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文檔簡介
1、 深度調(diào)峰鍋爐尾部二次燃燒的預(yù)防 武鋼自備電廠I期工程裝機(jī)容量2×200 MW。鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ-670/13.7-8型超高壓自然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉煤氣混燒爐,高爐煤氣火嘴共分2層,布置于燃燒器最下層,設(shè)計最大瓦斯摻燒量25萬m3/h。 近來,隨著用電狀況發(fā)生變化,許多機(jī)組進(jìn)行了低負(fù)荷穩(wěn)燃改造,加大調(diào)峰力度。2000年我廠分別對1,2號鍋爐的下層A、B兩層共8個火嘴進(jìn)行了改造,火嘴內(nèi)置有小油槍。改造的效果特別明顯,在鍋爐的啟動初期就可以投粉,冷態(tài)啟動用油由原來的60 t降為不到30 t。通過試驗(yàn),機(jī)組在90 MW負(fù)荷下可以穩(wěn)定地燃燒。 但是低負(fù)荷下煤粉燃燒的不完全產(chǎn)物會增多
2、,這些產(chǎn)物進(jìn)入鍋爐尾部后,滋生了二次燃燒的條件,必需對此引起足夠重視。 1 二次燃燒緣由分析 1.1 不完全燃燒產(chǎn)物進(jìn)入尾部煙道 (1) 鍋爐冷態(tài)啟動過程中,啟動初期就投粉,由于爐膛的溫度很低,煤粉、油的混合物燃燒很不充分,這樣不完全燃燒的產(chǎn)物會帶入尾部煙道,有少量會吸附在受熱面上; (2) 在鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃階段,深度調(diào)峰下煤粉的著火燃燒也不是很充分,不完全燃燒產(chǎn)物也會進(jìn)入尾部煙道; (3) 配風(fēng)不合理也會導(dǎo)致火嘴的燃燒工況發(fā)生變化,使不完全燃燒產(chǎn)物增加。另外,一次風(fēng)溫設(shè)計為280,但由于火嘴簡單燒壞,不得不將一次風(fēng)溫降低至250260,一次風(fēng)壓提高至3.23.5 kPa,這樣一次風(fēng)溫偏低、一
3、次風(fēng)速偏高,導(dǎo)致煤粉燃燒不完全; (4) 高爐瓦斯摻燒量大,致使飛灰含碳量上升。瓦斯大量摻燒時,與瓦斯火嘴相鄰的煤粉火嘴處于貧氧狀態(tài),致使煤粉燃燒不完全。另外,我廠鍋爐設(shè)計有3臺引風(fēng)機(jī),摻燒瓦斯時考慮廠用電率及其他經(jīng)濟(jì)性緣由,僅啟動2臺引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,這樣摻燒瓦斯量大時受送風(fēng)機(jī)的出力限制,爐膛含氧量偏低,使不完全燃燒產(chǎn)物增多; (5) 細(xì)粉分別器效率低,三次風(fēng)帶粉嚴(yán)峻,致使大量未燃盡煤粉進(jìn)入尾部煙道。 1.2 尾部煙道含氧量高 (1) 管式空氣預(yù)熱器漏,空氣進(jìn)入煙氣中,造成尾部含氧量增高; (2) 水平煙道、垂直煙道密封不嚴(yán)漏風(fēng); (3) 省煤器下灰斗鎖氣器效果不好,造成漏風(fēng); 1.3 鍋爐尾部煙
4、溫高 (1) 高爐煤氣摻燒量大。瓦斯摻燒越大,尾部煙氣溫度越高。在摻燒15萬m3/h瓦斯時,排煙溫度達(dá)195,而純燒煤時排煙溫度僅140,排煙溫度上升了55; (2) 過熱器及尾部受熱面積灰。 因此,在鍋爐的運(yùn)行階段,附著在受熱面上的不完全燃燒產(chǎn)物遇上高溫?zé)煔?,在合適的氧量下,達(dá)到肯定條件便會燃燒起來,導(dǎo)致二次燃燒的產(chǎn)生。 2 防范措施 2.1 定期對尾部受熱面進(jìn)行檢查、沖洗每次停爐后都對尾部受熱面進(jìn)行徹底檢查,查看積灰狀況。對于積灰,利用廠內(nèi)已有的高壓消防水系統(tǒng),對鍋爐受熱面包括后屏過熱器、高溫過熱器、低溫過熱器、高溫省煤器進(jìn)行沖洗。沿爐膛四周,自上而下進(jìn)行沖洗。沖洗完畢后將鍋爐本體全部人孔
5、門打開,進(jìn)行通風(fēng)干燥。并將沖洗出的灰漿進(jìn)行清理,避開發(fā)生堵塞。 2.2 對空氣預(yù)熱器定期查漏 管式空氣預(yù)熱器的一個弊端就是簡單漏,停爐后對空預(yù)器的檢查就作為一項定期工作,準(zhǔn)時封堵,避開空氣漏入到煙氣中造成尾部煙道含氧量高。 2.3 降低飛灰含碳量 每班對飛灰含碳量進(jìn)行監(jiān)視,不正常時準(zhǔn)時調(diào)整燃燒工況,使飛灰含碳量降低至正常值。 2.4 對細(xì)粉分別器進(jìn)行改造,降低三次風(fēng)帶粉率通過在細(xì)粉分別器內(nèi)筒加裝二次分別裝置,在內(nèi)筒錐體下部加裝反射屏,使細(xì)粉分別器分別效果(三次風(fēng)率)達(dá)到10%左右。同時將排粉機(jī)出口擋板固定,以免滑脫而影響爐內(nèi)燃燒。排粉機(jī)入口擋板實(shí)現(xiàn)可調(diào),保證三次風(fēng)速不超。對細(xì)粉分別器下部鎖氣器
6、進(jìn)行改造,由翻板式改為球式,動作敏捷性大大提高,保證細(xì)粉分別器的正常工作。從而使進(jìn)入尾部煙道的不完全燃燒產(chǎn)物大大削減。 2.5 加強(qiáng)尾部受熱面的吹灰對部分長式吹灰器進(jìn)行技術(shù)改造,改為聲波吹灰器,利用程控不間斷吹灰,并準(zhǔn)備將全部吹灰器改為聲波吹灰器。對未改進(jìn)的吹灰器增加吹灰次數(shù),由原來的每周2次改為每周3次。 此外還實(shí)行加強(qiáng)燃燒調(diào)整,掌握合理的一次、二次風(fēng)速,掌握熱風(fēng)溫度、排煙溫度等措施。 3 效 果 100 MW負(fù)荷時,摻燒10萬m3/h高爐瓦斯?fàn)顩r下,飛灰含碳量降低至5%以內(nèi),排煙溫度145。200 MW負(fù)荷時,摻燒10萬m3/h高爐瓦斯?fàn)顩r下,鍋爐的飛灰含碳量掌握在3.43%以內(nèi),排煙溫度降低至175。
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