三源CDMJD100型過氧化氫低溫等離子滅菌器的原理與維修-_第1頁
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文檔簡介

1、【摘 要】過氧化氫低溫等離子滅菌是一種高效快速的滅菌方式,并且在滅菌完成后無毒害物質(zhì)殘留,不需特別的通風(fēng)和排水,同時它還適用于一些對濕熱敏感的精密醫(yī)療器材的滅菌。因此,有著其它滅菌技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢,現(xiàn)在國內(nèi)已得到了較快的推廣。【關(guān)鍵詞】過氧化氫;電磁閥;真空泵過氧化氫低溫等離子滅菌是一種高效快速的滅菌方式,并且在滅菌完成后無毒害物質(zhì)殘留,不需特別的通風(fēng)和排水,同時它還適用于一些對濕熱敏感的精密醫(yī)療器材的滅菌。因此,有著其它滅菌技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢,現(xiàn)在國內(nèi)已得到了較快的推廣。我院共擁有三源cdmj-100型過氧化氫低溫等離子滅菌器三臺,給我院的醫(yī)療器械滅菌工作帶來很大的便利,但在使用中也出現(xiàn)過

2、各種各樣的故障。1 工作原理1.1 等離子滅菌的原理低溫等離子滅菌的原理是:在密封的滅菌艙內(nèi),加入過氧化氫、汽化并充分?jǐn)U散。于一定的條件下,在艙壁和內(nèi)膽電極上加高頻電場。此時艙內(nèi)過氧化氫氣體在高頻電場的作用下形成等離子體,即氫氧自由基、過羥自由基、激發(fā)態(tài)、活性氧原子、活化氫原子等活性成分。這些活性成分以及同時產(chǎn)生的紫外線具有很強殺滅微生物的能力,可在極短的時間內(nèi)使微生物死亡,以達(dá)到對器械滅菌的目的。1.2 三源低溫等離子滅菌器工作原理三源低溫等離子滅菌器的系統(tǒng)以滅菌艙為核心,一塊是加液部分,由儲液杯、加液器、加液管路組成;另一塊是抽真空部分,由泵閥、真空泵、排氣過濾組成。以單循環(huán)為例,把待滅菌

3、物品放入滅菌艙后,按開機鍵,系統(tǒng)開啟真空泵和泵閥開始抽真空,待艙內(nèi)氣壓抽至700 pa 時預(yù)加一次過氧化氫。加完液后繼續(xù)抽真空至120 pa,開始預(yù)等離子放電,此時我們可以在艙體壁上看到有明顯的紫紅色輝光現(xiàn)象。等離子放電完成后,進(jìn)行第2次加液,然后繼續(xù)抽真空至100 pa,此時開始第3次加液。加液完成后,開啟補氣閥,補入新鮮無菌空氣并進(jìn)入擴散期,讓艙體內(nèi)的過氧化氫充分彌散。彌散期結(jié)束后開始下一輪抽真空,同樣抽至120 pa,開始主等離子滅菌期,等離子滅菌期結(jié)束后不再加液補氣直接回到常壓,至此,一個單循環(huán)流程結(jié)束。雙循環(huán)就再加一個“加液-擴散-抽真空-放電”流程,以加強滅菌效果。而三循環(huán)則是針對

4、特別難滅菌的器械,多加兩個這樣的流程以達(dá)到對器械內(nèi)部深入的滅菌效果。2 故障討論由于我院手術(shù)量大,連臺手術(shù)多,因此每天滅菌的次數(shù)和滅菌物品的數(shù)量也比較多。最先能發(fā)現(xiàn)的問題就是機器報警停機和包內(nèi)指示卡變色不良。這也是等離子滅菌器經(jīng)常會遇到的問題,在此我們將作重點討論。2.1 滅菌效果不良由于一般做的都是三循環(huán)滅菌,不管指示卡變色程度如何,生物檢測都是成功的。因此只討論指示卡變色不良的問題。指示卡在未滅菌時是藍(lán)色的,滅菌合格后的標(biāo)準(zhǔn)色為紫紅色。指示卡變色不良出現(xiàn)時,同一消毒鍋次中,有的指示卡變色程度良好,能達(dá)到較淺的紫紅色,有的卻還是深紫紅色的,甚至一部分卡上還有藍(lán)色色點。而在正常結(jié)果時的標(biāo)準(zhǔn)指示

5、卡卻是淺紅的,因此,對照之下,如果有數(shù)張指示卡變色不好, 此時的整批滅菌物都應(yīng)該算不合格。關(guān)于滅菌指示卡變色不良問題咨詢過廠家,廠家答復(fù)變色不良的原因主要是滅菌物品放得太多。同樣多的滅菌物品和同樣的三循環(huán)操作,正常時做出的指示卡變色良好,偶發(fā)變色不良情況。經(jīng)多次仔細(xì)觀察滅菌過程后,發(fā)現(xiàn)問題出在以下幾方面。2.1.1 滅菌袋內(nèi)指示卡的放置位置有問題由于指示卡是放在滅菌袋內(nèi)的,滅菌袋一面是紙質(zhì),另一面的透明塑料的,因此,指示卡一般都放成指示面朝著透明層。這樣,由于滅菌時是抽真空狀態(tài),滅菌袋內(nèi)的空氣幾乎被抽光,指示卡貼在了塑料層。因此,在等離子期的活性滅菌物質(zhì)難以充分與指示卡上的染料接觸,造成了指示

6、卡變色不良。具體表現(xiàn)為,在電刀電凝線上,可以清楚地看到指示卡上被線壓著緊貼塑料面的部分變色要差些,而指示卡上沒被壓著的部分變色要好些。2.1.2 過氧化氫加液不良滅菌成分的來源是過氧化氫,如果實際加液量不夠肯定會影響滅菌效果。但這個故障原因則可能性很多,大致可分為是加液管路阻塞和加液器電磁閥不良。針對加液管路阻塞問題,清理管路中的雜物十分必要,比如加液時帶入鋁膜碎片。而電磁閥不良問題,可以拆下看是老化所致,還是有閥內(nèi)部或者線路故障。2.1.3 過氧化氫濃度不夠因為瓶裝的過氧化氫是密封的,因此在儲存期內(nèi)不考慮濃度降低的可能。但是在加到機器的儲液杯后,由于不能做到完全密封以及受機器自身產(chǎn)熱的影響,

7、放置一段時間后,過氧化氫的濃度會降低,分解成水和氧氣。而低濃度的過氧化氫則會導(dǎo)致實際加入量不夠,造成在等離子期產(chǎn)生的活性滅菌物質(zhì)不足,繼而出現(xiàn)指示卡變色不良。針對此情況,可排盡儲液杯內(nèi)殘液,重新加入新的過氧化氫即可。 2.1.4 泵閥故障在設(shè)備運行中,出現(xiàn)過一次泵閥關(guān)不嚴(yán)。當(dāng)時接到報修是指示卡變色不良,但檢查后未發(fā)現(xiàn)有操作上問題,經(jīng)仔細(xì)觀察滅菌過程中系統(tǒng)的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)擴散期時艙內(nèi)壓力在下降。擴散期的作用是在艙內(nèi)保持稍低于大氣壓的壓力,以利于過氧化氫能充分地擴散到艙內(nèi)每個角落。由于泵閥關(guān)不嚴(yán),在擴散期如果還在抽真空,過氧化氫會被抽走,等到下一次放電時產(chǎn)生的活性物質(zhì)就會減少,進(jìn)而導(dǎo)致滅菌效果不良。拆

8、下泵閥,發(fā)現(xiàn)是泵閥內(nèi)密封圈脫落,造成閥芯卡住,關(guān)閉不嚴(yán),重新裝配好后一切正常。2.1.5 滅菌物品太多或太臟這是操作問題,在清洗器械時需認(rèn)真規(guī)范操作,并且裝載物品也不能過多。綜上所述,得出以下結(jié)論:過氧化氫的實際加入量和待滅菌物品都是影響指示卡變色的重要因素。2.2 抽真空異常三源等離子系統(tǒng)出現(xiàn)最多的故障報警就是抽真空異常,其主要原因有以下幾方面。2.2.1 待滅菌物品不干如果待滅菌物品不干,加上系統(tǒng)在抽真空時,滅菌物品還在不停的蒸發(fā)水汽,真空值難以下降,這樣就出現(xiàn)抽真空異常。所以,待滅菌物品一般都得先低溫烘干后再放入滅菌艙內(nèi),不過管腔物品如果用烘干處理后,還有會一些水珠存在,建議盡量用壓縮空

9、氣吹干處理。2.2.2 設(shè)備故障(1真空泵磨損后會造成抽真空能力下降,解決這種故障,需拆開真空泵檢查,更換內(nèi)部磨損部件。(2泵閥開啟不良會造成抽真空異常的情況。抽真空時,在泵閥里通過的是過氧化氫氣體和滅菌艙內(nèi)的雜質(zhì)物,而泵閥是金屬材料,時間久了,會生成較多的氧化物,這些臟物會影響泵閥的正常開關(guān)。拆下泵閥清理后,如果能正常開關(guān),尚可繼續(xù)使用,否則需更換新泵閥。(3滅菌艙門密封圈老化及臟污也會影響抽真空,因此需勤擦玻璃柜門及密封圈,避免污物粘在上面造成漏氣,并注意檢查密封圈的老化程度。以上說的是真正的抽真空異常,這樣的檢修比較容易,在此有一個簡單的方法可判斷是否真是此類情況。在出故障時,先取出全部

10、滅菌艙內(nèi)物品,空載運行單循環(huán)測試,如果測試時艙內(nèi)壓力能在8分鐘內(nèi)迅速下降至120 pa,并進(jìn)行下一步等離子放電就證明抽真空能力正常。2.2.3 硬件問題造成虛假抽真空異常(1真空規(guī)管的校準(zhǔn)。這種故障非常復(fù)雜,最初是真空規(guī)管老化損壞,更換后滅菌物品稍放多一些偶爾就報抽真空異常,如果物品放入少就沒問題。在使用觀察中發(fā)現(xiàn),正常時的氣壓值比更換真空規(guī)管前大。經(jīng)查找資料,發(fā)現(xiàn)所換的真空規(guī)管是皮氏真空規(guī)管,在安裝后得做校正。由于更換后沒有做校正,造成全部壓力點偏上。假設(shè)真實壓力與測量數(shù)值是一個線性關(guān)系,現(xiàn)在這條線的校準(zhǔn)基點在這條線的壓力控制值已全部偏離。與廠家技術(shù)部溝通確認(rèn)后,經(jīng)重調(diào)內(nèi)部控制盒校準(zhǔn),故障解決。(2加液器問題。三源公司的加液器采用的是電磁閥定容計量,這種加液器設(shè)計簡單,但加液過程比較復(fù)雜。使用中出現(xiàn)過一次報抽真空異常,但檢查后發(fā)現(xiàn)抽真空能力正常。經(jīng)深入檢查,發(fā)現(xiàn)是加液電磁閥關(guān)閉不嚴(yán)。在艙內(nèi)壓力值比較低時,大約每1分鐘就會有一小段液體被吸入滅菌艙,艙內(nèi)壓力就會上升一些,因此造成真空總是抽不下去,到了報警時限就報真空異常。拆下電磁閥檢查,發(fā)現(xiàn)夾閥處硅膠管有細(xì)小裂口,用注射器做氣密性實驗證實已經(jīng)漏氣,更換硅膠管

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