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本文格式為Word版,下載可任意編輯——提高GE6FA分軸燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組可靠性的摸索關(guān)于GE6FA分軸燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,在采用兩班制調(diào)峰運(yùn)行,啟動頻繁狀況下,保證機(jī)組一次啟動成功率,以及避免在運(yùn)行中跳閘等事故發(fā)生,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗在可靠性方面所進(jìn)行的摸索。

燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán);啟動成功;可靠性;水浴爐;排氣分散度

引言

XX國際江山新城熱電工程位于浙江省江山市蓮華山工業(yè)園區(qū),一期工程2×120MW自然氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組。機(jī)組控制系統(tǒng)為MarKVIe操作系統(tǒng),所有操作均由MarKVIe操作系統(tǒng)來完成。整套機(jī)組采用分軸聯(lián)合循環(huán)方式,一套聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組由一臺燃?xì)廨啓C(jī)、一臺蒸汽輪機(jī)、兩臺發(fā)電機(jī)和一臺余熱鍋爐及相關(guān)設(shè)備組成。1號、2號機(jī)組均在2023年05月15日順利通過96小時滿負(fù)荷試運(yùn)。

做為浙江省搶建調(diào)峰發(fā)電機(jī)組項目,目前機(jī)組年利用小時偏低,并且機(jī)組運(yùn)行方式為早啟晚?!皟砂嘀屁?,機(jī)組設(shè)備啟動頻繁,利用小時偏低,每次機(jī)組的啟動機(jī)遇均很難得,在浙江省實施“兩個細(xì)則〞考核管理下,如何保證機(jī)組以及設(shè)備的運(yùn)行可靠性顯得尤為重要。目前電廠兩臺機(jī)組已運(yùn)行3年時間,我們也摸索出了一些提高機(jī)組運(yùn)行可靠性的方法,現(xiàn)做簡要介紹。

1、提高燃機(jī)自然氣系統(tǒng)閥門動作可靠性,保證燃機(jī)一次啟動成功

燃?xì)廨啓C(jī)的啟動過程,是由控制系統(tǒng)直接程控控制,啟動升速過程不需要人為干預(yù),但需要保證啟動過程中各閥門設(shè)備動作正常,在啟動過程中,燃機(jī)需要進(jìn)行泄漏檢測,燃機(jī)輔助關(guān)斷閥(20VS4-4),燃機(jī)速比閥(SRV)以及速比閥后排空閥(20VG-1)應(yīng)正確動作。若動作不正常則會導(dǎo)致機(jī)組啟動失敗。從目前機(jī)組運(yùn)行狀況看,因燃機(jī)自然氣系統(tǒng)閥門問題導(dǎo)致啟動失敗出現(xiàn)過屢屢,多為閥門卡澀,因機(jī)組長時間停備,閥門未進(jìn)行活動導(dǎo)致開關(guān)不到位等狀況時有出現(xiàn)。

1.1控制氣源故障導(dǎo)致啟動失敗。燃機(jī)輔助關(guān)斷閥為氣動門,氣源為閥門前管道自然氣,機(jī)組啟動之前應(yīng)就地檢查自然氣壓力正常,并且進(jìn)行閥門的傳動,在機(jī)組發(fā)啟動令之后應(yīng)檢查燃機(jī)輔助關(guān)斷閥開啟,閥后壓力正常,若出現(xiàn)壓力偏低或無壓力應(yīng)及時就地檢查,在機(jī)組泄漏試驗之前排出故障。

案例:2023年12月10日1號機(jī)組冷態(tài)啟動,在燃機(jī)發(fā)啟動令之后,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)燃機(jī)輔助關(guān)斷閥關(guān)閉狀態(tài),閥后P1壓力顯示為0,立刻派人就地檢查,就地人員發(fā)現(xiàn)輔助關(guān)斷閥控制氣源關(guān)閉狀態(tài),立刻開啟,P1壓力正常,之后燃機(jī)進(jìn)行泄漏試驗,啟動正常。此次異常狀況因監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)及時,未造成機(jī)組啟動失敗,因機(jī)組啟動時間較緊,需要監(jiān)視數(shù)據(jù)較多,閥門狀態(tài)應(yīng)在機(jī)組啟動之前就確認(rèn)完畢,同時應(yīng)在啟動前進(jìn)行閥門的傳動,將隱患排除。

1.2控制油油質(zhì)不好導(dǎo)致機(jī)組啟動失敗。燃機(jī)速比閥(SRV)是由液壓油控制,其主要作用是保證燃機(jī)P2壓力的穩(wěn)定,同時機(jī)組啟動中泄漏試驗中應(yīng)正確動作,此閥門在機(jī)組啟動中出現(xiàn)過閥門卡澀導(dǎo)致機(jī)組啟動失敗,目前發(fā)現(xiàn)的卡澀原因主要從兩個方面考慮,一方面由于長時間停備,閥門活動較少,另外可能因控制油油品不合格導(dǎo)致。

案例:2023年06月30日2號機(jī)組冷態(tài)啟動,啟動進(jìn)行泄漏試驗過程中,2號燃機(jī)報警“GASLEAKTESTOFSRVFAILED〞,2號燃機(jī)跳閘,后對燃機(jī)速比閥(SRV)傳動,傳動過程發(fā)現(xiàn)閥門動作遲鈍,檢修對閥門解體檢查后在液壓控控制油路發(fā)現(xiàn)顆粒雜質(zhì),清除后閥門動作正常。此次異常事件之后,我廠對燃機(jī)油品檢測做出了詳細(xì)的規(guī)定,機(jī)組停備期間進(jìn)行盤車前對油質(zhì)進(jìn)行化驗,同時做好燃機(jī)油濾切換,油濾網(wǎng)切換后需連續(xù)兩次化驗油質(zhì)合格。

2、對自然氣加熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,加強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)視,保證機(jī)組運(yùn)行可靠性

為了調(diào)高燃?xì)廨啓C(jī)燃燒效率以及保證燃燒的穩(wěn)定性,燃?xì)廨啓C(jī)對進(jìn)入燃燒室的自然氣溫度有明確的要求,6FA機(jī)組正常狀況下要求自然氣溫度32℃左右,當(dāng)自然氣溫度高于或者低于規(guī)定值時燃?xì)廨啓C(jī)將會自動停機(jī)甚至跳閘。同時在機(jī)組正常運(yùn)行中,當(dāng)燃機(jī)TTRF1(測算燃燒溫度)超過2000℉,自然氣溫度過低會導(dǎo)致韋伯指數(shù)超限,燃機(jī)自動減負(fù)荷。因此需要對自然氣進(jìn)行加熱,我廠實際運(yùn)行中采用調(diào)壓站自然氣水浴爐通過熱水換熱器對自然氣進(jìn)行加熱,兩臺水浴爐一用一備,每日交替運(yùn)行。由于之前集控室監(jiān)控系統(tǒng)無法直接監(jiān)視水浴爐,只能通過自然氣溫度變化間接反映其運(yùn)行狀況,存在很大的安全隱患。在很大的安全隱患。

案例:2023年01月20日2號機(jī)組06:30熱態(tài)啟動,燃機(jī)點(diǎn)火后啟動1號水浴爐運(yùn)行,07:302號機(jī)組負(fù)荷帶滿,08:30交接班后,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)2號燃機(jī)速比閥前自然氣溫度降至16攝氏度,派人前往就地檢查水浴爐運(yùn)行狀況,在人員還未到達(dá)就地時,2號燃機(jī)報警“L70L-FGWI〞韋伯指數(shù)超限,燃機(jī)開始甩負(fù)荷,燃機(jī)負(fù)荷在2min中內(nèi)由81MW下降至30MW,之后負(fù)荷穩(wěn)定。就地人員到達(dá)水浴爐后立刻啟動2號水浴爐,停運(yùn)1號水浴爐,自然氣溫度開始緩慢上升,半小時后燃機(jī)負(fù)荷重新加負(fù)荷,此次異常導(dǎo)致燃機(jī)低負(fù)荷下運(yùn)行接近一小時,同時造成汽機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行,影響較大。在經(jīng)過上述事件之后,我廠對調(diào)壓站水浴爐進(jìn)行了改造,在集控室監(jiān)控畫面增加水浴爐運(yùn)行指示,在光字牌中增加水浴爐運(yùn)行異常報警,同時將燃機(jī)前置模塊的自然氣電加熱器保持在備用狀態(tài),日常加強(qiáng)檢查,在緊急狀況下能夠啟動,保證自然氣溫度符合要求。

3、對燃機(jī)排氣溫度測點(diǎn)熱電偶進(jìn)行保溫改造,提高數(shù)據(jù)可靠性

燃?xì)廨啓C(jī)燃燒系統(tǒng)是燃機(jī)的重要系統(tǒng),是燃機(jī)輪機(jī)內(nèi)部工作環(huán)境最為惡劣,溫度最高的部件,其可靠性是否符合要求是影響燃?xì)廨啓C(jī)可靠運(yùn)行的重要因素。在燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中無法知道燃燒室、噴嘴以及過渡段等的工作狀況,對于這些高溫部件無法通過直接測量來監(jiān)視,只能通過透平排氣溫度間接反映,GE6FA機(jī)組在燃機(jī)排氣道設(shè)置21個熱電偶,通過熱電偶測量燃機(jī)排氣溫度,同時監(jiān)視反映排氣溫度均勻程度的排氣分散度來確定高溫部件的工作狀況。但從我廠的運(yùn)行狀況以及同類型機(jī)組的經(jīng)驗,目前暫未發(fā)生燃燒部件故障導(dǎo)致的分散度異常狀況,但經(jīng)常出現(xiàn)因熱電偶保溫不符合要求,導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)異常而使分散度異常的狀況。

GE6FA機(jī)組分散度保護(hù)跳閘規(guī)律為:(1)TTXSP1≥TTXSPL,TTXSP2≥TTXSPL且最低熱電偶與次低熱電偶相鄰;(2)TTXSP1≥4*TTXSPL,TTXSP2≥TTXSPL且次低熱電偶與三低熱電偶相鄰;(3)TTXSP3≥0.85*TTXSPL;(4)TTXSP4≥TTXSPL。

以上4個條件任一條件滿足,延時9s,燃機(jī)跳閘。

TTXSPL:允許分散度,100℉(37.8℃)-250℉(121.1℃)之間。

案例:2023年10月22日01:00我廠2號機(jī)組依照調(diào)度要求正常停機(jī),值長下令2號機(jī)組停機(jī),01:133號發(fā)電機(jī)解列,燃機(jī)解列20s后,因11號熱電偶溫度為970℉,大于其他各熱電偶溫度(780℉),造成1、2、3、4號排氣分散度(360℉)均大于排氣允許分散度125℉,致使2號燃機(jī)跳閘,跳閘首出為L30SPT"HIGHEXHAUSTTEMPERATURESPREADTRIP"。跳閘前運(yùn)行狀況如下圖1所示:

在之后檢查中發(fā)現(xiàn)11號熱電偶導(dǎo)線外部保溫有燒糊現(xiàn)象,重新進(jìn)行保溫敷設(shè)。次日機(jī)組啟動正常,在之后的機(jī)組運(yùn)行中先后又出現(xiàn)10號、16號熱電偶跳變等測量故障,因發(fā)現(xiàn)較為及時未造成機(jī)組跳閘,但反映出燃機(jī)排氣熱電偶測量元件保溫問題很嚴(yán)重,因溫感探頭鎧裝接線穿過高溫區(qū)域的地方保溫不到位,安裝過程中質(zhì)量把關(guān)不到位,導(dǎo)致測點(diǎn)屢屢出現(xiàn)問題。之后我廠對排氣熱電偶的所有保溫進(jìn)行重新敷設(shè)整改,未再次出現(xiàn)此類狀況。另外在出現(xiàn)此類熱電偶故障時,首先要保持當(dāng)前機(jī)組運(yùn)行方式,不要調(diào)整負(fù)荷,聯(lián)系熱工人員對故障熱電偶進(jìn)行強(qiáng)制,根據(jù)我廠的處理經(jīng)驗,將故障熱電偶同相鄰熱電偶進(jìn)行數(shù)據(jù)“并線〞處理,即讓11號熱電偶測量數(shù)據(jù)直接與10號或者12號熱電偶一致,這樣可以保證正常運(yùn)行,若直接強(qiáng)制故障熱電偶數(shù)據(jù),則在機(jī)組負(fù)荷變化或停機(jī)時正常熱電偶的測量數(shù)據(jù)發(fā)生變化,同樣會導(dǎo)致分

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