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文檔簡(jiǎn)介

1、某電廠安全生產(chǎn)事故案例匯編(內(nèi)部資料,注意保存)案例 1 : 2013 年 11 月 4 日 1#爐非計(jì)劃停運(yùn)事故案例2:2013年11月18日 1#機(jī)高壓油泵故障事故案例3:2013年12月20日輸煤系統(tǒng)回轉(zhuǎn)篩故障事故案例4:2014年1 月6 日1# 機(jī)運(yùn)行異常停運(yùn)事故案例5:2014年1月18 日2#爐一次風(fēng)機(jī)溜瓦的事故案例6:2014年1月19 日1#爐 2#引風(fēng)機(jī)冷卻水箱殼裂的事故案例7:2014年1月23 日1#機(jī)自動(dòng)主汽門墊破損的事故案例8:2014年1月27 日1#爐發(fā)生爆管的事故案例9: 2014 年 2 月 16 17 日 1#機(jī)真空防爆膜破損的事故案例10:2014年3

2、月7 日1#機(jī)停運(yùn)的事故案例11 :2014年3 月21日1# 機(jī)停機(jī)的事故案例12:2014年3 月23日1#機(jī)停運(yùn)的事故案例13:2014年3 月23日綜合泵房積水的事故案例14:2014年3 月29日2#爐停運(yùn)的事故案例15:2014年4 月4 日2#爐渣倉滿庫案例16:2014年4 月7 日2#爐因斷煤停運(yùn)案例17:2014年5 月8 日2#爐結(jié)焦停運(yùn)案例18:2014年6 月11日1#機(jī)爐停運(yùn)案例19:2014年7 月5 日2#爐啟運(yùn)后停運(yùn)案例20:2014年7 月6 日2#爐啟運(yùn)失敗結(jié)焦案例21 :2014年7 月21日2# 機(jī)解列案例22:2014年7 月26日2#機(jī)解列案例23

3、:2014年7 月29日2#機(jī)解列案例24:2014年8 月6 日2#機(jī)解列案例25:2014年10月5日2#爐3#給煤機(jī)故障停運(yùn)案例26:2014年10月15日2#爐、1#機(jī)停運(yùn)案例27:2014年11月8 日甲側(cè)碎煤機(jī)故障停運(yùn)案例28:2014年11月12日輸煤系統(tǒng)2#皮帶斷裂案例29:2014年11月16日1#爐排渣皮帶停運(yùn)案例30:2014年12月15日2#機(jī)啟機(jī)失敗案例 31 : 2014 年 12 月 17 日制粉車間水淹2#磨粉機(jī)案例32:2014年12月21日1#爐爐內(nèi)泄漏停運(yùn)案例33:2015年1月14日3#皮帶停用案例34:2014年2月3 日6 日2#爐燒正壓導(dǎo)致壓火案例

4、35:2015年2月4 日脫硫系統(tǒng)真空泵故障停運(yùn)案例 1: 2013 年 11 月 4 日 1#爐非計(jì)劃停運(yùn)事故一、事故經(jīng)過11 月 4 日新電廠1#機(jī)爐運(yùn)行,經(jīng)新舊電廠聯(lián)絡(luò)線117 開關(guān) 115開關(guān)經(jīng)后莊站至靈北站與系統(tǒng)并網(wǎng),發(fā)電負(fù)荷為23000KWH 。 14 時(shí)20 分該爐出渣提斗機(jī)故障導(dǎo)致1 3# 冷渣器停運(yùn),緊急安排老廠出渣工利用三輪車排渣;20 時(shí) 30 分以后,該爐2# 、 3# 、 4# 輸煤皮帶接連出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,同時(shí)各運(yùn)行主要參數(shù)(汽溫 535 、 壓力 7.53MPa 、左右床床溫738 、742 )開始持續(xù)下降,床壓、含氧量則持續(xù)上升,實(shí)行降負(fù)荷運(yùn)行;斷煤現(xiàn)象未能得到有效

5、緩解,21 時(shí) 18 分該爐床壓達(dá)15KPa、含氧量為 20%,汽溫358 、壓力2.86MPa、左右床床溫308 、307 ,被迫停運(yùn)。二、原因分析1 、 2 4#三個(gè)輸煤皮帶持續(xù)斷煤是造成該爐主要運(yùn)行參數(shù)難以維持直至停運(yùn)的直接原因,同時(shí)也是主要原因。2、出渣提斗機(jī)提斗兩側(cè)面共有八個(gè)固定螺栓,只固定了四條(一側(cè)兩條) , 以致運(yùn)行中發(fā)生提斗失衡、螺栓被切斷、提斗脫落卡住鏈條,造成該爐冷渣器停運(yùn),被迫實(shí)施人工排渣。3、事故排渣管口離地面較近,三輪車車斗放不進(jìn)去,只能先排放在地面,然后人工倒入三輪車出渣,客觀上造成排渣不連續(xù)和即時(shí)出渣量減少,該爐內(nèi)存料加厚、床壓持續(xù)上升,導(dǎo)致運(yùn)行困難。三、責(zé)任劃

6、分(略)四、防范措施、 新廠應(yīng)充分借鑒老廠防止煤庫存煤板結(jié)、入爐煤流動(dòng)性差對(duì)鍋爐下煤造成不利影響的有效方法,與外委單位及省電科院專家進(jìn)行論證,制定切實(shí)有效的改善方案并盡快實(shí)施,以杜絕斷煤缺陷造成的鍋爐停運(yùn)事故發(fā)生。新廠機(jī)爐試運(yùn)行期間,各專業(yè)負(fù)責(zé)人及運(yùn)行人員要嚴(yán)格貫徹落實(shí)跟班盯崗、巡回檢查制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和設(shè)備缺陷,及時(shí)記錄匯總并上報(bào),及時(shí)傳遞外委單位及時(shí)予以整改。新廠各專業(yè)負(fù)責(zé)人要強(qiáng)化對(duì)外委單位檢修工作的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、檢查和考核工作,監(jiān)管要全面、檢查要從細(xì)、考核要從嚴(yán),確保檢修質(zhì)量和完好投入率達(dá)標(biāo)。新廠要進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),努力提高職工 的業(yè)務(wù)技術(shù)水平,盡快適應(yīng)新廠安全

7、發(fā)電生產(chǎn)的需要。案例 2: 2013 年 11 月 18 日 1#機(jī)高壓油泵故障事故一、事故經(jīng)過11 月 17 日 8 時(shí) 53 分啟動(dòng) 1# 機(jī), 1# 機(jī)爐運(yùn)行。待該機(jī)主油泵投入正常后,運(yùn)行人員分別于當(dāng)日15 時(shí) 09 分、15 時(shí) 14 分、 15 時(shí) 22分按照規(guī)程規(guī)定停用高壓油泵時(shí),發(fā)現(xiàn)安全油壓下降,被迫持續(xù)投用高壓油泵。18 日 4 時(shí) 30 分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)高壓油泵軸承密封圈處冒煙,嘗試停用高壓油泵發(fā)現(xiàn)安全油壓又出現(xiàn)下降,經(jīng)請(qǐng)示后關(guān)閉高壓油泵進(jìn)出口門,安全油壓保持正常,于4 時(shí) 48 分停用該高壓油泵。二、原因分析、 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)高壓油泵解體檢查發(fā)現(xiàn),該油泵軸承磨損嚴(yán)重直至抱死,是導(dǎo)致

8、該高壓油泵軸承密封圈冒煙的直接原因。、 結(jié)合停用該機(jī)高壓油泵安全油壓下降,關(guān)閉高壓油泵進(jìn)出口門,安全油壓保持正常的現(xiàn)象,分析為外委檢修單位對(duì)作為A 類檢修項(xiàng)目的高壓油泵整體解體性檢查、維修、更換、試驗(yàn)工作不實(shí)、不細(xì),不能發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理高壓油泵軸承缺陷,該高壓油泵逆止門關(guān)閉不嚴(yán)形成漏空,導(dǎo)致安全油壓下降。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施、 外委檢修單位要嚴(yán)格履行相關(guān)檢修合同,嚴(yán)格按照電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與工作程序,認(rèn)真執(zhí)行主輔設(shè)備分級(jí)檢修項(xiàng)目,確保新廠主輔設(shè)備安全可靠投運(yùn)。新廠各專業(yè)負(fù)責(zé)人要強(qiáng)化對(duì)外委單位檢修工作的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、查和考核工作,監(jiān)管要全面、檢查要從細(xì)、考核要從嚴(yán),確保檢修質(zhì)量和完好投入率達(dá)標(biāo)。新

9、廠各專業(yè)負(fù)責(zé)人及運(yùn)行人員要嚴(yán)格貫徹落實(shí)跟班盯崗、巡回檢查制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和設(shè)備缺陷,及時(shí)記錄匯總并上報(bào),及時(shí)傳遞外委單位及時(shí)予以整改。案例3: 2013 年 12 月 20 日輸煤系統(tǒng)回轉(zhuǎn)篩故障事故一、事故經(jīng)過12 月 20 日早班,新廠2# 爐、 1# 機(jī)運(yùn)行。9 時(shí) 50 分輸煤組開始本班第一次上煤,按照輸煤系統(tǒng)第三種運(yùn)行方式啟動(dòng)所屬設(shè)備,10 時(shí)左右該組運(yùn)行人員聽到回轉(zhuǎn)篩間有異響,現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)乙側(cè)回轉(zhuǎn)篩電機(jī)減速器底座裂開,匯報(bào)當(dāng)班值長(zhǎng)、運(yùn)行負(fù)責(zé)人,安排將輸煤系統(tǒng)運(yùn)行方式更改為第一種,啟用甲側(cè)回轉(zhuǎn)篩。二、原因分析經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,乙側(cè)回轉(zhuǎn)篩電機(jī)減速器底座發(fā)生斷裂,傳動(dòng)齒咬合不完全,回

10、轉(zhuǎn)篩殼內(nèi)機(jī)頭、機(jī)尾處積煤較多。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象,分析為:運(yùn)行人員不能嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,對(duì)回轉(zhuǎn)篩內(nèi)機(jī)頭、機(jī)尾的積煤清理不及時(shí),特別是機(jī)頭傳動(dòng)齒處的積煤較多,致使該設(shè)備帶負(fù)荷啟動(dòng),傳動(dòng)受力增大造成該設(shè)備底座斷裂。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施、 新廠各部門要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)運(yùn)行人員的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),牢固樹立“隱患即事故”的安全理念,切實(shí)增強(qiáng)所屬員工的安全生產(chǎn)責(zé)任心,全面落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任。、新廠及各職能部門要嚴(yán)格考核安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情 況,特別是要強(qiáng)化對(duì)“兩票、三規(guī)、三制”的執(zhí)行考核,全面規(guī)范管 理,安全標(biāo)準(zhǔn)操作。3、建議為該回轉(zhuǎn)篩電機(jī)減速器增加過載保護(hù)裝置,另加裝電流、 電壓表計(jì)并將參數(shù)傳回

11、控制室內(nèi),為運(yùn)行人員操作提供參數(shù)依據(jù)。4、建議對(duì)回轉(zhuǎn)篩進(jìn)行改造,按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況將回轉(zhuǎn)篩整體加高、 落煤斗加寬,被動(dòng)受力齒輪間形不成積煤死角,并便于清理,確保設(shè) 備正常運(yùn)行。案例4: 2014 年 1 月 6 日 1#機(jī)運(yùn)行異常停運(yùn)事故一、事故經(jīng)過1 月 6 日新廠 1# 機(jī)爐運(yùn)行,二班 18 時(shí)接班 1# 爐主汽溫度530 ,主汽壓力8.78MPa ,床溫 824 ,下煤量為32T/H , 1#機(jī)帶負(fù)荷33MW ,斷煤現(xiàn)象頻繁發(fā)生;19 時(shí) 21 分 1#爐三個(gè)給煤皮帶同時(shí)出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,主汽溫度542 ,主汽壓力7.27MPa ,床溫 797 ,組織運(yùn)行人員疏通下煤管,一時(shí)間難以有效緩解,采取

12、投注油槍維持鍋 爐運(yùn)行,降負(fù)荷至5.2MW ; 19 時(shí) 41 分主汽溫度492 ,主汽壓力4.36MPa ,床溫 501 ;20 時(shí) 22 分至 20 時(shí) 26 分下煤量7T/H ,前后持續(xù)斷煤;1#機(jī)主汽溫度、壓力持續(xù)下降,20 時(shí) 30 分主汽溫度239 、壓力2.92MPa 、負(fù)荷 3.1MW ;自 20 時(shí) 36 分起該機(jī)二瓦垂直振動(dòng)由5 絲起緩慢上升;20 時(shí) 40 分該機(jī)二瓦水平、垂直振動(dòng)分別為 6.2、 7.3 絲,運(yùn)行人員就地檢測(cè)為8 9 絲;于 20 時(shí) 43 分實(shí)施解列停機(jī),直至22 時(shí) 16 分重新并網(wǎng)運(yùn)行。二、原因分析、三個(gè)下煤管(1# 下煤管故障停用)同時(shí)斷煤不能得

13、到及時(shí)有效恢復(fù),投注油槍后對(duì)油壓、流量、風(fēng)量配比不當(dāng)是造成1#爐主汽溫度和壓力持續(xù)下降的直接原因。、 1#爐主汽溫度和壓力持續(xù)下降,運(yùn)行人員不能嚴(yán)格按照安全運(yùn)行規(guī)程要求果斷實(shí)施緊急停機(jī),是造成 1# 機(jī)二瓦振動(dòng)超標(biāo)的主要原因。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施1 、 新廠生產(chǎn)準(zhǔn)備部要切實(shí)加大對(duì)入廠煤煤質(zhì)的監(jiān)管工作力度,斷強(qiáng)化配煤管理,每班組織對(duì)入爐煤發(fā)熱量、顆粒度、水分進(jìn)行化驗(yàn),確保合格燃料入爐;組織力量開展技術(shù)攻關(guān),著力解決頻繁發(fā)生的斷煤現(xiàn)象。2、新廠要狠抓職工素質(zhì)工程、 “三基”建設(shè),切實(shí)強(qiáng)化對(duì)職工安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)鞏固、安全運(yùn)行規(guī)程學(xué)習(xí)與考核,積極開展崗位練兵和應(yīng)急演練,促進(jìn)全員操作技能和應(yīng)急

14、處置能力提升,以強(qiáng)化素質(zhì)保障安全生產(chǎn)。3、新廠要嚴(yán)格執(zhí)行“班前、班后會(huì)”制度,組織對(duì)每值當(dāng)班工作開展情況進(jìn)行分析、總結(jié)與講評(píng),有針對(duì)性的提出改進(jìn)工作措施;嚴(yán)格執(zhí)行“兩票、三規(guī)、三制”等基本安全管理制度,強(qiáng)化落實(shí)與考核,促進(jìn)安全生產(chǎn)取得實(shí)效。4、生技科牽頭、人勞科配合,結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部“四熟悉、三必須”和“干部上講臺(tái),培訓(xùn)到現(xiàn)場(chǎng)”工作機(jī)制,出臺(tái)全員技術(shù)技能考核辦法,建立考核題庫,組織開展現(xiàn)場(chǎng)抽考和集中考試,與個(gè)人安全賬戶培訓(xùn)部分掛鉤,實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,充分營造“比、學(xué)、趕、幫、超”的 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍,全面提升干部職工的安全技術(shù)素質(zhì)和現(xiàn)場(chǎng)履職能力。5、 調(diào)度室要強(qiáng)化對(duì)值長(zhǎng)的管理和考核,努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)和

15、現(xiàn)場(chǎng)正確履職能力,強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)匯報(bào)制度,發(fā)生異常要冷靜分析、準(zhǔn)確判斷、果斷指揮,充分發(fā)揮調(diào)度職責(zé),防止發(fā)生事故。6、針對(duì)汽機(jī)、電氣專業(yè)表計(jì)指示不統(tǒng)一、各種保護(hù)投退不按程序?qū)徟膯栴},要求生技科組織新廠工程技術(shù)部進(jìn)行摸底,以書面形式做出說明,并嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行審批。7、生活服務(wù)公司調(diào)整新廠班中就餐時(shí)間,要錯(cuò)開交接班時(shí)間,以確保運(yùn)行人員嚴(yán)格、認(rèn)真履行交接班制度,防止因就餐造成交接班制度流于形式。案例5: 2014 年 1 月 18 日 2#爐一次風(fēng)機(jī)溜瓦的事故一、事故經(jīng)過1 月 18 日運(yùn)行一值二班,發(fā)電部組織清理2# 爐的下煤管,20時(shí) 55 分啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)于20 時(shí) 58 分停運(yùn)(振動(dòng)

16、值7.2 絲) , 21 時(shí) 22分再次啟動(dòng)該風(fēng)機(jī)于21 時(shí) 27 分停運(yùn)(振動(dòng)值9.7 絲) 。 19 日運(yùn)行二值夜班,接班后準(zhǔn)備啟動(dòng)2# 爐, 3 時(shí) 54 分啟動(dòng)該風(fēng)機(jī)至4 時(shí) 04 分掉,前軸瓦振動(dòng)達(dá)10 絲; 4 時(shí) 10 分啟動(dòng)至4 時(shí) 14 分掉,前軸瓦振動(dòng) 14.2 絲; 6 時(shí) 44 分啟動(dòng)至6 時(shí) 58 分掉,前軸瓦振動(dòng)17 絲; 7 時(shí)19 分啟動(dòng)至7 時(shí) 23 分掉,前軸瓦振動(dòng)13.4 絲; 7 時(shí) 28 分啟動(dòng)至7時(shí) 48 分停; 后現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸瓦溜瓦,經(jīng)外委檢修做更換軸瓦與油封處理,給廠造成10 萬余元的經(jīng)濟(jì)損失。調(diào)取后臺(tái)參數(shù):一次風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸承溫度1

17、 月 18 日 21 時(shí) 22 分啟動(dòng)后最高值達(dá)145 ,19 日夜班啟動(dòng)中于4 時(shí) 05 分達(dá)最高值為162 。二、原因分析:、 18 日運(yùn)行一值二班鍋爐運(yùn)行人員在啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)前對(duì)該風(fēng)機(jī)就地檢查不實(shí)不細(xì),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)軸瓦油位低進(jìn)行足量補(bǔ)充,導(dǎo)致該風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后因油位低、溫度高最終造成該風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸瓦溜瓦。、 19 日運(yùn)行二值夜班鍋爐運(yùn)行人員與上班人員交接不清,對(duì)該風(fēng)機(jī)就地檢查不認(rèn)真,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)原因,且多次啟動(dòng)導(dǎo)致該風(fēng)機(jī)故障擴(kuò)大。3、外委檢修單位對(duì)該風(fēng)機(jī)各項(xiàng)保護(hù)數(shù)值(自1#爐復(fù)制)未及時(shí)調(diào)試校定,保護(hù)未能有效投入(振動(dòng)除外),以致該風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸瓦溫度超標(biāo)保護(hù)不動(dòng)作,也是造成該

18、風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸瓦溜瓦的原因。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施1 、發(fā)電部要切實(shí)強(qiáng)化全員工安全生產(chǎn)責(zé)任心和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)培訓(xùn),嚴(yán)格落實(shí)“兩票、三規(guī)、三制”,尤其要強(qiáng)化對(duì)巡回檢查和交接班制度的落實(shí)考核,完善主輔設(shè)備運(yùn)行、巡檢、加油等各種表記記錄,認(rèn)真監(jiān)盤精心操作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)變化結(jié)合就地檢查情況,確定存在安全隱患及時(shí)匯報(bào)及時(shí)整改,確保發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。2、 檢修部積極組織和督促外委檢修單位認(rèn)真消缺,盡快對(duì)主輔設(shè)備逐臺(tái)逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn),校定各項(xiàng)保護(hù)定值并嚴(yán)格投退審批制度,保證主輔設(shè)備安全運(yùn)行。及時(shí)3、主輔設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)異常,要嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程規(guī)定操作,組織技術(shù)力量認(rèn)真分析查找原因,積極排查消缺;故障原因

19、不清、未能及時(shí)消除不得盲目啟動(dòng)。4、調(diào)度室牽頭,組織發(fā)電部、檢修部針對(duì)該風(fēng)機(jī)液耦與電機(jī)前后軸承油路系統(tǒng)存在缺陷進(jìn)行整改,完善保護(hù)裝置,并舉一反三至其他主輔設(shè)備,保證設(shè)備運(yùn)行正常。案例6: 2014 年 1 月 19 日 1#爐 2#引風(fēng)機(jī)冷卻水箱殼裂的事故一、事故經(jīng)過月 19 日運(yùn)行四值二班。運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1# 爐 2# 返料風(fēng)機(jī)冷卻水漏, 匯報(bào)了當(dāng)班值長(zhǎng)和發(fā)電部負(fù)責(zé)人,當(dāng)班值長(zhǎng)通知檢修部進(jìn)行處理。運(yùn)行人員于22 時(shí) 04 分停用 1# 、 2#循環(huán)泵,為待檢設(shè)備斷水;22 時(shí)44 分啟動(dòng) 1#循環(huán)泵于22 時(shí) 46 分停用,22 時(shí) 49 分再次啟動(dòng)1#循環(huán)泵; 22 時(shí) 52 分啟動(dòng) 2#

20、循環(huán)泵; 后發(fā)現(xiàn) 1# 爐 2#引風(fēng)機(jī)冷卻水箱殼裂。二、原因分析、 1# 、 2# 循環(huán)泵同時(shí)停運(yùn)40 分鐘,結(jié)合當(dāng)日22 時(shí)以后室外溫度值較低,是造成1#爐 2#引風(fēng)機(jī)冷卻水不循環(huán)以致該冷卻水箱外殼凍裂的直接原因。、 發(fā)電部負(fù)責(zé)人、當(dāng)班值長(zhǎng)對(duì)兩臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)停用的后果預(yù)想不足,對(duì)所屬設(shè)備冬季防寒凍措施檢查落實(shí)不到位,是造成該設(shè)備冷卻水箱殼裂的主要原因。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施實(shí)施檢修工作需要停水、停電、停汽和停用設(shè)備時(shí),必須結(jié)合關(guān)聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行全面計(jì)劃,制定詳細(xì)的防范措施并嚴(yán)格落實(shí),特別是在冬季停用設(shè)備要做好防寒防凍措施,避免損壞設(shè)備。案例 7: 2014 年 1 月 23 日 1#機(jī)自動(dòng)主

21、汽門墊破損的事故一、事故經(jīng)過月 23 日運(yùn)行四值夜班,1 時(shí) 27 分 1# 機(jī)并列;運(yùn)行一值早班,接班時(shí) 1# 爐運(yùn)行正常,床溫887 ,汽溫531.8 ,汽壓8.9MPa ; 8時(shí)26分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)回料 1#閥料位0.015 MPa,回料2#閥料位1.46MPa , 灰溫左側(cè)660 ,右側(cè)333 ,分析為右側(cè)返料器不通;8時(shí) 28 分請(qǐng)示發(fā)電部負(fù)責(zé)人啟動(dòng)2# 回料風(fēng)機(jī)吹返料器,后床溫 862 、汽溫 482 、汽壓8.14MPa 開始持續(xù)下降,1#機(jī)被迫降負(fù)荷運(yùn)行;8時(shí) 30 分以后床溫下降過快運(yùn)行人員控制不住,于 9 時(shí) 16 分投油槍 (汽壓 3.37MPa ,汽溫 395.8 ,床溫

22、292 ); 9 時(shí) 30 分 1#機(jī)停(汽壓2.84MPa ,汽溫 366 ,床溫334 ); 10 時(shí)以后1#爐主要參數(shù)回升至 10 時(shí)35 分 1#機(jī)暖管;12 時(shí) 30分撤油槍(汽壓8.12MPa,汽溫422 ,床溫 921.6 ) ;12 時(shí) 37 分1#機(jī)自動(dòng)主汽門墊漏氣(自動(dòng)主汽門前汽壓10.393 MPa, 1#爐汽壓 10.409MPa) ;12 時(shí) 40分主汽門關(guān); 14 時(shí) 32 分 1#爐斷煤壓火于23 時(shí) 38 分停 1#爐。二、原因分析、 1# 爐右側(cè)返料器大量積灰造成阻塞,啟動(dòng)2# 回料風(fēng)機(jī)吹返料器,大量積灰下落至爐膛內(nèi)是造成該爐床溫、汽溫、汽壓大幅下降,難以控制

23、的直接原因。2、因床溫難以維持于9 時(shí) 16 分至 12 時(shí) 30 分投油助燃,床溫、 汽溫、汽壓開始回漲,鍋爐運(yùn)行人員調(diào)整不當(dāng),未能有效控制汽壓, 造成 1# 機(jī)自動(dòng)主汽門墊被損壞。汽機(jī)運(yùn)行人員不能及時(shí)與鍋爐運(yùn)行人員溝通,要求其調(diào)整汽壓以符合汽輪機(jī)暖管及啟動(dòng)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn);在鍋爐汽壓難以控制時(shí)不能及時(shí)采取關(guān)閉電動(dòng)主汽門和總汽門的措施,以致該機(jī)自動(dòng)主汽門墊被損壞。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施、 在發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中,機(jī)、 電、 爐、 水化各專業(yè)要密切配合,特別是在啟機(jī)過程中,鍋爐要服務(wù)于汽機(jī),為汽機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的汽壓、汽溫,保證汽輪機(jī)啟運(yùn)的安全性和成功率。2、鍋爐開啟回料風(fēng)機(jī)吹返料器時(shí),可先實(shí)施事

24、故排渣,待放出紅火再啟風(fēng)機(jī),還要注意調(diào)整一次風(fēng)總量和回料風(fēng)機(jī)出口壓力,確保鍋爐床溫穩(wěn)定和正常運(yùn)行。嚴(yán)格按照運(yùn)行額定參數(shù)操作,應(yīng)投盡投各種保護(hù)裝置且定期進(jìn)行校驗(yàn),防止因參數(shù)超標(biāo)、保護(hù)未動(dòng)作造成的設(shè)備損壞。不斷強(qiáng)化對(duì)運(yùn)行人員業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)的培訓(xùn),努力提升安全操作水平和應(yīng)急處置能力,確保主輔設(shè)備安全運(yùn)行。 案例8: 2014 年 1 月 27 日1#爐發(fā)生爆管的事故一、事故經(jīng)過1 月 27 日運(yùn)行三值早班。接班時(shí)1# 爐運(yùn)行基本正常,11 時(shí) 08分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)主汽溫度540 、 汽壓 8.753MPa 、 主汽流量94T/H 、給水流量80T/H、爐膛負(fù)壓90Pa、一次風(fēng)出口風(fēng)壓 8.8KPa、熱一

25、 次風(fēng)量由110000m3/h 開始下降;分析判斷為返料器或電除塵發(fā)生封堵,采取加大一次風(fēng)量、開啟引風(fēng)機(jī)旁路煙道等措施并緊急匯報(bào)值長(zhǎng)和發(fā)電部負(fù)責(zé)人,但未能緩解;至11 時(shí) 23 分主汽溫度411 、主汽流量 0T/H 、給水流量300T/H 、爐膛負(fù)壓500Pa 、一次風(fēng)出口風(fēng)壓13KPa 、 熱一次風(fēng)量由15000m3/h ; 發(fā)電部組織就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐本體正壓嚴(yán)重、煙囪向外冒白氣,判斷爐內(nèi)發(fā)生爆管安排緊急停運(yùn)。經(jīng)停爐后進(jìn)入爐膛搭架檢查發(fā)現(xiàn)屏過有三處焊口開裂且嚴(yán)重變形、水冷屏一處爆管開口(圖片附后)。二、原因分析與外委單位檢修人員分析,初步判斷造成爆管原因如下:1 )管子在安裝中受較嚴(yán)重機(jī)械

26、損傷;2)管材材料質(zhì)量不合格,如有夾渣、分層等缺陷,或者焊接質(zhì)量低劣,引起破裂;( 3)煮爐、烘爐過程中沒有較好的控制過熱器的溫度,過熱造成變形。三、防范措施、 嚴(yán)加控制鍋爐負(fù)荷在安全運(yùn)行規(guī)程許可范圍內(nèi),啟停爐時(shí)應(yīng)適量蒸汽流經(jīng)過熱器;汽包水位在允許范圍內(nèi)波動(dòng),不滿水;防止汽壓突降或突升致使汽包安全閥動(dòng)作;加強(qiáng)鍋爐燃燒調(diào)整,防止氣流刷墻、貼壁、火焰偏斜,減少煙溫偏差和受熱面熱偏差;調(diào)整制粉系統(tǒng),控制煤粉細(xì)度;嚴(yán)格控制鍋爐運(yùn)行參數(shù),加強(qiáng)管壁溫度監(jiān)視,監(jiān)視汽包爐的水位,防止缺水,引起受熱面瞬間超溫。重視吹灰器的正常投入和退出的可靠性,不但要保證其機(jī)械部分能正常運(yùn)行,而且要從其控制系統(tǒng)的邏輯設(shè)置來確保

27、吹灰器的正常投入和退出,避免吹損受熱面管。加強(qiáng)化學(xué)監(jiān)督工作,確保鍋爐給水、鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),保證給水、爐水水質(zhì)合格。嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)清洗規(guī)定,做好鍋爐停用保護(hù)工作。案例 9: 2014 年 2 月 16 17 日 1#機(jī)真空防爆膜破損的事故一、事故經(jīng)過2014 年 2 月 16 日運(yùn)行三值二班,啟運(yùn) 1# 機(jī)時(shí)主蒸汽溫度350 ,排氣裝置水位為966mm , 23 時(shí) 02 分因溫升較慢,運(yùn)行人員拉疏水(真空泵停用),造成真空防爆膜破損,將化妝板上部散熱罩掀翻,砸壞表管和欄桿并落在8 米平臺(tái)下部?jī)晒艿乐g。2 月 17 日運(yùn)行四值夜班,在更換真空防爆膜后再次啟運(yùn)1# 機(jī)時(shí),主蒸汽溫度334 ,排氣裝置

28、水位為740mm ,1 時(shí) 30 分運(yùn)行人員拉疏水,再次造成真空防爆膜破損。2 月 17 日運(yùn)行一值早班,因機(jī)頭頂軸油管漏油1# 機(jī)停機(jī),9 時(shí)30 分真空泵停用后,運(yùn)行人員拉疏水,再次造成真空防爆膜破損。二、原因分析、以上三次汽輪機(jī)啟停過程中,真空泵停用或壓力過小,運(yùn)行人員拉疏水時(shí)汽水混合物進(jìn)入排汽裝置,該裝置內(nèi)部形成正壓,造成該機(jī)真空防爆膜破損。、 2 月 16 日運(yùn)行三值二班1#機(jī)真空防爆膜破損造成的后果較為嚴(yán)重,原因?yàn)橹八鼡Q的真空防爆膜為2mm 厚,由調(diào)度室汽機(jī)專業(yè)負(fù)責(zé)人安排吉通公司更換,不符合規(guī)程1mm 厚的規(guī)定。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施1 、汽輪機(jī)啟停過程中應(yīng)密切注意背壓

29、的變化,在拉疏水后,如果背壓漲至90KPa 以上,應(yīng)立即開啟真空泵或開啟空冷島風(fēng)機(jī)。2、汽輪機(jī)啟停過程中,在拉疏水前應(yīng)先開啟真空泵與減溫水門。3、在停機(jī)后如果背壓大,可以采取間斷性的拉疏水或開啟一、兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的辦法。4、嚴(yán)格按照主輔設(shè)備安全規(guī)程要求開展具體檢修工作,不得擅自更改相關(guān)備品備件規(guī)格和參數(shù)。案例10: 2014年3月7日1刪停運(yùn)的事故1#機(jī)概況:新廠1#機(jī)是由中國長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)公司生產(chǎn)的空冷單抽 汽凝汽式汽輪機(jī),型號(hào) C50 8.83/3.82 ,功率50MW ,周波允許波 動(dòng)為48.5-50.5HZ;主汽壓力額定 8.83 0.49MPa ,主蒸汽溫度額定 535 c (+10 C 1

30、5 C) ; 2009 年 8 月 5 日 1# 機(jī)汽缸組合,2010 年9月29日1#汽輪發(fā)電機(jī)沖轉(zhuǎn)試驗(yàn),2013年6月29日1#汽輪發(fā) 電機(jī)揭缸檢修完畢,2013年11月30日1#汽輪發(fā)電機(jī)試運(yùn)行發(fā)電至 今,最大負(fù)荷 39000KW 。1#機(jī)保護(hù)情況:廳P名稱定值投退情況備注11、2#軸瓦溫度105 C投入2軸向位移-0.8mm+1.4mm投入3-1mm +3mm投入4轉(zhuǎn)速3300r/min投入5振動(dòng)30投入6低真空-0.06MPa投入、事情經(jīng)過3 月 5 日 16:08 分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1#機(jī) 1 瓦鎢金溫度由65上升到 70 以上(瞬間波動(dòng)); 3 月 6 日運(yùn)行三值夜班,1 時(shí) 59

31、 分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1#機(jī) 1 瓦鎢金溫度自72.4 突然上升至86.1 ;此后持續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)4 時(shí) 37 分為 90.4 、5 時(shí) 31 分為 91.1 、5 時(shí) 44 分為89.5 ;經(jīng)匯報(bào)當(dāng)班值長(zhǎng)和熱工負(fù)責(zé)人將該溫度保護(hù)實(shí)施強(qiáng)制在50 ;運(yùn)行四值早班解除強(qiáng)制,10 時(shí) 46 分熱工檢修人員開具工作票對(duì)回路與顯示進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)異常;11 時(shí) 30 分溫度為71.2 ,14時(shí) 15 分為 81.3 ,14 時(shí) 34 分為 86.8 ,15 時(shí) 45 分為 90.3 , 熱工檢修人員延期工作票對(duì)回路再次進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)異常;直到18 時(shí)21 分檢查工作結(jié)束溫度為78.3 ;運(yùn)行一值二班23 時(shí) 24

32、分溫度為85.6 ;7 日運(yùn)行二值13 時(shí) 25 分為 94.2 、13 時(shí) 35 分為 95.8 、14 時(shí) 51 分為 100.9 、16 時(shí) 0 分為 103.9 ,被迫實(shí)施停運(yùn)。經(jīng)揭缸發(fā)現(xiàn)1#機(jī) 1 瓦瓦胎磨損嚴(yán)重、缸體內(nèi)有大量脫落烏金碎渣;2 瓦軸瓦表面有明顯劃痕、3 瓦軸瓦表面有輕微劃痕。1#機(jī)運(yùn)行情況日期回油溫度(C)潤滑油汽輪機(jī)1#瓦汽輪機(jī)2#瓦汽輪機(jī)3#瓦油壓(MPa)溫度(C)振動(dòng)X(四)振動(dòng)Y(師)溫度(C)振動(dòng)X(師)振動(dòng)Y(師)溫度(C)振動(dòng)X(師)振動(dòng)Y(師)溫度(C)2.9570.0974015.146.171.3-6014.914.25612.78.5602.1

33、242-530.1053814.310.942-6616.319.440-5514.33334-582.1342-541.121402.83.642-560.681.540-5516.912.837-552.1543-690.1074011.411.535-7615.416.331-5718.636.727-582.1643-590.0943810.317.242-6516.318.935-6326.323.333-642.2243-560.1073919.45.838-7219.821.429-5921.330.227-602.23560.094017.55.561-6918.518.953

34、-5816.910.955-603.5550.113719.17.165-7621.722.354-5517.710.555-563.642-540.104020.17.072-9223.122.151-5416.710.052-573.7/16 時(shí)20分后400.0553920.59.772-10325.425.153-5517.62853-56二、原因分析:1 、根據(jù)該機(jī)軸瓦損壞情況,分析為潤滑油油品內(nèi)有雜質(zhì),油質(zhì)較差造成軸瓦烏金磨損。2、油質(zhì)惡化后,濾油人員更換濾紙頻繁(由正常時(shí)3 到 4 天更換一次濾紙發(fā)展到一天更換兩次,而且濾紙較臟), 吉通公司清理濾網(wǎng)頻繁 (由正常時(shí)2 到 3 月

35、清洗一次發(fā)展到一天清洗一次), 未及時(shí)匯報(bào)采取對(duì)應(yīng)措施。3、關(guān)于油箱內(nèi)加裝電磁棒的方案及計(jì)劃在2013 年 12 月份就已經(jīng)確定,但至今未能落實(shí),造成油質(zhì)逐步惡化。4、 吉通公司清理完高位油箱工作后,專業(yè)負(fù)責(zé)人不能嚴(yán)把檢修質(zhì)量關(guān),沒有對(duì)油箱內(nèi)油質(zhì)進(jìn)行采樣化驗(yàn),確保油質(zhì)合格。5、專業(yè)負(fù)責(zé)人、當(dāng)班值長(zhǎng)、運(yùn)行人員對(duì)該機(jī)前軸承烏金溫度異常情況不能進(jìn)行就地認(rèn)真檢查確認(rèn),及時(shí)與熱工人員溝通,以致判斷不清、定位不準(zhǔn),誤認(rèn)為3 瓦異常,對(duì)巡檢造成誤導(dǎo)。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施:、 按規(guī)定要求安排專人定期濾油,并采用真空濾油機(jī)對(duì)油品進(jìn)行過濾,及時(shí)更換或清洗濾網(wǎng),并做好相關(guān)記錄。、 盡快采購并投用電磁棒,對(duì)

36、油品內(nèi)存有的鐵銹等金屬雜物進(jìn)行吸附和清理。3、發(fā)電部定期安排化驗(yàn)高位油箱內(nèi)油品油質(zhì),及時(shí)給相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并存檔備案,確保油質(zhì)合格。熱工專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行職責(zé),不斷整改完善熱工系統(tǒng)指示儀表、所有傳感探頭存在的問題,提高熱工指示儀表準(zhǔn)確性、可靠性。所有主輔設(shè)備保護(hù)必須完善,嚴(yán)格執(zhí)行生技科下發(fā)的保護(hù)投退制度,嚴(yán)禁隨意退出保護(hù)。各專業(yè)負(fù)責(zé)人之間要切實(shí)強(qiáng)化工作溝通,特別是在運(yùn)行異常情況下,更要積極主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),采取有效措施及時(shí)處理存在隱患,確 保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。7、各生產(chǎn)部門要嚴(yán)格執(zhí)行“兩票、三規(guī)、三制”,按規(guī)定要求落實(shí)工作監(jiān)護(hù)和檢修驗(yàn)收制度,職能部門要進(jìn)一步強(qiáng)化檢查與考核,確 保各項(xiàng)制度落實(shí)到

37、位。職能科室負(fù)責(zé)人要充分發(fā)揮嚴(yán)緊細(xì)實(shí)的工作作風(fēng),積極深入生產(chǎn)一線, 幫助協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中存在擋手問題,確保安全生產(chǎn)正常開展。汽機(jī)專業(yè)技術(shù)人員針對(duì)新廠油系統(tǒng)加裝在線濾油脫水裝置進(jìn)行可行性分析,條件成熟時(shí)予以實(shí)施,強(qiáng)化對(duì)油品的監(jiān)控和處理,保證 油品合格。、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、廣大職工要不斷強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)程,熟悉系統(tǒng)、設(shè)備,努力提高發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能 力,努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故超前防范,確保安全生產(chǎn)正常開展。案例 11: 2014 年 3 月 21 日 1#機(jī)停機(jī)的事故一、事故經(jīng)過2014 年 3 月 21 日運(yùn)行三值夜班。3 時(shí) 13 分啟動(dòng) 2#真空泵;3時(shí) 38 分啟動(dòng) 1#

38、凝結(jié)泵;5 時(shí) 1#機(jī)沖轉(zhuǎn);5 時(shí) 24 分開 1#真空泵;5時(shí) 45 分盤車;7 時(shí) 21 分停高壓油泵;7 時(shí) 25 分并網(wǎng);8 時(shí) 10 分,1#機(jī)脹差為3.007mm ; 8 時(shí) 14 分 1#機(jī)解列停機(jī)。二、經(jīng)濟(jì)損失21日2#爐于13時(shí)30分點(diǎn)火,17時(shí)40分撤油槍,19時(shí)25分 弁網(wǎng),用油約4噸,費(fèi)用32000元;影響負(fù)荷約27萬KW,損失17 萬元。三、調(diào)取后臺(tái)啟停機(jī)前后脹差值對(duì)比:時(shí) 間汽溫()汽壓(MPa )轉(zhuǎn)速(r)真空(KPa)脹差(mm )04: 420.08904: 500.29405: 002282.544500490.55805: 412883.1691000-6

39、31.50706: 543744.5831200-612.20807: 123933.6672500-602.17307: 173973.4703000-592.11807: 254013.353000-582.33708: 104414.33000-673.007四、原因分析1、脹差保護(hù)動(dòng)作(定值1mm , +3mm )是造成1#機(jī)停運(yùn)的直接原因。2、1#機(jī)冷態(tài)啟動(dòng),在沖轉(zhuǎn)過程中過臨界時(shí)間較短、上下缸未能 充分膨脹,且增加負(fù)荷較快,運(yùn)行人員對(duì)啟機(jī)技術(shù)的掌握還存在一定 的差距,是造成該機(jī)脹差保護(hù)動(dòng)作的主要原因。五、責(zé)任劃分(略)六、防范措施、 新廠處于人機(jī)磨合期,各專業(yè)負(fù)責(zé)人及所屬人員要從規(guī)程

40、入手,結(jié)合日常實(shí)踐操作,積極主動(dòng)向調(diào)試專工請(qǐng)教和學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),努力提高運(yùn)行操作水平。、 發(fā)電部組織所屬人員結(jié)合啟動(dòng)機(jī)爐實(shí)際操作過程各參數(shù)變化及出現(xiàn)的異常情況,進(jìn)行認(rèn)真的歸納總結(jié),緊密聯(lián)系運(yùn)行規(guī)程整理制定操作手冊(cè),不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)。3、生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)異常情況時(shí),運(yùn)行人員要及時(shí)匯報(bào)值長(zhǎng);當(dāng)班值長(zhǎng)要充分發(fā)揮安全生產(chǎn)調(diào)度職責(zé),嚴(yán)格按照安全規(guī)程要求下達(dá)操作指令并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人;各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場(chǎng)、靠前指揮要嚴(yán)格按照安全規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得越級(jí)和跨專業(yè)指揮;所有生產(chǎn)調(diào)度指令統(tǒng)一由當(dāng)班值長(zhǎng)發(fā)出。案例 12: 2014 年 3 月 23 日 1#機(jī)停運(yùn)的事故DEH 電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)簡(jiǎn)介

41、:新廠1#汽輪機(jī)組數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)( Diaital Electro-Hydraulic Control System , DEH )采用杭州和利時(shí) 自 動(dòng) 化 有 限 公 司 的 HOLLiAS-MACSV 系 統(tǒng) , 軟 件 版 本 為 MACSV1.1.0+SP2 。該控制系統(tǒng)主要包括轉(zhuǎn)速控制、功率控制、閥位控制、抽汽壓控、高負(fù)荷限制、抽汽壓力高限制、主汽壓力低限制、超速保護(hù)、真空保護(hù)限制、OPC 超速限制等功能。一、事故經(jīng)過月 23 日運(yùn)行一值二班,2#爐、 1#機(jī)運(yùn)行正常,主汽溫度540 ,主汽壓力9.1MP ,負(fù)荷 30MW 。 20 時(shí) 45 分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷突然由 32M

42、W 升至 53MW ,緊急匯報(bào)當(dāng)班值長(zhǎng);值長(zhǎng)聯(lián)系老廠核實(shí) 系統(tǒng)負(fù)荷與電壓、周波無異常后,要求鍋爐運(yùn)行人員穩(wěn)定燃燒、汽機(jī)運(yùn)行人員實(shí)施降負(fù)荷操作,但DEH系統(tǒng)CV1閥失控;后幾次調(diào)節(jié)負(fù)荷突降低為“ 0”,再次實(shí)施加負(fù)荷操作,負(fù)荷突升至 36MW ,排氣裝 置水位上漲至1600mm 以上,鍋爐汽壓下降至 3.53MPa ,運(yùn)行人員 申請(qǐng)停機(jī),再次降負(fù)荷調(diào)節(jié)到“ 0”,于21時(shí)23分1#機(jī)停機(jī);21分 29分2#爐壓火;23時(shí)27分2#爐啟火;24日3時(shí)23分1#機(jī)沖轉(zhuǎn); 3時(shí)49分發(fā)電機(jī)弁網(wǎng)。二、經(jīng)濟(jì)損失2#爐于23日23時(shí)27分點(diǎn)火,24日3時(shí)49弁網(wǎng),6時(shí)05分 撤油槍,用油約8噸,費(fèi)用7840

43、0元;影響負(fù)荷約15萬KW,損失 9.3萬元。三、調(diào)取后臺(tái)相關(guān)參數(shù):時(shí)間汽溫(C)汽壓(MPa)流量(T/H )負(fù)荷(MW )一瓦X(即)一瓦Y(m )18: 005319.095.230.1185.9518: 225277.88991.529.2717.95.9519: 005388.9796.531.2317.95.7620: 005409.15197.131.2917.15.8620: 09540.99.48397.631.2317.05.9520: 445238.76498.732.116.95.7120: 505073.53284.95314.65.8621 : 175423.821

44、5736.8816.26.3421 : 1954512.1005.35.42四、原因分析1 、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1# 機(jī)調(diào)速汽門行程桿螺母脫落,是導(dǎo)致DEH系統(tǒng) CV1 閥失控造成該機(jī)負(fù)荷突升最終停運(yùn)的直接原因。2、運(yùn)行人員、熱工人員對(duì)所轄設(shè)備的日常巡檢工作不認(rèn)真,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患并及時(shí)消除,是造成此次事故的主要原因。五、責(zé)任劃分(略)六、防范措施、 檢修部要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)所轄設(shè)備的日常巡檢和維護(hù),加大對(duì)吉通公司檢修工作的現(xiàn)場(chǎng)督查,嚴(yán)格檢修驗(yàn)收制度的落實(shí),嚴(yán)格把關(guān)檢修質(zhì)量,確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。針對(duì)新廠各主輔設(shè)備保護(hù)較為齊全,檢修部熱工專業(yè)要加大對(duì)就地?cái)?shù)據(jù)采集、反饋、遠(yuǎn)控等裝置和線纜的巡檢與核對(duì)

45、,結(jié)合運(yùn)行參數(shù)曲線認(rèn)真比對(duì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的缺陷;理順 DEH 系統(tǒng)邏輯關(guān)系, 組織開展全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),理論與實(shí)踐相結(jié)合提升綜合素質(zhì)。發(fā)電部運(yùn)行人員要強(qiáng)化對(duì)日常運(yùn)行參數(shù)曲線的監(jiān)控,根據(jù)參數(shù)變化趨勢(shì)與檢修人員加強(qiáng)溝通和交流,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)檢查處理。4、汽機(jī)專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭,結(jié)合安全運(yùn)行規(guī)程和實(shí)際運(yùn)行情況,制定緊急停機(jī)規(guī)程,與檢修部緊密配合,組織所屬員工積極開展反事故應(yīng)急演練活動(dòng),全面提升應(yīng)急反應(yīng)、準(zhǔn)確判斷、協(xié)調(diào)配合、及時(shí)處置能力,實(shí)現(xiàn)保人身、保設(shè)備、保安全。5、充分利用班前會(huì)、班后會(huì)和周二安全日活動(dòng)時(shí)間,發(fā)揮“每周題、學(xué)習(xí)園地”的陣地作用,建立健全各專業(yè)技術(shù)知識(shí)題庫,采取“請(qǐng)進(jìn)來,走

46、出去”、技術(shù)知識(shí)考試等形式,不斷提升人員的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),努力盡快全面掌握安全運(yùn)行技術(shù)。 案例13: 2014 年 3 月 23 日綜合泵房積水的事故新廠綜合泵房?jī)?nèi)設(shè)有三臺(tái)原水升壓泵(型號(hào) KQW100/160-15/2) 、兩臺(tái)消防泵(型號(hào)TYPEY2-250M-2 ) 、三臺(tái)生 產(chǎn) 給 水 泵 ( 型 號(hào) Y2-160M2-2 ) 、 三 臺(tái) 循 環(huán) 泵 ( 型 號(hào) TYPEY2-280S-4 ) ,分別滿足全廠水處理制水、消防系統(tǒng)和循環(huán)水系 統(tǒng)供水。一、事故經(jīng)過2014 年 3 月 23 日運(yùn)行二值夜班,0 時(shí) 50 分接班中,運(yùn)行人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)綜合泵房大量積水,已快淹到各種泵體的基座,馬

47、上匯報(bào)值長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)暖氣排污門未關(guān),實(shí)施關(guān)閉并開啟潛水泵抽水,3時(shí)以后抽水完畢。二、事故原因、綜合泵房暖汽排污門未關(guān)閉是造成綜合泵房積水的直接原因。、 3 月 22 日運(yùn)行一值二班汽機(jī)、水處理專業(yè)人員不能嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,對(duì)所轄設(shè)備的按時(shí)巡檢工作不到位,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存 在缺陷及時(shí)采取對(duì)應(yīng)措施,是造成綜合泵房積水的主要原因。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施1 、 生產(chǎn)部門要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)巡回檢查制度的落實(shí)考核,在不斷熟悉 系統(tǒng)、設(shè)備的同時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在隱患及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理,努力提高 業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),避免發(fā)生安全事故。2、要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“兩票、三規(guī)、三制”的執(zhí)行檢查,強(qiáng)化工作人員的安全責(zé)任心,培育

48、遵章守紀(jì)、良好行為養(yǎng)成,確保消除“人”的不安全因素。3、供暖期間,運(yùn)行人員在實(shí)施送汽、送水后要組織對(duì)供暖管道進(jìn)行認(rèn)真巡查,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)匯報(bào)以便得到及時(shí)處理,防止因供暖管道泄漏損壞周邊設(shè)備。4、由調(diào)度室牽頭,對(duì)廠區(qū)污水排放系統(tǒng)進(jìn)行清查,及時(shí)恢復(fù)備用集中泵房潛水泵,防止因生產(chǎn)供水管道泄漏以致集中泵房積水造成的安全生產(chǎn)事故。案例14: 2014 年 3 月 29 日 2#爐停運(yùn)的事故一、事故經(jīng)過3 月 29 日運(yùn)行一值早班,2#爐、1#機(jī)運(yùn)行正常。15 時(shí) 28 分 2#爐一次風(fēng)機(jī)突然掉閘,聯(lián)鎖給煤、出渣系統(tǒng)停用,該爐運(yùn)行人員實(shí)施搶合合不上,關(guān)閉該風(fēng)機(jī)擋板門,將液耦調(diào)節(jié)到“0”,再次搶合仍合不上,被

49、迫壓火;當(dāng)班值長(zhǎng)安排電氣運(yùn)行人員就地檢查6KV 開關(guān)柜并及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng);電氣運(yùn)行人員與檢修人員共同就地實(shí)施絕緣測(cè)試、事故按鈕接線、試驗(yàn)位置送電檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;熱工人員組織對(duì)熱控信號(hào)部分進(jìn)行檢查也未發(fā)現(xiàn)異常;17 時(shí) 05 分啟動(dòng)該風(fēng)機(jī)再次掉閘;后調(diào)取一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)后軸承振動(dòng)值為158.7師(保護(hù)定值為80師,延時(shí)15S),判斷由該風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)保護(hù)動(dòng)作引起;18 時(shí) 40 分檢修部立即通知吉通公司對(duì)該風(fēng)機(jī)后軸承進(jìn)行檢查也未發(fā)現(xiàn)異常,后因該爐1# 、 3#下煤管彎頭處堵煤,安排吉通公司割開管道進(jìn)行疏通;30 日 1 時(shí) 20 分啟動(dòng)該風(fēng)機(jī),2# 爐 4:47 分 點(diǎn)火,

50、8 時(shí) 50 分 1#機(jī)并網(wǎng)。二、經(jīng)濟(jì)損失2#爐于 4 時(shí) 47 分點(diǎn)火, 8 時(shí) 50 分 1#機(jī)并網(wǎng),11 時(shí) 50 分撤油槍用油約8噸,費(fèi)用78400元;影響負(fù)荷約42.5萬KW ,損失26.35 萬元。三、原因分析1、2#爐一次風(fēng)機(jī)后軸承振動(dòng)超標(biāo)(定值為 80延時(shí)15S), 保護(hù)動(dòng)作是造成該風(fēng)機(jī)掉閘的直接原因。2、該風(fēng)機(jī)掉閘后,電氣運(yùn)行人員就地調(diào)取保護(hù)動(dòng)作記錄,將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)誤認(rèn)為差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作記錄值進(jìn)行逐級(jí)匯報(bào),對(duì)故障點(diǎn)查找造成誤導(dǎo)。3、該風(fēng)機(jī)振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作未報(bào)警,熱工信號(hào)反饋存在缺陷,不能及時(shí)準(zhǔn)確反映故障點(diǎn),對(duì)運(yùn)行人員巡檢比對(duì)振動(dòng)超標(biāo)、準(zhǔn)確判斷一次風(fēng)機(jī)掉閘原因造成延誤。4、調(diào)取后臺(tái)運(yùn)行參數(shù)

51、發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)在3 月 27 日、 28 日直至 29 日多次出現(xiàn)后軸承振動(dòng)超標(biāo)記錄,雖經(jīng)值長(zhǎng)匯報(bào)了部門領(lǐng)導(dǎo),但未能與熱工負(fù)責(zé)人共同查找原因并及時(shí)消缺處理,也是造成事故的原因之一。四、責(zé)任劃分(略)五、防范措施、檢修部積極聯(lián)系吉通公司調(diào)試人員擇機(jī)對(duì)2# 爐主輔設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,全面完善各項(xiàng)保護(hù)裝置,準(zhǔn)確核對(duì)保護(hù)定值,確保各類保護(hù)該 投必投、安全可靠。、 運(yùn)行參數(shù)出現(xiàn)異常情況時(shí),發(fā)電部和檢修部工作人員要密切配 合,對(duì)設(shè)備遠(yuǎn)控和就地進(jìn)行比照檢查,全面核實(shí)相關(guān)情況弁做好記錄 進(jìn)行綜合分析判斷,及時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整,及時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)行。3、運(yùn)行各值要嚴(yán)格履行交接班制度,明確上班運(yùn)行情況和存在缺陷,全面了解掌握主輔設(shè)

52、備運(yùn)行狀況,有針對(duì)性的強(qiáng)化本班巡查與監(jiān) 控重點(diǎn),根據(jù)變化情況積極采取對(duì)應(yīng)措施,確保安全生產(chǎn)正常開展。4、各專業(yè)人員要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí),結(jié)合日常運(yùn)行操作技術(shù)和疑難問題向調(diào)試專工虛心請(qǐng)教,要善于歸納總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn), 努力提升自身的專業(yè)技術(shù)水平。3月29日2#爐停運(yùn)前后一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)時(shí)間15: 0015: 2215: 2415: 2515: 28一次風(fēng)機(jī)前Y (即)33.532.930.525.434.6一次風(fēng)機(jī)后Y (即)17.750.6122.7172.7158.7進(jìn)口油溫(C)59.359595959.2出口油溫(C)70.870.470.470.470.6出口油壓(MPa )0.

53、2580.2590.2610.2590.262一次風(fēng)機(jī)電流(A)94.594.494.294.693.6床溫(C)813815814779773汽壓(MPa)9.258.719.268.237.78汽溫(C)539535532530525負(fù)荷(MW )43.87843.88743.843.8643.82#爐一次風(fēng)機(jī)后軸承垂直振動(dòng)參數(shù)時(shí)間振動(dòng)值(即)時(shí)間振動(dòng)值(gm)時(shí)間振動(dòng)值(師)27 日 23 : 58138.728 日 22 :15165.929 日 11 :05146.811 : 12113.711 : 43108.812: 03108.812 : 41120.413: 12132.71

54、3: 32142.613: 48125.713: 51129.714: 28109.5案例15: 2014年4月4日2#爐渣倉滿庫一、事故經(jīng)過:2014年4月4日,新廠9時(shí)15分2#爐渣倉滿庫,冷渣機(jī)、疏 渣皮帶、提斗機(jī)被迫停運(yùn),鍋爐風(fēng)室風(fēng)量由正常9000pa上漲至14000pa ,運(yùn)行人員采取人工事故放渣,同時(shí)減少給煤量,汽機(jī)負(fù)荷 由3.8萬Kw下降至2.8萬Kw方式維持鍋爐運(yùn)行,發(fā)電部部長(zhǎng)電話通 知工貿(mào)公司負(fù)責(zé)人立刻放渣,10: 44分,渣倉料位下降,運(yùn)行人員調(diào) 整機(jī)組運(yùn)行參數(shù),逐步增加負(fù)荷,于 11 : 10分基本恢復(fù)運(yùn)行,15:10 分,提斗機(jī)再次異常,于4月5日2:30分基本恢復(fù)運(yùn)行

55、,4月5日1 : 14分,提斗機(jī)再次異常,檢修人員進(jìn)行調(diào)整于16:30分基本恢復(fù)運(yùn)行。經(jīng)打開提斗機(jī)側(cè)面檢修孔檢查發(fā)現(xiàn)1#提斗變形嚴(yán)重,108個(gè)提斗螺絲切斷,鏈條局部變形。二、經(jīng)濟(jì)損失:2#爐提斗機(jī)于4月4日9:15分異常至4月5日16:30分基本恢 復(fù)正常共計(jì)32個(gè)小時(shí),每小時(shí)影響負(fù)荷1萬kw,影響發(fā)電量1*32=32 萬kwh ,經(jīng)濟(jì)損失19.84萬元。三、原因分析:1、因工貿(mào)公司未及時(shí)放渣造成 2#爐渣倉滿庫,引起冷渣機(jī)、疏渣皮帶、提斗機(jī)被迫停運(yùn),鍋爐風(fēng)室風(fēng)量異常上漲,是本次事故的主要原因。發(fā)電部輸灰值班人員不能認(rèn)真巡回檢查,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)渣倉滿庫,及時(shí)匯報(bào)采取措施及時(shí)處理,是本次事故的又一

56、原因。3、冷渣機(jī)、輸渣皮帶、提斗機(jī)聯(lián)鎖不可靠,提斗機(jī)停運(yùn)后,冷渣機(jī)、輸渣皮帶不能及時(shí)停運(yùn),是本次事故的又一原因。4、渣倉投運(yùn)以來,料位計(jì)不能及時(shí)投運(yùn),運(yùn)行人員,放渣人員不能看到渣倉料位情況,是本次事故的又一原因。四、責(zé)任劃分:(略)五、防范措施:、運(yùn)行人員加強(qiáng)巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào),采取對(duì)應(yīng)措施果斷處理,避免事故發(fā)生。2、檢修部盡快恢復(fù)渣倉料位計(jì),及時(shí)投運(yùn),方便運(yùn)行人員及時(shí)觀看渣倉料位情況,及時(shí)通知放渣人員放渣,杜絕渣倉滿庫事故再次發(fā)生。3、檢修部盡快調(diào)試投運(yùn)冷渣機(jī)、輸渣皮帶、提斗機(jī)聯(lián)鎖,完善提斗機(jī)斷鏈保護(hù)調(diào)速器,要求運(yùn)行人員在每次鍋爐啟運(yùn)前必須試驗(yàn)聯(lián)鎖保護(hù),并留存試驗(yàn)記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯

57、報(bào)處理。4、工貿(mào)公司根據(jù)新廠鍋爐運(yùn)行情況,合理安排車輛,及時(shí)組織放渣、放灰,必要時(shí)安排值班定期放渣、放灰,嚴(yán)禁滿庫事故發(fā)生。案例16: 2014 年 4 月 7 日 2#爐因斷煤停運(yùn)一、事故經(jīng)過4 月 7 日運(yùn)行四值早班,2#爐、 1#機(jī)運(yùn)行,接班后1#、 3#下煤管下煤不暢,15時(shí)10分?jǐn)嗝?,組織人員進(jìn)行疏通緩解;15時(shí)20分 4#下煤管出現(xiàn)斷煤,疏通不及3#下煤管又出現(xiàn)斷煤;運(yùn)行人員采取減 風(fēng)措施弁緊急疏通;16時(shí)38分1#下煤管也出現(xiàn)斷煤;汽溫、床溫下 降,含氧量上升,至16時(shí)55分2#爐因斷煤停運(yùn);17時(shí)12分1#機(jī) 解歹U。時(shí)間8: 0015: 0015: 5216: 5517: 1

58、2汽溫(C)536.5545550516468汽壓(MPa)8.367.858.279.186.76氧量()0.831.302.046.2119.9床溫(C)833845815769393總風(fēng)量(m3/h )1090899721197680101431870521# 給煤(t/h )7.88.99.9002#給煤(t/h )14.917.319.223.703#給煤(t/h )8.78.510.2004#給煤(t/h )13.822.4000總給煤(t/h )45.257.139.300左側(cè)風(fēng)壓(KPa)9.238.788.88.520右側(cè)風(fēng)壓(KPa)9.28.818.798.510負(fù)荷(萬

59、kwh )4.24.43.82.40、經(jīng)濟(jì)損失8日2#爐于5時(shí)30分點(diǎn)火,11時(shí)0分1#機(jī)弁列,用油約6噸,費(fèi)用58800元;影響負(fù)荷約54萬KW,損失34萬元。三、原因分析1 、下煤管堵塞以致斷煤是造成2# 爐停運(yùn)的直接原因。2、在4#、 3#、 1#三個(gè)下煤管依次出現(xiàn)堵煤、斷煤現(xiàn)象后,運(yùn)行人員實(shí)施降負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行等調(diào)整措施滯后,而是增加其它下煤管下煤量維持運(yùn)行,單個(gè)下煤管超量程(30T/H )下煤,總下煤量一度高達(dá) 67.5T/H ,進(jìn)一步惡化下煤管的堵煤情況,最終造成該爐因斷煤而停運(yùn)。3、入廠煤煤源煤質(zhì)較細(xì)、流動(dòng)性差,入爐煤的配比不當(dāng)以致顆粒度得不到保證,進(jìn)入落煤管拐角處容易積煤,造成下

60、煤管極易堵煤。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施、生技科組織調(diào)度室、發(fā)電部、檢修部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)華西能源公司關(guān)于新廠下煤管改造方案進(jìn)行論證,邀請(qǐng)?jiān)摴疚蓪I(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),擇機(jī)對(duì)下煤管進(jìn)行改造,切實(shí)解決存在問題。在下煤管存在缺陷整改之前,發(fā)電部與供應(yīng)科配合要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)入廠煤煤源的選擇,加大對(duì)配煤工作的管理與考核,確保入爐煤煤質(zhì)(水分與顆粒度)符合鍋爐安全運(yùn)行要求。發(fā)電部要進(jìn)一步加大對(duì)運(yùn)行人員操作技能的培訓(xùn),提高工作人員的應(yīng)急處置能力和水平,以確保發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行為基礎(chǔ),根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整運(yùn)行參數(shù),努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)發(fā)滿供。案例17: 2014 年 5 月 8 日 2#爐結(jié)焦停運(yùn)一、事故經(jīng)過5月7

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