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文檔簡介
2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)12024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)2加強(qiáng)設(shè)備管理
確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)黃善祥2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)3介紹機(jī)動設(shè)備管理的規(guī)章制度典型設(shè)備事故分析解決問題的對策2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)4內(nèi)容機(jī)動設(shè)備管理的規(guī)章制度
----43個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度典型設(shè)備事故分析
----19起事故事件剖析解決問題的對策
----2個(gè)關(guān)鍵2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)5設(shè)備管理的目標(biāo)提供最大的有效生產(chǎn)時(shí)間降低安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)降低維修成本降低設(shè)備故障率縮短維修時(shí)間可靠性管理維修管理2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)643個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度包括壓力容器、管道、常壓儲罐、加熱爐、機(jī)泵、大機(jī)組、潤滑、電站鍋爐、汽輪機(jī)、電氣、儀表、巡檢、水風(fēng)汽、特種車、防腐、大修、技措、固定資產(chǎn)、零購、備品、檢維修費(fèi)用、預(yù)結(jié)算、專業(yè)管理考核辦法等。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)743個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度一、壓力容器管理制度二、壓力管道管理制度三、常壓儲罐管理制度四、電站汽輪機(jī)管理制度五、電氣設(shè)備及運(yùn)行管理制度六、鍋爐設(shè)備及運(yùn)行管理制度七、儀表及自動控制設(shè)備管理制度2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)843個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度八、生產(chǎn)裝置過程儀表電源供電系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定九、制氮、空壓及風(fēng)、氮系統(tǒng)管理制度十、電梯、起重機(jī)械、公司內(nèi)特種機(jī)動車輛管理制度十一、石油化工設(shè)備防腐蝕管理制度十二、設(shè)備管道絕熱施工管理十三、修理費(fèi)使用管理制度十四、設(shè)備檢修管理制度2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)943個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度十五、煉化大型機(jī)組管理制度十六、加熱爐管理制度十七、臨時(shí)用電安全管理規(guī)定十八、設(shè)備事故管理制度十九、靜密封管理規(guī)定二十、設(shè)備潤滑管理制度二十一、備品配件管理制度二十二、固定資產(chǎn)管理制度2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)1043個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度二十三、設(shè)備零購計(jì)劃管理制度二十四、設(shè)備更新計(jì)劃管理制度二十五、工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物設(shè)備基礎(chǔ)管理制度二十六、計(jì)量管理制度二十七、抗震防災(zāi)管理規(guī)定二十八、設(shè)備隱患(故障)管理制度二十九、機(jī)泵設(shè)備管理制度三十、DCS/ESD管理規(guī)定2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)1143個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度三十一、關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)管理制度三十二、空調(diào)設(shè)備管理制度三十三、裝置保運(yùn)管理制度三十四湛江東源保運(yùn)制度和應(yīng)急預(yù)案三十五激波吹灰器管理制度三十六、油霧潤滑管理制度三十七、設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)1243個(gè)設(shè)備專業(yè)管理制度三十八、修理費(fèi)使用實(shí)施細(xì)則三十九、智能巡檢系統(tǒng)管理規(guī)定四十、檢維修、技措項(xiàng)目施工作業(yè)管理規(guī)定四十一、檢維修和技改工程預(yù)結(jié)算管理辦法四十二、工程招投標(biāo)管理辦法四十三、機(jī)動處專業(yè)管理考核辦法2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)13典型設(shè)備事故分析----19起事故事件剖析2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)142010年設(shè)備事故原因分析今年發(fā)生了各類設(shè)備事故事件19起,其中10起較為典型。2010年7月9日,動力車間鍋爐(B-8001A)爐炸膛事故,是一起嚴(yán)重違反操作規(guī)程的事故,造成了較大直接經(jīng)濟(jì)損失,給公司安全生產(chǎn)造成較大的威脅;6月21日加氫裂化車間新氫壓縮機(jī)C-4101B連桿大頭瓦損毀,曲軸損傷;6月24日重整車間預(yù)加氫循環(huán)機(jī)C3001B左缸帶液撞缸,缸蓋被打裂引起氫氣泄漏發(fā)生了火災(zāi),報(bào)了火警。7月28日2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)15典型設(shè)備事故分析10年07月09日動力車間鍋爐炸膛事故2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)16典型設(shè)備事故分析06月21日加氫裂化車間新氫壓縮機(jī)連桿大頭瓦損毀曲軸損傷2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)17典型設(shè)備事故分析
06月24日重整車間預(yù)加氫循環(huán)機(jī)帶液撞缸打裂2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)18典型設(shè)備事故分析07月28日2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)192010年設(shè)備事故原因分析這四個(gè)事故造成很大的影響,給安全生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重威脅,暴露出了設(shè)備維護(hù)、檢修管理、運(yùn)行操作方面的問題,有令不行、有禁不止、管理不嚴(yán)、問責(zé)無力等問題也日趨明顯。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)202010年設(shè)備事故原因分析我們統(tǒng)計(jì)的19起設(shè)備事故事(件)中(詳見統(tǒng)計(jì)分析附表),設(shè)備備件質(zhì)量問題7起,占36%;工藝操作問題4起,占21%;設(shè)備管理問題3起,占16%;設(shè)備老化選型不當(dāng)3起,占16%;檢維修質(zhì)量及培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位2起,占11%。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)212010年設(shè)備事故原因分析2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)222010年設(shè)備事故原因分析1、設(shè)備管理人員的素質(zhì)不高,責(zé)任心不強(qiáng)/1
東興從一個(gè)幾十萬噸的小廠發(fā)展到今天配套較為完善的500萬噸規(guī)模,設(shè)備的數(shù)量、品種、復(fù)雜性都有了很大的變化,對設(shè)備管理提出了更高的要求,我們常說煉油就是煉設(shè)備。按2010版的《中國石油化工集團(tuán)公司設(shè)備管理辦法》第八條要求,要“發(fā)揮人的主觀能動性,培養(yǎng)高素質(zhì)、高層次的設(shè)備管理人員、檢維修人員和運(yùn)行操作人員”,才能“為完成設(shè)備管理任務(wù)和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)奠定基礎(chǔ)”。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)232010年設(shè)備事故原因分析1、設(shè)備管理人員的素質(zhì)不高,責(zé)任心不強(qiáng)/2
目前湛江東興的設(shè)備管理人員,特別是車間設(shè)備主任、設(shè)備員,也包括我們機(jī)動處的人員,有老的,也有新加入的設(shè)備管理人員,面對東興新的設(shè)備管理要求,從經(jīng)驗(yàn)上、新技術(shù)的消化上、管理知識的學(xué)習(xí)上,都有差距。對設(shè)備管理的重要性復(fù)雜性認(rèn)識不,再加上一個(gè)責(zé)任心不強(qiáng),設(shè)備管理的質(zhì)量就大打折扣。我們布置的工作不能按時(shí)完成,或者有些就算是完成了也是應(yīng)付了事。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)242010年設(shè)備事故原因分析1、設(shè)備管理人員的素質(zhì)不高,責(zé)任心不強(qiáng)/3
比如操作規(guī)程的修訂,有人就把老的原封不動的交上來,沒有對更新了的設(shè)備及時(shí)修訂。設(shè)備管理是對基礎(chǔ)的管理,不是“救火”,管理不精不細(xì),這就注定了設(shè)備管理基礎(chǔ)工作不穩(wěn)定、不夠扎實(shí);基礎(chǔ)不牢,地動山搖。催化等車間,設(shè)備主任資深、心細(xì)、經(jīng)驗(yàn)比較老道,設(shè)備管理就比較好,這就說明了這個(gè)問題。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)252010年設(shè)備事故原因分析2、檢維修人員素質(zhì)不高/1
自從一期改擴(kuò)建以來,我公司的設(shè)備維護(hù)保運(yùn)體制發(fā)生了變化,從原來的公司機(jī)動到三修,變成到保運(yùn)中心和保運(yùn)單位(三隆和茂化建)。保運(yùn)單位在設(shè)備管理和檢維修中有著重要的作用。從今年多次檢查情況看,兩家保運(yùn)單位有了較大的發(fā)展和進(jìn)步,但離我們高水平搞好設(shè)備管理維修的要求還有一定的差距。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)262010年設(shè)備事故原因分析2、檢維修人員素質(zhì)不高/22010年01月13日,一催化裝置10kVII段短路事故就因?yàn)槭┕ちα枯^弱,三隆和茂建交叉作業(yè),茂化建人員少、任務(wù)多,缺少熟練技工,檢修時(shí)間未統(tǒng)籌好;對繼電保護(hù)的復(fù)雜性、重要性認(rèn)識不足,未能對該避雷器按規(guī)程要求進(jìn)行完全檢查,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)劣化的避雷器而造成的事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)272010年設(shè)備事故原因分析3、裝置設(shè)備巡檢流于形式或巡而不檢/1
我公司的設(shè)備維護(hù)保運(yùn)體制變化后,對于設(shè)備的巡檢安排從制度上來說是得到了加強(qiáng),除了裝置操作人員的正常巡檢之外,保運(yùn)中心和保運(yùn)單位都參與了設(shè)備巡檢,通過機(jī)械、電氣、儀表三個(gè)專業(yè)人員的巡檢應(yīng)該可以補(bǔ)充崗位操作工巡檢在不同專業(yè)上的不足。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)282010年設(shè)備事故原因分析3、裝置設(shè)備巡檢流于形式或巡而不檢/2
但從巡檢制度執(zhí)行的力度上看,還是沒有達(dá)到要求。在平時(shí)的工作中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)各單位的巡檢不到位,或者,即便有人到現(xiàn)場巡檢,也只是為了將巡檢記錄儀點(diǎn)個(gè)卯,根本不對設(shè)備作任何檢查。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)292010年設(shè)備事故原因分析3、裝置設(shè)備巡檢流于形式或巡而不檢/32010年3月3日發(fā)生的PK-301壓力表脫落事故集中地體現(xiàn)了車間操作工和茂建保運(yùn)人員巡檢不到位、走過場、巡而不檢的工作作風(fēng),在活塞背帽脫落引起撞缸的過程中,在一定時(shí)間段內(nèi),機(jī)組必然會產(chǎn)生劇烈的振動、并伴有異常的聲音,直到機(jī)體外的潤滑油過濾器出口的壓力表脫落、跑油直到機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī)。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)302010年設(shè)備事故原因分析3、裝置設(shè)備巡檢流于形式或巡而不檢/4
在這段時(shí)間內(nèi),居然沒有一個(gè)人在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題,如果真正做到裝置巡檢人員不斷線,如果有一個(gè)人能在現(xiàn)場盡心盡力地巡檢,都不會發(fā)生如此嚴(yán)重的事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)312010年設(shè)備事故原因分析4、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位/1
今年特護(hù)機(jī)組有兩起事故,都發(fā)生在加氫車間,2010年1月9日,C-4102的干氣密封損壞,雖然我們認(rèn)為主要是配件質(zhì)量問題,但事故發(fā)生的誘因應(yīng)是干氣密封系統(tǒng)帶液,在發(fā)生事故之后,從密封過濾器中發(fā)現(xiàn)了液體,在發(fā)生事故之前,供應(yīng)商與車間在檢查增壓泵時(shí),也從管路中排出了液體,但沒能引起供應(yīng)商和車間足夠的重視。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)322010年設(shè)備事故原因分析4、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位/22010年6月21日,C-4101B的連桿大頭瓦燒毀事故發(fā)生前,車間已經(jīng)發(fā)現(xiàn)該機(jī)組的潤滑油過濾器差壓高,并在清理過濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)較多的巴氏合金顆粒,但在車間切換至C-4101A機(jī)運(yùn)行時(shí),C-4101B機(jī)曲軸箱就冒煙了,通過與車間當(dāng)班人員了解,從去年檢修后投產(chǎn)以來,潤滑油過濾器清理過多次,油泥較多,也曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過金屬顆粒,但并未報(bào)告給車間特護(hù)人員。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)332010年設(shè)備事故原因分析4、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位/3
車間的各班班長和設(shè)備員、設(shè)備主任都是特護(hù)小組成員,在特護(hù)機(jī)組有各種異常時(shí),僅由操作工和茂建檢修人員負(fù)責(zé)檢查,未能體現(xiàn)出對大型機(jī)組的特別維護(hù),如果當(dāng)班人員和茂建檢修人員在發(fā)現(xiàn)油泥較多又有少量金屬顆粒時(shí)主動匯報(bào)多一點(diǎn)敏感性,或者特護(hù)小組成員能本著特護(hù)設(shè)備無小事的原則主動關(guān)心機(jī)組情況,我們應(yīng)該有足夠的時(shí)間處理連桿大頭瓦的問題,從而避免特護(hù)機(jī)組事故的發(fā)生。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)342010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛/17月9日凌晨,動力二班進(jìn)行A爐的點(diǎn)爐工作。6:51外操啟動A爐引、鼓風(fēng)機(jī)。在DCS中調(diào)整鍋爐A爐風(fēng)機(jī)的變頻開度,外操在鍋爐A爐前做點(diǎn)火準(zhǔn)備工作,7:02打開瓦斯速關(guān)閥,引瓦斯到A爐前。7:10外操通知,鍋爐A爐已具備點(diǎn)爐條件。代班長到爐前平臺把火把扎好,澆上柴油,將火把點(diǎn)著,把點(diǎn)火把放到點(diǎn)火孔外端的護(hù)架上(尚未放入),準(zhǔn)備點(diǎn)燃2#瓦斯火嘴。7:12A爐爐膛突然發(fā)生了炸膛。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)35動力車間A爐炸膛事故2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)362010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛/2
事故原因:1)爐膛內(nèi)積聚的瓦斯達(dá)到爆炸極限,遇到點(diǎn)火把的明火產(chǎn)生爆炸,是事故發(fā)生的直接原因。2)進(jìn)爐前的瓦斯火咀切斷閥門沒有完全關(guān)閉,造成瓦斯進(jìn)入爐膛,不斷積聚致使?fàn)t膛內(nèi)瓦斯達(dá)到爆炸極限,是事故發(fā)生的主要原因。瓦斯調(diào)節(jié)閥前后壓差是0.07MPa,這說明爐前1#~6#火咀瓦斯切斷閥存在閥門內(nèi)漏瓦斯的現(xiàn)象。3)當(dāng)班操作人員在進(jìn)行點(diǎn)爐操作之前,沒有按操作規(guī)程的要求對爐前1#~6#火咀瓦斯切斷閥的開關(guān)狀況進(jìn)行確認(rèn),沒有對爐膛內(nèi)的可燃?xì)怏w含量進(jìn)行確認(rèn),違反操作規(guī)程貿(mào)然點(diǎn)火準(zhǔn)備點(diǎn)爐是事故發(fā)生重要原因。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)372010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛/3
在引瓦斯前,當(dāng)班操作員沒有按操作規(guī)程要求檢查關(guān)閉爐前爐前1#~6#火咀瓦斯切斷閥;代班長僅憑外操之言,沒有親自檢查和落實(shí)爐前瓦斯閥門是否關(guān)閉;內(nèi)操監(jiān)盤不到位,對瓦斯調(diào)節(jié)閥前后存在0.07MPa壓差的現(xiàn)象,沒有引起警惕,由于瓦斯調(diào)節(jié)閥前后存在壓差,就一定會存在瓦斯不斷漏入爐膛的情況,內(nèi)操未能對此作出正確的判斷,未提醒外操并要求外操采取相應(yīng)的措施是事故發(fā)生重要原因。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)382010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛/44)7月8日白班停爐后,對瓦斯線及燃料油先進(jìn)行了吹掃,吹掃后,對瓦斯閥門關(guān)閉狀況未進(jìn)行確認(rèn),沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯切斷閥門未關(guān)嚴(yán),造成瓦斯漏入爐膛內(nèi),是事故發(fā)生的重要原因之一。
5)車間對鍋爐開停工存在的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足,管理不到位,在安排鍋爐的重大操作時(shí)缺少車間管理人員對鍋爐點(diǎn)火條件的確認(rèn),對班組操作紀(jì)律管理不到位,也是事故發(fā)生的原因之一。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)392010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火/62010年6月24日14時(shí)56分,重整車間在啟動氫壓機(jī)C-3001B后,機(jī)體即發(fā)出巨大響聲,左缸缸蓋爆裂,缸蓋處泄漏氫氣著火,外操立即停主電機(jī)(從啟動電機(jī)到停電機(jī)僅僅過了兩秒),并開始滅火,五分鐘后火被撲滅。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)405、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火/72024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)412010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火/8
事故后在做檢修準(zhǔn)備時(shí),從排氣緩沖罐排出大量液體,拆開機(jī)組后發(fā)現(xiàn)左缸內(nèi)無異物、活塞桿斷裂,斷口處有明顯的縮頸,顯示活塞桿在啟動的瞬間承受了巨大的拉力,超出活塞桿設(shè)計(jì)的許用拉應(yīng)力,而在壓縮機(jī)啟動時(shí)并沒有加上負(fù)載,那么活塞桿所承受的巨大載荷只能來自氣缸內(nèi)的液體,由于在啟動壓縮機(jī)前沒有按照操作規(guī)程的要求對出口管線徹底排放凝液,所以造成了這次嚴(yán)重事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)422010年設(shè)備事故原因分析5、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火/9
如果在開機(jī)時(shí),組織者能嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求,對每一件準(zhǔn)備工作一一落實(shí),并逐項(xiàng)確認(rèn),應(yīng)該能及時(shí)發(fā)現(xiàn)缸體帶液的問題,從而避免貿(mào)然開機(jī)引發(fā)事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)432010年設(shè)備事故原因分析6、操作規(guī)程編制不夠完善、修訂不及時(shí)/1
在C-3001B機(jī)的撞缸事故中,該機(jī)組作為備用機(jī),在操作規(guī)程中沒有明確的備用措施,車間操作人員按照習(xí)慣將出入口閥全開,以便在緊急情況下的快速切換,這就導(dǎo)致在長期備用時(shí)氣缸內(nèi)凝結(jié)大量的液體,如果排凝不徹底,極易發(fā)生事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)442010年設(shè)備事故原因分析6、操作規(guī)程編制不夠完善、修訂不及時(shí)/2
在2010年5月28日,供排水風(fēng)機(jī)F-002B機(jī)體內(nèi)出現(xiàn)金屬碰撞聲,停機(jī)切換后,該風(fēng)機(jī)盤車有明顯的卡阻現(xiàn)象,在返廠拆檢后,確認(rèn)有三級葉輪和相應(yīng)的氣封破損,脫落的碎塊卡在機(jī)體中,使得盤車卡澀。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)452010年設(shè)備事故原因分析6、操作規(guī)程編制不夠完善、修訂不及時(shí)/3
從風(fēng)機(jī)F-002B事故現(xiàn)象上分析,在滾動軸承完好的前提下,不能排除風(fēng)機(jī)葉輪的質(zhì)量問題,但在進(jìn)一步檢查操作規(guī)程時(shí),我們居然沒能找到這個(gè)位號風(fēng)機(jī)的操作規(guī)程,從現(xiàn)場的工藝流程上看,如果沿用一期設(shè)備中風(fēng)機(jī)的操作規(guī)程,在風(fēng)機(jī)切換時(shí)容易引起喘振,也有可能引發(fā)事故。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)462010年設(shè)備事故原因分析7、防雷設(shè)施不完善,設(shè)備有缺陷/12010年6月12日中午,一聯(lián)合受雷擊,因顯示回路沒有防雷柵,雷擊感應(yīng)過電壓造成儀表顯示回路多臺設(shè)備故障;汽油加氫SIS報(bào)警、柴油加氫機(jī)組ESD穩(wěn)壓電源輸出開關(guān)跳閘;2010年1月9日,柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C4102發(fā)生聯(lián)鎖停機(jī)。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)472010年設(shè)備事故原因分析7、防雷設(shè)施不完善,設(shè)備有缺陷/2
中控室里面的DCS與ESD未能及時(shí)提供SOE事件記錄,造成設(shè)備多次開機(jī)不成功,SOE組態(tài)畫面存在漏洞,操作工人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位、操作經(jīng)驗(yàn)存在不足;
4月15日,1#催化DCS顯示故障,1#UPS部分板卡老化故障跳閘,儀表電源模塊損壞,部分回路沒有雙電源;6月1日,一聯(lián)合重整UOP進(jìn)口電加熱器故障,電路板老化,雷擊后加熱失控。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)482010年設(shè)備事故原因分析8、設(shè)備配件質(zhì)量問題/1
設(shè)備配件本身的質(zhì)量問題也是引起一些事故的主要原因,如C-4102的干氣密封質(zhì)量問題導(dǎo)致了密封突然泄漏;C-32201A/B的活塞桿熱處理質(zhì)量問題導(dǎo)致活塞桿斷裂等;英格索蘭壓縮機(jī)C8601APLC操作顯示屏更換使用一年就損壞;庫柏壓縮機(jī)73001B是新機(jī)器,控制面板使用不到一年就損壞。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)492010年設(shè)備事故原因分析8、設(shè)備配件質(zhì)量問題/2
擠壓機(jī)5月至7月多次聯(lián)鎖故障停機(jī),稱重系統(tǒng)測速探頭故障軟件不完善;二催化玻板螺栓斷裂,螺栓材質(zhì)不合格(Mn及S、P雜質(zhì)含量偏高),選擇廠家不當(dāng),入廠檢驗(yàn)不嚴(yán);動力車間鍋爐煙氣在線監(jiān)測儀設(shè)備選型不當(dāng),設(shè)備技術(shù)不成熟,環(huán)境適應(yīng)性差。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)508、設(shè)備配件質(zhì)量問題二催化玻板螺栓斷裂2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)512010年設(shè)備事故原因分析9、生產(chǎn)工藝原因造成設(shè)備事故/1
聚丙烯PK-301A/B系統(tǒng)帶液污染潤滑油造成設(shè)備事故,與生產(chǎn)工藝有很大的關(guān)系,作為壓縮機(jī)而言,被壓縮介質(zhì)帶液是大忌,在生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品時(shí),被壓縮介質(zhì)帶液明顯,沿著活塞桿漏入曲軸箱,污染潤滑油。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)522010年設(shè)備事故原因分析9、生產(chǎn)工藝原因造成設(shè)備事故/2
我們現(xiàn)在正在對填料系統(tǒng)想辦法改造,提高填料的密封能力,這樣也許液體會隨著介質(zhì)排出機(jī)體,但如果不對工藝系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化或者在進(jìn)入壓縮機(jī)之前采取一些分液措施,大量的液體在壓縮機(jī)體內(nèi)運(yùn)行,很難保證不會發(fā)生類似C-3001B的撞缸事故。加氫裝置汽油加氫反應(yīng)器因工藝結(jié)焦多次撇頭。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)532010年設(shè)備事故原因分析10、2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故/17月28日0:15,煙機(jī)振動大,振動值超標(biāo),由20~30um突升至170um,緊急停機(jī)后,發(fā)現(xiàn)動葉片每個(gè)葉片均有3cm長,2cm深的凹坑,并有兩片葉片斷裂。直接原因是:煙機(jī)入口熱電偶TI1403的套管斷裂,卡在煙機(jī)靜葉片上,磨損動葉片。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)5410、2#催化煙機(jī)片斷裂事故/22024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)552010年設(shè)備事故原因分析10、2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故/3
煙機(jī)入口熱電偶斷裂原因初步分析:(1)煙道煙氣中有H2S、SO2、NOx成份,熱電偶法蘭處沒有保溫,溫度較低,尤其是遇極端天氣更易產(chǎn)生露點(diǎn),引起連多硫酸、硝酸鹽腐蝕,造成熱偶裂紋。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)562010年設(shè)備事故原因分析10、2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故/4(2)熱電偶套管設(shè)計(jì)太長(600mm),受煙氣沖刷力大,易產(chǎn)生共振,焊口位置應(yīng)力較大;(3)熱電偶結(jié)構(gòu)不盡合理。套管與法蘭分段采用插焊,單面焊接,熱電偶套管較細(xì),焊接質(zhì)量難以保證;振動后易開裂(此處采用耐磨熱偶將更加合理)。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)572010年設(shè)備事故原因分析10、2#催化煙機(jī)葉片斷裂事故/5
煙機(jī)入口熱電偶斷裂原因初步分析:(4)發(fā)現(xiàn)熱偶接線盒處泄漏煙氣,沒有引起重視和深入分析原因,未能意識到其危害性(我廠及兄弟單位均有發(fā)生熱偶斷裂事故)。2024/2/1加強(qiáng)設(shè)備管理確保煉油安全平穩(wěn)生產(chǎn)582010年設(shè)備事故原因分析11、機(jī)動
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