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文檔簡介

1、石化總廠新建氣分裝置存在問題介紹總廠新建氣分裝置于11月16日引進液化氣,21日首次開車成功。截止目 前經過3個多月的運行,發(fā)現裝置在低于設計加工量的狀態(tài)下丙烯塔已達不到設 計分離要求,同時也不能達到我廠對丙烯、丙烷質量的要求。(說明:文中所有化驗結果單位均為v%,即mol%。由于我廠對丙烯的質量要求為 99.2%,因此丙烯塔是按丙烯純度99.2%以上,丙烷中丙烯含量2.55%以下為要求操作的。)根據試運情況,裝置在加工量19.5t/h時能夠保證丙烯、丙烷產品質量平穩(wěn) 合格(丙烯純度99.2%以上,丙烷中丙烯含量低于2%)。由于19.5t/h后提量速 度快,雖然20t/h、20.5t/h、21

2、t/h時產品質量均合格,但在這些加工量下裝置 運行時間不足1天,因此不能保證裝置加工量20t/h及以上能保證丙烯丙烷產品 質量持續(xù)合格穩(wěn)定。目前裝置加工量21.5t/h,保持丙烯質量合格(丙烯純度 99.3%左右)的前提下丙烷中丙烯含量已達到3%以上。為了提高丙烯塔頂底分離效果,裝置操作曾作出了多種嘗試調整,包括提高 塔頂回流量、提高塔頂冷后溫度、調整塔頂操作壓力等。在裝置最初提量至19t/h 時就出現過丙烯塔頂底產品質量不能同時合格的情況,經過調整后有所改善,裝 置可保證19.5t/h加工量下穩(wěn)定生產。3月份起裝置加工量達到21.5t/h,車間 經多方嘗試調整,目前仍不能保證丙烯丙烷產品質量

3、同時合格穩(wěn)定。操作過程中出現的問題:1.提高回流量導致丙烯塔頂壓降大幅增加、頂底分離效果變差。2014年1月底,在加工量達到19t/h后,丙烯塔頂底分離效果有變差趨勢, 車間根據設計資料,對比設計與實際操作參數差別后提高操作回流比(丙烯塔設 計回流比17.6,根據計算,19t/h裝置加工量下丙烯塔對應的頂回流至少應在 100t/h以上):嘗試提高丙烯塔頂回流量,由85t/h最高提至95-97t/h,結果發(fā)現 丙烯塔頂回流量逐漸提高的同時,操作中相應提高塔底重沸器加熱量,但是隨頂 回流量的增加,丙烯塔中間液相量并不相應增加,長時間出現丙烯塔A塔底丙 烷產品采出量降低,丙烯塔B塔頂丙烯采出量降低。

4、在這一過程中,因塔頂底 采出量少,采樣化驗一般能合格,但丙烯塔頂底產品出量明顯低于進料量,全塔 進出物料不平衡。然后逐漸出現丙烯塔B塔頂底壓力差增大,由0.10-0.11MPa 升至0.14-0.16MPa后基本穩(wěn)定,此時塔頂底采出量與進料量達到平衡,丙烯塔 頂底產品質量也變得很差,常出現頂產品不合格的同時塔底丙烷中的丙烯含量也 高的現象。即提高回流比沒能增加丙烯塔的頂底分離效果,反而使分離效果變得 更差。2.因空冷無變頻,開關風機對丙烯塔操作影響很大。根據目前觀察,開關一臺風機可能導致回流溫度變化至少1 C以上,由于該 塔回流比大,回流溫度的明顯變化直接影響操作的平穩(wěn)性。附:氣分裝置各塔設計

5、與實際參數對比1、原料性質對比表1原料組成對比組分設計(mol%)實際(平均)實際范圍CH2 60.43最高0.15CH0.03CHL643.1035.7719.53-45.82CH3 89.259.146.24-12.40ICH4 104.6220.25ICH4 89.8915.83C4H8-15.64NCH4 1013.126.73tCH4 86.956.48CCH4 85.195.27NCH 5 120.540.04ICH5 121.230.49最高3.27HO20.01合計100.00實際原料中丙烯:丙烷大約在3:1至4.5:1之間,大多數情況丙烯丙烷比較設計值小,也就是說丙烯塔進料較

6、設計值略重一點。2、相關各塔操作參數對比說明:回流溫度實際值有兩個,前一個是塔頂冷后溫度,后一個是回流線入 塔處溫度,均為DCS顯示值。脫乙烷塔自去年12月下旬起因原料中碳二含量低,?;亓?,塔底微加熱升 壓,保證物料自壓入丙烯塔。目前丙烯產品中碳二含量平均約0.003%,低于設 計值,對丙烯產品無影響。實際參數為2月24日的操作數值。丙烯塔頂回流量上周約80t/h左右,22 日平均75t/h,23日起平均70t/h。車間懷疑該流量顯示偏小,請儀表人員校正, 儀表人員經檢查處理后無變化,答復說該表量程大(250t/h),目前流量小,處于 量程1/3以內,因此測量不太準確。丙烯塔中間量一直在97-

7、103t/h之間。脫乙烷塔進料較丙烯塔進料大,推測是孔板測量差別,根據物料平衡看,脫 乙烷塔進料流量顯示更為準確,丙烯塔進料流量顯示偏小。丙烯塔主要使用第三個進料口,第56層(64、60、56、52)。表1脫丙烷塔工藝操作條件名稱單位數值(設計)實際液化氣流量kg/h2381019473進料溫度C76.0572.67塔頂壓力MPa(g)1.901.70塔頂溫度C48.9045.44塔底壓力MPa(g)1.951.78塔底溫度C109.12102.75塔頂回流量kg/h27532.324953塔頂回流溫度C46.1742.74/42.63回流比2.56約 3.26塔頂碳四含量0.08-(指化驗結

8、果此項無數值)塔底丙烷、丙烯含量0.05、0.030.1、-表2脫乙烷塔工藝操作條件名稱單位數值(設計)實際進料溫度C47.93進料量kg/h107637000-8600,平均 7800塔頂壓力MPa(g)2.902.50塔頂溫度C55.8塔底壓力MPa(g)2.95塔底溫度C69.9063.09塔頂回流量kg/h14359.7塔頂回流溫度C47.6回流比73.87塔底碳二含量0.02%-表3丙烯塔-I工藝操作條件(C-103A)名稱單位數值(設計)實際名稱單位數值(設計)實際進料溫度C52.552.1進料量105697500-8300,平均 7400塔頂壓力MPa(g)1.961.95塔頂溫度C49.950.68塔底壓力MPa(g)2.022.04塔底溫度C59.260.36塔頂液相流量kg/h158154101777塔底丙烯含量%2.551.80塔底丙烷采出量kg/h19771600-2700,平均 2100表4丙烯塔-II工藝操作條件(C-103B)名稱單位數值(設計)實際進料溫度(氣相入塔)C49.951.1塔頂壓力MPa(g)1.901.85塔頂溫度C48.0447.59塔底壓力MPa(g)1.961.97塔底溫度C49.850.8塔頂回流量k

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