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PTA工場事故案例(一)S-6501A罐底著火1.事故類型:火警2.事故地點:生產(chǎn)部精制工場料倉S-6501A3.事故時間:2006年6月20日4.事故大致經(jīng)過:湖南省安在S-6501A外壁,對風(fēng)送區(qū)新增管線焊接支撐時,發(fā)現(xiàn)罐底冒黑煙?,F(xiàn)場緊急啟動消防應(yīng)急小組,動用現(xiàn)場及消防車上消防炮對罐外壁進(jìn)行冷卻,黑煙立即消除,之后現(xiàn)場人員又接軟管引水從頂部向罐內(nèi)進(jìn)行噴淋,確保安全。5.事故原因:S-6501A內(nèi)部有少量掛壁粉料,罐壁焊時內(nèi)壁溫度高,粉料發(fā)生悶燃、事故改善措施及其他說明(注明責(zé)任單位、完成期限):㈠S-3501A管線支撐改用原閉路輸送系統(tǒng)的支撐,不再在倉壁焊接支撐,具體施工方案與工程進(jìn)度由APC與湖南省安落實,由技術(shù)部進(jìn)行追蹤。㈡對其它料倉進(jìn)行動火作業(yè)時的注意事項1)料倉動火前,先行清空,水洗至排放液中無粉2)S-6601A,S-6602A先行將開口處管嘴焊接工作完成。焊接管嘴時先將焊接部位周圍及內(nèi)外壁粉末擦干凈,料倉底部保持一定的水位,焊接的管嘴周圍用濕抹布圍繞防止焊接時熱量向周圍擴(kuò)散管嘴焊接完成后,料倉加入氮氣,在氮氣的保護(hù)下焊接外管線的支撐。3)S-6601B/C,S-6602B/C切割開口前應(yīng)進(jìn)行第1及2.2二點采用機(jī)械方式進(jìn)行切割管嘴焊接按第2點進(jìn)行4)以上工作的執(zhí)行成品課、技術(shù)部、APC、湖南省安應(yīng)格落實以上措施,確保施工安全㈢S-6501A的后續(xù)檢查事項1)先行進(jìn)行外部檢查,料倉有無受損-----生產(chǎn)部2)內(nèi)窺檢查內(nèi)壁有無受損-----技術(shù)部3)根據(jù)1,2的檢查情況決定是否需入倉檢查4)若需入倉檢查則S-6501A要隔離氮氣及與S-6601、S-6602相連的部分,空氣充分置換后才可入倉檢查。入倉檢查前需再次開會商討,經(jīng)核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。(二)V-522罐頂南側(cè)保溫燜燒1.事故類型:工安事故2.事故地點:V-522罐頂3.事故時間:2007年1月15日4.事故大致經(jīng)過:1月15日上午9時20分,現(xiàn)場巡檢人員發(fā)現(xiàn)V-522罐頂南側(cè)冒煙,原泄漏的甘油、潤滑油在保溫層中燜燒,現(xiàn)場人員立即用滅火器控制,并接蒸汽管、水管滅掉明火。燃燒過程中保溫磚有部分脫落,保溫鋁皮有部分損壞,PTA工場用蒸汽、水管控制燜燒處后無擴(kuò)大狀況。5.事故原因:檢修中,意外泄漏的潤滑油、甘油進(jìn)入保溫層內(nèi),因罐體屬高溫,使油氣化。當(dāng)保溫鋁皮破損,氣化的可燃物即和空氣接觸,在高溫條件下,發(fā)生燃燒著火。6.事故改善措施及其他說明:1)及時更換已經(jīng)滲入甘油、潤滑油的保溫?!?wù)部2)檢修中應(yīng)采取措施防止甘油、潤滑油滲入保溫層?!?wù)部3)發(fā)生甘油、潤滑油泄漏時,需立即采取措施,避免其滲入保溫中?!?wù)部4)有油大量泄漏時,立即將甘油更換成DW。(工務(wù)部負(fù)責(zé)將DW管線提前配好)5)發(fā)生類似燜燒狀況時,務(wù)必第一時間保護(hù)射源,進(jìn)而保護(hù)其它設(shè)備?!a(chǎn)部6)加強(qiáng)隱患部位巡檢,監(jiān)測(監(jiān)視)系統(tǒng)應(yīng)盡快完成安裝投用(工務(wù)部已經(jīng)有專案),以利及時發(fā)現(xiàn)問題。(三)R-520頂部氫氣管線著火1.事故類型:工安事故2.事故地點:R-520頂部氫氣管線的法蘭3.事故時間:2007年4月1日4.事故大致經(jīng)過:4月1日03:50,PTA工場控制室發(fā)現(xiàn)XV-5201的信號異常,通知現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)R-520頂部氫氣管線的法蘭 氫氣泄漏著火,之后隔離氫氣管線置換,系統(tǒng)全循環(huán),并聯(lián)系機(jī)械人員處理,儀表檢查。8:10漏點處理好,系統(tǒng)恢復(fù)正常。5.事故原因:直接原因:氫氣管線三通處有一沙眼引起高壓氫氣泄漏,遇到空氣,即發(fā)生燃燒間接原因:氫氣管線三通處存在沙眼,引起氫氣泄漏著火,燒壞XV-5201,造成XV-5201閥前管線憋壓,引發(fā)法蘭面氫氣泄漏6.事故改善措施及其他說明:1)技術(shù)部評估氫氣管線上以焊接連接取代法蘭連接的可能性,降低法蘭泄漏的風(fēng)險。2)機(jī)械課對拆下的銅網(wǎng)立即恢復(fù)。3)生產(chǎn)部在開車之前,需對氫氣管線的氣密性進(jìn)行檢測;——生產(chǎn)部(每次開車之前)4)工務(wù)部盡快實施“現(xiàn)場安裝監(jiān)控點”的規(guī)劃。5)事故發(fā)生后,應(yīng)立即啟動應(yīng)急小組。——總經(jīng)理室值班主管6)生產(chǎn)部根據(jù)此次事故,修訂并完善氫氣系統(tǒng)泄漏著火的事故應(yīng)急預(yù)案。7)生產(chǎn)部加強(qiáng)諸如氫氣管線等重點部位的交叉式巡檢,以便及時發(fā)現(xiàn)隱患。8)工務(wù)部考慮在法蘭的螺栓增加蝶簧墊片。(四)PTA工場員工搬油意外受傷事故1.事故類型:工安事故2.事故地點:PTA工場6樓離心機(jī)油系統(tǒng)旁3.事故時間:2007年5月14日4.事故大致經(jīng)過:由于離心機(jī)150#油槽油位低,5月14日15:30機(jī)械課人員將150#油運至1樓地面;PTA工場員工范增水、張偉、陳連貴利用行車將150#油從一樓吊至6樓樓面,三人欲將油桶立起,由于地面滑,陳連貴在搬運過程中脫手導(dǎo)致腰部受損;后到公司醫(yī)務(wù)室檢查,經(jīng)林醫(yī)生同意,送至海滄醫(yī)院。經(jīng)醫(yī)生檢查確認(rèn),其腰部椎間盤骨突出5mm。5.事故原因:直接原因:不安全環(huán)境——加油的地面滑、油桶較重(200升,約400多斤)間接原因:1)加油作業(yè)時,工務(wù)部機(jī)械課人員用叉車將油桶運到PTA工場一樓,交由PTA工場人員用行車將油桶吊到6樓,然后人工將平放的油桶立起來——油桶抬到6樓及立起來的過程中,僅靠人工操作,易發(fā)生事故,存在安全隱患;2)員工操作時,安全意識不強(qiáng)。6.事故改善措施及其他說明:1)短期措施:將油桶立起來時,暫用棉布鋪在地面,防止因地面滑,而產(chǎn)生事故。生產(chǎn)部——立即執(zhí)行2)長期措施:開MSR,請工務(wù)部制作吊籃,將油桶直接吊到加油位置,過程中需保持油桶直立。生產(chǎn)部/工務(wù)部——5月30日3)生產(chǎn)部開ESR請技術(shù)部評估,設(shè)置油泵直接將油桶內(nèi)的油打到油槽。技術(shù)部——5月30日4)用油設(shè)備周圍地面保持整潔。如發(fā)現(xiàn)地面有油漬時,應(yīng)立即清洗。生產(chǎn)部——長期保持5)檢修時,施工單位必須做到環(huán)境衛(wèi)生的日畢日清,工程驗收時必須經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)。監(jiān)工單位/施工單位——立即執(zhí)行,長期保持6)生產(chǎn)部開MSR向工務(wù)部領(lǐng)油作業(yè)中,須由工務(wù)部機(jī)械課人員用叉車將油桶從倉庫內(nèi)運到現(xiàn)場,交付生產(chǎn)部人員,生產(chǎn)部人員不得自行到倉庫運油,避免因存放位置不熟,而發(fā)生事故。工務(wù)部機(jī)械課——立即執(zhí)行,長期保持(五)2006年工安事故統(tǒng)計事故類型序號時間事故發(fā)生地點事故簡要經(jīng)過火警事故12006/5/20PTA工場管廊5月20日17時45分,管廊氫氣管線上“8”22006/6/20PTA工場S-6501A6月20日14時30分,APC下包湖南省安在S-6501A外壁,對風(fēng)送區(qū)新增管線焊接支撐時,發(fā)現(xiàn)罐底冒黑煙?,F(xiàn)場緊急啟動消防應(yīng)急小組,動用現(xiàn)場及消防車上消防炮對罐外壁進(jìn)行冷卻,黑煙立即消除,之后現(xiàn)場人員又接軟管引水從頂部向罐內(nèi)進(jìn)行噴淋,確保安全。32006/9/28CTA工場RTO區(qū)9月28日02時08分,DCS出現(xiàn)RTO高溫報警,通知現(xiàn)場人員檢查,此時RTO已停車。接著發(fā)現(xiàn)C-618B本體及煙囪冒煙,現(xiàn)場人員立即通知領(lǐng)班及值班主管,啟動應(yīng)急小組,現(xiàn)場滅火。同時將2#RTO爐隔離。約03:00,將火撲滅。人身傷害事故12006/1/3碼頭庫區(qū)V-8392罐1月3日碼頭庫區(qū)V-8392罐內(nèi)環(huán)搭腳手架工作面約1米、高度7層約14米。儲罐內(nèi)5名福建省安廈門分公司工人進(jìn)行清罐作業(yè),其中4人在架上清理,1人在下休息,清理人員在施工過程中,腳手架忽然扭動慢慢地倒下,在腳手架上層人員同時與腳手架滑落地面,造成4人不同成度受傷。22006/4/21PTA工場600區(qū)三樓4月21日,7時45分中建七局員工楊申味在PTA工場三樓進(jìn)行施工前的清掃工作,不小心從三樓跌落至地面。PTA領(lǐng)班顏敬峰現(xiàn)場巡檢時,當(dāng)場發(fā)現(xiàn),立刻通知值班主管李洪濤;李洪濤打120報警并通知公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。中建七局在場人員用擔(dān)架將傷者抬至車上,出廠急救。32006/6/9WTU區(qū)6月9日13時30分,APC下包江華公司在WTU進(jìn)行活性炭吊裝時,吊裝的腳手架鋼管扣件斷裂,鋼管墜落,砸中其下方作業(yè)人員譚小花的頭部,安全帽破裂,頭部受傷。42006/6/19PTA鍋爐區(qū)6月19日19時30分,工務(wù)部下包康達(dá)順員工在鍋爐區(qū)2#省煤器清掃作業(yè)時,看到有灰從2#鍋爐中落下,灰中夾雜有火星。于是三人登上高約1.8米的平臺,想將排灰閥門關(guān)閉,后又有一股灰從排放口下落自燃,三人緊張,從操作平臺跳下,造成二人腳部扭傷,送醫(yī)治療。52006/7/3S-6601C手閥操作平臺7月3日19時30分,全都劉金星到S-6601平臺進(jìn)行關(guān)閥操作,因氮氣窒息昏倒在平臺。62006/8/1新PAC房offgas消音器下方06年8月1日7:00左右,APC下包南平永大保溫劉慶榮、雷世吉等4人于新PAC房offgas下方進(jìn)行保溫作業(yè),其中劉慶榮、雷世吉二人于offgas正下方靠彩鋼板處作業(yè);至7時10分,劉慶榮感到不舒服,全身乏力,就有意識地倒在腳手架的跳板上,而雷世吉則無意識倒下。因2人作業(yè)時均有佩戴好安全帶,未從高處墜落。后送往醫(yī)院搶救。72006/8/5PTA工場600區(qū)6樓M601A17:30機(jī)械課下包精益達(dá)公司員工管春明及畢雪東正在回裝M601A至V605A間的12”膨脹節(jié),發(fā)現(xiàn)有蒸氣自V605A接管管口處冒出,爾后突然自V605A82006/8/18PTA工場500區(qū)1樓P-501C/D入口過濾器22:10接控制室指令,吳位捷、何偉民到現(xiàn)場進(jìn)行P-501C/D入口過濾器(STY-5011C/D)的切換工作,兩人先將備臺過濾器STY-5011D投用,之后將原先在線的一臺(STY-5011C)隔離。隨后對STY-5011C進(jìn)行清洗工作,突然從過濾器的底部法蘭面噴出熱水,將吳位捷、何偉民兩人燙傷。吳位捷傷勢較輕,經(jīng)簡單沖洗冷卻后,敷藥處理;何偉民傷勢較重,用冷水沖洗冷卻1小時后送第一醫(yī)院治療。 92006/9/14PTA工場E-514東隆工貿(mào)有限公司員工吳先洪,在拆卸E-514北側(cè)(非進(jìn)料端)封頭時,由于拆開的螺栓(M85*950L)被封頭墊片外圈卡住,且封頭螺栓孔較長,故需借助加長套管,用大錘由南向北從螺栓孔中敲出。當(dāng)時吳先洪負(fù)責(zé)扶正加長套管,由另一名東隆員工負(fù)責(zé)用大錘敲打,當(dāng)拆至倒數(shù)第二根螺栓時,加長套管在大錘敲擊中受力傾斜并從吳先洪手中彈出,擊中其鼻梁,造成鼻梁表皮劃傷。102006/9/16PTA鍋爐區(qū)V-80319月16日,因懷疑V-951的水漏入V-8031引起V-8031水質(zhì)不合格,故生產(chǎn)部開MSR要求工務(wù)部在V-951凝液進(jìn)入V-8031處加盲板。當(dāng)日上午11點,工務(wù)部人員前來辦理搭架和加盲板的施工許可;精制工場當(dāng)班領(lǐng)班確認(rèn)可施工。當(dāng)日上午首先進(jìn)行加盲板前的搭架工作,12:00施工人員精益達(dá)離場,下午13:40,精益達(dá)人員便自行前往現(xiàn)場繼續(xù)作業(yè)。約14:17,CTA工場因V-951液位高,在不知情的情況下啟動P-951,蒸汽凝液便從正加盲板的法蘭面噴出,將精益達(dá)的兩名員工燙傷。現(xiàn)場沖洗冷卻處理后,送醫(yī)治療。車輛事故12006/5/26二守衛(wèi)大門廈門錦園公司所屬槽車返廠至二守衛(wèi),司機(jī)發(fā)現(xiàn)剎車無反應(yīng),撞到二守衛(wèi)大門南立柱停車,我司二守衛(wèi)大門石條和石板被撞壞。泄漏事故12006/4/8CTA400#一樓4月8日15時54分,機(jī)械人員開著叉車叉著維修好的P-252B泵準(zhǔn)備回裝時,由于CTA路面花崗巖浮動,路面凹凸不平,導(dǎo)致叉車在行駛時突然左傾,撞斷FT-41061/2引壓管,導(dǎo)致IBA泄漏。22006/5/10變電站2#主變5月10日11時17分,APC下包鷺能電力在用平板車將吊出的2#主變運出,在駛出變電站坐拐彎時,車身傾斜,變壓器傾倒,散熱片破裂漏油。32006/8/25CTA200區(qū)反應(yīng)器防爆墻內(nèi)3樓8月25日17時15分,HV-2002-2BYPASS手閥法蘭突然出現(xiàn)醋酸大量泄漏。現(xiàn)場啟動應(yīng)急小組,對泄漏點進(jìn)行水霧控制,防止酸氣擴(kuò)散。 (六)2007年工安事故統(tǒng)計事故類型序號時間事故發(fā)生地點事故簡要經(jīng)過火警事故12007/1/15PTA工場V-5221月15日上午9時20分,現(xiàn)場巡檢人員發(fā)現(xiàn)V-522罐頂南側(cè)冒煙,原泄漏的甘油、潤滑油在保溫層中燜燒,現(xiàn)場人員立即用滅火器控制,并接蒸汽管、水管滅掉明火。燃燒過程中保溫磚有部分脫落,保溫鋁皮有部分損壞,PTA工場用蒸汽、水管控制燜燒處后無擴(kuò)大狀況。 22007/4/1PTA工場R-520頂部4月1日03:50,PTA工場控制室發(fā)現(xiàn)XV-5201的信號異常,通知現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)R-520頂部氫氣管線的法蘭泄漏著火。之后隔離氫氣管線置換,系統(tǒng)全循環(huán),并聯(lián)系機(jī)械人員處理,儀表檢查。8:10漏點處理好,系統(tǒng)恢復(fù)正常。32007/7/13CTA工場P-404A/B7月13日下午,技術(shù)部下包中建七局在CTA工場400區(qū)三樓樓頂進(jìn)行測流管線的支架焊接工作,CTA工場人員黃XX在現(xiàn)場動火點進(jìn)行監(jiān)護(hù)。約15時50分左右,位于三樓監(jiān)護(hù)的黃XX發(fā)現(xiàn)CTA一樓IBA流量計FT-4023引壓管手閥閥門(安裝點距地面約50cm)突然意外打開,IBA泄漏,急忙趕至一樓查看。途中,由于中建七局在泄漏點正上方焊接作業(yè)產(chǎn)生的火花掉落,引燃泄漏的IBA。大火沿排水溝流淌,漫延至CTA工場污水井。值班主管立即組織現(xiàn)場人員滅火,并啟動緊急應(yīng)變小組處置,出泡沫進(jìn)行滅火。約15時58分左右,火被撲滅。。 42007/9/11CTA工場2#RTO爐C-161B2007年9月11日凌晨4時,由于Scrubber循環(huán)泵損壞(之前另一臺泵也已損壞待修),2#RTO爐C-161B開始停車降溫。9時06分,2#轉(zhuǎn)閥停,9時54分CTA工場人員正常巡檢時,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)閥停,啟動轉(zhuǎn)閥。10時15分,轉(zhuǎn)閥再次停,生產(chǎn)部現(xiàn)場操作人員因在進(jìn)行R-1停車操作而未發(fā)現(xiàn)。約11時35分左右,CTA工場現(xiàn)場巡檢人員黃XX發(fā)現(xiàn)RTO煙囪冒黑煙,立即通知DCS人員與值班主管,值班主管立即組織現(xiàn)場人員滅火,并啟動消防緊急應(yīng)變小組,11時46分,火被撲滅。人身傷害事故12007/1/7CTA工場C-243排氣口1月7日8:30,廈門工信公司搭架人員到CTA6樓V-201旁搭架子(已辦理《冷作及進(jìn)入工作許可證》),14:30搭好后,15:00廈門工信公司3人薛XX、王XX、許XX又到C-243排氣口進(jìn)行搭架作業(yè)。15:30薛、許二人發(fā)現(xiàn)王XX暈倒,立即送醫(yī)院進(jìn)行搶救。22007/1/22新成品倉庫E庫406區(qū)1月22日4:17,運輸商錦園公司車輛閩D61504從E庫西大門進(jìn)入倉庫E406區(qū)準(zhǔn)備裝車作業(yè),司機(jī)甘XX將車輛熄火后,下車把提貨單交給全都公司倉管員,后回到平板車上;全都公司叉車司機(jī)劉XX接倉管指令后開始裝車作業(yè),在裝到第四包時,平板車突然開動,向右前方拐彎前進(jìn),導(dǎo)致19號叉車側(cè)翻,叉車司機(jī)緊急跳離叉車后摔倒,導(dǎo)致其右腕三角骨骨折。32007/5/14PTA工場6樓離心機(jī)油系統(tǒng)旁5月14日15:30由于離心機(jī)150#油槽油位低,機(jī)械課人員將150#油運至1樓地面;PTA工場員工范XX、張X、陳XX利用行車將150#油從一樓吊至6樓樓面。三人欲將油桶立起,由于地面滑,陳XX在搬運過程中脫手導(dǎo)致腰部受損;后到公司醫(yī)務(wù)室檢查,經(jīng)林醫(yī)生同意,送至海滄醫(yī)院。經(jīng)醫(yī)生檢查確認(rèn),其腰部椎間盤骨突出5mm。42007/6/25東區(qū)廠外倉庫工地內(nèi)2007年6月25日10:30,東區(qū)廠外倉庫工地內(nèi)現(xiàn)場強(qiáng)夯機(jī)要退場,強(qiáng)夯機(jī)總重為35噸。將強(qiáng)夯機(jī)分成四部分進(jìn)行拆卸吊裝:吊臂重為5噸、配重為10噸、底座為5噸、機(jī)身為15噸。承攬商廈門廣廈在用科發(fā)起重安裝有限公司的二臺25噸起重機(jī)抬吊機(jī)身時,機(jī)身脫離底座時發(fā)生傾斜,擠壓了其中一臺起重機(jī)的操作室,導(dǎo)致操作室變形,擋風(fēng)玻璃破裂,作業(yè)人員張XX手臂被飛濺玻璃劃傷。52007/10/16UT工場罐區(qū)V-8311A東側(cè)2007年10月16日16時20分左右,ECSI項目施工承包商中國化學(xué)工程第十六建設(shè)公司,管工班組在XLP管廊罐區(qū)V-8311A東側(cè)進(jìn)行管道突臺安裝作業(yè),電焊工袁XX在進(jìn)行焊接時,衣服掛住距離作業(yè)點約30公分的PX管道放空閥閥門上。袁XX在轉(zhuǎn)身過程中意外打開球閥的閥門,導(dǎo)致PX液體向上噴出。噴出的PX部分沿著袁XX的安全帽流到他的眼睛和臉部。隨后,立即到距離現(xiàn)場2米的洗眼器用大量水沖洗后,送往海滄醫(yī)院,經(jīng)醫(yī)院沖洗檢查后已無大礙。車輛事故12007/3/13翔鷺化纖PTA卸料站3月13日13時56分,接紡纖卸料站電話通知我司1#槽車于紡纖卸料站發(fā)生泄露。14:10到達(dá)泄露現(xiàn)場,了解主要情況為:1#槽車13:03進(jìn)入紡纖,13:20開始卸料(司機(jī)于車內(nèi)休息)。約13:50,廈門錦園公司槽車司機(jī)張繼慎將正在卸料的槽車啟動并行駛2M,造成紡纖卸料站進(jìn)氣金屬軟管損壞,槽罐內(nèi)氣壓將未卸完之PTA吹出,約有597公斤PTA落地污染泄 22007/5/14港南路碼頭與庫區(qū)之間5月14日凌晨01:46分
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