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文檔簡介

1、高爐釩鈦礦冶煉爐缸凍結(jié)的處理向 ?。ㄋ拇ㄊ〈ㄍ瘓F煉鐵廠)摘 要:本文介紹(420m3)高爐冶煉釩鈦礦爐缸凍結(jié)處理的過程及其辦法,并提出預(yù)防措施。關(guān)鍵詞:釩鈦礦冶煉 爐缸凍結(jié) 處理1 引言高爐冶煉釩鈦礦主要困難是爐渣變稠和爐渣難熔。原因有兩條:一是難熔,其熔點比普通礦高出50100,達不到熔點溫度,會失去流動性;二是變稠,爐渣中TiO2被還原成TiC和TiN,其熔點分別是3140和2950,在渣中以固相存在,彌散開來,使?fàn)t渣變稠,失去流動性。解決兩個問題是相互矛盾的,提高爐溫解決難熔,卻促進TiO2還原,因而加劇變稠;降低爐溫控制TiO2的還原解決變稠,卻使?fàn)t渣難熔。釩鈦礦冶煉過程中,對特殊爐

2、況處理,同樣要解決好這兩個矛盾。本文介紹川威集團煉鐵廠1號高爐2008年9月爐缸凍結(jié)處理過程。1號高爐于2001年10月20日擴建竣工投產(chǎn),有效爐容420m3,14個風(fēng)口,采用串罐無料鐘爐頂設(shè)備。2008年9月18日,1號高爐發(fā)生爐缸凍結(jié),處理事故歷時9天,加焦125t,損失鐵產(chǎn)量12000t。本文對事故原因、事故處理、存在問題及防范措施總結(jié)如下。2 事故原因2008年9月18日8:20,高爐因計劃檢修休風(fēng)。休風(fēng)前高爐爐況正常,焦炭負荷4.12t/t,綜合負荷3.30t/t。高爐爐料結(jié)構(gòu)為:燒結(jié)礦9t,釩鈦球團礦7t,塊礦0.5t,燒結(jié)配加有20%釩鈦鐵精礦粉,當(dāng)日夜班爐渣成份見表1:表1 爐

3、渣化學(xué)成份(%)SiO2CaOAl2O3MgOTFeSTiO2R225.4032.9811.908.841.840.8516.291.30由于處理爐前大溝遇到困難,17:00高爐復(fù)風(fēng),休風(fēng)時間比計劃延遲了近5個小時。復(fù)風(fēng)后逐步加大風(fēng)量,18:00風(fēng)壓167kPa,流量64200m3/h,透氣性指數(shù)偏高達到12000,且風(fēng)量、風(fēng)壓波動較大,出現(xiàn)難行和崩滑料。18:30放第一爐鐵,溫度1380,重25t。生鐵成份見表2:表2 生鐵化學(xué)成份(%)SiSCMnPTi0.1990.1063.680.1660.1000.17018:50,減風(fēng)至140kPa,風(fēng)量51000 m3/h,且風(fēng)口暗紅、涌渣。20

4、:1720:34第二次放鐵,放了5t凈鐵水,未見來渣。20:35高爐減風(fēng)到60 kPa,風(fēng)量30000 m3/h。同時上部加凈焦24t,焦炭負荷退到2.5t/t。每隔20分鐘開穿爐口,不見渣鐵,只能空噴。20:40將渣口燒穿,渣量少許,渣口見吹。21:30以后,部分風(fēng)口涌渣,自動封死,透氣性變差。22:30以后,上渣流動性變差,封死渣口。組織爐前工燒渣口,不見來渣。23:15高爐休風(fēng),按爐缸已凍結(jié)處理恢復(fù)高爐。造成此次事故的原因有以下幾點:(1)休風(fēng)時間超出了計劃,復(fù)風(fēng)時加風(fēng)太快,風(fēng)量太大,造成管道行程,爐溫急劇下降;(2)對管道行程和爐溫下行趨勢估計不準(zhǔn)確,沒有意識到問題嚴(yán)重性,處理不當(dāng),沒

5、有在第一時間減風(fēng)到位和集中加焦碳降低焦碳負荷;(3)冶煉釩鈦礦長期將爐溫控制在下限水平,防止熱結(jié)。當(dāng)時認為風(fēng)量小,加之難行,擔(dān)心爐溫升高造成爐渣變稠。經(jīng)查,在18:0019:10期間,使用加濕800kPa,加快了爐溫下降的速度。3 事故處理經(jīng)過9月18日23:15分至次日14:20休風(fēng),清理風(fēng)口,更換灌渣的直吹管和彎頭。并將鐵口兩側(cè)1號和14號風(fēng)口盡量向下燒,而對鐵口向上燒,多引熔渣流出,企圖將風(fēng)口與鐵口導(dǎo)通,其余風(fēng)口堵上。19日14:20復(fù)風(fēng),鐵口沒有噴吹煤氣,說明沒有導(dǎo)通。當(dāng)機立斷,14:37休風(fēng)。休風(fēng)期間,堵上鐵口兩側(cè)風(fēng)口,并拉下渣口中小套,安裝渣口預(yù)制套,用以放渣鐵,并將渣口兩側(cè)的7號

6、和8號風(fēng)口與渣口燒通。15:30發(fā)現(xiàn)7號中套漏水,拉下中套,從風(fēng)口上方仍然滲水,且爐壁焦炭呈黑色,在休風(fēng)過程中爐內(nèi)有爆振現(xiàn)象,懷疑爐內(nèi)還有漏水點。對冷卻壁和風(fēng)渣口斷水排查,沒有發(fā)現(xiàn)漏點。19:23打開爐頂人孔發(fā)現(xiàn)氣密箱漏水,原因是休風(fēng)后頂壓為0,未關(guān)氮氣,將水封里的水壓了出來。復(fù)風(fēng)前,在7號風(fēng)口和8號風(fēng)口里面填充了鋁塊,鋁氧化和與鐵的氧化物發(fā)生置換反應(yīng),釋放大量的熱量,提高渣鐵溫度。20日6:02高爐復(fù)風(fēng),風(fēng)壓為20kPa,風(fēng)量10000m3/h,每隔30分鐘,打開渣口,排放約1t左右,能夠自由流出。上部焦中加焦,每批焦炭加螢石200kg。19:00以后,從渣口排放的渣鐵逐步減少,直至排不出來

7、。22:43休風(fēng),清理7號和8號風(fēng)口,更換渣口預(yù)制件,卸下7號和8號風(fēng)口小套,用氧氣燒通道,使之與渣口聯(lián)通,還是在風(fēng)口里面填充鋁塊。21日10:33,高爐復(fù)風(fēng),每隔30分鐘排放渣鐵1t。15:00以后又出現(xiàn)排放渣鐵困難,排量逐步減少。17:16休風(fēng),對7號風(fēng)口安裝預(yù)制套,用以放渣鐵。23:00高爐復(fù)風(fēng),僅用8號風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)壓20kPa,風(fēng)量7500m3/h,每20分中從7號風(fēng)口排放渣鐵。22日2:56,打開渣口,從渣口排放渣鐵500kg,以后一直用渣口排放,7號風(fēng)口停放渣鐵。23日7:58高爐休風(fēng),拆掉7號風(fēng)口預(yù)制件,安裝風(fēng)口中小套。11:50復(fù)風(fēng),用7號和8號風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)壓40kPa,風(fēng)量1

8、5000m3/h。每隔40分鐘,放渣鐵約1t。17:20打開鐵口,放出渣鐵約2t,以后鐵口開始正常排放渣鐵。22:00以后,渣口排放量逐步減少,23:40以后,渣口停放渣鐵。24日開始,鐵口排放量逐步增大,渣鐵流動性逐步好轉(zhuǎn),2:00捅開9號風(fēng)口,6:00捅開6號風(fēng)口,13:00捅開10號風(fēng)口,21:00捅開5號風(fēng)口。風(fēng)壓逐步提高到90kPa,風(fēng)量增加到36000m3/h。0:15,集中加焦完畢,改加正常爐料,為了降低渣中TiO2,將塊礦由0.5t提高到2t,降低釩鈦球團礦用量,礦批調(diào)為12t,加錳礦0.5t,焦炭負荷為2.00t/t。17:00,焦炭負荷提高到2.30t/t,布料矩陣為2O3

9、1°C33°+ O31°C28.5°。24日19:00以后,鐵水成份發(fā)生變化,見表3:表3 鐵水成份(%)日期時間SiTiPSMnC24日19:120.3080.0800.1440.2170.1513.2324日20:180.3420.1060.1470.2040.1533.3724日21:200.3730.1640.1420.1870.1673.3424日22:250.4270.2300.1480.1720.1703.4824日23:260.5840.2510.1520.1700.1743.5125日0:380.7400.4300.1540.1650.

10、1803.7925日1:501.4700.5100.1440.1290.2103.9425日2:501.7400.5400.1400.0860.2354.1225日4:220.8690.3890.1370.1230.2184.0025日5:200.9560.4360.1580.1120.2474.1125日6:250.9270.4410.1490.0820.2694.1025日7:351.060.4870.1520.0630.3274.2125日8:350.8590.4540.1560.0770.3014.1325日10:151.2500.5400.1580.0390.3334.2825日11

11、:331.0000.4540.1240.0400.2924.0325日12:480.8180.4440.1300.0400.3074.1725日13:550.7810.4480.1320.0320.3254.3225日15:020.6420.4060.1370.0410.3174.2425日16:210.5280.4490.1310.0530.3154.03從表3可以看出25日1:50鐵水成份發(fā)生急劇變化,Si+Ti達到1.98%,為防止溫度過高、爐渣變稠產(chǎn)生熱結(jié),使用加濕降低爐溫,下一爐Si+Ti為1.258%,以后逐漸將Si+Ti降下來。25日中班Si+Ti平均為1%。26日夜班Si+Ti

12、平均為0.80%,以后Si+Ti控制在0.35%0.70范圍內(nèi)。由于爐溫控制適宜,沒有發(fā)生熱結(jié)和爐涼。隨著爐況恢復(fù),風(fēng)口工作數(shù)量增加,布料矩陣以發(fā)展中心和促進順行為目標(biāo)進行調(diào)整。具體為:23日0:15后為:2O31°C33°+ O31°C28.5°25日10:00后為:O31°C33°+ O31°C28.5°26日20:40后為:O31°C33°+ 2O31°C28.5°27日8:00后為:O6 32 6 30.5C4 32.5C4 29C2 20C2 2927日9:00,全

13、部風(fēng)口送風(fēng),保持正常的風(fēng)量、風(fēng)壓。12:00改噴煤負荷,14:20高爐開始噴煤,爐況徹底恢復(fù)正常。4 事故教訓(xùn) 此次事故的教訓(xùn)是深刻的,歸納為:4.1 對特殊爐況處理不及時、不到位,高爐操作人員認識和處理問題的能力有待提高。特別是對高爐嚴(yán)重管道行程及其危害缺乏認識,這是此次事故的關(guān)鍵。4.2 長時間檢修時沒有將噴煤負荷改為全焦負荷冶煉。此次事故前計劃檢修4小時,而實際達到9小時。造成重負荷復(fù)風(fēng),而復(fù)風(fēng)僅加焦4t,沒有改全焦冶煉,料柱透氣性差,加之加風(fēng)過快,形成管道。4.3 冶煉釩鈦礦,爐溫控制較低,休風(fēng)時間長,復(fù)風(fēng)后沒有注意爐缸溫度變化,沒有及時噴煤和停止加濕,加劇了爐缸溫度下降。冶煉釩鈦礦要

14、保持較為適宜的爐缸溫度。4.4 忽視了關(guān)鍵的細節(jié)。氣密箱循環(huán)水向爐內(nèi)滲漏了19個小時,中套漏水達16小時,致使?fàn)t況恢復(fù)時間增長,難度加大。本來只從渣口排放渣鐵就可以恢復(fù)爐況,最終導(dǎo)致從風(fēng)口排放渣鐵處理事故。4.5 對特殊爐況和生產(chǎn)異常情況,要及時逐級匯報,做到信息傳遞暢通。5 防范措施5.1 制定釩鈦礦冶煉操作指南,并組織工長學(xué)習(xí),提高工長操作水平和解決實際問題的能力,特別要求工長、爐長對釩鈦礦冶煉特點及特殊爐況處理要全面系統(tǒng)掌握。積極開展事故預(yù)想活動,制定事故對策表,要求大家熟練掌握。5.2 備好爐渣稀釋劑。根據(jù)釩鈦礦冶煉特點,特殊爐況可能導(dǎo)致爐渣變稠或難熔,高爐配料倉備好螢石和錳礦,及時加入錳礦和螢石,改善爐渣流動性。5.3 規(guī)范休、復(fù)風(fēng)操作。休風(fēng)時,防止向爐內(nèi)滲水,應(yīng)對蒸汽閥、水閥、氮氣閥進行確認,氣密箱氮氣閥開關(guān)操作改在高爐值班室,方便確認與操作。復(fù)風(fēng)時,對風(fēng)量和每一次加風(fēng)量做了規(guī)定,以防加風(fēng)過快。5.4 完善煉鐵廠信息匯報制度,要求工長對特殊爐況及時

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