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文檔簡介

1、*煤業(yè)有限公司錨桿拉拔試驗報告捷馬(濟寧)礦山支護設備制造有限公司2013年8月1 試驗目的為了保證巷道的支護質量和安全使用,同時驗證新型錨桿的整體系統(tǒng)性能。本試驗通過井下現(xiàn)場錨桿拉拔試驗對錨桿的井下工作性能進行整體的評估,主要包括桿體性能、托盤性能、螺母性能、樹脂錨固劑性能等。為此8.6日、8.7日、8.9日、8.11日下井對不同條件下的錨桿進行拉拔試驗,以檢測錨桿整體性能。2 試驗內容(1)試驗地點:運輸聯(lián)巷、101運巷、回風大巷(2) 有關參數(shù)試驗參數(shù):A頂錨桿:101運巷開口里2m,20*2400mm高強錨桿,配150*150*8mm球形托盤,CK2835錨固劑兩支,32鉆頭(8月6日

2、試驗)B幫錨桿:運輸聯(lián)巷內,18*1800mm普強蛇形錨桿,配150*150*6mm球形托盤,CK2835錨固劑兩支,32鉆頭(8月7日試驗)C幫錨桿:運輸聯(lián)巷內,18*1800mm普強蛇形錨桿,配150*150*6mm球形托盤,CK2335錨固劑兩支,32鉆頭(8月7日試驗)D幫錨桿:運輸聯(lián)巷迎頭處,18*1800mm普強蛇形錨桿,配150*150*6mm球形托盤,CK2835錨固劑兩支,32鉆頭(8月9日試驗)E 原礦上錨桿:運輸聯(lián)巷內距101運巷開口2m,幫22*1800mm、頂22*2200mm普通錨桿,配120*120球形托盤,CK2335錨固劑兩支,28鉆頭(8月9日試驗)F頂、幫

3、錨桿:回風大巷迎頭處,頂22*2200mm,配150*150*8mm球形托盤,CK2340錨固劑兩支,28鉆頭,幫18*1800mm普強蛇形錨桿,配150*150*6mm球形托盤,CK2340錨固劑兩支,28鉆頭(8月9日試驗)G 頂錨桿:運輸聯(lián)巷迎頭處,18*2200mm高強蛇形錨桿,配150*150*8mm球形托盤,CK2835錨固劑兩支,32鉆頭(8月11日試驗)(3) 試驗過程A組:A組位于101運巷開口里2m左右,本次試驗過程中,由于現(xiàn)場條件所限,共對2根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為1#、2#),根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗,加壓至桿體屈服極限以上。1錨桿位于巷道頂板中間部位。

4、1#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,每加壓兩次拉力表的讀數(shù)均勻的上升一噸,直至加壓到17T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定后回彈至16T。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,1錨桿滿足設計需要。2錨桿位于巷道頂板中間部位。2#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,每加壓兩次拉力表的讀數(shù)均勻的上升一噸,直至加壓到17T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定后回彈至16.2T。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,2錨桿滿足設計需要。B組:B組位于運輸聯(lián)巷內,共對2根錨

5、桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為3#、4#)。根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗,加壓至桿體屈服極限以上。3錨桿位于巷道幫部中間部位。3#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,每加壓兩次拉力表的讀數(shù)均勻的上升一噸,直至加壓到9T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定后回彈至8.5T。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,3錨桿滿足設計需要。4錨桿位于巷道幫部中間部位。4#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,每加壓兩次拉力表的讀數(shù)均勻的上升一噸,直至加壓到9T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)

6、定狀態(tài),穩(wěn)定后回彈至8T。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,4錨桿滿足設計需要。C組:C組位于運輸聯(lián)巷內,共對2根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為3#、4#)。根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗,要求加壓至桿體屈服極限以上。5錨桿位于巷道右?guī)偷闹胁?,錨桿垂直于幫部。5#錨桿當拔儀器壓力表的讀數(shù)達到3T后,繼續(xù)給油缸加壓出現(xiàn)油缸行程急劇增加,而壓力無法上升的現(xiàn)象,說明3#錨桿最大錨固力為3T,5錨桿無法滿足設計需要。6錨桿位于巷道右?guī)偷闹胁?,錨桿垂直于幫部。6#錨桿當拔儀器壓力表的讀數(shù)達到2T后,繼續(xù)給油缸加壓出現(xiàn)油缸行程急劇增加,而壓力無法上升的現(xiàn)象,說明3#錨桿最大錨固力為2T,6錨桿無法滿

7、足設計需要。D組:D組位于運輸聯(lián)巷迎頭內,共對2根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為7#、8#)。根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗,要求加壓至桿體屈服極限以上。7錨桿位于巷道左幫部中間部位。周圍煤體呈泥狀,非常軟,7#錨桿當拔儀器壓力表的讀數(shù)達到3T后,繼續(xù)給油缸加壓出現(xiàn)油缸行程急劇增加,而壓力無法上升的現(xiàn)象,說明7#錨桿最大錨固力為3T,7錨桿無法滿足設計需要。8錨桿位于巷道右?guī)筒恐虚g部位。8#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,每加壓兩次拉力表的讀數(shù)均勻的上升一噸,直至加壓到9T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定后回彈至8.5T。

8、錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,8錨桿滿足設計需要。E組:D組位于運輸聯(lián)巷距101運巷開口處2m左右,本次試驗過程中,由于現(xiàn)場條件所限,共對2根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為9#、10#),根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗,要求幫錨桿加壓至10T,頂錨桿加壓至12.5T。9錨桿位于巷道左幫中間部位。9#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的陷入巖壁,重新調整拉拔儀后,繼續(xù)給油缸加壓,直至加壓到10T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài)。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,9錨桿滿足礦上監(jiān)測要求。10錨桿位于巷道頂幫中間部位。10#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從

9、0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,直至加壓到12.5T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài)。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,10錨桿滿足礦上監(jiān)測要求。F組:F組位于回風大巷迎頭處,本次試驗過程中,由于現(xiàn)場條件所限,共對2根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為11#、12#),根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗。11錨桿位于巷道頂板中間部位。11#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,直至加壓到10T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài)。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,按照礦上監(jiān)測要求,11錨桿滿足礦上監(jiān)測要

10、求。12錨桿位于巷道左幫部中間部位。周圍煤體呈泥狀,非常軟,12#錨桿當拔儀器壓力表的讀數(shù)達到3T后,繼續(xù)給油缸加壓出現(xiàn)油缸行程急劇增加,而壓力無法上升的現(xiàn)象,說明12#錨桿最大錨固力為3T,12錨桿無法滿足設計需要G組:G組位于運輸聯(lián)巷迎頭處,本次試驗過程中,由于現(xiàn)場條件所限,共對3根錨桿進行了拉拔試驗(錨桿分別標號為13#、14#、15#),根據(jù)礦上要求,未做破壞性試驗。13錨桿位于巷道頂板右部。13#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,直至加壓到14T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài)。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,按照礦

11、上監(jiān)測要求,13錨桿滿足礦上監(jiān)測要求。14錨桿位于巷道頂板中部。14#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,加壓到7T左右,由于托盤后為頁狀泥巖,巖石強度很低,托盤后巖石被壓碎,重新調整拉拔儀,再次加壓到9T左右,托盤后巖石破碎嚴重,無法繼續(xù)加壓。因此無法確定此錨桿的錨固力,據(jù)現(xiàn)場分析,主要是頂板強度太低造成。15錨桿位于巷道頂板左部。15#錨桿當拉拔儀器壓力表的讀數(shù)從0上升到3T過程中,錨桿托盤被緊緊的壓緊巖壁,繼續(xù)給油缸加壓,直至加壓到15T,這時整個拉拔儀器及錨桿都處于穩(wěn)定狀態(tài)。錨桿整體比較穩(wěn)定,由于是非破壞性試驗,按照礦上監(jiān)測要求,1

12、5錨桿滿足礦上監(jiān)測要求。3 試驗結論及建議通過對井下12根錨桿拉拔試驗可以達到如下結論(1)正常條件下頂板20高強錨桿以及幫部18普強蛇形錨桿錨固力達到設計要求(2)原幫錨桿120托盤太小,在錨桿受力較大情況下,出現(xiàn)托盤陷入煤壁現(xiàn)象。新型錨桿托盤、螺母、桿體匹配,可以保證在錨桿受力達到極限托盤卻不被拉入煤壁。(3)32鉆孔必須配合28的錨固劑,否則無法滿足設計要求的錨固力。(4)由于新型幫錨桿進行蛇形結構處理后,三徑比匹配,這可從正常情況下錨固力都可以達到錨桿屈服極限以上得知。但是對于煤質松軟以及呈泥狀區(qū)域,錨桿的錨固力無法達到設計要求,無論是原礦上28孔配23錨固劑還是32孔配28錨固劑都無法達到設計要求,建議此

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