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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上(一)儲油階段施工情況該階段從2007年12月5日第一支施工隊伍進(jìn)場開始,至2008年5月30日投運儲油結(jié)束,共歷時6個月,主要完成以下工作量:1、 罐體改造罐體改造可分為兩個階段,第一階段為2#、3#、5#罐施工階段,第二階段為1#、4#罐施工階段。在施工圖設(shè)計前期,按照油田領(lǐng)導(dǎo)暫不改造1#、4#罐的指示,只對2#、3#、5#罐進(jìn)行了施工圖設(shè)計。項目部按照領(lǐng)導(dǎo)要求,抓好2#、3#、5#儲罐的維修改造工作,要求3月底2#、3#、5#儲罐維修全部完工,并達(dá)到2#、3#、5#儲罐進(jìn)出原油條件。然而,僅依靠2#、3#、5#罐恢復(fù)后的儲油能力,尚不能滿足集團(tuán)公司下達(dá)的儲油任務(wù)
2、,12×104m3原油需由柳屯油庫和采油廠共同儲存,要求采油廠需對現(xiàn)有儲罐進(jìn)行維修;針對此情況,2008年2月份,經(jīng)油田有關(guān)部門現(xiàn)場調(diào)查論證,決定在洛陽分公司裝置檢修期間,12×104m3原油全部由柳屯油庫儲存,對1#、4#罐進(jìn)行簡單維修,各采油廠不再承擔(dān)儲油任務(wù)。為此,罐體改造主要完成2#、3#、5#罐的機(jī)制維修及罐體防腐,并對1#、4#罐進(jìn)行簡單維修。1) 主要工作量1#罐:加強(qiáng)圈罐壁處進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。2#罐:1)更換20塊邊緣板和48塊中幅板;2)對腐蝕嚴(yán)重的加強(qiáng)圈罐壁處進(jìn)行板帶補(bǔ)強(qiáng);3)在泡沫擋板與罐壁間增加4處人行通道;4)對檢尺孔不符合規(guī)范處進(jìn)行整改;5)增加緊急排水
3、裝置2個;6)更換擋雨板;7)增加清掃孔1個;8)對加強(qiáng)圈及罐底大沿各一圈保溫層級保護(hù)層進(jìn)行更換。9)更換加熱器;10)更換中央排水管;11)更換一次密封裝置;12)更換刮蠟機(jī)構(gòu);13)罐底板及1.8m一下罐壁玻璃鋼防腐;14)更換罐內(nèi)外犧牲陽極。其中9)-14)項內(nèi)容為2#罐防腐檢修工程,與油庫工程同時進(jìn)行。3#罐:1)對腐蝕嚴(yán)重的邊緣板處進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)維修。2)對腐蝕嚴(yán)重的加強(qiáng)圈罐壁8處穿孔處進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)后,對加強(qiáng)圈以上帶狀腐蝕部位進(jìn)行板帶補(bǔ)強(qiáng);3)對浮頂板浮艙部位4處漏油處進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù);4)在泡沫擋板與罐壁間增加4處人行通道;5)對檢尺孔不符合規(guī)范處進(jìn)行整改;6)增加緊急排水裝置2個;7)更換
4、擋雨板8)更換加熱器;9)更換中央排水管;10)對加強(qiáng)圈及罐底大沿各一圈保溫層級保護(hù)層進(jìn)行更換。 11)內(nèi)防:對浮頂下表面、1.8m以上罐壁及罐內(nèi)剛質(zhì)附件進(jìn)行防腐。對罐底板及1.8m高罐壁進(jìn)行玻璃鋼防腐。12)外防:對浮頂上表面、盤梯平臺、加強(qiáng)圈及抗風(fēng)圈等相關(guān)構(gòu)件進(jìn)行防腐。13)更換罐內(nèi)外犧牲陽極。4#罐:1)對加熱盤管進(jìn)行利舊維修;2)更換罐內(nèi)外犧牲陽極。5#罐:1)更換一、二次密封;2)更換刮蠟機(jī)構(gòu);3)增加緊急排水裝置3套;4)在導(dǎo)向柱處增加梯子平臺一個,供二分水器用;5)在泡沫擋板與罐壁間增加4處人行通道;6)對檢尺孔不符合規(guī)范處進(jìn)行整改;7)加熱器利舊維修;8)更換中央排水裝置;9)
5、增加清掃孔1個;10)對加強(qiáng)圈保溫層及保護(hù)層進(jìn)行維修;11)對罐體及其附件全面防腐。12)更換罐內(nèi)外犧牲陽極。按照規(guī)范要求,對2#罐充水試壓試驗。為確保儲油期間罐體正常投運,按照油田領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)一步要求,又對1#罐、3#罐、4#罐、5#罐進(jìn)行充水試驗,經(jīng)過改造,16×104m3庫區(qū)5座儲油罐已基本恢復(fù)正常儲油能力。2) 實施過程Ø 開工前各罐情況2#罐:在油庫工程之前,我處正在進(jìn)行2#罐的防腐檢修施工;2#罐防腐檢修為2006年工程,2007年8月,在施工單位對罐體噴沙除銹過程中,發(fā)現(xiàn)罐體東側(cè)加強(qiáng)圈上部罐壁處出現(xiàn)穿孔,針對這一情況,我處立即委托技術(shù)檢測中心對罐體腐蝕情況進(jìn)行了檢
6、測,報告中認(rèn)為2#罐腐蝕情況較為嚴(yán)重,主要集中在罐底板及加強(qiáng)圈上部罐壁處。為此,我處立即向油田相關(guān)部門申請追加維修投資。此時,集團(tuán)公司下達(dá)了油庫工程的緊急任務(wù),將2#罐這部分工作量納入油庫工程共同實施。3#罐:因浮艙漏油,一直未運行,浮頂下1.8米以下罐內(nèi)有污泥,此次改造,需要對其進(jìn)行清罐作業(yè)。5#罐:低罐位運行。此次改造前也需要清罐。1#罐:在運行(1#罐再改造初期,一直承擔(dān)著油庫正常的生產(chǎn)運行任務(wù))4#罐:低罐位運行。Ø 罐體施工前準(zhǔn)備情況2008年12月初,為確保工期,加快施工單位進(jìn)場速度,我處積極組織油庫員工對各罐進(jìn)行降低液位操作。3#罐:自12月4日起對3#罐罐內(nèi)污油完成加
7、溫,12月6日開始倒罐,同時油建施工隊伍進(jìn)入現(xiàn)場,與油庫工作人員進(jìn)行清罐前的準(zhǔn)備工作;12月7日至8日處理罐污水,12月9日打開3#罐人孔、透光孔進(jìn)行通風(fēng),12月10日安裝換氣扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。12月11日開始正式清罐,12月24日完成罐內(nèi)油泥清理,12月26日完成罐內(nèi)污水清掃,12月27日開始擦罐工作,12月29日開始打磨罐底及罐壁檢測點,12月31日完成。自12月28日開始搭建3#罐腳手架。12月31日搭建完畢。2#罐:自2007年12月14日起,開始對2#罐搭建腳手架。12月24日搭建完畢。5#罐:12月6日開始對5#罐進(jìn)行加溫,12月24日漂油結(jié)束,對罐內(nèi)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng),12月25日拆除密
8、封圈等罐體附件,12月27日拆完,罐內(nèi)檢測合格后,27日下午開始清罐。2008年1月14清罐完畢。1#、4#罐:因油田指示精神未進(jìn)行清罐,后2008年2月初,按照油田領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)一步指示精神,需對4#罐進(jìn)行清罐,我處立即組織力量,于2月5日完成漂油,春節(jié)節(jié)日三天打開人孔,強(qiáng)制通風(fēng)。2月13日開始人工清罐準(zhǔn)備。鑒于施工工期緊迫,不再對1#罐進(jìn)行清罐作業(yè)。Ø 罐體施工情況2#罐施工過程:12月25日上午9:30,開始對2#罐動火施工割除邊緣板,對2#罐的維修施工正式開始,其間,對新罐底邊緣板購貨問題的,由于我國南方雪災(zāi)等因素的影響, 無法及時購進(jìn),為保證工期,在油田工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)下,
9、由供應(yīng)處及時予以解決。2008年1月23日, 2#罐完成罐底板更換、加強(qiáng)圈維修等機(jī)制維修,依據(jù)規(guī)范油罐檢驗、修理、改建和翻建(SY/T6620-2005)及設(shè)計要求,由我處負(fù)責(zé)組織,施工單位負(fù)責(zé)保運配合,于1月25日下午17點25開始組織充水試壓,晚上21:00點,我處值班人員發(fā)現(xiàn)進(jìn)出罐閥組南側(cè)罐底大沿處滲水,同時發(fā)現(xiàn)部分基礎(chǔ)排水孔滲水(此時,罐內(nèi)液位700mm,浮艙還未漂起),對此情況,我處立即組織相關(guān)單位開始放水,清罐、查找漏點,發(fā)現(xiàn)三處漏點,均在舊罐底板處。通過與監(jiān)理單位、施工單位的充分考慮,一致分析認(rèn)為,2#罐舊罐底板存在大面積腐蝕情況,如果進(jìn)一步更換剩余舊罐底板,由于存在工期緊迫及需
10、要增加投資等諸多問題,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,由監(jiān)理、建設(shè)單位、及施工單位幾家共同決定,對已發(fā)現(xiàn)三處漏點進(jìn)行補(bǔ)漏處理,對舊板噴砂除銹后,進(jìn)行6層玻璃鋼處理,待罐體防腐完成后再進(jìn)行整體充水試壓。2008年3月初,2#罐已完成全部改造,同時進(jìn)出罐管網(wǎng)已連接就緒,已具備充水條件。3月17日下午17:30開始充水,3月22日上午10:00左右,在我處人員進(jìn)行檢查過程發(fā)現(xiàn)有三個浮艙存在滲漏現(xiàn)象,(此時罐內(nèi)液位6.7m)經(jīng)過監(jiān)理單位、施工單位及我處相關(guān)人員現(xiàn)場勘察,分析原因:浮艙本身由于使用年限損耗等原因,已存在漏點或減薄嚴(yán)重現(xiàn)象,通過噴砂除銹才充分暴露出來。鑒于3處浮艙不影響整體浮頂?shù)纳?,?jīng)監(jiān)理單位、施工單
11、位、建設(shè)單位充分結(jié)合,決定繼續(xù)上水,待充水試壓完畢后,將水排出后對三處浮艙進(jìn)行補(bǔ)漏處理。補(bǔ)漏處理完成后,繼續(xù)上水至2m(將浮船漂起),對浮艙進(jìn)行進(jìn)一步實驗,以確保2#罐浮艙無滲漏,保證2#罐達(dá)到投油條件。3#罐施工過程:2008年1月初開始對3#罐開始施工,在對加強(qiáng)圈上部罐壁處進(jìn)行打磨除銹時,發(fā)現(xiàn)竟有穿孔大小十余處,為此我除出積極組織施工單位進(jìn)行修補(bǔ)以外,還就此情況積極上報油田相關(guān)部門,建議對1#罐亦進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)處理。2月初,除內(nèi)構(gòu)建應(yīng)供貨周期等問題未能進(jìn)行外,罐體機(jī)制部分已基本完成。3#罐防腐隊伍自2月9日(正月初三)開工以來,一直處在備料及手續(xù)辦理階段,2月13日設(shè)備、材料、人力部分進(jìn)場,2月
12、14日正式進(jìn)入施工狀態(tài),按照防腐公司的進(jìn)度計劃,2月24日完成全部防腐。防腐施工周期短,施工速度之快,也創(chuàng)油庫建庫以來之先河。在施工過程中,鑒于2#罐罐底腐蝕情況,為確保萬一,將罐底及1.8m一下館內(nèi)壁全部玻璃鋼鋪設(shè)2層,改變了原來只對破損處積極進(jìn)行玻璃鋼修復(fù)的設(shè)計。在工期緊迫前提下,在3#罐完成維修未立即進(jìn)行充水試驗,只是進(jìn)行浮艙升降試驗。后按照油田統(tǒng)一部署,對1#、3#、4#、5#罐進(jìn)行充水試驗。在3#罐充水實驗過程中,在穩(wěn)壓24后,發(fā)現(xiàn)加強(qiáng)圈處滲漏,立即降液位至加強(qiáng)圈也下,隨后組織施工單位進(jìn)行補(bǔ)焊,鑒于進(jìn)油日期在即,未繼續(xù)上水,存油期間,也將液位控制在加強(qiáng)圈高度一下。5#罐施工過程:5#
13、罐在清罐結(jié)束后,于1月25日拿到技術(shù)檢測中心的報告,報告中5#罐罐底板情況良好,無需更換,主要工作量為內(nèi)構(gòu)件的更換,在施工過程,受圖紙及供貨周期影響,施工進(jìn)度受到一定的制約。按照設(shè)藍(lán)圖要求,3#罐、5#罐采用柔性中央排水裝置,需要12個柔性接頭(3#罐4個,5#罐8個),按照油田第六次旬度會議要求,由油氣技術(shù)管理部組織基建處、設(shè)計院、生產(chǎn)管理處等部門于1月31日前確定柔性接頭廠家。鑒于工期緊迫,同時考慮柔性接頭屬關(guān)鍵部件,采用有現(xiàn)貨(比利時廠家代理有10個的柔性接頭現(xiàn)貨)的進(jìn)口代理廠家,剩余2個柔性接頭施工單位承諾可在5#罐投產(chǎn)前進(jìn)貨(進(jìn)貨廠家與前10個柔性接頭廠家相同)。在3#罐柔性中央排水
14、裝置安裝完畢后,按照設(shè)計要求,進(jìn)行試壓,發(fā)現(xiàn)有1個柔性接頭存在滲漏現(xiàn)象,我處立即通知施工單位(工程建設(shè)總公司第三工程處),予以協(xié)調(diào)解決,經(jīng)施工單位協(xié)調(diào),鑒于3#罐即將投產(chǎn),5#罐柔性接頭不全(差2個未到貨),將5#罐一柔性接頭與3#罐滲水柔性接頭互換(型號相同),互換后,對3#罐柔性中央排水裝置進(jìn)行試壓,滿足設(shè)計要求。剩余2個柔性接頭到貨后,施工單位進(jìn)行安裝,按照設(shè)計要求對5#罐中央排水裝置進(jìn)行試壓,發(fā)現(xiàn)兩處柔性接頭存在滲漏(其中有一個為3#罐滲水柔性接頭,這樣5#罐中央排水裝置總共有兩處柔性接頭滲水),施工單位及時聯(lián)系廠家,鑒于進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)貨周期,廠家承諾最遲4月20日將2個不合格產(chǎn)品更換,
15、我處在每次日例會中,也多次督促施工單位抓緊落實2個柔性的接頭的到貨情況,最終,廠家如期更換了這兩個不合格產(chǎn)品,經(jīng)過試壓,滿足設(shè)計要求。鑒于當(dāng)時5#罐防腐隊伍尚未確定,我處積極督促基建處盡快確定施工隊,確定隊伍后,立即組織施工,于3月20日全部完工4#罐施工過程按照油田領(lǐng)導(dǎo)的安排,對4#罐地進(jìn)行了簡單維修,維修完畢后,按照充水試驗方案進(jìn)行充水試驗,在穩(wěn)壓階段,發(fā)現(xiàn)管及儲存在剝離現(xiàn)象,我處立即將見這一情況上報油田工程協(xié)調(diào)小組,在油田生產(chǎn)管理處、油氣技術(shù)管理部、基建處的現(xiàn)場勘察后,決定及繼續(xù)穩(wěn)壓24h,無異常現(xiàn)象可視為正常。繼續(xù)穩(wěn)壓24h,無異常現(xiàn)象,4#罐充水試驗完成。 1#罐施工過程 按照油田會
16、議精神,只對1#罐加強(qiáng)圈處進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)處理,施工完畢后,開始充水試驗,在穩(wěn)壓階段發(fā)現(xiàn)1#罐加強(qiáng)處有3處滲漏,檢修完畢后,繼續(xù)充水試驗,后又發(fā)現(xiàn)一處滲漏,繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)焊。鑒于此情況,在進(jìn)油階段,將進(jìn)油液位控制在加強(qiáng)圈以下。2、罐區(qū)工藝管網(wǎng)及輸油泵房改造1)更換腐蝕嚴(yán)重的原采油一、二、四廠埋地來油管線,改為地上敷設(shè);2)更換罐區(qū)工藝管網(wǎng);3)拆除1#外輸泵,安裝進(jìn)罐流量計2臺、出罐流量計1臺;4)對輸油泵房管網(wǎng)進(jìn)行改造。罐區(qū)工藝管網(wǎng)改造自春節(jié)前后開始,為保證舊管線拆除時的安全動火,我處積極組織施工單位,編制實施掃線方案,安裝管網(wǎng)臨時流程形成循環(huán)回路,利用4#罐熱水對罐區(qū)管網(wǎng)逐一吹掃。為保證施工期間的正常
17、進(jìn)出罐作業(yè),安裝臨時進(jìn)出1#罐流程。在輸油泵防改造期間,為保證正常的生產(chǎn),緊急投用一臺新輸油泵,在輸油泵房邊架設(shè)臨時流程,保證了輸油泵房的正常拆裝。2008年5月6日對輸油泵及新建罐區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行了整體聯(lián)運,達(dá)到進(jìn)油條件。3、消防系統(tǒng)根據(jù)中國石油化工集團(tuán)公司安全環(huán)保局文件中石化安技2007235號關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大型浮頂儲罐安全設(shè)計、施工、管理暫行規(guī)定(以下簡稱暫規(guī))的通知的要求,對柳屯油庫現(xiàn)有中倍數(shù)泡沫系統(tǒng)進(jìn)行整改。 主要工程量:1)新增一泡沫罐間,增設(shè)儲罐壓力式泡沫比例混合裝置一套;2)將原有中倍數(shù)泡沫比例混合器更換為低倍數(shù)泡沫比例混合器;3)將16×104m3庫區(qū)儲罐中倍數(shù)泡沫滅火系
18、統(tǒng)改造為低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)。4)更換原有泡沫管網(wǎng)。5)實現(xiàn)火災(zāi)報警系統(tǒng)與消防系統(tǒng)的聯(lián)動。2008年5月24日,分公司呂新華副經(jīng)理組織相關(guān)單位對消防系統(tǒng)進(jìn)行了專項驗收。由油田生產(chǎn)管理處、消防支隊、基建處、技術(shù)安全監(jiān)督處等幾家部門聯(lián)合簽認(rèn),準(zhǔn)予投入使用。2)施工階段Ø 泡沫管網(wǎng)充滿時間問題3月2日,消防支隊對工程中消防管網(wǎng)設(shè)計提出質(zhì)疑,認(rèn)為依據(jù)現(xiàn)有消防泵的能力,結(jié)合所設(shè)計管網(wǎng)管徑(DN200)無法保證在5分鐘內(nèi)將消防罐內(nèi)泡沫充滿整個管網(wǎng)。我處積極與設(shè)計院溝通,協(xié)商解決辦法。3月15日,由生產(chǎn)管理處牽頭,油氣技術(shù)管理部、消防支隊、設(shè)計院及我處相關(guān)人員參加,結(jié)合現(xiàn)場情況,提出補(bǔ)救方案:在新建
19、泡沫管網(wǎng)上增加4個電動蝶閥(D941H-16Q DN200),實現(xiàn)管網(wǎng)劃區(qū),達(dá)到分罐區(qū)消防的目的,并對各罐泡沫電動蝶閥按照規(guī)范要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3月18日,由局長辦公室督查科帶領(lǐng),消防支隊、技術(shù)安全監(jiān)督處、基建處等單位隨行到柳屯油庫進(jìn)行現(xiàn)場督查,認(rèn)為就目前實際情況,該方案可以執(zhí)行。隨后,設(shè)計院提交了該部分的白圖(無設(shè)計藍(lán)圖)。Ø 新老消防系統(tǒng)對接問題在消防系統(tǒng)前期施工準(zhǔn)備過程中,經(jīng)與原消防系統(tǒng)施工單位(金盾消防有限公司)聯(lián)系,新消防系統(tǒng)無法與老消防系統(tǒng)對接。經(jīng)及時與設(shè)計院溝通后,于3月14日在油田關(guān)于柳屯油庫維修工程專項會議上提出此問題,呂新華經(jīng)理要求由油氣儲運管理處、技術(shù)安全監(jiān)督處
20、、設(shè)計院、消防支隊等相關(guān)單位(部門)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)督辦。3月15日,由生產(chǎn)管理處牽頭,油氣技術(shù)管理部、消防支隊、設(shè)計院、油氣儲運管理處以及金盾消防等相關(guān)人員參加,對消防自控系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)研,確定為在目前設(shè)計的基礎(chǔ)上新老消防系統(tǒng)無法對接。3月26日,再次對新增PLC系統(tǒng)與原固定消防系統(tǒng)兼容聯(lián)動問題進(jìn)行了充分討論,最終達(dá)成一致意見:取消圖紙設(shè)計中消防部分的PLC控制,對現(xiàn)有火災(zāi)報警聯(lián)動系統(tǒng)進(jìn)行更新升級。Ø 泡沫電動蝶閥控制器問題4月11日,施工單位提出按設(shè)計型號購進(jìn)的泡沫電動蝶閥自身未配戴控制器,無法實現(xiàn)自控,我處立即傳真反饋于設(shè)計院,設(shè)計院于4月13日書面?zhèn)髡娲饛?fù),承認(rèn)因設(shè)
21、計人員專業(yè)間出現(xiàn)銜接問題,并提供所需35套電動閥配套控制器的型號。設(shè)計院答復(fù)后,施工單位立即與電動蝶閥廠家聯(lián)系控制器問題,并向供應(yīng)處報料,4月25日,控制器到貨,由金盾消防開始安裝,4月27日完工。Ø 泡沫液充裝問題2008年3月底,儲油主體工程已基本完成,泡沫消防系統(tǒng)亟待恢復(fù),而藍(lán)圖設(shè)計料表中遺漏了匹配的低倍數(shù)泡沫液,致使無法實現(xiàn)消防功能。鑒于此情況,我處立即向油田相關(guān)部門緊急請示,經(jīng)油田工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組決定,由我處自行購置AFFF6 水成膜型低倍數(shù)泡沫液15.5m3,我處物資站人員,迅速組織采購,及時將泡沫液充裝至新老泡沫罐內(nèi)。在5月初,為配合油田組織的消防演習(xí)活動,鑒于新充裝的
22、泡沫液質(zhì)量好,有效期長(8年),此次消防演習(xí)中消耗掉較為可惜,我處由緊急購置價格較為便宜的氟蛋白泡沫液約10t,將AFFF6 水成膜泡沫液暫時倒出后將氟蛋白泡沫液導(dǎo)入,以備消防演習(xí)使用。3)試運階段Ø 模擬調(diào)試5月11日前,完成了消防及自控系統(tǒng)的自檢和調(diào)試,同時為5月13日消防演習(xí)做準(zhǔn)備,將新泡沫罐泡沫液導(dǎo)出,更換新泡沫液,在導(dǎo)出過程中,發(fā)現(xiàn)有泡沫液從排水管漏出。經(jīng)落實,泡沫罐廠家的膠囊存在質(zhì)量問題,有破損情況,經(jīng)多方協(xié)調(diào),廠家同意更換。5月15日,新泡沫罐膠囊到位,更換后經(jīng)廠家試壓,具備使用條件。5月12日,不啟動消防泵和泡沫泵對自控聯(lián)動進(jìn)行了聯(lián)動試運。5月13日,在消防演習(xí)后清水
23、代替泡沫液對消防和自控系統(tǒng)進(jìn)行了模擬聯(lián)運。5月14日,不啟泵對消防自控系統(tǒng)進(jìn)行模擬試運,一起正常。Ø 泡沫消防聯(lián)運5月16日下午,在生產(chǎn)管理處的組織下,技術(shù)安全監(jiān)督處、油氣技術(shù)管理部、基建處、質(zhì)檢站、消防支隊、監(jiān)理等單位參加,進(jìn)行了消防及自控系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動試運,在3#罐試運過程中,發(fā)現(xiàn)新泡沫罐進(jìn)罐壓力始終低于泡沫罐要求的0.6MPa,其他一切正常,最終停止了消防及自控系統(tǒng)聯(lián)動試運。針對此次試運中存在的問題,聯(lián)系設(shè)計院重新核算新泡沫系統(tǒng)最小泡沫混合液的排量,同時對泡沫上罐時間重新校核;對原中倍數(shù)泡沫泵的聯(lián)動程序進(jìn)行調(diào)整。5月17日,在生產(chǎn)管理處的組織下,技術(shù)安全監(jiān)督處、油氣技術(shù)管理部、基
24、建處、消防支隊、設(shè)計院、油氣儲運管理處、監(jiān)理等單位參加,通過手動啟動泡沫系統(tǒng)一切正常,但發(fā)現(xiàn)新老泡沫罐無法實現(xiàn)自動銜接、新泡沫罐因沒有設(shè)計電動閥及相關(guān)自控元件而無法實現(xiàn)自動控制。試運結(jié)束后,生產(chǎn)管理處要求設(shè)計院于5月18日上午11:00前拿出具體解決方案。5月18日上午,在生產(chǎn)管理處的組織下,技術(shù)安全監(jiān)督處、油氣技術(shù)管理部、規(guī)劃計劃部、基建處、消防支隊、設(shè)計院、油氣儲運管理處、監(jiān)理、泡沫罐廠家及施工單位參加,手動操作泡沫滅火系統(tǒng)對3#罐進(jìn)行試運,初步測得泡沫到達(dá)罐頂所需時間約4分鐘,滿足設(shè)計要求。根據(jù)5月18日消防系統(tǒng)試運協(xié)調(diào)會安排,按照設(shè)計院的調(diào)整內(nèi)容,我處對消防系統(tǒng)自動化控制和電氣調(diào)整改造
25、下一步工作進(jìn)行了安排,具體如下:由金盾消防公司負(fù)責(zé)對泡沫泵程序進(jìn)行修改,實現(xiàn)在滅火過程中始終運行兩臺泡沫泵,19日完成;由油建三處負(fù)責(zé)在新建消防泡沫罐出口增設(shè)電動閥門和電接點壓力表,實現(xiàn)新泡沫罐出液自動化,23日完成安裝;由金盾消防公司負(fù)責(zé),按照設(shè)計院的調(diào)整單內(nèi)容對消防聯(lián)動啟動程序進(jìn)行修改,22日完成;施工及調(diào)試23日完成后,進(jìn)行系統(tǒng)整體聯(lián)運、驗收。實施進(jìn)度表序號內(nèi)容完成時間備注1、調(diào)整設(shè)計5月18日2、泡沫泵程序修改5月20日3、消防聯(lián)動程序修改5月22日22日繼電器到貨4、購料(電動閥、電接式壓力表等)5月22日22日到貨5、施工安裝調(diào)試5月23日6、消防系統(tǒng)整體聯(lián)運、驗收5月24日
26、16; 泡沫消防系統(tǒng)驗收5月24日,分公司呂新華副經(jīng)理組織相關(guān)單位對消防系統(tǒng)進(jìn)行了專項驗收,根據(jù)試運結(jié)果,消防系統(tǒng)整體運行良好,符合設(shè)計及相關(guān)消防規(guī)范要求,技術(shù)安全監(jiān)督處、消防支隊等幾家單位聯(lián)合簽認(rèn)準(zhǔn)予投入使用。4、自控部分改造這部分工作量主要包括圍繞消防系統(tǒng)配套自控部分以及光柵感溫系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的改造。主要工程量:1)拆除4#、5#罐光柵感溫火災(zāi)傳感器,安裝TGW-100C型光線光柵感溫火災(zāi)探測器(安裝間隔按照暫規(guī)要求為3m),更新中控舊信號處理器改為TGW-100C型光線光柵感溫信號處理器。2)更新中控室火災(zāi)報警系統(tǒng)。3)在罐區(qū)重新布置手動火災(zāi)報警按鈕,接入中控室火災(zāi)報警系統(tǒng)。4)將泡
27、沫電動閥和泡沫泵房電動閥與消防系統(tǒng)聯(lián)動。5)新增4臺攝像機(jī),用于監(jiān)視4#、5#儲油罐,數(shù)據(jù)接入中控室顯示。本次自控改造主要為消防配套設(shè)施的改造,在白圖審查階段,為控制投資,取消了紅外報警系統(tǒng)的設(shè)計,而在儲油階段,為保證安全,我處自行完善了紅外報警系統(tǒng)。在油田投資控制的大環(huán)境下,我處將計量間自控部分納入處內(nèi)部項目,由我處計量研究所獨立承擔(dān),未進(jìn)入油庫工程。其改造與計量間施工同步。5月24日,與消防系統(tǒng)進(jìn)行了聯(lián)合驗收,運轉(zhuǎn)正常。5、罐區(qū)接地系統(tǒng)改造這部分與罐體改造同步施工,主要工程量:1)各儲油罐浮頂與罐體做等電位連接;2) 更新2#、3#、5#罐區(qū)接地網(wǎng);3)在2#、3#、5#罐扶梯口設(shè)置人體防
28、靜電設(shè)施;4)在2#、3#、5#罐頂取樣口兩側(cè)1.5m外各設(shè)一組接地設(shè)施,以消除人體靜電及取樣繩索、檢尺工具等接地。5)對庫區(qū)所有更新電氣設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬外露導(dǎo)電部分均做可靠接地。 1、 計量間改造施工1) 主要施工內(nèi)容在儲油期間,是改造計量間的最佳時機(jī),“時間短,工作量大”主要工作量:1)拆除原外輸計量裝置一套;2)拆除來油消氣器8臺。3)更換大小計量間所有管溝匯管;4)對大計量間地面管路系統(tǒng)進(jìn)行整體布局,全面改造。5)對泄壓流程進(jìn)行整改。計量間整體施工歷時一月有余,現(xiàn)已全部投入使用,目前運轉(zhuǎn)正常。2) 施工組織過程Ø 儲油前掃線及動火連頭2008年5月31日對站內(nèi)管網(wǎng)
29、進(jìn)行了清掃,并由六處對計量間外來油管線進(jìn)行了動火連頭,標(biāo)志著計量間改造開始。動火連頭工作涉及到五個采油廠六個聯(lián)合站和六條輸油管線,共計4個動火點和1個安裝點。為避免各線回壓不同造成偏流,同時考慮根據(jù)現(xiàn)場動火點的布局,便于現(xiàn)場動火作業(yè)、盡量縮短動火時間,掃線過程采用逐線清掃的方式,先掃各采油廠管線再進(jìn)行站內(nèi)管網(wǎng)及外輸流程的清掃,先后次序為:一廠、三廠、二廠、五廠、小計量間、馬寨、大計量間、外輸中洛管線。單線掃完后,利用油庫計量間內(nèi)的齒輪泵對相應(yīng)管線抽空泄壓(泄至常壓),并將排污匯管內(nèi)存油抽空,管線泄壓后立即開始動火連頭。7:30掃線作業(yè)正式開始,至12:00全部清掃完畢,前后歷時4.5h。由于掃
30、線與動火連頭穿插進(jìn)行,9:00第一個動火點(一廠來油管線連頭)開始動火,至14:30左右,動火連頭和安裝工作全部完成。啟輸后來油通過前期預(yù)制好的臨時流程進(jìn)罐儲存。Ø 大小計量間改造由于設(shè)計不符合實際需要,計量間改造方案由項目部現(xiàn)場確定,取消了將匯管抬出地面、搭建操作平臺的設(shè)計。仍然利用原有管溝,將管溝內(nèi)匯管全部更換,同時將計量間流量計平臺整體降低。在本次改造中,鑒于工程投資緊張,我處自行組織力量,自備材料,完善了計量間數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的改造,與計量間改造同步實施。中洛恢復(fù)外輸時間只有20天左右時間,短短20天時間完成計量間改造,施工難度是巨大的,為此,我處積極組織技術(shù)力量,在沒有藍(lán)圖指導(dǎo)
31、的情況下,多次討論,反復(fù)論證,制定了“先搶外銷,再干來油”的施工目標(biāo),在20天左右的時間里,完成大計量間外銷流程的施工。大計量間施工作業(yè)面窄,無法利用大型吊裝實施,大大增加了拆除管線的難度和施工動火的危險性,針對這種情況,我處項目部指揮施工隊伍,利用大計量間的航吊吊運拆除管線及其他設(shè)施,同時安全監(jiān)護(hù)人員二十四小時監(jiān)護(hù)施工隊伍的動火、起重等危險作業(yè)。6月20日,外銷流程完成,為保證來油計量流程的安全施工,項目部積極制定方案,為外銷流程單獨設(shè)計了一套排污流程。6月21日正式向中洛外銷原油。隨后,來油計量流程及小計量間流程繼續(xù)緊張施工。小計量間流程改造不大,進(jìn)將三條匯管進(jìn)行了更換。同時拆除進(jìn)口油流程
32、。Ø 輸油前掃線及動火連頭2008年7月10日計量間施工全部完畢,鑒于油庫流程不具備掃線條件,利用二廠熱水對臨時流程管網(wǎng)進(jìn)行了清掃,并由六處對計量間外來油管線及進(jìn)罐流程進(jìn)行動火連頭及安裝。這標(biāo)志著計量間開始與罐區(qū)管網(wǎng)對接。動火連頭及安裝工作涉及到五個采油廠六個聯(lián)合站同時停輸,共計1個動火點和6個安裝點。7月11日21:00開始掃線,7月12日3:30掃線水量達(dá)到760m3,油庫接到水頭后,采油四廠、一廠、三廠(明一聯(lián)、馬寨聯(lián))、五廠停輸并倒通一廠、三廠、五廠聯(lián)合站內(nèi)反掃流程,關(guān)閉來油臨時流程流量計出口閥門(保留一廠來油流程暢通),同時停止外輸煉廠,并關(guān)閉臨時流程去煉廠控制閥門,同時將
33、二廠外輸排量控制在60m3/h。待油庫見到清水后,開始對一廠、三廠和五廠管線進(jìn)行反掃操作。反掃結(jié)束后,又對馬寨、煉廠臨時流程進(jìn)行掃線。8:30掃線、泄壓結(jié)束。開始同時對6個安裝點及1個動火連投點進(jìn)行施工。動火施工8小時,下午16:30個采油廠先后恢復(fù)外輸。標(biāo)志著計量間改造完成。計量間改造意義重大。首先,更換了所有運行二十余年的舊管線,徹底解決了油庫站內(nèi)管線腐蝕嚴(yán)重、頻繁穿孔等一系列問題;其次,針對生產(chǎn)實際,優(yōu)化了輸油工藝,為今后的平穩(wěn)生產(chǎn),提供了便利。2、 鍋爐房改造鍋爐房改造,不影響正常儲油、輸油任務(wù)的完成,故推后進(jìn)行,現(xiàn)已基本完工,主要工作量:1)拆除原1#鍋爐(已報廢),更換一臺6t/h
34、蒸汽鍋爐;2)更換一套20t/h全自動軟水器;3)拆除原除氧設(shè)施,新上一臺25t/h過濾除氧器。4)更換一臺鍋爐給水泵。通過此次改造,大大提升了油庫熱力系統(tǒng)的運行能力及自動化程度。鍋爐房改造,涉及水處理部分的改造,由于受到壓減投資的影響,其水換熱系統(tǒng)沒有施工,僅購置了汽水換熱設(shè)備。2)組織儲油主體工程驗收2008年4月29日儲油主體工程完成,我處工程項目部組織油田相關(guān)處部室、監(jiān)理單位以及施工單位對工程進(jìn)行了中間交接。5月21日,分公司趙化廷副總組織相關(guān)單位對儲油主體工程進(jìn)行了綜合驗收并對投產(chǎn)前條件進(jìn)行了確認(rèn)。消防系統(tǒng)專項驗收:消防系統(tǒng)工藝安裝部分,自控和聯(lián)動部分分別于2008年4月28日安裝完
35、成,我處項目部組織監(jiān)理、施工單位于2008年5月6日完成消防系統(tǒng)的單體調(diào)試。5月12日,基建處、消防支隊等相關(guān)單位組織進(jìn)行的整體試運,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在電動閥門內(nèi)漏、法蘭密封不嚴(yán)、3#消防泵出口閥門無法實現(xiàn)自動控制、1#消防泵程序設(shè)計錯誤四個問題,需做進(jìn)一步完善。針對存在問題,我處積極協(xié)調(diào)施工單位、設(shè)計院等相關(guān)部門,拿出整改意見,經(jīng)油田工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后、立即組織整改。隨后,項目部組織力量,又多次進(jìn)行消防整體聯(lián)運。5月24日,分公司呂新華副經(jīng)理組織相關(guān)單位對消防系統(tǒng)進(jìn)行了專項驗收,整體聯(lián)運非常成功,技術(shù)安全監(jiān)督處、消防支隊等幾家單位聯(lián)合簽認(rèn),準(zhǔn)予投入使用。2、組織16×104m3儲
36、油罐充水試驗在儲油罐改造完畢后,鑒于工期緊迫(當(dāng)時停止外輸中洛時間為4月初,而儲罐3月底完成2#、3#、5#罐罐體改造),同時考慮除2#罐外,其他罐罐底板未經(jīng)大幅更換,只是對2#罐進(jìn)行充水試壓,并對3#、5#罐進(jìn)行浮艙升降試驗。在主體工程完畢后,洛煉停產(chǎn)檢修時間又推后至5月中旬,為充分保證儲油期間的安全,我處及時將大罐試壓情況向油田領(lǐng)導(dǎo)作出匯報,油田領(lǐng)導(dǎo)在聽取匯報后,果斷做出指示:迅速對1#、3#、4#、5#罐以及應(yīng)急備用罐8#罐進(jìn)行充水試驗。隨后,我處項目部立即組織人員制定充水試驗方案,利用消防水及2#罐試壓用水對其他罐進(jìn)行試運,依次完成1#、3#、5#、4#、8#罐的充水試驗。充水試驗進(jìn)度
37、安排罐號液位(m)體積(m3)進(jìn)水用時(d)保壓時間(d)倒罐用時(d)排罐底水用時(d)1#1114000611.513#11140001.511.514#13.537450121415#13.537450412.568#7200002.516柳屯油庫維修儲罐充水試驗完成情況統(tǒng)計表罐號開始充水時間充水完成時間液位(m)備注1罐2008年5月8日2008年5月20日10.535加強(qiáng)圈處有3處腐蝕滲漏,進(jìn)行修復(fù)后重新上水試驗2罐 2008年3月17日2008年3月26日10.730三處舊鋼板腐蝕穿孔,腐蝕穿孔的大體方位與罐體基礎(chǔ)滲水方位一致;浮艙有3處腐蝕穿孔。修復(fù)后重新上水。3罐2008年5月
38、15日2008年5月22日10.550加強(qiáng)圈西北角有一處腐蝕滲漏,修復(fù)后重新上水。4罐2008年6月3日2008年6月6日14.764罐體環(huán)氧護(hù)坡有裂痕,其他正常。5罐2008年5月22日2008年6月4日14.615充水試驗完畢后,各罐均具備了高罐位儲油條件。3、動火連頭及投產(chǎn)組織為了確保計量間改造工作不影響油庫正常生產(chǎn),需對采油廠來油管線與臨時來油計量流程(已于5月25日前完成)進(jìn)行動火連頭。本次動火連頭涉及到5個采油廠6座計量站以及石油化工總廠,動火點多,涉及面廣,錯綜復(fù)雜,為了確保動火連頭安全有序進(jìn)行,我處組織安全、技術(shù)等相關(guān)專業(yè)人員共同編制了柳屯油庫16×104m3庫區(qū)維修
39、工程管線動火連頭及投產(chǎn)組織方案,明確了處內(nèi)各基層單位分工與責(zé)任,同時將需要各相關(guān)單位配合的停輸、啟輸?shù)染唧w參數(shù)要求納入方案中。方案經(jīng)油田有關(guān)部門審批后,我處立即組織施工單位做好動火連頭各項準(zhǔn)備工作,5月31日,柳屯油庫停止外輸中洛,向柳屯油輸油的5個采油廠同時停止輸油,反輸掃線后,動火連頭開始。經(jīng)8個多小時的緊張作業(yè),動火連頭如期完成,16×104m3儲油罐正式開始儲油。儲油歷時58天,總儲量最高達(dá)89211t(為歷史最大儲油量)。儲油期間為確保儲油罐安全運行,提高安全儲油系數(shù),我處嚴(yán)格按照充水試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行儲油液位控制,通過合理調(diào)節(jié)各儲油罐儲油量,使各儲油罐均控制在安全液位以下運行,
40、確保了儲油安全。儲油期間各罐最大儲油液位統(tǒng)計表油罐1#罐2#罐3#罐4#罐5#罐試水液位(m)10.53510.73010.55014.76414.615最高油位(m)9.23211.0409.47412.35913.900(二)輸油投產(chǎn)情況計量間改造分為兩個階段,第一階段為外銷計量投產(chǎn)階段,2008年6月21日11:00,柳屯油庫開始出罐外輸;第二階段為采油廠計量系統(tǒng)投產(chǎn)階段,2008年7月11日計量間改造整體完工,7月12日正式投運。為順利完成計量間投產(chǎn)工作,我處組織技術(shù)力量,提前編寫柳屯油庫16×104m3庫區(qū)維修工程計量間改造掃線及投產(chǎn)組織方案,并經(jīng)過油氣技術(shù)管理部審批。成立
41、現(xiàn)場指揮組,合理組織,有序指揮,保證了計量間的順利投產(chǎn)。油庫工程投產(chǎn)組織難度大,動火點多、涉及采油廠多,為油庫建成投產(chǎn)以來所沒有。各采油廠同時停輸亦開建庫投產(chǎn)以來之先河。在這兩次動火連頭工程中,我處各基層單位,通力配合、統(tǒng)一協(xié)調(diào),順利完成了儲油、輸油兩次投產(chǎn)工作,確保了安全儲油和安全輸油任務(wù)的順利完成。附件1:工程大事記附件2:柳屯油庫16×104m3庫區(qū)及系統(tǒng)配套維修工程施工過程統(tǒng)計附件3:工程相關(guān)會議紀(jì)要附件1:工程大事記2007年9月 中原油田接到中石化股份公司發(fā)布的洛陽分公司進(jìn)行為期56天的檢修,中原油田做好儲油10.24萬噸通知2007年10月30日 委托中原石油勘探局勘察
42、設(shè)計研究院編制油庫工程的可行性研究報告2007年11月19日 設(shè)計院完成可研2007年11月20日 我處領(lǐng)導(dǎo)到北京向中石化股份公司進(jìn)行了工程準(zhǔn)備工作匯報2007年11月20日 中石化總部召開柳屯油庫改造動員會議2007年11月30日 中石化股份公司油田事業(yè)部組織專家對中原油田柳屯油庫16×104m3庫區(qū)及系統(tǒng)配套改造工程可行性研究報告進(jìn)行了審查2007年11月27日 油田召開專項會議,迅速展開工程的前期工作2007年11月27日 油田成立了柳屯油庫維修工程油田協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組2007年12月1日 工程項目部開始全面運作2007年12月5日 第一家施工隊伍(油建三處)進(jìn)入現(xiàn)場施工,工程施工
43、正式啟動2007年12月7日 油氣儲運管理處向施工單位發(fā)邀請函2007年12月10日 進(jìn)行工程招標(biāo),同時委托設(shè)計院對該工程進(jìn)行施工圖設(shè)計2007年12月20日 本工程第一份藍(lán)圖(2#罐機(jī)制部分)出臺2007年12月30日 設(shè)計院完成了消防系統(tǒng)第一版白圖2008年1月2日 油氣技術(shù)部組織,技術(shù)安全監(jiān)督處、基建處、消防支隊、油氣儲運管理處、監(jiān)理、各施工單位以及設(shè)計院相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員參加,對白圖進(jìn)行了會審2008年1月下旬 設(shè)計院完成了消防系統(tǒng)藍(lán)圖2008年1月31日 我處將消防系統(tǒng)藍(lán)圖報送消防支隊進(jìn)行消防設(shè)計審核2008年2月初 設(shè)計院完成了工程設(shè)計概算書2008年3月2日 消防支隊對工程中消防管
44、網(wǎng)設(shè)計提出質(zhì)疑2008年3月14日 分公司呂新華副經(jīng)理召開柳屯油庫維修工程專項會議,對投資等重大事項進(jìn)行了明確2008年3月15日 由生產(chǎn)管理處牽頭,油氣技術(shù)管理部、消防支隊、設(shè)計院及我處相關(guān)人員參加,結(jié)合現(xiàn)場情況,提出消防系統(tǒng)補(bǔ)救方案2008年3月18日 由局長辦公室督查科帶領(lǐng),消防支隊、技術(shù)安全監(jiān)督處、基建處等單位隨行到柳屯油庫進(jìn)行現(xiàn)場督查認(rèn)為消防系統(tǒng)補(bǔ)救方案可行2008年3月底 儲油主體工程基本完成2008年4月29日 儲油主體工程完成,我處工程項目部組織油田相關(guān)處部室、監(jiān)理單位以及施工單位對工程進(jìn)行了中間交接2008年5月6日 對輸油泵及新建罐區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行了整體聯(lián)運,確定達(dá)到進(jìn)油條件20
45、08年5月11日 完成了消防及自控系統(tǒng)的自檢和調(diào)試2008年5月13日 油田領(lǐng)導(dǎo)組織柳屯油庫消防演習(xí),同時對消防系統(tǒng)進(jìn)行了測試2008年5月16日 在生產(chǎn)管理處的組織下,技術(shù)安全監(jiān)督處、油氣技術(shù)管理部、基建處、質(zhì)檢站、消防支隊、監(jiān)理等單位參加,進(jìn)行了消防及自控系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動試運2008年5月21日 分公司趙化廷副總組織相關(guān)單位對儲油主體工程進(jìn)行了綜合驗收并對投產(chǎn)前條件進(jìn)行了確認(rèn)2008年5月24日 分公司呂新華副經(jīng)理組織相關(guān)單位對消防系統(tǒng)進(jìn)行了專項驗收2008年5月30日 柳屯油庫儲油主體工程投運并開始儲油2008年5月31日 對站內(nèi)管網(wǎng)進(jìn)行了清掃,并由六處對計量間外來油管線進(jìn)行了動火連頭,計量
46、間改造開始2008年6月20日 計量間外銷流程完成2008年6月21日 柳屯油庫正式向中洛外銷原油2008年7月11日 計量間改造整體完工2008年7月12日 計量間正式投運2008年8月 鍋爐房改造完畢結(jié)束 附件2:柳屯油庫工程施工過程統(tǒng)計第一階段序號專業(yè)序號開始時間完成時間具體工程量一儲罐部分(一)1#罐12008年3月6日2008年4月13日加強(qiáng)圈焊接補(bǔ)強(qiáng)板(二)2#罐機(jī)制部分12007年12月23日2008年1月14日更換20塊邊緣板和48塊中幅板22007年12月16日2008年1月4日對腐蝕嚴(yán)重的加強(qiáng)圈罐壁處進(jìn)行板帶補(bǔ)強(qiáng)32008年1月15日2008年1月16日在泡沫擋板與罐壁間增
47、加4處人行通道42008年4月1日2008年4月1日對檢尺孔不符合規(guī)范處進(jìn)行整改52008年1月18日2008年1月18日增加緊急排水裝置2個62008年1月22日2008年1月23日更換擋雨板72008年1月10日2008年1月16日增加清掃孔1個82008年1月15日2008年1月30日對加強(qiáng)圈及罐底大沿各一圈保溫層級保護(hù)層進(jìn)行更換92008年1月15日2008年2月1日更換加熱器采用內(nèi)伸式加熱器,罐周圍布有加熱環(huán)管102008年1月15日2008年1月16日更換中央排水管112008年1月22日2008年1月23日更換一次密封裝置122008年1月17日2008年1月23日更換刮蠟機(jī)構(gòu)防
48、腐部分12008年2月17日2008年3月4日罐底板及1.8m以下罐壁玻璃鋼防腐22008年3月6日2008年3月7日更換罐內(nèi)外犧牲陽極:mg合金犧牲陽極6個 ,22kg/個;Al合金犧牲陽極20個 ,16kg/個(三)3#罐機(jī)制部分12007年12月16日2007年12月27日清罐22008年1月14日2008年1月15日對腐蝕嚴(yán)重的邊緣板處進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)維修,罐底板西北角修補(bǔ)2塊大約300cm3補(bǔ)強(qiáng)板32007年12月27日2008年1月14日對腐蝕嚴(yán)重的加強(qiáng)圈罐壁8處穿孔處進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)后,對加強(qiáng)圈以上帶狀腐蝕部位進(jìn)行板帶補(bǔ)強(qiáng)42008年1月16日2008年1月16日對浮頂板浮艙部位3處漏油處進(jìn)
49、行補(bǔ)焊修復(fù)52008年2月29日2008年3月1日在泡沫擋板與罐壁間增加4處人行通道62008年4月1日2008年4月1日對檢尺孔不符合規(guī)范處進(jìn)行整改72008年2月29日2008年3月1日增加緊急排水裝置2個82008年3月4日2008年3月7日更換擋雨板92008年2月11日2008年2月17日更換加熱器102008年2月9日2008年2月9日更換中央排水管112008年1月23日2008年1月29日對加強(qiáng)圈及罐底大沿各一圈保溫層保護(hù)層進(jìn)行更換防腐部分12008年3月2日2008年3月3日內(nèi)防:對浮頂下表面、1.8m以上罐壁及罐內(nèi)剛質(zhì)附件進(jìn)行防腐。對罐底板及1.8m高罐壁進(jìn)行玻璃鋼防腐22
50、008年2月15日2008年3月1日外防:對浮頂上表面、盤梯平臺、加強(qiáng)圈及抗風(fēng)圈等相關(guān)構(gòu)件進(jìn)行防腐32008年2月27日2008年3月2日更換罐內(nèi)外犧牲陽極:mg合金犧牲陽極6個 ,22kg/個;Al合金犧牲陽極20個 ,16kg/個(四)4#罐機(jī)制部分12008年2月4日2008年2月29日清罐22008年3月1日2008年3月13日加熱器利舊維修32008年3月23日2008年3月24日中央排水管試壓42008年4月3日2008年4月3日刮蠟機(jī)構(gòu)局部維修52008年3月19日2008年3月25日更換罐內(nèi)外犧牲陽極(五)5#罐 機(jī)制部分12007年12月18日2008年1月18日清罐22008年3月26日2008年3月31日更換一、二次密封32008年2月26日2008年3月28日更換刮蠟機(jī)構(gòu)42008年3月11日2008年3月11日增加緊急排水裝置3套52008年3月11日2008年3月12日在導(dǎo)向柱處增加梯子平臺一個,供二分水器用62008年2月16日2008年2月16日在泡
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