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1、第九章 礦井火災(zāi)事故案例分析第一節(jié) 礦井內(nèi)因火災(zāi)事故案例分析一、事故礦井概況及事故發(fā)生經(jīng)過(一)礦井概況事故礦井于1983年12月移交投產(chǎn),該礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為300萬ta,瓦斯突出礦井,相對瓦斯涌出量147m3t,煤自燃發(fā)火期3個(gè)月6個(gè)月。中央并列單一對角混合式通風(fēng)。 (二)事故發(fā)生經(jīng)過 x x年12月23日5時(shí)許,該礦東翼膠帶機(jī)巷一540m一530m上山段過C13煤層高冒區(qū)嚴(yán)重自燃發(fā)火,經(jīng)過緊張的搶險(xiǎn),于12月25日早班穩(wěn)定了火情,中班恢復(fù)了生產(chǎn)。 事故發(fā)生的東翼膠帶機(jī)巷一540m一530m上山段過C13煤層高冒區(qū)該運(yùn)輸巷設(shè)計(jì)走向長900m,主體是平巷,平均標(biāo)高一540m。其中變坡點(diǎn)至煤倉
2、(緩沖倉)斜長約200m,安裝4號膠帶機(jī)。緩沖倉上標(biāo)高為-480m。東翼膠帶機(jī)巷主要用于東部出煤運(yùn)輸,于1999年初正式投入使用。在東一該大巷過C13槽煤層,煤層平均厚度48m,煤層傾角6°8°,直接頂為砂質(zhì)泥巖。過煤層施工大巷過程中大量頂煤高冒,冒頂高度達(dá)5m,長度約10余米。采用木垛接頂,金屬網(wǎng)、水泥背板腰幫過頂,U型綱支護(hù),并進(jìn)行噴漿處理。 5時(shí)45分救護(hù)隊(duì)聞警后迅速達(dá)到現(xiàn)場進(jìn)行偵察。偵察結(jié)果為:通風(fēng)(行人)聯(lián)絡(luò)巷以上膠帶機(jī)道濃煙彌漫,能見度小于1m,聯(lián)絡(luò)巷口向上70m巷頂部觀察到木垛已被引燃。巷內(nèi)CO濃度為2200ppm、CH4為03、C02為01。第一救護(hù)小隊(duì)首先
3、在第1個(gè)高溫點(diǎn)處(如圖9-1所示)用水管直接滅火,試圖減火勢,效果不理想。雖然火區(qū)存在范圍廣、煙霧大、能見度低、CO濃度高等困難,但也具備上山運(yùn)輸,水、風(fēng)、電完好,CH4濃度小等有利條件。滅火指揮組經(jīng)認(rèn)真研究后,慎重作出以下綜合滅火方案: (1)噴漿堵塞,初步隔絕供氧,控制煙霧。 (2)尋找高溫點(diǎn),采用直接打鉆注水法,密集鉆孔,吸熱降溫。 (3)火勢得到控制后,利用雙液注漿泵向高冒區(qū)注入凝膠,進(jìn)行徹底隔離滅火 (4)在綜合滅火同時(shí),礦方準(zhǔn)備封閉材料,以備滅火無效時(shí),實(shí)施封閉。 2滅火方案的實(shí)施 1)噴漿由于火區(qū)煤壁溫度高,噴漿難度大,且救護(hù)隊(duì)無此專業(yè)人員。經(jīng)研究決定,首先由救護(hù)隊(duì)對礦方抽出的噴
4、漿技術(shù)較高的專業(yè)人員進(jìn)行短時(shí)間氧氣呼吸器佩用培訓(xùn),然后指派專職人員佩用呼吸器進(jìn)入災(zāi)區(qū),進(jìn)行噴漿設(shè)備安裝和材料提交。23日10時(shí),開始噴漿。噴漿覆蓋東翼膠帶機(jī)巷過C13煤層及其前后10m的范圍。由于環(huán)境惡劣,噴漿返彈率較大,工作十分困難,需補(bǔ)噴2遍一3遍至24日8時(shí)50分,CO由噴漿前2200ppm降至800ppm。10時(shí)40分又降至500ppm,煙霧也逐漸消退。15時(shí),過C1煤層段噴漿完畢。2)打鉆注水 24日上午,在噴漿的同時(shí),附近煤礦來協(xié)助火區(qū)處理。首先由救護(hù)隊(duì)用紅外測溫儀探明3處高溫點(diǎn)(如圖91所示,其中第2個(gè)高溫點(diǎn)溫度最高。噴漿表面對高溫度達(dá)155)。用煤電鉆向高冒處高溫點(diǎn)打了第一個(gè)鉆
5、空(孔深7m,此鉆空在第2個(gè)高溫點(diǎn)上3m處)。17時(shí),救護(hù)隊(duì)又利用快速防火墻在高冒發(fā)火區(qū)域內(nèi),對冒煙嚴(yán)重處和支架邊縫進(jìn)行堵漏,效果比較理想。 高冒發(fā)火區(qū)剖面圖圖9-1某礦東翼膠帶機(jī)高冒發(fā)火區(qū)示意圖因考慮到注水時(shí)可能存在的水煤氣爆炸,人員撤至聯(lián)絡(luò)巷下口東一副石門18時(shí),開始注水。18時(shí)15分,救護(hù)隊(duì)進(jìn)行偵察,發(fā)現(xiàn)從支架邊縫竄出藍(lán)火,頂板未見淋水出來。人員撒下來匯報(bào)情況后,分析注水后產(chǎn)生水煤氣發(fā)生燃燒10min后,再進(jìn)行偵察,未發(fā)現(xiàn)藍(lán)火,項(xiàng)板開始淋水,出水溫度80°C。18時(shí)50分,CO降至300ppm,煙霧減少夜班時(shí),又在火點(diǎn)區(qū)域打了16個(gè)鉆孔(見高冒發(fā)火區(qū)刨面圖。這16個(gè)鉆孔也布置在
6、高冒發(fā)火區(qū)內(nèi),其中1個(gè)報(bào)廢)。因水量不夠,臨時(shí)把壓氣管又改成水管,加強(qiáng)注水。至25日6時(shí),CO降至20ppm,鉆孔出水溫度35°C,巷溫22°C,CH4為025,CO2為005,無煙霧和水蒸汽。火情基本得以控制。 3)注凝膠 為了對事故區(qū)域進(jìn)行徹底處理,滅火指揮組提出了進(jìn)一步處理意見。主要是:繼續(xù)對高溫區(qū)打鉆注水:對整個(gè)過煤段繼續(xù)噴漿堵漏;從25日早班開始安裝雙液注漿泵注凝膠,對火點(diǎn)徹底隔離。至25日Il時(shí)20分,測得CO無,CH4為01,C02為005,鉆孔出水溫度30'C,巷道氣溫22'C。18時(shí),膠帶機(jī)清理工作完畢后,礦方恢復(fù)生產(chǎn)。其間,凝膠注入量為7
7、55kG。 二、事故原因分析及防范對策 (一)事故原因分析 (1)因冒高處漏風(fēng),造成煤自燃并引燃支護(hù)木垛,過煤段高冒區(qū)處理時(shí)采用木垛接頂,未用不燃性材料充填,為火勢擴(kuò)大提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。 (2)受1152(3)回采礦壓影響,過煤段附近漿皮脫落,產(chǎn)生裂縫,同時(shí)過煤段高冒區(qū)與采空區(qū)裂隙溝通,形成漏風(fēng)通道。另外,又是下行風(fēng),進(jìn)而造成有適合自燃的連續(xù)供氧條件。 (3)因是冬季,通風(fēng)眼被人為堵上,造成膠帶機(jī)道處于微風(fēng)狀態(tài)。高冒區(qū)氧化熱量不能迅速帶走,從而形成了良好的蓄熱條件。 (4)由于缺乏對C,3過煤段高冒區(qū)原高溫點(diǎn)(1992年曾出現(xiàn)良燃征兆)的早期預(yù)測預(yù)報(bào)工作,造成火災(zāi)擴(kuò)大,轉(zhuǎn)為明火階段。 (二)防范
8、對策 (1)設(shè)計(jì)部門在設(shè)計(jì)巷道過程中,不僅要考慮采掘布置合理性,還要從通風(fēng)、防火等安全角度統(tǒng)籌考慮,盡量使設(shè)計(jì)的巷道不穿過煤層。 (2)在遇過煤段,應(yīng)及時(shí)調(diào)整掘進(jìn)工藝和加強(qiáng)支護(hù),盡量保護(hù)好巷道頂板的完整性,防止形成高冒區(qū)。 (3)加強(qiáng)火災(zāi)預(yù)測工作,對可能產(chǎn)生火源的空間位置及其發(fā)火的危險(xiǎn)程度,進(jìn)行火災(zāi)危險(xiǎn)性評價(jià),尤其要對高冒,巷道過煤段加強(qiáng)預(yù)測。 (4)已造成高冒區(qū)后,要認(rèn)真預(yù)防,及時(shí)用不燃性材料充填密實(shí)或噴漿堵漏,注速凝材料等。 (5)做好火災(zāi)的預(yù)報(bào)工作。高冒區(qū)埋設(shè)觀測管,這樣可在煤的自燃發(fā)展過程中,利用先進(jìn)的儀器(CO便測儀、紅外測溫儀以及取樣化驗(yàn)分析等手段)采集火災(zāi)信息,及時(shí)預(yù)報(bào)火情。 (
9、6)加強(qiáng)通風(fēng)系統(tǒng)管理,建立穩(wěn)定合理的通風(fēng)系統(tǒng),對于所有的通風(fēng)巷道,特別是煤巷、半煤巷、穿煤巷道的經(jīng)過風(fēng)量必須滿足規(guī)程規(guī)定的風(fēng)速要求。不得隨意改變通風(fēng)狀態(tài),以免造成自然的蓄熱條件。 三、事故處理經(jīng)驗(yàn)和體會 (一)經(jīng)驗(yàn) (1)本次事故處理整體方案制定正確,最大限度地減少了經(jīng)濟(jì)損失因該膠帶機(jī)擔(dān)負(fù)該礦東一、東二采區(qū)出煤任務(wù),日出煤量3000余噸。如對該巷實(shí)施封閉,將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。通過救護(hù)隊(duì)現(xiàn)場偵察情況,指揮組快速果斷采取噴漿注水后在注凝膠的綜合滅火方案,僅用2天時(shí)間就控制了火情,整體方案正確起了關(guān)鍵作用。 (2)此次滅火期間,因搶險(xiǎn)人員始終處于煙流回風(fēng)側(cè),煙霧大,影響搶險(xiǎn)作業(yè)。有人提議開緩沖倉門
10、,調(diào)風(fēng)減小煙霧,但指揮組認(rèn)為增風(fēng)后雖能減少煙霧,但同時(shí)將造成火情擴(kuò)大,故始終保持原狀通風(fēng),對火情發(fā)展也起到了一定的控制作用。 (3)此次事故在指揮組統(tǒng)一指揮下,采用救護(hù)隊(duì)和礦方聯(lián)合作戰(zhàn),在救護(hù)隊(duì)實(shí)施保護(hù)下,非救護(hù)人員佩帶氧氣呼吸器進(jìn)入災(zāi)區(qū)施工作業(yè),開創(chuàng)了搶險(xiǎn)救災(zāi)工作的先例,提高了事故處理的速度和有效性,是一種管理上的創(chuàng)新。但這種做法是有前提的,即非救護(hù)人員必須掌握呼吸器的使用技能。同時(shí)該處相對較為安全:一是作業(yè)人員大都距新鮮風(fēng)只有70多米;二是CO濃度不算非常高;三是無爆炸危險(xiǎn)。 (4)救護(hù)隊(duì)在事故處理中,使用正在呼吸器與井下救護(hù)通風(fēng)系統(tǒng)組合,解決絞車信號問題:快速防火墻封堵噴漿縫隙效果明顯,
11、紅外涮溫儀尋找高溫點(diǎn),提供打鉆注水方位。這些新材料、新裝備的投入運(yùn)用,提高了隊(duì)伍的整體作戰(zhàn)能力。(5)在使用注水法之前,為防止水煤氣燃燒或爆炸,人員撤離現(xiàn)場,為以后類似事故處理方法,積累了經(jīng)驗(yàn)。 (二)體會 (1)4號膠帶機(jī)頭無行人安全通道,若發(fā)生膠帶機(jī)著火事故,看膠帶機(jī)頭的人員處于危險(xiǎn)境界,無安全通道逃生。另外高冒區(qū)著火后,搶險(xiǎn)人員始終處于火區(qū)回風(fēng)側(cè),救災(zāi)環(huán)境惡劣,建議增設(shè)膠帶機(jī)頭的行人安全通道的安設(shè)主膠帶煙霧保護(hù)裝置。 (2)用水管直接滅火,在發(fā)火初期對控制火災(zāi)擴(kuò)大,消除火災(zāi)危害有極為重要作用。但當(dāng)火源處于巷道頂部且范圍較大,水源不十分充足的情況下,使用水管直接滅火,一般無顯著效果,且操作
12、中還具有一定的危險(xiǎn)性。(3)救護(hù)隊(duì)在搶險(xiǎn)中對煤礦專業(yè)特殊工種操作技術(shù)掌握較少,開絞車,噴漿等無法獨(dú)立操作,由礦方佩用儀器作業(yè),埋下一定安全隱患。救護(hù)隊(duì)在以后要增加對專業(yè)工種技術(shù)操竹技術(shù)學(xué)習(xí),努力向一專多能方向轉(zhuǎn)化。第二節(jié) 礦井外因火災(zāi)事故案例分析 某礦“111”膠帶機(jī)暗斜井重大惡性火災(zāi)事故案例分析 一、事故礦井概況及事故發(fā)生經(jīng)過 (一)事故概述 x x年11月1口凌晨5時(shí)10分左右,某礦膠帶機(jī)暗斜井第二部膠帶機(jī)頭以下200m左右處,因膠帶摩擦起火,造成16人死亡,18人受傷的重大惡性事故。直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬。該礦于1958年建井,1964年投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為45萬噸/年。礦井開拓方式為斜
13、井多水平開拓,共分4個(gè)水平,現(xiàn)生產(chǎn)水平為;三、四水平。主提升為箕斗提升,三、四水平之間為帶式輸送機(jī)提升。該礦井1969年被鑒定為煤與瓦斯突出礦井,煤層自燃發(fā)火期為1個(gè)月3個(gè)月。礦井通風(fēng)方式為混合式通風(fēng)。該礦暗斜井外因火災(zāi)事故示意圖如圖9-2所示。圖92 事故示意圖(二)事故經(jīng)過x x年11月1日凌晨5時(shí)40分,礦運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)調(diào)度員向礦調(diào)度員匯報(bào),井下二水平膠帶暗斜井第二部膠帶機(jī)中部著火。該暗斜井全長780m,傾角為160,共安裝SD-250X型膠帶機(jī)兩臺,第一部安裝長度400m,第二部安裝長度370m,SGW-44型刮板運(yùn)輸機(jī)一臺長10m,該井筒及安裝的設(shè)備于1983年投入使用至今。 礦調(diào)度室接到事
14、故匯報(bào)后,立即通知礦總值班的副總工程師以及有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)和局調(diào)度室。同時(shí)礦總值班員及調(diào)度員立即布置運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)現(xiàn)場人員進(jìn)行直接滅火,切斷膠帶暗斜井的所有電源,并通知井下各采掘作業(yè)點(diǎn)所有人員撤離現(xiàn)場進(jìn)行自救。 5時(shí)42分,礦總值班員接到長命令后,立即帶領(lǐng)運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)支部書記、副區(qū)長及工人等12人下井到現(xiàn)場進(jìn)行直接滅火,當(dāng)時(shí)已有50多米膠帶被燒,火勢很猛,且上山木垛已在燃燒。滅火器和防塵水均無法控制火勢,現(xiàn)場救災(zāi)指揮又派運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)工人到二水平中央變電所及泵房將所有滅火器運(yùn)到火區(qū)滅火,約6時(shí)礦總工程師趕到調(diào)度室后再次命令井下除現(xiàn)場滅火人員外,井下全部撒人。 7時(shí)13分,現(xiàn)場救災(zāi)指揮在井下向礦長匯報(bào),現(xiàn)場滅火效果差,控制
15、不了火勢,:要立即組織接水管到火區(qū),用防塵水進(jìn)行滅火局領(lǐng)導(dǎo)及救護(hù)大隊(duì)隊(duì)員先后到達(dá)礦上進(jìn)行現(xiàn)場指揮和井下進(jìn)行直接滅火。因現(xiàn)場火勢猛,采取直接滅火無效后。指揮部決定撒出二水平滅火人員,實(shí)施反風(fēng)。 二水平滅火人員全部撒出后,8時(shí)15分總指揮命令東西立風(fēng)井同時(shí)進(jìn)行反風(fēng),全礦井下高、低壓電源全部切斷。8時(shí)20分、8時(shí)21分東西立風(fēng)井先后反風(fēng)。 由于受災(zāi)范圍大,搶險(xiǎn)情況復(fù)雜,先后調(diào)動(dòng)了鄰近煤礦共6個(gè)救護(hù)小隊(duì)參加救災(zāi)。至11月2日23時(shí),火區(qū)明火被撲滅,11月14日6時(shí),最后一名遇難者升井。11月4日14時(shí),恢復(fù)正常通風(fēng)。 二、事故原因分析 (1)這次火災(zāi)事故的直接原因是膠帶機(jī)中部著火,即由于托輥不轉(zhuǎn),膠帶
16、與托輥滑動(dòng)摩擦造成高溫而引燃附近可燃物。(2)管理不嚴(yán),致使膠帶暗斜井第二部膠帶局部地段存在余煤余碴等可燃物,職工違反勞動(dòng)紀(jì)律,提前下班,是造成這起事故的主要原因 (3)井下使用非阻燃膠帶,膠帶巷消防設(shè)施不齊全,三水平材料庫垮通膠帶暗斜井,垮通區(qū)用可燃性材料支護(hù)且封閉不嚴(yán),是造成事故擴(kuò)大的重要原因。 (4)井下壓風(fēng)自救系統(tǒng)不完善,沒有自救器,是造成事故人員傷亡擴(kuò)大的重要原因經(jīng)調(diào)查分析認(rèn)定,這是一起重大責(zé)任事故。一、 事故教訓(xùn) (1)膠帶機(jī)巷是易發(fā)火巷,往往位于進(jìn)風(fēng)巷,由于膠帶燃燒產(chǎn)生比C哺性大10倍的劇毒HCI,且比CO出現(xiàn)更早,HCI因順風(fēng)蔓延對下風(fēng)側(cè)生產(chǎn)區(qū)域人員生命的威脅提前。所以,膠帶機(jī)
17、巷,特別是位于主要進(jìn)風(fēng)巷的膠帶機(jī)火災(zāi)韻及時(shí)發(fā)現(xiàn),是直接滅火能否成功、能否避免劇毒煙流進(jìn)入采掘工作面的關(guān)鍵為此,在火災(zāi)預(yù)防處理計(jì)劃中必須具體規(guī)定和落實(shí)各部膠帶機(jī)報(bào)警人員,如何組織井下人局立即直接滅火,如何通知井上下人員,可能采取的控風(fēng)措施和采用的通訊設(shè)備,是否斟斷膠帶減少火災(zāi)蔓延危險(xiǎn)等槽施 (2)勞動(dòng)紀(jì)律松懈,提前下班,不遵守崗位責(zé)任制不僅對生產(chǎn)造成巨大影響,也形成巨大安全隱患。本事故充分說明勞動(dòng)紀(jì)律松懈對火警及時(shí)撲滅和發(fā)現(xiàn)造成重大影響,因提前出班造成的安全事故有時(shí)發(fā)生,說明安全管理、勞動(dòng)紀(jì)律和崗位責(zé)任制與安全生產(chǎn)的聯(lián)系。 (3)主要進(jìn)風(fēng)巷或進(jìn)風(fēng)井發(fā)生火災(zāi),立即指揮全礦反風(fēng)已成為救災(zāi)的基本規(guī)律之
18、一反風(fēng)本身是比較容易執(zhí)行的措施,但本寒例從知道進(jìn)風(fēng)暗斜井火災(zāi)發(fā)生到采取反風(fēng)措施,中間相隔3h,說明反風(fēng)的影響是非常復(fù)雜的+育可能造成新的危險(xiǎn)而使救災(zāi)指揮者決策困難正確估計(jì)反風(fēng)效果和負(fù)面影響,;是搶險(xiǎn)救災(zāi)決策能否順利貫徹,能否把火災(zāi)損失減少到最小所必須全面考慮的因此要求: 在平時(shí)要加強(qiáng)對反風(fēng)設(shè)施的雄修,保證災(zāi)變時(shí)能及時(shí)運(yùn)行,要通過反風(fēng)演習(xí)了解反風(fēng)后的有效性和風(fēng)門的開唐袁況,;蘑實(shí)主要風(fēng)門牙啟偽責(zé)任人。在有條件的礦蜘;應(yīng)設(shè)置井下可遙控或由地面監(jiān)控系統(tǒng)中心控制的自動(dòng)風(fēng)門并且要對工人進(jìn)行安全教育,使他們在撤退時(shí),對于反風(fēng)時(shí)風(fēng)向的改變有思想準(zhǔn)備,正確應(yīng)對。 要制定并落實(shí)可操作性強(qiáng)的原進(jìn)風(fēng)區(qū)人員撤退計(jì)劃,
19、如反風(fēng)時(shí)井底車場人員,暗斜井絞車工的撤退計(jì)劃等,盡量減少反風(fēng)后人員損失 各礦制定的災(zāi)變時(shí)期人員撤退路線往往是根據(jù)正常風(fēng)向考慮的,并通過安全教育讓井下人員所熟知。但火風(fēng)壓造成風(fēng)流逆轉(zhuǎn)或反風(fēng)盾必然對人員撤退路線造成重大影響,所以人員撤退路線必須根據(jù)反風(fēng)可能性,作出具體應(yīng)對規(guī)定在救災(zāi)指揮作出反風(fēng)決定時(shí),應(yīng)立即通知井下人員按反風(fēng)撤退路線撤退因此反風(fēng)決定應(yīng)盡早作出,并且必須在通知井下人員撤退之前,否則人員撤退時(shí)無法通知反風(fēng),只能靠撤退人員自己判斷,會耽誤時(shí)間 反風(fēng)決定時(shí)必須綜合考慮對參與直接滅火和偵察火情人員的影響,分析正在井下直接滅火人員包括下井救災(zāi)人員韻位置,要注意反風(fēng)不影響他們的安全 (4)火災(zāi)預(yù)
20、防處理計(jì)劃和救災(zāi)決策預(yù)先盡可能考慮復(fù)雜環(huán)境條件和救災(zāi)措施的相互影響,注意救災(zāi)措施執(zhí)行順序的合理性·本案例火災(zāi)發(fā)生在進(jìn)風(fēng)斜井,救災(zāi)指揮可能面臨通知人員撤退、反風(fēng)、組織現(xiàn)場人員直接滅火、命令救護(hù)人員下井救災(zāi)等救災(zāi)措施執(zhí)行先后的選擇若首先通知人員撤退,后進(jìn)行反風(fēng)。反風(fēng)的措施則不可能使井下人員了解,井下人員不可能按反風(fēng)時(shí)避災(zāi)路線撤退;組織人員現(xiàn)場只滅火,命令救護(hù)人員下井后才進(jìn)行反風(fēng),又可能因反風(fēng)造成救護(hù)人員的危險(xiǎn):救護(hù)人員順著暗斜井下井,面臨雞西局小恒山礦進(jìn)風(fēng)斜井火災(zāi),風(fēng)流逆轉(zhuǎn)的同樣危險(xiǎn)。若顧回風(fēng)井下井,則面臨未逆轉(zhuǎn)時(shí),煙流流至回風(fēng)井的直接威脅救護(hù)人員直接滅火宜通過與膠帶暗斜井并聯(lián)的斜井進(jìn)入偵察和直接滅火,并注意在打開兩斜井聯(lián)絡(luò)巷防火墻時(shí),了解風(fēng)流方向,以防煙流迎面而來,造成危險(xiǎn)(5)盡管推救措施及其實(shí)施順序難有定規(guī),不少現(xiàn)場人員據(jù)此認(rèn)為應(yīng)該在火災(zāi)發(fā)生后,實(shí)時(shí)酌情處理,而忽視預(yù)先根據(jù)各易發(fā)火區(qū)出現(xiàn)各類火災(zāi)選擇救災(zāi)措施的重要性火災(zāi)發(fā)生后,救災(zāi)決策和實(shí)施時(shí)間緊張,難以充分估計(jì)復(fù)雜條件影響,井上下人員聯(lián)絡(luò)困難,往往難以選擇和實(shí)施較好的救災(zāi)方案。盡管火災(zāi)災(zāi)情變化復(fù)雜,但仍存在一定規(guī)律性;災(zāi)前預(yù)
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