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文檔簡介

隨著城市建設的發(fā)展,商品混凝土在建筑工程中逐步取代了現場自拌混凝土。商品混凝土在工程中的應用,大大提高了工程實體的質量保證率,但同時也衍生出一些問題。由于受城市規(guī)劃要求及原材料運輸條件的限制,混凝土攪拌站基本上分布在遠離城區(qū)的市郊,商品混凝土從攪拌站運送至施工現場,運輸距離普遍較遠,加上城市交通狀況、混凝土現場等待、機械故障等一些偶然因素,導致混凝土從加水攪拌到開始澆筑往往需要數小時的時間。在混凝土實際施工過程中,對于混凝土因運送及等待時間較長導致坍落度損失較大的情況,一般可采用二次攪拌或二次添加減水劑的方法進行調節(jié)。對于時間過長的混凝土,視情況進行降級處理或者直接倒掉,造成了大量的資源浪費。在管理不規(guī)范的施工現場,還存在一定程度的加水現象,給工程帶來了很大的質量隱患。本文采用一種新的混凝土工作性能調整技術,即定時添加緩凝型高效減水劑,通過研究混凝土生產后在不同時間的工作性能變化及試塊28d抗壓強度,對比分析該技術相對于傳統處理方法在提高混凝土使用時效中的優(yōu)勢。1混凝土運送時間對混凝土性能的影響混凝土加水攪拌后,其水化作用就已經開始,隨著時間的推移,水化作用持續(xù)進行,混凝土自由水不斷減少,流動性逐漸變差。經過不斷的水化作用,水泥漿體內部逐步形成具有結構強度的結晶結構。對于長時間等待已接近初凝的混凝土,其結晶結構已經初步形成,在混凝土澆搗成型時,由于受到振動棒等外力作用,會使已經形成的結晶結構被破壞而且不能恢復,最終導致混凝土強度的降低。另一方面,由于引氣劑或引氣型外加劑的使用,混凝土在投料和攪拌過程中產生了大量氣泡,在混凝土運輸過程中,混凝土的含氣量會隨著時間延續(xù)而不斷減小,導致混凝土流動性降低。但是,含氣量減小對混凝土強度有一定的補償作用。有資料顯示,混凝土含氣量每增加1%,混凝土強度下降約4%~5%。同時,在運輸過程中,混凝土中水分不斷蒸發(fā),實際水灰比降低,對混凝土強度也有提高作用。2不同混凝土調整技術對比采用杭州地區(qū)預拌混凝土攪拌站常用的原材料,選用強度等級為C30,初始坍落度在160~200mm的混凝土進行試驗。試驗過程中采用不同的處理方法調整混凝土坍落度,使其達到140~180mm的工作性能要求。通過測試比較混凝土的工作性能及標準試塊28d抗壓強度,研究混凝土不同等待時間采用不同調整技術對混凝土性能的影響。2.1混凝土原材料(1)水泥:杭州市大馬水泥有限公司生產的PO42.5水泥;(2)礦粉:杭鋼S95礦粉;(3)粉煤灰:杭州半山電廠的Ⅱ級粉煤灰;(4)特細砂:天然砂,細度模數1.0;(5)機制砂:細度模數3.1,含粉量5.3%,亞甲藍試驗合格;(6)碎石:獐山5~25mm連續(xù)級配碎石;(7)減水劑:浙江省天和建材集團有限公司新型建材分公司生產的JB-201緩凝型高效減水劑;(8)水:自來水。2.2混凝土配合比混凝土配合比見表1??紤]到夏季混凝土因長時間等待出現的問題更多,因此選定試驗溫度為26~30℃,經過試驗,C30混凝土初凝時間8h25min,終凝時間9h40min。2.3試驗過程及結果對比2.3.1加水調整工作性能對混凝土的影響制取6份混凝土拌和物,按照制作時間順序編號依次為0~5h,放置在室溫環(huán)境下靜置,每1h左右攪拌一次,攪拌均勻。制作試塊前通過加水調節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水攪拌時間為0h開始計算,每間隔1h取1份拌合物,制作邊長為150mm的立方體抗壓強度標準試件,試件成型采用搗棒人工搗實。測試試件標養(yǎng)28d的抗壓強度,試驗結果見表2。從試驗結果可以看出,在2h內不加水坍落度也能夠達到要求,但是混凝土流動性逐漸變差,抗壓強度相對于剛生產時有提高的趨勢。但是隨著時間的不斷延長,混凝土工作性能已無法達到施工要求,通過加水可以調整混凝土坍落度,但流動性仍然非常差,混凝土強度也明顯降低。特別是等待時間超過5h后,即使加入大量的水,混凝土仍然喪失工作性能。因此,采用現場加水調節(jié)混凝土的工作性能,將對工程質量帶來嚴重隱患,是必須禁止的行為。2.3.2加緩凝型高效減水劑調整工作性能對混凝土的影響制取6份混凝土拌合物,按照制作時間順序編號依次為0~5h,放置在室溫環(huán)境下靜置,每1h左右攪拌一次,攪拌均勻。制作試塊前通過添加減水劑調節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水攪拌時間為0h開始計算,每間隔1h取1份拌合物,制作邊長150mm的立方體抗壓強度標準試件,試件成型采用搗棒人工搗實。測試試件標養(yǎng)28d的抗壓強度,試驗結果見表3。從表3中可以看出,與加水相比,通過加入適量減水劑調整混凝土有著明顯的優(yōu)越性。在較長的時間內,加入適量減水劑仍然能使混凝土的工作性能達到設計要求,并且混凝土的強度有一定的提高。但是,在實際生產及運輸過程中,由于等待時間過長,混凝土的坍落度很小,流動性非常差,攪拌車的自落式攪拌已經無法使新加入的外加劑與混凝土攪拌均勻,澆筑時可能出現大的混凝土結塊,成型后混凝土局部凝結時間過長,影響工程質量。2.3.3定時加緩凝型高效減水劑調整工作性能對混凝土的影響制取6份混凝土拌合物,放置在室溫環(huán)境下靜置,每2h左右攪拌一次,每次攪拌時添加減水劑調節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水攪拌時間為0h開始計算,每2h制作1份拌合物,制作邊長150mm的立方體抗壓強度標準試件,試件采用搗棒人工搗實。測試試件標養(yǎng)28d的抗壓強度,結果見表4。從試驗結果可以看出,定時添加適量的緩凝型高效減水劑,能使混凝土一直保持較好的工作性能,并且抗壓強度明顯提高。由于外加劑緩凝成分的持續(xù)作用,混凝土的凝結時間推后,混凝土的有效使用時間大大延長。采用定時適量添加緩凝型高效減水劑的方法,實現了混凝土在生產等待過程中的動態(tài)控制,將大大減少混凝土由于等待時間過長導致的浪費,保證凝土質量。定時適量添加緩凝型高效減水劑的混凝土凝結時間有所延長,對混凝土結構的拆模時間可能會產生一定影響。當外加劑摻量添加膠凝材料用量的0.5%時,混凝土凝結時間延長約10h。通過對混凝土各齡期強度跟蹤,混凝土早期抗壓強度有所降低,7d強度基本達到正常水平。3結論及建議(1)通過加水調整混凝土工作性能效果不理想,抗壓強度明顯降低,帶來極大的質量隱患,是必須制止的行為;混凝土澆筑前二次添加緩凝減水劑的方法具有局限性,等待時間過長、性能太差的混凝土無法通過攪拌車攪拌均勻;采用定時適量添加減水劑的方法調整混凝土工作性能,能延長預拌混凝土的使用時效,保證混凝土工作性能和強度,對混凝土耐久性能的影響需要進一步試驗。(2)采用定時適量添加緩凝減水劑的方法調整混凝土,若推廣到生產中,可通過人工稱量或在攪拌車中增設稱量設備準確控制減水劑的用量,避免摻加過多的減水劑導致離析、凝結時間過長的問題,添加減水劑的用量及頻率宜根據環(huán)境溫度、混凝土坍落度損失情況及減水劑的性能進行試驗確定。為確保混凝土的勻質性,需要在每次添加減水劑后進行充分的攪拌,攪拌時間應由試驗確定。(3)混凝

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