版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、化工裝置中的硫化亞鐵自燃(圖文)硫化亞鐵自燃是石油化工行業(yè)中經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象,分析原因,主要是設(shè)備管道處于載流工作環(huán)境,工作介質(zhì)中的硫、特別是硫化氫與設(shè)備材質(zhì)發(fā)生化學反應(yīng),在設(shè)備和管道表面產(chǎn)生硫化亞鐵。近年來。國內(nèi)多套化工裝置相繼發(fā)生了硫化亞鐵自燃損壞設(shè)備的事件。揚子石化股份有限公司加氫裂化裝置為典型的載硫裝置,多處設(shè)備運行于硫化氫工作環(huán)境,每次修過程中該裝置的第一分餾塔和液化氣處理塔的塔頂冷卻器、脫硫系統(tǒng)各設(shè)備打開時,常會發(fā)生硫化亞鐵自燃現(xiàn)象。為此采取了一定的措施,包括設(shè)備打開前堿洗,打開時進行水沖洗等,但效果不明顯,無法從根本上消除設(shè)備中硫化亞鐵的自燃,每次檢修、改造工作十分被動,且堿洗涉及
2、環(huán)保問題。2001年大檢修中,加氫裂化裝置首次使用了山東屹東實業(yè)有限公司研制的FZC-1硫化亞鐵化學清洗劑,對載硫工作環(huán)境的8臺大型換熱器進行了化學處理。2002年950#停車消缺過程中,再次使用了該化學清洗劑對DA-955進行了循環(huán)清洗,兩次化學清洗均達到了預(yù)期效果?;ぱb置中的硫化亞鐵自燃,主要是檢修過程中打開設(shè)備時,附著于設(shè)備表面的硫化亞鐵油垢與空氣接觸,硫化亞鐵和氧氣發(fā)生化學反應(yīng),產(chǎn)生自燃。目前工業(yè)上防止硫公亞鐵燃燒的方法主要有以下3種:a) 隔離法:即防止硫化亞鐵與空氣中的氧氣接觸,如用氮氣保護、水封保護等。(安全管理交流-)b) 清洗法:將硫化亞鐵從設(shè)備上清洗,如對設(shè)備進行機械清洗
3、、化學清洗等。c) 鈍化法:用鈍化劑進行設(shè)備處理,將易自燃的硫化亞鐵轉(zhuǎn)變?yōu)檩^穩(wěn)定的化合物,從而防止硫化亞鐵的自燃。隔離法適用于在線保護,但在檢修過程中很難有效防止硫化亞鐵的自燃。鈍化法的成本較高,且不能將硫化亞鐵從設(shè)備上除去。清洗法包括物理清洗和化學清洗,物理清洗主要是利用特殊機械清洗設(shè)備表面垢層;化學清洗有堿洗、酸洗、有機溶劑清洗,以及根據(jù)不同結(jié)垢采用的表面活性劑與堿、有機溶劑等組成的混合化學清洗溶液的清洗。相對而言,清洗法簡便有效,而且成本低,是比較常見的方法。目前廣泛采用的煉化設(shè)備的化學清洗,實際上是傳統(tǒng)的清洗法與鈍化法相結(jié)合,即在化學清洗劑中再適當?shù)靥砑恿蒜g化劑的成份。石油化工設(shè)備上的
4、硫化亞鐵,表現(xiàn)為硫化亞鐵針對不同設(shè)備環(huán)境,分別與輕油、重油或焦油混雜在一起,形成的吸附于設(shè)備金屬表面的含硫化亞鐵油垢。因此,清作設(shè)備表面的硫化亞鐵,不是簡單的清除硫化亞鐵,而且要兼顧清除漬垢,以便清除深層的硫化亞鐵。FZC-1型硫化亞鐵化學清洗劑,是基于硫化亞鐵較高的活性和被螯合能力的原理,由一種螯合劑加入適當比例的堿、表面活性劑、緩蝕劑等有效成分合成,具有很強的水溶性和分解性,對設(shè)備的腐蝕性低。螯合劑主要用來使硫化亞鐵轉(zhuǎn)化為可溶性的氧化鐵和硫,并使硫化氫的釋放減少;堿的作用一般是脫脂;表面活性劑的作用則是加強螯合劑在油垢層的滲透,有利于深層硫化亞鐵的脫除;緩蝕劑則是在金屬表面形成保護膜,這樣
5、可以減少設(shè)備清洗后,在使用過程中硫化亞鐵的生成,起到對設(shè)備的保護作用。FZC-1硫化亞鐵高效化學清洗劑的主要物化性質(zhì)見表1:表1 FZC-1 硫化亞鐵高效化學清洗劑的技術(shù)指標3.1首次使用加氫裂化裝置有多臺換熱器處于高H2S濃度工作環(huán)境,其中分餾脫戊烷塔頂水冷器介質(zhì)中H 2濃度正常達4%(wt),液化氣處理單元5臺換熱器介質(zhì)中H2S濃度均為100ppm,脫硫單元的3臺換熱器介質(zhì)中濕H2S濃度正常為2.5%(wt)。極高學H2S導(dǎo)致了嚴重的設(shè)備腐蝕,產(chǎn)生了大量的的硫化亞鐵,每次檢修過程中上述換熱器都會發(fā)生硫化亞 鐵自燃現(xiàn)象。2001年大檢查修中,首次使用清洗劑對上述設(shè)備進行了化學處理。3.1.1
6、配量根據(jù)設(shè)備上FeS的集結(jié)程度,F(xiàn)ZC-1化學清洗劑與水按一定比例配量使用,其有效配比范圍為1120。在本次化學處理中,F(xiàn)ZC-1化學清洗劑與水按1:10(劑:水)的配比配量使用。3.1.2化學處理前的準備工作為了有效、快速地將加氫裂化裝置換熱器內(nèi)集結(jié)的硫化亞鐵處理干凈,提高鈍化劑的利用率,縮短清洗時間,根據(jù)化學處理方案具體要求,在停工過程中對設(shè)備進行了倒空、隔離、高溫蒸煮。3.1.3化學清洗流程8臺大型換熱器清洗流程示意簡圖見圖1。圖1 鈍化清洗換熱器流程圖示意圖3.1.4清洗步驟a) 在裝置現(xiàn)場,根據(jù)水冷器的流通體積,安10%的溶液濃度準備化學清洗劑;b)將化學清洗劑在配液槽中與水混合均勻
7、制成10%的溶液;c)通過加劑泵由臨時管線注入換熱器,再由換熱器上部返回配液槽;d)循環(huán)24小時;e)隨著表洗過程的進行,化學清洗劑溶液的顏色逐步變淡,直至無色,此時清洗過程結(jié)束。清洗劑使用情況見表2。表2清洗劑使用情況一覽表3.1.5廢液處理清洗結(jié)束后,對各換熱器的化學清洗液最終采樣分析,其結(jié)果見表3。表3 清洗污水分析表由表3可見,該化學清洗劑劑對硫化亞鐵有較強的化學清洗效果,廢液符合直接排放標準,可直接排放至污水處理場。3.1.6清洗效果打開化學清洗后的換熱器,換熱器管束表面已沒有明顯的硫化亞鐵沉積物;個別硫化亞鐵油垢沉積比較嚴重的換熱器如EA-985,化學清洗后其管束表面的油垢亦已明顯
8、減少、松軟。各換熱器打開過程中未再出現(xiàn)硫化亞鐵自燃的現(xiàn)象,大部分換熱器管束表面潔凈,有金屬光澤,表面鈍化層呈現(xiàn)黑褐色,換熱器檢修過程中未再出現(xiàn)硫化亞鐵塵塊隨風飄揚的現(xiàn)象。3.2再次使用2002年5月,加氫裝置950#脫硫系統(tǒng)因塔底再沸器EA-958腐蝕嚴重,再生塔DA-955塔被迫停車消缺,為防止檢修中DA-955塔盤及管線出現(xiàn)硫化亞鐵自燃現(xiàn)象,廠技術(shù)科與加氫裂化車間研究決定再次使用FZC-1硫化亞鐵高效化學清洗劑對DA-955塔進行循環(huán)清洗。DA-955循環(huán)沖洗流程見圖2。 圖2 DA-955循環(huán)沖洗示意圖3.2.1化學處理范圍a) 再生塔塔釜(是本次清洗的主要對象);b)再生塔內(nèi)
9、壁、塔盤、集油箱等塔內(nèi)構(gòu)件。3.2.2化學處理前的準備工作本次化學清洗安排在停工過程中的兩次蒸塔、洗塔進行之后進行,因為此時塔內(nèi)構(gòu)件上附著的大部分油泥已被洗掉,藥液進入進可以更加充分地與構(gòu)件進行接觸,提高藥液利用率,縮短清洗時間。3.2.3化學清洗流程沖洗循環(huán)液由加劑泵抽出,經(jīng)DA-955塔頂回流管線進入DA-955,保持DA-955塔底液面在80%,再由塔釜返回至配液槽進行循環(huán)沖洗。3.2.4鈍化步驟a)錯開FC-9527正線截止閥的法蘭以及DA-955塔釜至FA-954截止閥的法蘭,并分別接上臨時軟管;b)將32.5t水加入配液槽中并啟動加劑泵入再生塔;c)當塔底液面L9518為80%時打
10、開DA-955塔釜返回到配液槽的截止閥;d)將3.25t化學清洗劑加入配液槽;e)流程改為閉路循環(huán),沖洗4小時;f)停加劑泵,關(guān)DA-955塔釜返回到配液槽的截止閥,浸泡DA-955塔釜12小時。3.2.5廢液處理FeS鈍化劑為紅褐色,3.25t鈍化劑加入裝置系統(tǒng)后循環(huán)沖洗水由透明逐漸變?yōu)榛鞚?,并產(chǎn)生懸浮物及黑色的微粒,溶液上部有較明顯的油跡,對循環(huán)溶液采樣分析,其結(jié)果如表4所示。表4清洗污水分析表分析表明污水完全達到向處理場排放的標準。3.2.6清洗效果a)開人孔后對塔內(nèi)氣體的分析:氧含量20.17%,含H2S5ppm,具備了進塔施工的條件;b)進入塔內(nèi)檢查,塔盤表面潔凈,有金屬光澤。塔內(nèi)無
11、異味,但集油箱內(nèi)油泥仍積存較多,后用消防水清洗。在整個檢修過程中,塔內(nèi)沒有出現(xiàn)自燃冒煙的現(xiàn)象,使用FZC-1化學清洗劑達到了預(yù)期的清洗效果。a) FZC-1型硫化亞鐵化學清洗劑應(yīng)用過程簡單、快捷,無環(huán)保問題;b) FZC-1型硫化亞鐵化學清洗劑防止硫化亞鐵自燃效果明顯;c) 石化裝置多為載硫工作環(huán)境,發(fā)生硫化亞鐵自燃的現(xiàn)象日趨增多。加氫裂化裝置應(yīng)用FZC-1型硫化亞鐵化學清洗劑,值得借鑒和推廣。 石油化工裝置檢修過程中硫化亞鐵自燃事故 1. 事故經(jīng)過簡述2001年5月2日,某石化廠催化車間進行檢修期間
12、,分餾系統(tǒng)吹掃完畢,設(shè)備打開放空。第二天下午2時,發(fā)現(xiàn)分餾塔頂油氣分離器人孔冒出濃煙,緊接著發(fā)生閃爆事故,并伴有刺激性氣味放出,判斷是二氧化硫氣體,車間人員立即向此罐內(nèi)打水冷卻,制止了事態(tài)的發(fā)展,未引起大的損失。 2. 事故原因分析進入罐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),罐底沉積較厚一層類似鐵銹的物質(zhì),經(jīng)化驗發(fā)現(xiàn)硫化亞鐵含量很高。由于停工時間較長,設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件長期暴露在空氣中,會造成大氣腐蝕,生成鐵銹;開工前的清理不易將其除去,在生產(chǎn)過程中鐵銹和硫化氫作用生成硫化亞鐵,下次停工吹掃時由于吹掃使硫化亞鐵層脫落,隨氣流進入油水分離罐,沉
13、積下來。由于天氣炎熱,氣溫達30,隨著熱量的積累,使“鐵銹”表面油膜及水分蒸發(fā)掉,與空氣直接接觸,最后引起干燥的硫化亞鐵發(fā)生自燃,并引燃油氣發(fā)生閃爆。 3. 事故預(yù)防措施(1) 根據(jù)原油的實際狀況,選擇效果好的破乳劑,優(yōu)化電脫鹽工藝,使用適合于高硫原料的緩蝕劑,降低腐蝕速度。適當加大注氨量,減輕硫腐蝕。(2)采用渣油加氫轉(zhuǎn)化工藝降低常壓渣油的硫含量。(3)在分餾塔頂試添加緩蝕劑,使鋼材表面形成保護膜,起阻蝕作用。(4)將設(shè)備易被硫腐蝕的部位,更換成耐腐蝕的鋼材。(5)在易腐蝕設(shè)備內(nèi)表面采用噴鍍耐腐蝕金
14、屬或涂鍍耐腐蝕材料等技術(shù)實現(xiàn)隔離防腐目的。但生產(chǎn)過程中如果流經(jīng)設(shè)備及管線的油品的流速較大或設(shè)備中的易磨損部位不宜采用噴鍍隔離技術(shù)。(6)對于長期停工的裝置,應(yīng)采用加盲板密閉,注入氮氣置換空氣等措施,防止大氣腐蝕。(7)加強有關(guān)崗位操作管理,防止因操作不當造成硫化亞鐵不斷生成。(8)對于像減壓塔填料,酸性水汽提塔板極易產(chǎn)生硫化亞鐵部位,可采用酸洗、螯合物處理、氧化處理等化學方法處理。(9)停工前做好預(yù)防硫化亞鐵自燃事故預(yù)案。設(shè)備吹掃清洗時,對于彎頭、拐角等死區(qū)要特別處理,并注意低點排凝,確保吹掃質(zhì)量,防止殘油及剩余油氣的存在。從而避免硫化亞鐵自燃引發(fā)爆炸和火災(zāi)擴大。設(shè)備降至常溫方可打開,進入前用
15、清水沖洗,保證內(nèi)部構(gòu)件濕潤,清除的硫化亞鐵應(yīng)裝入袋中澆濕后運出設(shè)備外,并盡快處理。加強巡檢。檢修期間,特別是在氣溫較高的環(huán)境下,必須加強檢查,及時發(fā)現(xiàn),及時處理。如何防止硫化亞鐵自燃事故案例:上海石化芳烴聯(lián)合裝置制苯車間芳烴抽提單元的抽提蒸餾塔DA-4503高73.6米、直徑3米。2002年1月14日,該塔按2002年3抽提裝置改造開停車方案的要求,于1月14日2100完成退料, 1月15日通入蒸汽(壓力1.05Mpa,溫度240)蒸塔。蒸塔過程中,塔頂溫度為101,塔底溫度為218,填料區(qū)域溫度為170。 1月19日2100蒸塔結(jié)束,待塔自然冷卻。 1月20日上
16、午730,經(jīng)檢查塔頂溫度為85,塔底溫度為95,填料區(qū)域溫度為120。 1000制苯車間安排施工人員開塔底、塔頂人孔,約1100塔底人孔被打開, 1205左右,塔體在高約30米處發(fā)生變形,上部向東南方折倒,倚在空冷器EC-4503和EC-4504上。在塔上作業(yè)的上海建筑安裝公司(外來施工單位)起重工墜落死亡。該事故造成直接經(jīng)濟損失30萬元。1999 年 1 月茂名石化公司乙烯裂解裝置稀釋汽發(fā)生器(塔 270)在檢修過程中發(fā)生硫化亞鐵自燃事故;2000 年茂名石化公司煉油廠加氫裂化車間第二分餾塔(T-106)在停汽檢修時發(fā)生硫
17、化亞鐵自燃燒塔事故; 2002年12月茂名石化公司二重整車間苯抽提塔-301 在停汽檢修期間, 發(fā)生硫化亞鐵自燃塔事故; 2003年 9 月金陵石化公司烷基苯廠在檢修中準備更換 C-405 填料塔塔內(nèi)件和填料,經(jīng)退油、加盲板并進行了72 小時蒸汽吹掃后打開塔的人孔通風,準備交出施工時,塔內(nèi)硫化亞鐵遇空氣發(fā)生自燃引起火災(zāi),導(dǎo)致 C-405塔體1/3處折斷。 以上案例可以看出芳烴裝置抽提系統(tǒng)是檢修期間防范FeS自燃的關(guān)鍵。一、硫化亞鐵的來源 硫化亞鐵是油品中硫及其硫化物與鐵及其氧
18、化物腐蝕作用的產(chǎn)物。這些油品中的硫主要來自于原油(通常把含硫量低于 0.1的原油叫做超低硫原油,如我國的大慶原油,含硫量0.1-0.5的原油叫做低硫原油,含硫量為 0.5-2%的原油稱為含硫原油,含硫量大于 2的原油叫做高硫原油,如勝利原油和中東原油等),亦有部分來自于原油加工過程中的添加劑(如加氫催化劑硫化鉬、硫化鈷等再生過程產(chǎn)生SO2,在燒掉積炭沉積物時與 CO 發(fā)生反應(yīng),這時可產(chǎn)生具有腐蝕活性的單質(zhì)硫)。 根據(jù)硫化物對金屬的作用,可將其分為活性硫和非活性硫兩類,這種分法是相對的,活性硫具有較高的腐蝕活性,能直接與金屬反應(yīng)而使金屬
19、腐蝕如單質(zhì)硫、硫化氫(H2S)和硫醇(R-SH);非活性硫是指那些通常不能直接與金屬發(fā)生反應(yīng)的硫化物,如硫醚(RSR)、二硫化合物(RSSR)、環(huán)狀硫化物、烷基亞礬、噻吩等。非活性硫作為分子單體來說,不能直接與金屬發(fā)生反應(yīng),但在原油煉制過程的催化裂化反應(yīng)中,這些所謂非活性硫的有機硫化物會發(fā)生分解,而形成S 和H2S等活性硫,這些活性硫在不同條件下與鐵或鐵的化合物發(fā)生反應(yīng)生成硫化亞鐵或鐵的其它硫化物。 目前裝置使用的溶劑為專利商專有溶劑,但其主要成分仍為環(huán)丁砜,也稱四氫噻吩砜,分子式為:C4H8O2S,分子量為:120.17,屬于含硫的硫化物。 日常生產(chǎn)中,在220
20、以下時,環(huán)丁砜溶劑分解速度比較慢,但超過220時,隨著溫度的升高,其分解速度急劇上升,過高的溫度將促使環(huán)丁砜分解生成淺黑色的聚合物(聚丁二烯和氧化鐵混合物)和SO2。抽提系統(tǒng)三個塔換熱器表面存在局部過熱問題,溫度超過220,故存在環(huán)丁砜分解現(xiàn)象,所以會有國內(nèi)同類裝置發(fā)生塔內(nèi)硫化亞鐵自然事故。二、停工檢修過程硫化亞鐵自燃事故過程分析 裝置停工檢修過程硫化亞鐵自燃事故是塔(設(shè)備)在檢(維)修期間發(fā)生的硫化亞鐵自燃事故。硫化亞鐵在塔設(shè)備中是一個累積的過程,而且它也不是純凈物,是與焦炭粉、油垢等混在一起形成的污垢,結(jié)構(gòu)一般較為疏松。設(shè)備在正常運轉(zhuǎn)期間,塔內(nèi)硫化亞鐵處于無氧環(huán)境,不會與空氣接觸
21、而發(fā)生氧化反應(yīng)。但當設(shè)備處于檢修期,沉積在塔內(nèi)的硫化亞鐵和低聚物不能被蒸汽徹底吹掃,因此當打開設(shè)備人孔時硫化亞鐵與空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),釋放出大量的熱量,由于局部溫度升高,加速了周圍硫化亞鐵的氧化,形成連鎖反應(yīng)。如果污垢中存在碳和重質(zhì)油,則它們在硫化亞鐵的作用下,會迅速燃燒,放出更多的熱量。這種自燃現(xiàn)象易造成火災(zāi)爆炸事故。圖1 塔器檢修過程硫化亞鐵自燃示意圖三、硫化亞鐵自燃特性 圖2 不同粒徑干燥硫化亞鐵自熱升溫曲線 圖3 含水 10的不同粒徑硫化亞鐵自熱曲線由圖2和圖3的實驗數(shù)據(jù)可知,含水10硫化亞鐵起始自熱溫度較干燥的起始自熱溫度低,其起始自熱溫度從120256降至3040。由此表明,水成了硫化亞鐵氧化反應(yīng)的重要影響因素,一定量的水
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年云南省職教高考《語文》考前沖刺模擬試題庫(附答案)
- 2025年武漢外語外事職業(yè)學院高職單招語文2018-2024歷年參考題庫頻考點含答案解析
- 2025年日照職業(yè)技術(shù)學院高職單招語文2018-2024歷年參考題庫頻考點含答案解析
- 2025年撫順師范高等專科學校高職單招職業(yè)技能測試近5年??及鎱⒖碱}庫含答案解析
- 專題06 明清時期:統(tǒng)一多民族國家的鞏固與發(fā)展(講義)
- 2025年湘教新版九年級歷史上冊階段測試試卷含答案
- 2025年外研版七年級科學上冊月考試卷
- 2025年外研版三年級起點選擇性必修3物理下冊階段測試試卷
- 智能系統(tǒng)內(nèi)容合同(2篇)
- 2025年浙教版選擇性必修1歷史下冊月考試卷含答案
- 成品移動公廁施工方案
- 2025年度部隊食堂食材采購與質(zhì)量追溯服務(wù)合同3篇
- 新人教版一年級下冊數(shù)學教案集體備課
- 繪本 課件教學課件
- 大型央國企信創(chuàng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃實施方案
- pcn培訓(xùn)培訓(xùn)課件
- 過錯方財產(chǎn)自愿轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(2篇)
- 監(jiān)理專題安全例會紀要(3篇)
- 牧場物語-礦石鎮(zhèn)的伙伴們-完全攻略
- ISO 22003-1:2022《食品安全-第 1 部分:食品安全管理體系 審核與認證機構(gòu)要求》中文版(機翻)
- 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量安全風險評估與監(jiān)控方案
評論
0/150
提交評論