協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)鍋爐主控與總煤量不匹配過程分析_第1頁
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文檔簡介

1、    協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)鍋爐主控與總煤量不匹配過程分析    摘要:某電廠#7機(jī)組運(yùn)行中,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)發(fā)生了鍋爐主控與煤量不匹配的異常調(diào)節(jié)工況,影響了機(jī)組的安全運(yùn)行及發(fā)電指標(biāo)。熱工專業(yè)對此異常工況進(jìn)行了過程分析和計(jì)算,通過控制邏輯修改、操作流程規(guī)范、制定預(yù)防措施,消除了某電廠機(jī)組發(fā)生的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)工況異常。本文介紹了該問題的分析過程及預(yù)防措施,供同行參考。關(guān)鍵詞:協(xié)調(diào)控制;過程分析;給煤機(jī);給煤指令偏置某電廠#7機(jī)組為600mw亞臨界直接空冷燃煤機(jī)組,于2005年投產(chǎn)發(fā)電,儀控dcs系統(tǒng)采用abb貝利工程有限公司生產(chǎn)的symphony系統(tǒng),制粉系統(tǒng)采用

2、直吹式,六臺磨煤機(jī),設(shè)置最大出力57.5t/h。本文針對2014年6月25日#7機(jī)組升負(fù)荷工況下發(fā)生的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)鍋爐主控與煤量不匹配問題,詳細(xì)介紹了問題引發(fā)過程、曲線分析、參數(shù)計(jì)算及解決方法,供同行應(yīng)對類似故障時參考。1 事件分析及處理2014年6月25日#7機(jī)組agc方式、滑壓控制方式,f磨熱備,ae磨運(yùn)行。agc指令由456mw給定至500mw,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)過程中,鍋爐主控指令由67.77%逐漸調(diào)整到82%,總煤量由227.97t/h調(diào)整增加至231.31t/h,出現(xiàn)了鍋爐主控指令與總煤量不匹配的異常調(diào)節(jié)工況,直接導(dǎo)致主蒸汽壓力由15.45mpa下降至13.87mpa,影響機(jī)組安

3、全穩(wěn)定運(yùn)行。參數(shù)對比曲線如圖1所示。1.1 給煤機(jī)運(yùn)行情況檢查由于升負(fù)荷過程中,鍋爐主控指令做出了正確調(diào)整,需檢查分析事發(fā)時間段各給煤機(jī)運(yùn)行情況,是否滿足調(diào)整要求。通過各給煤機(jī)指令及瞬時煤量運(yùn)行曲線分析,事發(fā)時段前后,各臺給煤機(jī)指令相加,分別為224.61t/h、228.01t/h,總煤量分別為227.74t/h、231.43t/h,給煤機(jī)指令之和與總煤量偏差分別為3.13t/h、3.42t/h,給煤機(jī)指令之和與總煤量基本吻合。隨著機(jī)組工況的改變,鍋爐主控做出了正確調(diào)整,b、c、d、e給煤機(jī)指令卻未隨之調(diào)整(f給煤機(jī)處于停止?fàn)顟B(tài)),只有a給煤機(jī)執(zhí)行鍋爐主控指令變化,煤量指令由32.3%調(diào)整至3

4、5.7%,但調(diào)節(jié)量與鍋爐主控指令變化量不符。故而,是由于給煤機(jī)的不調(diào)整和欠調(diào)導(dǎo)致異常調(diào)整工況發(fā)生。事發(fā)時間段各給煤機(jī)煤量指令及瞬時煤量參數(shù)對比曲線如圖2所示。1.2 給煤機(jī)總指令與總煤量偏差大情況檢查分析各給煤機(jī)瞬時煤量參數(shù)曲線。各給煤機(jī)瞬時煤量相加,總煤量為231.19t/h,總煤量曲線為231.47t/h,數(shù)據(jù)采集周期原因可能造成0.28t/h偏差。各給煤機(jī)指令與瞬時煤量進(jìn)行比較:a給煤機(jī)指令35.7,煤量35.89,偏差0.19;b給煤機(jī)指令51.6,煤量52.6,偏差1;c給煤機(jī)指令53,煤量53.33,偏差0.33;d給煤機(jī)指令53,煤量53.54,偏差0.54;e給煤機(jī)指令35.3

5、1,煤量35.78,偏差0.47,偏差總和為2.53t/h。給煤機(jī)指令與煤量存在偏差造成總煤量指令與總煤量存在較大偏差。這種偏差的存在是可估量的,雖然對機(jī)組精細(xì)化調(diào)整具有一定的影響,也可以通過給煤機(jī)標(biāo)定等設(shè)備維護(hù)降低或消除,但不妨礙我們對論題的分析討論。給煤機(jī)瞬時煤量曲線如圖3所示(黃、粉、橙、藍(lán)、白對應(yīng)ae磨瞬時煤量)。1.3 給煤機(jī)自動控制狀態(tài)檢查給煤機(jī)未作出正確調(diào)整,需要結(jié)合給煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、自動控制狀態(tài)及控制指令偏置設(shè)置情況來進(jìn)行分析。分析事發(fā)時間段各臺給煤機(jī)自動投入情況曲線,a、e給煤機(jī)處于自動控制狀態(tài),b、c、d給煤機(jī)處于手動控制狀態(tài)。各給煤機(jī)自動投入情況曲線如圖4所示(淺藍(lán)、綠、黃

6、、粉、橙、藍(lán),白依次為a、b、c、e、f、d給煤機(jī))。分析事發(fā)時間段a,e給煤機(jī)煤量指令偏置設(shè)置曲線,a給煤機(jī)煤量指令偏置設(shè)置為22t/h,e給煤機(jī)煤量指令偏置設(shè)置為22.38t/h。事發(fā)時間段前,e給煤機(jī)偏置設(shè)置值基本無變化,a給煤機(jī)偏置設(shè)置值低于e給煤機(jī)。如圖5為a、e給煤機(jī)偏置設(shè)置曲線。鍋爐主控指令達(dá)到82%時,實(shí)際總煤量為231.31t/h,計(jì)算總煤量為278.9t/h,兩者之差為47.6t/h,a、e給煤機(jī)偏置總和為44.38t/h,加上各給煤機(jī)存在的偏差總和,可知當(dāng)時爐主控指令與總煤量不匹配的原因在于a,e給煤機(jī)偏置作用影響。a,e給煤機(jī)指令為35.31%,35.7%,加入偏置量可

7、知a,e給煤機(jī)自動狀態(tài)下接收的爐主控指令為5731%,58.08%,已達(dá)到給煤機(jī)煤量指令最大上限57.5%。1.4 結(jié)果分析及處理機(jī)組升負(fù)荷工況,鍋爐主控正確調(diào)整,但五臺運(yùn)行的給煤機(jī)中,只有兩臺給煤機(jī)投入了自動,關(guān)鍵是煤量指令偏置設(shè)置值不合適,投自動的給煤機(jī)已達(dá)到爐主控指令分配下的最大調(diào)整出力,當(dāng)爐主控指令由68%調(diào)整到79%的過程中,投自動的給煤機(jī)已無法做出相應(yīng)調(diào)整,最終引起了鍋爐主控與總煤量不匹配的異常工況。問題發(fā)生后,運(yùn)行人員將a、e給煤機(jī)煤量指令偏置逐漸調(diào)整到0,并投入其他運(yùn)行給煤機(jī)自動,機(jī)組恢復(fù)了正常的調(diào)節(jié)工況。2 預(yù)防措施控制邏輯的不嚴(yán)謹(jǐn)、操作流程的不規(guī)范、給煤機(jī)故障的發(fā)生等,都會

8、在機(jī)組運(yùn)行調(diào)整過程中,導(dǎo)致此類事件的發(fā)生。2.1 控制邏輯優(yōu)化在控制邏輯中適當(dāng)加入偏置設(shè)置的最大、最小值限制條件,防止由于誤操作造成偏置設(shè)置大大超出預(yù)想值而帶來不可預(yù)知的后果,防止由于偏置設(shè)置范圍限定的不合理引起的自動調(diào)節(jié)工況異常。2.2 規(guī)范操作流程運(yùn)行人員會根據(jù)負(fù)荷要求進(jìn)行啟、停磨煤機(jī)的操作。當(dāng)給煤機(jī)剛啟動時,給煤機(jī)處于手動狀態(tài),給煤機(jī)煤量指令偏置處于跟蹤狀態(tài),在投入給煤機(jī)自動后,及時將給煤機(jī)煤量指令偏置值調(diào)節(jié)到合適的范圍內(nèi)。對于解除自動控制的設(shè)備,時刻關(guān)注其運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)機(jī)組工況及時手動做出適當(dāng)調(diào)整。2.3 定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)給煤機(jī)皮帶偏離、皮帶打滑、稱重測量系統(tǒng)故障等,都會造成給煤機(jī)煤量指令與瞬時煤量的偏差,較大的偏差也會造成自動控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)異常。定期進(jìn)行設(shè)備檢查及維護(hù),定期進(jìn)行給煤機(jī)標(biāo)定,使給煤機(jī)能安全可靠的投入運(yùn)行,精細(xì)的進(jìn)行燃料輸送,提高設(shè)備控制精度的同時,有效地保證了自動控制系統(tǒng)的可靠投入。3 結(jié)語為滿足電廠配煤摻燒的需要,運(yùn)行人員會根據(jù)配煤摻燒要求進(jìn)行給煤機(jī)煤量調(diào)配及控制。如何在配煤摻燒的同時保證自動系統(tǒng)的安全投入及正常調(diào)整,也是不可忽視的問題之一。

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