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文檔簡(jiǎn)介
設(shè)計(jì)、制造、安裝不良造成發(fā)電機(jī)絕緣損壞事故【案例簡(jiǎn)述】某火電廠首臺(tái)機(jī)組1993年9月投產(chǎn)發(fā)電,總裝機(jī)容量2000MW。該廠#4發(fā)電機(jī)(670MW)為上海發(fā)電機(jī)廠應(yīng)用美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的QFSN-670-2型發(fā)電機(jī),2007年6月9日投入商業(yè)運(yùn)營,2007年7月4日該廠#4發(fā)電機(jī)發(fā)生絕緣損壞事故。2007年7月4日16時(shí)20分,該電廠#4機(jī)負(fù)荷650MW,運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水壓力升高,水壓從0.23MPa逐漸上升到0.4MPa,檢查內(nèi)冷水各閥門狀態(tài)正確,內(nèi)冷水箱水位60cm,均正常。16時(shí)26分,#4鍋爐MFT,首出原因?yàn)椤鞍l(fā)電機(jī)事故”,發(fā)變組保護(hù)柜“匝間保護(hù)”動(dòng)作,同時(shí)發(fā)現(xiàn)#4機(jī)組跳閘后內(nèi)冷水壓力升高到0.8MPa,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)下部四個(gè)液位計(jì)均滿水,立刻組織對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行排水,隨后進(jìn)行#4發(fā)電機(jī)事故排氫。2007年8月27日14時(shí)30分,#4機(jī)組檢修后正式報(bào)竣工,恢復(fù)正常運(yùn)行。#4發(fā)電機(jī)從故障到完全修復(fù)恢復(fù)運(yùn)行,共歷時(shí)54天,其中檢修時(shí)間41天?!景咐u(píng)析】1.#4發(fā)電機(jī)W相并聯(lián)繞組中的勵(lì)端W2繞組至中性點(diǎn)的弓形引線燒斷,造成W2支路開路,使W相負(fù)荷全部轉(zhuǎn)移到W1分支,導(dǎo)致該支路過流。由于整個(gè)過程持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng)(大約6分鐘),造成整個(gè)分支的繞組過熱,線棒絕緣受損,逐步發(fā)展為接地和匝間短路。2.發(fā)電機(jī)定子引線水路外接回水管道管徑偏小、阻力偏大,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)引線冷卻水流量總體偏小。3.此類發(fā)電機(jī)的弓形引線中,位于頂部位置的弓形引線最長(zhǎng),水流量分配不均,容易出現(xiàn)氣堵?!景咐尽?.按照“600MW級(jí)發(fā)電機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行措施”,檢查引線水路外接回水管管道管徑和安裝是否符合要求,立即更換口徑不符合要求的回水管;同時(shí),對(duì)于同類型發(fā)電機(jī),應(yīng)盡早利用停機(jī)機(jī)會(huì),檢查定子引線是否有損傷,在停機(jī)檢查前,應(yīng)研究制定監(jiān)控運(yùn)行措施,保證機(jī)組安全。應(yīng)嚴(yán)格按“措施”要求核查修改運(yùn)行規(guī)程,規(guī)程修改后,每次開機(jī)前和定子水系統(tǒng)再次啟動(dòng)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按運(yùn)行規(guī)程對(duì)內(nèi)冷水系統(tǒng)進(jìn)行操作、監(jiān)控和排氣,必要時(shí)適當(dāng)提高水壓以改善排氣效果。2.在引線水路外接水回路加裝流量計(jì),并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方信號(hào)監(jiān)視。3.檢查發(fā)電機(jī)圖紙標(biāo)注是否符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn),要求廠家提供圖紙中舊標(biāo)示的修訂說明。對(duì)照發(fā)電機(jī)廠定子內(nèi)冷水系統(tǒng)相關(guān)說明書、圖紙,對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行全面核查,重點(diǎn)檢查管道管徑和彎曲半徑是否符合圖紙要求,檢查臨時(shí)沖洗管道是否已全部拆除,并已正確恢復(fù)正常系統(tǒng)連接,應(yīng)確保反沖洗閥門嚴(yán)密,必要時(shí)加裝堵板。4.確保發(fā)電機(jī)各種在線監(jiān)測(cè)設(shè)備正常投入使用,包括絕緣過熱檢測(cè)裝置、射頻檢測(cè)儀或局部放電裝置和安裝于定子內(nèi)冷水箱的氫氣流量表等,運(yùn)行各班組必須及時(shí)記錄氫氣流量表數(shù)值。若以上裝置發(fā)出報(bào)警,應(yīng)立即結(jié)合其他可疑狀態(tài)綜合判斷,采取如停機(jī)處理等果斷措施。5.加強(qiáng)對(duì)發(fā)電機(jī)線圈層間溫度和進(jìn)、出水溫度的監(jiān)視,并及時(shí)采取如降負(fù)荷等措施(在DCS程序中未實(shí)現(xiàn)線棒各測(cè)點(diǎn)溫差報(bào)警功能的必須立即完善)。6.對(duì)于發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)中監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的不足,及時(shí)制定出防范措施。7.以下狀況一旦出現(xiàn)應(yīng)果斷停機(jī)處理:發(fā)電機(jī)負(fù)序電流突然增加并不立刻返回,同時(shí)發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)突然增大;定子內(nèi)冷水壓突然升高,發(fā)電機(jī)線圈層間溫度和進(jìn)、出水溫度突然升高超過限值;內(nèi)冷水檢漏裝置檢測(cè)到發(fā)電機(jī)內(nèi)漏等。8.規(guī)范發(fā)電機(jī)的質(zhì)量監(jiān)造、技術(shù)管理和技術(shù)監(jiān)督。(1)做好發(fā)電機(jī)出廠前的監(jiān)造工作,監(jiān)督廠家按照GB/T7604-2002的要求做全制造廠型式試驗(yàn)和檢查試驗(yàn)項(xiàng)目,不準(zhǔn)漏項(xiàng),并驗(yàn)收合格;同時(shí),合理要求設(shè)備的制造周期,不能因搶工期損失設(shè)備質(zhì)量和使設(shè)備必要的檢查和調(diào)試工序縮短。(2)發(fā)電機(jī)到貨后嚴(yán)格驗(yàn)收,確保設(shè)備完好、內(nèi)部清潔、部件齊全、圖紙資料齊全,符合GB/T7604-2002要求。(3)發(fā)電機(jī)安裝前組織廠家、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)發(fā)電機(jī)及其相關(guān)系統(tǒng)的相關(guān)圖紙進(jìn)行會(huì)審,確保圖紙齊全、正確、安裝要求明確。(4)發(fā)電機(jī)交付安裝后要跟蹤監(jiān)督,確?!鞍惭b要求”被正確地實(shí)施。(5)發(fā)電機(jī)安裝完成后,要按照GB/T7604-2002的要求做全安裝后交接試驗(yàn)項(xiàng)目,尤其是全繞組內(nèi)部水系統(tǒng)的流通性、嚴(yán)密性等交接試驗(yàn)。(6)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)投運(yùn)后的技術(shù)監(jiān)督,定期進(jìn)行發(fā)電機(jī)運(yùn)行分析,定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)各運(yùn)行參數(shù)的異常趨勢(shì)和設(shè)備缺陷的發(fā)生規(guī)律。氫氣濕度超標(biāo)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)腐蝕【案例簡(jiǎn)述】2000年3月某電廠在5號(hào)機(jī)組大修中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組200MW水氫氫型汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)有嚴(yán)重裂紋。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子汽側(cè)護(hù)環(huán)外表面沿周向散布有7條軸向裂紋(有的肉眼已清晰可見),長(zhǎng)度在13~28mm之間,深度在5~8mm之間,其內(nèi)表面沿周向散布有26條裂紋,長(zhǎng)度在10~12mm之間,深度在3~5mm之間,同時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)外表面有裂紋處所對(duì)應(yīng)的內(nèi)壁也有裂紋。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)護(hù)環(huán)外表面完好,其內(nèi)表面有13條裂紋。由于是在檢修中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)有裂紋,從而未發(fā)生發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)崩毀事故。但因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)存在嚴(yán)重裂紋,被迫全部更換。【案例評(píng)析】發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)產(chǎn)生裂紋的原因是由于在本次大修前,氫氣干燥器(冷凍式)因故退出運(yùn)行,造成發(fā)電機(jī)機(jī)內(nèi)氫氣濕度嚴(yán)重超標(biāo),實(shí)測(cè)機(jī)內(nèi)露點(diǎn)溫度經(jīng)常在20℃以上,而轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)采用不抗應(yīng)力腐蝕的材料50Mn18Cr4WN,最終導(dǎo)致在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)熱套部位產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋。又由于該發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)存在不時(shí)向發(fā)電機(jī)內(nèi)部漏油的問題,并且發(fā)電機(jī)汽側(cè)漏油較為嚴(yán)重,因油中含水量大,故汽側(cè)氫氣濕度可能更高一些,從而使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子汽側(cè)護(hù)環(huán)應(yīng)力腐蝕裂紋比勵(lì)側(cè)護(hù)環(huán)嚴(yán)重?!景咐尽刻岣邔?duì)氫氣濕度超標(biāo)的危害性認(rèn)識(shí),加強(qiáng)設(shè)備管理,及時(shí)消除缺陷。定子線棒堵塞導(dǎo)致發(fā)電機(jī)端部絕緣損壞【案例簡(jiǎn)述】2004年1月16日某廠1號(hào)發(fā)電機(jī)做K0點(diǎn)短路試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)13、14、39、40點(diǎn)線棒溫度迅速升高,線棒溫差大于規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。停機(jī)消缺檢查,2月1日下午在拆除汽側(cè)13槽線圈引水管時(shí),用內(nèi)窺鏡探視發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有類似紙狀的物體堵塞。2004年2月5日,在停機(jī)消缺后恢復(fù)系統(tǒng)前按計(jì)劃進(jìn)行的2倍額定電壓的直流耐壓試驗(yàn)時(shí),升至30kV左右時(shí)C相擊穿?!景咐u(píng)析】線棒匯水盒內(nèi)有大量紙狀物將空心導(dǎo)線堵塞,使發(fā)電機(jī)定子線棒內(nèi)冷水路阻塞受堵,水流不通暢,使冷卻效果急劇降低;在短路試驗(yàn)期間,急速上升的試驗(yàn)電流(在幾十分鐘內(nèi)由零加到額定電流19250A)所產(chǎn)生的熱量使受堵線棒發(fā)生熱量積聚,使其膨脹加劇,造成受堵線棒與正常線棒之間由于膨脹不一致而產(chǎn)生位移變形;以上的熱膨脹效應(yīng)使線棒絕緣特別是其端部絕緣受到損害?!景咐尽?.發(fā)電機(jī)被迫停機(jī)更換下層2根和上層19根共21根線棒。2.制造時(shí)水盒內(nèi)遺留異物,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn);未按規(guī)定及時(shí)停機(jī)檢查。引水管損壞造成線棒絕緣不良【案例簡(jiǎn)述】2005年2月,某廠1號(hào)發(fā)電機(jī)接地故障跳閘。9號(hào)上層線棒引水管損壞,絕緣破損接地,與其水路連接的12號(hào)下層線棒引線在水盒根部空心導(dǎo)線漏水?!景咐u(píng)析】1號(hào)發(fā)電機(jī)9號(hào)上層線棒汽端回水聚四氟乙烯水管損壞,造成9號(hào)上層引線線棒冷卻水?dāng)嗔?,使線棒溫度迅速上升,在汽、勵(lì)兩端靠近槽口處絕緣膨脹出現(xiàn)裂紋,通過低阻防暈層接地?!景咐尽?.上層線棒全部抬出,更換下層9號(hào)線棒。壓板下面原用環(huán)氧泥填充改為用浸膠適型氈填充,其余按原工藝恢復(fù)。2.原俄制絕緣水管更換為國產(chǎn)水管,材質(zhì)和強(qiáng)度存在問題,加之出水壓力偏低,運(yùn)行中造成水管癟裂斷水,使線棒溫度升高,絕緣損壞接地。未按設(shè)計(jì)安裝形成氣堵導(dǎo)致發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)連接線燒斷【案例簡(jiǎn)述】某電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)2006年5月23日完成168h試運(yùn)并投入商業(yè)運(yùn)行,6月10日停機(jī)臨修,再次起機(jī)后,運(yùn)行近20h,于6月15日16時(shí)左右跳閘。事故前機(jī)組負(fù)荷600MW,定子電壓20kV,定子電流18200A,轉(zhuǎn)子電壓340V,轉(zhuǎn)子電流3550A,機(jī)組控制方式CCS。16時(shí)01分38秒發(fā)出轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地報(bào)警;16時(shí)03分部分線棒出水溫度異常升高,下令減負(fù)荷;16時(shí)6分01秒95%定子接地保護(hù)啟動(dòng)、C相低電壓?jiǎn)?dòng)、過激磁保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)跳閘。測(cè)量發(fā)電機(jī)定子絕緣0Ω、轉(zhuǎn)子絕緣2MΩ;拆除發(fā)電機(jī)出線連線和中性點(diǎn)連線,用專用搖表測(cè)發(fā)電機(jī)A、B相絕緣電阻均在1000MΩ以上,C相絕緣電阻為0Ω。C相中性點(diǎn)連接線1W2(靠近中性點(diǎn)出線銅排側(cè))和2W2中間(11點(diǎn)左右位置)燒斷。1號(hào)槽下層線棒汽側(cè)出槽口R角處,導(dǎo)線和絕緣層嚴(yán)重?fù)p壞,該線棒汽側(cè)端部水電接頭R角處絕緣也局部損壞?!景咐u(píng)析】1.發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,在引線故障部位形成氣堵,導(dǎo)致該部位溫度急劇升高,進(jìn)而燒斷。這是第一故障點(diǎn)。形成氣堵的可能原因有:定子水系統(tǒng)內(nèi)積存空氣,未排出:定子水壓波動(dòng),流量減小。2.引線燒斷過程中,C2分支的電流減少直至消失,C1分支電流增大到近兩倍,從而導(dǎo)致C1分支線圈出水和層間溫度急劇增加,其中,1號(hào)槽下層線棒出水最高達(dá)127.7℃、層間最高達(dá)104.5℃,導(dǎo)致1號(hào)槽下層線棒膨脹,在線棒汽側(cè)端部R角處絕緣脹裂,對(duì)鐵芯放電,形成第二故障點(diǎn)?!景咐尽?.因轉(zhuǎn)子受到引線熔斷產(chǎn)生的金屬粉末和炭粉污染,存在絕緣降低和短路的問題,返廠徹底處理。2.定子更換部分線棒。3.定子水系統(tǒng)不符合制造廠安裝圖紙的要求。4.發(fā)電機(jī)引出線出水管安裝工藝應(yīng)采用彎管引出,而1號(hào)機(jī)組引出線水管采用了直角管,不符合安裝要求,而且廠家圖紙要求使用內(nèi)徑ф32的不銹鋼管,而事故機(jī)組使用的是內(nèi)徑ф28的不銹鋼管,鋼管內(nèi)徑小了4mm。5.機(jī)組運(yùn)行時(shí)定子引出線出水管應(yīng)與汽側(cè)匯水環(huán)連接,不應(yīng)同時(shí)接汽側(cè)出水總管。機(jī)組運(yùn)行前應(yīng)拆除該連接短管,安裝絲堵,故障機(jī)組連接錯(cuò)誤。出線盒的水直接進(jìn)入回水管,容易使空氣進(jìn)入出線盒的水系統(tǒng)內(nèi)。內(nèi)冷水不合格導(dǎo)致發(fā)電機(jī)線棒堵塞絕緣損壞【案例簡(jiǎn)述】1998年某電廠發(fā)生1號(hào)362.5MW汽輪發(fā)電機(jī)定子線棒絕緣損壞重大事故。1998年6月17日21時(shí)16分,1號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘停機(jī)。【案例評(píng)析】由于線棒腐蝕產(chǎn)物將發(fā)電機(jī)定子2號(hào)槽上層線棒和53號(hào)槽下層線棒(同一冷卻水路)的端部水路的流通截面嚴(yán)重堵塞,水量減少,使線棒得不到充分冷卻而發(fā)熱,致使線棒絕緣損壞,在53號(hào)槽下層線棒直線端部處將絕緣擊穿造成接地故障。造成定子線棒水路的流通截面堵塞的主要原因是由于定子水內(nèi)冷系統(tǒng)及補(bǔ)水系統(tǒng)密封裝置不完善,水質(zhì)受空氣中二氧化碳污染,導(dǎo)致pH值降到6.0~6.3,使空芯銅導(dǎo)線產(chǎn)生腐蝕,定子中水的品質(zhì)不能完全達(dá)到規(guī)程規(guī)定的指標(biāo),尤其是水中的含銅量經(jīng)常在300~500μg/cm3,最高時(shí)達(dá)到2700μg/cm3。由于水質(zhì)的長(zhǎng)期不合格,當(dāng)腐蝕產(chǎn)物銅氧化物濃度過高時(shí),在一定條件下,便會(huì)從水中析出,沉積在線棒的通流截面上,造成定子線棒的水路堵塞?!景咐尽?jī)?nèi)冷水水質(zhì)監(jiān)控管理存在漏洞,未嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。線圈接頭制作不良造成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子局部匝間短路【案例簡(jiǎn)述】某火電廠2號(hào)燃機(jī)為GE公司生產(chǎn)的9F級(jí)燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)390MW級(jí)機(jī)組,發(fā)電機(jī)型號(hào)為390H,于2005年12月正式投入商業(yè)運(yùn)行。2006年11月4日2號(hào)燃機(jī)啟動(dòng)過程中發(fā)電機(jī)匝間短路導(dǎo)致機(jī)組無法啟動(dòng)。2006年11月4日,2號(hào)燃機(jī)正常啟動(dòng)過程中,在轉(zhuǎn)速升至700~800r/min時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)汽機(jī)側(cè)7號(hào)軸承處振動(dòng)異常,立即停機(jī)。聯(lián)系制造廠當(dāng)天到現(xiàn)場(chǎng)開始進(jìn)行故障診斷和原因調(diào)查,隨后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組其中一極的第8號(hào)線圈從槽底起的第2、第3匝之間已短路,并且有部分繞組銅熔化后甩到了第7、第8號(hào)線圈護(hù)環(huán)側(cè)的空間。2號(hào)燃機(jī)在經(jīng)過了故障查找、返廠修理及現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)3個(gè)階段后,2007年5月16日啟動(dòng)并網(wǎng)?!景咐u(píng)析】發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子第8號(hào)線圈的第2層C型線圈接頭在焊接時(shí)表面處理不當(dāng),在運(yùn)行中逐步開裂發(fā)熱,進(jìn)而致使第2、3層接頭焊縫燒熔斷裂?!景咐尽?.加強(qiáng)與相關(guān)制造廠家的協(xié)調(diào)與溝通,及時(shí)掌握同類設(shè)備存在的故障或隱患,督促廠家提出解決方案,做好隱患消除工作。2.機(jī)組檢修時(shí)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子針對(duì)性檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,徹底處理。3.嚴(yán)密監(jiān)視機(jī)組運(yùn)行中相關(guān)運(yùn)行指標(biāo)、參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)檢查處理,防止設(shè)備損壞情況擴(kuò)大。同期回路存在隱患造成機(jī)組非同期并列【案例簡(jiǎn)述】某電廠為60年代建廠,裝有兩臺(tái)常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)組和一臺(tái)抽水蓄能機(jī)組,裝機(jī)總?cè)萘?7MW。全廠共用一套手動(dòng)準(zhǔn)同期裝置,蓄能機(jī)組抽水啟動(dòng)時(shí)不使用同期把手。2004年6月3日,該水電廠因運(yùn)行人員操作不當(dāng),加之同期回路存在一定問題,發(fā)生#2機(jī)組誤并網(wǎng)異步啟動(dòng)的事故。2004年6月3日22時(shí)35分,省調(diào)令開#1機(jī)抽水,值長(zhǎng)林某令副值班員張某到主廠房?jī)?nèi)投入#1機(jī)技術(shù)供水水源和機(jī)組控制電源。22時(shí)38分林某得到各部水壓正常,可以開#1機(jī)的匯報(bào)后,打#1機(jī)主令開關(guān)啟動(dòng)抽水。當(dāng)機(jī)組啟動(dòng)至同期轉(zhuǎn)速,半壓240開關(guān)倒全電壓241開關(guān)時(shí),突然廠用電消失,事故照明投入,相關(guān)聲光報(bào)警發(fā)出,#2主變110kV側(cè)142開關(guān)跳閘。林某發(fā)現(xiàn)#2機(jī)出口242開關(guān)的同期開關(guān)還在“投入”位置,就立即將其切除,代理主值班員齊某把#1機(jī)啟動(dòng)主令開關(guān)打到“停機(jī)”位置?!景咐u(píng)析】1.該廠手動(dòng)準(zhǔn)同期回路存在事故隱患:當(dāng)#1機(jī)組由半壓?jiǎn)?dòng)向全電壓抽水工況轉(zhuǎn)換時(shí),如果#2(或#3)機(jī)組處于熱備用狀態(tài),而#2(或#3)機(jī)組的同期開關(guān)TQ242(或TQ243)又在“投入”位置,就會(huì)使#2(或#3)機(jī)組誤并網(wǎng)。2.未嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度,操作漏項(xiàng)。#2機(jī)組開機(jī)操作完成后,操作人員未按規(guī)定切除機(jī)組同期把手,操作漏項(xiàng)。3.技術(shù)管理不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)同期回路存在的問題并從根本上消除隱患。【案例警示】1.采取切實(shí)可行的技術(shù)措施,消除手動(dòng)準(zhǔn)同期回路存在的事故隱患。2.嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制等各項(xiàng)規(guī)章制度,操作時(shí)各級(jí)人員嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)護(hù),避免發(fā)生誤操作和漏項(xiàng)操作。發(fā)電機(jī)非同期合閘造成設(shè)備損壞【案例簡(jiǎn)述】2002年9月15日,某發(fā)電廠(2×500MW)1號(hào)機(jī)組因非同期合閘,造成1號(hào)主變(3×210MVA)A相嚴(yán)重?fù)p壞,全廠停電。9月15日1時(shí)42分,1號(hào)機(jī)組帶320MW運(yùn)行中,1號(hào)爐(直流爐),15號(hào)強(qiáng)制循環(huán)泵電機(jī)電纜引線放炮,開關(guān)柜弧光短路,致使廠用電6kVA段和380VA段失電,1號(hào)機(jī)組被迫停運(yùn)。1時(shí)47分,廠用電恢復(fù)送電。3時(shí)20分,1號(hào)爐點(diǎn)火時(shí)發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)“主變差動(dòng)”光字牌亮,查保護(hù)有掉牌,檢查未發(fā)現(xiàn)異常。6時(shí)41分,發(fā)電機(jī)經(jīng)零起升壓試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)問題。7時(shí)20分,1號(hào)機(jī)經(jīng)5012開關(guān)用準(zhǔn)同期裝置與系統(tǒng)并列不成功,將同期裝置退出,停止并網(wǎng)操作。7時(shí)22分,值班員聽到沉悶聲響,發(fā)現(xiàn)5012開關(guān)無人操作的情況下自動(dòng)合閘,1號(hào)機(jī)有功記錄表指示從O瞬間升到140MW,又回到O,并出現(xiàn)“主開關(guān)進(jìn)線差動(dòng)”、“開關(guān)誤合保護(hù)”、“主變差動(dòng)”、“主變重瓦斯”、“主變壓力釋放”等故障信號(hào),5012開關(guān)跳閘。與此同時(shí),2號(hào)機(jī)組主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作開關(guān)跳閘,減出力467MW,機(jī)組停運(yùn)。造成全廠停電?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:1號(hào)主變A相上部瓦斯繼電器側(cè)法蘭處炸裂,漏油起火,將火撲滅;本體東側(cè)加強(qiáng)筋兩處焊口開裂;上部加強(qiáng)筋三處出現(xiàn)裂紋;本體變形向外鼓起。1號(hào)發(fā)電機(jī)揭蓋檢查、試驗(yàn)正常。經(jīng)檢查,1號(hào)爐15號(hào)強(qiáng)制循環(huán)泵開關(guān)電纜引線接頭螺栓壓接不緊,放電短路造成6kVA段380VA段母線停電。2號(hào)機(jī)組檢查未見異常,確認(rèn)是差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng),更換插件傳動(dòng)試驗(yàn)正常后,于11:33并網(wǎng)運(yùn)行。【案例評(píng)析】調(diào)查分析時(shí)從故障錄波圖上看到,5012開關(guān)于1時(shí)43分、7時(shí)22分和9時(shí)45分在無操作的情況下3次自動(dòng)合閘。第一次是發(fā)電機(jī)解列后,在無勵(lì)磁狀態(tài)下合,保護(hù)動(dòng)作后跳開;第二次是發(fā)電機(jī)待并狀態(tài)下合閘,發(fā)生非同期并列,保護(hù)動(dòng)作后跳開,事故沖擊電流導(dǎo)致1號(hào)主變A相故障;第三次是發(fā)電機(jī)在檢修狀態(tài)下合閘,保護(hù)動(dòng)作跳開。經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)從集控室主控室間5012開關(guān)的二次控制回路電纜絕緣損壞,故障點(diǎn)是基建施工時(shí)做的接頭,由于包扎工藝不良,導(dǎo)致電纜絕緣受潮后擊穿,同期合閘回路被短接,造成非同期合閘。1號(hào)機(jī)組于今年8月份進(jìn)行了大修,未能發(fā)現(xiàn)二次電纜絕緣缺陷。另外,直流接地報(bào)警裝置因有故障多年未投,失去了絕緣監(jiān)視。【案例警示】目前各種自動(dòng)同期裝置已廣泛使用,非同期并列事故很少發(fā)生。該廠非同期合閘事故給我們敲起了警鐘,在同期裝置可靠性不斷提高的情況下,對(duì)二次回路的驗(yàn)收、試驗(yàn)、檢查、監(jiān)視、消缺等工作絕不能放松。1.對(duì)主要發(fā)供電設(shè)備開關(guān)的二次回路,控制電纜進(jìn)行全面檢查,對(duì)中間有接頭的重要控制電纜要更換或采取加強(qiáng)絕緣的措施。2.加強(qiáng)對(duì)直流系統(tǒng)的絕緣監(jiān)督和運(yùn)行管理工作。發(fā)現(xiàn)直流接地時(shí)要及時(shí)查找、消除。不得長(zhǎng)時(shí)間接地運(yùn)行。直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)視和報(bào)警裝置不正常的,要立即處理、更換。3.認(rèn)真做好二次回路和二次控制電纜的定期試驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)問題要徹底查清,消除隱患。4.加強(qiáng)對(duì)基建施工電氣設(shè)備絕緣質(zhì)量的驗(yàn)收把關(guān)?;▎挝辉诎惭b、施工中要加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督,不留隱患。發(fā)電機(jī)線圈短路事故【案例簡(jiǎn)述】2002年12月30日21時(shí)30分,某廠11號(hào)發(fā)電機(jī)運(yùn)行中有功240MW,無功90Mvar,此時(shí),定子匝間短路光字牌亮,隨后大、小差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)跳閘,并伴有爆炸聲響,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)接地變壓器鐵殼防護(hù)柜炸開甩出,中性點(diǎn)變壓器線圈有火苗,局部過熱報(bào)警儀抽取H2樣的玻璃管斷裂處有火焰噴出,發(fā)電機(jī)出線垂直段三個(gè)封閉母線外殼底部均燒熔成大洞?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行滅火工作到21時(shí)40分結(jié)束?!景咐u(píng)析】發(fā)電機(jī)出線垂直段C相封閉母線與水平封閉母線聯(lián)接處固定母線的支撐絕緣圓盤,因表面結(jié)露受潮爬電,對(duì)外殼閃絡(luò)接地,另兩相電位升高,發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)整定動(dòng)作延時(shí)為6.5s,未及跳閘,此間A、B兩相也通過絕緣圓盤表面對(duì)外殼閃絡(luò),造成三相對(duì)地短路,由差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作使發(fā)電機(jī)跳閘。發(fā)電機(jī)投運(yùn)前,電廠檢修人員曾做過母線對(duì)外殼的交流耐壓試驗(yàn),據(jù)此,在封閉母線內(nèi)絕緣圓盤上不可能留有異物??赡苄宰畲蟮氖墙^緣圓盤表面結(jié)露積水形成閃絡(luò)。1.機(jī)內(nèi)端部線圈未發(fā)現(xiàn)異常,但第11號(hào)槽線圈端部水接頭并頭套(俗稱板煙斗)處有漏水,由制造廠處理修復(fù)。2.機(jī)外的出線套管處,有一組H2冷卻器冷卻水引水管處有裂縫漏水,已有數(shù)天之久,漏水地點(diǎn)離垂直段封密母線A相較近,已由制造廠協(xié)助處理解決。3.中性點(diǎn)變壓器嚴(yán)重過熱燒毀,修理時(shí)查出高壓線圈里層多處匝間短路,二處有明顯燒熔。變壓器銘牌容量30kW,20kV/O.23kV、1.5A/130.4A絕緣為H級(jí)。但在高壓線圈間使用黃臘綢,端部還有青殼紙類絕緣。絕緣水平較低,在發(fā)電機(jī)定子出現(xiàn)接地至三相短路跳閘的這段時(shí)間內(nèi)過載約1.89倍,變壓器內(nèi)部已出現(xiàn)層間短路。發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)動(dòng)作時(shí)限為6.5s,故上述過程發(fā)生持續(xù)的時(shí)間不超過6.5s。變壓器次級(jí)負(fù)載電阻為O.45Ω,215A,由四組生鐵電阻共88片串聯(lián)而成,抽頭接出處為O.54Ω。在接頭和電阻片間云母片和絕緣套管有過熱燒損。4.固定支撐母線的絕緣圓盤,是酚醛紙質(zhì)層壓板材料制成,沿面呈波紋形。沿面爬電距離實(shí)測(cè)280mm垂直段封閉母線區(qū)無強(qiáng)迫空氣對(duì)流設(shè)施,在該段封閉母線外殼上端留有縫隙與外界大氣相通。如因環(huán)境潔凈情況變化,或附近有管路泄漏等易在圓盤表面結(jié)露和積水。本次事故中,C相圓盤表面有明顯的電弧閃絡(luò)燒毀痕跡,另二相圓盤表面呈片狀燒毀?!景咐尽?.需長(zhǎng)期保持封閉母線附近環(huán)境的清潔和無滴漏運(yùn)行。防止異物或水珠落入。2.對(duì)垂直段封閉母線及母線支撐絕緣圓盤作改進(jìn)(1)將垂直段封閉母線具有微正壓強(qiáng)迫空氣對(duì)流的水平段封閉母線風(fēng)路相聯(lián),使垂直段封閉母線內(nèi)空氣流動(dòng)可防止結(jié)露。(2)目前母線支撐絕緣圓盤表面爬電距離只有1.21cm/kV。據(jù)有關(guān)絕緣專委會(huì)討論意見,以往引用蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn),戶內(nèi)電氣設(shè)備爬電距離為1.1~1.2cm/kV,但運(yùn)行中閃絡(luò)較多,應(yīng)參照相應(yīng)戶外電氣設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于該處可不低于1.7cm/kava,則需改進(jìn)結(jié)構(gòu),增加表面爬距。如在表面復(fù)以硅橡膠(RTV)絕緣,對(duì)凝露情況,也能改善。(3)對(duì)中性點(diǎn)接地變壓器的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查檢驗(yàn),如設(shè)計(jì)容量和絕緣水平等,不符合要求的應(yīng)及時(shí)整修。(4)對(duì)目前發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)整定的動(dòng)作跳閘時(shí)間6.5s,應(yīng)作研究能否調(diào)整。如縮短為2~3s。(5)對(duì)同類型機(jī)組作對(duì)比檢查,防止同類事故重復(fù)發(fā)生。(6)與發(fā)電機(jī)相聯(lián)的主變壓器,受到三相突然短路沖擊,需有相應(yīng)監(jiān)視檢查措施。轉(zhuǎn)子接地事故【案例簡(jiǎn)述】某電廠一期安裝的二臺(tái)500MW機(jī)組是由捷克引進(jìn)的,2001年11月19日1號(hào)發(fā)電機(jī)并網(wǎng)發(fā)電。2001年11月28日8時(shí)00分許轉(zhuǎn)子出現(xiàn)接地信號(hào),經(jīng)檢查轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣降至O.5兆歐(發(fā)電機(jī)首次測(cè)轉(zhuǎn)子絕緣電阻用1000V搖表檢查為300~400兆歐),開始認(rèn)為是轉(zhuǎn)子受潮所致。但經(jīng)消漏處理、采取排氫充氣對(duì)流吹掃(近10h)、以及通過蓄電池220V整流柜對(duì)轉(zhuǎn)子加以~500A的直流電在盤車下進(jìn)行2天的通電干燥,轉(zhuǎn)子絕緣仍無好轉(zhuǎn)。12月13日將1號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子抽出檢查。檢查后認(rèn)為,轉(zhuǎn)子接地故障是轉(zhuǎn)子表面雜物臟物引起的表面層擊穿。為找出故障點(diǎn),對(duì)1號(hào)轉(zhuǎn)子(按出廠耐壓試驗(yàn)3500V的80%即2800V)做交流耐壓試驗(yàn),但電壓升到500V時(shí)即擊穿,擊穿的地方是通風(fēng)孔第31槽。J區(qū)第一孔即K1點(diǎn),經(jīng)檢查槽楔通風(fēng)孔處8mm絕緣層放電碳化,形成導(dǎo)電,其寬度約6mm、深度約8mm,同時(shí)發(fā)現(xiàn)有一金屬毛刺約5mm長(zhǎng),為制造廠家打通風(fēng)孔時(shí)遺留的殘物,用一個(gè)90度金屬刮子將碳化物全部刮去,轉(zhuǎn)子絕緣由0開始上升,到2000兆歐,轉(zhuǎn)子絕緣全部恢復(fù)。第二天再次對(duì)1號(hào)轉(zhuǎn)子進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。當(dāng)電壓升到2000V時(shí)轉(zhuǎn)子再次被擊穿。經(jīng)檢查擊穿的地方是在引槽D列的K2點(diǎn),放電時(shí)聽到有響聲,并有絕緣被燒的焦味。這次碳化物約3mm寬、lmm深,將碳化物清除后絕緣再次上升到2000兆歐。當(dāng)天再次做交流耐壓試驗(yàn),順利通過2800V1min試驗(yàn)合格【案例評(píng)析】1.制造廠在打通風(fēng)孔時(shí)留下的金屬毛刺留下了隱患;2.通風(fēng)孔外部金屬槽部分松動(dòng)跑偏,這樣在運(yùn)轉(zhuǎn)中容易留下臟物,同時(shí)也影響通風(fēng);3.發(fā)電機(jī)中有灰塵未清除干凈,同時(shí)還有滲水受潮?!景咐尽?.制造廠家應(yīng)確保產(chǎn)品的工藝質(zhì)量,保證轉(zhuǎn)子絕緣不受損傷,通風(fēng)孔內(nèi)無金屬毛刺及雜物。2.安裝轉(zhuǎn)子前應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)靜子、轉(zhuǎn)子進(jìn)行徹底清理(特別是通風(fēng)孔及通風(fēng)道),不得將金屬雜物遺留在發(fā)電機(jī)靜、轉(zhuǎn)子中;3.設(shè)備在到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)以及運(yùn)輸過程中要確保密封,以防滲水;4.施工中要保證發(fā)電機(jī)干燥防止受潮,特別是發(fā)電機(jī)靜子及氫冷卻水不能有漏水。主變壓器220kV線圈匝間絕緣損壞事故【案例簡(jiǎn)述】某電廠2號(hào)主變系西安變壓器廠1973年11月生產(chǎn)的SSPSOL一300000/220型薄絕緣變壓器,1973年12月投運(yùn),是該省首臺(tái)220kV升壓變壓器,運(yùn)行以來歷次絕緣預(yù)防性試驗(yàn)無明顯變化,油質(zhì)化驗(yàn)和油中溶解氣體分析正常。變壓器投運(yùn)以來未進(jìn)行過大修吊檢工作,為了檢查變壓器內(nèi)部絕緣老化狀況,緊固件松緊程度和油道是否暢通等,于1996年5月20日對(duì)該變進(jìn)行了第一次大修,經(jīng)吊檢并解三相高壓線圈部分圍屏,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,修后按檢修工藝要求進(jìn)行真空注油(真空度保持540~550mmHg)。6月3日18時(shí)56分,由220kV側(cè)對(duì)主變送電,110kV并網(wǎng)試運(yùn)行,主變運(yùn)行正常。22時(shí)26分,中調(diào)命令主變從電網(wǎng)解列備用。6月4日16時(shí)55分,中調(diào)命令主變投入運(yùn)行(負(fù)荷90Mw)。6月6日8時(shí)23分,主變重瓦斯動(dòng)作,防爆筒噴油,油中溶解氣體分析屬高能量放電,高壓側(cè)直流電阻不平衡系數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)。吊罩檢查發(fā)現(xiàn)B相下分支六只線餅局部燒壞。事故后將事故線匝拆除,修理恢復(fù)原狀,經(jīng)1.4倍感應(yīng)耐壓試驗(yàn)并在1.3倍感應(yīng)電壓下測(cè)量了B相的局部放電,加壓時(shí)間20分鐘,試驗(yàn)過程中未發(fā)現(xiàn)主變異常。7月15日1時(shí)54分,由2號(hào)機(jī)帶該變空載零起升壓,當(dāng)?shù)蛪簜?cè)(13.8kV)升至5kV時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電流劇增,最大達(dá)1100A,(正常時(shí)約320A),還未來得及降壓,主變重瓦斯動(dòng)作跳MK開關(guān),全部升壓過程約3分鐘。經(jīng)吊檢發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生在高壓側(cè)B相下分支、第一次故障線餅的下部。由于這次故障波及線餅30多個(gè),現(xiàn)場(chǎng)穿繞時(shí)間長(zhǎng),難以保證質(zhì)量,決定將220kV三相自耦變串聯(lián)線圈全部拆除,于7月28日23時(shí)30分,暫由110kV并網(wǎng)運(yùn)行,待全部更換為加強(qiáng)絕緣線圈。故障部位檢查:該變6月6日,7月15日先后發(fā)生兩次絕緣事故,第一次事故的部位發(fā)生在高壓側(cè)B相下分支1、2號(hào)撐條間,由下往上數(shù)第27至32線餅的輻向外側(cè)第5匝往里的四只線餅,故障點(diǎn)燒了鴨蛋大的一洞,由于瓦斯保護(hù)動(dòng)作快,波及范圍不大。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)局部穿繞更換了第27號(hào)至34號(hào)八只線餅。第二次絕緣事故的部位仍發(fā)生在高壓側(cè)B相1、2號(hào)撐條間,線餅輻向的最里側(cè)。由損壞的程度看,這次故障由第17、18線餅首先短路,短路電弧向上下發(fā)展波及到18個(gè)線餅的內(nèi)側(cè)線圈,有不同程度的燒傷和熔化,且多個(gè)線餅的導(dǎo)線沿圓周嚴(yán)重變形。另外,17—18線餅在A、B段相間位置還各有一根導(dǎo)線熔化。這次事故波及面大,除18只線餅的部分導(dǎo)線熔化外,還有近20多個(gè)線餅部分絕緣表面嚴(yán)重熏黑。【案例評(píng)析】該變?cè)诖笮薜跽謾z查時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,大修恢復(fù)和第一次事故后修復(fù)整個(gè)工藝過程均未有失誤之處,每次注入變壓器本體油的耐壓不低于50kV,油中微水不大于20ml/L,熱油循環(huán)真空干燥油溫65~68℃,注滿油后,開啟潛油泵循環(huán),投運(yùn)前各放氣孔放氣,經(jīng)拆除線圈檢查故障處沒發(fā)現(xiàn)有異物破壞線圈絕緣,高壓外圍屏沒有爬電痕跡。第一次事故前按正常操作在220kV側(cè)進(jìn)行二次沖擊,之后由220kV側(cè)送電,由110kV并網(wǎng)運(yùn)行,并網(wǎng)后運(yùn)行39小時(shí)發(fā)生故障,在場(chǎng)人員聽到?jīng)_擊后變壓器數(shù)分鐘內(nèi)聲響較大,但網(wǎng)控室表計(jì)未見異常。第二次事故前由發(fā)電機(jī)零起升壓(以減小對(duì)變壓器的電壓沖擊作用),但升壓值不足額定電壓的三分之一就發(fā)生事故。通過對(duì)該變壓器的吊罩檢查,事故修復(fù)及試驗(yàn),運(yùn)行操作和事故后的故障部位檢查,認(rèn)為這兩次絕緣事故是由于變壓器經(jīng)過了十幾年的運(yùn)行,多次全電壓下沖擊拉合,使變壓器匝間絕緣受到嚴(yán)重?fù)p傷。14年來對(duì)2號(hào)主變進(jìn)行全電壓沖擊和拉空載變壓器各不少于60~70次,沖擊次數(shù)對(duì)變壓器絕緣損傷有累積效應(yīng)。據(jù)變壓器事故統(tǒng)計(jì)分析,有些事故事先并無征兆,所以該變壓器在最后一次沖擊后運(yùn)行39小時(shí)發(fā)生絕緣擊穿導(dǎo)致線圈餅間短路是屬突發(fā)性絕緣故障。分析認(rèn)為,第二次故障點(diǎn)隱患缺陷的形成有可能和第一次故障點(diǎn)同時(shí)發(fā)生,只是損傷的程度不同,重者已經(jīng)暴露,輕者隱蔽下來。也有可能第二次故障點(diǎn)是在第一次事故時(shí)由短路應(yīng)力的作用,使線圈絕緣多點(diǎn)局部受傷破裂,但還未完全短路,這些隱蔽缺陷發(fā)生在線餅的最里側(cè),線餅又厚,在第一次故障修復(fù)時(shí)目測(cè)檢查未能發(fā)現(xiàn)。在第一次故障修復(fù)后曾做過三倍感應(yīng)耐壓試驗(yàn),首先對(duì)修復(fù)后的高壓B相加壓試驗(yàn),試驗(yàn)過程電壓沒有突然下降和電流突變現(xiàn)象,試驗(yàn)通過。由于故障點(diǎn)不是完全短路,匝間尚有一定的絕緣強(qiáng)度,再加上第一次修復(fù)后經(jīng)過對(duì)線餅用壓力油沖洗后注入合格的變壓器油,導(dǎo)線間有良好的油膜,所以能承受短時(shí)間的感應(yīng)耐壓。高壓B相在感應(yīng)耐壓后又測(cè)量局部放電,由于試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生故障,A、C二相未能測(cè)量,不能進(jìn)行三相比較,僅與以往其他變壓器的現(xiàn)場(chǎng)局放量相比,數(shù)量級(jí)還是相近的。高壓B相線圈在20分鐘感應(yīng)耐壓通過而在工頻約三分之一額定電壓下再次發(fā)生事故,對(duì)這一現(xiàn)象分析認(rèn)為是零起升壓之前潛油泵開啟后,將第一次事故時(shí)沖洗線圈遺留在線圈里側(cè)油路中的鋁渣(拆除線圈后確發(fā)現(xiàn)高壓線圈底部特別在故障部位下面油道里有很多鋁渣粉末)重新翻起被沖入有絕緣缺陷的線匝上造成金屬性搭橋使匝間短路,所以在零起升壓時(shí)已帶這種“短路匝”運(yùn)行,當(dāng)零起升壓至3kV時(shí)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流稍大于過去實(shí)測(cè)值,短路點(diǎn)已流過電流,升至5kV時(shí)該電流劇增,很快使短路點(diǎn)擴(kuò)大。由于時(shí)間較長(zhǎng),整個(gè)升壓過程約3分鐘,5kV下也約有1分鐘,所以第二次事故面積大,且損壞嚴(yán)重?!景咐尽?.正常運(yùn)行操作,每次沖擊前后及運(yùn)行24小時(shí)后都應(yīng)做一次油中溶解氣體色譜分析,監(jiān)督可燃?xì)怏w有否變化,比較產(chǎn)氣速率。2.通過歷年絕緣試驗(yàn)和油中溶解氣體分析,沒有異常的大型變壓器一般可以不吊罩檢查(特殊情況如發(fā)生出口短路視情況而定)。3.真空注油時(shí)真空度盡量抽至全真空,即使條件限制也不能低于700mmHg,如油箱強(qiáng)度不夠應(yīng)考慮加強(qiáng)措施。4.大修后需要做感應(yīng)耐壓時(shí),試驗(yàn)電壓值不應(yīng)低于出廠試驗(yàn)值的85%,耐壓前后應(yīng)進(jìn)行工頻空載試驗(yàn),這兩種試驗(yàn)前后都應(yīng)做一次油中溶解氣體肋色譜分析。主變避雷器爆炸導(dǎo)致發(fā)電機(jī)跳閘事故【案例簡(jiǎn)述】某電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)為125MW機(jī),1995年7月11日O時(shí)59分,正值雷雨天氣,1號(hào)發(fā)電機(jī)控制屏發(fā)“發(fā)電機(jī)定子100%接地”“13.8kV接地”信號(hào),運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)主變低壓側(cè)B相套管因雨流斷續(xù)放電,1號(hào)高廠變也有放電現(xiàn)象。值長(zhǎng)令嚴(yán)密監(jiān)視并全面檢查是否有其他接地點(diǎn)和倒廠用電。1時(shí)25分,1號(hào)主變低壓B相套管放電現(xiàn)象明顯加劇,值長(zhǎng)令停機(jī)。在將廠用電倒至0號(hào)高廠變過程中,合上6131開關(guān),電流表指示正常后,1號(hào)“發(fā)變組差動(dòng)”、“高廠變差動(dòng)”、“差動(dòng)速斷”保護(hù)動(dòng)作,1號(hào)發(fā)變組201、101、機(jī)1、LMK、1301、6101、6102開關(guān)跳閘,廠用電自投成功,發(fā)電機(jī)解列,緊急停機(jī)停爐。1時(shí)32分查出1號(hào)主變低壓側(cè)(13.8kV)A相避雷器爆炸,造成相間弧光短路,B、C相避雷器亦損壞?!景咐u(píng)析】經(jīng)檢查分析認(rèn)為:原因分析:系工頻過電壓使避雷器動(dòng)作,且不能熄弧,因不能承受幅值很高的工頻續(xù)流而爆炸。引發(fā)工頻過電壓的原因如下:1.13.8kV和6kV系統(tǒng)是中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng),1號(hào)主變13.8kV側(cè)B相套管斷續(xù)放電可能產(chǎn)生幅值很高的過電壓,達(dá)3.5倍以上。但這種概率很小。2.在倒廠用電電源6131開關(guān)后,使13.8kV和6kV系統(tǒng)零序電抗對(duì)正序電抗的比值X。/X1處于諧振范圍,使A相電壓升高很大,使A相避雷器在工頻過電壓下動(dòng)作并發(fā)生爆炸?;蛘呤巧鲜鰞煞N((1)(2))情況的組合。3.1號(hào)主變13.8kV側(cè)B相套管間隙性電弧放電產(chǎn)生弧光過電壓,但過電壓幅值不是很高,還不足以使A相避雷器動(dòng)作。但在合上6131廠用電源開關(guān)后,零序阻抗的改變產(chǎn)生諧振過電壓,兩種電壓的共同作用使A相避雷器動(dòng)作,并且弧光過電壓的存在使避雷器不能滅弧而發(fā)生爆炸?!景咐尽?.對(duì)避雷器進(jìn)行一次工頻放電電壓試驗(yàn),驗(yàn)證此種避雷器的工頻放電電壓值是否滿足要求;2.改變13.8kV和6kV中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)的零序阻抗,使其避開諧振范圍。勵(lì)磁變高壓側(cè)短路故障【案例簡(jiǎn)述】2008年10月13日,某公司#2機(jī)組故障前運(yùn)行方式:負(fù)荷450MW,機(jī)組控制在“協(xié)調(diào)、自動(dòng)”、“鍋爐跟隨”方式,勵(lì)磁系統(tǒng)“自動(dòng)”方式,勵(lì)磁電壓242V,勵(lì)磁電流2681A。14點(diǎn)25分,#2機(jī)組跳閘,發(fā)變組保護(hù)A、B屏發(fā)“勵(lì)磁過流I段”、“勵(lì)磁差動(dòng)速斷”、“勵(lì)磁比率差動(dòng)”、“主變差動(dòng)速斷”、“發(fā)變組差動(dòng)速斷”、“主變比率差動(dòng)”、“發(fā)變組比率差動(dòng)”動(dòng)作信號(hào)。主變高壓側(cè)330kV3322、3320開關(guān)跳閘,高廠變、公用變10kV側(cè)跳閘,滅磁開關(guān)Q02跳閘。廠用備用電源切換正常。就地檢查發(fā)現(xiàn)#2機(jī)勵(lì)磁變上部封閉母線伸縮節(jié)膠皮起火,勵(lì)磁變小室變形。緊急滅火后,檢查發(fā)現(xiàn)#2機(jī)勵(lì)磁變上部部件及構(gòu)架受損,發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)柜及相連的箱式母線外殼變形?!景咐u(píng)析】1.#2機(jī)A、B、C三相勵(lì)磁變高壓側(cè)CT至高壓側(cè)線圈的引線與CT連接處焊接前芯線銅絲處理工藝不良,造成電纜頭焊接部位后面的多數(shù)銅絲發(fā)生氧化腐蝕和脆性斷股。隨著氧化腐蝕的不斷發(fā)展,銅絲脆性斷股數(shù)量增加,導(dǎo)電截面逐漸減小,使此處溫度不斷升高,進(jìn)一步加快了銅絲氧化速度和脆性斷股,不斷惡性循環(huán),最終因溫度過高,連接處燒熔、斷裂,拉出電弧,電弧灼燒CT底部,高溫使CT底部炸裂,引發(fā)B相弧光接地,并迅速造成相間短路。2.勵(lì)磁變B相高壓側(cè)CT至高壓側(cè)線圈的引線與CT連接處,因護(hù)板擋住視線,存在觀察盲區(qū),運(yùn)行中巡檢人員無法直接觀察和紅外測(cè)溫,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)該處溫度異常變化。3.中性點(diǎn)柜刀閘操作聯(lián)桿與刀閘動(dòng)觸頭操作桿的連接拐臂未采用定位孔或定位槽進(jìn)行固定,造成刀閘動(dòng)觸頭接觸不良,接地短路故障造成零序電壓、電流出現(xiàn)時(shí),刀閘動(dòng)觸頭因接觸不良發(fā)熱,引起拉弧,將刀閘動(dòng)、靜觸頭燒損?!景咐尽?.設(shè)備制造工藝方面存在問題:(1)勵(lì)磁變高壓側(cè)B相CT至高壓線圈之間電纜頭焊接處理工藝不良,易造成電纜銅絲氧化腐蝕,脆性大,易斷股。改進(jìn)電纜頭工藝。(2)中性點(diǎn)刀閘柜是廠家整體供貨的設(shè)備,制造過程中執(zhí)行工藝不嚴(yán)格,中性點(diǎn)柜刀閘操作聯(lián)桿與刀閘動(dòng)觸頭操作桿的連接拐臂未采用定位孔或定位槽進(jìn)行固定,容易造成拐臂打滑,使刀閘動(dòng)觸頭接觸不良。2.設(shè)計(jì)方面存在問題:勵(lì)磁變A、B、C三相并排布置于勵(lì)磁變小室內(nèi)。勵(lì)磁變B相高壓側(cè)CT安裝在B相變壓器的側(cè)面,與勵(lì)磁變C相相鄰。勵(lì)磁變B相高壓側(cè)CT至高壓側(cè)線圈的引線與CT連接處,位于勵(lì)磁變高壓側(cè)CT正面兩側(cè)的護(hù)板中間。由于勵(lì)磁變CT的安裝朝向設(shè)計(jì)不合理(與A、B、C三相勵(lì)磁變縱列布置順向),正常運(yùn)行中從觀察窗口觀察時(shí),該“連接處”被“護(hù)板”及相鄰的勵(lì)磁變C相擋住視線,運(yùn)行人員無法觀察和紅外測(cè)溫。3.基建過程中,中性點(diǎn)刀閘柜到貨后的質(zhì)量驗(yàn)收及安裝調(diào)試,相關(guān)人員檢查不細(xì),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)中性點(diǎn)刀閘柜刀閘操作聯(lián)桿與刀閘動(dòng)觸頭操作桿的拐臂連接處存在的制造缺陷。4.機(jī)組投產(chǎn)后,相關(guān)人員在設(shè)備檢修維護(hù)過程中檢查不細(xì),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)中性點(diǎn)刀閘柜刀閘操作聯(lián)桿與刀閘動(dòng)觸頭操作桿的拐臂連接處存在的制造缺陷。5.新(擴(kuò))建單位要針對(duì)故障原因,加強(qiáng)對(duì)設(shè)備制造監(jiān)造、設(shè)備到貨驗(yàn)收、設(shè)備安裝、調(diào)試、試運(yùn)等環(huán)節(jié)的檢查把關(guān),對(duì)廠家成套供應(yīng)的設(shè)備內(nèi)部工藝和質(zhì)量更要加強(qiáng)檢查驗(yàn)收,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備隱患。6.已經(jīng)投入商業(yè)運(yùn)行的機(jī)組,要加強(qiáng)設(shè)備檢修管理和技術(shù)監(jiān)督工作,補(bǔ)充完善檢修檢查項(xiàng)目,提高檢修工藝質(zhì)量,嚴(yán)格技術(shù)監(jiān)督和相關(guān)試驗(yàn)工作,確保修后設(shè)備無缺陷。對(duì)廠家成套供應(yīng)的設(shè)備要加強(qiáng)檢查,特別是要加強(qiáng)對(duì)電氣接頭連接工藝的檢查和中性點(diǎn)刀閘等平時(shí)不操作設(shè)備的檢查,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備隱患。對(duì)運(yùn)行中無法進(jìn)行巡視的設(shè)備、電纜接頭,檢修中要重點(diǎn)檢查和試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)時(shí)要查清原因,徹底消除隱患。7.運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況的巡視工作,對(duì)所處位置比較隱蔽的設(shè)備和電纜接頭,要在采取有效的安全技術(shù)措施,保證人身安全的前提下,做好溫度測(cè)量等工作,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。對(duì)于暫時(shí)無法巡視或巡視時(shí)可能不安全的,應(yīng)盡快改進(jìn)(如增加安全網(wǎng)、觀察窗口等),以方便檢查,防止漏檢。鐵磁顆粒磨損絕緣導(dǎo)致定子接地【案例簡(jiǎn)述】2月9日19時(shí)07分,某廠監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組負(fù)荷突然降到零,檢查發(fā)電機(jī)出口主開關(guān)跳閘,廠用電切換正常;汽機(jī)跳閘,轉(zhuǎn)速下降,旁路開啟,檢查各抽汽逆止門關(guān)閉,TV1只關(guān)閉到38%(后來到19時(shí)31分才逐漸關(guān)到零);GV4開度反饋也只關(guān)閉到18%(然后緩慢關(guān)閉到零);鍋爐未聯(lián)跳,立即手動(dòng)MFT,各運(yùn)行制粉系統(tǒng)、一次風(fēng)機(jī)跳閘,燃油速關(guān)閥關(guān)閉;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速最高達(dá)3154r/min。檢查汽機(jī)ETS跳閘首出為“發(fā)電機(jī)跳閘”,檢查發(fā)電機(jī)保護(hù)屏顯示定子接地保護(hù)動(dòng)作(59N:發(fā)電機(jī)定子接地,M—3425—1和M—3425—2兩套均動(dòng)作)?!景咐u(píng)析】故障原因?yàn)檩^微小的鐵磁性物質(zhì)顆粒殘留在2號(hào)槽和3號(hào)槽下層線棒漸開線的第一道綁帶下面,在繞組端部漏磁場(chǎng)的作用下,鐵磁性顆粒發(fā)熱、振動(dòng)、旋轉(zhuǎn),既磨損線棒主絕緣又磨損其自身,絕緣厚度減薄,絕緣強(qiáng)度薄弱到耐受不住運(yùn)行電場(chǎng)強(qiáng)度而發(fā)生擊穿。由于擊穿點(diǎn)位于高電位端,低電阻防暈涂層,又由于繞組端部積油較多,線棒表面污染而形成對(duì)地(鐵芯)擊穿閃絡(luò)的通道。事故搶修至3月12日,共更換線棒45根(全部上層線棒42根和3根下層線棒)?!景咐尽?.發(fā)電機(jī)廠家在設(shè)備制造過程中對(duì)工藝把關(guān)不嚴(yán),造成發(fā)電機(jī)遺留隱患。2.監(jiān)造單位對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的監(jiān)造未能嚴(yán)格把住質(zhì)量、工藝關(guān)。制造不良造成定子接地故障【案例簡(jiǎn)述】某火電廠#1發(fā)電機(jī)為俄羅斯1994年產(chǎn)品,型號(hào)為TBφ-65-2型,1996年7月25日投產(chǎn)發(fā)電。2003年9月1日,#1發(fā)電機(jī)運(yùn)行中發(fā)生定子接地故障。2003年9月1日17時(shí)30分,#1發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行中101開關(guān)、勵(lì)磁開關(guān)、#1高廠變010、601、602開關(guān)掉閘,“發(fā)電機(jī)定子接地”信號(hào)發(fā)出,#1發(fā)電機(jī)“基波零序定子接地”保護(hù)動(dòng)作。外部檢查#1發(fā)電機(jī)一次系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn),測(cè)量發(fā)電機(jī)定子繞組B相絕緣到零。9月5日,發(fā)電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)有193塊定子槽楔出現(xiàn)松動(dòng)(總共630塊槽楔),松動(dòng)數(shù)量占30.6%,故障點(diǎn)位于#35槽下線棒。對(duì)該線棒絕緣切開檢查,發(fā)現(xiàn)線棒主絕緣云母帶分層嚴(yán)重,且含有雜質(zhì),云母帶層間有粘性?!景咐u(píng)析】1.發(fā)電機(jī)故障線棒(#35下層)存在先天性缺陷,絕緣嚴(yán)重分層、浸漆不足、制造工藝不良,擊穿點(diǎn)附近有修補(bǔ)痕跡。2.發(fā)電機(jī)槽楔裝配采用了不適宜現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的工藝,導(dǎo)致槽楔固定不牢,引起線棒松動(dòng),加速了線棒絕緣的損壞。3.檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面都存在漏洞。上次小修進(jìn)行的#1發(fā)電機(jī)定子改造項(xiàng)目,施工前電廠未與施工單位簽訂技術(shù)協(xié)議和相關(guān)合同,施工過程中未進(jìn)行有效監(jiān)督,施工后未嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.電廠在運(yùn)行維護(hù)中存在諸多問題,對(duì)氫氣純度較低、定子線棒溫差較大等現(xiàn)象未引起足夠重視?!景咐尽?.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機(jī)氫氣濕度、純度標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)氫氣干燥器的運(yùn)行管理,進(jìn)一步查找氫氣純度低的原因并加以改進(jìn);加強(qiáng)汽封的監(jiān)視調(diào)整,維持機(jī)組密封油系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對(duì)油箱定期放水,防止密封油中帶水,同時(shí)將發(fā)電機(jī)油樣送電研院進(jìn)一步鑒定;嚴(yán)密監(jiān)視發(fā)電機(jī)的電壓、負(fù)荷、風(fēng)溫、鐵芯溫度、線圈溫差等各運(yùn)行參數(shù)在額定范圍內(nèi),加強(qiáng)對(duì)定子線棒溫度異常情況的對(duì)比分析,解決線棒溫差大的問題。2.利用小修機(jī)會(huì),將轉(zhuǎn)子抽出,全面檢查定子槽楔有無松動(dòng)現(xiàn)象,通過試驗(yàn)檢查線棒絕緣有無損壞。3.將發(fā)電機(jī)備品線棒送電研院進(jìn)行全面絕緣鑒定試驗(yàn),根據(jù)鑒定結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)線棒絕緣不好為普遍現(xiàn)象,應(yīng)進(jìn)行專題論證。4.將本次老化試驗(yàn)結(jié)果畫出曲線,下次大修時(shí)再進(jìn)行老化試驗(yàn),并將曲線與本次曲線進(jìn)行對(duì)比,檢查老化速度。5.進(jìn)行加裝發(fā)電機(jī)局放在線檢測(cè)裝置和絕緣過熱報(bào)警裝置的調(diào)研和論證。6.加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督管理,逐步提高技術(shù)監(jiān)督水平。裝配不當(dāng)導(dǎo)致燃機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地【案例簡(jiǎn)述】某電廠裝機(jī)規(guī)模390MW,機(jī)組為燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組。2007年4月13日,機(jī)組計(jì)劃停機(jī)水洗作業(yè)過程中發(fā)生轉(zhuǎn)子接地故障。2007年4月13日,機(jī)組因天然氣供應(yīng)方面的原因在停運(yùn)一周后按計(jì)劃進(jìn)行水洗作業(yè)。水洗作業(yè)于上午9時(shí)47分開始按設(shè)定的程序進(jìn)行,11時(shí)07分進(jìn)入漂洗階段。11時(shí)58分,當(dāng)進(jìn)入第十次漂洗的時(shí)候,由于突發(fā)軸電流超限報(bào)警及轉(zhuǎn)子接地故障,水洗程序中斷。經(jīng)測(cè)量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣結(jié)果為55歐姆(正常為40兆歐左右)。GE公司派遣發(fā)電機(jī)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查和故障查找,在發(fā)電機(jī)集電端發(fā)現(xiàn)了故障點(diǎn),是由于電弧引起集電環(huán)與轉(zhuǎn)子繞組之間的導(dǎo)電連接處損壞,造成轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地?!景咐u(píng)析】1.導(dǎo)電螺紋表面質(zhì)量不佳、安裝時(shí)力矩不正確,導(dǎo)電螺絲在安裝時(shí)未擰到位,造成導(dǎo)電螺絲松動(dòng)。2.水洗過程中,該發(fā)電機(jī)作為電動(dòng)機(jī)使用,啟動(dòng)頻繁,造成該隱患暴露。3.對(duì)國外大公司的設(shè)備制造質(zhì)量缺乏檢測(cè)手段?!景咐尽?.加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督管理工作,強(qiáng)化檢查、監(jiān)測(cè)手段,完善檢查、監(jiān)測(cè)設(shè)備的配置。2.利用各種手段,重點(diǎn)跟蹤檢查故障發(fā)生機(jī)組及同類型機(jī)組的相同部位狀況,及時(shí)做好防范措施。勵(lì)磁裝置故障導(dǎo)致發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行【案例簡(jiǎn)述】某電廠1998年投產(chǎn),裝備2×125MW高溫高壓抽汽式機(jī)組。2005年2月23日,該廠兩臺(tái)發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁調(diào)節(jié)器由于存在性能不穩(wěn)定缺陷,在#2發(fā)電機(jī)發(fā)生“誤強(qiáng)勵(lì)”后,導(dǎo)致#1發(fā)電機(jī)深度進(jìn)相運(yùn)行,進(jìn)而兩臺(tái)機(jī)組先后跳閘。2005年2月23日電廠運(yùn)行方式為:110kV系統(tǒng):雙母線并列運(yùn)行,#1、#2機(jī)組分別運(yùn)行在兩段母線上,母線電壓116.2kV。#1機(jī)組:發(fā)電機(jī)有功負(fù)荷99MW,無功負(fù)荷-9.7Mvar(進(jìn)相運(yùn)行),定子電壓13.05kV,WKKL—2型雙通道微機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A、B柜自動(dòng)并列運(yùn)行,手動(dòng)勵(lì)磁跟蹤備用。#2機(jī)組:發(fā)電機(jī)有功負(fù)荷87MW,無功負(fù)荷3.2Mvar,定子電壓13.15kV,WKKL—2型雙通道微機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A、B柜自動(dòng)并列運(yùn)行,手動(dòng)勵(lì)磁裝置跟蹤備用。8時(shí)30分,#2發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器“均流越限”光子牌發(fā)出,B柜退出運(yùn)行,#2發(fā)電機(jī)定子電流在1.5秒內(nèi)由4000A突增至8000A,無功負(fù)荷由3.2Mvar上升至135Mvar,110kV系統(tǒng)電壓由116.2kV上升至125.9kV,#2發(fā)變組“反時(shí)限過負(fù)荷”保護(hù)動(dòng)作,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A柜被切除,手動(dòng)勵(lì)聯(lián)動(dòng)投入,#2機(jī)組事故停機(jī),6kV廠用備用電源自投成功。就地檢查#2發(fā)電機(jī)兩套調(diào)節(jié)器“它柜退出”、“均流越限”和“誤強(qiáng)勵(lì)”信號(hào)發(fā)出,#2發(fā)變組“反時(shí)限過負(fù)荷”掉牌,滅磁開關(guān)柜“過電壓”掉牌。通過對(duì)#2發(fā)電機(jī)PT一、二次回路以及勵(lì)磁調(diào)節(jié)器各保護(hù)功能進(jìn)行全面試驗(yàn)、檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)異常。#2機(jī)組于17時(shí)20分并網(wǎng)。8時(shí)30分,#1發(fā)電機(jī)無功功率由-9.7Mvar快速下降至-82Mvar,發(fā)電機(jī)深度進(jìn)相運(yùn)行進(jìn)而失去穩(wěn)定,有功在-90MW至161MW之間波動(dòng),無功在-122Mvar至103Mvar之間波動(dòng),#1發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器“低勵(lì)限制”、“A柜退出”和“B柜退出”信號(hào)發(fā)出,手動(dòng)勵(lì)磁聯(lián)動(dòng)投入,機(jī)組轉(zhuǎn)速在7秒內(nèi)由3009r/min升至3297r/min,#1汽機(jī)“超速”保護(hù)和#1發(fā)變組“逆功率”保護(hù)相繼動(dòng)作,#1機(jī)組事故停機(jī),6kV廠用備用電源自投成功。#1機(jī)組全面檢查無異常后,于9時(shí)10分并網(wǎng)?!景咐u(píng)析】1.#2發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置異常是造成A、B調(diào)節(jié)器誤強(qiáng)勵(lì)的直接原因。當(dāng)B調(diào)節(jié)器因“誤強(qiáng)勵(lì)”退出運(yùn)行后,A調(diào)節(jié)器繼續(xù)“誤強(qiáng)勵(lì)”,且A調(diào)節(jié)器的“過勵(lì)限制”和“過勵(lì)保護(hù)”沒有正確動(dòng)作,造成#2發(fā)電機(jī)無功功率不斷增大,直至#2發(fā)變組“反時(shí)限過負(fù)荷”保護(hù)動(dòng)作。2.#2發(fā)電機(jī)大量輸出無功功率是造成#1發(fā)電機(jī)深度進(jìn)相運(yùn)行的直接原因。#1發(fā)電機(jī)深度進(jìn)相使機(jī)組產(chǎn)生振蕩,進(jìn)而越過穩(wěn)定極限進(jìn)入失穩(wěn)狀態(tài),汽機(jī)轉(zhuǎn)速不斷增加,汽機(jī)“超速”保護(hù)和發(fā)變組“逆功率”保護(hù)相繼動(dòng)作。3.#2發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A柜的“過勵(lì)保護(hù)”沒有正確動(dòng)作,造成#2發(fā)電機(jī)無功功率不斷增大。4.該型勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置存在的制造方面缺陷沒有及時(shí)、徹底處理。5.沒有及時(shí)落實(shí)《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)改造投入不足,使長(zhǎng)期存在的設(shè)備問題得不到解決。如:#2發(fā)變組故障錄波裝置事故情況下不能工作,#1機(jī)組DAS系統(tǒng)死機(jī),導(dǎo)致有關(guān)事故數(shù)據(jù)未能記錄下來,給事后的原因分析帶來困難?!景咐尽?.設(shè)備出現(xiàn)故障后嚴(yán)格按照“四不放過”的要求進(jìn)行整改,徹底消除事故隱患。2.根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求,定期對(duì)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器“低勵(lì)限制”、“低勵(lì)保護(hù)”以及“過勵(lì)限制”和“過勵(lì)保護(hù)”的定值進(jìn)行校驗(yàn),確保勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置的各項(xiàng)限制功能、非正常運(yùn)行工況下勵(lì)磁通道的方式切換同發(fā)變組繼電保護(hù)功能相協(xié)調(diào)。3.提高運(yùn)行人員對(duì)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)各種異常工況的處置能力,在運(yùn)行規(guī)程中進(jìn)一步明確勵(lì)磁調(diào)節(jié)器故障后歷史記錄的讀取方法,做好反事故措施的演練,確保機(jī)組安全。4.加強(qiáng)機(jī)組技術(shù)管理,完善DAS系統(tǒng)功能,對(duì)事故追憶系統(tǒng)進(jìn)行改造,各種微機(jī)保護(hù)和自動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)GPS同步對(duì)時(shí)。二次回路誤接線造成保護(hù)拒動(dòng)【案例簡(jiǎn)述】2000年4月6日17分16秒,某電廠的2號(hào)機(jī)高壓廠用6kVB段工作進(jìn)線斷路器變壓器側(cè)發(fā)生短路故障,引起2號(hào)機(jī)組發(fā)變組和高壓廠用變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,將機(jī)組解列、滅磁、跳開廠用分支斷路器,并由廠用電快速切換裝置將備用進(jìn)線斷路器合上。此后,故障延伸至該段備用電源進(jìn)線TV間隔和工作電源斷路器母線側(cè),引起啟動(dòng)備用變壓器差動(dòng)和220kV側(cè)過流保護(hù)動(dòng)作。但由于保護(hù)第一出口的接線錯(cuò)誤,未能跳開啟動(dòng)備用變壓器220kV側(cè)2200斷路器切除故障,最后經(jīng)58s發(fā)展為變壓器內(nèi)部故障,靠重瓦斯保護(hù)動(dòng)作跳閘?!景咐u(píng)析】 啟動(dòng)備用變壓器保護(hù)采用的是美國GE公司的SR745繼電器,該繼電器共設(shè)8個(gè)出口,其中“1”出口是無觸點(diǎn)可控硅輸出并且會(huì)導(dǎo)致直流系統(tǒng)一點(diǎn)接地,不符合國內(nèi)設(shè)計(jì)直流系統(tǒng)的要求,1999年4月保護(hù)生產(chǎn)商,與電廠以及調(diào)試單位共同商定后,采取臨時(shí)措施,將保護(hù)輸出“1”出口改為繼電器觸點(diǎn)輸出的備用“5”出口,保護(hù)裝置的內(nèi)部軟件設(shè)置和外部輸出觸點(diǎn)接線均作了相應(yīng)的改動(dòng),通過試驗(yàn)后投入運(yùn)行。1999年12月,繼電器生產(chǎn)廠家提供給電廠所有同型號(hào)的繼電器作了更改,將原“1”出口的可控硅輸出改為繼電器觸點(diǎn)輸出,重新供貨,繼電保護(hù)人員在恢復(fù)原繼電器時(shí),僅將保護(hù)裝置的內(nèi)部軟件設(shè)置由“5”出口恢復(fù)至“1”出口,但繼電器背后的接線未做改動(dòng),仍然接在“5”口上,修改后亦未做傳動(dòng)試驗(yàn),埋下了隱患,從而導(dǎo)致此次事故的擴(kuò)大。【案例警示】對(duì)運(yùn)行中的保護(hù)裝置及自動(dòng)裝置的外部接線進(jìn)行改動(dòng),必須履行如下程序:1.先在原圖上做好修改,經(jīng)主管繼電保護(hù)部門批準(zhǔn)。2.按圖施工,不準(zhǔn)憑記憶工作;拆動(dòng)二次回路時(shí)必須逐一做好記錄,恢復(fù)時(shí)嚴(yán)格核對(duì)。3.改完后,做相應(yīng)的邏輯回路整組試驗(yàn),確認(rèn)回路,極性及整定值完全正確,然后交由值班運(yùn)行人員驗(yàn)收后再申請(qǐng)投入運(yùn)行。4.施工單位應(yīng)立即通知現(xiàn)場(chǎng)與主管繼電保護(hù)部門修改圖紙,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)修改圖上簽字,沒有修改的原圖要標(biāo)志作廢。5.基建單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行改動(dòng)后沒有向生產(chǎn)單位詳細(xì)交底:生產(chǎn)單位的繼電保護(hù)人員的運(yùn)行準(zhǔn)備不充分,對(duì)保護(hù)裝置的性能以及基建調(diào)試中的改動(dòng)沒有深入了解,抱有依賴思想和僥幸心理,驗(yàn)收工作存在走過場(chǎng)的現(xiàn)象。6.專業(yè)人員責(zé)任心不強(qiáng),安全意識(shí)薄弱,不按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)定辦事,更換繼電器后,因?yàn)樽儔浩魑赐k娋筒话匆?guī)程規(guī)定對(duì)相應(yīng)保護(hù)及回路進(jìn)行傳動(dòng)試驗(yàn),留下了事故隱患,是這次擴(kuò)大事故的直接原因。7.繼電保護(hù)專業(yè)管理工作,在投產(chǎn)之前就應(yīng)該提前介入,必需做好投產(chǎn)前的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,認(rèn)真抓好設(shè)計(jì)審查、設(shè)備選型驗(yàn)貨、調(diào)試驗(yàn)收等工作的全過程管理,否則將會(huì)對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行帶來很大的威脅。無串聯(lián)保護(hù)電阻保護(hù)拒動(dòng)造成系統(tǒng)大面積停電【案例簡(jiǎn)述】1990年9月20日16時(shí)22分,某電網(wǎng)220kV的一條線路61號(hào)桿塔因雷擊造成U、W兩相接地短路,一側(cè)零序I段、高頻、距離保護(hù)同時(shí)動(dòng)作,三相跳閘,另一側(cè)由于相差高頻保護(hù)出口繼電器KCO電壓線圈并聯(lián)的二極管V94(及出口觸點(diǎn)耦合二級(jí)管V93),由于設(shè)計(jì)原理存在缺陷,沒有串聯(lián)保護(hù)電阻,在事故時(shí)擊穿,直流電源負(fù)極熔絲熔斷,該線所有保護(hù)拒動(dòng),引起事故擴(kuò)大,造成5條相鄰220kV線路跳閘。故障后由于其他因素和處置不當(dāng),造成北部電網(wǎng)頻率崩潰,與主網(wǎng)解列,北部電網(wǎng)負(fù)荷全停,事故損失負(fù)荷800.2MW?!景咐u(píng)析】1.由于相差高頻保護(hù)出口繼電器KCO電壓線圈并聯(lián)的二極管V94(及出口觸點(diǎn)耦合二級(jí)管V93)設(shè)計(jì)原理存在缺陷,沒有串聯(lián)保護(hù)電阻,在事故時(shí)擊穿,直流電源負(fù)極熔絲熔斷,保護(hù)拒動(dòng),引起事故擴(kuò)大,造成5條相鄰220kV線路跳閘。2.零序方向保護(hù)由于電壓互感器開口三角回路接線錯(cuò)誤,在V相尾與W相首之間錯(cuò)接入隔離開關(guān)動(dòng)斷觸點(diǎn),運(yùn)行時(shí)隔離開關(guān)合上,動(dòng)斷觸點(diǎn)斷開,接地故障不能形成零序電壓,造成線路零序方向保護(hù)拒動(dòng)。3.調(diào)度指揮不利造成保護(hù)誤動(dòng)和不必要的減出力,使局部電網(wǎng)頻率崩潰,與主網(wǎng)解列?!景咐尽?.按照反措要求,“用電容或反向二極管并在中間繼電器線圈上作為消弧回路,在電容及二極管上都必需串入數(shù)百歐的低值電阻,以防電容或二極管短路時(shí)將中間繼電器線圈回路短接,消弧回路應(yīng)直接并在繼電器線圈的端子上?!?.用一次負(fù)荷電流和工作電壓進(jìn)行驗(yàn)收和試驗(yàn),判斷互感器極性、變化及其回路的正確性,判斷方向、差動(dòng)、距離、高頻保護(hù)裝置有關(guān)元件及接線的正確性。3.調(diào)度人員應(yīng)熟悉《繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置運(yùn)行管理規(guī)程》中各級(jí)調(diào)度、繼電保護(hù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍,在處理事故或改變運(yùn)行方式時(shí)做到考慮全面,指揮正確。4.繼電保護(hù)管理工作存在漏洞,有關(guān)部門對(duì)于設(shè)備原理和質(zhì)量缺陷,未能及時(shí)提出反事故措施和改進(jìn)措施,導(dǎo)致多處保護(hù)拒動(dòng)、誤動(dòng),以致造成事故擴(kuò)大。5.繼電保護(hù)技術(shù)監(jiān)督力度不夠,對(duì)于新設(shè)備或基建項(xiàng)目投產(chǎn)后遺留的缺陷、問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決。6.電網(wǎng)建設(shè)與電源建設(shè)不配套,導(dǎo)致電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不合理,給調(diào)度部門合理安排運(yùn)行方式以及保護(hù)整定配合帶來不利影響,威脅電網(wǎng)安全進(jìn)行。7.調(diào)度部門在事故處理時(shí),沒有對(duì)保護(hù)裝置動(dòng)作情況作出準(zhǔn)確判斷,并正確地指導(dǎo)發(fā)電廠、變電所保護(hù)裝置的投停,特別是在多種故障發(fā)生時(shí),要合理地調(diào)整系統(tǒng)潮流,正確有效地防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。區(qū)外單相接地導(dǎo)致發(fā)電機(jī)高頻保護(hù)動(dòng)作【案例簡(jiǎn)述】某電廠的#1號(hào)330MW汽輪發(fā)電機(jī)為北京汽輪機(jī)廠生產(chǎn)。2006年5月8日,當(dāng)時(shí)負(fù)荷有功260MW,無功33Mvar,500kV系統(tǒng)某II線A相發(fā)生瞬時(shí)接地故障,1號(hào)發(fā)電機(jī)高頻保護(hù)動(dòng)作,發(fā)變組出口開關(guān)跳閘。【案例評(píng)析】1.該II線A相接地故障跳閘導(dǎo)致電壓波動(dòng),1號(hào)發(fā)變組保護(hù)裝置計(jì)算出機(jī)組頻率升高引起高頻保護(hù)跳閘出口,發(fā)變組保護(hù)型號(hào)WFBZ-01。發(fā)電機(jī)高頻保護(hù)定值:I=1Af1=50.5Hzf2=51HzT1=30min發(fā)信f3=51HzT2=0s組機(jī)跳閘解列2.另外該廠500kV升壓站裝有EFV-F失步解列基頻率電壓緊急控制裝置,頻率保護(hù)的定值為:f1=50.50Hzt=0.1s啟動(dòng),f2=53.50Hzt=0.5s切跳1號(hào)機(jī);f2=53.50Hzt=1s切跳2號(hào)機(jī)。3.發(fā)電機(jī)高頻保護(hù)取入量為發(fā)電機(jī)出口1PT的線電壓,每個(gè)頻率波(20ms)取12點(diǎn),采用的保護(hù)原理是依據(jù)電壓與頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系U=Umcos(Φ+ωt)來計(jì)算實(shí)時(shí)頻率,其中ω=2лf,并假定電壓的峰值Um恒定不變,機(jī)組的頻率隨機(jī)組的電壓變化而變化。而在該II線A相故障跳閘過程中A相電壓最低為39V,并在暫態(tài)過程中還含有高次諧波,引發(fā)機(jī)組高頻保護(hù)動(dòng)作。4.繼電器裝置廠家利用發(fā)變組高頻保護(hù)電壓采樣軟件對(duì)故障波形進(jìn)行分析計(jì)算,并用動(dòng)模試驗(yàn)?zāi)MA相短路引起的暫態(tài)變化來啟動(dòng)保護(hù),發(fā)現(xiàn)在采樣起始點(diǎn)最不利的情況下,計(jì)算出的頻率在故障發(fā)生后45ms內(nèi)可達(dá)到高頻保護(hù)動(dòng)作整定值51Hz。后從線路故障錄波器的報(bào)告得知該II線的A相發(fā)生瞬時(shí)接地故障,60ms后切除,600ms后單相重合閘重合成功?!景咐尽?.電網(wǎng)發(fā)生故障,電壓由故障瞬時(shí)值,經(jīng)過暫態(tài)過程過渡到穩(wěn)定故障狀態(tài),同時(shí)會(huì)引起電源頻率的暫態(tài)過程,對(duì)于保護(hù)裝置的頻率計(jì)算也會(huì)帶來暫態(tài)影響,通過模擬故障測(cè)試發(fā)現(xiàn),保護(hù)裝置有告警啟動(dòng)信息,高頻保護(hù)時(shí)間整定大于45ms可躲過暫態(tài)過程。2.與有關(guān)調(diào)度部門溝通,考慮到電廠相鄰線路低頻率保護(hù)整定f2=53.50Hzt=0.5s切跳機(jī),發(fā)變組的高頻保護(hù)頻率整定可以適當(dāng)增加小延時(shí)以躲過故障的暫態(tài)過程和故障切除的暫態(tài)中保護(hù)裝置帶來的短時(shí)偏離。3.對(duì)于WFBZ-01型號(hào)保護(hù)裝置,應(yīng)增加必要的閉鎖功能,如:低電壓、df/dt閉鎖、頻率值異常閉鎖,防止在500kV系統(tǒng)發(fā)生瞬時(shí)故障時(shí),保護(hù)裝置利用電壓幅值采集量來計(jì)算頻率,由于計(jì)算誤差比較大導(dǎo)致誤判為頻率升高。4.繼電保護(hù)專業(yè)人員對(duì)保護(hù)原理沒有掌握,沒有及早意識(shí)到發(fā)變組高頻保護(hù)存在的不完善和誤動(dòng)的遺患。5.與繼電保護(hù)裝置廠家核實(shí)目前使用的發(fā)變組所有保護(hù)定值的合理性。6.與調(diào)度部門加強(qiáng)溝通,使保護(hù)運(yùn)行方式更加合理。直流回路單點(diǎn)接地導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)故障【案例簡(jiǎn)述】某廠1號(hào)機(jī)在2006年2月4日停機(jī)過程中,在對(duì)抽汽逆止門進(jìn)行關(guān)閉試驗(yàn)時(shí),由于電磁閥線圈接地,引起較長(zhǎng)距離電纜對(duì)地電容電勢(shì)的疊加造成保護(hù)裝置出口繼電器拌動(dòng),機(jī)組停電?!景咐u(píng)析】該廠在對(duì)抽汽逆止門進(jìn)行關(guān)閉試驗(yàn)時(shí),因?yàn)樵囼?yàn)電磁閥線圈存在接地,電磁閥的短時(shí)帶電(3s)使直流系統(tǒng)經(jīng)歷了負(fù)極接地—正極接地—負(fù)極接地的暫態(tài)過程,長(zhǎng)電纜等效對(duì)地電容也經(jīng)歷了充電、放電的過程,由于熱工控制直流電源與電氣保護(hù)直流電源為同一電源系統(tǒng),放電過程發(fā)生在電氣出口K11A繼電器回路,使機(jī)組在350MW下跳閘。【案例警示】1.對(duì)同類電磁閥控制回路絕緣檢測(cè)工作納入停機(jī)必檢的定期工作中,避免類似問題的發(fā)生。2.當(dāng)發(fā)生直流接地故障時(shí),應(yīng)盡快及時(shí)查找并消除,并停止直流回路上的所有其他工作,防止造成二點(diǎn)接地或短路等異常情況。在發(fā)生直流接地時(shí)嚴(yán)禁進(jìn)行除查找接地以外的任何工作,如設(shè)備切換試驗(yàn)以及倒閘操作,機(jī)組并網(wǎng)等。在用拉合法查找直流接地時(shí),應(yīng)防止直流消失引起機(jī)組跳閘事故。3.為防止長(zhǎng)電纜分布電容影響造成出口繼電器(或光耦)誤動(dòng),應(yīng)提高出口繼電器的動(dòng)作電壓,要求動(dòng)作電壓值在額定值的55%~70%之間。4.變壓器、電抗器瓦斯保護(hù)啟動(dòng)的中間繼電器,由于連線長(zhǎng),電纜電容大,為避免電源正極接地誤動(dòng)作,應(yīng)采用較大啟動(dòng)功率的中間繼電器,但不要求快速動(dòng)作。5.為了避免因直流電源消失引起保護(hù)拒動(dòng),造成擴(kuò)大事故,要求必須將機(jī)組保護(hù)與操作的直流電源分開。保護(hù)出口壓板未投入導(dǎo)致故障擴(kuò)大波及電網(wǎng)【案例簡(jiǎn)述】1993年10月25日,某電廠01號(hào)高壓備用變壓器低壓側(cè)6kVI段母線發(fā)生相間短路著火,由于該變壓器低壓側(cè)出口壓板沒有投入,保護(hù)不能出口跳閘,高壓220kV側(cè)保護(hù)也因變壓器阻抗大未能啟動(dòng),致使故障未能切除,造成夾層內(nèi)電纜及配電室設(shè)備燒損,高壓備用變壓器高壓側(cè)套管爆炸,后備保護(hù)跳開500kV主變壓器三側(cè)斷路器。因短路時(shí)間過長(zhǎng),造成故障同時(shí)波及220、500kV系統(tǒng),造成該地區(qū)與主網(wǎng)解列,500kV系統(tǒng)振蕩?!景咐u(píng)析】由于該變壓器低壓側(cè)保護(hù)總出口連接片在1992年12月份更改接線后,繼電保護(hù)專業(yè)人員未按規(guī)定更改圖紙,也未向運(yùn)行有關(guān)人員交待,以至1993年1月在整頓保護(hù)盤上標(biāo)識(shí)時(shí),貼錯(cuò)總出口連接片標(biāo)識(shí)而錯(cuò)投,真正的總出口連接片沒有投入,保護(hù)不能出口跳閘。【案例警示】1.做好廠高變和廠用工作電源線保護(hù)定檢工作,使保護(hù)裝置始終保持完好。發(fā)現(xiàn)異常要盡快消除,切實(shí)防止保護(hù)拒動(dòng)擴(kuò)大事故。2.認(rèn)真做好110kV及以下電網(wǎng)繼電保護(hù)的整定計(jì)算工作,妥善安排各級(jí)保護(hù)相互間的定值配合關(guān)系,杜絕因繼電保護(hù)拒動(dòng)而導(dǎo)致上一電壓等級(jí)保護(hù)裝置動(dòng)作的情況,防止擴(kuò)大事故范圍。3.繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置的整定計(jì)算須編制相應(yīng)的繼電保護(hù)整定方案和調(diào)度運(yùn)行說明(或細(xì)則),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,應(yīng)詳細(xì)向運(yùn)行及調(diào)度專業(yè)介紹繼電保護(hù)的整定原則和所適應(yīng)的運(yùn)行方式范圍,防止因運(yùn)行方式超出保護(hù)定值適應(yīng)范圍,導(dǎo)致保護(hù)裝置不正確動(dòng)作的事故發(fā)生??烨醒b置異常造成廠用6kV母線失電【案例簡(jiǎn)述】某發(fā)電廠使用MF2000型快切裝置。2002年3月26日1時(shí)50分廠用6kV1B1段母線突然失電,600MW機(jī)組負(fù)荷由500MW降至300MW,由于值班員處理果斷、正確,未造成機(jī)組跳閘?!景咐u(píng)析】事故是由6kV1B1段母線的微機(jī)快切裝置異常引起?,F(xiàn)場(chǎng)檢查一次設(shè)備未發(fā)現(xiàn)任何異常,也未保護(hù)動(dòng)作,而當(dāng)時(shí)該母線的工作電源開關(guān)和備用電源開關(guān)多次進(jìn)行分、合閘,且動(dòng)作情況不符合正常工作邏輯,經(jīng)詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)當(dāng)裝有CPU元件的卡件有松動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的現(xiàn)象同事故當(dāng)時(shí)類似,卡件插緊后異?,F(xiàn)象消失。即認(rèn)定此次事故是由于CPU卡件的接觸不良,造成地址編碼和輸送數(shù)據(jù)混亂引起的(由于此卡件較其他卡件長(zhǎng),整個(gè)卡件裸露在固定件外,平時(shí)無固定件卡牢)?!景咐尽?.做好廠用電源微機(jī)快切裝置的定檢工作,以及正常巡視檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常盡快處理,消除由于裝置問題引起的廠用電失電事故。2.加強(qiáng)備用電源自動(dòng)投入裝置的管理,新安裝或改動(dòng)接線后的備用電源自動(dòng)投入裝置必須進(jìn)行詳細(xì)的傳動(dòng)試驗(yàn)?;謴?fù)送電產(chǎn)生過電壓導(dǎo)致變壓器絕緣損壞【案例簡(jiǎn)述】某水電廠于1979年首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,現(xiàn)裝機(jī)容量為5×250MW。2005年3月29日,該水電廠在用#0聯(lián)絡(luò)變由220kV系統(tǒng)對(duì)110kV系統(tǒng)恢復(fù)送電過程中,產(chǎn)生過電壓,造成#0聯(lián)絡(luò)變損壞的設(shè)備事故。2005年3月29日,因#0聯(lián)絡(luò)變中壓側(cè)100開關(guān)液壓操作機(jī)構(gòu)漏油,停電進(jìn)行處理,期間#0聯(lián)絡(luò)變帶6kV廠用電運(yùn)行,110kV母線及所有110kV線路退出運(yùn)行。18時(shí)32分,100開關(guān)消缺結(jié)束后,無壓合100開關(guān)對(duì)110kV母線充電正常。18時(shí)33分接調(diào)度令:退出該廠110kV某回線路檢同期三相重合閘,合上110kV某回線路101開關(guān)。18時(shí)41分,無壓合上101開關(guān)由空母線對(duì)線路充電,101開關(guān)合閘正常,約1秒鐘后#0聯(lián)絡(luò)變壓器本體重瓦斯保護(hù)動(dòng)作出口跳開本變?nèi)齻?cè)開關(guān)200、100、020。后經(jīng)檢修人員檢查,油化驗(yàn)總烴、乙炔嚴(yán)重超標(biāo),C相直流電阻較大,C相存在接觸不良放電或其他故障。經(jīng)吊罩檢查,C相中壓調(diào)壓線圈縱絕緣擊穿匝間短路,中壓調(diào)壓線圈變形損壞,#0聯(lián)絡(luò)變被迫停運(yùn)。【案例評(píng)析】1.#0聯(lián)絡(luò)變壓器長(zhǎng)期運(yùn)行23年多,并多次經(jīng)受系統(tǒng)沖擊和短時(shí)過負(fù)荷影響,導(dǎo)致絕緣積累老化,出現(xiàn)絕緣薄弱點(diǎn)。2.系統(tǒng)運(yùn)行方式不盡合理,調(diào)度及電廠人員對(duì)采用#0自耦變壓器對(duì)空線路充電可能出現(xiàn)過電壓產(chǎn)生沖擊防范預(yù)想準(zhǔn)備不夠。3.變壓器接近兩年未進(jìn)行停電預(yù)試,不能全面檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題?!景咐尽?.加強(qiáng)設(shè)備的檢修預(yù)防性試驗(yàn)和技術(shù)監(jiān)督管理工作,做好與系統(tǒng)的聯(lián)系和協(xié)調(diào),按照設(shè)備檢修、預(yù)防性試驗(yàn)的規(guī)定,作到檢修、預(yù)試不缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。2.送電前檢查設(shè)備絕緣狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的設(shè)備隱患。3.加強(qiáng)與電網(wǎng)溝通,盡量避免不利的運(yùn)行方式,避免采用由空載變壓器向空線路充電的運(yùn)行方式。4.將110kV母線電磁式PT改造為CVT,采取防止諧振過電壓措施。5.加強(qiáng)變壓器運(yùn)行監(jiān)視和管理,建立健全變壓器事故及異常運(yùn)行記錄(如超溫、氣體繼電器動(dòng)作、出口短路、嚴(yán)重過電流等),掌握各種危害設(shè)備絕緣的不利因素,定期開展運(yùn)行分析,為制定適時(shí)檢修計(jì)劃提供依據(jù)。A相主變燒損【案例簡(jiǎn)述】#1機(jī)組大修從2009年2月5日開始,主變由西安變壓器有限責(zé)任公司生產(chǎn),型號(hào)DFP-240000/500,戶外、單相、油浸、強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷變壓器,額定容量240MVA,額定電壓為550/±2×2.5%/20kV,額定電流為756/12000A,聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)為Ynd11,冷卻方式為強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷(ODAF)。對(duì)A、B相主變做了有關(guān)預(yù)防性試驗(yàn),所有試驗(yàn)合格。C相因主變箱體加強(qiáng)筋漏油,將C相主變列為本次大修項(xiàng)目。3月25日通過冷態(tài)驗(yàn)收,具備熱態(tài)啟動(dòng)條件。3月26日1時(shí),#1發(fā)變組做發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)試驗(yàn)、發(fā)電機(jī)空載試驗(yàn)、假同期并列試驗(yàn)均結(jié)束,2時(shí)15分,試驗(yàn)合格。7時(shí)35分,#1發(fā)變組恢復(fù)熱備用。10時(shí)03分,#1發(fā)電機(jī)并網(wǎng)(先后合上5011、5012開關(guān)),逐漸升負(fù)荷至80MW暖機(jī)。檢查發(fā)電機(jī)、主變、500kV開關(guān)正常。16時(shí)05分,暖機(jī)結(jié)束,#1發(fā)電機(jī)解列(先后拉開5012、5011開關(guān)),進(jìn)行汽機(jī)超速試驗(yàn)。18時(shí)24分,汽機(jī)超速試驗(yàn)結(jié)束,隨后,汽機(jī)升速至3000轉(zhuǎn)/分,發(fā)電機(jī)、主變、開關(guān)等檢查正常,開始發(fā)電機(jī)并網(wǎng)操作。18時(shí)45分21秒,發(fā)電機(jī)升壓正常,啟動(dòng)同期檢測(cè)及自動(dòng)合閘程序。18時(shí)45分45秒,集控室人員突然聽到一聲巨響,#1汽機(jī)跳閘、鍋爐滅火。值班員匯報(bào):#1主變A相起火。各崗位立即采取安全停機(jī)措施。18時(shí)55分左右,拉開主變高壓側(cè)5011-6刀閘,發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)停電。19時(shí)40分主機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車運(yùn)行正常,值長(zhǎng)組織人員滅火并報(bào)火警,匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,實(shí)施滅火。整個(gè)搶險(xiǎn)過程未造成人員傷亡和其他設(shè)備損傷。【案例評(píng)析】經(jīng)檢查主變保護(hù)動(dòng)作歷史曲線,保護(hù)先后動(dòng)作順序?yàn)椋褐髯冎赝咚?、壓力釋放、?fù)合電壓過流、主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、5011開關(guān)“失靈重跳本斷路器”動(dòng)作。A相主變燒損嚴(yán)重,箱體嚴(yán)重變形,多處開裂;高壓套管從加高座處斷開,上面的瓷柱部分燒裂脫落,線芯裸露;箱體上盤柜、就地盤柜及高低壓側(cè)引線部分燒損;與主變接口處的封閉母線燒損一節(jié);主變四周的水噴霧消防管道部分扭曲變形,高壓側(cè)出線和門型架被熏黑?!景咐尽?.機(jī)組檢修后啟動(dòng)是檢驗(yàn)機(jī)組檢修質(zhì)量的重要過程,對(duì)啟動(dòng)過程中的巡檢、調(diào)整、監(jiān)督等方面必須高度重視,發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象要準(zhǔn)確判斷、及時(shí)處置。更應(yīng)強(qiáng)調(diào)的是,要認(rèn)真做好機(jī)組檢修過程中的技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量控制工作,認(rèn)真開展檢修質(zhì)量管理,提高機(jī)組檢修質(zhì)量。2.對(duì)可能受到影響和沖擊的#1發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)出口附屬設(shè)備、勵(lì)磁系統(tǒng)及B、C相主變等進(jìn)行全面檢查、試驗(yàn)、修復(fù),消除隱患,控制修復(fù)費(fèi)用,縮短恢復(fù)時(shí)間。3.要加強(qiáng)對(duì)同類型變壓器的日常檢查和監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督油樣分析,按照規(guī)定試驗(yàn)。4.加強(qiáng)檢修工作中的責(zé)任落實(shí)。建立完善檢修質(zhì)量監(jiān)督和保證體系,實(shí)施檢修全過程管理,嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝,加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督,檢修后實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。按照“四不放過”原則,發(fā)生問題要做到有據(jù)可查,嚴(yán)肅處理。主變損壞事故【案例簡(jiǎn)述】2008年1月6日,#3發(fā)電有功274.6MW,無功28.5Mvar,功率因數(shù)0.996,發(fā)電機(jī)電流A相6422A、B相6570A、C相6411.7A,定子電壓23.77kV,負(fù)序電流0.9%,零序電壓0.4V。23時(shí)27分,#3發(fā)變組的“主變差動(dòng)”、“發(fā)變組差動(dòng)”、“主變重瓦斯”、“主變壓力釋放”保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘?!景咐u(píng)析】1.檢查發(fā)變組保護(hù)動(dòng)作報(bào)告顯示:“主變差動(dòng)”、“發(fā)變組差動(dòng)”保護(hù)均顯示為B、C相故障,“主變輕瓦斯”、“發(fā)電機(jī)定子接地(3ω)”信號(hào)發(fā)出。2.檢查發(fā)變組故障錄波數(shù)據(jù)顯示:故障錄波啟動(dòng)約18ms,主變高壓側(cè)產(chǎn)生7178A的零序電流,同時(shí),主變高壓側(cè)三相電流為:A相3616A,B相3631A,C相16420A。發(fā)電機(jī)出口三相電壓瞬時(shí)最到A相38.35kV,B相36.68kV,C相31.3kV。36ms,“主變差動(dòng)”和“發(fā)變組差動(dòng)”保護(hù)動(dòng)作。53ms,廠用分支6331開關(guān)和6341開關(guān)跳閘。55--57ms,發(fā)變組出口3350開關(guān)和3352開關(guān)相繼跳閘。170ms,#3發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)跳閘。206ms,“主變壓器重瓦斯”保護(hù)動(dòng)作。211ms,“主變壓器壓力釋放”保護(hù)動(dòng)作。3.發(fā)變組設(shè)備故障情況發(fā)電機(jī)及其附屬設(shè)備:發(fā)電機(jī)出口三相PT柜體嚴(yán)重變形,1PT、2PT的A相小車跌落,其它PT小車均移位。發(fā)電機(jī)出口A、B、C相避雷器引下銅排及接地銅排均燒斷,一側(cè)柜門被熱浪推落。其中A相避雷器爆炸,B、C相避雷器氧化鋅閥片擊穿。發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)消弧線圈柜變形嚴(yán)重,匝間保護(hù)專用電纜燒斷。主變、高廠變:主變高壓側(cè)鐘罩接合面上部焊縫處有兩處開裂,油泄漏。B、C相高壓套管炸裂,其中B相套管炸裂情況較重。外部引線完好。鐘罩其他個(gè)別部位存在焊縫輕微開裂。故障后隨即取主變油樣進(jìn)行了化驗(yàn),乙炔含量1898.84ppm,總烴4992.05ppm。高廠變外觀及油色譜分析未見異常。1月7日19時(shí),經(jīng)由主變?nèi)丝走M(jìn)入器身進(jìn)行初步檢查:故障點(diǎn)在C相高壓線圈中部(偏向B相側(cè)),圍帶已開裂,線圈有短路痕跡,鐵芯未見異常。A、B相線圈未見明顯異常。經(jīng)測(cè)試主變線圈絕緣電阻,高壓側(cè)對(duì)地絕緣為零;低壓側(cè)對(duì)地絕緣值為5000兆歐,吸收現(xiàn)象不明顯。測(cè)試線圈直流電阻,高壓側(cè)互差1.35%,低壓側(cè)互差38%。初步判定:#3主變C相高壓線圈故障損壞?!景咐尽?.對(duì)本次事故中受到?jīng)_擊的#3發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁系統(tǒng)、以及發(fā)電機(jī)出口附屬設(shè)備等進(jìn)行全面檢查、試驗(yàn)、修復(fù),消除隱患。2.統(tǒng)籌制定主設(shè)備的技術(shù)監(jiān)督、檢修維護(hù)工作方案和設(shè)備治理計(jì)劃,加強(qiáng)生產(chǎn)管理,突出“預(yù)防為主”,落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行。3.對(duì)其同類型主變?cè)跈C(jī)組停運(yùn)時(shí)安排檢查、試驗(yàn),取得繞組變形數(shù)據(jù)等技術(shù)資料,與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,有效指導(dǎo)檢修維護(hù)和技術(shù)監(jiān)督工作。按照“應(yīng)修必修、修必修好”的原則,保質(zhì)保量完成定期檢修工作。新投機(jī)組必須在投產(chǎn)1年左右開展檢查性大修,及時(shí)消除隱患。4.要嚴(yán)格執(zhí)行《二十五項(xiàng)反措》和反事故補(bǔ)充措施,加大重要設(shè)備技術(shù)監(jiān)督工作力度,落實(shí)管理責(zé)任,確保工作質(zhì)量。主變絕緣老化造成運(yùn)行中燒毀【案例簡(jiǎn)述】某熱電公司#1機(jī)變是沈陽變壓器廠1973年4月制造,同年10月投產(chǎn)。該變壓器型號(hào)SEPL1—63000/60、容量63000kVA、額定電壓66±5%kV、額定電流高壓551A、低壓5775A、阻抗10%、冷卻方式強(qiáng)油風(fēng)冷,結(jié)線方式Y(jié)Nd11,為薄絕緣鋁線圈變壓器,最后一次大修日期1995年5月。2004年5月31日,#1機(jī)有功25MW、無功24Mvar。14時(shí)55分,#1機(jī)變“瓦斯”、“發(fā)變組差動(dòng)”保護(hù)動(dòng)作,#1機(jī)變出口466開關(guān)、#1機(jī)滅磁系統(tǒng)FMK、LMK開關(guān)跳閘,變壓器本體冒煙著火。運(yùn)行人員立即將#1機(jī)變停電,同時(shí)匯報(bào)值長(zhǎng),值長(zhǎng)向119報(bào)警,匯報(bào)省調(diào)、地調(diào)。15時(shí)10分消防水車到場(chǎng)將火撲滅,由于報(bào)警及時(shí),采取措施得力,沒有殃及其他設(shè)備和建筑物?!景咐u(píng)析】1.#1機(jī)變低壓側(cè)高壓線圈B相下部匝間絕緣擊穿燃弧放電,引發(fā)層間及低壓側(cè)并線處三相相間短路故障,造成變壓器燒毀。2.#1機(jī)在縱絕緣上存在薄弱環(huán)節(jié),材質(zhì)絕緣薄、強(qiáng)度不夠,運(yùn)行多年絕緣老化。3.薄絕緣鋁線圈變壓器技術(shù)監(jiān)督工作不到位,運(yùn)行管理存在欠缺。【案例警示】1.對(duì)現(xiàn)役薄絕緣變壓器進(jìn)行更換。2.加強(qiáng)變壓器技術(shù)監(jiān)督,著重做好變壓器油質(zhì)監(jiān)督、絕緣監(jiān)督和油務(wù)管理工作,縮短絕緣油的色譜分析和化學(xué)監(jiān)督周期,一旦出現(xiàn)異常,應(yīng)立即查明原因并進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)變壓器套管的質(zhì)量檢查和運(yùn)行監(jiān)視,做好防止套管內(nèi)部受潮工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理套管裂紋、滲油缺陷。完善變壓器消防設(shè)施和防爆墻,防止變壓器著火后擴(kuò)大事故。端子排螺絲松動(dòng)導(dǎo)致差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作【案例簡(jiǎn)述】2004年10月17日0時(shí)48分某電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)主變壓器A相CT低壓側(cè)轉(zhuǎn)接端子排絕緣擊穿,造成CT二次側(cè)短路,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。檢查發(fā)現(xiàn)主變壓器輔助電源箱內(nèi)X2端子排的01、02、03號(hào)端子燒焦;端子排上方二次電纜芯外絕緣不同程度燒脫,銅線裸露;其中少部分電纜芯外絕緣燒熔粘結(jié)在一起。經(jīng)過更換X2端子排的01、02、03號(hào)端子,測(cè)量低壓電阻正常。9時(shí)00分,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)?!景咐u(píng)析】02號(hào)端子處壓緊短接片的螺絲松動(dòng)造成B、C相電流經(jīng)01、02短接片和
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