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1、-作者xxxx-日期xxxx航煤加氫裝置優(yōu)化操作【精品文檔】航煤加氫裝置優(yōu)化操作摘 要:針對(duì)鎮(zhèn)海煉化煉油四部航煤加氫裝置的實(shí)際生產(chǎn)情況,分析裝置生產(chǎn)存在的問題,并采取相應(yīng)的對(duì)策。經(jīng)過相應(yīng)措施的實(shí)施,達(dá)到裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行及全面達(dá)標(biāo)。關(guān)鍵詞:航煤加氫 壓降 達(dá)標(biāo)一、 概述航煤加氫裝置2001年5月建成投產(chǎn),該裝置采用北京石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的新一代航煤精制技術(shù)RHSS技術(shù),它包括新型加氫脫硫醇催化劑RSS1A以及與之相適應(yīng)的臨氫脫硫醇工藝,集合了非臨氫及加氫兩種工藝的特點(diǎn),選用低溫活性好的催化劑,操作費(fèi)用較低,經(jīng)濟(jì)效益好,生產(chǎn)的高附加值航煤產(chǎn)品量占公司航煤成品出廠量的大頭。但航煤裝置生產(chǎn)也存在不
2、少難點(diǎn)。首先航煤質(zhì)量指標(biāo)多、要求嚴(yán),操作條件苛刻,操作上稍有疏忽就會(huì)導(dǎo)致餾出口不合格并污染成品大罐,而且不能進(jìn)行調(diào)和成為合格產(chǎn)品;其次裝置開工周期短,投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng),操作人員經(jīng)驗(yàn)不足,操作條件有待變化;再次航煤原料/精制航煤換熱器管程壓降上升較快,影響到裝置的處理量,相關(guān)管線振動(dòng)幅度較大,甚至有可能造成裝置非計(jì)劃停工。本文試圖通過對(duì)航煤加氫裝置操作特點(diǎn)的分析并采取相應(yīng)措施,以達(dá)到克服各種不利因素,確保裝置平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)行和全面達(dá)標(biāo)的目的。二、裝置各項(xiàng)達(dá)標(biāo)指標(biāo)及難點(diǎn)分析航煤加氫裝置開工一來始終被公司定為二類達(dá)標(biāo)裝置,2004年裝置的達(dá)標(biāo)項(xiàng)及指標(biāo)如表1所示:項(xiàng) 目達(dá) 標(biāo) 值單 位綜合能耗千克標(biāo)油/噸餾
3、出口合格率%污水分級(jí)控制合90.00%非計(jì)劃停工1次/年表-1:航煤加氫裝置達(dá)標(biāo)項(xiàng)目及指標(biāo)在實(shí)際生產(chǎn)過程中存在以下生產(chǎn)難點(diǎn)。 1、裝置操作苛刻度高,餾出口合格率達(dá)標(biāo)為工作難點(diǎn)。航煤質(zhì)量指標(biāo)多、要求嚴(yán)、特別是銀片腐蝕指標(biāo)不合格原因目前還沒有明確定論,一般認(rèn)為航煤銀片腐蝕主要是由有機(jī)硫、小分子硫醇、單體硫和硫化氫引起的。從操作經(jīng)驗(yàn)來看,本裝置銀片腐蝕不合格由微量硫化氫(均在1PPm以下)引起,但要定量分析,公司沒有必要設(shè)備。且銀片腐蝕分析時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4小時(shí),分析結(jié)果嚴(yán)重滯后給操作帶來不利影響。隨著公司加工原油的劣質(zhì)化趨勢(shì)日益明顯,航煤原料油性變化幅度較大,對(duì)操作影響較大,稍有疏忽會(huì)引起塔201底航煤銀
4、片腐蝕大于2級(jí),從而導(dǎo)致精脫硫罐后航煤銀片腐蝕在2級(jí)以上而不合格。2、裝置含硫污水含油量存在超標(biāo)問題。航煤加氫裝置含硫污水分級(jí)控制合格率是與加氫裝置合并考核的。由于改造不徹底,特別是加氫高分501及低分容502沒有同步擴(kuò)容,導(dǎo)致處理量提高后,物料在高低分停留時(shí)間縮短,油水沒有充足時(shí)間分離,致使含硫污水分級(jí)控制合格率存在連續(xù)不合格的現(xiàn)象。針對(duì)這一情況我們對(duì)旋流器容502/3進(jìn)行了改造,將旋流器位置從容502移至容530后(泵513出口),經(jīng)過容530油水再次分離及污水量增加而達(dá)到旋流器壓降增加,取得了一定效果,但分離效果不穩(wěn)定,污水含油量時(shí)高時(shí)低,分析認(rèn)為含油污水旋流分離器作用發(fā)揮不到位,根據(jù)其
5、它裝置的經(jīng)驗(yàn),旋流器本身沒有問題,只是旋流器出入口壓差過小引起。3、航煤原料換熱器換201的壓降問題。航煤原料主要是常一線,航煤原料經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部G401/G402罐緩沖后付裝置,由于這兩只罐只有5000M3,航煤料在罐內(nèi)停留沉降時(shí)間非常有限,常經(jīng)常性對(duì)常壓塔頂系統(tǒng)沖水,加上常腐蝕問題沒有得到有效解決,使常一線航煤料經(jīng)常夾帶微小黑色顆粒物質(zhì),最后送到航煤加氫裝置。因此航煤原料夾帶顆粒物是壓降上升的主要原因。再者緩沖罐、管線以及換熱器管束生成的硫化亞鐵等雜質(zhì)堵塞了換熱器的管束是次要原因。換熱器管程壓降上升較快,影響到裝置的處理量,壓降上升后相關(guān)管線振動(dòng)幅度較大,甚至有可能造成裝置非計(jì)劃停工。三、相應(yīng)的
6、措施為完成公司制度的達(dá)標(biāo)目標(biāo),保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,經(jīng)過分析,采取以下幾條措施:1、根據(jù)航煤原料油性的變化,適當(dāng)調(diào)整分餾塔進(jìn)料、塔底、塔頂溫度的回流量。與國(guó)內(nèi)類似裝置進(jìn)行交流,了解兄弟企業(yè)的生產(chǎn)情況,并上報(bào)大技措對(duì)分餾塔進(jìn)行改造。平時(shí)做好精脫硫劑的使用情況,保證一罐投用,一罐備用,以確保航煤銀腐合格。根據(jù)硫化氫與無色醋酸鉛反應(yīng)生成黑色沉淀的機(jī)理,每4小時(shí)或遇生產(chǎn)波動(dòng)即用醋酸鉛試紙測(cè)航煤產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)醋酸鉛試紙顏色變深及時(shí)調(diào)整操作。2、平時(shí)加強(qiáng)容502、503、203、204界位控制,并對(duì)容502/3,容530相關(guān)管線進(jìn)行改造,做好相關(guān)工作。3、對(duì)航煤原料過濾器進(jìn)行改造,并對(duì)航煤原料/精制航煤換熱器增
7、加付線,以利于生產(chǎn)中切出清洗,減少非計(jì)劃停工次數(shù)。四、措施實(shí)施1、用醋酸鉛試紙檢測(cè)航煤產(chǎn)品,及時(shí)調(diào)整優(yōu)化操作。為完成質(zhì)量餾出口合格率指標(biāo),部管理人員從質(zhì)管中心要來醋酸鉛試紙,班組人員每班用醋酸鉛試紙定時(shí)檢測(cè)塔201底航煤(1次/4小時(shí))及精脫硫罐后航煤(1次/4小時(shí));較大幅度調(diào)整操作、提進(jìn)料量、提反應(yīng)溫度及壓力時(shí)增加檢測(cè)頻次,脫前航煤1次/2小時(shí)、脫后航煤1次/2小時(shí);當(dāng)油性明顯變化、操作異常及發(fā)現(xiàn)醋酸鉛試紙顏色變深,不定時(shí)增加檢測(cè),防止出現(xiàn)銀片腐蝕不合格;并利用操作經(jīng)驗(yàn)及時(shí)調(diào)整操作,實(shí)施分餾爐爐膛溫度與瓦斯流量串級(jí)控制,提高操作平穩(wěn)率,從而提高餾出口合格率。2、加強(qiáng)精細(xì)操作為確保含硫污水分
8、級(jí)控制合格率達(dá)標(biāo),要求含硫污水旋流器投用。平時(shí)加強(qiáng)容203、204、502、503、504界位控制。檢查容502/3后發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部的4根旋流管有3根受損,設(shè)備人員將設(shè)備修復(fù)后,并利用大修時(shí)對(duì)旋流器污油出口回容530管線擴(kuò)徑,防止污油積存旋流器同時(shí)增加污水循環(huán)量,增加旋流器壓降;容530污油接管線進(jìn)入新增的閃蒸罐容532,污水污油再次進(jìn)行沉降,提高污水污油分離效果,確保含硫污水分級(jí)控制合格率達(dá)標(biāo)。定期對(duì)容502/3進(jìn)行水沖洗,以保證油水分離效果,另一方面對(duì)容530管線進(jìn)行改造,增加了容530頂直接至低壓瓦斯線,做到方便、安全溢油。3、實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目確保裝置安穩(wěn)長(zhǎng)生產(chǎn)2003年利用停工大檢修機(jī)會(huì),
9、裝置增上的微米原料過濾器201/3,濾芯精度為40um。由于在運(yùn)行過程中,濾芯由外至內(nèi)堵塞程度逐漸加重,并且折疊狀濾網(wǎng)深處不易清理,清洗的時(shí)間間隔逐漸縮短,運(yùn)行時(shí)間由最初的15天縮短至3天。由于人工清洗不便,導(dǎo)致濾芯堵塞嚴(yán)重,并有部分濾芯破損,而導(dǎo)致濾芯報(bào)廢。為了選擇適合生產(chǎn)的濾芯,通過不斷調(diào)整濾芯精度,先后試用植物纖維濾芯,不銹鋼絲網(wǎng)60um、200um、80um,最后選定為80un的不銹鋼絲網(wǎng)濾芯;同時(shí)上報(bào)技措,再新添加1個(gè)過濾器,濾芯精度定為40um,采用串聯(lián)使用,以延長(zhǎng)濾芯使用周期。通過對(duì)過濾器的改造,裝置受“黑料”、“灰料”沖擊明顯減少。2004年9月,利用停工消缺機(jī)會(huì),對(duì)航煤原料/精制航煤換熱器管殼程增加了跨線,換熱器壓降高時(shí)切出進(jìn)行清洗而不影響生產(chǎn),達(dá)到了預(yù)期目的。使裝置安全、平穩(wěn)生產(chǎn)得以順利進(jìn)行。五、實(shí)施效果經(jīng)過不斷努力,裝置運(yùn)行和達(dá)標(biāo)情況良好,取得了不錯(cuò)的成績(jī)。2006年達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)如下表-2所示:項(xiàng) 目達(dá) 標(biāo) 值單 位年累計(jì)綜合能耗千克標(biāo)油/噸.75餾出口合格率%污水分級(jí)控制合90.00%非計(jì)劃停工1次/年0表-2:航煤加氫裝置達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)六、遺留問題 根據(jù)金山、高橋石化公司同類航煤加氫裝置操作情況,單塔分餾完全可以使塔底航煤銀片腐蝕達(dá)到成品指標(biāo)(1級(jí)以下),目前航煤加氫裝置在低處理量能達(dá)到1級(jí),但在大處理量時(shí)銀片腐蝕只能達(dá)到2級(jí),可
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