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文檔簡(jiǎn)介

1、編輯ppt1凈化裝置安全培訓(xùn)變換相關(guān)事故及管道腐蝕案例馬小東2012-11-28編輯ppt2一、事故事故經(jīng)過(guò) 2000 年9月,某化肥廠(chǎng)變換變換工段正處于停車(chē)檢修后的開(kāi)車(chē)階段。變換變換爐正常接氣后,系統(tǒng)逐漸加量,調(diào)整工藝指標(biāo)。在此過(guò)程中,變換變換系統(tǒng)傳來(lái)一陣悶響,變換變換系統(tǒng)壓力迅速下降。工藝操作人員立即進(jìn)行緊急停車(chē)處理。處理完畢后發(fā)現(xiàn),變換變換氣換熱器 下部膨脹節(jié)裂開(kāi)一道約20cm 的口。該設(shè)備進(jìn)行了約 3 天的檢修恢復(fù)。運(yùn)行后為帶病設(shè)備,監(jiān)控運(yùn)行。事故一:變換事故一:變換氣換熱器下部膨脹節(jié)爆炸編輯ppt3二、事故事故原因分析(一)變換變換系統(tǒng)停車(chē)時(shí)間較長(zhǎng),變換變換氣換熱器 管殼程存在溫差。

2、在開(kāi)車(chē)接氣過(guò)程中,因變換爐內(nèi)高溫氣體帶入 變換變換氣換熱器 內(nèi),造成短時(shí)間內(nèi)管殼程溫差迅速上漲,熱應(yīng)力過(guò)大,引起設(shè)備材料產(chǎn)生變化,超過(guò)設(shè)備的承受能力。造成設(shè)備爆炸事故事故。(二)變換變換氣換熱器 制造存在缺陷,膨脹節(jié)沒(méi)起到相應(yīng)作用。變換變換氣換熱器下部膨脹節(jié)編輯ppt4三、防范措施(一)系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)后應(yīng)開(kāi)啟變換變換升溫系統(tǒng),或先接入少量水煤氣預(yù)熱設(shè)備,在變換變換爐前放空,消除變換變換氣換熱器 溫差后,再逐漸加量。(二)嚴(yán)格控制操作步驟,接氣開(kāi)車(chē)時(shí)控制好溫度、壓力、生產(chǎn)負(fù)荷加減應(yīng)緩和,不能大開(kāi)大關(guān),避免因工藝指標(biāo)波動(dòng)而引起的設(shè)備事故事故。(三)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、原理,掌握其操作技能

3、、要點(diǎn)。變換變換氣換熱器下部膨脹節(jié)爆炸編輯ppt5事故經(jīng)過(guò)與緊急處理: 1997年10月11日7:58,某德士古氣化的甲醇裝置變換入口分離器F7101液位8分鐘內(nèi)從38mm猛漲到636mm,現(xiàn)場(chǎng)可聽(tīng)到管道水擊聲,雖經(jīng)排放,液位仍居高不下,引起變換爐進(jìn)水,催化劑床層溫度下跌至其活性溫度以下,操作人員通過(guò)HV7101閥將合成氣放火炬一部分,但爐溫仍快速下降。9:30進(jìn)中變爐氣量只有60000m3/h,HV7101開(kāi)度35%,分離器液位仍未下降。系統(tǒng)生產(chǎn)不能維持,甲醇及CO系統(tǒng)被迫停車(chē)。甲醇停車(chē)后中變爐氮?dú)庋h(huán)升溫。12日4:00,合成開(kāi)車(chē)。12日18:35,CO壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)。事故二:中變爐床層垮溫編

4、輯ppt6事故原因: 從DCS調(diào)出的數(shù)據(jù)來(lái)看,當(dāng)時(shí)德士古負(fù)荷無(wú)大的波動(dòng),合成氣流量、壓力較平穩(wěn),無(wú)明顯變化,合成氣帶入中變爐的水應(yīng)為液態(tài)水。而德士古1#洗滌塔液位于7:40開(kāi)始由1110mm下降,8:05降至803mm,說(shuō)明在這段時(shí)間內(nèi)有帶水現(xiàn)象,帶水可能是由于洗滌塔頂部除沫器損壞或回水管堵塞。事故后果及損失:造成甲醇停車(chē)18.5小時(shí),CO停車(chē)33小時(shí)。中變爐床層垮溫編輯ppt7 1、事故經(jīng)過(guò): 93年11月14日,某廠(chǎng)德士古氣化爐投料成功,凈化接氣開(kāi)車(chē),煤氣入爐后,操作人員發(fā)現(xiàn)煤氣水分離器報(bào)警,立即通知巡檢排放,繼而發(fā)現(xiàn)一變爐溫度下降較快,立即作出入工段放空的處理。調(diào)度通知?dú)饣袣?,合成氣?/p>

5、炬放空,洗滌塔液位指示稍高但沒(méi)有高限報(bào)警。 凈化重新對(duì)變換系統(tǒng)升溫后,接氣生產(chǎn)。15日14:00再次發(fā)現(xiàn)煤汽水分離器報(bào)警,一變爐溫度下降57 。立即進(jìn)行緊急停車(chē),氣化切斷了文丘里灰水及洗滌塔塔盤(pán)給水,洗滌塔液位仍無(wú)下降趨勢(shì),判定洗滌塔液位計(jì)誤指示,后計(jì)算機(jī)重新組態(tài)洗滌塔壓差,靠壓差值判斷塔的液位維持系統(tǒng)運(yùn)行。事故三:變換爐催化劑水淹事故編輯ppt82. 事故損失: 造成凈化預(yù)變和一變催化劑被淹,活性下降,系統(tǒng)阻力增加,被迫停車(chē)三天。3. 事故原因: 洗滌塔玻璃板液位計(jì)被黑水污染,無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)判斷液位高低; 氣化爐激冷環(huán)垢堵嚴(yán)重,激冷水無(wú)法加量,造成灰水補(bǔ)充聯(lián)鎖閥打開(kāi),洗滌塔循環(huán)泵打量很??; 洗滌塔

6、入高壓閃蒸罐黑水管線(xiàn)堵,二次疏通后再次被堵,流量計(jì)取壓管堵后得不到正確判斷,造成洗滌塔無(wú)法排水; 凈化操作人員無(wú)處理該類(lèi)事故的經(jīng)驗(yàn),未能及時(shí)切氣停車(chē),造成大量積水帶入預(yù)變爐、一變爐,致使?fàn)t溫較低。變換爐催化劑水淹事故編輯ppt9 德士古爐有停車(chē)機(jī)會(huì)時(shí),需對(duì)其進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查水洗塔頂除沫器及回流管。杜絕氣化車(chē)間洗滌塔液位高限操作,發(fā)現(xiàn)液位指示不準(zhǔn)或不靈敏及時(shí)聯(lián)系儀表進(jìn)行調(diào)校處理;現(xiàn)場(chǎng)和中控定期校對(duì)液位計(jì)等儀表,最少每班一次。 加強(qiáng)管理,提高操作人員責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平及判斷處理事故能力; 氣化和凈化操作人員應(yīng)精心操作,相互加強(qiáng)聯(lián)系,遇到異常情況應(yīng)及時(shí)向調(diào)度匯報(bào)。對(duì)氣化車(chē)間“黑水管堵24小時(shí)停車(chē)的規(guī)

7、定”重新修正;加強(qiáng)凈化入工段分離器的排放,發(fā)現(xiàn)高限報(bào)警立即切氣,入工段放空,待查明原因方可接氣生產(chǎn)。兩起床層進(jìn)水事故教訓(xùn)和防范措施編輯ppt10事故經(jīng)過(guò): 1991年8月6日,某化肥廠(chǎng)正常生產(chǎn)時(shí),中變爐突然發(fā)生爆炸,爐體攔腰炸斷、爐內(nèi)弊板飛出,落在35m處廠(chǎng)區(qū)道路上,砸死1人。爆炸氣浪將飽和熱水塔掀翻,壓壞廠(chǎng)房和設(shè)備。事故原因: 經(jīng)過(guò)分析,爆炸的原因是設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)期超溫過(guò)熱,(持續(xù)時(shí)間在2000小時(shí)以上)。引起設(shè)備局部氧化、蠕脹、裂縫,產(chǎn)生材料脆性蠕變斷裂而爆炸。造成設(shè)備局部超溫的主要原因是變換爐內(nèi)保溫層局部損壞。事故四:變換爐爆炸事故事故四:變換爐爆炸事故編輯ppt11事故教訓(xùn): 變換爐內(nèi)保

8、溫層施工時(shí),必須選用耐火質(zhì)量高的保溫器材,施工單位必須選擇具有一定資質(zhì)的建筑隊(duì)伍,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 加強(qiáng)對(duì)變換爐爐壁溫度的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)溫度超高,應(yīng)及時(shí)處理。定期檢查爐內(nèi)壁保溫材料完好,發(fā)現(xiàn)損壞,及時(shí)處理。 嚴(yán)格工藝指標(biāo),嚴(yán)禁超溫、超壓。變換爐爆炸事故變換爐爆炸事故編輯ppt12 1994年5月20日下午3點(diǎn)30分,河北宣化化肥廠(chǎng)凈化車(chē)間變換工段熱交換器入口處丁字形立管突然爆炸。一塊重約79千克、面積為約089立方米的管壁被炸飛水平距離113米遠(yuǎn)。 大量含有混合氣體、可燃?xì)怏w、有毒有害氣體高速?lài)姙a,引起空間氣體爆炸,殃及正在離爆炸處僅3米遠(yuǎn)的11名堵漏作業(yè)人員,當(dāng)場(chǎng)造成3人死亡,8人受傷。其中7人重傷

9、。在實(shí)施搶救的過(guò)程中,先后又有5人死亡。事故造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)130萬(wàn)元。事故五:宣化變換520爆炸事故回顧編輯ppt13 事故發(fā)生后,廠(chǎng)內(nèi)組織的工程技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘察。經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備材質(zhì)的金相分析,對(duì)管壁測(cè)厚及介質(zhì)等因素方面的分析,認(rèn)定事故的發(fā)生與管內(nèi)介質(zhì)對(duì)管道的超常不均勻化學(xué)腐蝕、氣體沖刷、管道局部嚴(yán)重減薄、應(yīng)力集中,導(dǎo)致其工段熱交換器丁字立口處不能承受當(dāng)時(shí)的工藝、壓力指標(biāo),引起突然爆炸。 事故原因是在系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重的情況下, 對(duì)管線(xiàn)嚴(yán)重腐蝕的后果認(rèn)識(shí)不足, 未能及時(shí)更換管線(xiàn)所致。為防止同類(lèi)事故需采取以下措施: 1 嚴(yán)格控制半水煤氣中的硫含量; 2 嚴(yán)格控制變換系統(tǒng)原料氣中濕含量和溫度, 防

10、止冷凝; 3 加強(qiáng)壓力管道管理, 建立測(cè)厚制度, 發(fā)現(xiàn)泄漏要檢查分析原因, 弄明情況, 及時(shí)處理。 宣化變換520爆炸事故回顧編輯ppt14 某20萬(wàn)噸甲醇裝置變換水洗塔材質(zhì)為CS,在投入運(yùn)行6-7年后,大修時(shí)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了塔體壁厚檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),塔體中有多處壁厚為,相對(duì)原壁厚,減薄相當(dāng)嚴(yán)重; 在筒體部位有多處鼓泡和大片的環(huán)狀裂紋,且在塔底氣液兩相處和每層塔盤(pán)上方的處居多,大的鼓泡其直徑約為,中間鼓起,裂紋呈放射線(xiàn)狀。 后該公司將此設(shè)備材質(zhì)改為16MnR+304 L復(fù)合,有效地減緩了設(shè)備腐蝕問(wèn)題。案例六:變換水洗塔腐蝕編輯ppt15 在塔體材料的斷面上也可以明顯見(jiàn)到鋼板的分層現(xiàn)象,塔釜液面上100

11、 mm 處及塔釜封頭處尤為嚴(yán)重。 鍍件均無(wú)裂紋,焊縫也無(wú)裂紋,但焊縫與母材處有一條溝縫,支承圈(材料為)與卡子(材料為 )間的交界處有明顯的腐蝕縫,縫的深度約為。這些鼓泡和裂紋并不是發(fā)生在高應(yīng)力的區(qū)域之內(nèi)。變換水洗塔腐蝕編輯ppt16 2010年月日上午點(diǎn)半左右,貴州宜化化工有限責(zé)任公司車(chē)間工作人員發(fā)現(xiàn)變換工段管道有泄漏現(xiàn)象,隨后組織公司安全檢修人員到現(xiàn)場(chǎng)查看,并制定處理方案。 點(diǎn)分左右,變換系統(tǒng)副線(xiàn)管道泄漏氣體處發(fā)生空間爆炸,造成現(xiàn)場(chǎng)5人死亡、6人受傷,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)損失約500萬(wàn)元。事故七:湖北宜化貴州子公司變換爆炸事故七:湖北宜化貴州子公司變換爆炸編輯ppt17爆炸后現(xiàn)場(chǎng)圖片爆炸后現(xiàn)場(chǎng)圖片編輯

12、ppt18爆炸后現(xiàn)場(chǎng)圖片爆炸后現(xiàn)場(chǎng)圖片編輯ppt19事故經(jīng)過(guò)與緊急處理: 1995年9月11日17:05,某廠(chǎng)德士古2#爐投料。18:30左右,合成氣引入甲醇變換系統(tǒng)充壓捉漏。19:00,發(fā)現(xiàn)變換廢鍋2進(jìn)口合成氣管線(xiàn)上焊縫泄漏。19:10,合成氣退出變換系統(tǒng)。9月12日1:39,2#德士古爐也被迫停車(chē)。 9月16日,開(kāi)啟2.0MPa氮壓機(jī)對(duì)變換系統(tǒng)充壓查漏,發(fā)現(xiàn)PG7111、PG7112及PG7122三處管道焊縫漏。事故八:變換管道開(kāi)裂事故案例分析編輯ppt20事故原因: 設(shè)計(jì)的管道選材不對(duì),在德士古合成氣中溫、中壓、強(qiáng)還原氣氛以及氣液兩相流條件下,304型不銹鋼是不合適的。 事故后果及損失:

13、使德士古爐從9月11日至11月26日無(wú)法試車(chē),并推延了甲醇開(kāi)車(chē)時(shí)間。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及防范措施: 變換管道材質(zhì)更換為普通20#碳鋼。 對(duì)已更換的管道加強(qiáng)監(jiān)測(cè),定期側(cè)壁厚。變換管道開(kāi)裂事故案例分析編輯ppt21 鎮(zhèn)海煉化公司化肥廠(chǎng)、烏魯木齊石化總廠(chǎng)化肥廠(chǎng)和寧夏化工廠(chǎng),分別于80 年代陸續(xù)從日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社引進(jìn)渣油為原料的1000 噸/ 日的合成氨生產(chǎn)裝置。 在三個(gè)廠(chǎng)分別建成開(kāi)車(chē)后的幾年里,在4114 (一氧化碳變換)工號(hào)管道先后多處發(fā)生應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,嚴(yán)重時(shí)因裂紋貫穿工藝氣外泄而著火。當(dāng)時(shí)為了繼續(xù)生產(chǎn),對(duì)裂紋處進(jìn)行了補(bǔ)焊加強(qiáng),但不久即出現(xiàn)更嚴(yán)重的裂紋,最終都被迫停車(chē)更換管道。案例八:變換不銹鋼管道的腐

14、蝕編輯ppt22 經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)三個(gè)廠(chǎng)發(fā)生開(kāi)裂的管道都是材質(zhì)為SUS321TP 的奧氏體不銹鋼管道,后各廠(chǎng)陸續(xù)將變換管道換成15CrMo才避免了這種突發(fā)性管道焊縫開(kāi)裂事件。 河南龍宇煤化工變換裝置從2008年3月開(kāi)始投運(yùn)試生產(chǎn),在試運(yùn)行期間經(jīng)過(guò)15次開(kāi)停車(chē),實(shí)際運(yùn)行約10個(gè)月。在2008年10月份的運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)大量的焊接部位出現(xiàn)了嚴(yán)重的裂紋,開(kāi)始出現(xiàn)煤氣泄漏現(xiàn)象。變換不銹鋼管道的腐蝕編輯ppt23 出現(xiàn)開(kāi)裂的部位主要集中在可產(chǎn)生工藝液冷凝的焊縫附近,管子裂紋開(kāi)裂長(zhǎng)度約100 mm,且裂紋平行于環(huán)焊縫,離環(huán)焊縫熔合線(xiàn)310 mm,裂縫較為平直。 外裂紋兩邊無(wú)任何腐蝕現(xiàn)象,而內(nèi)裂紋的四周則出現(xiàn)暗

15、黑色,將裂紋打開(kāi)以后,斷口粗糙度呈冰糖狀,斷面呈黑暗色,靠?jī)?nèi)壁顏色深,外壁顯現(xiàn)深褐色,表明開(kāi)裂的時(shí)間不同,第一次裂紋擴(kuò)展的厚度幾乎占裂紋總厚度的一半左右。 由于變換304不銹鋼管道開(kāi)裂事件頻發(fā),該公司已將部分工藝氣管道更換為15CrMo鋼管道。變換不銹鋼管道的腐蝕編輯ppt24 中原大化變換裝置在出熱交換器的變換氣管線(xiàn)與AV管線(xiàn)相接以后的管線(xiàn)上,操作溫度在300以上的彎頭同樣出現(xiàn)過(guò)開(kāi)裂泄漏現(xiàn)象。中原大化相關(guān)技術(shù)人員認(rèn)為造成彎頭開(kāi)裂的原因主要是彎頭質(zhì)量問(wèn)題,所以在對(duì)彎頭檢修更換時(shí)仍使用了304材質(zhì)的彎頭。 通過(guò)對(duì)304管線(xiàn)彎頭開(kāi)裂時(shí)間段的了解,在系統(tǒng)進(jìn)行催化劑更換以后,由于不需要向煤氣中補(bǔ)加過(guò)熱

16、蒸汽,變換爐的操作水汽比為0.3左右,這以后管線(xiàn)彎頭才未再次發(fā)生開(kāi)裂。變換不銹鋼管道的腐蝕編輯ppt25 新能鳳凰變換汽提塔T2003材質(zhì)為304,塔內(nèi)件為304L,塔頂冷凝器E-21017材質(zhì)為316L。使用不到1 年時(shí)間,發(fā)現(xiàn)塔頂上部有6層塔盤(pán)共計(jì)104個(gè)泡罩腐蝕較為嚴(yán)重,且上部的塔盤(pán)比下部的腐蝕嚴(yán)重,剩余14層塔盤(pán)完好無(wú)損;塔盤(pán)支承圈與塔內(nèi)壁的焊縫有不同程度的開(kāi)裂。 T2003與E2017中間部位約1500 mm高的鮑爾環(huán)填料已逐步腐蝕粉化。案例九:變換汽提單元的腐蝕編輯ppt26 E2017管板與換熱管的環(huán)向焊縫已被腐蝕,管頭大部已經(jīng)損壞,同時(shí)管口內(nèi)壁出現(xiàn)分層現(xiàn)象。從金屬被破壞的特征分析,T2003與E2017的物料組分均沒(méi)有強(qiáng)腐蝕性物質(zhì),是典型的局部腐蝕。 專(zhuān)家認(rèn)為,濕H2S環(huán)境下,對(duì)于碳鋼,主要腐蝕

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