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文檔簡介

1、汽輪機盤車裝置的故障分析與處理羅志剛(河北省電力建設(shè)第二工程公司,河北石家莊050041)1系統(tǒng)概況灤南熱電廠一期工程采用了哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的 CC50-8. 83/1. 27/0. 118型 汽輪機,機組均選用了哈爾濱汽輪機廠提供的配套低速盤車裝置。該盤車裝置既能手動投入,又能自動投入;既能手動盤車,又能電動盤車。盤車電動機為Y225S-8 型封閉式三相異步電動機,功率18.5 kW,轉(zhuǎn)速730 r/min,經(jīng)過二級減速后,盤車 減為額定轉(zhuǎn)速4. 7 r/mi n2盤車裝置的工作原理及性能盤車裝置工作時,電動機通過蝸桿、蝸桿輪緣、主動齒輪帶動汽輪機轉(zhuǎn)子上 的齒輪環(huán)轉(zhuǎn)動,從而帶動汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)

2、子轉(zhuǎn)動。2. 1盤車的投運盤車的投運方式又分為:手動投盤車和自動投盤車。手動投盤車時,一面旋轉(zhuǎn)蝸輪桿一端的手輪,一面推手桿,使主動齒輪進 入 嚙合位置,然后啟動盤車電機,盤車進入工作狀態(tài)。盤車裝置的自動投入,依靠裝置中的油動機、油動機滑閥和電磁鐵。油動 機 活塞直徑170mm活塞最大行程81 mm采用“ 0'型密圭寸圈橡膠活塞環(huán)。使活塞桿向 下運動的油壓是由潤滑油作用在活塞上部產(chǎn)生的,當壓力油泄掉后,活塞下的彈簧使活塞拉動活塞桿復位。油動機的進、排油是由油動機滑閥控制的?;y 套筒和滑閥套桿由不銹鋼制成?;y桿和電磁鐵拉桿相接。盤車裝置自動投入時,按下“啟動”按鈕,頂軸油泵啟動,轉(zhuǎn)子被

3、托起,電 磁供油閥開啟向滑閥供油,電磁鐵線圈帶電,拉桿拉起,滑閥桿上移 15 mm 潤滑油經(jīng)過滑閥錯油口流至油動機活塞上,活塞推活塞桿向下頂曲拐,使其繞拉 桿軸轉(zhuǎn)動,通過拉桿軸上的車昆子使主動齒輪向嚙合的方向移動,盤車電機按照自動 操作程序連續(xù)點動,使其主動齒輪與轉(zhuǎn)子上的大齒輪嚙合,待完全嚙合后,手桿接觸行程開關(guān),電機電路完全接通,盤車啟動。同時電磁閥斷電,油動機滑閥下 移,油動機活塞上壓力油泄掉,油動機活塞下彈簧復位,使活塞拉動活塞桿復 位。2. 2盤車的停運在機組盤車過程中,如停止盤車,只須按“停止”按鈕,電動機停轉(zhuǎn),由于 汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣性很大,仍在低速轉(zhuǎn)動,此時主動齒輪變?yōu)楸粍?,?/p>

4、其受一 個和嚙合方向相反的作用力,此力以及彈簧套內(nèi)的彈簧力使主動齒輪退出嚙合,此 時拉桿軸隨之轉(zhuǎn)動,拉桿軸上的車昆子復位,活塞桿下的曲拐也同時復位。與此同 時,與拉桿軸相連的手桿由工作位置倒回非工作位置,手桿脫離行程開關(guān)的滾輪, 使電路斷開,電磁供油閥關(guān)閉切斷潤滑油供油,盤車自動退出。當盤車結(jié)束機組啟動沖車時,汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速一旦超過盤車轉(zhuǎn)速,主動 齒輪同樣由主動變?yōu)楸粍樱蛊涫艿胶蛧Ш戏较蛳喾吹淖饔昧?,此力與彈簧套內(nèi)的 彈簧力使主動齒輪退出嚙合,此時拉桿軸隨之轉(zhuǎn)動,拉桿軸上的車昆子復位,活塞桿 下的曲拐也同時復位。與此同時,與拉桿軸相連的手桿由工作位置倒回非 工作位 置,手桿脫離行程開關(guān)的

5、滾輪,使電路斷開,盤車電動機停轉(zhuǎn),電磁供油閥關(guān)閉切 斷潤滑油供油,盤車裝置自動退出。3調(diào)試中的問題及解決辦法由于盤車裝置控制屏配線問題,油動機電磁閥不能正常工作,為了縮短調(diào)試工 期,通過仔細分析論證,經(jīng)試運指揮部同意,決定首次沖車時采用手動盤車。因為 盤車裝置的油動機電磁閥無法帶電,引起油動機滑閥和油動機不工作,造成曲拐與 拉桿軸上的車昆子處于原始位置,所以汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子沖動時,汽輪發(fā)電機 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 一旦超過盤車轉(zhuǎn)速時,主動齒輪同樣由主動變?yōu)楸粍樱蛊涫艿胶蛧Ш戏较蛳喾吹?作用力,此力與彈簧套內(nèi)的彈簧力使主動齒輪退出嚙合,此時拉桿軸也隨之轉(zhuǎn)動, 與拉桿軸相連的手桿由工作位置倒回非工作位置,手桿

6、脫離形成開 關(guān)的滾輪,此時 盤車裝置可以自動退出。但是當電磁閥帶電問題解決后,在#1汽輪機第2次沖車時,盤車裝置卻無法順利 退出,被迫打閘停機。檢查發(fā)現(xiàn)油動機活塞桿未復位,油動機活塞沒有上移,活塞 上部壓力油無法泄掉。經(jīng)分析研究得出結(jié)論,在轉(zhuǎn)子沖動,主動齒輪退出嚙 合位置 時,由于油動機活塞上部壓力油無法泄掉,活塞桿仍然向下頂著曲拐,拉 桿軸上的 轆子無法復位,從而抵消了彈簧套內(nèi)彈簧力,致使主動齒輪無法順利退出嚙合位 置。在停機后,對油動機活塞上壓力油不能正常泄掉的原因又進行了查找和分析,并 與社2機組盤車的安裝情況比較發(fā)現(xiàn):廠家所提供的油動機滑閥進、排油管配管錯誤 (正好相反),造成油動機活

7、塞上壓力油無法泄掉。改管處理后,再次試驗,按 “停止”按鈕,盤車停止,但是手桿未完全退到非工作位置。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)油 動機 活塞桿略向上移動,活塞上部的壓力油僅泄掉一小部分,也就是說油動機活塞在電 磁閥斷電后無法回到上止點,造成主動齒輪退出嚙合位置時,由于油動機 活塞上部 壓力油無法全部泄掉,活塞桿仍然向下頂著曲拐,使拉桿軸上的車昆子無 法全部復 位,從而大部分抵消了彈簧套內(nèi)彈簧力,致使主動齒輪無法順利退出嚙 合位置,于 是手桿無法自動完全退到非工作位置。初步懷疑為油動機滑閥錯油口位置不對,解 體油動機滑閥檢查后,未發(fā)現(xiàn)異常。于是又懷疑電磁閥拉桿行程不 對,經(jīng)檢查后未 發(fā)現(xiàn)異常。這說明不是油動機

8、滑閥和電磁閥的問題。此時決定解 體檢查油動機,解 體后確實發(fā)現(xiàn)油動機活塞未回到上止點。初步診斷為活塞卡澀,通過對活塞的檢 查,發(fā)現(xiàn)活塞上的“ 0'型密封圈與油缸壁卡澀,造成活塞卡澀。經(jīng)廠家同意除去了 密封圈,但是做此處理后活塞依然卡澀,于是懷疑活塞桿與油 缸內(nèi)的銅套筒不同 心,將活塞解體,發(fā)現(xiàn)確實存在此問題。廠家重新加工活塞桿 后,再次試驗,盤車 可以自動退出。但是試驗盤車的自動投入時,盤車無法自動投入。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)油動機活塞的最大 行程不能使主動齒輪完全進入嚙合位置,導致手桿無法壓觸行程開關(guān),電機 電路無 法接通,盤車無法啟動。這屬于廠家的設(shè)計問題,經(jīng)仔細研究并經(jīng)廠家同意,在連 接活塞桿的螺母下加裝了一個厚度為12 mm勺銅墊。再次試驗,盤車可以自動退 出。至此,盤車的自動投入與自動退出問題得以徹底解決。4結(jié)束語汽輪機盤車裝置岀現(xiàn)故障的根本原因為油動機活塞上部壓力油無法泄掉,造 成盤 車裝置無法自動退出。而造成油動機活塞上部壓力油無法泄掉的原因有:廠 家提供 的油動機滑閥進、出油管路配管錯誤;油動機活塞桿與油缸內(nèi)套銅筒不同心造成活 塞卡澀。另外,無法自動投入盤車,屬于制造上的失誤,但是經(jīng)現(xiàn)場

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