350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造_第1頁
350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造_第2頁
350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造_第3頁
350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造_第4頁
350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、350MW機組循環(huán)泵出口蝶閥控制DCS改造0 前言設備的控制系統(tǒng)大致經(jīng)歷了直接繼電器控制、PLC控制和DCS控制三個階段。直接的繼電器回路控制系統(tǒng)是一種較古老的控制方式,其控制系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性與安全性已不能適應現(xiàn)在高速發(fā)展的科學技術。一個發(fā)電企業(yè),特別是具有較高DCS控制系統(tǒng)的發(fā)電廠,其各個設備的高可靠性運行與安全運行都是非常重要的。因此對電廠重要輔機中控制系統(tǒng)較低的設備有必要對其進行升級改造,使其能滿足整個電廠的安全運行。 1 概述 某廠共有 12臺循環(huán)水泵。從2000年機組開始投入商業(yè)運行以來,因循環(huán)泵出口閥控制不可靠多次出現(xiàn)循環(huán)泵和出口蝶閥啟停不正常,影響機組凝汽器真空甚至跳機,嚴重

2、影響機組的安全穩(wěn)定運行,因此循環(huán)泵出口蝶閥控制系統(tǒng)的改造勢在必行。循環(huán)水泵及液控蝶閥控制邏輯如下:1.1循環(huán)泵工作原理(具體見接線圖):手動啟泵:將立盤上控制開關打到手動啟動位,控制開關相應接點接通、信號回路送至6KV 開關柜,觸發(fā)6KV 開關柜內啟動繼電器帶電,循環(huán)水泵啟動,同時立盤上運行指示等亮,循環(huán)泵啟動后,啟動回路復位。手動停泵:將立盤上控制開關打到手動停止位,控制開關相應接點閉合、信號回路送至6KV 開關柜,觸發(fā)6KV 開關柜內跳閘繼電器帶電,循環(huán)水泵停運,同時立盤上停止指示等亮。事故緊停:按下就地事故按鈕,信號回路送至6KV 開關柜,觸發(fā)6KV 開關柜內跳閘繼電器帶電,循環(huán)水泵停運

3、,同時立盤上停止指示等亮。兩臺泵的聯(lián)鎖:當一臺循環(huán)泵正常啟動后,在立盤上將另一臺循環(huán)泵的控制開關選擇在預選位、聯(lián)鎖開關選擇在聯(lián)鎖位,此時重動繼電器回路具備啟動條件,當運行中循環(huán)泵運行信號消失,重動繼電器回路接通,在聯(lián)鎖位循環(huán)泵啟動繼電器帶電 ,備用循環(huán)泵啟動。同時,立盤事故報警啟動。泵閥聯(lián)鎖:將液控止回閥的單動/聯(lián)動轉換開關SA2打到聯(lián)動位,循環(huán)泵啟動后,6KV開關合閘,其輔助常開觸點VKF接通,這樣時間繼電器KT2延時5S,其常開點接通,使得中間繼電器KA1、KA2帶電,電磁閥YV1、YV2帶電,止回閥開啟;同樣,在水泵停泵時,6KV開關跳閘,其輔助常閉觸點VKF接通,使得中間繼電器KA3得

4、電,KA3的兩個常閉觸點斷開分別使中間繼電器KA1、KA2失電,電磁閥YV1、YV2失電,關閉液控止回閥,這樣就實現(xiàn)了水泵與閥門的聯(lián)鎖。閥關聯(lián)鎖跳循環(huán)泵:將液控止回閥的單動/聯(lián)動轉換開關SA2打到聯(lián)動位,當閥門關到70度時,位置開關SQ4動作,其常開結點閉合,接通循環(huán)泵跳閘聯(lián)鎖回路,循環(huán)泵跳閘;1.2循環(huán)泵出口液控蝶閥 循環(huán)泵出口閥采用液控的方式,以較大的動作力矩和較快的動作時間實現(xiàn)對大管徑管路的關斷,可以按一定的關系實現(xiàn)與泵的聯(lián)鎖,能很好地減輕泵啟、停過程中的水錘現(xiàn)象,對泵起到保護的作用。液控蝶閥的工作原理:油泵電機啟動,壓力油經(jīng)單向閥流向系統(tǒng),電磁閥YV1、YV2失電,閥門關閉。打開截止閥

5、,油泵向蓄能器供油。當壓力升至17Mpa時 ,壓力控制器9發(fā)出信號,電機停轉;當系統(tǒng)壓力降至13MPa時,壓力控制器發(fā)出信號,油泵啟動,補壓至17MPa停泵,油泵補充蓄能器損失的壓力油,蓄能器作為壓力油源,電磁閥YV1、YV2同時得電,壓力油使插裝閥關,壓力油進入無桿腔,推動活塞桿伸出去開啟蝶閥,有桿腔油經(jīng)節(jié)流閥,電磁閥流回油箱。調整節(jié)流閥可調開閥時間。閥門打開后,液壓系統(tǒng)蓄能器保壓,壓力上限值為17MPa,當油壓降到13MPa時,壓力控制器發(fā)出信號啟油泵,補到17MPa后停泵。閥門關閉時,同樣方法實現(xiàn)保壓。閥動作過程中,如電磁閥YV1得電,YV2失電,閥門即停在任意位置。當YV1、YV2電磁

6、閥失電,壓力油經(jīng)插裝閥、單向閥到油缸有桿腔,無桿腔回油經(jīng)尾部快關調速閥、插裝閥流回油箱,實現(xiàn)快關,調快關調速閥可得到不同的快關時間;閥關至一定角度,無桿腔油經(jīng)慢關調速閥回油,調節(jié)慢關調速閥可得到不同慢關時間。不同的快、慢關切換角度可通過調缸尾部的調節(jié)閥得到。 液控蝶閥控制邏輯 液控蝶閥控制分為單動和連鎖兩種控制方式單動開、關閥過程:單動開閥:單動/聯(lián)動轉換開關SA2置單動位,操作開按鈕SB3,KA1、KA2得電且自保持,YV1、YV2得電,閥門開啟,開至15角時,行程撞塊壓下行程開關SQ1,SQ1開關動作,中間繼電器KA1失電,電磁閥YV2失電,閥門暫停;行程開關SQ1壓下同時KT1得電延時2

7、S,2S后,KA1,YV2得電,閥門繼續(xù)開啟至全開位置,開限位開關SQ2動作,就地全開指示燈HL3亮,同時中間繼電器KA5得電,送出遠方開到位指示燈。單動關閥:操作關閥按鈕SB1,中間繼電器KA1、KA2失電,電磁閥YV1、YV2失電,閥門關閉;全關時,行程撞塊壓下行程開關SQ3,SQ3開關動作,就地全關指示燈HL2亮,同時中間繼電器KA4得電,送出遠方關到位指示燈停閥:在開關閥過程中,操作停閥按鈕SB2,中間繼電器KA1失電,KA2得電,電 磁閥YV1得電,YV2失電,閥門停止(此功能只在調試、檢修時用)。聯(lián)動開、關閥聯(lián)動開閥:將萬能轉換開關SA2置聯(lián)鎖位置,循環(huán)泵啟動后,循環(huán)泵輔助觸點VK

8、F接通,時間繼電器KT2延時,中間繼電器KA1、KA2得電,電磁閥YVQ、YV2得電,閥門開啟,其工作過程與單動一樣。聯(lián)動關閥:正常停運循環(huán)泵時,當循環(huán)泵運行信號消失時,中間繼電器KA1、KA2得電,電磁閥YVQ、YV2失電,閥門正常關閉。自動補油:電源開關SA3閉合,電源指示HL5亮,接通油泵開關SA1。如油壓低于13MPa,則泵啟動。油泵運行指示燈HL4亮,系統(tǒng)補油。補至17MPa,壓力控制器觸點SP打開,KM失電,停泵。1.3液控蝶閥啟停與循環(huán)泵啟停的相關邏輯見表1。表1條件控制邏輯循環(huán)泵停運,蝶閥聯(lián)鎖開關投入循環(huán)泵啟動聯(lián)鎖開啟蝶閥循環(huán)泵運行,蝶閥聯(lián)鎖開關投入循環(huán)泵停運聯(lián)鎖關閉蝶閥循環(huán)泵

9、運行,蝶閥聯(lián)鎖開關投入蝶閥關至75°聯(lián)跳循環(huán)泵循環(huán)泵停運,蝶閥聯(lián)鎖開關未投入蝶閥可單動操作系統(tǒng)存在的主要問題有: 繼電器硬觸點易老化、松動,經(jīng)常出現(xiàn)觸點接觸不良而導致控制系統(tǒng)故障。由于硬接線較多,故障查找困難。 原系統(tǒng)交直流兩路供電切換不可靠,交流失去時,直流回路不能及時可靠投入運行。 一次元件測量不準,運行不可靠,如原系統(tǒng)油泵啟停采用國產(chǎn)壓力開關來控制,經(jīng)常導致蝶閥開、關不正常。 控制邏輯不完善。原設計循環(huán)泵運行時,當?shù)y關至75°時,連跳循環(huán)泵邏輯中對電源監(jiān)視點選擇不合理。2 DCS改造2.1 改造方案論證 考慮到系統(tǒng)的穩(wěn)定與完善,因此對循環(huán)泵一并納入改造計劃。 某廠機

10、組采用西門子T-XP DCS系統(tǒng),該系統(tǒng)具有先進的組態(tài)功能與強大的接入功能,采用西門子的標準配置,通過在循環(huán)泵房增設一面機柜,安裝遠程I/O模件,(西門子SIM模件)通過通訊模件經(jīng)通訊電纜遠傳至DCS的電子間,(因泵房與電子間距離較遠,約700米,故這段距離通過光纜傳輸)與DCS的AP相連。循環(huán)泵6KV開關柜安裝于汽機房,與其它可操作的6KV開關一樣,留有和DCS留有的接口。因此將循環(huán)泵系統(tǒng)納入DCS系統(tǒng)控制,是完全可以實現(xiàn)的。同時,為了保證系統(tǒng)的安全運行,遠程I/O柜電源采用機側UPS兩路供電。通過對DCS各AP負荷進行測試,并進行資源優(yōu)化后確定循環(huán)泵及相關系統(tǒng)所占用的AP及具體槽位。選擇汽

11、機側CJJ22機柜的AP336。考慮到AP冗余在電子間加裝了EG185機架,以實現(xiàn)AP主從切換時,不影響對循環(huán)泵房的監(jiān)控。下結構圖為遠程I/O配置圖。DCS電子間循環(huán)泵房結構圖2.2 DCS組態(tài)原循環(huán)泵與泵出口液控蝶閥的啟??刂圃诒梅恐蛋嗍覍崿F(xiàn),原DCS畫面只能看到循環(huán)泵啟停狀態(tài)。因而,必需對DCS增加的模件與畫面進行組態(tài)。1 通過原循環(huán)泵6KV開關和DCS留有的接口,通過DCS冗余的FUM210模件直接連接,實現(xiàn)循環(huán)泵遠方操作,并在DCS中通過組態(tài)實現(xiàn)聯(lián)鎖功能。2 在原DCS冷卻水畫面 (COOLING WATER)增加了兩幅畫面,一幅為循環(huán)泵系統(tǒng)工藝畫面(CIRCULATING WTR S

12、YS)另一幅為兩臺泵本體溫度、振動、液位監(jiān)視畫面(CWP MONITER)?,F(xiàn)循環(huán)泵系統(tǒng)各設備的操作、監(jiān)視。3 循環(huán)泵房相關設備的控制和各子系統(tǒng)內部的聯(lián)鎖功能(如冷卻水系統(tǒng)、液控蝶閥各部件之間的聯(lián)鎖),由DCS實現(xiàn),所有溫度信號,壓力信號,液位,振動信號通過SIM模件遠傳至AP。 新加AP配置圖2.3 就地設備改造1、 原循環(huán)泵出口碟閥控制回路全部拆除,只留主接觸器回路。2、 原油站壓力開關更換為壓力變送器遠傳到DCS,使測量更加精確。3、 冷卻水塔手動補水門,更換為電動補水門.。4、 加裝泵振動檢測裝置(采用日本新川振動裝置)。5、 循環(huán)泵電機冷卻水泵和軸承冷卻水泵回路改造。6、 安裝冷卻水

13、塔、循環(huán)泵前池液位計。2.4 改造后功能 改造后保留原控制功能外,實現(xiàn)了1 循環(huán)泵由機組長在集控室進行啟停操作、并實現(xiàn)兩臺循環(huán)泵的聯(lián)鎖。2 液控蝶閥油泵在集控室單獨操作并實現(xiàn)聯(lián)鎖操作。3 液控蝶閥在集控室單獨操作并實現(xiàn)與循環(huán)泵的聯(lián)動操作。4 循環(huán)泵冷卻水系統(tǒng)(電機冷卻水泵和軸承冷卻水泵)在集控室進行啟停操作。5 實現(xiàn)補水電動門的遠方操作。6 監(jiān)視相關參數(shù):電機的線圈溫度,電機的軸承溫度,循環(huán)泵的振動,液控蝶閥 的工作狀態(tài),前池液位,冷卻水壓力等信號。7 液控蝶閥各部件之間的聯(lián)動及冷卻水系統(tǒng)之間的聯(lián)動在DCS實現(xiàn)。8 泵啟閥不開保護停泵功能(原系統(tǒng)不具備)。9 液控蝶閥兩個電磁閥單獨操作功能(原系統(tǒng)不具備)。3 改造效果    從 2004年4月開始對2機循環(huán)泵及其蝶閥控制系統(tǒng)改造之后,到2005年12月,已完成四臺機組8臺循環(huán)泵與其蝶閥的DCS改造,在不改變原功能的情況下,實現(xiàn)了循環(huán)泵,蝶閥及其附屬設備的遠方DCS操作與相關參數(shù)監(jiān)視,改造后的系統(tǒng)有以下特點: 系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可靠性高,安全性好。經(jīng)過一年多的實踐證明,改造后循環(huán)泵蝶閥控制系統(tǒng)故障率降低到零,未出現(xiàn)因蝶閥控制故障引起循環(huán)泵啟停失敗的現(xiàn)象。2 用DCS進行編程方便,易于達到所需控制目的。 DCS先進的事故記錄及查詢功能,大大減輕了維護

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論