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文檔簡介

1、精益QC小組 精益QC小組 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新 精益QC小組 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新2 益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司(原益陽橡膠機(jī)械廠)是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大重型橡膠機(jī)械和工程運輸船舶的 骨干企業(yè)。公司始建于1970年,現(xiàn)隸屬于中國化工集團(tuán)公司旗下的中國化工裝備總公司。公司下設(shè)6個子公司,其中益陽益神橡膠機(jī)械有限公司系與日本神戶制鋼所、神戶商事會社共同出資興辦的合資企業(yè),益陽雙龍橡塑機(jī)械有限公司是以制造密煉機(jī)為主的高新技術(shù)企業(yè),益陽中海船舶有限公司系國內(nèi)重要的工程運輸船舶生產(chǎn)廠家。 企業(yè)具備雄厚的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力。擁有400余名專業(yè)技術(shù)人員,科研開發(fā)平臺完善,設(shè)有國家級企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站和

2、湖南省橡膠塑料機(jī)械工程技術(shù)研究中心。產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和企業(yè)管理使用CAD、CAE、CAPP、PDM和ERP系統(tǒng),并擁有422m大型數(shù)控龍門銑磨床、130加工中心、160數(shù)控鏜銑床、數(shù)控火焰切割機(jī)、數(shù)控珩磨機(jī)、光譜分析儀等先進(jìn)的數(shù)控加工設(shè)備和檢驗檢測設(shè)備,裝備水平在國內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先地位。 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),品種齊全,且形成專業(yè)化生產(chǎn)格局。橡膠機(jī)械產(chǎn)品主要有密煉機(jī)、輪胎硫化機(jī)、平板硫化機(jī)組、雙螺桿擠出機(jī)等系列產(chǎn)品;船舶產(chǎn)品主要有挖泥船、特種工程船(包括鋪排船、拋枕船、鉆爆船等)、工作船(清污船、拖輪、巡邏艇、消防船、指揮艇等)和運輸船等系列產(chǎn)品。主導(dǎo)產(chǎn)品出口到日本、美國、意大利、新西蘭、伊朗、南

3、非、巴西等幾十個國家和地區(qū)。 企業(yè)本著輸出產(chǎn)品-輸出服務(wù)-輸出文化的經(jīng)營理念,愿與國內(nèi)外各界人士和用戶精誠合作,共創(chuàng)雙贏! 精益QC小組 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司3益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司 精益QC小組 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新E型密煉機(jī)N型密煉機(jī)大功率壓片機(jī)164002700平板硫化機(jī)錐齒雙螺桿擠出壓片機(jī)液壓式輪胎硫化機(jī)機(jī)械式輪胎硫化機(jī)公司產(chǎn)品展示4小組簡介姓名性別文化程度企業(yè)職務(wù)組內(nèi)分工趙亞洲男大專技術(shù)部工藝室助理工程師小組長(總負(fù)責(zé)人)劉建平男中技裝配車間質(zhì)檢員現(xiàn)場裝配檢驗李小兵男本科技術(shù)中心主任助理質(zhì)量技術(shù)分析吳芳明男本科助理工程師加工質(zhì)量控制與監(jiān)督趙安軍男中技裝配

4、車間組長現(xiàn)場質(zhì)量問題的反饋付建中男本科金工車間主任助理加工質(zhì)量控制與監(jiān)督李玲君男本科鑄造車間主任鑄造質(zhì)量控制與監(jiān)督楊泰男大專售后部助理工程師售后質(zhì)量問題的收集與反饋田世有男本科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)調(diào)度黃瓊女本科資料員收集整理數(shù)據(jù)課題名稱:提高液壓缸一次性合格率小組名稱:精益QC小組課題類型:現(xiàn)場型活動時間:2011年7月2012年7月活動頻次 : 1次/兩周 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新小組基本情況5選題理由 課題確定為提高液壓缸一次性合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計: 劉建平 制圖:趙亞洲 時間:2012年03月15日顧客反饋(下工序)裝配車間以及售后服務(wù)部門反饋,平板液壓缸液壓油泄漏問題以及鑄件表面出現(xiàn)氣孔缺陷問

5、題比較嚴(yán)重,下面是質(zhì)檢部門提供的的平板硫化機(jī)主機(jī)質(zhì)量問題統(tǒng)計表。數(shù)據(jù)來源: 質(zhì)檢2009年7月至2011年7月主機(jī)關(guān)鍵件質(zhì)量統(tǒng)計圖表 (件):生產(chǎn)現(xiàn)狀 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新序號一次不合格項目發(fā)生頻次總件數(shù)百分比A熱板21513.33%B液壓缸4316825.60%C橫梁21414.29%D框板41682.38%6 液壓缸生產(chǎn)工藝流程 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新鑄造刨劃線粗車精車鏜銑劃線鉆檢檢注意:綠色工序為質(zhì)量控制關(guān)鍵點銑報廢/返修(報廢/返修)報廢/返修裝配試壓制圖:趙亞洲 時間: 2012年03月15日7序號項目名稱2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4

6、月5月6月7月1選擇課題2現(xiàn)狀調(diào)查3設(shè)定目標(biāo)4分析原因5確定要因6制定對策7實施對策8效果確認(rèn)9鞏固措施小組活動計劃PDCA計劃進(jìn)度(藍(lán)色):活動計劃表 活動次數(shù) 計劃:24次 實際:16次 制圖:趙亞洲 時間:2012年03月16日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新實際進(jìn)度(紅色):8現(xiàn)狀調(diào)查 一數(shù)據(jù)統(tǒng)計:劉建平 制圖:趙亞洲 時間:2012年03月16日一次合格率 公司要求90%74%統(tǒng)計2009.7-2011.7期間鑄造車間一共生產(chǎn)168件液壓缸,不合格品有43件,一次合格率僅為74%,而公司要求一次合格率90%以上數(shù)據(jù)來源:查看質(zhì)檢中心液壓缸一次合格率統(tǒng)計表(時間2009.7-2011.7

7、)月份生產(chǎn)件數(shù)合格件數(shù)目前合格率公司要求2009.7-2011.716812574%90%以上液壓缸合格率主機(jī)液壓缸質(zhì)量問題統(tǒng)計液壓缸不合格現(xiàn)象發(fā)生在哪些方面呢? 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新9現(xiàn)狀調(diào)查 二 數(shù)據(jù)統(tǒng)計:劉建平制圖:趙亞洲 時間:2012年03月17日N0:不合格工序不合格類型生產(chǎn)件數(shù)不合格件數(shù)不合格率A鑄造鑄造缺陷(氣孔缺陷)1682816.67%B精車密封槽尺寸超差16831.77%C銑注油孔形位公差超差168127.14%數(shù)據(jù)來源:質(zhì)檢中心液壓缸質(zhì)量統(tǒng)計圖表(時間2009.7-2011.7)平板主機(jī)液壓缸不合格類型調(diào)查 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新10目標(biāo)設(shè)定及分析制圖:趙

8、亞洲 時間: 2012年03月17日活動目標(biāo)確定目標(biāo)設(shè)定依據(jù)液壓缸不合格率25.58%液壓缸不合格率下降: (1.77%0.80)+(7.14%0.80)+(16.67%0.70) 約20.%(其它不影響液壓缸正常使用因素忽略不計)完成度80%預(yù)計液壓缸合格率提高到: 74.42%+20%=94.42%94%各類型不合格率分別為1.77%、7.14%、16.67%目標(biāo)參照依據(jù)公司要求一次合格率90%以上74%94% 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新最終目標(biāo)確定為94%11原因分析記錄整理:李小兵 制圖:趙亞洲 時間:2012年03月18日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新液壓缸一次性合格率低人溫度、空

9、氣濕度對鑄件缺陷的影響圖紙設(shè)計缺陷 操作不規(guī)范加工設(shè)備不能滿足工藝要求加工設(shè)備精度檢測制度的不完善造型用沙工藝路線不合理檢測環(huán)節(jié)的缺失缺乏責(zé)任心和質(zhì)量意識法環(huán)機(jī)料鑄造用模具鑄造砂型密實度鑄造砂型濕度 管理制度缺陷機(jī)加工作溫度對密封槽公差的影響12因素分析NO:末端因素驗證內(nèi)容驗證原因是否要因驗證日期責(zé)任人1鑄造砂型密實度鑄造現(xiàn)場調(diào)查砂型外觀缺肉工期緊任務(wù)重自檢不嚴(yán)格非要因10-21李玲君2鑄造砂型濕度砂型濕度不達(dá)標(biāo)缺乏檢測手段要因10-23李玲君3加工設(shè)備精度加工設(shè)備精度不能滿足要求 車間機(jī)臺生產(chǎn)安排村在問題非要因10-27付建忠4操作規(guī)范程度工人操作不規(guī)范容易產(chǎn)生質(zhì)量隱患非要因10-27付建

10、忠5部分檢測環(huán)節(jié)缺失基本上只存在最終檢驗,沒有過程檢測檢測環(huán)節(jié)安排不合理非要因10-28劉建平6質(zhì)量意識質(zhì)量意識普遍不強(qiáng)員工質(zhì)量教育沒有搞好非要因10-28趙亞洲7圖紙設(shè)計圖紙設(shè)計不合理注油孔位置不能嚴(yán)格密封要因10-28李小兵8工藝路線工藝路線不合理工藝不能保證安裝精度要求要因10-29趙亞洲9試壓工裝試壓工裝屬于靜態(tài)試壓,和實際情況存在差異試壓工裝改進(jìn)非要因10-29劉建平 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新制表:趙亞洲 時間: 2012年03月18日13要因確認(rèn)要因一:鑄造砂型密實度要因三:加工設(shè)備精度要因二:鑄造砂型濕度小組成員通過對9個末端因素逐一驗證,從中找出3個主要因素如下:制圖:趙亞

11、洲 時間:2012年03月18日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新要因四:操作規(guī)范程度要因六:質(zhì)量意識不強(qiáng)要因五:檢測環(huán)節(jié)缺失要因七:圖紙設(shè)計不合理要因九:試壓工裝不合理要因八:工藝路線不合理14對策制定 制表:趙亞洲 時間:2012年03月18日NO:要因現(xiàn)狀對策目標(biāo)完成時間責(zé)任人1鑄造砂型外形沒有嚴(yán)格按照木模圖紙進(jìn)行核對缸體澆注前增加一道自檢程序保持和木模一致12-20李玲君2鑄造用沙鑄造用沙顆粒大小,濕度情況缺少控制型砂的顆粒度,濕度等參數(shù)要數(shù)字化具體化達(dá)到相應(yīng)的鑄造標(biāo)準(zhǔn)要求12-20李玲君3加工設(shè)備精度注油孔端面與孔的中心線垂直度不能保證重新調(diào)整加工設(shè)備垂直度控制在0.05mm12-23付

12、建忠4操作規(guī)范程度工人操作規(guī)范程度比較差設(shè)計工序流程卡,并嚴(yán)格實行簽字轉(zhuǎn)送程序嚴(yán)格執(zhí)行工序卡流程的流轉(zhuǎn)12-24付建忠5檢測環(huán)節(jié)缺失缸體鑄造完以及粗車完后沒有相應(yīng)的檢測,造成一定后續(xù)隱患增加兩道檢測工序分別在鑄造以及粗車完成后降低潛在的質(zhì)量隱患對下一道工序的影響12-20李玲君、劉建平6質(zhì)量意識不強(qiáng)制造過程中對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患不能及時的報告與處理加強(qiáng)質(zhì)量教育使員工明白產(chǎn)品重量對于企業(yè)生命的重要性12-25趙亞洲7圖紙設(shè)計不合理注油孔缺少相應(yīng)的形位公差與設(shè)計人員溝通修改圖紙消除設(shè)計不合理12-15李小兵8工藝設(shè)計不合理工序安排,很難保證相應(yīng)的形位公差精度調(diào)整工藝路線工藝路線要保證設(shè)計要求12-2

13、5趙亞洲9試壓工裝不合理現(xiàn)用工裝屬于靜態(tài)防漏試壓改進(jìn)工裝,改進(jìn)后的工裝要能包括對工作狀態(tài)下的試壓靜態(tài)、動態(tài)情況下都要經(jīng)行試壓12-21趙安軍針對需要解決的九個主要因素,制定對策計劃表,明確目標(biāo),落實責(zé)任人和完成時間 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新15對策實施一記錄:趙亞洲 時間:2012年03月20日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新鑄造表面氣孔缺陷問題處理方法 鑄造砂型的一個重要技術(shù)指標(biāo)就是濕度,工藝參數(shù)中對濕度的要求是3.2%到4%之間,而我們公司由于沒有大型烘干設(shè)備,也缺少相應(yīng)的濕度檢測設(shè)備,所以在鑄造這一道工序中,濕度根本得不到檢測與控制,工件表面容易出現(xiàn)由于水分過大而造成的氣孔缺陷現(xiàn)象,從

14、而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 氣孔氣孔氣孔16對策實施一方案制定:李玲君 記錄:趙亞洲 時間:2012年03月20日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新鑄造用沙烘干機(jī) 針對這一問題,我們自制了一臺鑄造用沙烘干設(shè)備并采購了配套的濕度檢測設(shè)備,將鑄造用沙濕度嚴(yán)格控制在3.2%到4%之間,達(dá)到了工藝要求。17效果確認(rèn)一制圖:劉建平 記錄: 趙亞洲 時間:2012年03月20日 精益 QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新 控制前后效果對比圖控制前控制后 改造后,鑄造用沙水分得到控制,液壓缸表面氣孔現(xiàn)象明顯減少,經(jīng)過統(tǒng)計,鑄造缺陷中氣孔缺陷占總不合格項的百分比由控制前的16.67%降低到了控制后的5.5%,效果明顯。18對策實施二制

15、圖:李小兵 記錄: 趙亞洲 時間:2012年03月20日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新液壓缸液壓油泄漏問題處理方法 我們分別從圖紙設(shè)計改進(jìn)以及工藝路線調(diào)整兩方面入手解決。第一方面,跟設(shè)計人員進(jìn)行溝通,為了保證注油孔位置金屬組合密封圈工作狀態(tài)下受熱均勻,避免密封圈短時間內(nèi)非正常失效,我們在原來的設(shè)計上增加了一個臺階孔,并規(guī)定臺階孔表面的垂直度要求達(dá)到0.05mm。改進(jìn)后改進(jìn)前密封圈配合面密封圈配合面控制前后效果對比圖19對策實施二工藝制定:趙亞洲 記錄:趙亞洲 時間:2012年03月22日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新 第二方面,考慮到圖紙的設(shè)計改進(jìn),我們對工藝路線也進(jìn)行了調(diào)整,主要是針對臺階孔

16、的設(shè)計增加了一道鏜銑工序,它要求實現(xiàn)注油孔鉆孔,攻絲以及鏜銑臺階孔一次裝夾完活,保證了注油孔密封圈配合面的形位公差精度0.05mm的要求。調(diào)整后工藝路線刨劃線粗車劃線鉆檢檢銑報廢/返修報廢/返修裝配試壓鑄造精車鏜銑報廢/返修檢20效果確認(rèn)二記錄:趙亞洲 時間:2012年03月21日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新措施實施后注油孔垂直度情況 (單位:件) 項目生產(chǎn)數(shù)合格情況合格率注油孔中心垂直度3636100%對策前 對策后92%100%注油孔中心垂直度不合格率柱狀圖 經(jīng)過這些改進(jìn)以后,我們對已經(jīng)轉(zhuǎn)到裝配車間的36件液壓缸進(jìn)行試壓確認(rèn),注油孔位置全部無泄漏,注油孔中心垂直度也全部達(dá)到工藝要求,合格

17、率為100%。21對策實施三工藝制定:趙亞洲 記錄: 趙亞洲 時間:2012年03月24日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新刨劃線粗車劃線鉆檢檢銑報廢/返修報廢/返修裝配試壓鑄造精車鏜銑密封槽尺寸超差處理方法 在粗車及精車之間增加了一道檢測環(huán)節(jié),一來可以檢查液壓缸鑄件本身有沒有鑄造缺陷,同時可以讓液壓缸散發(fā)粗車階段產(chǎn)生的熱量恢復(fù)變形,避免精車階段的測量不準(zhǔn)確,解決密封圈超差的問題。調(diào)整后工藝路線檢報廢/返修22效果確認(rèn)三記錄:趙亞洲 時間:2012年03月21日 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤實創(chuàng)新措施實施后密封槽尺寸超差情況 (單位:件) 項目生產(chǎn)數(shù)合格情況合格率密封槽尺寸超差3636100%對策前 對

18、策后98 %100%密封槽尺寸超差合格率柱狀圖 經(jīng)過這些改進(jìn)以后,我們對已經(jīng)轉(zhuǎn)到裝配車間的36件液壓缸進(jìn)行試壓確認(rèn),密封槽位置無漏油現(xiàn)象,液壓缸密封槽尺寸精度全部達(dá)到工藝要求,合格率為100%。23序號不合格類型對策后對策前不合格率對策后不合格率生產(chǎn)件數(shù)不合格件數(shù)1鑄造缺陷36216.67%5.5%2密封圈尺寸超差3601.77%0%3注油孔形位公差超差3607.14%0%累計液壓缸一次不合格率36225.58%5.5%對策后液壓缸一次不合格率情況(2010.7-2012.4)綜合效果確認(rèn)制圖:趙亞洲 時間:2012年03月28日液壓缸一次合格率柱狀圖 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新 活動前 目

19、標(biāo)值 對策后 74%94%94.5%我們的目標(biāo)達(dá)成了!注意:對策后液壓缸一次性合格率 =1-液壓缸累計一次性不合格率 =1-5.5% =94.5 % 24活動效益 一、有形效益制圖:趙亞洲 時間: 2012年04月01日 2012年合同計劃交貨12臺平板硫化機(jī)共172件液壓缸,截止2012年4月底,一共有36件已經(jīng)實施了整改措施。整改前36件可能會產(chǎn)生的不合格件數(shù)為: 3625.58%=10件 其中鑄造缺陷件數(shù)為: 3616.67%=6件 密封圈尺寸超差件數(shù)為: 361.77%=1件 注油孔位置形位公差超差件數(shù)為: 367.14%=3件 故做該項目可節(jié)約生產(chǎn)成本 26000+2000+2100=30100元3萬元 精益QC 團(tuán)結(jié)忠誠,篤學(xué)創(chuàng)新不合格原因措施前可能不合格件數(shù)措施后實際不合格件數(shù)不合格成本(平均值)/件節(jié)約成本(元)累計節(jié)約金額(元)鑄造缺陷6265002600030100密封圈尺寸超差1020002000注

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