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各位領(lǐng)導(dǎo)、專家,
大家好!抽油井功圖診斷與分析中原油田分公司采油四廠主要內(nèi)容理論功圖1.典型示功圖2.測試產(chǎn)生誤差的原因3.4.打水前后功圖變化憋壓曲線5.測試產(chǎn)生誤差的原因6.中原油田分公司采油四廠第一部分理論示功圖一、光桿地面理論示功圖
P光P靜P液P桿ABCDD1S光桿SS活λλλ1λ2λ2λ2λ1
光桿地面理論功圖只考慮到桿柱在液體中的重量與活塞上液體重量,并沒有考慮慣性載荷、摩擦阻力與振動(dòng)載荷。1、A點(diǎn):驢頭下死點(diǎn)。2、B點(diǎn):上沖程開始后,液柱載荷逐漸加在活塞上,引起抽油桿柱伸長和油管縮短,該點(diǎn)為加載完畢、變形結(jié)束點(diǎn)。自B點(diǎn)之后,抽油泵活塞開始與泵筒發(fā)生向上的相對(duì)位移,懸點(diǎn)以不變的靜載荷上行至上死點(diǎn)C。 3、C點(diǎn):驢頭上死點(diǎn)。4、D點(diǎn):從上死點(diǎn)開始下行后,由于抽油桿柱和油管柱的彈性,液柱載荷逐漸由活塞轉(zhuǎn)移到油管上,引起油管伸長、抽油桿縮短,故懸點(diǎn)逐漸卸載,D點(diǎn)為卸載完畢、變形結(jié)束點(diǎn),自該點(diǎn)之后,抽油泵活塞開始與泵筒發(fā)生向下的相對(duì)位移. 5、AB:上沖程的加載線。加載過程,游動(dòng)凡爾與固定凡爾同時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài)。 6、BC:活塞上沖程線,為深井泵的吸入過程。在此過程游動(dòng)凡爾始終處于關(guān)閉狀態(tài),深井泵吸液入泵,排液出井。 一、光桿地面理論示功圖P光P靜P液P桿ABCDD1S光桿SS活λλλ1λ2λ2λ2λ1
7、CD:下沖程的卸載線。卸載過程,游動(dòng)凡爾與固定凡爾同時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài)。 8、DA:活塞下沖程線,為深井泵的排出過程。該過程固定凡爾處于關(guān)閉狀態(tài),游動(dòng)凡爾被頂開排出液體。9、ABC:上沖程靜載變化線。 10、CDA:下沖程靜載變化線。 11、面積ABCD:深井泵在一個(gè)沖程內(nèi)所做的功。 12、λ1:抽油桿伸縮造成的沖程損失。 13、λ2:油管伸縮造成的沖程損失。
一、光桿地面理論示功圖
14、λ:由于抽油桿與油管彈性變形造成的總的沖程損失。 15、S活:活塞沖程,即抽油泵活塞有效移動(dòng)距離。 16、S:地面沖程,即光桿沖程。 17、P液:作用在柱塞上的液柱重量。 18:P桿:抽油桿柱在液體中的重量。 19:P靜:驢頭在上沖程承受的最大靜載荷。
P光P靜P液P桿ABCDD1S光桿SS活λλλ1λ2λ2λ2λ1井下泵功圖
將光桿地面示功圖經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理得到井下泵功圖,它消除了抽油桿的變形、粘滯阻尼、振動(dòng)和慣性載荷等影響,真實(shí)反映了泵的工作狀況,井下泵功圖很容易判斷出有桿抽油系統(tǒng)存在的問題。阻尼系數(shù)、地面功圖、抽油桿、沖次的準(zhǔn)確性,對(duì)泵功圖影響較大。
P光P靜P液P桿ABCDS活第二部分典型示功圖1、正常;2、供液不足;3、氣體影響;4、游漏;5、固漏;6、雙漏(泵漏、桿底部斷脫、底部油管漏、泄油器銷子脫);7、結(jié)蠟或油稠;8、泵卡;9、泵部分脫出工作筒;10、上掛;11、下碰;12、上部油管漏;13、桿中上部斷脫;14、抽噴;15、進(jìn)油通道堵塞;16、特殊井1、正常功圖
這類示功圖與理論示功圖差異不大,為一近似的平行四邊形,除了抽油設(shè)備的輕微振動(dòng)引起一些微小波紋外,其它因素的影響不明顯。W82-45井2008年12月8日診斷為功圖正常,最大載荷87.4KN,套壓0.5MPa,液面761m,日產(chǎn)液33.2噸。2、供液不足
沉沒度太小,供液不足,液體不能充滿泵筒。其特點(diǎn)是下沖程中懸點(diǎn)載荷不能立即變小,只有當(dāng)活塞接觸到液面時(shí)才迅速卸載,明顯有拐點(diǎn)。W72-232井2008年11月27日診斷為供液不足,套壓1.0MPa,液面2028m,日產(chǎn)液17.6噸。3、氣體影響下沖程開始后,由于氣體的壓縮性而使游動(dòng)凡爾滯后打開,卸載變慢,示功圖右下角呈圓弧線。泵內(nèi)氣體占據(jù)空間越大,氣量越大,弧線越明顯。W33-325井2008年11月4日診斷為氣體影響,最大載荷75.9KN,套壓2.2MPa,液面996m,日產(chǎn)液17.9噸,日產(chǎn)氣量1667m3,氣液比1:93。
4、游動(dòng)凡爾漏
由于游動(dòng)凡爾漏失,懸點(diǎn)載荷不能及時(shí)上升到最大值,使加載緩慢;當(dāng)活塞上行到后半沖程時(shí),因活塞速度減慢,又出現(xiàn)漏失液體的頂托作用使懸點(diǎn)提前卸載??傊懦霾糠致┦r(shí)的特點(diǎn)是增載線變緩,卸載提前,卸載線變陡。游動(dòng)凡爾漏失的示功圖形狀特點(diǎn)是左下尖,右上圓,漏失嚴(yán)重為凸型曲線。W72-169井2007年5月18日診斷為游漏,最大載荷74KN,套壓0.6MPa,液面1010m,日產(chǎn)液13.8噸。
5、固定凡爾漏
由于固定凡爾漏失,下沖程開始泵內(nèi)壓力不能及時(shí)提高,而延緩了卸載過程,游動(dòng)凡爾此時(shí)也不能及時(shí)打開,當(dāng)活塞速度大于漏失速度后,泵內(nèi)壓力提高到大于液柱壓力將游動(dòng)凡爾打開卸去液柱載荷,下沖程后半沖程因活塞速度減小,當(dāng)小于漏失速度時(shí),泵內(nèi)壓力降低使游動(dòng)凡爾提前關(guān)閉,懸點(diǎn)提前加載。固定凡爾漏失示功圖的特點(diǎn)是右上尖,左下圓,嚴(yán)重時(shí)為凹形曲線。W33-41井2007年9月7日診斷為固漏,最大載荷77.3KN,套壓0.3MPa,液面1535m,日產(chǎn)液2噸。
6、雙漏(泵雙漏)
雙漏功圖特征為加載線與卸載線為凹凸曲線,嚴(yán)重雙漏時(shí)為黃瓜條形狀。W33-127井2008年10月8日診斷為嚴(yán)重雙漏,日產(chǎn)液0噸,最大載荷81.5KN,2008年11月10日上作業(yè)發(fā)現(xiàn)泵筒內(nèi)結(jié)垢,將游動(dòng)凡爾座、固定凡爾座刺壞。6、雙漏(底部斷脫)雙漏(底部斷脫)功圖與泵雙漏功圖形狀相同。W33-202井2008年10月15日診斷為雙漏,最大載荷74.4KN,套壓0.8MPa,液面1593m,日產(chǎn)液0噸,2008.10.18日上作業(yè)發(fā)現(xiàn)泵上第1根抽油桿斷。6、雙漏(底部油管漏)雙漏(底部油管漏)功圖與泵雙漏功圖形狀相同。W72-173井2008年10月13日診斷為雙漏,最大載荷81.1KN,套壓2.9MPa,液面858m,日產(chǎn)液0噸。2008年10月14日作業(yè)發(fā)現(xiàn)第140根油管有裂縫。6、雙漏(泄油器銷子脫)雙漏(泄油器銷子脫)功圖與泵雙漏功圖形狀相同。W99-16井2008年11月13日診斷為雙漏,最大載荷64.8KN,日產(chǎn)液0噸。2008年11月14日上作業(yè)發(fā)現(xiàn)泄油器銷子漏。7、結(jié)蠟或油稠由于油井結(jié)蠟油稠,使桿柱上下行均增加了磨擦力,使上行程增載,下行程減載,使示功圖變“胖”。W266-1井2007年10月5日診斷為油稠,最大載荷88.8KN,最小載荷25.4KN,液面井口,日產(chǎn)液3.3噸,含水38%,運(yùn)動(dòng)粘度703.8mpa.s(一般油井運(yùn)動(dòng)粘度10-20mpa.s左右)。油井結(jié)蠟的特征為與正常載荷相比,最大載荷變大,最小載荷變小,功圖變肥,電流上升。8、泵卡
泵卡的功圖特征為斜向上的黃瓜條,主要是因?yàn)榛钊ê?,抽油桿只有彈性伸長。WX139井2008年9月17日診斷為泵卡,最大載荷102.6KN。2008年9月19日作業(yè)發(fā)現(xiàn)活塞卡死在泵筒內(nèi)。9、泵部分脫出工作筒
活塞部分脫出工作筒的典型特征為提前卸在載,主要原因是活塞在上現(xiàn)成最后的過程中活塞脫出工作筒,提前卸載。W138-22井2007年10月5日診斷為活塞部分脫出工作筒,最大載荷78.9KN,套壓2MPa,液面1922m,日產(chǎn)液2.2噸,下放后正常。10、上掛
上掛功圖特征為增載線右上有一凸出尾巴,這是因?yàn)楣鈼U上余多時(shí),在上行程最大時(shí)掛驢頭振動(dòng)所致。NW33-66井2008年8月12日診斷為上掛,最大載荷90KN。11、下碰
下碰功圖特征為卸載線左下角有凸出尾巴,同時(shí)在增載線上有凹性上,這是抽油桿受壓縮短的現(xiàn)象。W79-19井2008年2月3日診斷為碰泵,最大載荷87.1KN,上提防沖距后正常。12、上部油管漏W72-184井2008年8月19日診斷為正常時(shí)功圖,日產(chǎn)液17噸,最大載荷88.9KN,套壓0.8MPa,液面372mW72-184井2008年8月23日診斷為油管漏功圖。最大載荷84.4KN,日產(chǎn)液9.6噸,套壓0.7MPa,液面145m。2008年8月24日上作業(yè)發(fā)現(xiàn)第84根油管偏磨腐蝕有一個(gè)5mm的洞,監(jiān)測不合格管87根。油管漏的功圖特征為載荷變小、載荷下降、液面上升、產(chǎn)量下降。13、桿中上部斷脫W72-191井2008年11月11日診斷斷脫,最大載荷25.3KN,日產(chǎn)液0噸,套壓1MPa,液面288米。2008年11月13日上作業(yè)發(fā)現(xiàn)第63根抽油桿本體斷。
抽油桿斷脫后的懸載荷實(shí)際上是斷脫點(diǎn)以上抽油桿柱重量,只是由于磨擦力的存在,才使上下載荷不重合,圖形的位置取決于斷脫的位置。功圖特征為黃瓜條形狀。W72-191井2008年10月6日診斷診斷正常,最大載荷86.8KN,日產(chǎn)液30噸,液面井口。14、抽噴
具有一定自噴能力的油井,抽油實(shí)際上只起誘噴和助噴作用,在抽油過程中,固定和游盍動(dòng)凡爾處于同時(shí)打開狀態(tài),液柱載荷基本加不到懸點(diǎn),示功圖的位置和載荷的變化大小取決于噴勢的強(qiáng)弱及抽汲液體的粘度。W33-138井2007年10月8日診斷為抽噴,最大載荷65.3KN,液面井口,日產(chǎn)液23.5噸。15、進(jìn)油通道堵N72-99井2008年8月18日診斷為供液不足,最大載荷88.1KN,液面井口,日產(chǎn)液14噸,關(guān)油套連通后單量5噸。2008年11月17日洗井45方,泵壓達(dá)到8MPa,證實(shí)憋壓,進(jìn)油通道不暢通(為沉儲(chǔ)泵)。N72-99井2008年8月5日診斷為正常。最大載荷90.7KN,液面井口,日產(chǎn)液26.9噸。16、特殊井(柔性桿)
W138-22井2008年11月5日診斷為正常(柔性桿,加載緩慢,與游動(dòng)凡爾漏失功圖有些相似,但加載線的左上角沒有明顯的圓弧)。最大載荷80.5KN,套壓0.6MPa,液面1801m,日產(chǎn)液0.9噸。16、特殊井(深抽減載裝置)
W33-226井2008年11月24日診斷為供液不足(深抽減載裝置,與油井結(jié)蠟功圖相似,該裝置對(duì)載荷影響比較大)。最大載荷86.6KN,最少載荷27.3KN,套壓0.8MPa,液面2347m,日產(chǎn)液4.9噸,含水74%。第三部分觀察供液不足井打水前后的功圖變化在供液不足井上實(shí)施打水的目的
為了證實(shí):實(shí)測沉沒度大但功圖顯示為供液不足兩者之間存在的矛盾,我們特意選擇5口抽油井作打水試驗(yàn)。選井原則:選擇含水較高的井,從而減少打水對(duì)篩管以下液柱的變化;泵況正常;選取沉沒度大小不同的三個(gè)等級(jí)的井作為代表。其中:3口抽油井的沉沒度在500m以下(W33-107、NW72-158、W179-5)1口抽油井的沉沒度在500m-1000m之間(W88-18)1口抽油井的沉沒度在1000m以上(W269-7)并通過連續(xù)跟蹤打水前后的功圖變化來確定有效沉沒度的實(shí)際范圍。W269-7打水前測試的功圖W269-7打水1方后15分鐘后測試的功圖W269-7打水1方后28分鐘后測試的功圖W269-7再打水2方后10分鐘后測試的功圖W269-7再打水2方后15分鐘后測試的功圖W269-7再打水2方后20分鐘后測試的功圖W269-7打水前后功圖變化
W269-7井工作制度:32*4.8*4;產(chǎn)量:5.6*0.7*87;日產(chǎn)氣644方;套壓0.5MPa,液面640米,沉沒度1763米,功圖為供液不足。從W269-7井打水前后功圖變化來看,打水1方后15分鐘測試功圖面積明顯變大,但隨著抽油泵的抽吸,功圖面積明顯變小,再打水2方15分鐘后測試功圖變?yōu)檎?隨著抽油泵的抽吸,后功圖變?yōu)槊黠@供液不足。說明打水1方,液面增加136米,雖然功圖面積明顯變大,但仍然顯示為供液不足,打水3方,油套環(huán)形空間的液面增加410米,功圖變?yōu)檎?抽吸30分鐘后液面下降63米,功圖顯示為供液不足。NW72-158打水前后功圖變化
NW72-158井工作制度:38*4.8*4;產(chǎn)量:7.4*1*86;日產(chǎn)氣458方;套壓1.5MPa,液面1821米,沉沒度181米,功圖為供液不足。從NW72-158井打水2方,再打水1方的功圖變化來看,打水后,測試的三個(gè)功圖面積明顯增大,變?yōu)檎9D。NW72-158打水前測試的功圖NW72-158再打水1方后10分鐘后測試的功圖NW72-158打水2方后20分鐘測試的功圖NW72-158打水2方后10分鐘測試的功圖W179-5打水前后功圖變化W179-5井工作制度:38*4.8*4;產(chǎn)量:11.7*5*57;日產(chǎn)氣295方;套壓0.7MPa,液面1933米,沉沒度270米,功圖為供液不足。從W179-5井打水2方,再打水1方的功圖變化來看,打水后,測試的三個(gè)功圖面積明顯增大,變?yōu)檎9D。W179-5打水前測試的功圖W179-5再打水1方后10分鐘后測試的功圖W179-5打水2方后20分鐘測試的功圖W179-5打水2方后10分鐘測試的功圖W33-107打水前后功圖變化W33-107打水前測試的功圖W33-107打水后10分鐘測試的功圖W33-107打水后20分鐘測試的功圖W33-107打水后30分鐘后測試的功圖
W33-107井工作制度:50*4.8*4;產(chǎn)量:17.4*0.5*97;日產(chǎn)氣265方;套壓0.7MPa,液面1661米,沉沒度37米,功圖為供液不足。從W33-107井打水前后功圖變化來看,打水3方后,測試的三個(gè)功圖面積明顯增大,變?yōu)檎9D。
W88-18井工作制度:38*4.8*5;產(chǎn)量:14.1*3.9*72;日產(chǎn)氣1015方;套壓0.6MPa,液面1058米,沉沒度941米,功圖為供液不足。W88-18井打水前后功圖變化來看,打水3方后,測試的三個(gè)功圖面積明顯增大,但始終顯示為氣體影響。W88-18打水前后功圖變化W\88-18打水前測試的功圖W\88-18打水后10分鐘測試的功圖W\88-18打水后30分鐘測試的功圖W\88-18打水后20分鐘測試的功圖5口井打水前后沉沒度統(tǒng)計(jì)井號(hào)工作制度打水前實(shí)測液面打水前實(shí)測沉沒度打水3方增加的沉沒度抽吸30分鐘沉沒度W269-732*4.8*464017634062106NW72-15838*4.8*41821181406499W179-538*4.8*41933270406588W33-10750*4.8*4166137406290W88-1838*4.8*510589414061236
沉沒度、含水、氣液比對(duì)功圖影響較大
通過對(duì)W269-7、N72-158、W179-5、W33-107、W88-18五口供液不足的抽油井實(shí)施打水(沉沒度500m以下,500-1000m,1000m以上),連續(xù)監(jiān)測功圖變化得出如下結(jié)論:所選油井在打水3m3抽吸30分鐘,即在平均增加有效沉沒度305m后,示功圖均出現(xiàn)比較正常的平行四邊形。(而且打水累積為1m3、2m3時(shí),示功圖均不能成為平行四邊形,由此推斷:對(duì)所選油井,補(bǔ)充3m3水才能保證泵況正常。)所選油井中,W33-107井含水最高、氣液比最小、原有沉沒度最?。?7m),井筒內(nèi)泡沫段影響最小,最接近真實(shí)沉沒度,在打水30分鐘后沉沒度變?yōu)?90m,功圖變?yōu)檎?。由典型井W33-107井?dāng)?shù)據(jù)推斷,有效沉沒度的最小值應(yīng)在300m左右。(對(duì)不同井油層產(chǎn)狀可能有變化、不同井篩管到泵吸入口阻力也可能有變化等,這些變化因素對(duì)有效沉沒度的要求是有所不同的,這些因素未考慮。)根據(jù)以上結(jié)論反推,所有功圖顯示為供液不足的井,有效沉沒度應(yīng)在300m以下,沉沒度大于300m以上的部分為泡沫段。示功圖解釋與實(shí)測動(dòng)液面相矛盾時(shí),應(yīng)以示功圖解釋為準(zhǔn)。我們認(rèn)為,合理沉沒度的確定應(yīng)包含兩層意思,一是盡可能滿足地層供液能力;二是滿足抽油泵長期正常運(yùn)行的條件,即:1、泵的抽吸能力略高于地層供液能力,即示功圖顯示應(yīng)略微供液不足。2、泵的充滿程度應(yīng)在2.5-3.2m之間,即將活塞沖擊液面對(duì)泵工作狀況的影響控制在較小范圍。第四部分測試產(chǎn)生誤差的原因載荷產(chǎn)生偏差(沒及時(shí)校驗(yàn)偏大)由于示功儀校驗(yàn)載荷的方法是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)載荷在診斷儀上校驗(yàn)示功儀的載荷校驗(yàn)系數(shù),每臺(tái)示功儀在診斷儀的校驗(yàn)系數(shù)是唯一的,由于示功儀維修后沒有及時(shí)校驗(yàn),因此出現(xiàn)載荷偏差。如W153-2等。改進(jìn)方法:對(duì)載荷出現(xiàn)偏差的示功圖資料及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測。同時(shí)對(duì)維修好的示功儀及時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)。W153-2井2008年10月16日診斷為供液不足(正常測試載荷),最大載荷84.2KN,套壓2.4MPa,液面1733m,日產(chǎn)液7.4噸,含水11%,沖程4.65m,沖次4.99次/分。W153-2井2008年8月21日診斷為供液不足(載荷偏大),最大載荷93.3KN,套壓3MPa,液面1441m,日產(chǎn)液7.6噸,含水10%,沖程4.68m,沖次4.75次/分。載荷產(chǎn)生偏差(沒有及時(shí)校驗(yàn)偏小)
W153-2井2008年9月16日診斷為供液不足(載荷偏小),最大載荷72.2KN,套壓2.7MPa,液面1795m,日產(chǎn)液7.2噸,含水12%,沖程4.67m,沖次4.77次/分。
W153-2井2008年10月16日診斷為供液不足(正常測試載荷),最大載荷84.2KN,套壓2.4MPa,液面1733m,日產(chǎn)液7.4噸,含水11%,沖程4.65m,沖次4.99次/分。載荷產(chǎn)生偏差(操作問題)
由于示功儀加載是液壓傳動(dòng)力,現(xiàn)場測試時(shí)操作人員由于沒有將懸點(diǎn)載荷加壓到最大值,懸距偏小,懸點(diǎn)載荷沒有完全加到示功儀上,導(dǎo)致所測試的示功圖載荷比實(shí)際載荷偏小。如W72-79,在12月3日在生產(chǎn)狀態(tài)不變的情況下,連續(xù)所測的3個(gè)功圖,最大載荷應(yīng)為93.5KN,而有一個(gè)功圖卻由于示功儀加壓不夠,載荷偏小,最大載荷只有83.7KN。位移產(chǎn)生偏差
W269-32井2008年11月8日診斷為供液不足(正常沖程),最大載荷79.8KN,套壓0.7MPa,液面270m,沉沒度1490m,日產(chǎn)液16.5噸,含水11%,沖程4.61m,沖次4.17次/分。W269-32井2008年11月9日診斷為供液不足(沖程偏小),最大載荷80.1KN,套壓0.7MPa,液面270m,沉沒度1490m,日產(chǎn)液7.2噸,含水12%,沖程4.39m,沖次4.15次/分。
由于部分井井口沒有位移線的固定位置(通常在測沖程時(shí),將位移線的一端固定在井口的某一位置),或是裝在“工”字卡盤下用于油井加藥的鐵板的影響,現(xiàn)場操作人員在測試沖程時(shí),只能用手拉住位移線的一端,由于位移線沒有固定,導(dǎo)致同一口井,由于操作人的不同而產(chǎn)生位移偏差。
第五部分憋壓曲線憋壓曲線
1、抽憋:是抽油機(jī)在正常生產(chǎn)時(shí),關(guān)閉回壓閘門與油套連通閘門時(shí)所進(jìn)行的憋壓。
2、關(guān)憋:是當(dāng)壓力達(dá)到一定值后,停止抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),在相對(duì)高的壓力下進(jìn)行憋壓。
3、停憋:將正常生產(chǎn)的抽油機(jī)停轉(zhuǎn)的同時(shí),關(guān)閉回壓閘門與油套連通閘門進(jìn)行憋壓。
泵正常的憋壓曲線P,Mpa抽油t,min泵正常的憋壓曲線泵工作正常的情況下,抽憋壓力是憋壓時(shí)間的先行函數(shù)。桿、管斷脫,雙凡爾失靈,柱塞未進(jìn)入工作筒
無自噴能力,抽憋曲線為水平線。有自噴能力,則抽憋時(shí)壓力隨時(shí)間呈對(duì)數(shù)規(guī)律上升,且停憋曲線與抽憋曲線呈平行上升,關(guān)憋曲線則略上升。抽油P,Mpat,min無自噴能力憋壓曲線P,Mpa關(guān)抽停t,min有自噴能力憋壓曲線游動(dòng)凡爾漏失的憋壓曲線抽憋壓力隨時(shí)間的增加而逐漸減少,而關(guān)憋曲線基本不變。t,min游動(dòng)凡爾漏失的憋壓曲線關(guān)抽P,Mpa固定凡爾漏失的憋壓曲線抽憋過程中上、下沖程壓力擺幅較大,關(guān)憋時(shí),壓力曲線不下降。P,Mpa關(guān)抽t,min固定凡爾漏失憋壓曲線雙凡爾漏失的憋壓曲線
抽憋過程中上、下沖程壓力擺幅較大,關(guān)憋曲線呈下降狀態(tài),其下降速度隨憋壓時(shí)間增大而減少。P,Mpa抽關(guān)t,min雙凡爾漏失的憋壓曲線油管漏失、間隙漏失憋壓曲線P,Mpa抽t,min油管漏失或間隙漏失的憋壓曲線關(guān)抽憋壓力隨時(shí)間的增加而逐漸減少,關(guān)憋曲線呈下降狀態(tài)。抽噴的憋壓曲線停機(jī)憋壓時(shí),壓力會(huì)隨時(shí)間延續(xù)而上升,上升的快慢與自噴能力成正比。P,Mpa停t,min油井抽噴時(shí)的憋壓曲線氣體影響的憋壓曲線抽憋開始時(shí)壓力上升較慢,當(dāng)壓力上升到一定程度后開始加快。P,Mpa抽氣體影響嚴(yán)重井的憋壓曲線t,min柱塞部分脫出工作筒的憋壓曲線抽憋曲線在每沖程內(nèi)呈規(guī)律性擺動(dòng),總趨勢呈上升狀態(tài)。P,Mpa1/Nt,min柱塞部分脫出工作筒的憋壓的憋壓曲線抽第六部分示功圖解釋應(yīng)注意的問題示功圖解釋應(yīng)注意的問題
1、功圖解釋應(yīng)參考多方面的資料,如產(chǎn)量、氣液比、套壓、參考以前所測液面與功圖,以及憋壓、碰泵、井下工藝、注采對(duì)應(yīng)關(guān)系等資料進(jìn)行綜合判斷。2、當(dāng)功圖與液面產(chǎn)生矛盾時(shí),應(yīng)以功圖為準(zhǔn)。通過5口抽油井現(xiàn)場打水前后功圖變化情況可以看出含水、氣液比、沉沒度對(duì)功圖影響較大。對(duì)供液不足井在有效沉沒度增加300m后,功圖變?yōu)檎?。如果供液不足井沉沒度在300m以上部分為泡沫段。3、對(duì)難判斷的如泵雙凡爾漏失、油桿底部斷脫、油管底部漏失作業(yè)新完井泵未進(jìn)入工作筒等,示功圖都比較相似,即所謂的“黃瓜條”形狀,要通過作業(yè)檢泵跟蹤進(jìn)行分析與驗(yàn)證。4、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)測試儀器的管理,及時(shí)校驗(yàn),發(fā)現(xiàn)測試不正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)測。謝謝大家!不足之處,請(qǐng)批評(píng)指正樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識(shí)。6月-236月-23Thursday,June8,2023人生得意須盡歡,莫使金樽空對(duì)月。09:23:5409:23:5409:236/8/20239:23:54AM安全象只弓,不拉它就松,要想保安全,常把弓弦繃。6月-2309:23:5409:23Jun-2308-Jun-23加強(qiáng)交通建設(shè)管理,確保工程建設(shè)質(zhì)量。09:23:5409:23:5409:23Thursday,June8,2023安全在于心細(xì),事故出在麻痹。6月-236月-2309:23:5409:23:54June8,2023踏實(shí)肯干,努力奮斗。2023年6月8日9:23上午6月-236月-23追求至善憑技術(shù)開拓市場,憑管理增創(chuàng)效益,憑服務(wù)樹立形象。08六月20239:23:54上午09
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