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ABR-接觸氧化-混凝法處理印染廢水
摘要:采用“ABR+生物接觸氧化+混凝沉淀”工藝處理印染廢水,處理出水完全達(dá)到廣東省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),COD去除率可以達(dá)到90%以上,色度去除90%以上,工程實(shí)踐表明,該工藝處理效果優(yōu)良,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行費(fèi)用適中。
關(guān)鍵字:印染廢水ABR生物接觸氧化色度厭氧折板反應(yīng)廣東地區(qū)印染行業(yè)發(fā)達(dá),中小型印染廠較多,印染廢水均具有排放量大、污染物濃度高、色度高、水質(zhì)不穩(wěn)定等特點(diǎn)。某針織有限公司位于廣東省惠州市潼湖鎮(zhèn),屬于新建印染企業(yè),主要進(jìn)行各種毛衣制造、洗水、染色、印花等加工生產(chǎn),年生產(chǎn)毛衣可達(dá)200萬(wàn)件,產(chǎn)品主要是出口外銷,該公司建設(shè)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度,廢水處理工程與2003年10月動(dòng)工新建,2004年12月通過(guò)環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到并優(yōu)于廣東省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。1設(shè)計(jì)水量與水質(zhì)該公司主要生產(chǎn)染色毛衣成衣以及各種毛線,廢水主要是從染色、洗滌等生產(chǎn)工序中產(chǎn)生。在染色過(guò)程中,大量使用冰醋酸、枧油、三A枧粉、羊毛均色油、沉淀防止劑、陽(yáng)離子黑X-O、酸性黑T-250、元明粉、柔軟劑、滲透劑、穩(wěn)定劑等藥劑,雖然毛織物上染率高,但是還是有部分染料殘留在排放廢水中,同時(shí)染色助劑基本上全部存留在廢液中,因此排放廢水中含有大量有機(jī)污染物,色度高而且復(fù)雜,同時(shí)隨著生產(chǎn)批次品種不同,色度變化很大。另外,在洗水過(guò)程中由于大量使用了去污精、洗滌劑等有機(jī)去污劑,同時(shí)原毛線上的污垢、毛渣等進(jìn)入洗水,所以洗水廢水中有機(jī)物濃度也是非常高,而且含有大量懸浮物。經(jīng)過(guò)對(duì)該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品類型及生產(chǎn)工藝分析,參考同類企業(yè)廢水處理實(shí)例資料和數(shù)值,確定廢水處理設(shè)計(jì)水量為50m3/h,每天連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)計(jì),設(shè)計(jì)水質(zhì)如下表1所示:表1設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)污染物CODCrBOD5SS色度pH單位mg/Lmg/Lmg/L倍-濃度1000-15000300-500150-500300-6009-11處理后出水水質(zhì)執(zhí)行廣東省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)數(shù)值如下表2所示:表2設(shè)計(jì)出水水質(zhì)污染物CODCrBOD5SS色度pH單位mg/Lmg/Lmg/L倍-濃度≤100≤20≤60≤406-92處理工藝說(shuō)明通過(guò)了解該公司的生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品類型,對(duì)廢水成分、水質(zhì)特點(diǎn)作理論綜合分析,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合以往治理同類型企業(yè)廢水所取得的經(jīng)驗(yàn),并考慮排水標(biāo)準(zhǔn)、資金投入等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),確定采用“厭氧折板反應(yīng)ABR+生物接觸氧化+混凝沉淀”的工藝。具體工藝流程圖如下圖1所示:工藝說(shuō)明如下:車(chē)間廢水排出后,經(jīng)過(guò)粗細(xì)兩道格柵去除大的線頭、毛渣等雜物后進(jìn)入廢水調(diào)節(jié)池,進(jìn)行水質(zhì)、水量的均勻,之后廢水經(jīng)過(guò)提升水泵進(jìn)入?yún)捬跽郯宸磻?yīng)池(ABR反應(yīng)池)進(jìn)行厭氧處理,出水自流進(jìn)入接觸氧化池進(jìn)行生化處理,生化處理后出水進(jìn)入中間反應(yīng)池(與接觸氧化池合建),在此處加入脫色劑、PAC,PAM進(jìn)行混凝反應(yīng),形成絮體后,進(jìn)入后續(xù)的斜板沉淀池進(jìn)行固液分離,清水進(jìn)入后續(xù)的中間水池,用水泵加壓進(jìn)入機(jī)械過(guò)濾器,過(guò)濾后出水經(jīng)由清水池進(jìn)行短暫停留后通過(guò)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)排放,系統(tǒng)中產(chǎn)生的厭氧污泥、好氧剩余污泥、沉淀污泥進(jìn)入污泥濃縮池濃縮后,經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)壓濾,清液回流到原水調(diào)節(jié)池重新處理,污泥外運(yùn)處理。3主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備1)格柵系統(tǒng)設(shè)置不銹鋼手動(dòng)格柵1組,設(shè)置在進(jìn)水溝渠內(nèi),主要是去除廢水中的大的顆粒、線頭、雜物等,柵隙為10mm、5mm;2)原水調(diào)節(jié)池主要起水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié)作用,地下鋼混構(gòu)筑物,尺寸為8.0m×10.0m×5.0m,有效容積為500m3,有效停留時(shí)間為10h,外設(shè)提升水泵2臺(tái)(1用1備),將水提升加壓進(jìn)入ABR第一格底部,泵后安裝流量計(jì),計(jì)量系統(tǒng)總進(jìn)水流量,池內(nèi)靠近提升泵吸水口附近設(shè)置PH計(jì)1臺(tái),自動(dòng)控制加入硫酸調(diào)節(jié)ABR進(jìn)水的PH;3)ABR反應(yīng)池ABR具有良好的水流、水力條件,主要利用厭氧菌和兼性菌的共同作用,將不容易生物降解的大分子物質(zhì)降解為小分子物質(zhì),提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)好氧進(jìn)一步去除,地上鋼混構(gòu)筑物,尺寸為13.0m×5.0m×5.5m(2組并用),單組分為四格,單格上下向流流速比為3:1,有效容積為600m3,最后一格上向池內(nèi)設(shè)置半軟填料,填料高度2.5米,有利于防止厭氧污泥流失,有效停留時(shí)間為12h,設(shè)置回流水泵2臺(tái),將后續(xù)第四格厭氧污泥抽升進(jìn)入ABR前段與進(jìn)水混合,每組池頂部設(shè)置水封器一個(gè),共8個(gè)。4)接觸氧化池為本工藝去除污染物質(zhì)的主體,利用生物膜上微生物的新陳代謝作用,將廢水中的污染物質(zhì)去除,地上鋼混構(gòu)筑物,尺寸為18.0m×5.0m×5.0m,有效容積為425m3,有效停留時(shí)間為8.5h,共5個(gè),為上下流交替過(guò)水,內(nèi)裝半軟性填料,填料高度2.5米,內(nèi)設(shè)曝氣軟管曝氣器,設(shè)置羅茨風(fēng)機(jī)2臺(tái)(1用1備),功率22.0Kw。5)中間反應(yīng)池主要是定量加入PAC、脫色劑等去除好氧殘留的懸浮物、色度等,地上鋼混構(gòu)筑物,尺寸為3.0m×5.0m×2.5m,有效容積為30m3,有效停留時(shí)間為0.6h,為格板反應(yīng)池,攪拌采用空氣攪拌,設(shè)置PAC、PAM、脫色劑加藥系統(tǒng)各1套。6)斜板沉淀池對(duì)經(jīng)過(guò)混凝反應(yīng)后的混合液進(jìn)行固液分離,地上鋼混構(gòu)筑物,尺寸為10.0m×5.0m×5.0m,沉淀負(fù)荷為0.9m3/h.m2,設(shè)置排泥水泵1臺(tái)。7)過(guò)濾系統(tǒng)地下中間水池1座,鋼混構(gòu)筑物,尺寸為4.0m×3.0m×2.5m,有效容積為25m3,有效停留時(shí)間為0.5h,設(shè)置立式過(guò)濾泵2臺(tái)(1用1備),直徑2.4米機(jī)械過(guò)濾器1個(gè)。8)污泥壓濾系統(tǒng)地下污泥濃縮池1座,鋼混構(gòu)筑物,尺寸為5.0m×5.0m×5.0m,設(shè)置XMA60/800–UBK60m2板框壓濾機(jī)1臺(tái),空壓機(jī)1臺(tái),直徑1.2米污泥罐1臺(tái),ZW污泥壓濾泵2臺(tái)(1用1備)。污泥壓濾后含水率約70-80%,外運(yùn)處理。9)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)出水溝渠上安裝自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)1套,主要監(jiān)測(cè)出水的流量、COD等值,檢查處理效果。4工程處理效果工程自2004年8月開(kāi)始調(diào)試,調(diào)試期約3個(gè)月,調(diào)試過(guò)程中2004年11月3日、15日、25日我公司自行檢測(cè)結(jié)果如下表3所示,2004年12月,該系統(tǒng)進(jìn)行了為期3天的取樣監(jiān)測(cè)驗(yàn)收,監(jiān)測(cè)結(jié)果如下表4所示,由表3、表4數(shù)據(jù)可以看出,該系統(tǒng)處理效果優(yōu)良,出水完全達(dá)到廣東省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。表32004年11月3日、15日、25日監(jiān)測(cè)結(jié)果表污染物單位日期進(jìn)水ABR出水好氧出水沉淀出水過(guò)濾出水限值標(biāo)準(zhǔn)CODCrmg/L3日15日25日1865.21688.01120.51005.8820.6980.9135.7121.6136.898.9104.385.875.682.667.4≤100BOD5mg/L3日15日25日450.6388.9410.6350.9333.7310.425.935.619.620.522.416.215.617.512.3≤20SSmg/L3日15日25日255.6187.1334.498.6124.7117.8125.8111.398.930.645.138.415.820.626.2≤60色度倍3日15日25日400600300400400400350300350403040303030≤40pH-3日15日25日11.29.610.88.27.97.87.87.97.98.07.97.97.88.17.96-9表4監(jiān)測(cè)驗(yàn)收結(jié)果表污染物單位進(jìn)水ABR出水好氧出水沉淀出水過(guò)濾出水限值標(biāo)準(zhǔn)CODCrmg/L1250.6851.9126.189.678.5≤100BOD5mg/L332.0302.424.318.516.6≤20SSmg/L131.4128.0107.860.224.6≤60色度倍4004003504030≤40pH-10.67.98.18.28.06-9備注:以上監(jiān)測(cè)結(jié)結(jié)果均為平均均值。5經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析1)人工費(fèi)用廢水處理站設(shè)計(jì)處理流量為:50m3/h,年工作制按330天,勞動(dòng)定員3人,人員工資按800元/月,則處理每m3廢水所需要的人工費(fèi)用約0.08元/m3。2)動(dòng)力費(fèi)用系統(tǒng)運(yùn)行總功率為45.0kw,設(shè)備同時(shí)運(yùn)行系數(shù)為0.7,每天設(shè)計(jì)正常運(yùn)行按20小時(shí)計(jì),則每日正常用電量為630kw.h,電價(jià)按0.52元/kw.h計(jì),則處理每m3廢水所需的動(dòng)力費(fèi)用約0.33元/m3。3)藥耗費(fèi)用每日混凝劑消耗約120Kg,脫色劑消耗約80Kg,硫酸消耗約40Kg,混凝劑單價(jià)以1600元/噸計(jì),脫色劑單價(jià)以1800元/噸計(jì),硫酸單價(jià)以1200元/噸計(jì),則處理每m3廢水所需的藥耗費(fèi)用約0.38元。4)運(yùn)行成本廢水處理站每天處理水量1000m3,處理每m3廢水運(yùn)行費(fèi)約為0.79元/m3(注:此運(yùn)行成本不含設(shè)備損耗、維護(hù)等費(fèi)用)。5)污染物去除量廢水處理站每年可去除COD約363T,去除SS約22T,大大減輕了周邊環(huán)境的污染。6工程總結(jié)1)工程監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,采用“ABR+生物接觸氧化+混凝沉淀”的工藝處理印染廢水是可行的,處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、效果優(yōu)良、運(yùn)行費(fèi)用適中。2)在生產(chǎn)過(guò)程中,由于印染批次、類型的不同,廢水為短時(shí)間大流量排放,同時(shí)色度差異很大,因此在廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),在不影響總體投資的前提下,盡量增大調(diào)節(jié)池,減小水質(zhì)變化對(duì)后續(xù)系統(tǒng)的沖擊。3)去除色度方面,生化系統(tǒng)去除色度微乎其微,主要靠后續(xù)的混凝沉淀去除色度,調(diào)試發(fā)現(xiàn),使用單一的混凝劑,色度去除率在48%左右,但色度去除不穩(wěn)定,針對(duì)不同的色度,混凝劑的投加量也有很大的變化,需要及時(shí)調(diào)整,要色度穩(wěn)定達(dá)到排放,必須結(jié)合使用少量脫色劑方可使出水色度達(dá)標(biāo),針對(duì)該廠排放的具體情況,部分色度單加PAC就可達(dá)標(biāo),其它色度必須結(jié)合使用脫色劑方可,因此印染廢水在設(shè)計(jì)時(shí)需要預(yù)留脫色劑投加系統(tǒng),以便合理操作,保證色度達(dá)標(biāo)排放。4)在脫色劑的選擇上,需要根據(jù)實(shí)際水質(zhì)確定脫色劑類型和投加量。5)該工程的實(shí)施,使該公司排放的COD總量減少90%以上,色度去除率大于90%,大大保護(hù)了周?chē)h(huán)境,給該企業(yè)帶來(lái)了良好的環(huán)境效益。參考文獻(xiàn):1.唐受印,戴友芝《水處理工程師手冊(cè)》化學(xué)工業(yè)出版社2001年;2.張自杰,錢(qián)易《環(huán)境工程手冊(cè)(水污染防治卷)》高等教育出版社199
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