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文檔簡介
1、水泥廠燃爆工藝事故的分析與對策 隨著水泥生產(chǎn)技術的不斷進步,新型干法窯以節(jié)能環(huán)保、熟料質量好、生產(chǎn)大型化、投資成本低、運轉率高和運行穩(wěn)定等優(yōu)點越來越被水泥業(yè)界普遍認同和推廣。近年來,新型干法窯每年以較快的速度增長,由于技術和管理人員增長不能與新型干法窯發(fā)展同步,時常出現(xiàn)新型干法窯燃爆工藝事故,造成停產(chǎn)和設備損壞,甚至出現(xiàn)人員傷亡事故,給企業(yè)造成較大的經(jīng)濟損失,尤其是冬季,是新型干法窯燃爆工藝事故的多發(fā)期。本文針對新型干法窯生產(chǎn)中的幾起燃爆工藝事故進行分析,制定防范措施,以防止類似事故的再發(fā)生。 1煤磨電除塵器的燃燒事故 &
2、#160; 20xx年冬季,連續(xù)的雨雪天氣造成a廠露天堆場的原煤等物料潮濕。因原煤潮濕,不僅使煤磨臺產(chǎn)大幅下降,煤粉供應緊急,而且致使入煤磨除塵器的煙氣濕度增大,造成煤磨電除塵器結露,灰斗堵塞。事故發(fā)生前,中控操作員發(fā)覺煤磨電除塵器第二電場電壓較低,隨即支配停機檢查,打開煤磨電除塵器檢查門,發(fā)覺電場內煤粉已經(jīng)燃燒,電場內出現(xiàn)大量的煙霧,灰斗內表層煤粉有火星,且溫度較高。隨后組織人員進行事故善后處理工作,并做好停窯預備工作。該起事故不僅造成停窯31h,損失煤粉20多噸,而且造成嚴重的環(huán)境污染。 1.1事故善后處理
3、 (1)事故發(fā)生后,馬上對煤磨系統(tǒng)停機,停煤磨電除塵器風機,關閉煤磨電除塵器檢查門。由于著火面積較小,不需要開啟co2滅火系統(tǒng),開通排灰通道,將電除塵器灰斗下的螺旋輸送機反轉,使得電除塵器灰斗內的煤粉從排灰通道排放到磨房外,同時用消防水袋對排出著火煤粉準時進行噴水滅火,防止二次燃燒,直到灰斗內的煤粉排完。 (2)與此同時,檢查煤粉倉狀況。由于煤粉倉沒有著火,要求盡快將煤粉倉內用完,并做好停窯的預備工作。 (3)對于排出的煤粉除現(xiàn)場噴水滅火外,還派人值班看護,防止死灰復燃。在生產(chǎn)正常后,組織人員清理煤粉,打掃現(xiàn)場環(huán)
4、境。 1.2原因分析 (1)煤磨電除塵器是煤磨系統(tǒng)的主要工藝設備之一,其職能是收集煤粉成品。當其灰斗出現(xiàn)堵塞時,入煤粉倉的煤粉量將大幅下降,煤粉倉的孔深變化較大。依據(jù)煤粉倉的孔深異常變化,很簡單推斷煤磨電除塵器灰斗是否堵塞。該起事故發(fā)生前,中控操作員和巡檢人員沒有準時作出推斷,因此不能準時采取措施,給事故發(fā)生留下隱患。 (2)由于該水泥廠煤磨電除塵器為2電場4灰斗結構,在發(fā)生事故前,第一電場工作正常,第二電場因結露造成灰斗堵塞,這時進入煤粉倉的煤粉量下降。由于原煤潮濕,煤磨臺產(chǎn)大幅下降,
5、煤粉倉內料位較低。為避免停窯,管理人員和操作人員主觀上想盡快將煤粉倉加滿后再停機處理。隨著灰斗的堵塞,煤磨系統(tǒng)已經(jīng)進入惡性循環(huán)狀態(tài),給煤粉在灰斗內進一步積聚創(chuàng)造了條件。 (3)在電除塵器第二電場灰斗內煤粉積聚到一定程度后,開頭對電除塵器的運行造成影響,電除塵器第二電場的二次電壓下降,出口粉塵排放增加。假如這時停機處理,事故還是可以避免的;但由于管理人員對發(fā)生燃爆事故的可能性和嚴重性熟悉不足,連續(xù)開機生產(chǎn),最終導致事故的發(fā)生。 1.3改進措施 (1)修訂煤磨和電除塵器操作規(guī)程,將防止煤粉燃
6、爆管理納入其中,盡快組織管理人員和操作人員對煤磨消防管理學問培訓,提高對防止煤粉燃爆的安全意識。 (2)要求巡檢人員每小時對電除塵器灰斗和煤粉倉的下料狀況進行檢查,尤其是雨雪天氣,發(fā)覺堵塞現(xiàn)象,馬上組織清理,防止煤粉在煤磨電除塵器內聚集現(xiàn)象的發(fā)生。 (3)定期對煤磨消防系統(tǒng)進行檢查,準時更換co2泄漏的鋼瓶和過期滅火器,在出現(xiàn)意外時,能準時采取措施,確保煤磨生產(chǎn)安全。 2分解爐內的放炮事故 20xx年冬季,b廠1500t/d熟料生產(chǎn)線在臨時停窯約8h后
7、,采用柴油加熱升溫,升溫約3h后,窯尾溫度儀表顯示已經(jīng)達到噴煤溫度,開頭對分解爐噴煤,幾分鐘后,分解爐出現(xiàn)放炮聲;隨后,停窯檢查,沒有發(fā)覺異常,于是再次用柴油點火升溫,窯尾溫度儀表顯示已達到噴煤溫度時,對分解爐噴煤,幾分鐘后,分解爐內放炮現(xiàn)象再次發(fā)生。 2.1原因分析 (1)作為臨時停窯,其升溫時間隨著窯內溫度和環(huán)境溫度狀況而定,不能憑經(jīng)驗操作。該起事故的主要原因是崗位人員只留意了窯尾儀表溫度。由于該企業(yè)重點對熟料產(chǎn)、質量和原燃材料消耗與工資掛鉤進行考核,中控操作員在思想上想早點火,多生產(chǎn)熟料,同時也能削減柴油消耗,其動身
8、點是好的,但沒有達到預期效果。 (2)從內放炮現(xiàn)象看,原因是co濃度超標,因烘窯升溫時窯尾風機風門關閉,窯尾co分析儀無法測到煙氣中的co濃度,失去了監(jiān)控的作用。 (3)由于當時是初冬季節(jié),環(huán)境溫度較低,盡管用柴油升溫后窯尾儀表溫度顯示達到噴煤要求,但是窯內和分解爐物料場的實際溫度并沒有達預期溫度,溫度顯示只是局部溫度;由于窯內升溫時間過短,造成分解爐和窯內蓄熱不足,溫度場過低,在煤粉噴入分解爐后,因煤粉不能在分解爐內充分燃燒,分解爐內溫度不但沒有上升,反而下降,沒有燃燒的煤粉產(chǎn)生大量的co在窯內聚集,分解爐內含o2下降,
9、隨著煤粉和空氣不斷進入分解爐(含o2增加),當co濃度聚集到一定程度后,分解爐內放炮現(xiàn)象發(fā)生。 2.2防范措施 依據(jù)上述分析,問題的主要原因是分解爐內物料的溫度場蓄熱不足造成的。再次點火升溫時,對用柴油升溫在原來的基礎上延長2h(含油、煤混噴時間),然后對分解爐噴煤,回轉窯運行正常。為防止類似事故的再發(fā)生,提出以下整改措施: (1)要定期校正回轉窯各溫度掌握點的儀表,確保精確、有效,防止因儀表誤差造成中控操作人員的推斷失誤。 (2)回轉窯升溫時間的掌握
10、,要依據(jù)停窯時間、窯內溫度和環(huán)境溫度狀況綜合考慮,重點要了解窯內和分解爐內物料場的實際溫度,然后再考慮何時噴煤,杜絕因物料場溫度不夠引起的爆炸事故。 (3)依據(jù)該起事故發(fā)生錯誤操作的原因,修改完善中控操作規(guī)程,組織中控擦作員培訓與考試,提高操作水平,杜絕類似事故的再發(fā)生。 3粗細分別器的爆炸事故 c廠2000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線正常生產(chǎn)中,因dd型分解爐喂煤秤測量輪皮帶脫落,引起的窯尾分解爐喂煤秤跳停而停止喂料。20min后,窯尾分解喂煤爐秤被修復,中控擦作人員啟動分解爐喂煤秤升溫預
11、備投料,此時,煤磨風機風門閥板開度為11%。因生料立磨處于避峰停機狀態(tài),來自窯尾的含有不完全燃燒煤粉的煙氣大量進入煤磨,造成煤磨磨內燃燒,磨頭下料管被燒紅,出煤磨的煙氣溫度超145以上(溫度儀表最大量程145),煙氣中co濃度超量程(5000ppm以上),同時發(fā)覺粗粉分別器下粗粉絞刀內有暗火;隨后,粗粉分別器泄壓閥沖開、旋風收塵器防爆閥和泄壓閥沖開。事故發(fā)生后,中控操作員馬上停煤磨和煤磨電除塵器,通知電工對煤磨系統(tǒng)停電,組織人員滅火,15min內火災被撲滅。 3.1原因分析 (1)為防止煤磨系統(tǒng)著火,該水泥廠煤磨操作規(guī)程中
12、明確規(guī)定,在立磨系統(tǒng)停機時,窯系統(tǒng)若止料,則煤磨必需止料停車。事故發(fā)生時,該水泥廠的煤磨操作員沒有執(zhí)行操作規(guī)程,只是對煤磨減產(chǎn)運行,因此,該起事故的主要原因是違章操作。 (2)在生料斷料故障被處理后,啟窯尾分解爐喂煤秤時,由于煤秤羅茨風機輸送管道內殘留較多煤粉,中控操作員發(fā)覺煤秤羅茨風機管道壓力較大,最大達到90pa(正常值為4045pa),且持續(xù)時間較長,分解爐出口溫度從880突然升高到1150,整個預熱器系統(tǒng)出現(xiàn)瞬時正壓,造成帶有大量不完全燃燒煤粉的煙氣由旁路進入煤磨系統(tǒng),帶火星的煤粉引起磨內著火,引起燃爆,造成煤磨粗、細旋風分別器泄壓閥和防爆閥被沖開。
13、 (3)事故發(fā)生后,現(xiàn)場調度準時停機和斷電,沒有造成更大的后果,對生產(chǎn)的影響較小。 3.2改進措施 (1)對于新型干法熟料生產(chǎn)線,在立磨系統(tǒng)停機時,窯系統(tǒng)若停止喂料,則煤磨必需止料停機。 (2)由于這是一起違章操作事故,說明操作員對操作規(guī)程熟識把握不夠。事故發(fā)生后,除進行事故分析和追究責任外,組織中控操作員進行操作規(guī)程的學習與考核,并舉一反三,分期分批組織其他崗位人員熟識操作規(guī)程再學習和考核,提高員工按章操作的能力,杜絕違章操作。
14、0; (3)對水泥廠而言,煤磨消防是企業(yè)安全管理的重點工作之一,除做好安全操作管理外,還要加強該系統(tǒng)的消防設施管理,定期組織檢查,發(fā)覺問題,準時處理,確保消防設施始終處于有效狀態(tài)。 4窯頭罩的爆炸事故 20xx年冬季d廠2000t/d熟料生產(chǎn)線停窯檢修11h后,采用柴油點火烘窯,根據(jù)升溫曲線的操作要求,內外風均為50pa,點火煙囪開度50%,停高溫風機,尾排風機正常運行,進口風門30%開度。1h后,當尾溫達到380時,開頭用窯尾煤秤對窯頭噴煤(此時正檢修窯頭秤),20min后,得知窯頭煤秤修復,中控操作員停窯尾秤
15、進行煤秤切換,改用窯頭秤噴煤;6min后,開羅茨風機,發(fā)生爆炸事故,致使窯頭罩頂損壞,窯頭罩頂大面積坍塌, 所幸沒有造成人員傷亡。 4.1原因分析 (1)在事故發(fā)生的前一天,因處理窯尾預熱器堵塞,采取停止喂料和停煤熄火方法保溫;2h后,噴煤點火未燃。中控操作員選擇噴煤點火的做法是錯誤的,屬習慣性違章。按有關規(guī)定,在長時間停窯后,窯內溫度下降明顯的狀況下,應選擇柴油點火。在噴煤未燃狀況下,崗位人員對窯內積累煤粉的危害性熟悉不夠,仍舊對回轉窯采用輔傳慢轉,使得未燃煤粉包裹在熟料中;對于多次點火未燃和煤粉積累的狀況不僅沒有記錄,
16、而且也未與下一班人員交代,給事故的發(fā)生留下了隱患。 (2)不重視煤粉倉的保溫。因冬季原煤供應緊急,原煤庫存較少、水分大及粒度較大,造成煤磨產(chǎn)量較低,煤粉供應緊急,煤粉倉內煤粉庫存較少。因煤粉倉經(jīng)常堵塞與敲擊,致使保溫層破壞,煤粉倉在冬季因溫差較大,更簡單結露。事故發(fā)生前,煤粉倉內庫存煤粉較少,造成壁上濕煤粉垮塌,煤秤下料不勻稱,尤其是窯頭煤秤經(jīng)常斷煤粉,導致多次來回切換窯頭和窯尾煤秤噴煤,且多次未能使煤粉著火,這是事故發(fā)生的次要原因。 (3)在停窯檢修11h后,雖然中控操作員根據(jù)制度要求升溫,儀表顯示尾溫達到380,但時處
17、冬季,環(huán)境溫度低,窯內物料場實際溫度并沒有達到380,主因是窯內升溫時間過短,造成窯內蓄熱不足,溫度場過低;這時開頭用油煤混燃,過多的煤粉在不順暢的火焰下不能充分燃燒,產(chǎn)生大量的co在窯內聚集,在切斷燃油后,隨著加大一次風量(增加o2含量),co燃燒體積急劇膨脹,導致爆炸事故發(fā)生。 4.2防范措施 綜上述分析,問題的主要原因是回轉窯內物料的溫度場蓄熱不足造成的,隨后,再次點火升溫時,對用柴油升溫在原來的基礎上延長2h,然后油煤混噴,在窯內物料溫度場實際達到掌握溫度后,再對窯頭噴煤,回轉窯運行正常。為防止類似事故的再發(fā)生,提
18、出以下整改措施: (1)依據(jù)該起事故中控操作人員誤操作的原因分析,重新修訂中控操作規(guī)程,組織中控崗位人員進行培訓,讓中控操作人員熟悉到儀表溫度和物料溫度場的關系,點火升溫要依據(jù)窯內溫度、環(huán)境溫度和停窯時間長短,不能人為削減柴油點火升溫時間,以杜絕類似事故的再發(fā)生。 (2)要重視煤粉倉保溫。嚴格掌握入煤粉倉煤粉的含水量,對于煤粉倉保溫層損壞的,要準時恢復,防止煤粉倉內結露,削減煤粉倉堵料現(xiàn)象,以保證煤粉喂料的勻稱性。 (3)要定期校正回轉窯各溫度掌握點儀表,確保精確、有效,防止因儀表誤差造成中控操作員的誤推斷。對于co等監(jiān)控儀器也要定期校驗,出現(xiàn)問題的要準時檢修和恢復,確保監(jiān)控手段有效。 5結束語 (1)隨著水泥生產(chǎn)設備的大型化,勞動生產(chǎn)率不斷提高,多數(shù)崗位被巡檢工替代,巡檢工的職責范圍擴大,對其業(yè)務學問要求提高。依據(jù)多年調查統(tǒng)計,新型干法生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的燃爆工藝事故多數(shù)是操作規(guī)程不完善,對操作人員的培訓不夠,使得崗位人員對操作規(guī)程
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