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高頻篩在選煤工藝中的研究與應(yīng)用徐州礦務(wù)集團龐莊煤礦二0一一年十月名目1國內(nèi)外高頻篩在選煤工藝中的應(yīng)用················12工程目的和意義································23工程方案確實定和實施情況······················33.1工程方案確實定··························33.2工程實施情況····························53.3工程工藝選型原那么·························63.4實施中出現(xiàn)的咨詢題及采取措施等·············74技術(shù)經(jīng)濟指標和性能情況························85技術(shù)原理的計算································106社會效益分析及推廣應(yīng)用前景····················107結(jié)論··········································14高頻篩在選煤工藝中的研究與應(yīng)用1.國內(nèi)外高頻篩在選煤工藝中的應(yīng)用:高頻振動篩在選煤廠的應(yīng)用是選煤行業(yè)在粗煤泥回收技術(shù)上的一大進步。目前,在國內(nèi)高頻振動篩因其投資和運行本鈔票較低,使得國內(nèi)中小型選煤廠和簡易選煤廠都有能力采納高頻振動篩對粗煤泥進行回收,粗煤泥的回收不僅能夠提高產(chǎn)品價值,更有利于煤泥水處理,以便于實現(xiàn)洗水閉路循環(huán),改善選煤廠的環(huán)境,有利于環(huán)境保衛(wèi)。選煤廠采納高頻振動篩回收煤泥,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。近年來,粗煤泥分選成為選煤工藝開展的一個重要分支,越來越受到選煤同行們的關(guān)注。目前,常用的粗煤泥分選設(shè)備螺旋分選機、煤泥重介質(zhì)旋流器+高頻篩、TBS〔干擾床分選機〕、RC(逆流機)等。螺旋分選機的優(yōu)點是:無運動部件,維修工作量小,運行費用低;占地面積小,易于布置,可用雙頭甚至三頭螺旋提高單臺設(shè)備的處理能力。缺點是:分選精度低;分選密度高(有效分選密度在116kg/L以上,低于該值,會礙事分選效果);產(chǎn)品質(zhì)量易動搖。煤泥重介質(zhì)旋流器從現(xiàn)場生產(chǎn)實踐瞧,采納此工藝后,精煤產(chǎn)率的提高相當有限,而且還顯露出諸多無法克服的咨詢題,,分選密度難以操縱、穩(wěn)定性差等。有所不同。RC結(jié)構(gòu)較TBS復雜,體積龐大,沖洗、檢修不方便,且兩者造價高。龐莊洗煤廠成建于1975年,現(xiàn)現(xiàn)在,設(shè)備老化嚴重,生產(chǎn)效率低,隨著礦井原煤產(chǎn)量的萎縮和張小樓洗煤廠的建設(shè),龐莊洗煤廠已到遲暮之年,然而,近年來精煤銷售市場形勢較好,洗煤廠精煤方案產(chǎn)量較高,洗煤生產(chǎn)的壓力特不大,同時進洗原煤的粒度較細,末精煤及煤泥含量較大,由于末精煤較易被污染,灰份偏高,灰份一直維持在14~16%,集團公司要求龐莊洗煤廠的精煤指標在>8.5%,因此局部末精煤必須不離出往進進洗混煤,才能保證精煤質(zhì)量,致使產(chǎn)品價值落低,精煤回收率較低,全然維持在40~47%,因此,龐莊井原煤效益遠遠沒有到達最大化。龐莊井洗煤廠只有一臺板式XMZ750和一臺XM500壓濾機,每月處理煤泥能力在1.2萬噸左右,煤泥水負擔較重,因此,如何落低末精煤灰份,提高精煤回收率,減少煤泥量,提高產(chǎn)品價值是龐莊洗煤廠技術(shù)人員需要解決的課題。通過現(xiàn)場勘察與分析,同時,我們結(jié)合龐莊井洗煤廠現(xiàn)在的實際情況,目前由于龐莊井洗煤廠差不多老化特不嚴重,同時不可推測的因素太多,要緊有井下原煤狀況和鄰近的華美電廠改擴建工程工程的礙事,龐莊井是否在近期內(nèi)要撤除不可推測,因此進行大規(guī)模的改造和擴建差不多不可能,集團公司差不多于2021年就停止了龐莊井洗煤廠每年的維檢方案,因此購置新型的設(shè)備,大規(guī)模的工藝改造無法實施,因此我們充分利用現(xiàn)有設(shè)備(高頻篩)的根底上,自主創(chuàng)新,落低本鈔票,有效地解決生產(chǎn)過程中存在的咨詢題,在保證精煤灰分的同時大幅提高精煤產(chǎn)率。通過技術(shù)改造,精煤產(chǎn)率得到了大幅度的提高,從而使我礦的效益得到了大幅提高,制造了更好的經(jīng)濟效益。此次工藝技術(shù)改造,工藝結(jié)構(gòu)簡單靈活,便于操作,性能可靠,設(shè)計合理,本鈔票低廉是一種較為理想的有用技術(shù),為高頻篩在其它洗煤廠的應(yīng)用提供了理論上的支持。3.1工程方案確實定龐莊洗煤廠成建于1975年,生產(chǎn)線長,設(shè)備老化,屬于典型的老式跳汰洗煤廠。由于近年來精煤銷售市場形勢較好,龐莊洗煤廠2021年共完成精煤產(chǎn)量86萬噸,2021年龐莊洗煤廠方案精煤產(chǎn)量109萬噸,力爭115萬噸,是近幾年來最高的方案精煤產(chǎn)量。近幾年龐莊井洗煤廠年精煤生產(chǎn)量全然維持在25~30萬噸左右,年要完成2021年的方案精煤產(chǎn)量,洗煤生產(chǎn)的壓力特不大。龐莊井進洗原煤粒度較細,末精煤及煤泥含量較大,由于末精煤較易被煤泥污染,致使末精煤灰份偏高,灰份一直維持在14~16%,集團公司要求龐莊洗煤廠的精煤指標在>8.5%,精煤指標完成難度較大,煤泥污染末精煤的咨詢題一直得不到解決,因此局部末精煤必須不離出精煤,進進洗混煤,落低了產(chǎn)品價值,2021年之前,煤泥量較大,精煤回收率較低,全然維持在40%左右,洗煤廠創(chuàng)收能力沒有得到充分發(fā)揚。另外,由于龐莊井洗煤廠只有一臺板式XMZ750壓濾機,每月處理煤泥能力在1.2萬噸左右,煤泥水負擔較重,煤泥水系統(tǒng)差不多滿負荷運轉(zhuǎn),因此,如何不離出末精煤中的煤泥,落低末精煤灰份,提高精煤回收率,減少煤泥量,充分利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施,提高產(chǎn)品價值是龐莊洗煤廠技術(shù)人員必須解決的課題。系統(tǒng)中精煤回收率低的要緊緣故有幾個方面:綜合精煤〔粒度〕產(chǎn)率〔%〕灰分〔%〕>3mm48.283~34.4817.24表1改造前綜合精煤篩分浮沉表由上表能夠瞧出,①末精煤含量較多,灰分偏高。②進洗原煤質(zhì)量較差。③設(shè)備老化嚴重,分選效率落低,工藝存在缺陷。要是末精煤全部摻進綜合精煤中,必將造成綜合精煤灰分超標。提高精煤產(chǎn)率的方案由于集團公司差不多停止洗煤廠維檢方案,大規(guī)模工藝改造差不多行不通,龐莊洗煤廠技術(shù)人員通過現(xiàn)場研究與分析決定,結(jié)合現(xiàn)在實際情況,確定將末精煤脫泥脫水篩上加裝一個噴水裝置,同時將篩孔尺寸由放寬到2mm,同時在篩下水管路上安裝一部高頻篩,篩縫為,通過增加的這兩個環(huán)節(jié),來落低末精煤灰分,提高精煤回收率,并把篩下水中的局部煤泥直截了當通過高頻篩回收至洗混煤中,提高產(chǎn)品價值。3.2工程實施情況高頻脫水篩工作原理高頻振動篩采納自同步液體潤滑振動器激振,在激振力作用下,篩機作高頻和高振動強度往復運動。按作用不同,沿篩面全長分預脫水區(qū)、濾層形成區(qū)和過濾脫水區(qū)三個工作區(qū)域,如圖1所示。圖1高頻振動篩工作區(qū)域劃分圖.2通過給料箱進進該區(qū)的礦漿沿著弧形篩面切線給進,在離心力作用下礦漿緊貼篩面運動,在篩機振動力和離心力作用下,靠近篩面的水和局部小于篩縫的細顆粒被篩縫切割而透篩,而較粗顆粒被隔在篩面上,并沿篩面弧線運動,在此過程中,可脫除盡大局部的水,為濾層形成作好預備。.3由于篩面的特不結(jié)構(gòu),礦漿在弧形和直段篩面的過渡處的速度陡然變慢,形成特不“水池〞,來自預脫水區(qū)糊狀物進進“水池〞后,在適宜的振動參數(shù)作用下,較粗顆??焖俪谅涠咏Y面,形成一層薄濾層,它在過濾脫水區(qū)起阻擋細顆粒透篩的作用。.4由于礦漿的連續(xù)給進和篩機的振動輸送作用,“水池〞里的濾層及其上部糊狀物被一起送進過濾脫水區(qū),由于篩面負傾角和物料沉落脫水作用,沿排料端方向篩上物料沿篩面運動速度依次遞減,形成物料層內(nèi)部間的擠壓,物料層外表的薄游離水層返流回“水池〞,而物料層下部水透過過濾層和篩縫而透篩。3.3工程工藝選型原那么目前,我國選煤行業(yè)應(yīng)用比立廣泛的高頻振動篩有國外引進和國產(chǎn)兩種產(chǎn)品,國外產(chǎn)品一般質(zhì)量較好,但價格較高;國產(chǎn)系列產(chǎn)品應(yīng)用更加廣泛,國產(chǎn)系列產(chǎn)品以GZ系列和GPS系列居多,我們通過分析最終采納了國產(chǎn)價格較低的GZT1431高頻脫水篩。進料濃度對工藝效果有較大礙事,正常進料濃度應(yīng)在40%以上,以保證快速形成過濾層,提高篩上產(chǎn)品回收率,推舉的進料濃度在50%以上。為了到達進料濃度需求,國內(nèi)多數(shù)洗煤廠在設(shè)計中通常采取以下兩種方法:一是洗選過程產(chǎn)生的煤泥水進煤泥濃縮機,濃縮機底流再進濃縮旋流器二次濃縮,濃縮旋流器底流進進高頻振動篩脫水。二是洗選過程產(chǎn)生的煤泥水用泵送到濃縮旋流器,濃縮旋流器底流通過振動弧形篩預先脫水,弧形篩篩上物再進高頻振動篩脫水。僅僅采納濃縮旋流器或振動弧形篩一次濃縮,保證不了高頻振動篩的進料濃度要求。2021年元月張小樓井重介洗煤廠差不多建立并投進使用,因此,龐莊井洗煤廠沒有必要進行大規(guī)模改造,我們依據(jù)自身情況的不同,在末精煤篩下水管路中直截了當添加一臺高頻脫水篩,由于末精煤篩下水本身濃度較高,并通過末精煤脫泥脫水篩上的噴水對末精煤進行落灰處理,能夠滿足高頻篩要求,我們通過最簡單的改造,滿足了龐莊洗煤廠生產(chǎn)的需要,落低了末精煤灰份,提高了精煤回收率,同時還減少了煤泥量,并把一局部煤泥回收進進洗混煤,提高了龐莊煤礦的產(chǎn)品價值。3.3實施中出現(xiàn)的咨詢題及采取措施在系統(tǒng)實施過程中,出現(xiàn)了高頻篩不出料,物料隨著高頻篩篩下水回到24米濃縮池,要緊是由于高頻篩篩板尺寸存在咨詢題,加上條型篩板本身存在缺陷,扁平狀物料即使超粒同樣能夠透過篩板進進24米濃縮池,因此我們在高頻篩篩板上加裝一塊孔目為80目的濾布,加裝后物料產(chǎn)出正常,故障排除。綜合精煤〔粒度〕產(chǎn)率〔%〕灰分〔%〕>3mm52.153~36.8111.04表2改造后綜合精煤篩分浮沉表由上表能夠瞧出末精煤灰分得到了有效地操縱,綜合精煤到達礦下達的指標,精煤產(chǎn)率得到了大幅地提高,改造取得了良好地效果。要緊研究、試驗內(nèi)容:如何實現(xiàn)末精煤的落灰及煤泥量的減少,以及原為效益的最大化。通過在末精煤脫泥脫水篩上加裝噴水裝置,并在篩下水管路上安裝一部高頻篩,且在高頻上加裝一層80孔網(wǎng)的濾布,通過增加噴水對末精煤進行再次沖洗,實現(xiàn)落灰的目的,從而實現(xiàn)提高精煤回收率,篩下水中的粗煤泥直截了當通過增加的高頻振動篩回收至洗混煤中,到達提高產(chǎn)品價值的目的。要緊技術(shù)經(jīng)濟指標。1、有效篩面面積。2、振動頻率。3、預脫水。4、濾層形成。5、過濾脫水。工程完成后,系統(tǒng)滿足了龐莊洗煤廠生產(chǎn)的需要,落低了末精煤灰份,提高了精煤回收率,同時還減少了煤泥量,并把一局部煤泥回收進進洗混煤,提高了龐莊煤礦的產(chǎn)品價值。工作原理:通過對末精煤篩篩板的改造,及噴水裝置的使用,首先對末精煤進行加強透篩處理和噴水落灰處理,透篩后的物料隨著篩下水進進高頻篩,高頻振動篩采納自同步液體潤滑振動器激振,在激振力作用下,篩機作高頻和高振動強度往復運動。按作用不同,沿篩面全長分預脫水區(qū)、濾層形成區(qū)和過濾脫水區(qū)三個工作區(qū)域,脫水后的物料進進洗混煤產(chǎn)品,落灰后的末精煤全部進進精煤產(chǎn)品,使精煤產(chǎn)率得到了大大地提高。6.社會效益分析及推廣應(yīng)用前景技術(shù)水平:該技術(shù)是依據(jù)調(diào)研目前國內(nèi)普遍使用粗煤泥回收技術(shù)的現(xiàn)狀及高頻篩在選煤廠的應(yīng)用,并結(jié)合我廠的實際情況,通過對末精煤篩篩板的改造,及噴水裝置的使用,對末精煤的落灰處理取得了特別好地效果,同時高頻篩在系統(tǒng)中的應(yīng)用有效地落低了系統(tǒng)中煤泥過多的咨詢題,減輕了煤泥水處理的負擔,提高了產(chǎn)品價值,有效地做到了提質(zhì)提效,使我礦原煤效益最大化。經(jīng)濟社會效益:本系統(tǒng)與2021年6月完成后,充分提高了精煤質(zhì)量與產(chǎn)率,保證了我礦精煤市場的銷售,同時局部煤泥直截了當進進洗混,即減輕了煤泥水處理的壓力,又提高了產(chǎn)品價值。2021年與2021年產(chǎn)量比立表日期進洗原煤精煤進洗原煤精煤數(shù)量質(zhì)量數(shù)量質(zhì)量產(chǎn)率數(shù)量質(zhì)量數(shù)量質(zhì)量產(chǎn)率1月996623242855106929522732月876224030683761389803月1194744659573655289354月1180225311076000289525月1275825741278200275426月1167505837560080239807月1023315014270855349278月1130004536095165438369月10000032873864804350010月1045023478911月996005781412月8824740295日期進洗原煤灰分(%)精煤灰分(%)精煤產(chǎn)率(%)2021年1月-6月2021年1月-6月2021年7月-9月2021年7月-9月2021年1-6月與2021年1-6月產(chǎn)量與精煤產(chǎn)率比立表2021年7-9月與2021年7-9月產(chǎn)量與精煤產(chǎn)率比立表由上表能夠瞧出以下結(jié)果:改造后,在進洗原煤質(zhì)量相當?shù)那闆r下,精煤產(chǎn)率提高了5%以上,按照洗煤廠年進洗原煤100萬噸計算,每年多回收精煤5萬噸,因此,本次改造有特別強的有用性,經(jīng)濟效益顯著,因此“高頻篩在選煤工藝中的研究與應(yīng)用〞的研制有著較好的經(jīng)濟社會效益。推廣應(yīng)用前景:由于本課題有效的解決了老選煤廠分選效率低,精煤產(chǎn)率低的咨詢題,為我礦制造了較好的經(jīng)濟效益。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,便于操作,性能可靠,故障率低。因此,本課題完成后具有廣泛的推廣使用價值和較好的推廣前景。〔1〕該工程在龐莊洗煤廠的開展與應(yīng)用實現(xiàn)了減少了煤泥量,保證精煤質(zhì)量,提高了精煤回收率,精煤回收率實際提高了5%以上,增加了洗煤

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