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文檔簡介
1、檢修部2005年3月份設(shè)備可靠性分析(編號:JL202.01.03-03.2005)一、本月設(shè)備狀態(tài)綜述:1、3、4機組運行,2機組C級檢修。主要輔助設(shè)備定期檢修56臺次,比上月增加21臺次;非計劃停運檢修13臺次,比上月增加8臺次;運行當中停運消缺11臺次,比上月增加7臺次;提前申請停運檢修9臺次,比上月減少2臺次。三月份維護檢修臺次增加的原因是只有2機組C級檢修,當月機組可用小時數(shù)增加,季度定期工作的加入等。設(shè)備主要存在問題如下:2、3機組運行,1機組臨檢,4機組C級檢修。本月設(shè)備運行狀況,1機乙內(nèi)冷水泵電機運行中發(fā)出不間斷異音,大修處理。4機乙軸抽風(fēng)機電機運行中異音大,大修處理。二單元疏
2、水泵動力箱內(nèi)部元件老化,更換動力箱,承擔(dān)了燃運1葉輪給煤機電機大修工作。1、 公用系統(tǒng)閥門因長期運行問題較多;2、 #1-4爐減溫水系統(tǒng)閥門頻繁操作問題較多;3、 14爐主給水調(diào)整門因閥芯、閥座間隙過大出現(xiàn)震動現(xiàn)象4、 3機廠用二段抽汽逆止門前法蘭泄漏(緊固螺栓處理);5、 2機一級旁路母管支吊架整治;6、 K2閥門井2補水門更換;7、 2機高廠聯(lián)箱甲、乙側(cè)安全門定砣;8、 2爐主給水大旁路調(diào)整門后電動門電動頭更換9、 1機組搶修共完成12項;10、 在4機組小修中共完成非標項目10項:標準項目29項:化學(xué)專業(yè)3項:深度檢修方面5項:金屬監(jiān)督2項。2、3機組運行,1機組搶修,4機組C級檢修。主
3、要對4機組DCS系統(tǒng)、DEH裝置、UPS裝置、24V電源裝置及各自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)及設(shè)備進行檢修檢查、試驗,對1機純電調(diào)DEH裝置進行全面的檢查、消缺和維護。設(shè)備主要存在問題如下:11、 4機組DCS系統(tǒng)三個操作員站CPU風(fēng)扇故障,影響到操作員站的穩(wěn)定可靠運行,已更換處理;12、 3機3高加疏水調(diào)門操作不動,檢查為執(zhí)行器電機制動裝置壞,更換電機后正常;13、 14爐磨煤機料位塊堵的現(xiàn)象時有發(fā)生,其中部分料位塊堵后吹掃正常,但個別料位塊堵后吹掃無效,現(xiàn)1爐B磨煤機ODE端低料位塊堵,吹掃無效,作檢修交代,運行人員對該料位塊吹掃并定期投運檢查。4機電液切換試驗時負荷下降。經(jīng)安生部安排試驗,調(diào)整跟蹤油壓大
4、于控制油壓8各(0.2Mpa)后,切換無擾。14、 #1爐甲乙側(cè)碎渣機破碎齒磨平15、 #1爐乙側(cè)撈渣機底部澆漣水門壞16、 #2爐省煤器#3落灰管法蘭漏風(fēng)17、 #1爐甲側(cè)水位計云母組件結(jié)垢18、 #1爐甲側(cè)水位計云母組件結(jié)垢19、 #1爐撈渣機槽體來水門壞20、 #1爐預(yù)熱器#4落灰管水封水小21、 #1爐乙側(cè)撈渣機刮板拉斜22、 #1爐省煤器落灰管堵23、 #1爐低過爆管24、 爐甲側(cè)水位計云母組件結(jié)垢腐蝕泄漏25、 爐乙側(cè)碎渣機皮帶更換26、 爐乙側(cè)碎渣機皮帶更換27、 爐省煤器#1落灰管堵28、 爐甲側(cè)水位計云母組件結(jié)垢泄漏29、 2爐#2角下層油槍堵30、 爐甲側(cè)水位計云母組件結(jié)垢
5、泄漏31、 #2爐#3角看火孔打不開32、 #2爐#2角下層油槍吹掃閥吹損33、 4爐省煤器 #3落灰管堵34、 #3爐#4角#8風(fēng)門開不動35、 #4爐#4長吹漏汽36、 #4爐#8長吹漏汽1、0生活水泵振動超標;2、3灰渣泵葉輪卡死;3、1除鹽水泵機械密封泄漏;4、2補給水泵逆止門內(nèi)漏嚴重;5、1灰渣泵出口電動門,門按沖刷嚴重,密封不嚴;6、2清水泵軸承有異音;7、灰渣泵房1提水泵軸承有異音;8、2酸計量箱內(nèi)部防腐襯膠脫落,腐蝕嚴重;37、 4機丙給水泵冷油器溫度高;38、 2機乙凝結(jié)泵冷卻水量?。?9、 2機乙氫冷泵出口壓力表無顯示;40、 2機丙給水泵油乳化;41、 1機乙給水泵主泵濾
6、網(wǎng)接頭漏水;42、 3機丙給水泵工作冷油器溫度高;43、 3機甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水;44、 #3機甲給水泵油位下降;45、 #4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑;46、 #3爐FSSS裝置上位機故障47、 #4空壓機壓力傳感器故障;48、 #4爐FSSS裝置正壓開關(guān)1接點接觸不良;49、 #4機除氧器水位低于550MM浮球接點接觸不良;50、 #4機組低旁壓力閥門太死力矩開關(guān)動作電動打不開;51、 #2爐點火裝置2角油槍漏油卡;52、 #3爐FSSS裝置3角上層火檢板壞;53、 #2爐FSSS裝置4角上層火檢板壞;54、 #1爐點火裝置1角上油槍漏油卡;55、 4機組熱工信號幾個窗口燈泡壞;#4爐
7、FSSS裝置D層2角上層火檢板壞;56、 部分保險底座發(fā)熱;57、 部分刀閘操作連桿變形;58、 部分DW15-630開關(guān)內(nèi)部控制繼電器故障,造成開關(guān)拒合;59、 部分電纜接線鼻發(fā)熱;大部分開關(guān)內(nèi)部控制繼電器選型不合理,易造成故障;60、 3機甲側(cè)氫干器皮帶輪松動,造成氫干器振動大,皮帶斷裂; 61、 3機高加疏水至除氧器調(diào)門卡澀;62、 #1機除氧水箱磁浮式水位計浮筒失磁,指示異常;63、 2單元空調(diào)冷卻水母管壓力低;64、 #4機甲、乙水冷器入口門門桿變形;65、 4機空氣干燥塔進氣門門芯掉;66、 4機乙側(cè)氫干器表管泄漏;67、 4機給水溫度低;#3機7瓦瓦溫度高。68、 14爐電除塵卸
8、灰器軸封老化增多,漏灰頻繁,水封斗水量小堵塞頻繁;14爐電除塵水封斗蓋子損壞丟失多;69、 4爐電除塵甲東卸灰器落灰管天圓地方磨損破裂; 70、 #2爐乙吸風(fēng)機推力軸封滲油;71、 2爐A火檢風(fēng)機振動大;72、 3機乙軸抽風(fēng)機軸承溫度高;73、 #3爐B磨非驅(qū)動端耳軸溫度測點掉出;74、 #1機組凝汽器水位計顯示錯誤;#2爐汽包電接點水位計漏;75、 由于氣溫升高磨煤機軸瓦溫度較高(#2、#3爐);76、 3爐A、B磨煤機噴淋油泵進氣軟管破裂(軟管老化);77、 #4爐一次風(fēng)管漏粉點增多;78、 #4爐A、B磨煤機擋球襯板磨損嚴重;79、 4爐A磨煤機DE端耳軸密封環(huán)連接螺栓脫落多;ODE端耳
9、軸管襯板磨損嚴重80、 4爐A、B磨煤機螺旋輸送器磨損嚴重;81、 #4爐A1、A2、A4、B1、B2、B4一次風(fēng)管530彎頭磨損嚴重;82、 4爐A11(#1角)、B24(#4角)一次風(fēng)管480彎頭出口直管磨破。4爐A1、A2、B1、B2給煤機下閘門關(guān)不住。二、非計劃停運及重大檢修事件分析事件一:1發(fā)電機C相出線套管漏氫經(jīng)過:2月11日晚,1爐由于鍋爐爆管,造成1發(fā)電機于系統(tǒng)解列,1發(fā)電機運行工況漏氫量較大,所以利用這次停機的機會,針對發(fā)電機漏氫的問題進行徹底檢查處理,經(jīng)過仔細查找最后確定為C相出線套管漏,該出線套管在1機組C級檢修檢漏時就發(fā)現(xiàn)漏氫,當時就更換了套管下部的全部密封墊處理,風(fēng)壓
10、試驗合格,機組運行一周后漏氫現(xiàn)象又發(fā)生,聯(lián)系化學(xué)就地檢測,發(fā)現(xiàn)C相套管氫氣含量達到5、8%,初步判定為C相套管漏,在本次1機臨檢中安生部聯(lián)系廠家協(xié)助電機班共同處理套管漏氫問題,廠方會同電機班共同拿出處理意見和方案。1、重點檢查C相套管環(huán)氧密封有無裂紋及密封情況,2、用千分尺量出導(dǎo)電桿和瓷瓶之間的距離,3、適量調(diào)整導(dǎo)電桿垂直度,4、更換廠家提供的密封材料。2月14日下午16:00C相套管處理完畢,聯(lián)系風(fēng)壓試驗,風(fēng)壓0.3Mpa,檢漏四次(間隔一小時刷一次)C相套無漏點。 原因分析: C相導(dǎo)電桿在1機增容改造中安裝質(zhì)量存在問題,導(dǎo)電桿不垂直,所以導(dǎo)致平面密封不好。防范措施:利用檢修機會對C相導(dǎo)電桿
11、上部環(huán)氧全部清除,重新調(diào)整導(dǎo)電桿處理。1、重大檢修事件分析:3爐主給水流量正負壓備用取樣門門前管道泄漏,進行帶壓堵漏,泄漏原因:管道運行時間長,母管道有震動現(xiàn)象事件一:3機乙一次風(fēng)機無法啟動及啟動后入口擋板無法開啟1、 經(jīng)過:4月27日18:20,3機組跳閘后重新啟動恢復(fù)。在啟動乙一次風(fēng)機時啟動條件不滿足無法啟動,檢查為入口擋板全關(guān)信號未發(fā),將該信號處理好后,乙一次風(fēng)機啟動成功;乙一次風(fēng)機啟動后,入口擋板無法開啟,檢查為伺服電機的分相電容壞,更換分相電容后擋板操作正常。2、 原因分析:入口擋板全關(guān)信號未發(fā)經(jīng)檢查該該行程開關(guān)接點質(zhì)量差,接觸不良;入口擋板操作不動為伺服電機分相電容壞。采取措施:1
12、)利用大修期間,對執(zhí)行器進行改造。2)將全關(guān)行程開關(guān)移出與位發(fā)分開;3)對類似執(zhí)行器位發(fā)進行檢查及從位發(fā)內(nèi)移出改造;4)對分相電容加強檢查。#1爐低過管排泄漏1、 經(jīng)過:4月11日03:00#1爐37米有漏汽聲,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)低過管排泄漏。4月17日早上2點點爐并網(wǎng)。2、 原因分析: 管排脹粗,初步分析為長期超溫及過熱造成爆管 3、采取措施:1)在大小修中加強對受熱面管道檢查,尤其是防磨護瓦與管子磨損部位檢查。2)提高焊工檢修工藝水平,在大小修中加強對焊口的金屬監(jiān)督工作,做到新增焊口100%探傷檢查合格。3)加強燃燒調(diào)整,減少設(shè)備調(diào)峰,保證水平煙道煙氣溫度,避免超溫。事件一:3灰渣泵葉輪卡死經(jīng)過:
13、04月27日早8:40運行人員聯(lián)系檢修人員,3灰渣泵啟動不起來,電機過載。經(jīng)檢修人員檢查判斷為葉輪卡死。原因分析:由于2、3灰渣泵是并聯(lián)運行,共用一條灰渣輸送管道。當3灰渣泵停運,2灰渣泵運行時,灰管內(nèi)的灰渣水倒流到3灰渣泵內(nèi),灰渣水內(nèi)含有大量的灰渣,將葉輪與前后護板之間間隙堵實,造成葉輪卡死。采取措施:調(diào)整3灰渣泵出口電動門限位,減小電動門泄漏量,防止灰渣水倒灌;選擇先進耐磨型出口電動門,保證閥門嚴密性;建議合理布置2、3灰渣泵出口輸送管道,取消并聯(lián)運行方式。責(zé)任定性:(1)出口電動門質(zhì)量不過關(guān),耐磨性差,使用周期短;(2)出口管道布置不合理,灰渣輸送管道不允許采取并聯(lián)運行方式;(3)運行方
14、式不合理,在2、3灰渣泵出口電動門不嚴密的情況下,為了防止2、3灰渣泵倒轉(zhuǎn)、卡澀及管道堵塞,應(yīng)縮短2、3灰渣泵切換周期。事件一:4機丙給水泵冷油器溫度高1、經(jīng)過:2005年4月6日0:30分左右,檢修值班人員接到通知,4機丙給水泵工作冷油器溫度高,檢修人員就地檢查,判斷為工作冷油器,申請清掃,運行同意,辦理工作票,檢查清掃,發(fā)現(xiàn)工作冷油器內(nèi)雜物多,工作結(jié)束后試轉(zhuǎn)正常。2、原因分析:塔池碎填料、小石子、及其它雜物較多。 3、采取措施:運行人員定期切換水泵,及時發(fā)現(xiàn)問題;檢修人員嚴格執(zhí)行定期工作制度;4、責(zé)任:附機班事件二:2機乙凝結(jié)泵冷卻水量小;1、 經(jīng)過:2005年4月6日,附機班巡檢人員發(fā)現(xiàn)
15、2機乙凝結(jié)泵冷卻水量小,匯報部門及生部,制定三錯,辦理工作票,更換2機乙凝結(jié)泵冷卻水門,解體檢查發(fā)現(xiàn)門前有雜物堵塞,清理后正常。2、 原因分析:冷卻水系統(tǒng)雜物多。3、 采取措施:及時發(fā)現(xiàn)類似缺陷,及時消除。事件三:2機乙氫冷泵出口壓力表無顯示;1、 經(jīng)過:2005年4月8日,運行通知2機乙氫冷泵出口壓力表無顯示,檢查發(fā)現(xiàn),出口壓力表表管堵塞,疏通后投備。2、 原因分析:出口壓力表表管堵塞。3、 采取措施:利用檢修機會疏通壓力表表管。事件四:2機丙給水泵油乳化1、經(jīng)過:4月15日15:30,發(fā)現(xiàn)2機丙給水泵油乳化,檢修開票檢查,未發(fā)現(xiàn)冷油器泄漏,更換新油后投運。2、原因分析:運行人員將密封水調(diào)整
16、不當,密封水進入油中。3、采取措施:運行人員加強設(shè)備密封水調(diào)整。事件五:1機乙給水泵主泵濾網(wǎng)接頭漏水1、 經(jīng)過:4月17日,發(fā)現(xiàn)1機乙給水泵主泵濾網(wǎng)接頭漏水,匯報部門,建議觀察,充分暴露問題,統(tǒng)一計劃消缺,4月25日,安排消除,將接頭焊接后正常。2、 原因分析:機組設(shè)備運行時間長,接頭疲勞。3、 采取措施:利用機組大小修機會逐步更換接頭。事件六:3機丙給水泵工作冷油器溫度高1、 經(jīng)過:4月26日7:50,切換3機丙給水泵運行,發(fā)現(xiàn)工作冷油器溫度高,辦票清理,但雜物不多,匯報安生部點檢員,建議打開轉(zhuǎn)機冷卻水回水至循環(huán)泵入口閥門,保證回水暢通。2、 原因分析:雜物堵塞,回水不暢。3、 采取措施:打
17、開轉(zhuǎn)機冷卻水回水至循環(huán)泵入口閥門,保證回水暢通;定期清掃。事件七:3機甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水1、 經(jīng)過:4月17日,發(fā)現(xiàn)3機甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水,匯報部門,建議觀察,充分暴露問題,統(tǒng)一計劃消缺,4月26日,安排消除,將接頭焊接后正常。2、 原因分析:機組設(shè)備運行時間長,接頭疲勞。3、 采取措施:利用機組大小修機會逐步更換接頭。事件八:#3機甲給水泵油位下降1、 經(jīng)過:4月27日,發(fā)現(xiàn)3機甲給水泵油位下降,匯報部門,建議觀察,充分暴露問題,運行14小時,油位下降3格,各瓦無泄漏,判斷為冷油器漏,4月28日,安排消除,發(fā)現(xiàn)工作冷油器一根管漏,一只堵頭松動,將堵頭打緊后正常。2
18、、 原因分析:機組設(shè)備運行時間長,堵頭松動,銅管破。3、 采取措施:利用機組大小修機會逐步更換銅管。事件九:#4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑;1、經(jīng)過:4月28日運行通知#4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑,辦票檢查,油質(zhì)輕微發(fā)黑,換油。2、原因分析:油位計表面有垢。4、 采取措施:利用機組大小修機會逐步更換油位計。缺陷一:#3爐FSSS上位機通訊故障1、經(jīng)過:2005年4月8日和2005年4月9日,1爐FSSS裝置上位機曾數(shù)次出現(xiàn)錯誤報警信息并伴隨著通訊中斷,錯誤信息確認后通訊恢復(fù)正常。間隔十來分鐘以上缺陷重復(fù)出現(xiàn)。 2、原因分析:1爐FSSS裝置因連續(xù)運行周期較長,上位機電子元件老化,受熱時性能不穩(wěn)定,運算處理速度較
19、慢,和下位機不能同步,導(dǎo)致上位機故障3、采取措施:1)加強維護,保證上位機通風(fēng)良好,有足夠的冷卻源;2)購買備品,做好軟件備份。缺陷二:#4機30旁路低旁壓力閥打不開1、經(jīng)過:2005年4月27日18:20,3爐MTT動作滅火,點火成功首先開一級旁路打不開,就地搖后開啟。雖后開二級減溫閥止40,開二級減壓閥時又打不開,就地手搖后開啟。2、原因分析:30旁路系統(tǒng)、 減壓閥在運行過程中都存在內(nèi)漏現(xiàn)象,都進行就地手動搖關(guān)閉。、 減壓閥關(guān)限位本身靠力矩自動限位關(guān),當就地手動再搖后,在開啟時過力矩?zé)o法電動打開,只有手動搖至力矩釋放后,電動開啟。 3、采取措施:1)對閥門進行處理,保證力矩限位后無內(nèi)漏;2
20、)控制回路在大修中進行改造,方案已確定。 缺陷二:#14爐FSSS裝置火檢板故障1、經(jīng)過:FSSS裝置火檢板有火信號沒有輸出,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)火檢運算板件故障2、原因分析:FSSS裝置火檢板因連續(xù)運行周期較長,板件電子元件老化,工作時間長受熱性能不穩(wěn)定,信號運算處理不能正常進行,故發(fā)生故障,此現(xiàn)象在14 機組(尤其是夏天,環(huán)境溫度高時)頻繁發(fā)生。3、采取措施:1)加強維護,保證柜內(nèi)通風(fēng)良好;2)購買備品;3)性能較差的板件返廠維修。事件一:#4機超速試驗#2飛錘不動作 1、經(jīng)過:2005年4月23日14:30分,4機組C級檢修后根據(jù)規(guī)程規(guī)定,做超速試驗,1飛錘動作轉(zhuǎn)速為3294r/min,2飛錘不動
21、作,聯(lián)合動作轉(zhuǎn)速為3273r/min。緊接著做兩次2飛錘壓出試驗,噴油正常但未見動作。2、原因分析:1) 檢修任務(wù)書中均沒有飛錘清掃或上試驗臺校驗的要求,班組對問題認識不足,沒有擴大檢查范圍,是此事件發(fā)生的直接原因。2) 飛錘沒有上試驗臺校驗,使4機組2飛錘不能飛出的隱患未能及時發(fā)現(xiàn)。3) 2飛錘停機前做壓出試驗不成功,檢修中發(fā)現(xiàn)噴油管卡子松動引起2飛錘噴油管被磨穿而堵死,本次小修中只進行了2噴油管的修復(fù)工作,而未進一步分析2飛錘壓出試驗不成功的真正原因。4) 我公司14機組危急遮斷器飛錘導(dǎo)向套和定位套內(nèi)、外間隙雖然進行了磨削處理,但實際情況反映還普遍偏小。由于圖紙對該間隙的規(guī)定不夠明確,加之
22、間隙過大會影響噴油試驗的正確動作性。使飛錘卡澀問題沒有得到徹底解決。3、采取措施:1)、定期對4機組電超速做回路檢查試驗,確保電超速動作可靠。2、加強檢修工藝,嚴格執(zhí)行200MW機組小修標準項目,確保危急遮斷器飛錘的正確動作率。3、確定飛錘導(dǎo)向套和定位套的內(nèi)、外間隙,確保熱膨脹不對飛錘動作造成影響,使危急遮斷器飛錘卡澀問題得到徹底解決。事件二:#4機中壓油動機活塞下油壓低1、經(jīng)過:2005年4月23日22時,部值班人員通知中壓油動機活塞下油壓低,到現(xiàn)場檢查中壓油動機活塞下油壓1.6Mpa,油動機行程215mm。三次油壓偏低1.0Mpa(標準2.0Mpa)?;顒又袎河蛣訖C試驗手輪,調(diào)整中間滑閥中
23、壓油動機三次脈動油泄油小閥、三次油壓升至2Mpa,中壓油動機活塞下油壓緩慢升至2Mpa,油動機行程由215mm升至230mm,中壓調(diào)門開度全開。2、原因分析:1)#4機小修后做靜止試驗,高壓啟動油泵出口油壓2.12Mpa,油動機行程230mm,中壓油動機活塞下油壓2Mpa。在機組運行中,主油泵出口油壓是2Mpa。有可能造成中壓油動機活塞下油壓低。2)三次油壓低是中壓油動機開不到230mm直接原因,有可能中間滑閥或中壓油動機滑閥油口有臟東西,中間滑閥中壓油動機三次脈動油泄油小閥開度過大。3)#4機油中帶水,使滑閥生銹卡澀。4)調(diào)速系統(tǒng)本身性能不穩(wěn)定。3、采取措施:1)、加強監(jiān)視各油壓值,在停機后
24、檢查清掃各滑閥,做靜止試驗。2)、加強濾油確保油質(zhì)合格。3)、在大修中對調(diào)速系統(tǒng)改造。事件三:4機電液調(diào)切換試驗甩負荷4、 經(jīng)過:2005年4月26日15:18時,4機組進行電液切換試驗定期工作,當由電調(diào)切至液調(diào)時,負荷從160MW降至140MW,后又滑降至133MW,液調(diào)集控加負荷不動,就地手搖同步器加負荷至160MW。檢查同步器電動有打滑現(xiàn)象,經(jīng)過電調(diào)狀態(tài)下手搖活動同步器,打滑現(xiàn)象消失。5、 原因分析:1)運行值班員經(jīng)驗不足,調(diào)整跟蹤油壓不當導(dǎo)致在做電調(diào)切至液調(diào)時甩負荷。1、 采取措施:1)定期手搖活動同步器,操作時運行人員應(yīng)當認真監(jiān)盤,做好甩負荷的事故預(yù)想。2)在做電-液切換試驗時,運行
25、人員調(diào)整好跟蹤油壓及控制油壓。事件一:公用段延誤送電1. 事故(異常)的經(jīng)過:4月13日公用III段C級小修工作于15時30分結(jié)束,在送電過程中,8423開關(guān)拒絕合閘,工作延期,經(jīng)再次檢查處理于23時20分送電正常。(8423開關(guān)采用交流220V控制,電源取次23B低壓側(cè),小修過程中未進行電動分合閘操作。手動合閘只進行一次,未能及時發(fā)現(xiàn)開關(guān)機構(gòu)存在缺陷。) 2、原因分析:1)、工作人員責(zé)任性不強,小修中對設(shè)備檢查不到位,未能嚴格執(zhí)行檢修工序工藝;一級驗收把關(guān)不嚴,未能發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題。這是造成這次延誤送電的主要原因。2)、對ME開關(guān)操作機構(gòu)不熟悉,是造成這次延誤送電的另一主要原因。3)、由于
26、開關(guān)平時維護不到位,機構(gòu)磨損嚴重,造成開關(guān)拒合。3、采取措施:1)、班組認真分析討論,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),杜絕不安全情況的發(fā)生。落實班組各級人員的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制,通過各種手段提高班組人員的工作責(zé)任心。2)、加強技術(shù)培訓(xùn),提高班組人員的安全、技術(shù)素質(zhì)。3)、對ME開關(guān)操作機構(gòu)進行解體學(xué)習(xí),提高問題處理能力。事件二:#4爐電除塵甲、甲、乙電場跳閘1、事故(異常)的經(jīng)過:2005年4月27日13:05分,4爐電除塵甲、甲、乙電場跳閘,經(jīng)檢查,顯示偏勵磁,除塵段母線B相電壓為0,A、C兩相電壓為393V,經(jīng)檢查乙側(cè)#1大梁加熱器接地,將一次線甩開,14:05分甲I,甲III,乙III電場投運正常。2、原
27、因分析:1)、#1大梁室潮汽太大,導(dǎo)致#1大梁室電加熱管接地,至使除塵4段母線電壓降低,甲乙側(cè)高低壓柜電壓降低,導(dǎo)致甲I,甲III,乙III電場跳閘。2)、工作人員責(zé)任性不強,小修中對設(shè)備檢查不到位。3、采取措施:1)、加強電除塵器的改造。2)、加強對電除塵器的維護,提高電除塵器的健康水平。3廠高變重瓦斯保護動作1、經(jīng)過: 2005年4月27日下午,我班在處理3廠高變油枕頂部溢油缺陷時,未退3廠高變重瓦斯保護,在給油枕皮囊充氣中引起重瓦斯保護動作,#3機組跳閘。2、原因分析:a危險點分析預(yù)控制度流于形式,工作前對工作中可能發(fā)生的危險未進行詳細、有效的分析,沒有制定預(yù)控措施。b班組管理制度沒有落
28、到實處,對重大設(shè)備的缺陷處理沒有及時向?qū)I(yè)主任及生產(chǎn)技術(shù)部門匯報,未制定詳細的處理方案,檢修工作帶有一定的隨意性、盲目性。c班組管理松懈,未嚴格執(zhí)行工作票制度,各工作成員、工作負責(zé)人崗位職責(zé)沒有真正落到實處。d工作人員安全意識淡薄,對重大設(shè)備缺陷的處理重視不夠,對有可能出現(xiàn)的后果認識不到位。e檢修人員技術(shù)水平不高,工作人員對設(shè)備了解不夠,技術(shù)不全面,檢修方法有誤。3、防范措施:a加強班組管理,嚴格執(zhí)行工作票制度、危險點分析預(yù)控制度,在工作前,工作組成員在一起討論分析工作的內(nèi)容、方法及相關(guān)的措施,待所有人員清楚后,方可開始工作。b對重大設(shè)備缺陷的處理應(yīng)向部門及時匯報,與有關(guān)人員討論制定詳細的處理
29、方案,不能盲目處理。c班組管理人員提高管理水平,加大管理力度。落實各級人員的崗位責(zé)任制。d加強班組人員的技術(shù)培訓(xùn),確實提高班組人員的業(yè)務(wù)水平。以高水平硬技能來保證安全。e組織相關(guān)技術(shù)人員,分析3廠高變夏季溫度高時溢油的真正原因,徹底解決設(shè)備隱患,確保設(shè)備安全運行。重大檢修:升壓站設(shè)備春檢按計劃進行,檢修進展順利,未發(fā)生任何安全、質(zhì)量及工期方面的事情。事件一:1機高壓缸螺栓漏汽1.經(jīng)過:4月13日1機組臨檢,在進行漏點檢查時,發(fā)現(xiàn)高壓外缸#38螺栓有沖刷痕跡,拆除螺栓檢查,發(fā)現(xiàn)下螺母止落銷脫落,導(dǎo)致銷孔漏汽,對銷孔進行補焊處理,恢復(fù)后投運正常。2、原因分析:大修過程中,止落銷的安裝工藝未達到工求
30、,造成止落銷在運行過程中脫落,產(chǎn)生漏汽。3、采取措施:1)利用大修期間,對高壓外缸下螺母止落銷及螺母密封面進行研磨處理; 2)加強檢修人員培訓(xùn),提高安裝工藝。事件二:#4機本體疏水管壁減薄更換1、經(jīng)過:4月13日#4機C級檢修過程中,檢查發(fā)現(xiàn)#4機高壓導(dǎo)汽管疏水及高壓調(diào)門疏水管道經(jīng)長期運行,管壁減薄,給機組長周期運行帶來隱患,更換28×4的合金管6根(長約60米)。2、原因分析:#4機本體疏水管經(jīng)長期運行,部分管道已更換,高壓導(dǎo)管及高壓調(diào)門疏水管道未更換。2、 采取措施:1)在大小修中加強對本體疏水管道的檢查,尤其是在運行中無法隔離的管道,要進行重點檢查。2)提高焊工檢修工藝水平,在
31、大小修中加強對焊口的金屬監(jiān)督工作,做到新增焊口100%探傷檢查合格。事件:2、4空壓機干燥塔更換干燥劑1、 經(jīng)過:2、4空壓機干燥塔4月26日做定期工作,更換干燥劑,工作于4月27日結(jié)束。2、原因分析:1)、空壓機干燥塔運行時間長,干燥劑失效,造成壓縮空氣質(zhì)量差。2、 防范措施:定期更換干燥劑。 缺陷一:#3爐B磨非驅(qū)動端耳軸溫度測點掉出1、經(jīng)過:2005年4月29日下午,人員巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)#3爐B磨非驅(qū)動端耳軸溫度測點掉出,立即開一類工作票進行處理。 2、原因分析:該溫度測點由于長時間運行,振動較大,致使測點絲扣脫落掉出 3、采取措施:1)加強維護巡檢,小修過程中檢查機組全部測點2)檢查其它機組測點。缺陷二:#1機組凝汽器水位計顯示錯誤1、經(jīng)過:2005年4月16日#1機組啟動,發(fā)現(xiàn)#1機組凝汽器水位計顯示錯誤,紅綠閃;2、原因分析:啟動中由于凝汽器水質(zhì)較差,致使表計判斷汽水阻值錯誤,致使表計顯示異常 3、采取措施:1)以后機組啟動時加強監(jiān)視;及時處理 缺陷三:#2爐汽包電接點水位計漏1、經(jīng)過:4月16日,運行人員通知#2爐汽包電接點水位計漏,立即停運#
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