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磨工技術(shù)總結(jié)_水泥廠水泥磨工作總結(jié)篇一:2021年度磨工工作總結(jié)2021年度磨工車間工作總結(jié)2021年度是南京軸承有限承上啟下的一年,公司來年即將搬入雨花新區(qū),迎來歷史發(fā)展的轉(zhuǎn)折點,磨工車間緊緊圍繞公司年度工作報告和強技術(shù)、重質(zhì)量、控成本、拓市場的經(jīng)營方針要求,強化、穩(wěn)定、培養(yǎng)人才,結(jié)合磨工車間的實際情況,充分提高車間各級人員的工作積極性、主動性、責任心,挖掘管理潛能,在公司領(lǐng)導(dǎo)兄弟部門的大力支持下,在車間全體員工的共同努力下,車間質(zhì)量管理和基礎(chǔ)管理也在不斷邁進。一、指標完成情況:公司下達指標完成情況:從以上數(shù)據(jù)上分析:1、 產(chǎn)量完成情況:2021年上半年汽車行業(yè)主機市場曇花一現(xiàn),主機市場的疲軟導(dǎo)致公司訂單削減,生產(chǎn)任務(wù)不足,車間產(chǎn)量下滑,各項管理矛盾加大。總體來看,在2月份車間管理人員調(diào)整后,生產(chǎn)完成情況較好,4月份起,受老工人沖擊公司影響生產(chǎn)的影響,人員心態(tài)和管理氛圍變化明顯,帶來管理難度加大,在隨后的幾個月,車間加強了生產(chǎn)組織的管理和班組的思想溝通交流,車間班組長及生產(chǎn)骨干的轉(zhuǎn)變最快,班組積極、主動完成各項生產(chǎn)任務(wù),生產(chǎn)組織的形勢下半年明細好轉(zhuǎn),下半年均完成了公司下達的生產(chǎn)任務(wù)。2、 廢品率和廢品損失額:車間在2021年度出臺或完善相關(guān)質(zhì)量管理制度的基礎(chǔ)上,強化在制品管理,推進實施物流管理制度,在制品管理擺脫了混亂的局面,在制品流失得以控制,車間中間庫的的不合格品也了有效梳理、分類和傳遞,車間的不合格品管理受控。年度廢品損失額完成了指標,但年度廢品率指標超標0.004,這主要是由在制品管理工作失誤造成流失數(shù)異常導(dǎo)致,各班組的廢品率完成情況均在指標以內(nèi)而且溝道尺寸新的質(zhì)量驗收標準的符合性也完成較好,全年也未發(fā)生質(zhì)量事故。3、 生產(chǎn)現(xiàn)場5S:公司考核車間現(xiàn)場5S的要求是達到202112月公司現(xiàn)場檢查的5S質(zhì)量,通過1年來的堅持和改善,車間規(guī)范了工位器具的管理,并對接了前道工序,立項解決了全過程碼放的難題,試點了退磁清洗,改善了清洗規(guī)范,落實了清洗液的循環(huán)使用環(huán)保改造,基本做到了將5S工作落到實處。4、可控成本:本年度可控成本完成情況不好,一方面是公司產(chǎn)量、當月產(chǎn)值下降,導(dǎo)致的分母變小效應(yīng),另一方面車間的基礎(chǔ)管理本年度車間加大了投入,如采購新工具箱、采購各類工位器具、定置基礎(chǔ)磨和工序間運轉(zhuǎn)車輛等等,車間未能控制好的部分在于電費、磨削液、煤油、防銹水的消耗等等,目前已經(jīng)在驗證成本更低的新磨削液的使用,煤油過濾改善,成本更低的新防銹水的驗證,經(jīng)過大家的努力,一定能將可控費用控制在合理成本。二、部門工作業(yè)績及創(chuàng)新工作情況:1、 班組重新劃分建設(shè):本年度車間按照磨加工的各工序,在公司批準后,車間重新劃分了班組,即:基礎(chǔ)磨、內(nèi)溝、外溝、孔磨、超精、自動線、硬車球頭共7個班組,并逐步進行了人員的優(yōu)化組合強化建設(shè),發(fā)揮班組長和生產(chǎn)骨干的管理作用,簡化生產(chǎn)組織,解決了原先的不合理的班組和人員設(shè)置狀態(tài),得到了車間廣大員工尤其是老員工的認可。同時,在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和設(shè)備部的溝通配合下,收編了機電修班組,初步解決了車間原機電修班組工作質(zhì)量不受控、工作作風員工抱怨、推脫責任、培訓(xùn)考評管理不力、人才培養(yǎng)模式差的情況,為新區(qū)的機電修人員的管理對接了一個好的模式。2、 生產(chǎn)管理推行層層負責制,即車間調(diào)度真正做到在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下全權(quán)負責車間生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào),做好人員調(diào)配和安排,做到公平公正,對公司最高管理者負責;調(diào)度員和班組長對接生產(chǎn)進度、生產(chǎn)次序及生產(chǎn)安排負責,主任、助理、調(diào)度員和班組長密切溝通,意見統(tǒng)一,言行一致,做到最強的執(zhí)行力,避免“你講你的我做我的、當面一套背后一套、當面不說背后亂說、公開詆毀領(lǐng)導(dǎo)、消極員工心態(tài)、消極機電修人員”等不良工作作風。經(jīng)過幾個月的磨合、困難的克服、相互的信任和包容,基本做到了打造了一支車間領(lǐng)導(dǎo)班子及車間骨干的團隊。同時,為解決產(chǎn)量與分配的矛盾、適用我司產(chǎn)品多品種少批量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點,結(jié)合磨工車間的實際情況,車間調(diào)度強化了安排了部分二線人員到一線參與生產(chǎn)的管理要求,做到人員和工時不浪費,盡量合理組織生產(chǎn)。3、 金剛滾輪加工方法的實現(xiàn)及推廣。針對公司現(xiàn)在開始加工沖壓軸承,而且逐步開始向批量化生產(chǎn)邁進,車間積極與技術(shù)部、設(shè)備部等相關(guān)部門溝通,引進金剛滾輪加工套圈的溝道、鎖口、外徑實現(xiàn)了新技術(shù)的突破,保證了鎖量尺寸100%合格,在設(shè)備的調(diào)試、工藝參數(shù)的確定、加工數(shù)據(jù)的收集等方面取得了初步的成效,極大的改善了磨加工的效率,提高了機床的利用率,加工同一批套圈能節(jié)省2臺機床??傮w效率提高60%?80%左右。在2619成功實現(xiàn)的量產(chǎn)化基礎(chǔ)上,先后還引進了針對6395-02小外徑、錐面的一次成型磨削和5742球頭片類擋邊外徑金剛滾輪成形磨削,使6395內(nèi)圈外徑錐面工序班產(chǎn)能達到800件,兩道工序合為一道,工效提高100%,機床使用率達到了200%。使5742球頭片類擋邊外徑工序班產(chǎn)能達到420件,三道工序合為一道,工效提高100%,外徑尺寸100%合格,擺脫了對8861設(shè)備的依賴,解決了8861加工質(zhì)量不穩(wěn)定的情況。4、 工位器具的規(guī)范:為解決產(chǎn)品磕碰傷、物流方式不規(guī)范、經(jīng)常性工位器具緊張、熱處理物流影響盤點、現(xiàn)場6S管理不規(guī)范等問題,車間經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,廣泛地聽取一線的意見,通過查閱資料、請教相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),針對我司和磨工車間的實際情況,提出了磨工現(xiàn)場和熱處理來料使用定置工位器具的購買申請,實現(xiàn)了工位器具的規(guī)范管理,為實現(xiàn)套圈碼放和新區(qū)的物料管理提供了基礎(chǔ)。5、 實現(xiàn)基礎(chǔ)磨套圈100%碼放:公司前年三季度召開的“拉式軸承質(zhì)量改進專題會議”上已經(jīng)明確,要求磨工車間基礎(chǔ)磨工序套圈按規(guī)范碼放,為將這一要求落到實處,車間召開了專題會議,反復(fù)進行了討論,并且與生產(chǎn)部進行了溝通,但當時未能實現(xiàn)這一要求,在2021度,車間將其列入了年度工作規(guī)劃,通過行業(yè)調(diào)研、積極尋求外援、查閱資料,提出了關(guān)于基礎(chǔ)磨套圈實施碼放的專題報告,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,基礎(chǔ)磨碼放試點成功,隨即對專用運轉(zhuǎn)車進行優(yōu)化,在班組的大力支持下,全面進行了推廣,這個問題,經(jīng)過近一年的不斷努力,終于獲得了成功,得到了車間廣大員工的習(xí)慣和認可,將公司的質(zhì)量專題會議最終落到了實處,改善了公司的形象。6、 車間現(xiàn)場6S的管理:本年度,車間按照班組6S及設(shè)備日保養(yǎng)檢查表,每天白班和二班由專人負責對車間現(xiàn)場進行6S檢查,車間長效進行了堅持,并且在有一次客戶評審時要求查看6S檢查記錄得到客戶的高度評價和認可,日常的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題車間管理人員及時進行處理,協(xié)調(diào),通過大家的一起努力,現(xiàn)場6S取得了一定的成績。另外在許多設(shè)備上沒有退磁功能,長期加工后需要進行人工集中退磁,這樣生產(chǎn)效率不高,進過與設(shè)備部門的共同合作對3MK1416等設(shè)備進行了二次改造,增加了機內(nèi)退磁機,降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。同時對超精煤油過濾系統(tǒng)進行初步的改進驗證,在煤油過濾上提高煤油的清潔度,改善產(chǎn)品的質(zhì)量,加大煤油的反復(fù)使用率。7、BYm,誤差不超過±0.02,平行誤差不超過±0.02。螺旋測微器的精度是0.01,而磨床每轉(zhuǎn)動一格是0.005。難度就在這里,較高的精細度要求,和操作中可能出現(xiàn)的各種狀況,有時我們說路可以有很多條,可是在這種情況下,路也就那么一條,根據(jù)個人操作習(xí)慣的偏差,可容的誤差也就那么一點點。精確度越高分數(shù)越高,±0.0012(來自:m。心情一下子跌落到谷底。抱著救急的心態(tài),把工件放在磨床上不轉(zhuǎn)動刻度盤,開動磨床,小心取下。劃痕磨平了,多出的那一點點剛好被磨掉,完美吻合。即便是可能造成誤差的東西,利用好了也可以成為救命的稻草。就這樣,第一次金工實習(xí)的工件磨出來了。篇四:磨加工技術(shù)總結(jié)一九九一年七月于山東農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校機械制造專業(yè)畢業(yè)后分配到濟寧精益軸承有限公司磨加工車間從事磨床操作。在磨工專業(yè)上兢兢業(yè)業(yè),鉆研技術(shù)達到了高技能的水平,同時在其他機械加工和技術(shù)革新,技術(shù)改造方面主動參與搞了幾次大的改造,為公司創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟效益,在磨工業(yè)務(wù)技術(shù)方面做出了很大成績。在操作的過程中,由于操作者的疏忽,很容易造成產(chǎn)品質(zhì)量的下降,應(yīng)按工藝要求,調(diào)整好機床確定砂輪的線速度,工件的轉(zhuǎn)速,縱向進給量光磨次數(shù)的多少,另外在選擇磨具時,要考慮到砂輪的粒度硬度和砂輪的修整等。為了實現(xiàn)加工過程的最佳化,數(shù)控加工中必須預(yù)先確定最佳工藝參數(shù),數(shù)控程序一旦編好,加工過程中就不能改變。但是許多參數(shù)都是變化的,大約有三十多種變量,影響著切削過程,如工件材料不均,硬度不一,砂輪變鈍,微刃等高性改變,徑向切削力變化,工件變形。熱傳導(dǎo)大小,磨削速度,方向的不同及潤滑條件的差異等都對切削過程有不同程度的影響,應(yīng)在變化未知的工作條件下,通過調(diào)整磨削用量來控制磨削的。在保證質(zhì)量的前提下,提高加工效率。另外由于軸承套圈滾道,必須帶凸度的技術(shù)要求,按照一定振蕩頻率及固定振幅,進行超精研加工,對滾道凸度形狀得不到改善,還造成一定的破壞,不利于精度的提高。通過我反復(fù)摸索,通過對油石夾的改進,機床的調(diào)整,采用窄油石,大往復(fù)結(jié)合小振蕩的方法,從而提高了軸承套圈滾道凸度的精度要求,使產(chǎn)品能夠順利加工,利用前景廣泛。

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