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文檔簡介

1、摘要 濰鋼1#高爐渣堿度高,高爐爐溫持續(xù)偏低,爐缸虧熱,又因上料故障,造成無計劃休風(fēng)。在恢復(fù)爐況的過程中急于降低焦比,對爐況判斷出現(xiàn)失誤,造成爐況出現(xiàn)反復(fù)。關(guān)鍵詞 低硅  高堿  爐缸虧熱  深料線 1前言濰鋼1#高爐原爐容1080m³,2013年11月30日停爐大修,大修后爐容擴為1250m³,18個風(fēng)口改為20個風(fēng)口,57段冷卻壁由鑄鐵改為銅冷卻壁,單鐵口改為雙鐵口,煤氣回收采用大濾袋加壓反吹系統(tǒng)。自2014年3月5日開爐以來,爐況穩(wěn)定順行情況良好,各項經(jīng)濟指標完成較好。2  &#

2、160;      高爐部分經(jīng)濟指標(2015年5月-2016年3月)高爐部分經(jīng)濟指標見表1。             表1  高爐部分經(jīng)濟指標(2015年5月-2016年3月)時間產(chǎn)量t/d焦比kg/t煤比kg/t燃料比kg/tSi%2015年5月34863471615080.292015年6月33263521565080.312015年7月29713641465100.342015年

3、8月34813521565080.282015年9月35813461575030.292015年10月36293451625070.262015年11月36173501555050.282015年12月35933461595050.272016年1月34703591495080.292016年2月36893621515130.272016年3月13日前37313561575130.273  事故過程3月12日高爐爐況正常時,當(dāng)日鐵水平均情況見表2。表2  3月12日鐵水平均情況日期Si,%S%R2鐵溫,3月12日0.280.0261.2214913月13

4、日夜班接班后風(fēng)量出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象,料速減慢,爐溫呈上行趨勢(見表3),事后分析造成爐溫上行的主要原因是爐渣堿度升高,渣堿度由正常的1.21.25升到1.351.40,造成了風(fēng)量萎縮,料速減慢。當(dāng)班工長調(diào)劑爐況時側(cè)重于對爐溫上行趨勢進行重負荷調(diào)劑處理,燃料比由513kg/t減至505kg/t,對渣堿度調(diào)整力度較小。3.1  3月13日鐵溫不足,爐缸持續(xù)虧熱3月13日爐溫、鐵溫、堿度情況見表3。 表3    3月13日爐溫、鐵溫、堿度情況日期爐次開口時間堵口時間Si,%S,%R2鐵溫,3月13日夜班1050120:2021:310.

5、550.0091.3315261050222:0022:360.580.0071.4015001050323:030:200.410.0101.281527105040:461:420.430.0091.291501105052:053:110.400.0111.281521105063:434:500.420.0121.271508105075:165:480.450.0101.291518105086:217:420.350.0171.2715033月13日白班105098:229:000.220.0241.251490105109:4810:500.260.0101.2614821051

6、111:2112:180.100.0301.2414711051212:4313:360.110.0361.2514661051314:1115:200.130.0351.2614751051415:5316:500.170.0301.2414601051517:2318:180.180.0281.2514691051618:4819:480.160.0291.2314613月14日夜班1051720:2021:310.160.0181.2814711051821:5023:080.260.0181.2614771051923:270:200.100.0301.251471105200:401

7、:360.160.0241.231470    3月13日白班,夜班的重負荷料下達后,爐溫呈下行趨勢,鐵水含Si量逐爐次降低,最低至0.10%,渣堿度上限,此時鐵水溫度已出現(xiàn)嚴重不足。當(dāng)班工長只采取了增加噴吹煤量的措施來提高爐溫,并未對焦炭負荷進行調(diào)整。后期生鐵含Si有所升高,但鐵溫未見好轉(zhuǎn),直至休風(fēng)前爐溫一直控制偏低水平,鐵溫不足,爐缸持續(xù)虧熱。3.2 突發(fā)設(shè)備事故    3月14日0:15爐頂上料系統(tǒng)發(fā)生故障無法上料,爐頂打水控制頂溫,減風(fēng)出凈渣鐵后于1:36休風(fēng)。經(jīng)確認下密液壓缸連桿斷裂,拆卸焊補后

8、,直至14日下午14:36復(fù)風(fēng),處理設(shè)備事故共歷時13h。4 爐況恢復(fù)采取的措施4.1分析最近爐況主要表現(xiàn)(1)東西鐵場爐溫有偏差,東場鐵溫高,西場鐵溫低,爐溫波動區(qū)間變大。(2)鐵前料慢現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),爐缸中心溫度由164降至156。(3)風(fēng)口狀態(tài)差,明亮但不均勻,有掉生料、掛渣現(xiàn)象。(4)灰鐵比升高,造成布袋壓差升高,灰鐵比由原來7kg/t上升到10kg/t,布袋壓差也由原來正常1.53.0kPa,升高到46 kPa。(因使用直徑300mm×長10m的內(nèi)濾式濾袋,由于壓差較高,反吹次數(shù)由1次/h改為至2次/h,造成濾袋損壞變多。)(5)休風(fēng)后目測料面在7.5m左右,料面煤

9、氣火分布不均勻,東鐵口上方?jīng)]有煤氣火,西鐵口上方煤氣火較盛,東西料面偏差約0.5m。通過觀察料面結(jié)合最近爐況表現(xiàn),影響爐況的主要原因是爐缸圓周工作不均勻,活躍性變差,氣流不穩(wěn)定,局部有小管道。4.2制定方案    考慮到本次休風(fēng)處理設(shè)備事故用時較長,且休風(fēng)前高爐爐缸存在虧熱、高堿現(xiàn)象,結(jié)合近期爐況表現(xiàn)情況,制定本次爐況恢復(fù)方案:(1)復(fù)風(fēng)時集中加30t凈焦,正常料干焦比380Kg/t,盡快恢復(fù)爐缸熱量。(2)凈焦后集中加酸料,盡快降低爐渣堿度。爐溫Si含量按0.7%1.0%控制,爐渣堿度控制在1.05左右,盡快提高爐缸熱量,恢復(fù)爐缸工作狀態(tài)。(3)復(fù)風(fēng)后

10、焦比380kg/t,調(diào)劑煤量控制爐溫Si:0.40%0.60%,渣堿度R2:1.161.20,鐵溫1490以上,保持2024h,提高爐缸熱量儲備。(4)調(diào)整風(fēng)口布局,擴大風(fēng)口面積,由原來的0.238擴到0.2457,風(fēng)速由200m/s降到195m/s。通過重新布局風(fēng)口,降低風(fēng)速,實現(xiàn)初始煤氣流的合理分布,恢復(fù)合理的操作爐型。(5)趕料線的過程中,礦批由正常時的36t/批縮到25t/批,并調(diào)整料制,采取單環(huán)小角度布料,兼顧邊緣和中心兩股氣流。(6)凈焦過后,視風(fēng)量和料速情況進料制,提高煤氣利用率。(7)加強爐前管理,縮短出鐵間隔,及時排凈渣鐵,保證輕負荷料、酸性料快速下達。5 爐況恢復(fù)

11、過程3月14日14:36復(fù)風(fēng),由于深料線料柱短煤氣流阻力小,高爐接受風(fēng)量能力較強,根據(jù)各項參數(shù)關(guān)系,快速加風(fēng)至2000m3/min,利用小礦批單環(huán)小角度布料的料制,視頂溫情況趕料線。15:15發(fā)現(xiàn)19#、20#風(fēng)口有漂渣現(xiàn)象,隨即停19#20#風(fēng)口噴煤,并及時組織爐前出凈渣鐵(表3)。表3  復(fù)風(fēng)后爐溫、堿度、鐵溫變化日期爐次開口時間堵口時間SiSR2鐵溫3月14日白班1052115:3016:270.340.0141.2814111052217:0918:210.320.0161.2914051052318:5420:050.180.0321.2514303月15日夜班1

12、052420:2121:510.460.0201.2114501052522:2123:180.600.0201.1614601052623:500:390.560.0211.191471105271:121:580.480.0281.181477105282:253:440.380.0301.201472105294:125:170.410.0261.191480105305:557:420.400.0301.1914793月15日白班105318:249:450.410.0291.1814811053210:0011:480.330.0421.1714821053312:0813:000.

13、200.0301.1614601053413:3414:180.220.0331.1614623月16日夜班1053820:4521:450.180.0551.1314681053922:1923:090.150.0591.151465105413:174:480.530.0161.221484105425:136:330.660.0141.231492     3月15日夜班根據(jù)下料、輕負荷料的下達情況,風(fēng)量逐漸恢復(fù)到2800m³/min,輕負荷料作用后,爐溫劇烈上行,21:30發(fā)生懸料。待渣鐵出凈后減風(fēng)坐料,坐料后高爐接受風(fēng)量能力

14、較好,加風(fēng)過程中各項參數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)參數(shù)關(guān)系正常,風(fēng)量快速加至正常水平。坐料后第一爐爐溫0.60%,后期爐溫穩(wěn)定在0.40%左右,鐵溫有所好轉(zhuǎn)。為盡快達到正常燃料指標,夜班后期重焦炭負荷,將焦比由380Kg/t減到360Kg/t,并根據(jù)冶煉周期增加噴吹煤量(這次負荷的調(diào)整違背了復(fù)風(fēng)前制定的爐況恢復(fù)方案)。5.2  3月15日白班,重負荷料下達后,爐溫下降到正常時控制的水平,但爐缸工作狀態(tài)未恢復(fù),再次出現(xiàn)鐵溫?zé)崃坎蛔悻F(xiàn)象。15日下午13:10西鐵口上方19#小套漏水嚴重,休風(fēng)更換,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口下端燒漏,風(fēng)口小套的燒壞驗證了目前爐缸工作狀態(tài)還未恢復(fù)。復(fù)風(fēng)后爐溫低,含硅量降到0.20%以

15、下,鐵溫不足1470。16日夜班風(fēng)量、風(fēng)壓波動大,關(guān)系緊張,下料緩慢,出現(xiàn)爐涼征兆。風(fēng)量減至2600m³/min,綜合燃料比加到530Kg/t,夜班后期爐溫逐漸有起色,風(fēng)量、風(fēng)壓關(guān)系漸開,下料正常,鐵水含硅量0.50%以上,鐵溫升高至1490。5.3  3月16日白班意識到爐缸工作狀態(tài)還未恢復(fù),吸取15日夜班的教訓(xùn),重新按爐況恢復(fù)方案調(diào)劑。16日白班和17日全天高爐操作焦比按390Kg/t,綜合燃料比按530Kg/t左右控制,爐缸工作狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),爐缸爐中心溫度由156升到163,爐缸工作狀態(tài)恢復(fù)正常(表4),18日各項經(jīng)濟指標逐步恢復(fù)至正常水平。表4  16日白班17日平均爐溫、鐵溫、堿度SiSR2鐵溫0.450.0251.2015106  經(jīng)驗和教訓(xùn)在處理這次爐況過程中,心態(tài)太急,目標不明確,

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