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熔噴料熔噴布的研發(fā)與應用

蘭州中心充分發(fā)揮石油醚的作用,能夠克服困難,戰(zhàn)斗和服務,成功開發(fā)出ppm-151的燃料醚氧化物。4月8日,用中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心(以下簡稱蘭州中心)研發(fā)生產(chǎn)的聚丙烯熔噴料PPM-151制成的PNK95熔噴布,通過了蘭州石化口罩生產(chǎn)基地嚴格的入廠檢驗,成功進行了口罩試生產(chǎn),標志著中國石油成功打通了自主口罩生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。蘭州中心主任龔光碧說:“我們弘揚新防控和高質量發(fā)展雙勝利提供強有力的技術支撐?!逼平馊蹏娏瞎リP任務,設備關鍵面對來勢洶洶的疫情,口罩,成了人民生活必需品。中國石油迅速組織下屬企業(yè)進行口罩生產(chǎn)的前期原料——聚丙烯熔噴專用料、熔噴布的全產(chǎn)業(yè)鏈攻關。此前,中國石油集團公司下屬企業(yè)從未生產(chǎn)過聚丙烯熔噴專用料。2月10日,股份公司副總裁,煉化分公司黨委書記、總經(jīng)理楊繼鋼緊急向石油化工研究院下達了科研攻關任務。石化院即刻成立了由黨委書記、院長何盛寶掛帥,院部各部門參加的聯(lián)合工作組。經(jīng)過慎重研究,院黨委把這項艱巨的政治任務交給了蘭州中心,要求以高度負責的政治態(tài)度、勇挑重擔的主人公精神,在非常時期、用超常規(guī)手段、高質量地完成聚丙烯熔噴專用料的研發(fā)和生產(chǎn)任務。面對艱巨的任務,龔光碧語重心長地對參戰(zhàn)員工說:“全院在看著我們,百萬石油人在期待著我們,全國人民在等待著我們。在這個關鍵的時刻,有條件要干,沒有條件創(chuàng)造條件也要干,決不能辜負集團公司黨組的期望?!碧m州中心副主任徐人威引導員工正確認識此次任務的重大意義,把熔噴料攻關任務當成一次難得的機遇。然而,平地起高樓,難度可想而知?!斑^去所里從沒有開展過聚丙烯熔噴專用料的研發(fā),也沒有從事過聚丙烯熔噴專用料的生產(chǎn)經(jīng)驗?!本巯N研究副所長李廣全介紹說。時間緊、任務重。徐人威迅速組織領導干部和技術骨干進行研討,根據(jù)時間節(jié)點倒排工作計劃,成立技術攻關、生產(chǎn)運行和條件保障3個小組,分別進行熔噴料技術攻關、關鍵設備采購、廠房潔凈化處理、生產(chǎn)準備以及分析檢測等各項工作。聚烯烴研究所副所長、黨支部書記謝昕說:“我們采用環(huán)保型過氧化物作為降解劑,通過對螺桿組態(tài)的分析,精確設定擠出機各段的溫度和物料在螺桿中的停留時間,實現(xiàn)對聚合物降解反應的有序可控。通過深入認識揮發(fā)物的組成及其性能特點,設計開發(fā)出揮發(fā)份物質脫除工藝技術,使產(chǎn)品具有VOC含量低、氣味小等優(yōu)點?!痹囼灩ぷ骷霸O備為早日產(chǎn)出國家急需的防控物資,履行好央企社會責任,蘭州中心落實“整體融合、有機結合、相互配合”的“三合”理念,形成了“一盤棋”“一股繩”的攻堅格局。熔噴料的研究與開發(fā),面臨化學劇烈反應、機械強剪切作用而使材料性能劣化等諸多難題。技術攻關組在技術專家、聚烯烴研究所副所長楊世元的組織下,為了確定最佳的生產(chǎn)工藝參數(shù),每天要開展十幾次配方試驗,得到樣品的反饋結果后又要馬上研究存在問題的解決方法,制定下一步的試驗方案。這樣,他們每天要連續(xù)工作超過16個小時。生產(chǎn)運行組在組長李廣全帶領下,經(jīng)過一周的晝夜奮戰(zhàn),2月28日攻克了聚丙烯熔噴料在熔融指數(shù)達到時出現(xiàn)的氣味大、發(fā)脆及黃變等技術難點,并且創(chuàng)紀錄地完成了關鍵設備采購談判、雙螺桿擠出機安裝及實現(xiàn)運行生產(chǎn)。日產(chǎn)3噸的生產(chǎn)線一次試車成功,生產(chǎn)出PPM-151聚丙烯熔噴專用料。經(jīng)檢測,產(chǎn)品熔指穩(wěn)定在1500g/10min左右、灰分<100ppm、黃色指數(shù)<2、分子量分布在2.8左右。在熔噴料緊急攻關的日子里,條件保障組在蘭州中心條件保障部部長劉鵬的組織下,積極開展設備調(diào)研選型、聯(lián)系廠家、簽訂采購協(xié)議、落實跟蹤設備、跟進設備到貨安裝等工作。當時正逢春節(jié),全國都在上熔噴料生產(chǎn)線,設備十分緊張。劉鵬與該部任鋒等同志千方百計克服重重困難,終于及時將省內(nèi)唯一的一套關鍵設備——雙螺桿擠出機運到生產(chǎn)現(xiàn)場。試驗2:試干試驗,效果好雖然PPM-151聚丙烯熔噴專用料生產(chǎn)出來了,但還存在揮發(fā)份數(shù)值偏高的問題。如何降低熔噴料的揮發(fā)份,成了“攔路虎”。徐人威組織科研人員迅速行動起來,一面查文獻,一面與專利商進行技術交流,24小時“連軸轉”。經(jīng)過反復試驗,解決辦法找到了——需要上馬一臺脫除揮發(fā)份的實驗裝置??墒?,當時全國尚處“封城”封路的“戰(zhàn)疫”關鍵期。怎么辦?在股份公司、煉化分公司、石化院領導的支持下,特事特辦。上級部門馬上批準了蘭州中心的技改方案。劉鵬組織條件保障部的同志督促專利商早日發(fā)貨,確保10天內(nèi)完成脫揮單元建設。但是,由于沒有原料后處理經(jīng)驗,脫揮試驗的結果一直都不理想。3月5日夜,快12點了。守在生產(chǎn)現(xiàn)場與大家一同查找問題的龔光碧看著疲憊的員工,實在是不忍心,于是督促大家回家休息?;丶衣飞?,他想到了一個方法,就停下車給李廣全打電話。李廣全開著車走走停停,也在思考著這個難題。在空曠的道路上,在城市的兩個方向,兩個人坐在各自的車里又研究起來……回到家里,已經(jīng)是6日凌晨兩點多了。3月6日早,李廣全依據(jù)與龔光碧商量的辦法組織進行試驗。生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)檢測,各項技術性能指標全部合格,揮發(fā)份含量低于0.16%,氣味達到3.5級、VOC低至50ppm,具有熔指高、揮發(fā)份少、氣味低等特點。至此,由中國石油自主研發(fā)生產(chǎn)的PPM-151聚丙烯熔噴專用料獲得成功。3月14日,由蘭州中心生產(chǎn)的聚丙烯熔噴專用料PPM-151順利出廠。3月22日,PPM-151在成都順利生產(chǎn)出合格熔噴布,效果良好。3月27日,共計3噸的PPM-151在金億綸新材料科技(廊坊)有限公司進行工業(yè)應用,何盛寶帶領院部相關人員親臨廠家指導熔噴布生產(chǎn)試驗。經(jīng)連續(xù)3天試生產(chǎn),PPM-151各項技術經(jīng)濟指標明顯優(yōu)于市場上其他廠家產(chǎn)品,加工性能好、產(chǎn)率達到95%以上、過濾效率超過96%,且纖維直徑均勻,質量明顯優(yōu)于PNK95口罩國家標準。

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