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文檔簡介
1、數控機床故障檢修幾例CNC數控機床檢修實例 1 CNC數控機床不能起動 11故障現象 一臺沈陽第三車床廠sl一296A型數控車床,工作臺加工過程中出現CNC數控機床檢修實例 1 CNC數控機床不能起動 11故障現象 一臺沈陽第三車床廠sl一296A型數控車床,工作臺加工過程中出現CRT無顯示(俗稱黑屏),當重新按車床NC起動按鈕,數控機床也不能恢復正常,各項加工功能均無。據操作者講,幾天前偶而出現同樣故障,但能重新啟動且工作如常。 1 2故障檢測與分析處理 根據圖1電氣原理,首先檢測數控系統(tǒng)的FANUC-0TMATEE2電源單元,控制單元的MTEE2ADC一
2、與CRTMDI部件,采用先易后難方法: a先查看-SB1,-SB2啟動與停止按鈕無損壞,觸點良好。 b再查看J37,J27,J38,等多頭線電纜與叉頭無松動等異?,F象。 c當檢測到CRTMDI單元時發(fā)現+24 V供電沒有到位。而電源單元的LED綠燈已亮,證明AC輸入正常,并實測出該輸出電壓勻在正常范圍之內這說明電源單元本身良好。 d經檢測后分析:可能電源與CNC系統(tǒng)啟動電路有故障,按此思路,仔細檢查NC電路,懷疑是0N、0FF、COM三條信號線在機床中經多節(jié)插頭插座串聯(lián)導致的故障,為快速證明判斷證確與否,采用“信號短路法”,將電路圖中CP3處的ON、0FF、COM信號在插座XPS54(1)、X
3、PS54(2)、XPS54(3)的三個插孔內,進行短路處理后,合上機床總電源,這時NC立即啟動。CRTMDI面板顯示正常,經試車機床的各項加工功能運轉正常;也無其他異常報警。隨后進一步處理;實測經校線(俗稱叫線),發(fā)現故障點是在XPS62(2)的插頭處,電信號線脫焊所造成CNC程序啟動后數控系統(tǒng)不能復位,經焊接處理后故障徹底排除;故障檢修完畢。 2主軸電機過熱故障 21故障現象 一臺s1-296A數控車床在加工運轉時發(fā)生“啃刀”現象并造成刀具損壞。 22故障檢測與分析處理 a用手動JVC慢跑模式將車床X,Z軸調至原點,重新啟動加工程序,進行試車,當工作臺快速進給到加工位置時主軸仍不
4、轉,至此確診為交流變頻主軸電機調速系統(tǒng)存在故障。 b根據圖2分析主軸電機是由FR-SF-2-15K交流變頻器控制轉速的(因機床廠家不提供交流變頻器內部圖紙)故采用“數學模糊檢修法”,視交流變頻器內部為黑匣子”只需檢查其外部各功能接口狀態(tài)即可判斷。 c首先察看交流變頻器控制系統(tǒng)的LED報警顯示內容。 d為區(qū)分是過熱(指電動機本身過熱)還是過載(指電動機所帶負載過重,轉動過沉)保護,當時憑經驗手摸電動機外殼已經很燙,用大風扇進行強制冷卻一段時間后,電動機熱度下降。重新試車,主軸電機轉動正常;至此判斷該例為典型的電動機過熱故障。拆卸該主軸電機,仔細檢查后發(fā)現是獨立散熱風扇電機軸承損壞,散熱不良,引起
5、主軸電機過熱報警,導致數控車床主軸在加工運轉時突然停止轉動,發(fā)生“啃刀”故障。 e更換獨立散熱風扇電機后,S1296A數控車床加工運轉正常,故障排除。 3主軸電機不轉故障 3.1 故障現象 一臺S1-296A數控機床,早班生產一開機,出現主軸電機不轉,主軸變頻系統(tǒng)LED也顯示報警,但主軸電機外殼不熱,數控系統(tǒng)的其它功能正常。 3.2故障檢測與分析處理 a用手動及JVC慢跑模式將工作臺調至原位,重新啟動車床使其故障再現,以便來確認其故障的真實性,結果證實故障如初。 &
6、#160; b用手摸主軸電機外殼溫度不高,根據主軸電機沒有溫升,從而排除是機械負載過重引起故障。 c檢測變頻器與數控系統(tǒng)內置PLC的有關控制接口如圖2所示;先測得+24,ALM一組控制信號已到位沒問題,懷疑主軸電機內置過載控制信號沒有送至變頻器接口,當檢測到已拆下的OHS1,OHS2一組控制信號線沒問題,而檢測過熱器件那側OHS1,OHS2信號時,該器件的閉點沒有閉合,證明內置的過熱器件已經損壞。因沒有備件,小心拆下過熱器件,精心地修磨觸點,試車生產加工正常,故障排除。 4 &
7、#160; U軸加工動作突然停止 4.1故障現象 一臺日本三菱MD4800C加工中心機床,該機床在加工中突然停止加工。 42故障檢測與分析處理 a現場查看:MD4800C機床在加工中CRT出現停止T01診斷碼。經查該機床的MITSUBISHI三菱CNC控制器MELIS 520AM系列操作說明書:該停止TOI(內容為不得進行自動啟動操作,因數控系統(tǒng)的CNC從停止狀態(tài)要執(zhí)行自動運轉時無法執(zhí)行到自動運轉的狀態(tài)),而停止T01碼中有顯示警示號碼0101,內容為各軸均不能自
8、動起動,并指示處理方法:全軸停止后再起動(通過該例檢修證明此段翻譯不準確)。經分析是PLC的控制部分有問題,根據CRT/MDI面板上LED指示中(READ)燈窗不亮,手動模式下X、Z、Y、U的各軸均不能動作懷疑可能是U軸加工動作超程故障。 b檢測與處理:在CRTMDI面板調出CNC系統(tǒng)的內置PLC程序梯形圖,按動U軸上原位行程開關,觀察相關的程序梯形圖中X1B沒有改變;檢測行程開關和連線,發(fā)現此行程開關已損壞。 c更換同型號行程開關,再按RESET鍵,解除報警后試車正常,故障排除。 43
9、小結 檢修故障時要靈活分析,不能完全依賴數控系統(tǒng)的自診斷功能與資料,數控系統(tǒng)的自診斷功能有它本身局限性,資料也存在翻譯的錯誤,此例檢修故障憑借日常檢修經驗,而順利排除故障。 5 刀號與程序刀號不符故障 51故障現象 一臺韓國PUMA 230數控車床在刀位自動模式下加工時刀位突然不動。 52故障檢測與分析處理 a現場查看:CRT上報警號為2023,資料所示故障,為刀庫換刀方面有故障。
10、0; b經試車觀察實際故障現象,用手動模式調整該刀位時,刀塔亂動;不定位或刀號與CRT上顯程序刀號不符。 c按維修手冊改動相應參數由“0”改為“1”后報警解除,故障排除。 6刀庫左右擺動找不到刀位 61故障現象 一臺日本三菱MD 4800 c加工中心機床z軸在自動加工模式下進行加工時,刀庫執(zhí)行換刀程序,當換至第6把刀位時刀庫左右擺動,找不到刀位,停止加工并報警。CRT報警顯示為PLC控制側電路有故障。調查操縱者得知:幾天前偶爾出現過類似故障,但故障較輕,解除報警后,返回原點還能照常加工。
11、什么時間故障再現,沒有規(guī)律。 6,2故障檢測與分析與處理 根據報警信息所指引檢修方向與故障范圍,應先從電氣故障入手。 a驗證故障屬性。用手動模式指令將刀庫換刀,從第一把刀換至第6把刀位時故障馬上再現,刀庫左右擺動找不到刀位。 b調閱相關CNC內置PLc程序與系統(tǒng)參數勻無問題。 c檢測強電控制網路行程開關與弱電CNC接口均無問題,故障如初不見好轉。經冷靜分析檢修前后思路,一般檢修數控機床采用先修電氣,后修機械液壓及其它。可能受此思路的局限和拆卸機械很費事的慣例影響,
12、走了檢修彎路。 d拆卸相關機械傳動部件,發(fā)現(REV TOOL CUP MOTOR)換刀電機轉子軸上齒輪有輕微松動,經拆開檢查是方形鍵已磨損成橢圓(俗稱滾鍵)致使刀庫左右擺動找不到刀位,經更換同型號鍵,仔細調整相關齒輪后,試車用手動模式刀庫換刀和自動模式加工均正常,故障檢修完畢。 63小結 此檢修經驗實例證明數控機床是機電一體化的技術密集型設備,檢修機電故障需檢修技術人員具備相應的機械傳動、液壓控制、氣動控制等相關維修知識與經驗。此例檢修經驗關鍵在于掌握如何及時變通檢修思路,少走彎路,檢修技術才能得以提高。 7伺服系統(tǒng)-
13、z軸超程 71故障現象 一臺南京N-084型數控車床(30系列),該數控車床采用FANUC 0-TD系統(tǒng)。在自動加工模式中工作臺突然停止工作。 72故障檢測與分析處理 a現場查看CRT顯示52l報警號,為-Z軸負方向限位超程報警。(超程報警,分硬件超程即限位行程開關被壓動作時,給數控系統(tǒng)發(fā)超程報警信號,使數控車床停止運行,以確保人機安全;及軟件超程即指在CNC數控系統(tǒng)內設置相應參數用來防止工作臺上刀具超出有效工作區(qū)域,避免機床夾具被刀具撞壞)。 b根據-z軸超程故障報警,在手動JOG模式下,用手輪(脈沖發(fā)生
14、器)配合進給倍率,將工作臺向報警的反方向移動,即+Z軸方向移動,切記不可弄錯。(注:如遇手動不能向報警的反方向移動時,可能是電源脫開,按CRTMDI操作面板上的P鍵及CAN鍵同時接通電源,這時特別注意在按RESET復位鍵及DELETE刪除鍵時不可接通電源,一直等到工作臺退出機床超程禁區(qū),返回機床參考點后,方可操作按RESET復位鍵及DELETE刪除鍵。) c處理該超程故障時,只將數控車床工作臺退出機床禁區(qū)后,更換損壞的x18限位開關,按RESET復位鍵解除報警,把工作臺返回數控機床參考點,重新試車正常,至此故障得以排除。 73小結 此
15、例屬硬件超程故障,如是軟件超程故障。只需修改對應參數即可。 8 AC伺服電機一側過電流 81故障現象 一臺日本三菱MD DM4500加工中心機床。早班生產一開機立即報警。 82故障檢測與處理 a 在三菱系統(tǒng)CRTMDI操作面板上調閱報警診斷信息,CRT顯示為(PR32,X)。 報警信息為X軸的AC伺服電機一側存在過電流問題,使系統(tǒng)進入保護狀態(tài)。 b為快速區(qū)別是X軸伺服單元IPM晶體問題還是
16、負載X軸AC伺服電機有故障,用已知完好的Y軸AC伺服電機與AC X軸伺服電機電纜插頭互換后,這時故障改到Y軸伺服單元IPM晶體(指電路板上功放模塊等元件)及負載AC伺服電機等有過電流故障;由此確認是AC X軸伺服電機和電纜插頭的問題。 c經對AC伺服電機進行部件替換法檢測,證明該AC伺服電機良好。 d檢查該AC伺服電機電纜插頭插座,發(fā)現該插座內側接線柱之間存有污垢與放電后氧化的積碳電阻,因此確認這就是故障點。 e用小刀尖刮凈該處污垢與放電后積碳,隨后再
17、用工業(yè)酒精刷洗、烘干處理。 f重新試車報警消除,故障順利排除。 83小結 AC伺服單元的故障檢修也很關鍵,這類故障發(fā)生頻率較高,具有普遍性,此例故障原因是由于DM4500加工中心機床所在環(huán)境惡劣,受附近清洗機潮濕氣影響,屢犯同類故障,改善環(huán)境后,所有各類故障發(fā)生頻率大為下降。 9 Z軸自行鎖定故障 91故障現象 一臺DM4500加工中心機床采用FANUC Oi系統(tǒng),Z軸自行鎖定不能運行加工并報警。 92故障檢測與
18、分析處理 a詢問操縱者得知,該機床在自動模式加工換刀程序中動作突然中斷,Z出現自行鎖定故障。 b在系統(tǒng)CRTMDI操作面板上調閱診斷信息,CRT顯示為2027的報警號,內容為英文縮寫(RESORE MAG STEP B YSTER PEARFFUL)指示了此項操作慎重的事項。 c要小心操作,逐步恢復刀庫各項功能,特別注意此時Z軸已進入自動鎖定狀態(tài),在各種(包括AUTO自動模式,HANDLE手動模式, EDIT編程模式,JOG慢跑模式,TEACH教導模式,HOME
19、歸原模式)模式下都不準移動Z軸,才能避免刀臂撞壞主軸刀具,造成設備事故。 d此時要檢查如果刀臂沒在主軸刀具位置卡住,可執(zhí)行主軸定位。選擇HANDLE手動模式,按下主軸定位按鈕即可。如果此時刀臂在主軸刀具位置卡住,不能執(zhí)行主軸定位,直接進行下一步操作。 e將MODE SELEECT模式選擇開關轉換到HANDLE手動模式位置,打開刀庫盤操作盒鑰匙開關。此時操作盒上RELEASE的LED黃燈亮。 f打開PM開關使其閉合(RSETMAG)(ON)操作步驟為按以
20、下鍵(OFFSET SETTIN G)()(操作PN)(PAGE)()(RETVA G)(ON)(0N)按下操作面板的刀庫正轉()按鍵,從發(fā)生故障程序中斷處,一步一步的執(zhí)行換刀動作,直至完成一個循環(huán)。 g當恢復完換刀功能后,這時CRT顯示提示信息(TURN OFF SOFFSW8),斷開PM開關(RSETMAG OFF)。 hz軸出現自行鎖定故障,經修正FANUC Oi系統(tǒng)相應參數KO“1”清零,再全部置“0”后,該機床FANUC Oi系統(tǒng)的刀庫選刀正常,故障排除。 10手輪故障(手動脈沖發(fā)生器) 101故障現
21、象 一臺MJ460型數控機床,該數控車床采用FANU C O-TD系統(tǒng)。 開班生產調整z軸與x軸加工精度時,搖動手輪(即脈沖發(fā)生器),兩軸均出現誤差過大并報警。從操作者處得知,該機床經別人檢修手輪后,當時已好。這次重出手輪故障,出現報警號為410,420。 102故障檢測與分析處理 a現場試車證明手輪故障屬實,但用力關防護門時,再現410,420報警號。 b按操作說明書查閱出現故障報警號信息:-(4n0為停止時位置偏差量的值大于編程設定值)。沒有明確故障方向。 &
22、#160; c分析后懷疑手輪性能不良,拆開手輪盒檢查用放大鏡仔細觀察,發(fā)現手輪脈沖發(fā)生器電路板上的一芯片管腳虛焊。 d焊接后安裝好,凋整在適當位置后,重新試車,MJ460型數控機床,運行正常,故障排除。 11 Z軸伺服單元過負荷 1 11 故障現象 一臺DM4500C加工中心機床,一開機自動加工就停止工作并報警。從操作者處得知該機床經別人檢修過后,就出現這種情況。 112故障檢測與分析處理 a查閱報警
23、的診斷信息為S03伺服異常:NR號碼:50略稱:OL1內容:Z軸伺服電機電流超過三菱系統(tǒng)設定SV022參數值,確認Z軸伺服單元存在過負荷故障。 b經部件替換法驗證Z軸伺服單元及負載AC伺服電機等均無問題,那么問題出在哪?重新整理檢修思路。 c分析為什么該機床經別人檢修后就有此故障?再重新檢查別人檢修過的電源電路,發(fā)現該機床電源線號與電力網來的電源端子相序線號不附。(特別注意:三菱系統(tǒng)的DM4500C加工中心機床的電源相序,有嚴格要求,不允許接錯。) d
24、經過更正機床電源相序,報警消除,機床一切恢復正常,故障排除。 12 401報警 12.1 故障現象 一臺沈陽第一機床廠產S1-406車床,更換伺服電源模塊與伺服驅動模塊通訊線后,產生401報警。 12.2故障檢測與分析處理 a.S1-406車床系統(tǒng)為FANUC 0TD ,驅動部分為模塊化結構。 伺服驅動電源型號為:A06B-6087-H126 INPUT 200V230V 106A; OUTPUT DC283325V DC29.8A; 主軸驅動模塊型號為:A06B-6102-H222#520 INPUT DC283325V OUTPUT 25.2kW 95A
25、; 伺服驅動模塊型號為:A06B-6079-H205 Pe=3.9KW OUTPUT AC230V L:5.9A M:12.5A; 電機為系列交流伺服電機。 查閱報警401號的診斷信息為:速度控制單元VRDY信號斷開。它表示當NC將MCC接通信號送給伺服放大器時,伺服放大器卻不返回已準備好信號。 b.檢查控制電源模塊的輸入電源的主接觸器MCC,發(fā)現MCC沒有閉合。 C.屏蔽掉X、Z軸驅動后,開機正常,主軸及其它部件運轉正常,說明伺服驅動模塊有故障。用同型號驅動模塊替換,故障排除。 13. 故障兩例 一臺沈陽數控機床廠CK3263 數控車床。床身為斜床身 , 配日本 F
26、ANUC OT 系統(tǒng) , 轉塔選用的是意大利 BARFFADI TOE320(12 工位 ) 。使用過程中 , 有時也出現一些故障 , 多半是外圍電路如接觸器、電磁閥、 限位開關等。故障現象一CRT 顯示 414# 報警。報警信息為 : SERVO ALARM AXIS DETECTION SYSTEM ERROR 同時 , 伺服驅動單元的LED報警顯示碼為 8 點亮。 故障分析與處理通過查看 FANUC O 系統(tǒng)維修說明書可知 :414# 報警為“X 軸的伺服系統(tǒng)異常 , 當錯誤的信息輸出至 DGN0720 時 , 伺服系統(tǒng)報警”。根據報警顯示內容 , 用機床自我診斷功能檢查機床參數 DGN
27、072 上的信息 , 發(fā)現第 4 位為 “1”,而正常情況下該位應為“0”?,F該位由“0” 變?yōu)?“1”則為異常電流報警 , 同時伺服驅動單元LED 報警顯示碼為8點亮 , 也表示該伺服軸過電流報警。檢查伺服驅動器模塊 , 用萬用表測得電源輸入端阻抗只有6, 低于正常值 , 因而可判斷該軸伺服驅動單元模塊損壞。更換后正常。 故障現象二轉塔刀架在換刀過程時出現 2011# 、 2014# 報警。 故障分析與處理查看電氣使用說明書可知 :2011# 報警表示轉塔有故障 ,2014# 報警指轉塔未卡緊??赡苁怯捎诰ㄎ粫r接近開關未發(fā)出信號 , 電磁鐵不能鎖緊。利用 FANUC 系統(tǒng)具有的 PLC 梯
28、形圖動態(tài)顯示功能 , 發(fā)現精定位接近開關 X0021.2 未亮 ( 沒有接通 ) 。拆下此開關并檢查 , 通斷正常。估計是接近開關與感應塊的距離不當造成的。調整兩者的距離使它們保持適當的距離 0.8mm, 再查看 X0021.2 信號通斷正常 , 轉塔刀架能正常 使用。 14. 故障兩例 一般情況下 ,FANUC 系統(tǒng)運行穩(wěn)定、故障率低 , 故障的發(fā)生往往與外圍電路和操作使用有很大關系。這里有兩個維修事例可以說明問題。 例 1: 伺服報警 414# 、 410# 臺灣產FTC-30 數控車床在加工過程中出現 414# 、 410# 報警 , 動力停止。關閉電源再開機 ,X 軸移動時機床振顫 , 后又出現報警并動力停止。查系統(tǒng)維修手冊 , 報警信息為伺服報警、檢測到 X 軸位置偏差大。根據現象分析 , 認為可能有以下原因 1) 伺服驅動器壞 ;(2)X 軸滾珠
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