(jié)束語 (1)本次改造實現(xiàn)了預(yù)期的效果,達到了改造的目的。一方面,制粉系統(tǒng)出力有了顯著提高,單是甲側(cè)的改造,就使得#1爐總的制粉出力相比改造前提高了13.8%。另一方面,出粉細度的調(diào)節(jié)性能顯著增強,且線性關(guān)系明顯。(2)鑒于試驗的結(jié)果和#1爐的運行情況,建議#1爐甲側(cè)制粉系統(tǒng)按照如下方式運行:排粉機電流1617a,分離器轉(zhuǎn)速2030rpm。此時對應(yīng)的出粉細度r90在25.2%23.2%、均勻性指數(shù)達到n1.2、制粉出力高(甲乙兩側(cè)同時運行,能滿足241t/h負荷對于的煤粉消耗)、制粉單耗低。 參考文獻 1劉一凡.中速磨煤機粗粉分離器分離特性數(shù)值模擬d.吉林
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