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文檔簡介

1、陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司降低預(yù)焙陽極氧化廢品率QC 小組發(fā)布演講稿撰稿:陽極分公司陽極部 曉龍 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),各位評(píng)委,朋友們!大家下午好!首先我還是先做一個(gè)自我介紹:我叫曉龍,來自陜西有色榆 林新材料有限責(zé)任公司 陽極分公司陽極部,今天我們 QC 小組帶來的研究課題 是:降低預(yù)焙陽極氧化廢品率。我們 QC 小組有 10 位成員,自成立就受到了領(lǐng)導(dǎo)們的重視,分公司副經(jīng)理 親自掛帥督導(dǎo)各級(jí)成員積極配合。今天,我很榮欣作為發(fā)布人,在這里發(fā)布我 們的課題。首先在演講前和大家做一個(gè)小的互動(dòng),今天在座的朋友都是來自五 湖四海,在座有哪些朋友來自冶金企業(yè)?不少同行啊,哈哈。一提咱們起冶金 就會(huì)有人

2、聯(lián)想到高耗能,那么怎樣把耗能降下來,成本控制到最小呢?其實(shí)這 個(gè)問題困擾著許多的人,不只你我,那么我們能做的就是從自己身邊的小的方 面做起,從工藝上尋找突破。如今的電解鋁使用的陽極早已從父輩們的陽極糊 演繹到了如今的陽極炭塊,從自焙陽極到了如今的預(yù)焙陽極。開頭還是給大家 簡要介紹一下我們陽極焙燒的工藝流程,請(qǐng)大家看大屏幕!焙燒是我公司預(yù)焙陽極生產(chǎn)中第三道工序,其任務(wù)是將生陽極塊裝入焙燒 爐料箱中,通過天然氣在料箱兩側(cè)的火道內(nèi)燃燒提供熱量,對(duì)生陽極隔絕空氣 加熱升溫并在1150C保溫一段時(shí)間,生產(chǎn)出高強(qiáng)度、低電阻的鋁電解生產(chǎn)用陽 極炭塊,焙燒是炭素生產(chǎn)中一道重要的工序。上圖是一個(gè)燃燒系統(tǒng)的運(yùn)行示

3、意 圖。我們想要達(dá)到的目標(biāo)就是通過細(xì)化工作和優(yōu)化工藝,減少預(yù)焙陽極氧化廢品產(chǎn)出量,將氧化廢品控制在1%以下。因此我們本次QC小組的活動(dòng)目標(biāo)為“將 預(yù)焙陽極氧化廢品率由現(xiàn)在的2.43%降至 1%以下”。前期我們已經(jīng)對(duì)同行業(yè)企業(yè) 的預(yù)焙陽極氧化廢品率進(jìn)行了解,基本情況如圖:根據(jù)與同行業(yè)其他企業(yè)比較 此目標(biāo)值完全能夠?qū)崿F(xiàn)。我們工序生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間不長,各主體設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良 好,在產(chǎn)品質(zhì)量提升改進(jìn)工作方面能夠提供堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)。而且小組內(nèi)多數(shù) 組員均有 5 年以上同行業(yè)工作資歷,具有豐富的生產(chǎn)運(yùn)行管理和工作經(jīng)驗(yàn),小 組解決問題能力強(qiáng);分公司副經(jīng)理親自帶隊(duì)。我們的可行性分析結(jié)果就是“目 標(biāo)可行”。針對(duì)生陽極

4、體積密度低的情況,小組成員進(jìn)行層層展開分析,最終找出 12 項(xiàng)末端因素,隨后我們進(jìn)行了要因確認(rèn):1、出爐溫度高10月 8日至 14 日每天隨機(jī)測量10組出爐炭塊的表面溫度,結(jié)果如表所示。2、冷卻架鼓入風(fēng)壓過大10月 6日至 12 日對(duì)5 個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)冷卻架鼓風(fēng)情況進(jìn)行調(diào)查,對(duì)有明顯由于 風(fēng)壓過大導(dǎo)致空氣鼓入料箱,覆蓋料氧化燃燒的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如表所示。3、火道墻破損10月 12日至 16日對(duì)移爐后的出爐爐室料箱進(jìn)行檢查,統(tǒng)計(jì)開縫超標(biāo)的爐 縫數(shù)量,結(jié)果如表所示。4、填充料粒度分布不合理 對(duì)兩個(gè)廠房使用的填充料取樣檢驗(yàn),進(jìn)行粒度分析,結(jié)果如表所示。5、裝爐過高10月 15日至 19對(duì)兩個(gè)廠房五個(gè)系統(tǒng)裝

5、爐炭塊高度進(jìn)行測量,結(jié)果如表所 示。6、填充料補(bǔ)充不及時(shí)10月7日至13日對(duì)是否對(duì)3P爐室的下沉覆蓋料進(jìn)行補(bǔ)充,結(jié)果如表所示。7、填充料過薄10月7日至13日對(duì)是否對(duì)3P爐室的下沉覆蓋料進(jìn)行補(bǔ)充,結(jié)果如表所示。8、密封膜鋪設(shè)不到位10 月 12日至 18日對(duì)密封膜的鋪設(shè)情況進(jìn)行檢查,結(jié)果如表所示。9、密封膜過薄10 月 6 日至 10 日檢查所有庫存及使用中的密封膜,發(fā)現(xiàn)薄膜厚度均為0.3mm,高于使用要求的0.125mm,另外對(duì)使用中的密封膜進(jìn)行檢查,結(jié)果如表 所示。10、系統(tǒng)負(fù)壓低10 月 10 日至 14 日對(duì)各個(gè)系統(tǒng)火道負(fù)壓進(jìn)行檢測,結(jié)果如表所示。11、火道結(jié)構(gòu)不合理由于火道結(jié)構(gòu)屬于焙

6、燒爐本體設(shè)備設(shè)計(jì)方面的內(nèi)容,非QC小組能夠解決的 問題,具有不可抗性,此處不作為需解決的問題項(xiàng)目。12、低溫階段升溫過慢 將現(xiàn)行升溫曲線參數(shù)羅列如表所示。從上表可看出,低溫階段實(shí)際升溫速率,有偏低現(xiàn)象,沒有滿足低溫階段 升溫速率達(dá)到7/h的要求。最終確定了三個(gè)影響“預(yù)焙陽極氧化廢品率高”的要因,分別是:冷卻架鼓入風(fēng)壓過大火道墻破損低溫階段升溫過慢然后我們制作了對(duì)策表,請(qǐng)看!對(duì)策實(shí)施一:對(duì)策實(shí)施一:1、調(diào)整冷卻架位臵在未對(duì)冷卻架的位臵進(jìn)行調(diào)整前,冷卻架在冷卻爐室的架設(shè)方式如下圖所示:ZI冷卻架,二冷卻架十v_._7il八門1 1樸1rJ冷卻爐室1冷卻爐室2冷卻爐室3冷卻爐室4從圖上可以看出,兩個(gè)

7、冷卻架之間的架設(shè)距離還不到一個(gè)爐室,導(dǎo)致冷卻 爐室 3 直接鼓入風(fēng)量較其他冷卻爐室大,而爐面出風(fēng)口有限,火道內(nèi)聚集風(fēng)壓 過大,則直接通過火道墻上的墻縫鼓入料箱中,導(dǎo)致空氣與料箱中的高溫炭塊 直接接觸被氧化。因此我們對(duì)兩個(gè)冷卻架的放臵位臵進(jìn)行調(diào)整如下:冷卻駕召片冷卻架ii1r1_f1F_冷卻爐室1冷卻爐室2冷卻爐室3冷卻爐室4調(diào)整位臵后,各冷卻爐室鼓入風(fēng)量基本均衡,不容易造成個(gè)別爐室火道內(nèi) 風(fēng)量過大導(dǎo)致風(fēng)壓失衡鼓入料箱內(nèi)的情況。2、根據(jù)氣溫情況調(diào)整冷卻架數(shù)量榆林當(dāng)?shù)噩F(xiàn)處于寒冬時(shí)節(jié),室外氣溫可達(dá)零下20C,廠房內(nèi)的溫度也不超 過5,爐內(nèi)溫度散熱快,可減少強(qiáng)制冷卻鼓風(fēng)量,將原每個(gè)系統(tǒng)配置兩臺(tái)冷卻 架

8、減為一臺(tái),然后對(duì)出爐炭塊溫度進(jìn)行測量,通過在嚴(yán)寒季節(jié)將冷卻架配臵數(shù) 量減少的方法,出爐炭塊溫度仍能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求(不高于200DO3、根據(jù)冷卻情況調(diào)整鼓風(fēng)量當(dāng)某料箱出現(xiàn)填充料明顯氧化燃燒現(xiàn)象時(shí),可通過調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)冷卻架風(fēng)機(jī)風(fēng) 門,減少鼓風(fēng)量來解決,鼓風(fēng)架上風(fēng)機(jī)風(fēng)門圖片如下:針對(duì)“冷卻架鼓入風(fēng)壓過大”采取的對(duì)策全部實(shí)施完畢后,進(jìn)行了效果檢 查,對(duì)運(yùn)行中的各系統(tǒng)冷卻爐室填充料氧化燃燒情況進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:措施實(shí)施完畢后,填充料氧化燃燒情況杜絕,達(dá)到對(duì)策目標(biāo)。結(jié)論:對(duì)策一實(shí)施成功。對(duì)策實(shí)施二:要因:火道墻破損對(duì)策:定期修護(hù)火道墻I _1、選用合適的修護(hù)材料 由于焙燒爐投入生產(chǎn)使用時(shí)間不足一年,因此

9、未對(duì)其進(jìn)行修護(hù)處理,而現(xiàn) 在要對(duì)其開始進(jìn)行修護(hù),因此需對(duì)現(xiàn)有修護(hù)材料進(jìn)行選擇,現(xiàn)制定以下選用實(shí) 驗(yàn)方案:現(xiàn)有可用修護(hù)爐材料有新型粘土質(zhì)耐火泥漿和復(fù)合型高強(qiáng)膠泥兩種,其技 術(shù)指標(biāo)如下:從指標(biāo)上看,復(fù)合型高強(qiáng)膠泥優(yōu)于新型粘土質(zhì)耐火泥漿,但均能滿足焙燒 爐修護(hù)用耐火材料指標(biāo)要求(要求耐火度至少高于1200C)。分別使用兩種材料對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的 4#爐室超標(biāo)爐縫進(jìn)行修補(bǔ),新型粘土 質(zhì)耐火泥漿修護(hù) 1 至 4#料箱,復(fù)合型高強(qiáng)膠泥修護(hù) 5 至 8#料箱,經(jīng)過一個(gè)周期 (約 18 天)出爐后,觀察修護(hù)部位的表現(xiàn),進(jìn)而決定兩種材料的使用方式。實(shí)驗(yàn)記錄:11 月 5 日開始按照方案安排對(duì)即將裝爐進(jìn)入系統(tǒng)的 4

10、#爐室進(jìn)行 修護(hù);整個(gè)運(yùn)行過程正常,一個(gè)周期后于 11 月 23 日 4#爐室出爐,各料箱修護(hù) 部位情況見下圖照片:新型粘土質(zhì)耐火泥漿在修護(hù) 3mm 以內(nèi)的爐縫效果較好,但達(dá)到 5mm 的爐縫 則在使用后仍產(chǎn)生明顯開縫,而復(fù)合型高強(qiáng)膠泥在修護(hù) 5mm 爐縫時(shí)效果較好, 在墻角位臵的修護(hù)效果同樣顯著。為此,使用方式上采用新型粘土質(zhì)耐火泥漿修護(hù) 3mm 及以下的爐縫,而復(fù) 合型高強(qiáng)膠泥則用于大爐縫和墻角的修護(hù)。2、組建內(nèi)部焙燒爐修護(hù)隊(duì)從各班抽調(diào)人員 8 名組成焙燒爐修護(hù)隊(duì),專門對(duì)各系統(tǒng)出爐 爐室進(jìn)行維護(hù),對(duì)著 8 名人員進(jìn)行了前期培訓(xùn)后,由有修護(hù)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的老 員工帶隊(duì)開展修護(hù)工作。3、建立焙燒爐修

11、護(hù)管理制度,保證爐體得到及時(shí)維護(hù);4、提交報(bào)告申請(qǐng)爐體修護(hù)工作外包,由專業(yè)修護(hù)爐隊(duì)伍負(fù)責(zé)修護(hù)作業(yè),保 證修爐質(zhì)量。措施實(shí)施后,對(duì)出爐爐室火道墻爐縫超標(biāo)情況進(jìn)行檢查,統(tǒng)計(jì)寬度超過 3mm 的爐縫數(shù)如下:進(jìn)行階段性效果檢查,對(duì)采取措施的11月份預(yù)焙陽極氧化廢品率進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 并對(duì)比實(shí)施前的 9、10 月份預(yù)焙陽極氧化廢品率,情況如下:11 月份經(jīng)過部分措施的實(shí)施,預(yù)焙陽極氧化廢品率有明顯降低,效果顯著。 結(jié)論:對(duì)策二實(shí)施成功。對(duì)策實(shí)施三: 要因:低溫階段升溫過慢對(duì)策:優(yōu)化焙燒升溫參數(shù)1、制定升溫曲線實(shí)驗(yàn)方案 討論兩種升溫曲線參數(shù)設(shè)臵方案,具體如下表: 將實(shí)驗(yàn)曲線一、二分別設(shè)臵到二焙燒1、2#系統(tǒng)上,

12、自 11月28 日開始實(shí)驗(yàn) 經(jīng)過一個(gè)周期后,于12 月 20日完成實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:從兩個(gè)曲線實(shí)驗(yàn)結(jié)果看,都達(dá)到了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?P升溫速率高于7/h,對(duì) 兩個(gè)系統(tǒng)的出爐炭塊做電阻率分析,結(jié)果如下:由此可見,曲線二不僅能夠達(dá)到實(shí)際升溫速率高于7/h的要求,在產(chǎn)品質(zhì)量上也優(yōu)于曲線一,因此采用曲線一的參數(shù)設(shè)定。 結(jié)論:對(duì)策三實(shí)施成功。為了鞏固本次活動(dòng)取得的成果,制定了以下鞏固措施:1、將“兩個(gè)冷卻架相隔兩個(gè)爐室,風(fēng)門開度根據(jù)覆蓋料氧化情況進(jìn)行調(diào)整, 冬季在保證冷卻效果的前提下可設(shè)臵單個(gè)冷卻架”納入焙燒工序生產(chǎn)管理制 度中;2、建立焙燒爐修護(hù)爐管理有關(guān)內(nèi)容,制定焙燒爐修護(hù)爐管理制度;3、將新的 28

13、小時(shí)升溫曲線參數(shù)設(shè)定納入工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中;4、組織工序所有員工進(jìn)行學(xué)習(xí),并將修訂后的焙燒工序生產(chǎn)管理制度 和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及焙燒爐修護(hù)爐管理制度下發(fā)至各班組。對(duì)策實(shí)施后的 2014年1至3月份鞏固期預(yù)焙陽極氧化廢品率降至1%以下, 三個(gè)月綜合氧化廢品率達(dá)到了 0.80%,達(dá)成了活動(dòng)目標(biāo),獲得了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社 會(huì)三方面的收益。經(jīng)濟(jì)效益:預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本均值2607 元/噸鞏固期出爐量:72925塊x 1.008噸/塊=73508噸氧化廢品率下降百分比: 1.63%經(jīng)濟(jì)效益=鞏固期出爐量x氧化廢品率下降百分比x預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本均值=73508 x 1.63%x 2607=312.3656 萬元技術(shù)效益:1、優(yōu)化了 28 小時(shí)周期曲線,在減少氧化廢品率的同時(shí),還在一定程度上提高了產(chǎn)品質(zhì)量;2、生產(chǎn)上采用了靈活的冷卻方式;3、建立健全了焙燒爐修

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