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文檔簡(jiǎn)介
1、非典型液壓系統(tǒng)故障案例經(jīng)典分析 堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)故障案例分析步進(jìn)式加熱爐步進(jìn)梁液壓系統(tǒng)故障案例分析全自動(dòng)皮帶拉緊裝置液壓系統(tǒng)故障案例分析內(nèi)容提綱堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)故障案例分析一、堆取料機(jī)簡(jiǎn)介圖1-1 堆取料機(jī)實(shí)物圖 一、堆取料機(jī)簡(jiǎn)介 堆取料機(jī)主要用于原料礦粉、煤、焦,碳等料場(chǎng)存儲(chǔ),轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè),環(huán)境溫度-20+45;料場(chǎng)長(zhǎng)度240(270)m.堆料及取料為手動(dòng)及自動(dòng)操作;料場(chǎng)布置為固定單尾車(chē)通過(guò)式,整體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖(1-1)主要技術(shù)參數(shù)如下: 1、生產(chǎn)率 堆料1000t/h,取料800t/h;堆取料高度軌上9.6m,軌下。 2、取料機(jī)構(gòu) 斗輪型式:無(wú)格式;斗輪直徑:;斗數(shù):8;斗速:8r/min;前臂架
2、長(zhǎng)度米,重噸。 3、變幅機(jī)構(gòu) 變幅范圍:上仰9,下俯;變幅速度:上仰3.4m/min,下俯4m/min。 4、液壓缸參數(shù) 缸徑250mm、行程1000mm,常用工作油壓力為12MPa。 二、故障現(xiàn)象圖1-2 俯仰油缸液壓系統(tǒng)原理圖 懸臂能夠上升不能下降。 三、原因分析 從下面俯仰油缸液壓系統(tǒng)原理圖(1-2)看出,可造成堆取料機(jī)懸臂能上升不能下降故障的因素是多方面的,主要因素有: (一)換向機(jī)構(gòu) 換向閥是否失靈、能否正常換向也關(guān)系到油缸的正常升降,當(dāng)換向閥出現(xiàn)故障,閥芯卡阻或一邊彈簧斷裂,都有可能讓油缸變成單作用缸形式,即壓力油一直供向無(wú)桿腔,因此,換向閥不能正常換向是造成懸臂能上升不能下降故障
3、的因素。 三、原因分析圖1-3 換向鎖緊機(jī)構(gòu)液壓原理圖 (二)鎖緊機(jī)構(gòu) 從換向鎖緊機(jī)構(gòu)原理圖(1-3)看出該系統(tǒng)回路是采用液壓鎖的鎖緊回路,我們知道,液壓鎖也就是雙液控單向閥,懸臂上升后換向下降時(shí),如果此時(shí)液壓鎖發(fā)生故障如無(wú)桿腔回路這邊的液控單向閥卡阻,控制油無(wú)法打開(kāi)系統(tǒng)也就無(wú)法形成回路,所以懸臂不能下降,因此,液壓鎖故障也是造成懸臂能上升不能下降的因素。 (三)流量控制機(jī)構(gòu)。 從系統(tǒng)原理圖看出該系統(tǒng)采用單向節(jié)流閥作為流量控制閥,它造成懸臂能上升不能下降的原因跟液壓鎖相似,即節(jié)流閥閥芯卡死在關(guān)閉閥口的位置,無(wú)流量輸出,沒(méi)形成回路,油缸不動(dòng)作。 三、原因分析 (四)平衡機(jī)構(gòu)。 1、從平衡閥組件原
4、理圖(1-4)看出平衡機(jī)構(gòu)是采用外控平衡閥,平衡閥出現(xiàn)故障時(shí),閥芯卡阻等原因打不開(kāi)平衡閥,執(zhí)行機(jī)構(gòu)不動(dòng)作,平衡閥故障也是造成懸臂能上升不能下降的原因之一。圖1-4 平衡閥組件原理圖 三、原因分析 三、原因分析 2、圖中平衡組件中還有防爆閥。我們先了解一下防爆閥的工作原理:防爆閥一般直接安裝在油缸接口處,當(dāng)進(jìn)入防爆閥之前的管路發(fā)生破裂時(shí),防爆閥兩端的壓差增大,當(dāng)壓差大于防爆閥的彈簧力時(shí),防爆閥迅速關(guān)閉,防止意外事故發(fā)生。防爆閥正向正常流通,反向流通時(shí)防爆閥兩端的壓差不能大于防爆閥里面的彈簧力,否則就不能反向流通(這時(shí)和管路發(fā)生破裂時(shí)的原理一樣)。 選取防爆閥的流量一般是正常進(jìn)出油缸流量的23倍,
5、并且在防爆閥外端安裝限速閥來(lái)防止管路意外爆死,如果反向爆死,只要正向流動(dòng)一下,就可以解決該問(wèn)題(其實(shí)就是讓防爆閥兩端的壓差處于平衡狀態(tài))。由防爆閥的工作原理可知懸臂升降速度的調(diào)節(jié)必須符合防爆閥的壓差大小,調(diào)的太快容易造成防爆閥爆死故障。所以說(shuō)防爆閥也是造成懸臂能上升不能下降故障的主要原因,下附防爆閥實(shí)物圖(1-5)說(shuō)明。 三、原因分析圖1-5 防爆閥實(shí)物圖 三、原因分析 (一)診斷 1、起動(dòng)油泵觀察溢流閥情況:能否建立系統(tǒng)壓力,溢流閥關(guān)系到整個(gè)液壓系統(tǒng)壓力的正常與否,查看系統(tǒng)壓力表,采取手動(dòng)推溢流閥試驗(yàn)閥芯,調(diào)節(jié)溢流閥先導(dǎo)閥旋鈕觀察壓力表指針能否正常上下擺動(dòng)。當(dāng)確定溢流閥能夠達(dá)到調(diào)定壓力時(shí),可
6、以判定溢流閥調(diào)節(jié)是正常的,可以進(jìn)行下一步的故障查找。 四、診斷與處理 2、檢查換向閥能否正常工作:先用手動(dòng)試驗(yàn)方法,推動(dòng)換向閥左邊閥芯,同時(shí)推動(dòng)溢流閥閥芯觀察系統(tǒng)壓力表工作壓力是否在設(shè)定的工作壓力范圍,若達(dá)到工作壓力時(shí)懸臂正常工作應(yīng)該是處于上升過(guò)程,在本起故障中懸臂可以上升,由此可見(jiàn)換向閥及其元件在懸臂上升工作時(shí)是正常的,若出現(xiàn)手動(dòng)試驗(yàn)懸臂不能動(dòng)作時(shí),此時(shí)應(yīng)檢查系統(tǒng)壓力是否達(dá)到要求,適當(dāng)將壓力提高一些,觀察懸臂是否有點(diǎn)沖擊; 四、診斷與處理 反復(fù)將換向閥芯右邊推至左邊,方法與上述相同,觀察懸臂能否出現(xiàn)輕微沖擊振動(dòng)來(lái)判斷換向閥能否正常換向;通過(guò)左右反復(fù)推換向閥閥芯可以感覺(jué)到兩邊的彈簧力是否相等的
7、(因?yàn)榇朔N換向閥是彈簧對(duì)中Y型中位機(jī)能三位四通換向閥,在中間位置時(shí)兩腔彈簧應(yīng)該是平衡的,若出現(xiàn)以下現(xiàn)象即可斷定換向閥有問(wèn)題1)左右兩端推動(dòng)力感覺(jué)失衡即閥芯或彈簧斷;2)左右兩端均無(wú)法推動(dòng)閥芯極有可能是閥芯卡阻或卡死,此時(shí)應(yīng)拆卸換向閥清洗檢查。 四、診斷與處理 3、檢查液壓鎖及單向節(jié)流閥是否正常工作。通過(guò)測(cè)壓接頭測(cè)量系統(tǒng)兩腔壓力來(lái)判斷,其方法是起動(dòng)油泵用電控使之處于工作狀態(tài)后再測(cè)量壓力或使用手動(dòng)方法來(lái)進(jìn)行打壓后測(cè)量?jī)汕粔毫κ欠裾#蝗粲幸欢ń?jīng)驗(yàn)的人員可以用手觸摸高壓軟管也可以感覺(jué)到是否有油通過(guò),其方法是用手握住輸出高壓軟管,感覺(jué)軟管是否有振動(dòng)來(lái)判斷是否有油液通過(guò),此種方法需要有一定經(jīng)驗(yàn)方可做到;
8、在單向節(jié)流閥輸出管路最近的一活接頭處擰下接頭進(jìn)行短暫的打壓試驗(yàn)觀察兩腔是否有高壓油噴出以此來(lái)判斷液壓鎖及單向節(jié)流閥是否正常,此種方法會(huì)造成油液外泄漏,不宜多用。 四、診斷與處理 4、在排除了平衡閥組以下即液壓站部分元件均正常的情況下,應(yīng)該將故障集中到平衡閥組及油缸部分了。用測(cè)壓接頭測(cè)量壓力,起動(dòng)油泵開(kāi)啟換向閥懸臂可以上升,觀察無(wú)桿腔測(cè)壓接頭壓力表顯示壓力是否接近系統(tǒng)壓力,有桿腔測(cè)壓顯示壓力較小,由此判定油缸無(wú)內(nèi)泄漏,若有桿腔壓力較大即無(wú)桿腔與有桿腔的壓差很小接近平衡就說(shuō)明油缸存在內(nèi)泄漏;通過(guò)上面的檢測(cè)如正??梢钥闯鰡?wèn)題就出在油控制無(wú)桿腔(即用于下降控制的平衡機(jī)構(gòu)內(nèi)的防爆閥上了)。 四、診斷與處
9、理 (二)故障處理 1、對(duì)檢測(cè)結(jié)果來(lái)看系統(tǒng)壓力,流量是正常的,換向系統(tǒng)也無(wú)異?,F(xiàn)象,即液壓站部分能正常工作,故障主要集中在油缸附近平衡閥塊部分。 2、再次查看原理圖分析及根據(jù)前面做的檢測(cè),由此判斷是在前面做調(diào)試試驗(yàn)時(shí)將節(jié)流閥開(kāi)大了所致,將節(jié)流閥、平衡閥重新調(diào)整匹配好系統(tǒng)即恢復(fù)正常。 3、另外一起類(lèi)似故障,就是防爆閥的調(diào)節(jié)螺母松動(dòng)掉下來(lái),防爆閥無(wú)法調(diào)節(jié)間隙而迅速關(guān)閉進(jìn)而導(dǎo)致懸臂無(wú)法下降 結(jié)束語(yǔ):從這起故障得到的啟發(fā)是:液壓系統(tǒng)的分析診斷工作是科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的,不能忽視每一個(gè)元件,哪怕是小小的一個(gè)液壓元件,精通閥件工作原理及結(jié)構(gòu),并要對(duì)每一個(gè)元件進(jìn)行科學(xué)分析,精確地找出故障所在。 四、診斷與處理
10、步進(jìn)式加熱爐步進(jìn)梁液壓系統(tǒng)故障案例分析圖2-1 步進(jìn)梁結(jié)構(gòu)示意圖 一、步進(jìn)式加熱爐步進(jìn)梁工作簡(jiǎn)介 一、步進(jìn)式加熱爐步進(jìn)梁工作簡(jiǎn)介 由步進(jìn)梁結(jié)構(gòu)示意圖(2-1)可以看到,框架梁升降是采用曲拐結(jié)構(gòu),上升時(shí),升降油缸活塞桿縮回,拉動(dòng)主動(dòng)曲扣軸及連桿帶動(dòng)從動(dòng)曲拐軸一起完成框架梁上升動(dòng)作;下降時(shí),系統(tǒng)停止供油,鋼坯重量及框架梁自重作用在曲拐軸及連桿上,迫使升降油缸活塞桿伸出,從而實(shí)現(xiàn)下降動(dòng)作,框架梁的平移動(dòng)作則由平移油缸前進(jìn)后退來(lái)完成。 二、故障現(xiàn)象步進(jìn)梁升降油缸使用一段時(shí)間,半小時(shí)至2小時(shí)內(nèi)就會(huì)現(xiàn)不動(dòng)作,無(wú)法進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)動(dòng)作現(xiàn)象故障出現(xiàn)時(shí)油管伴有聲響,重新啟動(dòng)油泵后用至一段時(shí)間當(dāng)聽(tīng)到鐺一聲響后又會(huì)出
11、現(xiàn)上述現(xiàn)象。圖2-2 升降油缸液壓系統(tǒng)原理圖 三、原因分析 (一)從現(xiàn)象來(lái)看,步進(jìn)梁升降系統(tǒng)可以間斷性正常使用,這是一種間歇性液壓故障,很難一下就確定是哪個(gè)元件或是哪一閥組出現(xiàn)故障,下面結(jié)合圖(2-2)升降油缸液壓系統(tǒng)原理圖進(jìn)行分析。這種故障可以歸屬于壓力不正常范疇,先來(lái)看看液壓泵,現(xiàn)象觀察壓力表,壓力值正常,液壓泵振動(dòng)、溫度均屬正常,這樣液壓泵故障就可以排除了,再看看是否溢流閥調(diào)壓失靈或閥芯阻尼孔堵塞,因?yàn)橐缌鏖y調(diào)壓失靈情況下,壓力建立不起來(lái),或壓力達(dá)不到設(shè)定數(shù)值;而主閥芯上阻尼孔堵塞的話,液壓力傳遞不到主閥上和錐閥前腔,導(dǎo)閥就失去對(duì)主閥壓力的調(diào)節(jié)作用。 三、原因分析 因主閥上腔無(wú)油壓力,彈
12、簧力又很小,在進(jìn)油腔壓力很低的情況下,主閥芯就打開(kāi)溢流,系統(tǒng)便建立不起壓力。檢查溢流閥壓力設(shè)置及溢流情況并沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。排除了溢流閥之后,再考慮平衡閥組,是否平衡閥調(diào)節(jié)壓力太高,回油不暢導(dǎo)致油缸停止動(dòng)作,但檢查發(fā)現(xiàn)平衡閥壓力設(shè)置正常。 三、原因分析 (二)液壓卡緊 當(dāng)檢測(cè)壓力正常以后,再來(lái)考慮是否換向閥組液壓卡緊問(wèn)題,換向閥閥芯因毛刺或雜物而卡緊的情況下,換向閥不能換向,油缸不動(dòng)作。從本故障現(xiàn)象看很可能是屬于液壓卡緊,但拆開(kāi)換向閥組,檢查各換向閥塊并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,甚至換過(guò)新的閥件,故障還是沒(méi)有消除。 (三)最后從總油管發(fā)出的異響入手,為何一聽(tīng)到油管有響聲隨后就出現(xiàn)故障,拆卸主油管并把油管立起來(lái)的
13、時(shí)候,掉下一粒斷了的內(nèi)六角螺絲頭,這樣,就可以解釋故障發(fā)生的原因了。 三、原因分析圖2-3 閥組管路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 四、診斷與處理 四、診斷與處理 從圖(2-3)閥組管路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖可以看到,換向油路及控制油路都是從主油管道引入,控制油路是從主油管左端蓋板引出,結(jié)構(gòu)是在蓋板中間鉆孔攻絲,接上一個(gè)管接頭,再聯(lián)接控制油管,可能是換球閥的時(shí)候主油管掉進(jìn)一粒斷頭內(nèi)六角螺絲,啟動(dòng)油泵時(shí),壓力油把內(nèi)六角螺絲沖到主油管左端蓋板底部,因?yàn)橹饔凸芤瓤刂朴凸艽蠛芏嗲铱刂朴凸芙宇^是在主油管蓋板中間位置,當(dāng)系統(tǒng)平穩(wěn)動(dòng)作時(shí),內(nèi)六角螺絲沒(méi)有受到?jīng)_擊,會(huì)仍然停靠在蓋板底部。 這就說(shuō)明升降油缸為什么可以正常工作一段時(shí)間了,當(dāng)液壓泵隨
14、載荷變量供油時(shí),內(nèi)六角螺絲頭在沖擊及漩流作用下,被卷入控制油管入口處,金屬碰撞發(fā)出聲響,這就解釋了為什么總油管會(huì)發(fā)出聲響,內(nèi)六角螺絲頭堵住控制油管入口的情況下,換向閥的插件失去控制油而無(wú)法關(guān)閉,所以升降油缸就無(wú)法動(dòng)作。而為什么停一段時(shí)間就可以正常使用呢,因?yàn)橹灰簤罕靡煌V梗饔凸軆?nèi)壓力降低螺絲頭就會(huì)在自重作用下掉到主油管底部,控制油路又暢通。取出內(nèi)六角螺絲頭,再裝回總油管,系統(tǒng)恢復(fù)正常。 四、診斷與處理 結(jié)束語(yǔ):這是一起極罕見(jiàn)的故障,查找起來(lái)有一定難度,歸根起來(lái)仍然屬于油液污染范疇,也反映出我們?cè)谌粘>S護(hù)工作中的疏忽大意,沒(méi)有意識(shí)到就小小一粒螺絲頭就能造成系統(tǒng)故障,而且查找起來(lái)非常困難,做了
15、許多無(wú)用功。 四、診斷與處理全自動(dòng)皮帶拉緊裝置液壓系統(tǒng)故障案例分析圖3-1 全自動(dòng)皮帶拉緊裝置實(shí)物圖 一、全自動(dòng)皮帶拉緊裝置簡(jiǎn)介 全自動(dòng)液壓拉緊是專(zhuān)為皮帶輸送機(jī)尾部拉緊而設(shè)計(jì)制造,起到皮帶張緊作用,結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖(3-1)。技術(shù)參數(shù)如下: 1、拉緊小車(chē)的最大行程為5米 2、對(duì)位緊小車(chē)的最大公稱拉力80KN 3、液壓站型號(hào)為ZYLA-YZ4-S2H10 4、油缸規(guī)格型號(hào)為ZYLA-YG6-2500 5、液壓站主要技術(shù)參數(shù)如下: 6、液壓站油箱公稱容積為200L 7、液壓系統(tǒng)最大壓力為20MPa 8、060度使用介質(zhì)為HM#抗磨液壓油 9、-300度使用介質(zhì)為HL15#抗磨液壓油 一、全自動(dòng)皮帶拉緊裝置
16、簡(jiǎn)介 二、故障現(xiàn)象 執(zhí)行機(jī)構(gòu)(油缸)不能動(dòng)作,左右換向都無(wú)法動(dòng)作,試機(jī)觀察壓力表有壓力顯示,調(diào)節(jié)溢流閥時(shí),壓力表顯示壓力大小可以在調(diào)節(jié)范圍內(nèi)上下波動(dòng)。陸續(xù)造成燒電機(jī)等故障 由廠家主持修理(廠家在三包期內(nèi)),修理步驟如下: (一)根據(jù)溢流閥9(見(jiàn)圖3-2)壓力可以調(diào)節(jié)來(lái)看,系統(tǒng)壓力正常,據(jù)此先檢查換向拆卸閥芯清洗未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,裝回試機(jī),油缸還是不能動(dòng)作,之后又拆另外一臺(tái)在使用相同型號(hào)機(jī)的換向閥換到該機(jī)上,然后試機(jī),故障仍然沒(méi)有消除,說(shuō)明問(wèn)題不是出在換向閥上。 三、原因分析 三、原因分析圖3-2 全自動(dòng)皮帶拉緊裝置液壓系統(tǒng)原理圖 (二)拆卸液控單向閥11清理清洗,也未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,裝回再試機(jī),執(zhí)行機(jī)
17、構(gòu)還是不動(dòng)作,又從同另一臺(tái)相同型號(hào)的機(jī)上拆下給換上,執(zhí)行機(jī)構(gòu)還是不動(dòng)作。 (三)將出口濾油器8,進(jìn)口小油器,溢流閥油路塊全部拆下清洗檢查未發(fā)現(xiàn)異常,裝回后試機(jī)故障依舊存在。 (四)拆卸靠近油缸兩腔的高壓軟管接頭試機(jī)以觀察系統(tǒng)是否有壓力油噴出時(shí)可見(jiàn)有油出但很小,呈現(xiàn)無(wú)壓力狀態(tài)。 三、原因分析 (五)將整套油路塊連同閥件一起由另一臺(tái)機(jī)同的機(jī)上拆卸下來(lái)?yè)Q上后試機(jī),故障仍然未能消除。 (六)在發(fā)生油缸不能動(dòng)作前油泵電機(jī)燒壞一次,更換電機(jī)后油缸還是不能動(dòng)作,之后又換油泵,問(wèn)題還是沒(méi)有解決。在換油泵電機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)至油泵的聯(lián)軸尼龍齒圈嚴(yán)重?zé)龎某嗜刍癄睢?(七)廠家服務(wù)人員將已能查找的地方都查找了后仍然未能查
18、到真正的原因之后只好換上一臺(tái)相同型號(hào)的新機(jī)(油缸沒(méi)換)裝上后試機(jī)系統(tǒng)恢復(fù)正常。 三、原因分析 我們將廠家換下的那臺(tái)機(jī)作進(jìn)一步的故障查找,思路如下: (一)根據(jù)燒壞油泵電機(jī)及聯(lián)軸器尼龍齒圈熔化來(lái)看是因?yàn)橛捅秘?fù)載過(guò)大造成的,而造成油泵負(fù)載在的原因有輸出壓力超過(guò)溢流閥設(shè)定值,無(wú)法溢流而使得油泵電機(jī)堵轉(zhuǎn),但是從上述分析可知溢流閥是可調(diào)節(jié)壓力大小的,且拆卸油管可以看到有壓力油出來(lái),因此可以判定溢流閥正常,不存在堵轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 三、原因分析 (二)油泵無(wú)法吸油形成真空造成負(fù)載增加,導(dǎo)致電機(jī)過(guò)載,燒壞電機(jī)及聯(lián)軸器尼龍齒圈熔化,為了驗(yàn)證此項(xiàng)判斷,拆卸下油箱至油泵吸油口的那段軟管,用鐵線試穿,結(jié)果鐵線無(wú)法穿過(guò),但是用壓縮空氣吹又有氣流通過(guò)。 三、原因分析 (三)為了進(jìn)一步驗(yàn)證判斷,我們將此軟管作縱向切開(kāi),可以很明顯地看到一段膠管內(nèi)臂與鋼絲網(wǎng)層分離、鋼絲網(wǎng)內(nèi)層脫落的狀況(見(jiàn)圖3-3),因此當(dāng)油泵吸油時(shí)橡膠內(nèi)層被吸扁而堵死,造成油泵吸空及無(wú)壓力油輸出,由于齒輪泵的輸出脈動(dòng)較大吸油時(shí)受到震動(dòng)等各種因素的影響軟管內(nèi)層并不是連續(xù)的完全堵死狀態(tài),所以溢流閥有壓力顯示及拆下油缸高壓管接頭時(shí)可以看到有少量的油流出現(xiàn)象。 三、原因分析圖3-3 軟管內(nèi)
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